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CORTE AUTOMATICO SIN PLAN CONTROL

      MESA CON PAÑOS EN MAL ESTADO.
      MANIPULACIÓN DEL VIDRIO EN LA MESA
      ALMACENAMIENTO DE VARIAS REFERENCIAS UNA ENCIMA DE OTRA SIN SEPARADOR
      ILUMINACIÓN DEFICIENTE

CORTE MANUAL: PLANTILLAS DE CORTE

      IDENTIFICACIÓN DEFICIENTE
      ALMACENAMIENTO
      PLANTILLAS CON VERIFICACIÓN INICIAL Y NO SE HACE SEGUIMIENTO NI CONTROL
      NO SE ENCONTRÓ INSTRUCTIVO QUE APLICA A ESTE PROCESO INS PRO 05
      SE ENCONTRARON SOBRANTES DE CORTES ANTERIORES SOBRE LA MESA.

ENCINTADORAS

      FALTA MANTENIMIENTO
      SE ENCONTRÓ SARRO EN LAS RUEDAS QUE SOPORTAN EL VIDRIO.
      RUEDAS FRENADAS POR EXCESO DE SUCIEDAD.
      EL AGUA DE PROCESO AFECTA LAS ÁREAS PRÓXIMAS A ESTA SECCIÓN.
      LIMPIEZA Y NIVEL DE AGUA EN LAS PISCINAS DE LAS ENCINTADORAS DOBLES.
      NO SE UTILIZAN MANIGUETAS EN ESTA OPERACIÓN.

DIAMANTADORAS

      LIMPIEZA DE LA MESA
      LAS CHUPAS DEL PULPO SE ENCUENTRAN LLENAS DE SARRO Y PEDAZOS DE VIDRIO.
      NO SE RESPETA LA FRECUENCIA PARA EL CAMBIO DE AGUA ESTABLECIDA EN EL
      FORMATO.
      MANUTENCIÓN DE LOS DIAMANTES DEL PULPO; SE ENCONTRARON DISCOS PARA
      DIAMANTAR EN EL PISO Y OTROS COLGADOS EN LAS LLAVES, LO CUAL DIFICULTA SABER
      EL ESTADO DE ESTOS.
      EL VIDRIO QUE SE DIAMANTA SE ALMACENA TEMPORALMENTE Y NO SE INGRESA A LA
      LAVADORA COMOSE MENCIONA EN LOS INSTRUCTIVOS.

TALADROS

      SE VERIFICA APARIENCIA DE LA BROCA INSTALADA Y SE ENCUENTRA CONFORME,
      AL MONTAR LAS BROCAS NO SE COLOCA EL AVELLANADOR LO CUAL AFECTA EL
      TERMINADO DE LA PERFORACIÓN.

RECTILÍNEA

      NO SE RESPETA FRECUENCIA DE CAMBIO DE AGUA SEGÚN FORMATO
LOS TANQUES DE LA LAVADORA NO HAY REGISTRO DE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LAVARON.
      SE VERIFICÓ AJUSTE DE ESPESOR Y SE ENCONTRO CONFORME A LA REFERENCIA QUE SE
      ESTÁ PROCESANDO.
      EL AJUSTE DE NIVEL DE REMOSIÓN NO ESTÁCONFORME SE EVIDENCIÓ QUE DESBASTA DE
      MANERA IRREGULAR AFECTANDO LAS DIMENSIONES FINALES DE LOS VIDRIOS.
      LA VADADORA DE LA RECTILÍNEA PRESENTA FUGAS DE AGUA.
      LA ZONA DE INSPECCIÓN DE LA RECTILÍNEA SE ENCUENTRA SUCIA.
      FALTAN CAUCHOS Y LOS QUE FALTAN ESTÁN EN EL DESAGÜE, HAY EXCESO DE SARRO POR
      FALTA DE LIMPIEZA
      LAS RODAJAS QUE SOSTIENEN EL VIDRIO SE ENCUENTRAN FRENADAS AL PARECER POR
      FALTA DE MANTENIMIENTO.

LAVADORAS

      NO SE EVIDENCIA LA LIMPIEZA DE LOS RODILLOS EN GENERAL PARA TODAS LAS
      LAVADORAS.
      EL FUNCIONAMIENTO NO ES CONTINUO GENERANDO QUE LOS VIDRIOS QUE ESTÉN A LA
      ENTRADA SE RESEQUEN.
      NO SE EVIDENCIA LIMPIEZA A LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.
      NO SE LLEVA REGISTRO DE FRECUENCIA DE LAVADO Y CAMBIO DE AGUA DE LA
      LAVADORA.
      LAVADORA EN MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZACIÓN Y SE ENCONTRÓ EN
      ESTA ZONA VIDRIO DE PROCESO.

NRG

      NO SE RESPETA LA FRECUENCIA ESTABLECIDA PARA EL CAMBIO DE AGUA SEGÚN EL USO.
      LAS FORMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS.

SERIGRAFÍA

      NO HAY ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS SCREENES, SE EVIDENCIÓ ALTA POLUCIÓN
      EN ESTA ZONA, EL SITIO ES MUY PEQUEÑO PARA LA CANTIDAD QUE HAY.
      LAS PLANTILLAS UTULIZADAS NO SON LA MAS ADECUADAS, DEBIDO A QUE EL MATERIAL
      LIBERA PARTICULAS, SE UTILIZAN PARA VARIAS REFERENCIAS Y EXISTEN VIDRIOS QUE
      EXIGEN QUE ESTAS SEAN PROPIAS DE CADA REFERENCIA, EJJEMPLO LAS LÁGRIMAS.
      EL MANTENIMIENTO QUE SE HACE A LOS RASEROS NO ES EL ADECUADO, SE
      EVIDENCIARON RASEROS EN EL PISO Y OTROS QUE NO ESTÁN EN USO PERO AÚN ASÍ
      PRESENTAN PINTURA SECA EN SU SUPERFICIE. EN OTROS CASOS SE UTILIZA UN RASERO
      MUCHO MAS GRANDE QUE EL TAMAÑO DEL VIDRIO LO CUAL CAUSA QUE EL CAUCHO SE
      MARQUE, GENERANDO UNA RAYA QUE AFECTA LA APRIENCIA EN EL ACABADO.
SE MEZCLAN TRAPOS CONTAMINADOS CON RESIDUOS COMUNES, LOS VIDRIOS QUE
     SALEN DEFECTUOSOS POR PINTURA SE DEBERÍAN LIMPIAR FUERA DE LA SALA PARA
     EVITARLA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR DESPRENDIMIENTO DE MOTAS.
     LAS PUERTAS DE LA SALA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO PERMANECEN ABIERTAS.
     NO HAY UNA ZONA DEFINIDA PARA EL ALISTAMMIENTO DEL ESMALTE, SE HACE
     DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO Y A LA INTERPERIE. TAMBIÉN FALTA IDENTIFICACIÓN DE
     LOS RECIPIENTES EN LOS QUE SE REENVASA EL ESMALTE PREPARADO.
     NO SE TIENE UN MÉTODO ESTABLECIDO PARA LA HOMOGENIZACIÓN DEL ESMALTE, NO
     HAY UN TIEMPO DE MEZCLADO, NO HAY UN DOSIFICADOR PARA MEDIR EL ACEITE DE
     PINO Y ESTE SE APLICA DE MANERA SUBJETIVA PUES NO SE MIDE LA DENSIDAD INICIAL DE
     LA PINTURA.
     NO HAY SEGREGACIÓN DEL MATERIAL, SE EVIDENCIA MATERIAL NO CONFORME POR
     PINTURA SOBRE MATERIAL DE PROCESO NORMAL.
     LA LIMPIEZA DE LOS SCREENES ES PRECARIA, NO SE LIMPIAN LOS SCREENES DE MANERA
     ADECUADA O EN OTROS CASOS SE DEJA PARA DESPUÉS LO QUE AFECTA LA VIDA ÚTIL DE
     LOS MISMOS.
     EL INSTRUCTIVO SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, NO CORRESPONDE A LA SITUACIÓN
     ACTUAL DE LA SALA, NO HAY UN MÉTODO DEFINIDO PARA HACER LOS MONTAJES.
     NO SE UTILIZA LA PANTALLA DE INSPECCIÓN POR NO SER FUNCIONAL.
     LAS CONDICIONES DE LA MESA DE SERIGRAFÍA NO SON LAS MEJORES, PUES SE EVIDENCIÓ
     QUE SUELTA PEGAMENTO DEL PAPEL CON LA QUE ESTÁRECUBIERTA,
     SE ENCONTRÓ QUE LA MESA DE ENTRADA AL SECADOR TIENE LÁMPARAS FUNDIDAS,
     EXCESO DE SUCIEDAD, Y ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS.
     SE ENCONTRARON TRAPOS SOBRE LA MESA Y ESTA AL SUCCIONAR ATRAPA LAS MOTAS Y
     AL SOLTAR EL AIRE ESTAS NUEVAMENTE SALEN AL AMBIENTE ADHIRIENDOSE AL SCREEN
     LO QUE PUEDE SER UN GENERADOR DE POROS EN LA SERIGRAFÍA.
     LA TABLA DE LOS PARAMETROS DE TIEMPO Y TEMPERATURA NO SE ENCONTRÓ, POR LO
     QUE LA OPERACIÓN SE DEJA A LA DESTREZA DEL OPERARIO.
     SE ENCONTRARON VIDRIOS MAL SEPARADOS, ES DECIR VARIAS REFERENCIAS.
     NO SE UTILIZAN EPP’s COMO MASCARILLAS Y GUANTES.

CURVADO

     SE EVIDENCIÓ MAL ALMACENAMIENTO DE MATRICES.
     HAY MATRICES Y PROBADORES OBSOLETOS OCUPANDO EL ESPACIO DE OTROS QUE
     ESTÁN VIGENTES.
     NO SE HACEN LAS OPERACIONES DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO, LOS TIEMPOS VARÍAN DE
     ACUERDO AL VAGÓN, NO SE UTILIZAN LAS COMPUERTAS SUPERIORES DEL HORNO
     CONFORME A LO QUE ESTÁ REGISTRADO EN EL INSTRUCTIVO.
     SE ESTÁ UTILIZANDO UNA MARQUILLA DESACTUALIZADA LO CUAL AFECTA LA
     TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO, POR OTRA PARTE SE ENCONTRÓ UNA MARQUILLA
     DESTENSADA Y OTRA CON EXCESO DE SUCIEDAD.
LA MARQUILLA SE BLOQUEA CON UN COMPUESTO SIMILAR AL DEL SELLO QUE SE RETIRA
        CON AGUA Y AL RETIRARLO AFECTA LA VIDA ÚTIL DE LA MARQUILLA, ESTA LABOR
        DEBERÍA HACERCE CON ESMALTE.
        EL ALMACENAMIENTO DE LA PINTURA SE HACE EN TARROS DE GASEOSA PARTIDOS A LA
        MITAD Y NINGUNA PROTECCIÓN NI IIDENTIFICACIÓN.

ENSAMBLE CURVO

        NO SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL
        PRODUCTO ESTIPULADOS EN EL INSTRUCTVO.
        LA MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE HACE DE MANERA IRREGULAR.

VACÍO

        NO SE CUMPLEN LOS PARÁMETROS DE VACÍO.
        NO HAY MONITOREO DE LOS CICLOS DE VACIO YA QUE NO HAY UNA PERSONA
        ESPECIALIZADA EN EL AREA. Y NO HAY FORMA DE CONTROL EL TIEMPO.

AUTOCLAVE

        NO HAY REGISTRO QUE PERMITA VALIDAR LA PURGA DEL AUTOCLAVE.
        NO HAY INSTRUCTIVO QUE DESCRIBA LA OPERACIÓN DE PURGA.
        NO SE EVIDENCIO MONITOREO DEL CICLO DE AUTOCLAVE.
        NO HAY UNA ZONA DE SEGREGACION IDENTIFICADA.
        NO SE CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA ENTREGA DE VIDRIO A LAS
        DEMAS AREAS.
        SE EVIDENCIO VIDRIOS CON EXECESO DE PVB.

HORNOS VERTICALES

        HAY DEFICIENCIA EN PROBADORES Y MOLDES.
        FALTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO EN PINZAS.
        FALTA DE ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACION DE MOLDES DE CURVADO.
        FALTA DE ASEO EN LAS PLANTILLAS DE MARCACION DE LOS VIDRIOS.
        LAS MESAS DE MARCACION DE PINZAS NO ES LA ADECUADA.

HORNO 7

        NO SE EMPAPELA EL VIDRIO A LA SALIDA DEL HORNO SE REALIZA DESPUES LA ACUMULAR
        CIERTA CANTIDAD DE VIDRIO.
        LAS MESAS DE INSPECCION ANTES DEL HORNO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO
        SON LAS IDONEAS.
        NO HAY PANTALLAS DE INSPECCION A LA ENTREDA DEL HORNO Y LA DE LA SALIDA SE
        DEBE MEJORAR.
LA ZONA DE SEGREGACION DE MATERIAL A LA ENTREDA Y A LA SALIDA NO SE
      ENCUENTRAN IDENTIFICADA Y LOS VIDRIOS NO SE ALMACENAN ADECUADAMENTE.
      EL PASILLO ENTRE SERIGRAFIA Y HORNO 7 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

GENERAL

EN GENERAL SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN TODAS
LAS AREAS DE IGUAL FORMA EL ORDEN Y EL ASEO SON PRECARIOS EN LA MAYORIA DE LAS AREAS,
TAMBIEN SE ENCUUENTRA DEFICIENCIA DE ILUMINACION EN ALGUNAS AREAS EJEMPLO HORNO
DE CURVADO PEQUEÑO.

LOS PUNTOS DE INFORMACION SE LES HIZO MANTENIMIENTO PERO SE ENCUNTRAN EN
DESORDEN O DE DIFICIL ACCESO, SE ENCONTRARON VARIAS VERSIONES DE FORMATOS DE LAS DT.
Y ALGUNAS NO SE ENCUENTRAN EN LAS CARPETAS DEL PUNTO DE INFORMACION

LOS DISPOSITIVOS DE ALAMCENAMIENTO EN LA PLANTA PRESENTAN DIFERENTES COLORES Y
ALGUNOS EN MAL ESTADO.

SE ENCUNTRAN CIRCULANDO LAS DOS VERSIONES DE OP EN LA PLANTA.

LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO NO ESTAN SEÑALIZADAS.




ELABORO

JADER REALES

LUIS COLMENARES

JUAN CARLOS MURILLO

YESENIA JAIMES

FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012

INTENSIDAD HORARIA 8:30 AM A 3:50 PM

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Deficiencias en procesos y áreas de producción de vidrio plano

  • 1. CORTE AUTOMATICO SIN PLAN CONTROL MESA CON PAÑOS EN MAL ESTADO. MANIPULACIÓN DEL VIDRIO EN LA MESA ALMACENAMIENTO DE VARIAS REFERENCIAS UNA ENCIMA DE OTRA SIN SEPARADOR ILUMINACIÓN DEFICIENTE CORTE MANUAL: PLANTILLAS DE CORTE IDENTIFICACIÓN DEFICIENTE ALMACENAMIENTO PLANTILLAS CON VERIFICACIÓN INICIAL Y NO SE HACE SEGUIMIENTO NI CONTROL NO SE ENCONTRÓ INSTRUCTIVO QUE APLICA A ESTE PROCESO INS PRO 05 SE ENCONTRARON SOBRANTES DE CORTES ANTERIORES SOBRE LA MESA. ENCINTADORAS FALTA MANTENIMIENTO SE ENCONTRÓ SARRO EN LAS RUEDAS QUE SOPORTAN EL VIDRIO. RUEDAS FRENADAS POR EXCESO DE SUCIEDAD. EL AGUA DE PROCESO AFECTA LAS ÁREAS PRÓXIMAS A ESTA SECCIÓN. LIMPIEZA Y NIVEL DE AGUA EN LAS PISCINAS DE LAS ENCINTADORAS DOBLES. NO SE UTILIZAN MANIGUETAS EN ESTA OPERACIÓN. DIAMANTADORAS LIMPIEZA DE LA MESA LAS CHUPAS DEL PULPO SE ENCUENTRAN LLENAS DE SARRO Y PEDAZOS DE VIDRIO. NO SE RESPETA LA FRECUENCIA PARA EL CAMBIO DE AGUA ESTABLECIDA EN EL FORMATO. MANUTENCIÓN DE LOS DIAMANTES DEL PULPO; SE ENCONTRARON DISCOS PARA DIAMANTAR EN EL PISO Y OTROS COLGADOS EN LAS LLAVES, LO CUAL DIFICULTA SABER EL ESTADO DE ESTOS. EL VIDRIO QUE SE DIAMANTA SE ALMACENA TEMPORALMENTE Y NO SE INGRESA A LA LAVADORA COMOSE MENCIONA EN LOS INSTRUCTIVOS. TALADROS SE VERIFICA APARIENCIA DE LA BROCA INSTALADA Y SE ENCUENTRA CONFORME, AL MONTAR LAS BROCAS NO SE COLOCA EL AVELLANADOR LO CUAL AFECTA EL TERMINADO DE LA PERFORACIÓN. RECTILÍNEA NO SE RESPETA FRECUENCIA DE CAMBIO DE AGUA SEGÚN FORMATO
  • 2. LOS TANQUES DE LA LAVADORA NO HAY REGISTRO DE LA ÚLTIMA VEZ QUE SE LAVARON. SE VERIFICÓ AJUSTE DE ESPESOR Y SE ENCONTRO CONFORME A LA REFERENCIA QUE SE ESTÁ PROCESANDO. EL AJUSTE DE NIVEL DE REMOSIÓN NO ESTÁCONFORME SE EVIDENCIÓ QUE DESBASTA DE MANERA IRREGULAR AFECTANDO LAS DIMENSIONES FINALES DE LOS VIDRIOS. LA VADADORA DE LA RECTILÍNEA PRESENTA FUGAS DE AGUA. LA ZONA DE INSPECCIÓN DE LA RECTILÍNEA SE ENCUENTRA SUCIA. FALTAN CAUCHOS Y LOS QUE FALTAN ESTÁN EN EL DESAGÜE, HAY EXCESO DE SARRO POR FALTA DE LIMPIEZA LAS RODAJAS QUE SOSTIENEN EL VIDRIO SE ENCUENTRAN FRENADAS AL PARECER POR FALTA DE MANTENIMIENTO. LAVADORAS NO SE EVIDENCIA LA LIMPIEZA DE LOS RODILLOS EN GENERAL PARA TODAS LAS LAVADORAS. EL FUNCIONAMIENTO NO ES CONTINUO GENERANDO QUE LOS VIDRIOS QUE ESTÉN A LA ENTRADA SE RESEQUEN. NO SE EVIDENCIA LIMPIEZA A LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. NO SE LLEVA REGISTRO DE FRECUENCIA DE LAVADO Y CAMBIO DE AGUA DE LA LAVADORA. LAVADORA EN MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZACIÓN Y SE ENCONTRÓ EN ESTA ZONA VIDRIO DE PROCESO. NRG NO SE RESPETA LA FRECUENCIA ESTABLECIDA PARA EL CAMBIO DE AGUA SEGÚN EL USO. LAS FORMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS. SERIGRAFÍA NO HAY ALMACENAMIENTO ADECUADO DE LOS SCREENES, SE EVIDENCIÓ ALTA POLUCIÓN EN ESTA ZONA, EL SITIO ES MUY PEQUEÑO PARA LA CANTIDAD QUE HAY. LAS PLANTILLAS UTULIZADAS NO SON LA MAS ADECUADAS, DEBIDO A QUE EL MATERIAL LIBERA PARTICULAS, SE UTILIZAN PARA VARIAS REFERENCIAS Y EXISTEN VIDRIOS QUE EXIGEN QUE ESTAS SEAN PROPIAS DE CADA REFERENCIA, EJJEMPLO LAS LÁGRIMAS. EL MANTENIMIENTO QUE SE HACE A LOS RASEROS NO ES EL ADECUADO, SE EVIDENCIARON RASEROS EN EL PISO Y OTROS QUE NO ESTÁN EN USO PERO AÚN ASÍ PRESENTAN PINTURA SECA EN SU SUPERFICIE. EN OTROS CASOS SE UTILIZA UN RASERO MUCHO MAS GRANDE QUE EL TAMAÑO DEL VIDRIO LO CUAL CAUSA QUE EL CAUCHO SE MARQUE, GENERANDO UNA RAYA QUE AFECTA LA APRIENCIA EN EL ACABADO.
  • 3. SE MEZCLAN TRAPOS CONTAMINADOS CON RESIDUOS COMUNES, LOS VIDRIOS QUE SALEN DEFECTUOSOS POR PINTURA SE DEBERÍAN LIMPIAR FUERA DE LA SALA PARA EVITARLA CONTAMINACIÓN CRUZADA POR DESPRENDIMIENTO DE MOTAS. LAS PUERTAS DE LA SALA LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO PERMANECEN ABIERTAS. NO HAY UNA ZONA DEFINIDA PARA EL ALISTAMMIENTO DEL ESMALTE, SE HACE DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO Y A LA INTERPERIE. TAMBIÉN FALTA IDENTIFICACIÓN DE LOS RECIPIENTES EN LOS QUE SE REENVASA EL ESMALTE PREPARADO. NO SE TIENE UN MÉTODO ESTABLECIDO PARA LA HOMOGENIZACIÓN DEL ESMALTE, NO HAY UN TIEMPO DE MEZCLADO, NO HAY UN DOSIFICADOR PARA MEDIR EL ACEITE DE PINO Y ESTE SE APLICA DE MANERA SUBJETIVA PUES NO SE MIDE LA DENSIDAD INICIAL DE LA PINTURA. NO HAY SEGREGACIÓN DEL MATERIAL, SE EVIDENCIA MATERIAL NO CONFORME POR PINTURA SOBRE MATERIAL DE PROCESO NORMAL. LA LIMPIEZA DE LOS SCREENES ES PRECARIA, NO SE LIMPIAN LOS SCREENES DE MANERA ADECUADA O EN OTROS CASOS SE DEJA PARA DESPUÉS LO QUE AFECTA LA VIDA ÚTIL DE LOS MISMOS. EL INSTRUCTIVO SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, NO CORRESPONDE A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALA, NO HAY UN MÉTODO DEFINIDO PARA HACER LOS MONTAJES. NO SE UTILIZA LA PANTALLA DE INSPECCIÓN POR NO SER FUNCIONAL. LAS CONDICIONES DE LA MESA DE SERIGRAFÍA NO SON LAS MEJORES, PUES SE EVIDENCIÓ QUE SUELTA PEGAMENTO DEL PAPEL CON LA QUE ESTÁRECUBIERTA, SE ENCONTRÓ QUE LA MESA DE ENTRADA AL SECADOR TIENE LÁMPARAS FUNDIDAS, EXCESO DE SUCIEDAD, Y ES UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE OBJETOS. SE ENCONTRARON TRAPOS SOBRE LA MESA Y ESTA AL SUCCIONAR ATRAPA LAS MOTAS Y AL SOLTAR EL AIRE ESTAS NUEVAMENTE SALEN AL AMBIENTE ADHIRIENDOSE AL SCREEN LO QUE PUEDE SER UN GENERADOR DE POROS EN LA SERIGRAFÍA. LA TABLA DE LOS PARAMETROS DE TIEMPO Y TEMPERATURA NO SE ENCONTRÓ, POR LO QUE LA OPERACIÓN SE DEJA A LA DESTREZA DEL OPERARIO. SE ENCONTRARON VIDRIOS MAL SEPARADOS, ES DECIR VARIAS REFERENCIAS. NO SE UTILIZAN EPP’s COMO MASCARILLAS Y GUANTES. CURVADO SE EVIDENCIÓ MAL ALMACENAMIENTO DE MATRICES. HAY MATRICES Y PROBADORES OBSOLETOS OCUPANDO EL ESPACIO DE OTROS QUE ESTÁN VIGENTES. NO SE HACEN LAS OPERACIONES DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO, LOS TIEMPOS VARÍAN DE ACUERDO AL VAGÓN, NO SE UTILIZAN LAS COMPUERTAS SUPERIORES DEL HORNO CONFORME A LO QUE ESTÁ REGISTRADO EN EL INSTRUCTIVO. SE ESTÁ UTILIZANDO UNA MARQUILLA DESACTUALIZADA LO CUAL AFECTA LA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO, POR OTRA PARTE SE ENCONTRÓ UNA MARQUILLA DESTENSADA Y OTRA CON EXCESO DE SUCIEDAD.
  • 4. LA MARQUILLA SE BLOQUEA CON UN COMPUESTO SIMILAR AL DEL SELLO QUE SE RETIRA CON AGUA Y AL RETIRARLO AFECTA LA VIDA ÚTIL DE LA MARQUILLA, ESTA LABOR DEBERÍA HACERCE CON ESMALTE. EL ALMACENAMIENTO DE LA PINTURA SE HACE EN TARROS DE GASEOSA PARTIDOS A LA MITAD Y NINGUNA PROTECCIÓN NI IIDENTIFICACIÓN. ENSAMBLE CURVO NO SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ESTIPULADOS EN EL INSTRUCTVO. LA MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE HACE DE MANERA IRREGULAR. VACÍO NO SE CUMPLEN LOS PARÁMETROS DE VACÍO. NO HAY MONITOREO DE LOS CICLOS DE VACIO YA QUE NO HAY UNA PERSONA ESPECIALIZADA EN EL AREA. Y NO HAY FORMA DE CONTROL EL TIEMPO. AUTOCLAVE NO HAY REGISTRO QUE PERMITA VALIDAR LA PURGA DEL AUTOCLAVE. NO HAY INSTRUCTIVO QUE DESCRIBA LA OPERACIÓN DE PURGA. NO SE EVIDENCIO MONITOREO DEL CICLO DE AUTOCLAVE. NO HAY UNA ZONA DE SEGREGACION IDENTIFICADA. NO SE CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA LA ENTREGA DE VIDRIO A LAS DEMAS AREAS. SE EVIDENCIO VIDRIOS CON EXECESO DE PVB. HORNOS VERTICALES HAY DEFICIENCIA EN PROBADORES Y MOLDES. FALTA DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO EN PINZAS. FALTA DE ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACION DE MOLDES DE CURVADO. FALTA DE ASEO EN LAS PLANTILLAS DE MARCACION DE LOS VIDRIOS. LAS MESAS DE MARCACION DE PINZAS NO ES LA ADECUADA. HORNO 7 NO SE EMPAPELA EL VIDRIO A LA SALIDA DEL HORNO SE REALIZA DESPUES LA ACUMULAR CIERTA CANTIDAD DE VIDRIO. LAS MESAS DE INSPECCION ANTES DEL HORNO SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NO SON LAS IDONEAS. NO HAY PANTALLAS DE INSPECCION A LA ENTREDA DEL HORNO Y LA DE LA SALIDA SE DEBE MEJORAR.
  • 5. LA ZONA DE SEGREGACION DE MATERIAL A LA ENTREDA Y A LA SALIDA NO SE ENCUENTRAN IDENTIFICADA Y LOS VIDRIOS NO SE ALMACENAN ADECUADAMENTE. EL PASILLO ENTRE SERIGRAFIA Y HORNO 7 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. GENERAL EN GENERAL SE EVIDENCIA LA AUSENCIA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN TODAS LAS AREAS DE IGUAL FORMA EL ORDEN Y EL ASEO SON PRECARIOS EN LA MAYORIA DE LAS AREAS, TAMBIEN SE ENCUUENTRA DEFICIENCIA DE ILUMINACION EN ALGUNAS AREAS EJEMPLO HORNO DE CURVADO PEQUEÑO. LOS PUNTOS DE INFORMACION SE LES HIZO MANTENIMIENTO PERO SE ENCUNTRAN EN DESORDEN O DE DIFICIL ACCESO, SE ENCONTRARON VARIAS VERSIONES DE FORMATOS DE LAS DT. Y ALGUNAS NO SE ENCUENTRAN EN LAS CARPETAS DEL PUNTO DE INFORMACION LOS DISPOSITIVOS DE ALAMCENAMIENTO EN LA PLANTA PRESENTAN DIFERENTES COLORES Y ALGUNOS EN MAL ESTADO. SE ENCUNTRAN CIRCULANDO LAS DOS VERSIONES DE OP EN LA PLANTA. LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO NO ESTAN SEÑALIZADAS. ELABORO JADER REALES LUIS COLMENARES JUAN CARLOS MURILLO YESENIA JAIMES FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012 INTENSIDAD HORARIA 8:30 AM A 3:50 PM