SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 44
ESTUDIO DE AUTOMATIZACION CON CODIGO DE
BARRAS DEL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS EN
EL PROCESO DE PRODUCCION DE TABLERO
AGLOMERADO.
TRABAJO PARA ASPIRAR POR
EL TITULO DE TECNOLOGO INDUSTRIAL
JILMAR ALONSO RUIZ ARANGO
2013
INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
Demostrar mediante el estudio de procesos la necesidad de
implementar códigos de barras para la gestión de
inventarios en la planta de producción de Llanos de Cuivá
de Tablemac S.A.
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar y estudiar los métodos de trabajo orientados a la
generación de información desde la línea de producción de
tableros aglomerados.
 Recopilar tiempos de actividad de producción de datos por parte
de los operarios encargados de cada estación de trabajo
directamente relacionados con el registro de producción.
 Efectuar costo de implementación de sistema automático de
registro de producción versus impacto en pesos en la tasa de
retorno del proyecto en la compañía.
 Determinar cuáles de los procesos son prioridad para
implementar el mejoramiento mediante dispositivos de lectura de
códigos de barras .
OBJETO DE ESTUDIO
 Las diferencias entre las existencias teóricas y físicas de
un producto impactan directamente el estado de pérdidas y
ganancias (PyG) de la compañía TABLEMAC S.A., con la
exploración del método existente para la gestión de
inventarios , se pretende demostrar la factibilidad de la
implementación del código de barras para los productos
en proceso y terminados.
 Necesidad de actualización de plataforma para el flujo de
datos en tiempo real, para que los departamentos de
logística, ventas, comercio exterior , compras y
contabilidad, trabajen con mucha más precisión y con
adecuado margen de maniobra para atender
acertadamente a los centros de distribución.
La forma como se realiza la gestión de información actual,
se
clarificara mediante la investigación de métodos.
 Los inventarios en la compañía Tablemac S.A. han estado año tras año
yendo en detrimento de los estados financieros mostrando diferencias por
encima del estimado en la acción normal de la producción.
Esto conlleva a grandes huecos fiscales en el ejercicio financiero y teniendo
un factor indirecto como son las operaciones ineficientes y anticuadas en los
suministros de información ya que pasan diferentes procesos de
transcripción manual que no contribuyen a la fidelidad de la información y la
hacen poco confiable.
Diagrama causa-efecto en la cadena de
gestión de información
Información inexacta y a
destiempo inventarios
Tablemac S.A.
ERRORES EN
DILIGENCIAMIENTO
DE FORMATO
Deficiencias en
recolección de datos
por parte de los
operarios
Formatos de
producción con
alto nivel de
complejidad
Transcripción
de información
desde planillas
a sistema de
información
Intervención a
mano alzada de
planillas
Errores
codificación de
productos
Procesos secuenciales
que no permiten suficiente
atención al proceso de
diligenciamiento de
formatos
Procesos
manuales de
recolección de
información en
estaciones de
trabajo de la
planta
Alto número de
formatos a diligenciar
por estación de
trabajo
Desconcentracion
es operativas al
asentar datos
planilla
Digitación de
información
con retrasos
Ineficiencia en métodos y
organización para diligenciamiento
de planillas operarios
Análisis exhaustivo de información de
analistas y auxiliares
Alto número de
reprocesos en
digitalización
datos
Retrasos de
tipo técnico
(daños sistema)
SIERRAS LIJADORA
ASTILLADO
TRANSPORTE A
SILOS HUMEDOS
TRANSPORTE A
PROCESO DE
VIRUTAS
VIRUTEADO
PLANTAS DE
LAMINACION CLIENTE FINAL
DISTRIBUCION
PAPEL
ALMACENAMIE
NTO EN SILOS
HUMEDOS
ALMACENAMIEN
TO EN SILOS
SECOS
PROCESO
SECADORA
TRANSPORTE
A SILOS
SECOS
PROCESO DE
FORMACION
PRENSA
ENCOLADORAS
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO TABLERO
AGLOMERADO
MÉTODO ACTUAL
 Gestión de información mediante formatos que son tramitados
y completados por cada operario en su respectiva estación de
trabajo.
 Recolección información durante una jornada en formatos.
 Transcripción de información con vacíos de atención para el
correcto funcionamiento del proceso.
Planilla planta de Finish Foil 1 y 2
Planilla liquidación tableros lijados
PROCESO EXISTENTE
 Estaciones críticas > volumen de
información :Sierras, lijadora
planta laminadora Ciclocorto.
 Realizar actividades en el mismo
puesto de trabajo interviniendo
en la codificación de los
tableros.
 Desconcentración del proceso
secuencial para entrar a tramitar
documentos que requieren un
buen nivel de atención
 Inactividad durante 143 minutos
de una persona durante el turno
para dedicarse solo a la
transcripción de datos en el
formato.
hombre Material
1 planillas
tiempo
si no minutos
30 min
1
40 min
2
3
15 min.
4
5
1 min 35 seg
6
7 min
7 20 min.
8
9
10
143 min.
35 seg.
DIAGRAMA DE PROCESO EXISTENTE
Proceso: Diligenciamineto de planilla de reporte de produccion y consumos plantas de laminados TABLEMAC S.A.
Comentarios: Proceso mediante el cual se generan reportes de produccion y consumos de materia prima para el area
de costos e inventarios mediante una hoja diligenciada manualmente donde se consigna esta informacion.
8
30 min
0,15
Asentar información referente a
consumos de mat prima
0,15
40 mts
TOTAL
40 mts 90 cm
diligenciamiento en bitacoras
Operaciones 8 30 seg. Proceso: liquidacion de produccion y consumos plantas de enchapados y laminación.
Transportes 0 3 min.50 seg.
Hoja 1 de 1 Fecha 06/05/11
Resumen
Actividad Nº 1 tiempo Realizado por: Operarios linea de laminación.
Inspecciones 1 45 seg.
Esperas 1 20 min. /15 min.
Total 9 39 min. 5 seg.
Tipo Condición movimiento
Almacenajes 0 n días
Alternativas 0 0
Preparacion datos y cantidades
de materia prima consumida
Nº
Descripción metros
0,15
cierre planillas 0,15
0,15
Informacion asentada
parcialmente (solo datos de
produccion)
Contabilizar tiempos netos de
produccion y tiempos perdidos
0,15
Verfifcacion de la informacion y
espera para ser copiada
Recolección de informacion
durante la jornada laboral
Flujograma de proceso diligenciamiento de planillas plantas
DIAGRAMA PROCESO REPORTE DE PRODUCCION
EN FORMATO
Evento
Numer
o
tiempo
Operaciones
Inspecciones
Transportes
6
1
1
113.35 min
30 min
10 min
Grafico 8. Diagrama de proceso de diligenciar formato de reporte producción
1
2
5
4
3
6
7
8
Preparación de datos y cantidades
de materia prima en consumo 30´
Recolección de información 40
durante la jornada laboral
Verificación de información
y espera para ser apuntada 30´
Pasa datos a planilla 10´
Copia información de producción en planilla 15´
Copia información consumos de materia prima 1´35´´
Contabiliza tiempo de producción información 7´
Diligenciamiento de bitácoras 20´
RESUMEN
Diagrama bimanual operación liquidación planillas
PIEZA: BITACORA PRODUCCION
OPERACIÓN: DOCUMENTACION DELTURNO
LUGAR:
OPERARIO:
COMPUESTO POR :
FECHA:
PLANILLA DE REGISTRO PRODUCCION
MI MD
METODO
M.I M.D MI M.D
2 6 2 2
1 1 1 1
4 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL 7 7 3 3
Estacion de trabajo
DISPOSICION LUGAR DE TRABAJO
DESCRIPCION MANO DERECHA
OPERACION
LIQUIDACION
TABLEROS
SIMBOLOS
Diagrama n1 Hoja nro 1
Diligenciamiento planillas
Plantas de produccion
X
DESCRIPCION MANO IZQUIERDA
DIAGRAMA BIMANUAL DILIGENCIAMIENTO PLANILLAS
RESUMEN
5. Espera
7.Acercar bitacora
2. Traer informacion lado derecho
1. Escribe parte superior Datos unidades produccion
3. Escribir informacion hojas sueltas turno
4, Diligencia parte inferior datos tablero crudo
2. Espera
1.Recoge hoja produccion
4. Espera
3. Espera
6. coge grapadora
29/02/2012
ACTUAL PROPUESTO
5. Diligencia consumos materia prima
7.Escribe informacion de planilla en bitacora
6. Escribe en reverso datos unidades defectuosas
ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PROCESOS DE
DILIGENCIAMIENTO DE PLANILLAS PARA REPORTES DE
PRODUCCION
DPTO produccion SECCION 800
OPERACIÓN liquidacion manual de planillas
estudio de metodos Nro 1
INSTALACION MAQUINA Planta laminados Finish Foil NUM
HERRAMIENTAS
PRODUCTO /PIEZA tablero laminado NUM____________________1
PLANO NUM MATERIAL_________________planillas y esferos
CALIDAD
NOTA : Plano de area de trabajo al dorso
∑T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L 50,00 30,00 60,00 20,00 40,00 200,00 40,00
T 0,26 0,35 0,20 10,00 21,51 32,32 6,46
L 0,50 0,81 21,00 10,65 22,08 55,04 11,01
T 0,50 0,81 21,00 10,65 22,08 55,04 11,01
L 0,90 0,94 21,14 20,00 26,15 69,13 13,83
T 0,90 0,94 21,14 20,00 26,15 69,13 13,83
L 10,40 12,05 21,62 12,43 28,42 84,92 16,98
T 10,40 12,05 21,62 12,43 28,42 84,92 16,98
L 10,45 12,05 21,62 12,52 28,50 85,14 17,03
T 10,45 12,05 21,62 12,52 28,50 85,14 17,03
L 12,28 17,26 23,05 12,80 32,01 97,40 19,48
T 12,28 17,26 23,05 12,80 32,01 97,40 19,48
L 13,40 19,41 24,80 13,26 32,05 102,92 20,58
T 13,40 19,41 24,80 13,26 32,05 102,92 20,58
L 23,12 22,36 26,73 26,12 35,25 133,58 26,72
T 11,94
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
T
L
Transcripcion datos conyusmos de materia prima
Liquidación tableros desechados durante turno
Asentar datos parte superior en planilla
Recopilacion datos parte inferior consumo
Liquidacion bitacora de producción
Recoleccion de informacion durante turno de 8 h
ESTUDIO DE TIEMPOS
CONDICIONES DE TRABAJO____normales____________
verificacion de informacion y espera para ser anotada
01:00 p.m.
1
1
Jilmar R
Tiempo observado en ciclos
26/11/2012
GRUPO DE METODOS
1
Camilo Velez
45´
01:45 p.m.
Liquidacion tiempos efectivos y muertos de producción
TERMINO
ELEMENTO
estudio num
Hoja num
COMPROBADO
FECHA
OBSERVADO POR
FICHA
OPERARIO
TIEMPO TRANSC
COMIENZO
)(sT
Cálculo de desviación estándar para tiempos
obtenidos en los procesos estudiados
ESTUDIO TIEMPOS SIERRAS
DPTO produccion SECCION 600
OPERACIÓN liquidacion manual de planillas
estudio de metodos Nro 1
INSTALACION MAQUINA Planta de Sierras NUM
HERRAMIENTAS
PRODUCTO/PIEZA tablero sin lijar NUM____________________1
PLANONUM MATERIAL_________________planillas yesferos
CALIDAD
NOTA: Plano de area de trabajo al dorso
∑T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L 0,25 0,35 0,25 0,63 0,25 0,31 0,36 0,26 0,34 0,52 3,52 0,35
T 0,25 0,35 0,25 0,63 0,25 0,31 0,36 0,26 0,34 0,52 3,52 0,35
L 0,42 0,45 0,43 0,46 0,47 0,50 0,49 0,48 0,42 0,36 4,48 0,45
T 0,42 0,45 0,43 0,46 0,47 0,50 0,49 0,48 0,42 0,36 4,48 0,45
L 1,26 1,28 1,25 1,26 1,28 1,50 1,36 1,42 1,50 1,47 13,58 1,36
T 1,26 1,28 1,25 1,26 1,28 1,50 1,36 1,42 1,50 1,47 13,58 1,36
L 2,58 2,63 2,85 2,42 2,63 2,89 2,48 2,63 2,52 2,36 25,99 2,60
T 2,58 2,63 2,85 2,42 2,63 2,89 2,48 2,63 2,52 2,36 25,99 2,60
L 4,58 4,72 5,28 3,69 5,20 5,87 5,42 5,66 5,80 5,44 51,66 5,17
T 4,58 4,72 5,28 3,69 5,20 5,87 5,42 5,66 5,80 5,44 51,66 5,17
L 7,50 7,96 7,63 7,52 7,54 7,55 7,55 7,55 12,55 7,55 80,90 8,09
T 7,50 7,96 7,63 7,52 7,54 7,55 7,55 7,55 12,55 7,55 80,90 8,09
L 19,80 20,60 20,55 20,44 20,74 20,56 20,33 20,74 20,70 22,55 207,01 20,70
T 19,80 20,60 20,55 20,44 20,74 20,56 20,33 20,74 20,70 22,55 207,01 20,70
L 55,00 60,00 49,50 65,00 52,80 74,00 55,60 54,00 56,00 58,00 579,90 57,99
T 14,464
L
T
L
T
Diligenciar planilla con cantidades producidas por formato
Rellenar tarjeta de identificacion producto
Sujecion tarjeta a paquete
Diligenciar recibo de producto con defecto
Transcripcion datos clasificacion produccion a bitacora
Liquidacion bitacora de producción
Liquidacion tiempos efectivos yperdidos de producción
COMPROBADO Jlmar R
ELEMENTO
Tiempo observado en ciclos
Escribir en tarjeta identificacion lote
FICHA 1
OBSERVADOPOR GRUPODE METODOS
CONDICIONES DE TRABAJO____normales____________ FECHA 25/10/2012
TIEMPOTRANSC 58´
OPERARIO Nicolas Mira
TERMINO 01:00 p.m.
COMIENZO 01:58 p.m.
ESTUDIO DE TIEMPOS
estudio num 1
Hoja num 1
)(sT
’
Calculo de tiempo estándar
tiempo estándar de 33’.36’’ por cada
paso a ejecutar en la gestión de
información
ESTUDIO TIEMPOS LIJADORA
DPTO produccion SECCION 700
OPERACIÓN liquidacion manual de planillas
estudio de metodos Nro 1
INSTALACION MAQUINA Planta lijado NUM
HERRAMIENTAS
PRODUCTO/PIEZA tablero sin lijar NUM____________________1
PLANONUM MATERIAL_________________planillas yesferos
CALIDAD
NOTA: Plano de area de trabajo al dorso
∑T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L 0,26 0,34 0,56 0,72 0,52 0,68 0,74 0,30 0,36 0,21 4,69 0,47
T 0,26 0,34 0,56 0,72 0,52 0,68 0,74 0,30 0,36 0,21 4,69 0,47
L 0,40 0,45 0,82 0,56 0,41 0,23 0,29 0,28 0,41 0,29 4,14 0,41
T 0,40 0,45 0,82 0,56 0,41 0,23 0,29 0,28 0,41 0,29 4,14 0,41
L 1,36 2,30 5,20 0,80 0,20 0,74 0,52 0,87 0,52 0,63 13,14 1,31
T 1,36 2,30 5,20 0,80 0,20 0,74 0,52 0,87 0,52 0,63 13,14 1,31
L 1,50 0,20 6,20 1,81 1,96 1,52 0,58 0,63 0,89 0,74 16,03 1,60
T 1,50 0,20 6,20 1,81 1,96 1,52 0,58 0,63 0,89 0,74 16,03 1,60
L 3,51 8,00 7,25 6,00 2,36 8,00 5,10 1,85 1,42 2,56 46,05 4,61
T 3,51 8,00 7,25 6,00 2,36 8,00 5,10 1,80 1,42 2,56 46,00 4,60
L 12,11 13,00 18,41 15,06 14,58 12,00 17,40 18,20 12,58 16,25 149,59 14,96
T 12,11 13,00 18,41 15,06 14,58 12,00 17,40 18,20 12,58 16,25 149,59 14,96
L 28,74 25,25 25,00 26,00 32,10 35,68 26,40 26,39 20,00 14,00 259,56 25,96
T 28,74 25,25 25,00 26,00 32,10 35,68 26,40 26,39 20,00 14,00 259,56 25,96
L 35,20 38,50 39,41 36,85 32,97 46,05 44,00 39,82 39,52 28,50 380,82 38,08
T 11,893
L
T
L
T
L
T
Rellenar tarjeta de identificacion producto
Sujecion tarjeta a paquete
Diligenciar recibo de producto con defecto
Transcripcion datos clasificacion produccion a bitacora
Liquidacion bitacora de producción
Liquidacion tiempos efectivos y perdidos de producción
COMPROBADO Jlmar R
ELEMENTO
Tiempo observado en ciclos
Escribir encabezado planilla entrada tableros
Asentar datos unidades y nro recibo de sierras planilla entrada
FICHA 1
OBSERVADOPOR GRUPODE METODOS
CONDICIONES DE TRABAJO____normales____________ FECHA 25/10/2012
TIEMPOTRANSC 40´
OPERARIO Cesar Torres
TERMINO 01:15 p.m.
COMIENZO 01:55 p.m.
ESTUDIO DE TIEMPOS
estudio num 1
Hoja num 1
)(sT
’
Calculo de tiempo estándar
Cada paso o subproceso de la
tramites de formatos en lijado
tiene un tiempo estándar de
14.47’ por cada ítem
ESTUDIO TIEMPOS CICLOCORTO
Cada paso o subproceso de la liquidación en
melaminicos deberá tener un tiempo estándar
de 3’,74’’ por tramite de cada ítem de planilla en
la normalidad del proceso.
PROCESO GESTION DE INFORMACION EN LA PLANTA
DE TABLERO AGLOMERADO MEDIANTE CODIGOS DE
BARRAS.
 La producción no requiere la
interrupción de las actividades.
 Migrar todo el proceso de
generación de información en
cada estación de trabajo al
código de barras.
 Se minimizan operaciones por
área, y el porcentaje utilización
de hora/hombre en procesos de
reporte.
 Suprimir la tarea rutinaria y
mecanizada de llenar unas
planillas de información. Figura. 6 Alimentación tableros lijadora
Ubicación de dispositivos en
sierras_modulado
Salida con escáner tipo pistola que sería operado por Entrada de tableros que requeriría un lector semifijo
funcionario de la sección
LAY OUT DE SIERRAS
Ubicaciones de dispositivos
en lijadora
Punto de lectura en salda mesas
apilado Punto de ubicación lector
LAY OUT DE LIJADORA
Ubicación de dispositivos en
línea de Ciclocorto
Lector fijo entrada unidad embalaje Lector tipo pistola a salida de proceso
LAY OUT LÍNEA DE CICLOCORTO
(Espinal, López, & Montoya, 2010)
PRODUCCION
APROVISIONAMIENTO
COMPRAS DISTRIBUCION
NECESIDADDELOSCLIENTES
CLIENTES
GESTION DE ALMACENES
RECEPCION/
DESPACHO
ALMACENAMIENTO
GESTION DE
INVENTARIOS
PREPARACION
DE PEDIDOS
TRANSPORTE
LOGISTICA INVERSA
CODIGO DE BARRAS identificación, trazabilidad y captura de datos logísticos
CODIGO DE BARRAS identificación, trazabilidad y captura de datos logísticos
CÓDIGOS DE BARRAS Y LA CADENA DE GESTIÓN DE
INVENTARIOS EN PRODUCCION
EN LOS PROCESOS DE LOGISTICA Y AREA
FINANCIERA
 Aprovisionamiento y compras.
 Documentos seguimiento de proveedores e
identificación de los productos en los catálogos de
compra.
 Sistema de administración de inventarios.
 Procesamiento de pedidos
 Gestión de Picking y trazabilidad
EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN
 identificar y realizar trazabilidad a los productos
 capturar datos de listas de materiales, números de
SKU (Stock Keps Unit),
 inventario en proceso
 • En los procesos de despacho, transporte y
distribución,
 IMPACTO EN PROCESOS DE LA CADENA DE
SUMINISTRO
Para el ambiente y las
condiciones en las que debe
trabajar la planta de producción
de tablero aglomerado de
TABLEMAC S.A. el sistema mas
adecuado será la lectura de
código es mediante la
radiofrecuencia ya que asi
conseguimos obviar cualquier
agente de tipo ambiental , por
ejemplo material particulado
,polución, tomas a distancia
desde puntos lejanos de la
bodega, Etc.
FLUJOGRAMA CON MÉTODO PROPUESTO
Material
planillas
tiempo
si no minutos
1
2
1 min 35 seg
4 7 min
6
20 min.
8
9
10
38 min. 40 seg.
15 min.
3
1 seg/unidad
TOTAL
7
Contabilizar tiempos netos de
produccion y tiempos perdidos
0,15
cierre de turno y entrega
dispositivo (pistola escaner)
0,15
0,15
Generacion de informacion
para todos los funcionarios en
tiempo real
0,15
Informacion retroalimentaa al
sistema de informacion (datos
de produccion y consumo de
materia prima)
0,15
Descripción metros
escaneo de datos con escaner
tipo pistola
Nº
Total 10 39 min.
5 seg.Tipo Condición movimiento
Almacenajes 2 n días
Alternativas 0 0
Inspecciones 1 45 seg. Comentarios: Proceso mediante el cual se generan reportes de produccion y consumos de materia prima
para el area de costos e inventarios gracias a los codigos de barras impresos en los productos obtenidos
en las plantas de laminacion de la compañia TABLEMAC S.A.
Esperas 2 20 min.
/15 min.
Operaciones 6 30 seg. Proceso: Alimentacion del sistema de inventarios de la Compañía TABLEMAC S.A. por medio del escaneo
digital de codigo de barras
Transportes 0 3 min.50
seg.
DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO
Hoja 1 de 1 Fecha 06/05/11
Resumen Proceso : ESCANEO DE CODIGO DE BARRAS EN LAS PLANTAS DE LAMINADOS DE TABLEMAC S.A.
Actividad Nº 1 tiempo Realizado por: Operarios linea de laminación.
CARACTERISTICAS DEL MODELO
IMPLEMENTADO
 La captura de datos mediante código
de barras con computación móvil,
habilitados con comunicaciones de
radiofrecuencia (RE), asegurando la
consecución de datos precisos en
tiempo real.
 Sugiere concentrar la mayor parte de
la capacidad operativa en mejorar
ergonomía y mejores condiciones en
su puesto de trabajo.
 Estándar de embalaje , con código
impreso en etiquetas, en uno de los
lados de la unidad de empaque,
buscando la correcta ubicación e
instalación de dispositivos en cada
proceso.
 La Implementación de identificación
en el almacenaje permitirá una mejor
trazabilidad y certeza en la toma y
salida de inventarios
UTILIZACION EN
BODEGA
 Baja el índice de perdidas y desvíos de información.
 Suprime la escritura en planillas y formatos.
 Mejorando procesos, centrado la atención del operario en la
calidad del producto y optimizando recursos.
 Eliminar fallas de tipo operacional por desatención al
momento de tramitar o gestionar manualmente la
información.
Diseño del trabajo y cambio de
metodos
Riesgo
informacion
inconsistente (%)
Riesgo
accidente (%)
1 diligenciar manual encabezado +1* 0
2 recolecion informacion pallets +1* 0
3 recoleccion informacion tableros crudos +1* 25
4 diligenciamiento bitacoras +1* 0
5 Escribir calcular consumo papeles turno +90* 0
6 Escribir recontar desechos turno +40* 25
7 Liquidar defectuosos turno +15* 0
∆ Productividad (%)
0
0
0
1
1
2
0
(Benjamin Niebel, 2004)
Análisis FinancieroTabla 7. Costos actuales del proceso gestión de inventarios forma manual / año producción
RUBRO COSTO EN $
Costo papelería $ 9.600.000
Costo estimado ineficiencia proceso
producción
$ 15.000.000
Costos mano de obra $ 56.000.000
Costo reprocesos manuales y datos inexactos o
a destiempo en plataforma informática
$ 10.450.000
TOTALES $ 91.050.000
Tabla 7. Costos actuales del proceso gestión de inventarios forma manual / año producción
Costos día de producción operación normal.
Mano de obra (tomando el tiempo invertido en diligenciamiento planillas por día)
Ineficiencia proceso al asentar o diligenciar datos en planillas.
Costo de papelería (formatos para rellenar con información y bolígrafos).
Reprocesos manuales en sistema informático por errores de transcripción y
devoluciones despachos errados en área logística de producto.
Costos estimados implementando el
proceso gestión de inventarios con
código de barras
Ahorro en tiempos.
Minimizar margen de error.
Adecuación de puestos de trabajo más funcionales.
Minimiza reprocesos en logística
RUBRO COSTO EN $
Costo papelería $ 200.000
Costo estimado ineficiencia proceso producción $ 6.800.000
Costos mano de obra $ 23.000.000
Costo reproceso manuales y datos inexactos o a
destiempo en plataforma informática
$ 7.000.000
TOTALES $ 37.000.000
Análisis financiero costo beneficio
COSTOS Cifrasenpesos BENEFICIOS Cifrasenpesos
Reprocesosenareadelogistica 15.000.000,00$
Minimizarreprocesos
informacionconfiabley
mejoramientoenarealogistica
45.800.000,00$
Mantenimientosistemasde
informacion
40.000.000,00$
Sistemasdeinformacionenlinea
ymoderno
50.000.000,00$
HorasExtraspersonaldeapoyo
areadeinventarios
13.000.000,00$
Reubicacionyoptmizacion
operarios
26.000.000,00$
Papeleria 9.600.000,00$ Pepeleria 200.000,00$
Riesgoerrorprocesosmanuales 10.450.000,00$
Riesgoerrorprocesosmanuales
Posibleshorasausentismo
riesgosaccidente
0expocisionporgestionfisica
decontroles
TOTALES 88.050.000,00$ 122.000.000,00$
 Las organizaciones modernas deben afrontar cambios y el aprovechamiento de
las Tics es una de las formas.
 Las formas de modernización en una planta de producción y los diferentes
departamentos de una compañía dependen en gran medida de la información
contenida en las bases de datos o sistemas informáticos.
 La inmediatez , claridad y precisión de la información se hacen un recurso
indispensable en la época actual.
 La planta de Tablemac S.A. posee estaciones de alto trafico de información
, dado su carácter transversal a varios procesos productivos, con alta tasas de
no conformidades.
 Fuentes de información para conseguir que sea incorporado el código de
barras como elemento sustancial a la dinámica del canal de información de la
compañía.
 Se debe aplicar en los tres procesos críticos de la cadena de gestión de
datos instalando seis dispositivos a lo largo de los procesos de corte, lijado
y laminadora ciclo corto.
 Deficiencias de productividad descritas en resultado del estudio apoyado
en conceptos del personal operativo aumentando la efectividad en la
relación costo beneficio.
 Se optimiza para la organización: calidad de la información, disminución de
errores en datos, información en tiempo real ,trazabilidad en la calidad del
producto y distribución eficaz .
 Disminuir los costos fijos y variables asociados a la papelería,
mantenimiento de equipos informáticos, horas hombre en la captura de
información, e instalaciones físicas.
 Eficiencia en el proceso de apoyo a todas las áreas, inventarios mejoraría
sustancialmente combinando eficiencia y eficacia.
 La calidad y velocidad con que se generara la información maximiza la
eficiencia de los procesos, inventarios es un proceso transversal que
interactúa con todas las áreas de la compañía.
 Optimizar el talento humano en inventarios físicos, análisis y proyecciones
de capacidad de almacenamiento, análisis de stocks máximos y mínimos,
análisis de capacidad instalada de bodega, etc.
 Estandarización de procesos para dar una solución integral a la
problemática actual de los inventarios en los procesos analizados y
generalizarlos a los demás de la planta.
BIBLIOGRAFÍA
 A.Giudice, C. (2005). Sistemas de Producción Productividad y Estudio del Trabajo. Buenos Aires : Universidad
Tecnologica Nacional,Facultad de ingenieria Quimica.
 Aguirre, H. E. (15 de Noviembre de 2003). Códigos de Barras Usos y Aplicaciones. México
DF, México, México.
 Benjamin Niebel, A. F. (2004). Ingenieria Industrial;Metodos Estandares y Diseño del Trabajo. México DF:
McGraw-Hill.
 Bernal Osorio Zoraida Angélica, G. A. (25 de julio de 2006). Códigos de barras en la cadena de suministro de
la FAC. Santa fe de Bogota, Colombia, Bogota D.C.
 Cesar Augusto Figueredo (Modulo UNAD). (2008). Administración de Inventarios. Santa fe de
Bogota, Colombia.
 Espinal, A. C., López, C. E., & Montoya, R. A. (2010). SISTEMAS DE IDENTIFICACION POR
RADIOFRECUENCIA,CODIGO DE BARRAS , Y SU RELACION CON LA GESTION DE LA CADENA DE
SUMINISTRO. ESTUDIOS GERENCIALES, 41.
 Fundación Universitaria Iberoamericana. (2008). Reingeniería de procesos de negocio. En
FUNIBER, Reingenieria,Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC (pág. 67). Barcelona: FUNIBER.
 gerencie. (s.f.). Obtenido de gerencie: http://gerencie.com
 gestiopolis. (s.f.). Obtenido de gestiopolis: http://www.gestiopolis.com
 IEEE. (s.f.). tryengineering. Obtenido de tryengineering: http://www.tryengineering.org
 modelo-de-inventarios. (s.f.). Obtenido de modelo-de-inventarios: http://www.slideshare.net/Famp/modelo-de-
inventarios
 monografías. (s.f.). Obtenido de monografías: http://monografias.com
 Reyes, P. (2007). Curso Mejora y Rediseño de Procesos.
 Sociedad Interamericana para la Calidad. (2000). Análisis costo beneficio. Bogota D.C.: Sociedad
Interamericana para la Calidad.
 UMAES. (2008). Administración y mejora de procesos. Curso para Directivos. México DF, México .
 UNAM. (26 de Abril de 2009). Estudio de procesos.
 Universidad Jaume. Martínez, Vicente Castello. (2005). Ingenieria informática Proyectos Informáticos.
Localización y Decodificación de Códigos de barras en imágenes digitales. Castellón de la Plana, España.
 Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. (2007). Modulo Medición del trabajo. En N. L. Flórez..
Bogota.

Más contenido relacionado

Destacado

Beneficios de SeguroyProtegido - Infografía
Beneficios de SeguroyProtegido - InfografíaBeneficios de SeguroyProtegido - Infografía
Beneficios de SeguroyProtegido - InfografíaSeguroyProtegido
 
Propuesta Para Servicio De Internet
Propuesta Para Servicio De InternetPropuesta Para Servicio De Internet
Propuesta Para Servicio De InternetAugusto Hidalgo
 
paperless fax machion using single touch panel by divyajyothi
paperless fax machion using single touch panel by divyajyothipaperless fax machion using single touch panel by divyajyothi
paperless fax machion using single touch panel by divyajyothidivyajyothi405
 
Dusseldeals de proposal
Dusseldeals de proposalDusseldeals de proposal
Dusseldeals de proposalGirard Brewer
 
Estatutos del Casino de Rociana
Estatutos del Casino de RocianaEstatutos del Casino de Rociana
Estatutos del Casino de Rocianacasinoderociana
 
PRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIOR
PRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIORPRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIOR
PRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIORPROFEIMPLANTACION
 
Textbook of-digital-photography-samples
Textbook of-digital-photography-samplesTextbook of-digital-photography-samples
Textbook of-digital-photography-sampleskiruba kiruba
 
MiniCRM Bemutató
MiniCRM BemutatóMiniCRM Bemutató
MiniCRM BemutatóMiniCRM
 
Valhalla Gaming Hub Presentation 3
Valhalla Gaming Hub Presentation 3Valhalla Gaming Hub Presentation 3
Valhalla Gaming Hub Presentation 3valhallagh
 
Tutoriel agora project Cietice
Tutoriel agora project CieticeTutoriel agora project Cietice
Tutoriel agora project CieticeDominique Thomas
 
Las Vacunas (Lucia 1º B)
Las Vacunas (Lucia 1º B)Las Vacunas (Lucia 1º B)
Las Vacunas (Lucia 1º B)manuelangel11
 
La Silaba Comunicacion Y Lenguaje
La Silaba Comunicacion Y LenguajeLa Silaba Comunicacion Y Lenguaje
La Silaba Comunicacion Y LenguajeGrupoNo1
 
Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...
Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...
Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...Johannes Uske
 
Descubre La Comunidad Salesforce
Descubre La Comunidad SalesforceDescubre La Comunidad Salesforce
Descubre La Comunidad SalesforceCarolEnLaNube
 
La terapia de aceptación y compromiso
La terapia de aceptación y compromisoLa terapia de aceptación y compromiso
La terapia de aceptación y compromisopaolacamachoc
 

Destacado (18)

Beneficios de SeguroyProtegido - Infografía
Beneficios de SeguroyProtegido - InfografíaBeneficios de SeguroyProtegido - Infografía
Beneficios de SeguroyProtegido - Infografía
 
Propuesta Para Servicio De Internet
Propuesta Para Servicio De InternetPropuesta Para Servicio De Internet
Propuesta Para Servicio De Internet
 
paperless fax machion using single touch panel by divyajyothi
paperless fax machion using single touch panel by divyajyothipaperless fax machion using single touch panel by divyajyothi
paperless fax machion using single touch panel by divyajyothi
 
Dusseldeals de proposal
Dusseldeals de proposalDusseldeals de proposal
Dusseldeals de proposal
 
Estatutos del Casino de Rociana
Estatutos del Casino de RocianaEstatutos del Casino de Rociana
Estatutos del Casino de Rociana
 
PRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIOR
PRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIORPRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIOR
PRESENTACION DE GRADO MEDIO Y SUPPEIOR
 
Textbook of-digital-photography-samples
Textbook of-digital-photography-samplesTextbook of-digital-photography-samples
Textbook of-digital-photography-samples
 
MiniCRM Bemutató
MiniCRM BemutatóMiniCRM Bemutató
MiniCRM Bemutató
 
Valhalla Gaming Hub Presentation 3
Valhalla Gaming Hub Presentation 3Valhalla Gaming Hub Presentation 3
Valhalla Gaming Hub Presentation 3
 
Portfolio architettura
Portfolio architetturaPortfolio architettura
Portfolio architettura
 
Tutoriel agora project Cietice
Tutoriel agora project CieticeTutoriel agora project Cietice
Tutoriel agora project Cietice
 
Las Vacunas (Lucia 1º B)
Las Vacunas (Lucia 1º B)Las Vacunas (Lucia 1º B)
Las Vacunas (Lucia 1º B)
 
La Silaba Comunicacion Y Lenguaje
La Silaba Comunicacion Y LenguajeLa Silaba Comunicacion Y Lenguaje
La Silaba Comunicacion Y Lenguaje
 
Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...
Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...
Participación de Johannes Uske en el Congreso de los Niños del 3er milenio en...
 
Descubre La Comunidad Salesforce
Descubre La Comunidad SalesforceDescubre La Comunidad Salesforce
Descubre La Comunidad Salesforce
 
Histerectomia supracervical laparoscopicaa
Histerectomia supracervical laparoscopicaaHisterectomia supracervical laparoscopicaa
Histerectomia supracervical laparoscopicaa
 
Dr.Repi
Dr.Repi Dr.Repi
Dr.Repi
 
La terapia de aceptación y compromiso
La terapia de aceptación y compromisoLa terapia de aceptación y compromiso
La terapia de aceptación y compromiso
 

Similar a Sustentación

Ejemplo Zinescopia
Ejemplo ZinescopiaEjemplo Zinescopia
Ejemplo ZinescopiaZinescopia
 
Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...
Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...
Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...James Orjuela
 
Diagrama de procesos.
Diagrama de procesos.Diagrama de procesos.
Diagrama de procesos.Joseuva rivas
 
Producción lacteos
Producción lacteosProducción lacteos
Producción lacteoskate0525
 
Estrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivos
Estrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivosEstrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivos
Estrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivosJulio Joana Iglesias
 
Clase Calculo de Factores Productivos Completo.pdf
Clase Calculo de Factores Productivos Completo.pdfClase Calculo de Factores Productivos Completo.pdf
Clase Calculo de Factores Productivos Completo.pdfssuserf39fca
 
Estudio de trabajo metodos
Estudio de trabajo metodosEstudio de trabajo metodos
Estudio de trabajo metodosAlvaro Blanco
 
Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...
Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...
Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...Gabriel Ricardo Mejia Mayorga
 
Presentación manufactura esbelta
Presentación manufactura esbeltaPresentación manufactura esbelta
Presentación manufactura esbeltaEquipoLeanM
 
Diagrama Recorrido y Diagrama de Relaciones
Diagrama Recorrido y Diagrama de RelacionesDiagrama Recorrido y Diagrama de Relaciones
Diagrama Recorrido y Diagrama de RelacionesJoseangelOdor
 

Similar a Sustentación (20)

Ejemplo Zinescopia
Ejemplo ZinescopiaEjemplo Zinescopia
Ejemplo Zinescopia
 
Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...
Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...
Informe de procesos de las prácticas en la empresa fundaciones y creaciones m...
 
Diagrama de procesos.
Diagrama de procesos.Diagrama de procesos.
Diagrama de procesos.
 
Diseño 1
Diseño 1Diseño 1
Diseño 1
 
Producción lacteos
Producción lacteosProducción lacteos
Producción lacteos
 
TESINA.pdf
TESINA.pdfTESINA.pdf
TESINA.pdf
 
Estrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivos
Estrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivosEstrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivos
Estrategia corporativa & Análisis y diseño de los procesos productivos
 
Clase Calculo de Factores Productivos Completo.pdf
Clase Calculo de Factores Productivos Completo.pdfClase Calculo de Factores Productivos Completo.pdf
Clase Calculo de Factores Productivos Completo.pdf
 
Estudio de trabajo metodos
Estudio de trabajo metodosEstudio de trabajo metodos
Estudio de trabajo metodos
 
Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...
Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...
Propuesta de mejoramiento en la distribucion de planta de la empresa imkoplas...
 
Proceso de-automatizacion
Proceso de-automatizacionProceso de-automatizacion
Proceso de-automatizacion
 
sistema de control avanzado
sistema de control avanzadosistema de control avanzado
sistema de control avanzado
 
Cespedes za
Cespedes zaCespedes za
Cespedes za
 
Cespedes za
Cespedes zaCespedes za
Cespedes za
 
Presentación manufactura esbelta
Presentación manufactura esbeltaPresentación manufactura esbelta
Presentación manufactura esbelta
 
Diagrama Recorrido y Diagrama de Relaciones
Diagrama Recorrido y Diagrama de RelacionesDiagrama Recorrido y Diagrama de Relaciones
Diagrama Recorrido y Diagrama de Relaciones
 
SEIS_SIGMA_BB_MEDICION.pptx
SEIS_SIGMA_BB_MEDICION.pptxSEIS_SIGMA_BB_MEDICION.pptx
SEIS_SIGMA_BB_MEDICION.pptx
 
R14059
R14059R14059
R14059
 
Expofinal
ExpofinalExpofinal
Expofinal
 
Presentacion JORNADA FORMACIÓN ERP
Presentacion JORNADA FORMACIÓN ERP Presentacion JORNADA FORMACIÓN ERP
Presentacion JORNADA FORMACIÓN ERP
 

Sustentación

  • 1. ESTUDIO DE AUTOMATIZACION CON CODIGO DE BARRAS DEL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE TABLERO AGLOMERADO. TRABAJO PARA ASPIRAR POR EL TITULO DE TECNOLOGO INDUSTRIAL JILMAR ALONSO RUIZ ARANGO 2013
  • 3. OBJETIVO GENERAL Demostrar mediante el estudio de procesos la necesidad de implementar códigos de barras para la gestión de inventarios en la planta de producción de Llanos de Cuivá de Tablemac S.A. 1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Identificar y estudiar los métodos de trabajo orientados a la generación de información desde la línea de producción de tableros aglomerados.  Recopilar tiempos de actividad de producción de datos por parte de los operarios encargados de cada estación de trabajo directamente relacionados con el registro de producción.  Efectuar costo de implementación de sistema automático de registro de producción versus impacto en pesos en la tasa de retorno del proyecto en la compañía.  Determinar cuáles de los procesos son prioridad para implementar el mejoramiento mediante dispositivos de lectura de códigos de barras .
  • 4. OBJETO DE ESTUDIO  Las diferencias entre las existencias teóricas y físicas de un producto impactan directamente el estado de pérdidas y ganancias (PyG) de la compañía TABLEMAC S.A., con la exploración del método existente para la gestión de inventarios , se pretende demostrar la factibilidad de la implementación del código de barras para los productos en proceso y terminados.  Necesidad de actualización de plataforma para el flujo de datos en tiempo real, para que los departamentos de logística, ventas, comercio exterior , compras y contabilidad, trabajen con mucha más precisión y con adecuado margen de maniobra para atender acertadamente a los centros de distribución. La forma como se realiza la gestión de información actual, se clarificara mediante la investigación de métodos.
  • 5.
  • 6.  Los inventarios en la compañía Tablemac S.A. han estado año tras año yendo en detrimento de los estados financieros mostrando diferencias por encima del estimado en la acción normal de la producción. Esto conlleva a grandes huecos fiscales en el ejercicio financiero y teniendo un factor indirecto como son las operaciones ineficientes y anticuadas en los suministros de información ya que pasan diferentes procesos de transcripción manual que no contribuyen a la fidelidad de la información y la hacen poco confiable.
  • 7. Diagrama causa-efecto en la cadena de gestión de información Información inexacta y a destiempo inventarios Tablemac S.A. ERRORES EN DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO Deficiencias en recolección de datos por parte de los operarios Formatos de producción con alto nivel de complejidad Transcripción de información desde planillas a sistema de información Intervención a mano alzada de planillas Errores codificación de productos Procesos secuenciales que no permiten suficiente atención al proceso de diligenciamiento de formatos Procesos manuales de recolección de información en estaciones de trabajo de la planta Alto número de formatos a diligenciar por estación de trabajo Desconcentracion es operativas al asentar datos planilla Digitación de información con retrasos Ineficiencia en métodos y organización para diligenciamiento de planillas operarios Análisis exhaustivo de información de analistas y auxiliares Alto número de reprocesos en digitalización datos Retrasos de tipo técnico (daños sistema)
  • 8. SIERRAS LIJADORA ASTILLADO TRANSPORTE A SILOS HUMEDOS TRANSPORTE A PROCESO DE VIRUTAS VIRUTEADO PLANTAS DE LAMINACION CLIENTE FINAL DISTRIBUCION PAPEL ALMACENAMIE NTO EN SILOS HUMEDOS ALMACENAMIEN TO EN SILOS SECOS PROCESO SECADORA TRANSPORTE A SILOS SECOS PROCESO DE FORMACION PRENSA ENCOLADORAS DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO TABLERO AGLOMERADO
  • 10.  Gestión de información mediante formatos que son tramitados y completados por cada operario en su respectiva estación de trabajo.  Recolección información durante una jornada en formatos.  Transcripción de información con vacíos de atención para el correcto funcionamiento del proceso.
  • 11. Planilla planta de Finish Foil 1 y 2
  • 13.
  • 14. PROCESO EXISTENTE  Estaciones críticas > volumen de información :Sierras, lijadora planta laminadora Ciclocorto.  Realizar actividades en el mismo puesto de trabajo interviniendo en la codificación de los tableros.  Desconcentración del proceso secuencial para entrar a tramitar documentos que requieren un buen nivel de atención  Inactividad durante 143 minutos de una persona durante el turno para dedicarse solo a la transcripción de datos en el formato. hombre Material 1 planillas tiempo si no minutos 30 min 1 40 min 2 3 15 min. 4 5 1 min 35 seg 6 7 min 7 20 min. 8 9 10 143 min. 35 seg. DIAGRAMA DE PROCESO EXISTENTE Proceso: Diligenciamineto de planilla de reporte de produccion y consumos plantas de laminados TABLEMAC S.A. Comentarios: Proceso mediante el cual se generan reportes de produccion y consumos de materia prima para el area de costos e inventarios mediante una hoja diligenciada manualmente donde se consigna esta informacion. 8 30 min 0,15 Asentar información referente a consumos de mat prima 0,15 40 mts TOTAL 40 mts 90 cm diligenciamiento en bitacoras Operaciones 8 30 seg. Proceso: liquidacion de produccion y consumos plantas de enchapados y laminación. Transportes 0 3 min.50 seg. Hoja 1 de 1 Fecha 06/05/11 Resumen Actividad Nº 1 tiempo Realizado por: Operarios linea de laminación. Inspecciones 1 45 seg. Esperas 1 20 min. /15 min. Total 9 39 min. 5 seg. Tipo Condición movimiento Almacenajes 0 n días Alternativas 0 0 Preparacion datos y cantidades de materia prima consumida Nº Descripción metros 0,15 cierre planillas 0,15 0,15 Informacion asentada parcialmente (solo datos de produccion) Contabilizar tiempos netos de produccion y tiempos perdidos 0,15 Verfifcacion de la informacion y espera para ser copiada Recolección de informacion durante la jornada laboral Flujograma de proceso diligenciamiento de planillas plantas
  • 15. DIAGRAMA PROCESO REPORTE DE PRODUCCION EN FORMATO Evento Numer o tiempo Operaciones Inspecciones Transportes 6 1 1 113.35 min 30 min 10 min Grafico 8. Diagrama de proceso de diligenciar formato de reporte producción 1 2 5 4 3 6 7 8 Preparación de datos y cantidades de materia prima en consumo 30´ Recolección de información 40 durante la jornada laboral Verificación de información y espera para ser apuntada 30´ Pasa datos a planilla 10´ Copia información de producción en planilla 15´ Copia información consumos de materia prima 1´35´´ Contabiliza tiempo de producción información 7´ Diligenciamiento de bitácoras 20´ RESUMEN
  • 16. Diagrama bimanual operación liquidación planillas PIEZA: BITACORA PRODUCCION OPERACIÓN: DOCUMENTACION DELTURNO LUGAR: OPERARIO: COMPUESTO POR : FECHA: PLANILLA DE REGISTRO PRODUCCION MI MD METODO M.I M.D MI M.D 2 6 2 2 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 7 7 3 3 Estacion de trabajo DISPOSICION LUGAR DE TRABAJO DESCRIPCION MANO DERECHA OPERACION LIQUIDACION TABLEROS SIMBOLOS Diagrama n1 Hoja nro 1 Diligenciamiento planillas Plantas de produccion X DESCRIPCION MANO IZQUIERDA DIAGRAMA BIMANUAL DILIGENCIAMIENTO PLANILLAS RESUMEN 5. Espera 7.Acercar bitacora 2. Traer informacion lado derecho 1. Escribe parte superior Datos unidades produccion 3. Escribir informacion hojas sueltas turno 4, Diligencia parte inferior datos tablero crudo 2. Espera 1.Recoge hoja produccion 4. Espera 3. Espera 6. coge grapadora 29/02/2012 ACTUAL PROPUESTO 5. Diligencia consumos materia prima 7.Escribe informacion de planilla en bitacora 6. Escribe en reverso datos unidades defectuosas
  • 17. ESTUDIO DE METODOS Y TIEMPOS PROCESOS DE DILIGENCIAMIENTO DE PLANILLAS PARA REPORTES DE PRODUCCION DPTO produccion SECCION 800 OPERACIÓN liquidacion manual de planillas estudio de metodos Nro 1 INSTALACION MAQUINA Planta laminados Finish Foil NUM HERRAMIENTAS PRODUCTO /PIEZA tablero laminado NUM____________________1 PLANO NUM MATERIAL_________________planillas y esferos CALIDAD NOTA : Plano de area de trabajo al dorso ∑T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L 50,00 30,00 60,00 20,00 40,00 200,00 40,00 T 0,26 0,35 0,20 10,00 21,51 32,32 6,46 L 0,50 0,81 21,00 10,65 22,08 55,04 11,01 T 0,50 0,81 21,00 10,65 22,08 55,04 11,01 L 0,90 0,94 21,14 20,00 26,15 69,13 13,83 T 0,90 0,94 21,14 20,00 26,15 69,13 13,83 L 10,40 12,05 21,62 12,43 28,42 84,92 16,98 T 10,40 12,05 21,62 12,43 28,42 84,92 16,98 L 10,45 12,05 21,62 12,52 28,50 85,14 17,03 T 10,45 12,05 21,62 12,52 28,50 85,14 17,03 L 12,28 17,26 23,05 12,80 32,01 97,40 19,48 T 12,28 17,26 23,05 12,80 32,01 97,40 19,48 L 13,40 19,41 24,80 13,26 32,05 102,92 20,58 T 13,40 19,41 24,80 13,26 32,05 102,92 20,58 L 23,12 22,36 26,73 26,12 35,25 133,58 26,72 T 11,94 L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L T L Transcripcion datos conyusmos de materia prima Liquidación tableros desechados durante turno Asentar datos parte superior en planilla Recopilacion datos parte inferior consumo Liquidacion bitacora de producción Recoleccion de informacion durante turno de 8 h ESTUDIO DE TIEMPOS CONDICIONES DE TRABAJO____normales____________ verificacion de informacion y espera para ser anotada 01:00 p.m. 1 1 Jilmar R Tiempo observado en ciclos 26/11/2012 GRUPO DE METODOS 1 Camilo Velez 45´ 01:45 p.m. Liquidacion tiempos efectivos y muertos de producción TERMINO ELEMENTO estudio num Hoja num COMPROBADO FECHA OBSERVADO POR FICHA OPERARIO TIEMPO TRANSC COMIENZO )(sT
  • 18.
  • 19. Cálculo de desviación estándar para tiempos obtenidos en los procesos estudiados
  • 20. ESTUDIO TIEMPOS SIERRAS DPTO produccion SECCION 600 OPERACIÓN liquidacion manual de planillas estudio de metodos Nro 1 INSTALACION MAQUINA Planta de Sierras NUM HERRAMIENTAS PRODUCTO/PIEZA tablero sin lijar NUM____________________1 PLANONUM MATERIAL_________________planillas yesferos CALIDAD NOTA: Plano de area de trabajo al dorso ∑T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L 0,25 0,35 0,25 0,63 0,25 0,31 0,36 0,26 0,34 0,52 3,52 0,35 T 0,25 0,35 0,25 0,63 0,25 0,31 0,36 0,26 0,34 0,52 3,52 0,35 L 0,42 0,45 0,43 0,46 0,47 0,50 0,49 0,48 0,42 0,36 4,48 0,45 T 0,42 0,45 0,43 0,46 0,47 0,50 0,49 0,48 0,42 0,36 4,48 0,45 L 1,26 1,28 1,25 1,26 1,28 1,50 1,36 1,42 1,50 1,47 13,58 1,36 T 1,26 1,28 1,25 1,26 1,28 1,50 1,36 1,42 1,50 1,47 13,58 1,36 L 2,58 2,63 2,85 2,42 2,63 2,89 2,48 2,63 2,52 2,36 25,99 2,60 T 2,58 2,63 2,85 2,42 2,63 2,89 2,48 2,63 2,52 2,36 25,99 2,60 L 4,58 4,72 5,28 3,69 5,20 5,87 5,42 5,66 5,80 5,44 51,66 5,17 T 4,58 4,72 5,28 3,69 5,20 5,87 5,42 5,66 5,80 5,44 51,66 5,17 L 7,50 7,96 7,63 7,52 7,54 7,55 7,55 7,55 12,55 7,55 80,90 8,09 T 7,50 7,96 7,63 7,52 7,54 7,55 7,55 7,55 12,55 7,55 80,90 8,09 L 19,80 20,60 20,55 20,44 20,74 20,56 20,33 20,74 20,70 22,55 207,01 20,70 T 19,80 20,60 20,55 20,44 20,74 20,56 20,33 20,74 20,70 22,55 207,01 20,70 L 55,00 60,00 49,50 65,00 52,80 74,00 55,60 54,00 56,00 58,00 579,90 57,99 T 14,464 L T L T Diligenciar planilla con cantidades producidas por formato Rellenar tarjeta de identificacion producto Sujecion tarjeta a paquete Diligenciar recibo de producto con defecto Transcripcion datos clasificacion produccion a bitacora Liquidacion bitacora de producción Liquidacion tiempos efectivos yperdidos de producción COMPROBADO Jlmar R ELEMENTO Tiempo observado en ciclos Escribir en tarjeta identificacion lote FICHA 1 OBSERVADOPOR GRUPODE METODOS CONDICIONES DE TRABAJO____normales____________ FECHA 25/10/2012 TIEMPOTRANSC 58´ OPERARIO Nicolas Mira TERMINO 01:00 p.m. COMIENZO 01:58 p.m. ESTUDIO DE TIEMPOS estudio num 1 Hoja num 1 )(sT ’ Calculo de tiempo estándar tiempo estándar de 33’.36’’ por cada paso a ejecutar en la gestión de información
  • 21. ESTUDIO TIEMPOS LIJADORA DPTO produccion SECCION 700 OPERACIÓN liquidacion manual de planillas estudio de metodos Nro 1 INSTALACION MAQUINA Planta lijado NUM HERRAMIENTAS PRODUCTO/PIEZA tablero sin lijar NUM____________________1 PLANONUM MATERIAL_________________planillas yesferos CALIDAD NOTA: Plano de area de trabajo al dorso ∑T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 L 0,26 0,34 0,56 0,72 0,52 0,68 0,74 0,30 0,36 0,21 4,69 0,47 T 0,26 0,34 0,56 0,72 0,52 0,68 0,74 0,30 0,36 0,21 4,69 0,47 L 0,40 0,45 0,82 0,56 0,41 0,23 0,29 0,28 0,41 0,29 4,14 0,41 T 0,40 0,45 0,82 0,56 0,41 0,23 0,29 0,28 0,41 0,29 4,14 0,41 L 1,36 2,30 5,20 0,80 0,20 0,74 0,52 0,87 0,52 0,63 13,14 1,31 T 1,36 2,30 5,20 0,80 0,20 0,74 0,52 0,87 0,52 0,63 13,14 1,31 L 1,50 0,20 6,20 1,81 1,96 1,52 0,58 0,63 0,89 0,74 16,03 1,60 T 1,50 0,20 6,20 1,81 1,96 1,52 0,58 0,63 0,89 0,74 16,03 1,60 L 3,51 8,00 7,25 6,00 2,36 8,00 5,10 1,85 1,42 2,56 46,05 4,61 T 3,51 8,00 7,25 6,00 2,36 8,00 5,10 1,80 1,42 2,56 46,00 4,60 L 12,11 13,00 18,41 15,06 14,58 12,00 17,40 18,20 12,58 16,25 149,59 14,96 T 12,11 13,00 18,41 15,06 14,58 12,00 17,40 18,20 12,58 16,25 149,59 14,96 L 28,74 25,25 25,00 26,00 32,10 35,68 26,40 26,39 20,00 14,00 259,56 25,96 T 28,74 25,25 25,00 26,00 32,10 35,68 26,40 26,39 20,00 14,00 259,56 25,96 L 35,20 38,50 39,41 36,85 32,97 46,05 44,00 39,82 39,52 28,50 380,82 38,08 T 11,893 L T L T L T Rellenar tarjeta de identificacion producto Sujecion tarjeta a paquete Diligenciar recibo de producto con defecto Transcripcion datos clasificacion produccion a bitacora Liquidacion bitacora de producción Liquidacion tiempos efectivos y perdidos de producción COMPROBADO Jlmar R ELEMENTO Tiempo observado en ciclos Escribir encabezado planilla entrada tableros Asentar datos unidades y nro recibo de sierras planilla entrada FICHA 1 OBSERVADOPOR GRUPODE METODOS CONDICIONES DE TRABAJO____normales____________ FECHA 25/10/2012 TIEMPOTRANSC 40´ OPERARIO Cesar Torres TERMINO 01:15 p.m. COMIENZO 01:55 p.m. ESTUDIO DE TIEMPOS estudio num 1 Hoja num 1 )(sT ’ Calculo de tiempo estándar Cada paso o subproceso de la tramites de formatos en lijado tiene un tiempo estándar de 14.47’ por cada ítem
  • 22. ESTUDIO TIEMPOS CICLOCORTO Cada paso o subproceso de la liquidación en melaminicos deberá tener un tiempo estándar de 3’,74’’ por tramite de cada ítem de planilla en la normalidad del proceso.
  • 23. PROCESO GESTION DE INFORMACION EN LA PLANTA DE TABLERO AGLOMERADO MEDIANTE CODIGOS DE BARRAS.  La producción no requiere la interrupción de las actividades.  Migrar todo el proceso de generación de información en cada estación de trabajo al código de barras.  Se minimizan operaciones por área, y el porcentaje utilización de hora/hombre en procesos de reporte.  Suprimir la tarea rutinaria y mecanizada de llenar unas planillas de información. Figura. 6 Alimentación tableros lijadora
  • 24. Ubicación de dispositivos en sierras_modulado Salida con escáner tipo pistola que sería operado por Entrada de tableros que requeriría un lector semifijo funcionario de la sección LAY OUT DE SIERRAS
  • 25. Ubicaciones de dispositivos en lijadora Punto de lectura en salda mesas apilado Punto de ubicación lector LAY OUT DE LIJADORA
  • 26. Ubicación de dispositivos en línea de Ciclocorto Lector fijo entrada unidad embalaje Lector tipo pistola a salida de proceso LAY OUT LÍNEA DE CICLOCORTO
  • 27.
  • 28. (Espinal, López, & Montoya, 2010) PRODUCCION APROVISIONAMIENTO COMPRAS DISTRIBUCION NECESIDADDELOSCLIENTES CLIENTES GESTION DE ALMACENES RECEPCION/ DESPACHO ALMACENAMIENTO GESTION DE INVENTARIOS PREPARACION DE PEDIDOS TRANSPORTE LOGISTICA INVERSA CODIGO DE BARRAS identificación, trazabilidad y captura de datos logísticos CODIGO DE BARRAS identificación, trazabilidad y captura de datos logísticos
  • 29. CÓDIGOS DE BARRAS Y LA CADENA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS EN PRODUCCION EN LOS PROCESOS DE LOGISTICA Y AREA FINANCIERA  Aprovisionamiento y compras.  Documentos seguimiento de proveedores e identificación de los productos en los catálogos de compra.  Sistema de administración de inventarios.  Procesamiento de pedidos  Gestión de Picking y trazabilidad EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN  identificar y realizar trazabilidad a los productos  capturar datos de listas de materiales, números de SKU (Stock Keps Unit),  inventario en proceso  • En los procesos de despacho, transporte y distribución,  IMPACTO EN PROCESOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO Para el ambiente y las condiciones en las que debe trabajar la planta de producción de tablero aglomerado de TABLEMAC S.A. el sistema mas adecuado será la lectura de código es mediante la radiofrecuencia ya que asi conseguimos obviar cualquier agente de tipo ambiental , por ejemplo material particulado ,polución, tomas a distancia desde puntos lejanos de la bodega, Etc.
  • 30.
  • 31. FLUJOGRAMA CON MÉTODO PROPUESTO Material planillas tiempo si no minutos 1 2 1 min 35 seg 4 7 min 6 20 min. 8 9 10 38 min. 40 seg. 15 min. 3 1 seg/unidad TOTAL 7 Contabilizar tiempos netos de produccion y tiempos perdidos 0,15 cierre de turno y entrega dispositivo (pistola escaner) 0,15 0,15 Generacion de informacion para todos los funcionarios en tiempo real 0,15 Informacion retroalimentaa al sistema de informacion (datos de produccion y consumo de materia prima) 0,15 Descripción metros escaneo de datos con escaner tipo pistola Nº Total 10 39 min. 5 seg.Tipo Condición movimiento Almacenajes 2 n días Alternativas 0 0 Inspecciones 1 45 seg. Comentarios: Proceso mediante el cual se generan reportes de produccion y consumos de materia prima para el area de costos e inventarios gracias a los codigos de barras impresos en los productos obtenidos en las plantas de laminacion de la compañia TABLEMAC S.A. Esperas 2 20 min. /15 min. Operaciones 6 30 seg. Proceso: Alimentacion del sistema de inventarios de la Compañía TABLEMAC S.A. por medio del escaneo digital de codigo de barras Transportes 0 3 min.50 seg. DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO Hoja 1 de 1 Fecha 06/05/11 Resumen Proceso : ESCANEO DE CODIGO DE BARRAS EN LAS PLANTAS DE LAMINADOS DE TABLEMAC S.A. Actividad Nº 1 tiempo Realizado por: Operarios linea de laminación.
  • 32. CARACTERISTICAS DEL MODELO IMPLEMENTADO  La captura de datos mediante código de barras con computación móvil, habilitados con comunicaciones de radiofrecuencia (RE), asegurando la consecución de datos precisos en tiempo real.  Sugiere concentrar la mayor parte de la capacidad operativa en mejorar ergonomía y mejores condiciones en su puesto de trabajo.  Estándar de embalaje , con código impreso en etiquetas, en uno de los lados de la unidad de empaque, buscando la correcta ubicación e instalación de dispositivos en cada proceso.  La Implementación de identificación en el almacenaje permitirá una mejor trazabilidad y certeza en la toma y salida de inventarios
  • 34.
  • 35.  Baja el índice de perdidas y desvíos de información.  Suprime la escritura en planillas y formatos.  Mejorando procesos, centrado la atención del operario en la calidad del producto y optimizando recursos.  Eliminar fallas de tipo operacional por desatención al momento de tramitar o gestionar manualmente la información. Diseño del trabajo y cambio de metodos Riesgo informacion inconsistente (%) Riesgo accidente (%) 1 diligenciar manual encabezado +1* 0 2 recolecion informacion pallets +1* 0 3 recoleccion informacion tableros crudos +1* 25 4 diligenciamiento bitacoras +1* 0 5 Escribir calcular consumo papeles turno +90* 0 6 Escribir recontar desechos turno +40* 25 7 Liquidar defectuosos turno +15* 0 ∆ Productividad (%) 0 0 0 1 1 2 0 (Benjamin Niebel, 2004)
  • 36. Análisis FinancieroTabla 7. Costos actuales del proceso gestión de inventarios forma manual / año producción RUBRO COSTO EN $ Costo papelería $ 9.600.000 Costo estimado ineficiencia proceso producción $ 15.000.000 Costos mano de obra $ 56.000.000 Costo reprocesos manuales y datos inexactos o a destiempo en plataforma informática $ 10.450.000 TOTALES $ 91.050.000 Tabla 7. Costos actuales del proceso gestión de inventarios forma manual / año producción Costos día de producción operación normal. Mano de obra (tomando el tiempo invertido en diligenciamiento planillas por día) Ineficiencia proceso al asentar o diligenciar datos en planillas. Costo de papelería (formatos para rellenar con información y bolígrafos). Reprocesos manuales en sistema informático por errores de transcripción y devoluciones despachos errados en área logística de producto.
  • 37. Costos estimados implementando el proceso gestión de inventarios con código de barras Ahorro en tiempos. Minimizar margen de error. Adecuación de puestos de trabajo más funcionales. Minimiza reprocesos en logística RUBRO COSTO EN $ Costo papelería $ 200.000 Costo estimado ineficiencia proceso producción $ 6.800.000 Costos mano de obra $ 23.000.000 Costo reproceso manuales y datos inexactos o a destiempo en plataforma informática $ 7.000.000 TOTALES $ 37.000.000
  • 38. Análisis financiero costo beneficio COSTOS Cifrasenpesos BENEFICIOS Cifrasenpesos Reprocesosenareadelogistica 15.000.000,00$ Minimizarreprocesos informacionconfiabley mejoramientoenarealogistica 45.800.000,00$ Mantenimientosistemasde informacion 40.000.000,00$ Sistemasdeinformacionenlinea ymoderno 50.000.000,00$ HorasExtraspersonaldeapoyo areadeinventarios 13.000.000,00$ Reubicacionyoptmizacion operarios 26.000.000,00$ Papeleria 9.600.000,00$ Pepeleria 200.000,00$ Riesgoerrorprocesosmanuales 10.450.000,00$ Riesgoerrorprocesosmanuales Posibleshorasausentismo riesgosaccidente 0expocisionporgestionfisica decontroles TOTALES 88.050.000,00$ 122.000.000,00$
  • 39.
  • 40.  Las organizaciones modernas deben afrontar cambios y el aprovechamiento de las Tics es una de las formas.  Las formas de modernización en una planta de producción y los diferentes departamentos de una compañía dependen en gran medida de la información contenida en las bases de datos o sistemas informáticos.  La inmediatez , claridad y precisión de la información se hacen un recurso indispensable en la época actual.  La planta de Tablemac S.A. posee estaciones de alto trafico de información , dado su carácter transversal a varios procesos productivos, con alta tasas de no conformidades.  Fuentes de información para conseguir que sea incorporado el código de barras como elemento sustancial a la dinámica del canal de información de la compañía.
  • 41.
  • 42.  Se debe aplicar en los tres procesos críticos de la cadena de gestión de datos instalando seis dispositivos a lo largo de los procesos de corte, lijado y laminadora ciclo corto.  Deficiencias de productividad descritas en resultado del estudio apoyado en conceptos del personal operativo aumentando la efectividad en la relación costo beneficio.  Se optimiza para la organización: calidad de la información, disminución de errores en datos, información en tiempo real ,trazabilidad en la calidad del producto y distribución eficaz .  Disminuir los costos fijos y variables asociados a la papelería, mantenimiento de equipos informáticos, horas hombre en la captura de información, e instalaciones físicas.
  • 43.  Eficiencia en el proceso de apoyo a todas las áreas, inventarios mejoraría sustancialmente combinando eficiencia y eficacia.  La calidad y velocidad con que se generara la información maximiza la eficiencia de los procesos, inventarios es un proceso transversal que interactúa con todas las áreas de la compañía.  Optimizar el talento humano en inventarios físicos, análisis y proyecciones de capacidad de almacenamiento, análisis de stocks máximos y mínimos, análisis de capacidad instalada de bodega, etc.  Estandarización de procesos para dar una solución integral a la problemática actual de los inventarios en los procesos analizados y generalizarlos a los demás de la planta.
  • 44. BIBLIOGRAFÍA  A.Giudice, C. (2005). Sistemas de Producción Productividad y Estudio del Trabajo. Buenos Aires : Universidad Tecnologica Nacional,Facultad de ingenieria Quimica.  Aguirre, H. E. (15 de Noviembre de 2003). Códigos de Barras Usos y Aplicaciones. México DF, México, México.  Benjamin Niebel, A. F. (2004). Ingenieria Industrial;Metodos Estandares y Diseño del Trabajo. México DF: McGraw-Hill.  Bernal Osorio Zoraida Angélica, G. A. (25 de julio de 2006). Códigos de barras en la cadena de suministro de la FAC. Santa fe de Bogota, Colombia, Bogota D.C.  Cesar Augusto Figueredo (Modulo UNAD). (2008). Administración de Inventarios. Santa fe de Bogota, Colombia.  Espinal, A. C., López, C. E., & Montoya, R. A. (2010). SISTEMAS DE IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA,CODIGO DE BARRAS , Y SU RELACION CON LA GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO. ESTUDIOS GERENCIALES, 41.  Fundación Universitaria Iberoamericana. (2008). Reingeniería de procesos de negocio. En FUNIBER, Reingenieria,Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC (pág. 67). Barcelona: FUNIBER.  gerencie. (s.f.). Obtenido de gerencie: http://gerencie.com  gestiopolis. (s.f.). Obtenido de gestiopolis: http://www.gestiopolis.com  IEEE. (s.f.). tryengineering. Obtenido de tryengineering: http://www.tryengineering.org  modelo-de-inventarios. (s.f.). Obtenido de modelo-de-inventarios: http://www.slideshare.net/Famp/modelo-de- inventarios  monografías. (s.f.). Obtenido de monografías: http://monografias.com  Reyes, P. (2007). Curso Mejora y Rediseño de Procesos.  Sociedad Interamericana para la Calidad. (2000). Análisis costo beneficio. Bogota D.C.: Sociedad Interamericana para la Calidad.  UMAES. (2008). Administración y mejora de procesos. Curso para Directivos. México DF, México .  UNAM. (26 de Abril de 2009). Estudio de procesos.  Universidad Jaume. Martínez, Vicente Castello. (2005). Ingenieria informática Proyectos Informáticos. Localización y Decodificación de Códigos de barras en imágenes digitales. Castellón de la Plana, España.  Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD. (2007). Modulo Medición del trabajo. En N. L. Flórez.. Bogota.