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ESTUDIO DEL TRABAJO
APLICADO AL PROCESO
DE EXTRUSIÓN DE SCJ
ALUMINIO

PRESENTADO POR
SARA CAPOTE
CAROLINA
PEÑALOSA
JORGE JARAMILLO
TABLA DE CONTENIDO
I. SCJ ALUMINIO
II. DIAGRAMA DE CONTEXTO
III. DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXTRUSION
IV. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
V. DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO
VI. TIEMPO DEL PROCESO
VII.DIAGRAMA BIMANUAL
VIII.PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
IX. DIAGRAMA DE GANTT
SCJ ALUMINIO
SECTOR ECONÓMICO:
• Manufacturero.
MISIÓN
• Producción De Perfiles De
Aluminio
Para
Aplicaciones
Industriales Y Arquitectónicas.

Atrás
DIAGRAMA DE CONTEXTO DE SCJ
ALUMINIO

Atrás
DIAGRAMA DEL PROCESO DE
EXTRUSIÓN EN SCJ ALUMINIO

Atrás
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN
SCJ ALUMINIO
El aluminio debe pasar por diferentes procesos para la fabricación de perfilería
arquitectónica, entre ellos está el proceso de EXTRUSIÓN; en el cual se han
observado algunas restricciones tales como:
• PAROS NO PROGRAMADOS DE MAQUINARIA.
•TIEMPOS DE ESPERA POR PARTE DEL PERSONAL PARA CONTINUAR
ALGUNAS ACTIVIDADES IMPLÍCITAS EN EL PROCESO.
Estas restricciones han generado un cuello de botella que deja como
consecuencia: 
•DESPERDICIO DE MATERIAL.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN
SCJ ALUMINIO

Atrás
DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO

Atrás
TIEMPO DEL PROCESO (ACTUAL)

Atrás
DIAGRAMA BIMANUAL ACTUAL
Tabla . DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERARIO SIERRA
UBICACIÓN :
DEPARTAMENTO : EXTRUSI ÓN

FECHA:
REVISADO
POR:

REALIZADO POR:
OPERACI ONES: ESTACI ÓN 7 - CONVEYER SI ERRA FI NAL, CORTE PREEM PAQUE
ACTUAL:
METODO:
PROPUESTO:

ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1

X

FEBRERO 07 DE 2012
JULI ETH MARTI NEZ
JOSE EDUARDO BONI LLA
LUI S MANTI LLA

MAQUINA :

TIEMPO
(Seg)

ETAPA

Desplazar se al conv ey er

20

x

2

Acom oda r los pe rf iles en el conv ey er

3

Desplazar se a c oger separado res de alum inio

x

4

Se desp laza al car r o

x

5

Poner los sep ar ador es de alum inio e n el car ro

6

Se desplaza hacia las punt er as de car t on

7

Desplaza el carr o de punt era s

8

Se desplaza h acia la sierr a

15
3
12

x

7

x

5

x

5

x

9

Desplaza o ar rast r a los per files hast a la sier r a
Cor t a las pun t as de los per files

x

11

Espera que le r ecoj an las punt as cort adas

12

Desplaza o ar rast r a los per files por la ban da
t ranspor t a dora hast a el t ope

4

x

10

13

Cor t a los per files a la m edida r equer ida

15

5

10

x
x

5

x

13

x

Ver ifica la longit ud de los per files

16

7

x

Ver ifica que los per files lleguen la t ope

14

25

5

x

Ver ifica el est ado de los per files

17

Acom oda per files apt o s para el pre-em paque

18

Llev a los per file s al car r o par a el pr e- em paque

19

Acom oda los perf iles en el car ro
Coloca las punt er as de car t on

x

21

Se desplaza h acia la sierr a

22

Despalza o ar rast r a los per files por la ban da
t ranspor t a dora hast a el t ope

18

x

20

23

OBSERVACIONES

12

x

x

8

x

14
14
6

x

11

x

Ver ifica que los per files lleguen la t ope

5

x

5

24

Cor t a los per files a la m edida r equer ida

25

Esper a a que se v er if ique la dim ensionalida d del
perf il

26

Esper a q ue le r ecoj an los per files cor t ados

27

Se desplaza hacia las punt er as de car t on

28

Coloca las punt er as de car t on

x

14

29

Recoj e los perf iles inper fe ct os

x

9

30

Coloca los per files inper fect os en la sier r a

x

31
32
33

Cor t a los per files que est en fuer a de
especificaciones
Se desplaza con los per files cor t a dos a la zona
de desper dicio

x
x

10

x

64
4

x

8
6

x
x
x

Se desplaza h acia la sierr a

14
13

Seg

Tiempo Ciclo
Tiempo Ocioso
Eficiencia

Min

376

6,27

259
31%

4,32

Min. Suplem entos
6,82

Tiempos necesarios en el proceso

RESUMEN

Tiempos innecesario que no agregan valor

Num ero De Actividades

Tiem pos Segundos* ciclo

Actividad
Actual

Propuesta

Economia

Actual

Operaion

16

10

87

Inspecion

4

48

Alm acenam iento

0

0

Economia

160

Tr ansporte

Propuesta

Espera

3

Total

81

33

376
6,27

Atrás
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN


Análisis de correlación Múltiple

VER VIDEO

EFICIENCIA
FLUJO CONTINUO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uso de Radioteléfonos
Recubrimientos en los carros
No hay Transito de las montacargas
interno
Proactividad del Operario
Sistema de rieles individuales para
cada carro.
Sistema de unión entre rieles.
(Canoa).
Desaparecen los patines.
Bahía de carros.
Sistema de enganche entre carros.
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
Tabla . DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERARIO SIERRA
UBICACIÓN :
DEPARTAMENTO : EXTRUSI ÓN

FECHA:

OPERACI ONES: ESTACI ÓN 7 - CONVEYER SI ERRA FI NAL, CORTE PREEMPAQUE
ACTUAL:
METODO:
PROPUESTO:

ITEM

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1

FEBRERO 07 DE 2012

REVISADO
POR:

REALIZADO POR:

x

MAQUINA:

TIEMPO
(Seg)

ETAPA

Desplazar se al co nv ey er

OBSERVACIONES

12

x

20

x

2

Acom odar los per files en e l conv ey er

3

Se desplaza hacia el car r o de punt er as de car t on

4

Desplaza e l car r o de punt er as

5

Se desplaza hacia la sier r a

6

Desplaza o ar r ast r a los per files hast a la sier r a

x

7

Cor t a las punt as de los pe r f iles

x

5

8

Desplaza o ar r ast r a los per files por el conv ey er

x

10

9

Cor t a los per files a la m edida r equ er ida

11

7

x

5
5

x

4

x

Ver if ica la long it ud de los per files

5

x

Ver ifica que los per files llegu en la t ope

10

x

13

x

5

x

12

Ver if ica el e st ado de los per f iles

13

Desplaza o ar r ast r a los per files cor t ad os por el
conv ey er

x

14

Despalza o ar r ast r a los per files por el conv ey er
ha st a el t ope

x

25
7
11

x

15

Ver ifica que los per files llegu en la t ope

16

Cor t a los per files a la m edida r equ er ida

17

Esper a a que se v er ifi que la dim ensionalida d del
p er fil

18

Desplaza o ar r ast r a los per files cor t ad os por el
conv ey er

x

7

19

Co loca los per files inper fect os en la sier r a

x

8

20

Cor t a los per files que est en fuer a de
especi ficaciones

x

6

21

Desplaza los per files cor t ados por el conv ey er

x

5

x

5
x

8
Seg

Tiempo Ciclo
Tiempo Ocioso
Eficiencia

10

Min

183

3,05

49

Min. Suplem entos

0,82

3,32

73%

RESUMEN

Tiempos necesarios en el proceso
Tiempos innecesario que no agregan valor

Num ero De Actividades

Tiempos Segundos* ciclo

Actividad
Actual

Propuesta

Mejora

%

Actual

Propuesta

Mejora

%

Operaion

16

13

3

19%

160

101

59

37%

Transporte

10

3

7

70%

87

24

63

72%

Inspecion

4

4

0

0%

48

48

0

0%

Alm acenam iento

0

0

0

0%

0

0

0

0%

Espera

3

1

2

67%

81

10

71

88%

33

21

12

36%

51%

Total

376

183

193

6,27

3,05

3,22
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
VENTAJAS
•Aprovechamiento de los hornos de envejecimiento. Lo que se
traduce en porcentaje de utilización.
•Ahorro de desplazamientos.
•Disminución del riesgo de accidentalidad laboral por tránsito de
montacargas.
•No es necesario parar la prensa por mesa llena.
•Carros desocupados oportunamente. Esto se reflejará
inmediatamente en el área de empaque.
•Aumento de los indicadores de eficiencia y productividad.
Menos tiempos muertos, mayor producción.
•Reducción de costos y generación de valor para la compañía
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
RECOMENDACIONES
• Adecuar el sistema de rieles para el transporte de perfilería hacia el horno de
producto terminado.
• Estudiar el área para el almacenamiento de carros porta perfiles y así evitar
demoras en el recorrido del proceso.
• Realizar mantenimiento a los hornos luego de culminar el proceso de
envejecimiento de perfilería para que este sea más eficiente y seguro.
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
RECOMENDACIONES
• Usar los respectivos implementos de Seguridad mientras se realiza el proceso
(botas de seguridad, lentes, casco y mascarilla).
  
• Inspeccionar que los operarios cumplan con los implementos de trabajos y
cumplan los manuales de procedimiento del proceso.
 
• Suministrar al operario hidratación debido a las altas temperaturas en las que
trabaja.
PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA
CONCLUSION
La propuesta presentada contempla 12 actividades menos respecto a la situación actual, esto
significa que se tendrá una mejora equivalente del 36%.
Los tiempos ociosos pasaran de (4,32 Min). a (49 seg.) ya que el operario de sierra trabajara
en su mayor totalidad en su función de corte, eliminando los tiempos por desplazamiento y
tiempos de espera.
El tiempo de ciclo pasara de (6,27 Min). a (3,05) mejorando en un 51%, esto se traduce en
aumentar la capacidad de esta etapa a tal punto de tener el flujo continuo sin desaprovechar la
capacidad de la prensa y evitando paradas por mesa llena.

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DIAGRAMA DE GANTT

DIAGRAMA DE GANTT
ESTUDIO DEL TRABAJO APLICADO AL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE SCJ ALUMINIO
TAREA O ACTIVIDAD
ESTUDIO DE MÉTODOS Y
TIEMPOS EN EL PROCESO DE
EXTRUSIÓN
Diagramas del proceso de
Extrusión (situación actual)
Tiempos del proceso de
Extrusión (situación actual)
Simulación del proceso.
PROPUESTAS E IDEAS PARA
LA MEJORA DEL PROCESO DE
EXTRUSIÓN
Propuestas
Diagrama de proceso
Tiempos del proceso
Simulación del proceso
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN
Elaboración de indicadores de
eficiencia y mejoramiento del
proceso de Extrusión
IMPLEMETACION DE LA
MEJOR PROPUESTA
Adecuación del sistema de
rieles individuales para cada
carro.

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PORCENTAJE DE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8 SEMANA 9
FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION DURACION
CUMPLIMIENTO L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21/10/2013

04/11/2013

15 d

100%

21/10/2013

24/10/2013

4

100%

25/10/2013

29/10/2013

5

100%

30/10/2013

04/11/2013

6

100%

05/11/2013

19/11/2013

15 d

100%

05/11/2013
09/11/2013
12/11/2013
15/11/2013

08/11/2013
11/11/2013
14/11/2013
19/11/2013

4
3
3
5

100%
100%
100%
100%

20/11/2013

23/11/2013

4d

100%

20/11/2013

23/11/2013

4

100%

24/11/2013

10/12/2013

17 d

100%

24/11/2013

10/12/2013

17

100%
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Mejora proceso extrusión aluminio

  • 1. ESTUDIO DEL TRABAJO APLICADO AL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE SCJ ALUMINIO PRESENTADO POR SARA CAPOTE CAROLINA PEÑALOSA JORGE JARAMILLO
  • 2. TABLA DE CONTENIDO I. SCJ ALUMINIO II. DIAGRAMA DE CONTEXTO III. DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXTRUSION IV. DESCRIPCION DEL PROBLEMA V. DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO VI. TIEMPO DEL PROCESO VII.DIAGRAMA BIMANUAL VIII.PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA IX. DIAGRAMA DE GANTT
  • 3. SCJ ALUMINIO SECTOR ECONÓMICO: • Manufacturero. MISIÓN • Producción De Perfiles De Aluminio Para Aplicaciones Industriales Y Arquitectónicas. Atrás
  • 4. DIAGRAMA DE CONTEXTO DE SCJ ALUMINIO Atrás
  • 5. DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN EN SCJ ALUMINIO Atrás
  • 6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN SCJ ALUMINIO El aluminio debe pasar por diferentes procesos para la fabricación de perfilería arquitectónica, entre ellos está el proceso de EXTRUSIÓN; en el cual se han observado algunas restricciones tales como: • PAROS NO PROGRAMADOS DE MAQUINARIA. •TIEMPOS DE ESPERA POR PARTE DEL PERSONAL PARA CONTINUAR ALGUNAS ACTIVIDADES IMPLÍCITAS EN EL PROCESO. Estas restricciones han generado un cuello de botella que deja como consecuencia:  •DESPERDICIO DE MATERIAL.
  • 7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN SCJ ALUMINIO Atrás
  • 8. DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO Atrás
  • 9. TIEMPO DEL PROCESO (ACTUAL) Atrás
  • 10. DIAGRAMA BIMANUAL ACTUAL Tabla . DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERARIO SIERRA UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : EXTRUSI ÓN FECHA: REVISADO POR: REALIZADO POR: OPERACI ONES: ESTACI ÓN 7 - CONVEYER SI ERRA FI NAL, CORTE PREEM PAQUE ACTUAL: METODO: PROPUESTO: ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1 X FEBRERO 07 DE 2012 JULI ETH MARTI NEZ JOSE EDUARDO BONI LLA LUI S MANTI LLA MAQUINA : TIEMPO (Seg) ETAPA Desplazar se al conv ey er 20 x 2 Acom oda r los pe rf iles en el conv ey er 3 Desplazar se a c oger separado res de alum inio x 4 Se desp laza al car r o x 5 Poner los sep ar ador es de alum inio e n el car ro 6 Se desplaza hacia las punt er as de car t on 7 Desplaza el carr o de punt era s 8 Se desplaza h acia la sierr a 15 3 12 x 7 x 5 x 5 x 9 Desplaza o ar rast r a los per files hast a la sier r a Cor t a las pun t as de los per files x 11 Espera que le r ecoj an las punt as cort adas 12 Desplaza o ar rast r a los per files por la ban da t ranspor t a dora hast a el t ope 4 x 10 13 Cor t a los per files a la m edida r equer ida 15 5 10 x x 5 x 13 x Ver ifica la longit ud de los per files 16 7 x Ver ifica que los per files lleguen la t ope 14 25 5 x Ver ifica el est ado de los per files 17 Acom oda per files apt o s para el pre-em paque 18 Llev a los per file s al car r o par a el pr e- em paque 19 Acom oda los perf iles en el car ro Coloca las punt er as de car t on x 21 Se desplaza h acia la sierr a 22 Despalza o ar rast r a los per files por la ban da t ranspor t a dora hast a el t ope 18 x 20 23 OBSERVACIONES 12 x x 8 x 14 14 6 x 11 x Ver ifica que los per files lleguen la t ope 5 x 5 24 Cor t a los per files a la m edida r equer ida 25 Esper a a que se v er if ique la dim ensionalida d del perf il 26 Esper a q ue le r ecoj an los per files cor t ados 27 Se desplaza hacia las punt er as de car t on 28 Coloca las punt er as de car t on x 14 29 Recoj e los perf iles inper fe ct os x 9 30 Coloca los per files inper fect os en la sier r a x 31 32 33 Cor t a los per files que est en fuer a de especificaciones Se desplaza con los per files cor t a dos a la zona de desper dicio x x 10 x 64 4 x 8 6 x x x Se desplaza h acia la sierr a 14 13 Seg Tiempo Ciclo Tiempo Ocioso Eficiencia Min 376 6,27 259 31% 4,32 Min. Suplem entos 6,82 Tiempos necesarios en el proceso RESUMEN Tiempos innecesario que no agregan valor Num ero De Actividades Tiem pos Segundos* ciclo Actividad Actual Propuesta Economia Actual Operaion 16 10 87 Inspecion 4 48 Alm acenam iento 0 0 Economia 160 Tr ansporte Propuesta Espera 3 Total 81 33 376 6,27 Atrás
  • 11. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA PLANEACIÓN DE PRODUCCIÓN  Análisis de correlación Múltiple VER VIDEO EFICIENCIA FLUJO CONTINUO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uso de Radioteléfonos Recubrimientos en los carros No hay Transito de las montacargas interno Proactividad del Operario Sistema de rieles individuales para cada carro. Sistema de unión entre rieles. (Canoa). Desaparecen los patines. Bahía de carros. Sistema de enganche entre carros.
  • 12. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA Tabla . DIAGRAMA DEL PROCESO DE OPERARIO SIERRA UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : EXTRUSI ÓN FECHA: OPERACI ONES: ESTACI ÓN 7 - CONVEYER SI ERRA FI NAL, CORTE PREEMPAQUE ACTUAL: METODO: PROPUESTO: ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1 FEBRERO 07 DE 2012 REVISADO POR: REALIZADO POR: x MAQUINA: TIEMPO (Seg) ETAPA Desplazar se al co nv ey er OBSERVACIONES 12 x 20 x 2 Acom odar los per files en e l conv ey er 3 Se desplaza hacia el car r o de punt er as de car t on 4 Desplaza e l car r o de punt er as 5 Se desplaza hacia la sier r a 6 Desplaza o ar r ast r a los per files hast a la sier r a x 7 Cor t a las punt as de los pe r f iles x 5 8 Desplaza o ar r ast r a los per files por el conv ey er x 10 9 Cor t a los per files a la m edida r equ er ida 11 7 x 5 5 x 4 x Ver if ica la long it ud de los per files 5 x Ver ifica que los per files llegu en la t ope 10 x 13 x 5 x 12 Ver if ica el e st ado de los per f iles 13 Desplaza o ar r ast r a los per files cor t ad os por el conv ey er x 14 Despalza o ar r ast r a los per files por el conv ey er ha st a el t ope x 25 7 11 x 15 Ver ifica que los per files llegu en la t ope 16 Cor t a los per files a la m edida r equ er ida 17 Esper a a que se v er ifi que la dim ensionalida d del p er fil 18 Desplaza o ar r ast r a los per files cor t ad os por el conv ey er x 7 19 Co loca los per files inper fect os en la sier r a x 8 20 Cor t a los per files que est en fuer a de especi ficaciones x 6 21 Desplaza los per files cor t ados por el conv ey er x 5 x 5 x 8 Seg Tiempo Ciclo Tiempo Ocioso Eficiencia 10 Min 183 3,05 49 Min. Suplem entos 0,82 3,32 73% RESUMEN Tiempos necesarios en el proceso Tiempos innecesario que no agregan valor Num ero De Actividades Tiempos Segundos* ciclo Actividad Actual Propuesta Mejora % Actual Propuesta Mejora % Operaion 16 13 3 19% 160 101 59 37% Transporte 10 3 7 70% 87 24 63 72% Inspecion 4 4 0 0% 48 48 0 0% Alm acenam iento 0 0 0 0% 0 0 0 0% Espera 3 1 2 67% 81 10 71 88% 33 21 12 36% 51% Total 376 183 193 6,27 3,05 3,22
  • 14. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA VENTAJAS •Aprovechamiento de los hornos de envejecimiento. Lo que se traduce en porcentaje de utilización. •Ahorro de desplazamientos. •Disminución del riesgo de accidentalidad laboral por tránsito de montacargas. •No es necesario parar la prensa por mesa llena. •Carros desocupados oportunamente. Esto se reflejará inmediatamente en el área de empaque. •Aumento de los indicadores de eficiencia y productividad. Menos tiempos muertos, mayor producción. •Reducción de costos y generación de valor para la compañía
  • 15. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA RECOMENDACIONES • Adecuar el sistema de rieles para el transporte de perfilería hacia el horno de producto terminado. • Estudiar el área para el almacenamiento de carros porta perfiles y así evitar demoras en el recorrido del proceso. • Realizar mantenimiento a los hornos luego de culminar el proceso de envejecimiento de perfilería para que este sea más eficiente y seguro.
  • 16. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA RECOMENDACIONES • Usar los respectivos implementos de Seguridad mientras se realiza el proceso (botas de seguridad, lentes, casco y mascarilla).    • Inspeccionar que los operarios cumplan con los implementos de trabajos y cumplan los manuales de procedimiento del proceso.   • Suministrar al operario hidratación debido a las altas temperaturas en las que trabaja.
  • 17. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA CONCLUSION La propuesta presentada contempla 12 actividades menos respecto a la situación actual, esto significa que se tendrá una mejora equivalente del 36%. Los tiempos ociosos pasaran de (4,32 Min). a (49 seg.) ya que el operario de sierra trabajara en su mayor totalidad en su función de corte, eliminando los tiempos por desplazamiento y tiempos de espera. El tiempo de ciclo pasara de (6,27 Min). a (3,05) mejorando en un 51%, esto se traduce en aumentar la capacidad de esta etapa a tal punto de tener el flujo continuo sin desaprovechar la capacidad de la prensa y evitando paradas por mesa llena. Atrás
  • 18. DIAGRAMA DE GANTT DIAGRAMA DE GANTT ESTUDIO DEL TRABAJO APLICADO AL PROCESO DE EXTRUSIÓN DE SCJ ALUMINIO TAREA O ACTIVIDAD ESTUDIO DE MÉTODOS Y TIEMPOS EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN Diagramas del proceso de Extrusión (situación actual) Tiempos del proceso de Extrusión (situación actual) Simulación del proceso. PROPUESTAS E IDEAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN Propuestas Diagrama de proceso Tiempos del proceso Simulación del proceso INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROCESO DE EXTRUSIÓN Elaboración de indicadores de eficiencia y mejoramiento del proceso de Extrusión IMPLEMETACION DE LA MEJOR PROPUESTA Adecuación del sistema de rieles individuales para cada carro. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PORCENTAJE DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION DURACION CUMPLIMIENTO L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21/10/2013 04/11/2013 15 d 100% 21/10/2013 24/10/2013 4 100% 25/10/2013 29/10/2013 5 100% 30/10/2013 04/11/2013 6 100% 05/11/2013 19/11/2013 15 d 100% 05/11/2013 09/11/2013 12/11/2013 15/11/2013 08/11/2013 11/11/2013 14/11/2013 19/11/2013 4 3 3 5 100% 100% 100% 100% 20/11/2013 23/11/2013 4d 100% 20/11/2013 23/11/2013 4 100% 24/11/2013 10/12/2013 17 d 100% 24/11/2013 10/12/2013 17 100%