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Escuela Profesional de Ingeniería de Industrial<br />-1905072390SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL<br />APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INTEGRADORA DE PROCESOS EMPRESARIALES CON BALANCED SCORECARD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (NTIC) KANBAN A LA GESTIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN – PANADERÍA DE LA EMPRESA SAN ROQUE EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE<br />INTEGRANTES:<br />CASTELLANOS ROJAS FRANK<br />CHAVEZ CORONADO MILTON<br />TUESTA GAVIÑO CHRISTIAN<br />IMAN MENDOZA ALEX<br />TAPIA BUSTAMANTE RONALD<br />ASESOR:<br />ING. Carlos Chávez Monzón<br />CHICLAYO – PERÚ<br />2010<br />TABLA DE CONTENIDO TOC  quot;
1-3quot;
    CAPITULO I PAGEREF _Toc272847555  3GENERALIDADES PAGEREF _Toc272847556  31.2. INTEGRANTES PAGEREF _Toc272847557  41.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN PAGEREF _Toc272847558  51.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAGEREF _Toc272847559  51.5. RESEÑA HISTÓRICA PAGEREF _Toc272847560  61.6. ORGANIGRAMA: Elaborado por los autores PAGEREF _Toc272847561  81.7. VISIÓN MISIÓN PAGEREF _Toc272847562  9CAPITULO II PAGEREF _Toc272847563  10DISEÑO DEL PROYECTO PAGEREF _Toc272847564  102.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL AREA DE PRODUCCIÓN –PANADERÍA PAGEREF _Toc272847565  112.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PAGEREF _Toc272847566  162.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN PAGEREF _Toc272847567  162.7. HIPÓTESIS PAGEREF _Toc272847568  172.8. POBLACIÓN Y MUESTRA PAGEREF _Toc272847569  172.9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN PAGEREF _Toc272847570  182.10 INDICADORES PAGEREF _Toc272847571  182.11. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PAGEREF _Toc272847572  182.12. ANÁLISIS DE DATOS PAGEREF _Toc272847573  18CAPITULO III PAGEREF _Toc272847574  19MARCO TEORICO PAGEREF _Toc272847575  19<br />CAPITULO I<br />GENERALIDADES<br />APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INTEGRADORA DE PROCESOS EMPRESARIALES CON BALANCED SCORECARD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (NTIC) KANBAN A LA GESTIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN – PANADERÍA DE LA EMPRESA SAN ROQUE EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE<br />1.2. INTEGRANTES<br />Castellanos Rojas Frank<br />8191505715<br />Chávez Coronado Milton<br />81915076835<br />Imán Mendoza Alex<br />79311534925<br />Tuesta Gaviño Christian<br />72453537465<br />Tapia Bustamante Ronald<br />72453541910<br />1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN<br />Aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) a la gestión del área de producción – panadería de la empresa san Roque en la ciudad de Lambayeque, mediante una investigación Aplicada – Cuantitativa.<br />Investigación Aplicada: “Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías”.  CITATION Mar02  3082 (Tamayo, 2002).<br />Investigación Cuantitativa: “El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados”. CITATION Ces06  3082  (Torres, 2006)<br />1.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br />ACTIVIDADESSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRES1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4Diseño del proyectoDesarrollo del proyectoElaboración  InstrumentosEjecución ind. PretestDesarrollo metodología MIPEEjecución ind. PostestContrastación del proyectoConclusiones y recomendaciones<br />1.5. RESEÑA HISTÓRICA<br />San Roque es una empresa Peruana fundada en el año de 1920, afincada en el Norte del Perú, en la ciudad Evocadora de Lambayeque.<br />Esta empresa se dedica al segmento de los dulces tradicionales, se posiciona como líder en el mercado Nacional con su producto quot;
King Kongquot;
; estos dulces son elaborados con insumos que cumplen estrictas normas de calidad, siendo su principal insumo la leche fresca de vaca, producida en sus establos por ganado de alta calidad genética.<br />El King Kong es considerado como un producto tradicional en virtud a sus características, ingredientes y proceso de producción que aún se mantiene hasta nuestros días.<br />La empresa se inició con la producción del dulce de 3 sabores para después diversificar hasta alcanzar a cubrir 11 presentaciones, además de incluir 9 productos tradicionales.<br />172172612<br />PRODUCTOS:<br />3415665252095KING KONG:<br />Piña, Maní y Manjar blanco<br />Caja de 900 grs.<br />Caja de 450 grs.<br />Caja de 225 grs.<br />Porción de 75 grs.<br />341566536830Manjar blanco<br />Caja de 900 grs.<br />Caja de 450 grs.<br />Caja de 225 grs.<br />Porción de 75 grs.<br />3427730125095Piña y Manjar blanco<br />Caja de 900 grs.<br />Caja de 450 grs.<br />Caja de 225 grs.<br />Porción de 75 grs.<br />3348990104140BARRAS:<br />Manjar blanco<br />Barra de 250 grs.<br />3312160161925 <br />Piña y Manjar blanco<br />Barra de 250 grs.<br /> <br />334645079375Lúcuma<br />Barra de 250 grs.<br /> <br />333819527940Chirimoya<br />Barra de 250 grs.<br />LATAS:<br />364299511430Manjar blanco<br />Lata de 250 grs.<br />3568065167005<br />Natilla<br />Lata de 250 grs.<br />3348990102235GALLETAS:<br />Paciencias<br />Bolsa de 50 grs.<br />3215640199390CHOCOTEJAS:<br />Guindón<br />Caja de 180 grs.<br /> <br />321500510795Pecana<br />Caja de 180 grs.<br /> <br />321500533655Surtidas<br />Caja de 180 grs.<br />1.6. ORGANIGRAMA: Elaborado por los autores<br />GERENCIACONTADORMARKETINGPRODUCCIÓNLOGÍSTICAPANADERÍACOCINAARMADO<br />1.7. VISIÓN MISIÓN<br /> MISIÓN:<br />Producir y comercializar bienes del sector alimentos, con altos estándares de calidad para el mercado Mundial, buscando satisfacer la necesidad del consumidor y contribuir al proceso de desarrollo del Perú.<br />Somos una empresa flexible al cambio en función a los requerimientos del mercado Nacional e Internacional.<br /> VISIÓN:<br />Mantener el liderazgo de nuestros productos entre los dulces tradicionales del Norte del Perú, con reconocimiento a nivel internacional; constituyéndonos como una empresa moderna, con tecnología de punta, innovación permanente, personal calificado y con una alta cultura de responsabilidad, comprometidos con la gestión eficiente de sus recursos para la sostenibilidad de la empresa.<br />1.8. OBJETIVOS<br />En el segmento de dulces tradicionales, ser líderes en el mercado Nacional con nuestro producto quot;
King Kongquot;
.<br />Que nuestro King Kong sea considerado como un producto tradicional en virtud a las características, ingredientes y procesos de producción que aún se mantiene hasta nuestros días.<br />Estar conformada por personal altamente calificado.<br />Obtener certificaciones internacionales como los ISO.<br />Ser una gran empresa netamente peruana orgullosa de nuestra tradición y seguros de nuestro futuro.<br />CAPITULO II<br />DISEÑO DEL PROYECTO<br />2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL AREA DE PRODUCCIÓN –PANADERÍA<br />A) PROCESO 1: Amasado<br />El proceso de amasado consiste en la integración de todos los ingredientes utilizados en la elaboración de la galleta, para la formación de la masa. <br />Se colocan los huevos en la máquina de amasar y se empieza a mezclar.<br />Se incorpora a los huevos la manteca calentada y se sigue mezclando.<br />Se mezcla la harina con el conservante y estabilizante y se incorpora a la mezcla de huevos y manteca.<br />Se continúa mezclando por diez minutos más hasta tener la masa lista.<br />PROBLEMA A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO11: Se amasa mucho tiempo los huevos con la manteca.<br />PO12: En el turno de la noche la manteca se calienta hasta estar líquida, y en el turno de mañana la manteca se hecha en forma sólida.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO :<br />PT11: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos de amasado.<br />PT12: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la utilización de la manteca.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATÉGICO:<br />PE11: Falta de Estrategia para controlar los tiempos de amasado.<br />PE12: Falta de estrategia para estandarizar el uso de la manteca.<br />B) PROCESO 2: Sobado<br />Este proceso permite eliminar el aire que tiene la masa por el efecto del amasado. No eliminar el aire de la masa haría que al entrar al horno se formen globos de aire en la masa.<br />Se saca la masa de la máquina de amasar en dos partes y se coloca en la rola también en dos partes.<br />El operario pasa la masa por la rola 8 veces mientras le va echando harina para que no se pegue a la máquina.<br />Se saca la masa de la rola y se coloca en la mesa de pesado.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO21: El sobado se tiene que hacer en dos partes por la capacidad de la máquina, lo que genera pérdida de tiempo.<br />PO22: La merma de producción es significativa y actualmente no existe un cálculo de merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT21: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la producción que sobrepasa la capacidad de máquina por lo que se hace en 2 partes.<br />PT22: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE21: Falta de Estrategia para rediseñar la capacidad instalada de producción en función de los requerimientos de la demanda.<br />PE22: Falta de estrategia para reducir la merma de producción.<br />C) PROCESO 3: Pesado<br />En este proceso se pesa la masa de tal manera que se tengan bollos de 1,1Kg para su posterior boleado.<br />El operario corta la masa calculando el peso de 1,1 Kg.<br />La coloca en la balanza para verificar su peso.<br />Si no pesa 1,1 Kg, corta más masa y se le agrega o quita un poco de masa hasta alcanzar el peso de 1,1 Kg.<br />La masa pesada es colocada en la mesa para su posterior boleado.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO31: Uso de una balanza no muy exacta, que no estaba bien calibrada.<br />PO32: Por tener una sola balanza el área de producción a veces no abastece la línea de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT31: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la calibración de la balanza.<br />PT32: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la capacidad de la línea de producción para así programar la adquisición de nuevas balanzas.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE31: Falta de Estrategia para hacer la calibración de la balanza.<br />PE32: Falta de Estrategia para establecer la capacidad de la línea de producción y así programar la adquisición de nuevas balanzas.<br />D) PROCESO 4: Boleado<br />Este proceso consiste en formar bollos con la masa anteriormente pesada, para su posterior estirado.<br />El operario  agarra la masa anteriormente pesada y le da una forma de pelota.<br />Posteriormente se le da unos golpes a la masa para quitarle los residuos de aire que pudieran haber quedado.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO41: El proceso de boleado no está muy estandarizado. Los operarios no tienen un método establecido de hacer el proceso.<br />PO42: Los operarios del turno de la mañana comparados con los del turno de la noche, demoran mucho tiempo en realizar el proceso de boleado.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT41: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del método de trabajo del proceso de boleado.<br />PT42: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del tiempo que debe demorar el proceso de boleado.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE41: Falta de Estrategia para establecer un método estándar para el proceso de boleado.<br />PE42: Falta de Estrategia para establecer el tiempo que debe demorar el proceso de boleado.<br />E) PROCESO 5: Formado<br />Este proceso consiste en darle una forma rectangular a la masa de tal forma que quede lista para entrar a la laminadora.<br />El operario, con unos golpes le da una forma rectangular a la masa.<br />Luego con las manos la estira y la coloca en la mesa con el resto de la masa ya estirada.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO51: El proceso de formado no está muy estandarizado. Los operarios no tienen un método único de hacer el proceso.<br />PO52: Los operarios del turno de la mañana, comparados con los del turno de la noche, demoran más en realizar el proceso.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT51: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del método de trabajo del proceso de formado.<br />PT52: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos  comparativos del tiempo que debe demorar el proceso de formado.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE51: Falta de Estrategia para establecer un método estándar para el proceso de formado.<br />PE52: Falta de Estrategia para establecer el tiempo que debe demorar el proceso de formado.<br />F) PROCESO 6: Laminado<br />Este proceso consiste en estirar la masa hasta alcanzar un grosor de 3 mm.<br />El operario coge la masa de la mesa y la lleva hasta la laminadora.<br />La coloca en la laminadora y la estira un poco con las manos.<br />La masa pasa por la laminadora 2 veces. Entre cada vez se le agrega harina para que no se pegue.<br />A la masa estirada se le golpea con una especie de peine con púas para evitar que la masa se infle en el horno.<br />Después la masa es colocada en una bandeja y marcada para que después de salir del horno se pueda cortar fácilmente.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO61: En el turno de mañana se pierde tiempo al operario tener que darle la forma adecuada a la masa que viene del proceso de formado.<br />PO62: Mientras las galletas están en el horno y el carro donde se coloca la masa está lleno, la máquina para y el laminador no tiene ninguna tarea que hacer.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT61: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de las funciones del operario.<br />PT62: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos de laminado.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE61: Falta de Estrategia para establecer las funciones del operario.<br />PE62: Falta de Estrategia para establecer los tiempos de laminado.<br />G) PROCESO 7: Horneado<br />Este proceso consiste en el cocimiento de la masa.<br />El operario recoge la bandeja donde está la masa estirada.<br />Coloca la masa en una faja que permite meterla al horno.<br />Se cierra el horno y se programa el tiempo (20 min).<br />Pasados los 20 min. El operario verifica que la masa esté cocida y si todavía falta tiempo la vuelve a meter al horno hasta ver que ya esté cocida.<br />Una vez cocida la masa, se corta en 3 con la mano y se apilan.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO71: No se hace un mantenimiento preventivo del horno, lo que genera paras continuas.<br />PO72: No están muy estandarizados los tiempos de horneado, depende mucho del conocimiento del operario.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT71: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos en los que se hará el mantenimiento preventivo a los hornos.<br />PT72: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos que debe pasar la galleta en el horno.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE71: Falta de Estrategia para establecer el programa de mantenimiento preventivo de los hornos.<br />PE72: Falta de Estrategia para establecer los tiempos que debe pasar la galleta en el horno.<br />H) PROCESO 8: Almacenado<br />Este proceso consiste en el almacenamiento temporal de la galleta cocida en una mesa para su posterior utilización.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO81: No se tiene mucho cuidado en el traslado de la galleta a la mesa donde se colocan, lo que hace que algunas se rompan.<br />PO82: La merma de producción es significativa y actualmente no existe un cálculo de merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT81: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos sobre la manera de trasladar la galleta a la mesa de almacenado.<br />PT82: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE81: Falta de Estrategia para establecer el método de traslado de la galleta a la mesa de almacenado.<br />PE82: Falta de Estrategia para reducir la merma de producción.<br />2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA<br />En qué medida la aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y la tecnología de información y comunicación Kanban, al área de producción – panadería, mejora su gestión en la empresa San Roque en el año 2010.<br />2.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN<br />VARIABLE INDEPENDIENTE:<br />Metodología Integradora de Procesos Empresariales con balanced scorecard y la NTIC Kanban.<br />VARIABLE DEPENDIENTE:<br />La gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque.<br />2.4. ANTECEDENTES<br />2.5. JUSTIFICACIÓN<br />JUSTIFICACIÓN OPERACIONAL:<br />La implementación de nuestro proyecto conducirá a la empresa San Roque a un nuevo escenario de gestión de su área de producción – panadería, en la que se promoverá la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, conduciendo a una mayor eficiencia en manejo del área y por lo tanto a una mayor productividad.<br />JUSTIFICACIÑON TECNOLÓGICA:<br />Actualmente el acceso a la tecnología para las instituciones es muy sencillo, por lo cual la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en este caso el Kanban, nos permitirá mejorar de manera significativa la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en la ciudad de Lambayeque.<br />JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA:<br />La implementación de este proyecto, permitirá a la empresa San Roque mejorar la gestión del área de producción – panadería, consiguiendo una mejora significativa de la productividad, lo cual repercute en una mejora económica para la empresa.<br />JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:<br />El presente proyecto se orienta a mejorar del la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en Lambayeque, lo cual beneficiará de sobremanera a la empresa. Esta mejora estará sustentada por la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y a la aplicación del Kanban como una tecnología de información y comunicación.<br />2.6. LIMITACIONES<br />2.7. HIPÓTESIS<br />HIPÓTESIS ALTERNATIVA:<br />Aplicando la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y la NTIC Kanban, se mejorará la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en la ciudad de Lambayeque.<br />HIPÓTESIS NULA:<br />Aplicando la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y la NTIC Kanban, no se mejorará la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en la ciudad de Lambayeque.<br />2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA <br />POBLACIÓN:<br />Marco Siesquen Inoñán.<br />José Santos Solis.<br />Toribio Soplapuco Sosa.<br />Virgilio Falen Peralta.<br />Santiago Cruz Bayona.<br />Nelly Grados Vigil Mija.<br />Pánfilo Céspedes Adrianzen.<br />Juan Baldera Cajusol.<br />Juan Céspedes Falla.<br />Mirko Sánchez Gonzales.<br />Antonio Bances Chapoñán<br />Luciano Bances Chapoñán.<br />Jamber Yovera Vázquez.<br />Iván Cruz Cubas.<br />Juan Chavesta Pisfil.<br />Carmen Yauce Bautista.<br />Pilar Bances Suclupe.<br />Lidia Ayesta Mesa.<br />Manuela Mío Rodríguez.<br />Rosa Pacherres Bernabé.<br />Gladys Mori Solis.<br />María Damián Purisaca.<br />María Eneque Tejada.<br />Clara Monja Vera.<br />Juana Navarro Quesquén.<br />MUESTRA: Trabajadores del área de producción – panadería.<br />TRABAJADORESFUNCIONESJuan Baldera CajusolAmasado, Sobado, Pesado, Boleado, FormadoJuan Céspedes Falla LaminadoAntonio Bances ChapoñánHorneadoLuciano Bances ChapoñánLaminadoJuan Chavesta PisfilBoleado, FormadoMirko Sánchez GonzalesHorneado<br />2.9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN<br />Es un diseño pre experimenta, en el que existe un pre test y un post test. En el pre test se aplican indicadores para medir la situación actual. Luego se aplica la metodología integradora de procesos empresariales de autoría del Doc. Ing. Carlos Chávez Monzón. El post test equivale a la aplicación de los mismos indicadores para verificar el grado en que se mejoró la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque, contrastándose así la hipótesis alternativa.<br />2.10 INDICADORES<br />2.11. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS<br />2.12. ANÁLISIS DE DATOS<br />CAPITULO III<br />MARCO TEORICO<br />
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  • 1. Escuela Profesional de Ingeniería de Industrial<br />-1905072390SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL<br />APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INTEGRADORA DE PROCESOS EMPRESARIALES CON BALANCED SCORECARD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (NTIC) KANBAN A LA GESTIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN – PANADERÍA DE LA EMPRESA SAN ROQUE EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE<br />INTEGRANTES:<br />CASTELLANOS ROJAS FRANK<br />CHAVEZ CORONADO MILTON<br />TUESTA GAVIÑO CHRISTIAN<br />IMAN MENDOZA ALEX<br />TAPIA BUSTAMANTE RONALD<br />ASESOR:<br />ING. Carlos Chávez Monzón<br />CHICLAYO – PERÚ<br />2010<br />TABLA DE CONTENIDO TOC quot; 1-3quot; CAPITULO I PAGEREF _Toc272847555 3GENERALIDADES PAGEREF _Toc272847556 31.2. INTEGRANTES PAGEREF _Toc272847557 41.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN PAGEREF _Toc272847558 51.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PAGEREF _Toc272847559 51.5. RESEÑA HISTÓRICA PAGEREF _Toc272847560 61.6. ORGANIGRAMA: Elaborado por los autores PAGEREF _Toc272847561 81.7. VISIÓN MISIÓN PAGEREF _Toc272847562 9CAPITULO II PAGEREF _Toc272847563 10DISEÑO DEL PROYECTO PAGEREF _Toc272847564 102.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL AREA DE PRODUCCIÓN –PANADERÍA PAGEREF _Toc272847565 112.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PAGEREF _Toc272847566 162.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN PAGEREF _Toc272847567 162.7. HIPÓTESIS PAGEREF _Toc272847568 172.8. POBLACIÓN Y MUESTRA PAGEREF _Toc272847569 172.9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN PAGEREF _Toc272847570 182.10 INDICADORES PAGEREF _Toc272847571 182.11. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PAGEREF _Toc272847572 182.12. ANÁLISIS DE DATOS PAGEREF _Toc272847573 18CAPITULO III PAGEREF _Toc272847574 19MARCO TEORICO PAGEREF _Toc272847575 19<br />CAPITULO I<br />GENERALIDADES<br />APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA INTEGRADORA DE PROCESOS EMPRESARIALES CON BALANCED SCORECARD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (NTIC) KANBAN A LA GESTIÓN DEL AREA DE PRODUCCIÓN – PANADERÍA DE LA EMPRESA SAN ROQUE EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE<br />1.2. INTEGRANTES<br />Castellanos Rojas Frank<br />8191505715<br />Chávez Coronado Milton<br />81915076835<br />Imán Mendoza Alex<br />79311534925<br />Tuesta Gaviño Christian<br />72453537465<br />Tapia Bustamante Ronald<br />72453541910<br />1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN<br />Aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) a la gestión del área de producción – panadería de la empresa san Roque en la ciudad de Lambayeque, mediante una investigación Aplicada – Cuantitativa.<br />Investigación Aplicada: “Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías”. CITATION Mar02 3082 (Tamayo, 2002).<br />Investigación Cuantitativa: “El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados”. CITATION Ces06 3082 (Torres, 2006)<br />1.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br />ACTIVIDADESSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRES1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4Diseño del proyectoDesarrollo del proyectoElaboración InstrumentosEjecución ind. PretestDesarrollo metodología MIPEEjecución ind. PostestContrastación del proyectoConclusiones y recomendaciones<br />1.5. RESEÑA HISTÓRICA<br />San Roque es una empresa Peruana fundada en el año de 1920, afincada en el Norte del Perú, en la ciudad Evocadora de Lambayeque.<br />Esta empresa se dedica al segmento de los dulces tradicionales, se posiciona como líder en el mercado Nacional con su producto quot; King Kongquot; ; estos dulces son elaborados con insumos que cumplen estrictas normas de calidad, siendo su principal insumo la leche fresca de vaca, producida en sus establos por ganado de alta calidad genética.<br />El King Kong es considerado como un producto tradicional en virtud a sus características, ingredientes y proceso de producción que aún se mantiene hasta nuestros días.<br />La empresa se inició con la producción del dulce de 3 sabores para después diversificar hasta alcanzar a cubrir 11 presentaciones, además de incluir 9 productos tradicionales.<br />172172612<br />PRODUCTOS:<br />3415665252095KING KONG:<br />Piña, Maní y Manjar blanco<br />Caja de 900 grs.<br />Caja de 450 grs.<br />Caja de 225 grs.<br />Porción de 75 grs.<br />341566536830Manjar blanco<br />Caja de 900 grs.<br />Caja de 450 grs.<br />Caja de 225 grs.<br />Porción de 75 grs.<br />3427730125095Piña y Manjar blanco<br />Caja de 900 grs.<br />Caja de 450 grs.<br />Caja de 225 grs.<br />Porción de 75 grs.<br />3348990104140BARRAS:<br />Manjar blanco<br />Barra de 250 grs.<br />3312160161925 <br />Piña y Manjar blanco<br />Barra de 250 grs.<br /> <br />334645079375Lúcuma<br />Barra de 250 grs.<br /> <br />333819527940Chirimoya<br />Barra de 250 grs.<br />LATAS:<br />364299511430Manjar blanco<br />Lata de 250 grs.<br />3568065167005<br />Natilla<br />Lata de 250 grs.<br />3348990102235GALLETAS:<br />Paciencias<br />Bolsa de 50 grs.<br />3215640199390CHOCOTEJAS:<br />Guindón<br />Caja de 180 grs.<br /> <br />321500510795Pecana<br />Caja de 180 grs.<br /> <br />321500533655Surtidas<br />Caja de 180 grs.<br />1.6. ORGANIGRAMA: Elaborado por los autores<br />GERENCIACONTADORMARKETINGPRODUCCIÓNLOGÍSTICAPANADERÍACOCINAARMADO<br />1.7. VISIÓN MISIÓN<br /> MISIÓN:<br />Producir y comercializar bienes del sector alimentos, con altos estándares de calidad para el mercado Mundial, buscando satisfacer la necesidad del consumidor y contribuir al proceso de desarrollo del Perú.<br />Somos una empresa flexible al cambio en función a los requerimientos del mercado Nacional e Internacional.<br /> VISIÓN:<br />Mantener el liderazgo de nuestros productos entre los dulces tradicionales del Norte del Perú, con reconocimiento a nivel internacional; constituyéndonos como una empresa moderna, con tecnología de punta, innovación permanente, personal calificado y con una alta cultura de responsabilidad, comprometidos con la gestión eficiente de sus recursos para la sostenibilidad de la empresa.<br />1.8. OBJETIVOS<br />En el segmento de dulces tradicionales, ser líderes en el mercado Nacional con nuestro producto quot; King Kongquot; .<br />Que nuestro King Kong sea considerado como un producto tradicional en virtud a las características, ingredientes y procesos de producción que aún se mantiene hasta nuestros días.<br />Estar conformada por personal altamente calificado.<br />Obtener certificaciones internacionales como los ISO.<br />Ser una gran empresa netamente peruana orgullosa de nuestra tradición y seguros de nuestro futuro.<br />CAPITULO II<br />DISEÑO DEL PROYECTO<br />2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL AREA DE PRODUCCIÓN –PANADERÍA<br />A) PROCESO 1: Amasado<br />El proceso de amasado consiste en la integración de todos los ingredientes utilizados en la elaboración de la galleta, para la formación de la masa. <br />Se colocan los huevos en la máquina de amasar y se empieza a mezclar.<br />Se incorpora a los huevos la manteca calentada y se sigue mezclando.<br />Se mezcla la harina con el conservante y estabilizante y se incorpora a la mezcla de huevos y manteca.<br />Se continúa mezclando por diez minutos más hasta tener la masa lista.<br />PROBLEMA A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO11: Se amasa mucho tiempo los huevos con la manteca.<br />PO12: En el turno de la noche la manteca se calienta hasta estar líquida, y en el turno de mañana la manteca se hecha en forma sólida.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO :<br />PT11: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos de amasado.<br />PT12: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la utilización de la manteca.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATÉGICO:<br />PE11: Falta de Estrategia para controlar los tiempos de amasado.<br />PE12: Falta de estrategia para estandarizar el uso de la manteca.<br />B) PROCESO 2: Sobado<br />Este proceso permite eliminar el aire que tiene la masa por el efecto del amasado. No eliminar el aire de la masa haría que al entrar al horno se formen globos de aire en la masa.<br />Se saca la masa de la máquina de amasar en dos partes y se coloca en la rola también en dos partes.<br />El operario pasa la masa por la rola 8 veces mientras le va echando harina para que no se pegue a la máquina.<br />Se saca la masa de la rola y se coloca en la mesa de pesado.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO21: El sobado se tiene que hacer en dos partes por la capacidad de la máquina, lo que genera pérdida de tiempo.<br />PO22: La merma de producción es significativa y actualmente no existe un cálculo de merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT21: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la producción que sobrepasa la capacidad de máquina por lo que se hace en 2 partes.<br />PT22: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE21: Falta de Estrategia para rediseñar la capacidad instalada de producción en función de los requerimientos de la demanda.<br />PE22: Falta de estrategia para reducir la merma de producción.<br />C) PROCESO 3: Pesado<br />En este proceso se pesa la masa de tal manera que se tengan bollos de 1,1Kg para su posterior boleado.<br />El operario corta la masa calculando el peso de 1,1 Kg.<br />La coloca en la balanza para verificar su peso.<br />Si no pesa 1,1 Kg, corta más masa y se le agrega o quita un poco de masa hasta alcanzar el peso de 1,1 Kg.<br />La masa pesada es colocada en la mesa para su posterior boleado.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO31: Uso de una balanza no muy exacta, que no estaba bien calibrada.<br />PO32: Por tener una sola balanza el área de producción a veces no abastece la línea de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT31: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la calibración de la balanza.<br />PT32: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la capacidad de la línea de producción para así programar la adquisición de nuevas balanzas.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE31: Falta de Estrategia para hacer la calibración de la balanza.<br />PE32: Falta de Estrategia para establecer la capacidad de la línea de producción y así programar la adquisición de nuevas balanzas.<br />D) PROCESO 4: Boleado<br />Este proceso consiste en formar bollos con la masa anteriormente pesada, para su posterior estirado.<br />El operario agarra la masa anteriormente pesada y le da una forma de pelota.<br />Posteriormente se le da unos golpes a la masa para quitarle los residuos de aire que pudieran haber quedado.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO41: El proceso de boleado no está muy estandarizado. Los operarios no tienen un método establecido de hacer el proceso.<br />PO42: Los operarios del turno de la mañana comparados con los del turno de la noche, demoran mucho tiempo en realizar el proceso de boleado.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT41: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del método de trabajo del proceso de boleado.<br />PT42: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del tiempo que debe demorar el proceso de boleado.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE41: Falta de Estrategia para establecer un método estándar para el proceso de boleado.<br />PE42: Falta de Estrategia para establecer el tiempo que debe demorar el proceso de boleado.<br />E) PROCESO 5: Formado<br />Este proceso consiste en darle una forma rectangular a la masa de tal forma que quede lista para entrar a la laminadora.<br />El operario, con unos golpes le da una forma rectangular a la masa.<br />Luego con las manos la estira y la coloca en la mesa con el resto de la masa ya estirada.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO51: El proceso de formado no está muy estandarizado. Los operarios no tienen un método único de hacer el proceso.<br />PO52: Los operarios del turno de la mañana, comparados con los del turno de la noche, demoran más en realizar el proceso.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT51: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del método de trabajo del proceso de formado.<br />PT52: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos del tiempo que debe demorar el proceso de formado.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE51: Falta de Estrategia para establecer un método estándar para el proceso de formado.<br />PE52: Falta de Estrategia para establecer el tiempo que debe demorar el proceso de formado.<br />F) PROCESO 6: Laminado<br />Este proceso consiste en estirar la masa hasta alcanzar un grosor de 3 mm.<br />El operario coge la masa de la mesa y la lleva hasta la laminadora.<br />La coloca en la laminadora y la estira un poco con las manos.<br />La masa pasa por la laminadora 2 veces. Entre cada vez se le agrega harina para que no se pegue.<br />A la masa estirada se le golpea con una especie de peine con púas para evitar que la masa se infle en el horno.<br />Después la masa es colocada en una bandeja y marcada para que después de salir del horno se pueda cortar fácilmente.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO61: En el turno de mañana se pierde tiempo al operario tener que darle la forma adecuada a la masa que viene del proceso de formado.<br />PO62: Mientras las galletas están en el horno y el carro donde se coloca la masa está lleno, la máquina para y el laminador no tiene ninguna tarea que hacer.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT61: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de las funciones del operario.<br />PT62: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos de laminado.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE61: Falta de Estrategia para establecer las funciones del operario.<br />PE62: Falta de Estrategia para establecer los tiempos de laminado.<br />G) PROCESO 7: Horneado<br />Este proceso consiste en el cocimiento de la masa.<br />El operario recoge la bandeja donde está la masa estirada.<br />Coloca la masa en una faja que permite meterla al horno.<br />Se cierra el horno y se programa el tiempo (20 min).<br />Pasados los 20 min. El operario verifica que la masa esté cocida y si todavía falta tiempo la vuelve a meter al horno hasta ver que ya esté cocida.<br />Una vez cocida la masa, se corta en 3 con la mano y se apilan.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO71: No se hace un mantenimiento preventivo del horno, lo que genera paras continuas.<br />PO72: No están muy estandarizados los tiempos de horneado, depende mucho del conocimiento del operario.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT71: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos en los que se hará el mantenimiento preventivo a los hornos.<br />PT72: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de los tiempos que debe pasar la galleta en el horno.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE71: Falta de Estrategia para establecer el programa de mantenimiento preventivo de los hornos.<br />PE72: Falta de Estrategia para establecer los tiempos que debe pasar la galleta en el horno.<br />H) PROCESO 8: Almacenado<br />Este proceso consiste en el almacenamiento temporal de la galleta cocida en una mesa para su posterior utilización.<br />PROBLEMAS A NIVEL OPERACIONAL:<br />PO81: No se tiene mucho cuidado en el traslado de la galleta a la mesa donde se colocan, lo que hace que algunas se rompan.<br />PO82: La merma de producción es significativa y actualmente no existe un cálculo de merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL TACTICO:<br />PT81: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos sobre la manera de trasladar la galleta a la mesa de almacenado.<br />PT82: No existen reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos comparativos de la merma de producción.<br />PROBLEMAS A NIVEL ESTRATEGICO:<br />PE81: Falta de Estrategia para establecer el método de traslado de la galleta a la mesa de almacenado.<br />PE82: Falta de Estrategia para reducir la merma de producción.<br />2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA<br />En qué medida la aplicación de la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y la tecnología de información y comunicación Kanban, al área de producción – panadería, mejora su gestión en la empresa San Roque en el año 2010.<br />2.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN<br />VARIABLE INDEPENDIENTE:<br />Metodología Integradora de Procesos Empresariales con balanced scorecard y la NTIC Kanban.<br />VARIABLE DEPENDIENTE:<br />La gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque.<br />2.4. ANTECEDENTES<br />2.5. JUSTIFICACIÓN<br />JUSTIFICACIÓN OPERACIONAL:<br />La implementación de nuestro proyecto conducirá a la empresa San Roque a un nuevo escenario de gestión de su área de producción – panadería, en la que se promoverá la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, conduciendo a una mayor eficiencia en manejo del área y por lo tanto a una mayor productividad.<br />JUSTIFICACIÑON TECNOLÓGICA:<br />Actualmente el acceso a la tecnología para las instituciones es muy sencillo, por lo cual la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en este caso el Kanban, nos permitirá mejorar de manera significativa la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en la ciudad de Lambayeque.<br />JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA:<br />La implementación de este proyecto, permitirá a la empresa San Roque mejorar la gestión del área de producción – panadería, consiguiendo una mejora significativa de la productividad, lo cual repercute en una mejora económica para la empresa.<br />JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:<br />El presente proyecto se orienta a mejorar del la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en Lambayeque, lo cual beneficiará de sobremanera a la empresa. Esta mejora estará sustentada por la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y a la aplicación del Kanban como una tecnología de información y comunicación.<br />2.6. LIMITACIONES<br />2.7. HIPÓTESIS<br />HIPÓTESIS ALTERNATIVA:<br />Aplicando la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y la NTIC Kanban, se mejorará la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en la ciudad de Lambayeque.<br />HIPÓTESIS NULA:<br />Aplicando la metodología integradora de procesos empresariales con balanced scorecard y la NTIC Kanban, no se mejorará la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque en la ciudad de Lambayeque.<br />2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA <br />POBLACIÓN:<br />Marco Siesquen Inoñán.<br />José Santos Solis.<br />Toribio Soplapuco Sosa.<br />Virgilio Falen Peralta.<br />Santiago Cruz Bayona.<br />Nelly Grados Vigil Mija.<br />Pánfilo Céspedes Adrianzen.<br />Juan Baldera Cajusol.<br />Juan Céspedes Falla.<br />Mirko Sánchez Gonzales.<br />Antonio Bances Chapoñán<br />Luciano Bances Chapoñán.<br />Jamber Yovera Vázquez.<br />Iván Cruz Cubas.<br />Juan Chavesta Pisfil.<br />Carmen Yauce Bautista.<br />Pilar Bances Suclupe.<br />Lidia Ayesta Mesa.<br />Manuela Mío Rodríguez.<br />Rosa Pacherres Bernabé.<br />Gladys Mori Solis.<br />María Damián Purisaca.<br />María Eneque Tejada.<br />Clara Monja Vera.<br />Juana Navarro Quesquén.<br />MUESTRA: Trabajadores del área de producción – panadería.<br />TRABAJADORESFUNCIONESJuan Baldera CajusolAmasado, Sobado, Pesado, Boleado, FormadoJuan Céspedes Falla LaminadoAntonio Bances ChapoñánHorneadoLuciano Bances ChapoñánLaminadoJuan Chavesta PisfilBoleado, FormadoMirko Sánchez GonzalesHorneado<br />2.9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN<br />Es un diseño pre experimenta, en el que existe un pre test y un post test. En el pre test se aplican indicadores para medir la situación actual. Luego se aplica la metodología integradora de procesos empresariales de autoría del Doc. Ing. Carlos Chávez Monzón. El post test equivale a la aplicación de los mismos indicadores para verificar el grado en que se mejoró la gestión del área de producción – panadería de la empresa San Roque, contrastándose así la hipótesis alternativa.<br />2.10 INDICADORES<br />2.11. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS<br />2.12. ANÁLISIS DE DATOS<br />CAPITULO III<br />MARCO TEORICO<br />