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INFORME FINAL




Minimización de la contaminación ambiental en un Ingenio Azucarero




                   Roberto Esparza Silva - PRDE

               María E. Campos Miranda - ASTC




            Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

              Universidad Nacional Federico Villarreal




                                 2006




                                                                     1
Resumen


El objetivo de la investigación fue hacer un estudio de minimización en un ingenio
azucarero para optimizar los procesos y la reducción de descargas residuales, liquidas
sólidas y emisiones gaseosas. Se hizo un estudio en todas las etapas del proceso
utilizándose como guía el DOP (diagrama de operaciones de procesos). (Fig 1)
Calculando los volúmenes de las emisiones. La empresa redujo el consumo de plomo/t
caña. El 100% de las muestras de caña y jugos se analizaron con un Espectrofotómetro.
Las muestras de mieles y jarabes, en un 60% fueron analizadas con un nuevo reactivo
que no contiene plomo; el restante 40% con de sales de plomo. Se disminuyeron las
pérdidas de jarabes, mieles y la descarga de DQO, (Demada Química de Oxígeno) a las
lagunas. Con el uso de agua del condensado vegetal del evaporador de imbición, se
logró que la temperatura del agua que entra al spray pond disminuya. Con el consumo
de 0.10 m de agua de pozo/t caña se redujo a 20,000 m3. Se mejoró el rendimiento de los
cultivos de caña a un 65 t caña/Ha, con un contenido de sacarosa en la caña de 11.65%.
Con la cachaza y la vinaza se produjo un fertilizante de suelos denominado compost o
bio-abono. El proceso se llevó a cabo al aire libre en un terreno de superficie de 4
hectáreas (Ha). La degradación para obtener compost tomó un tiempo aproximado de 3
meses, periodo durante el cual el material se removió constantemente y la humedad
requerida fue mantenida mediante irrigación con vinaza. Se comprobó un incremento
del 25% en la producción de caña por hectárea y el contenido de sacarosa en la caña
alcanzando un valor de 11.65%. Se mejoró el proceso de enfriamiento de agua en la
planta de alcohol. Con el consumo de 25m3 de agua/m de alcohol en la planta se redujo a
60,000m3 de agua. La minimización en la empresa de fabricación de azúcar contribuyó a
la preservación del medio ambiente al mejorar el control de sus procesos como al mejor
uso de sus desperdicios. Además de estos logros ambientales, se lograron ahorros
económicos que permitieron un retorno de las inversiones realizadas. Los resultados
están contenidos en las tablas 1. y 2


Palabras clave: Reducción, removido, reducido, produce, consumo, descarga,
desperdicios, disminuido, proveniente.




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Abstract


The objective of this study was to make a minimization study of a sugar industry to
optimize the processes and reduce the residual wastes, liquid discharges and gaseous
emissions. It was used a study in all the stages using a POD (processes operations
diagram)(f.1). as an important tool to calculate volumes of emissions. The consumption
of lead/t cane was reduced by the company. The 100% of the samples of cane and juice
were analyzed by spectrophotometric technique. The samples of honeys and syrups
were analyzed in a 60%; with a new reactive that does not contain lead, the rest 40%
with lead salts. It decreased the lost of ayrups, honeys and the COD load to the lakes.
With the water used from the vegetal imbicion condensed evaporator, it profits that the
temperature of the water that enters spray pond decrease. The water well/t cane
consumed of 0,10 m3 was reduced to 20.000 m3. The yield become better to 65 t
cane/Ha, with a cane saccharine content of 11,65%. With the sluggishness and vinaza a
ground fertilizer took place denominated compost or bio-fertilizer. The process took
place outdoors in a surface of 4 hectares (Ha). The Degradation to obtain compost was
taken in approximated 3 months, period which the material was removed constanly and
the required humidity was maintained by irrigation with vinaza. An increase of 25% in
the production of cane by hectare and the saccharine content in cane was demostarted
bein reached a value of 11,65%. The water cooling in the alcohol process plant was
improved to 60.000 m3 of water. Industrial minimization of sugar production contributes
to the environment preservation when improving the control of its processes as to the
best use and disposition of its wastes. In addition of these environmental profits,
economics savings were obtained that allowed a return of the made investments. The
results are showed in table 1 and 2


Key words: Reducing, removed, reduced, produces, consumption, unloading, wastes,
diminished, originating.




                                                                                     3
Introducción
Toda actividad productiva genera residuos (sólidos, líquidos, gaseosos o una
combinación de estos) que deben ser tratados y dispuestos de manera que su impacto
negativo a la salud humana y al medio ambiente sea menor posible. Desde tiempos
remotos, se ha buscado soluciones a los problemas de contaminación causados por las
actividades del ser humano; empero, es a partir del inicio de la revolución industrial,
que el problema se tornó más complejo y fue abordado desde diversas ópticas. La
actividades industriales, a lo largo de su evolución, han generado diversos problemas
ambientales, por lo cual son seguidas muy cerca de la sociedad y las autoridades en su
desempeño frente al medio ambiente.
El estudio de minimización es la aplicación continua de una estrategia ambiental
preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para
reducir los riesgos pertinentes a los seres humanos y al medio ambiente. (Gabaldón,
2001)
Por su carácter preventivo esta basado en el uso óptimo de las materias primas, agua,
energía y otros insumos, lo que permite, por una parte, producir más con la misma
cantidad de insumos y, por otra, reducir la cantidad de residuos en sus fuentes de origen.
Todo ello conlleva beneficios económicos tanto por la reducción de costos de
producción, como por la disminución de los requerimientos financieros y costos de
operación asociados al tratamiento final de cantidades menores de desechos; y
beneficios ambientales, tanto por disminuir la demanda de ciertos recursos naturales
(principalmente agua, materias primas y aquellos utilizados para generar energía), como
por la menor cantidad de desechos que se descargan al medio ambiente.(Letelier,2002)
En este contexto los estudios de minimización incrementan la competitividad
económica de las empresas y, al mismo tiempo, contribuye a la sostenibilidad
ambiental. Por lo tanto, debe ser adoptada como una estrategia empresarial, en la que se
priorice las prácticas de prevención de la contaminación, de eficiencia energética y la
del reciclaje, rehúso y recuperación de residuos, antes de considerar el tratamiento de
dichos residuos o su disposición final. (Morín, 2000)
La minimización constituye un conjunto ordenado de actividades que se ejecuta en la
empresa, empleando una metodología de análisis de las operaciones productivas, que
permitirá identificar y seleccionar opciones viables de minimización, las cuales se
implementarán con el propósito de prevenir la contaminación e incrementar la eficiencia
energética. (Manrique, 2004)


                                                                                        4
La insuficiente atención y control de los problemas ambientales generados por la
actividad productiva ha sido identificada como una de las carencias más importantes del
quehacer ambiental en los últimos años. Del total de fuentes puntuales de
contaminación un buen porcentaje corresponden a instalaciones industriales y
agropecuarias, entre ella la industria azucarera y sus derivados, la actividad
agropecuaria y las industrias básicas y alimenticias como los sectores productivos de
mayor incidencia en el deterioro del saneamiento y de las condiciones ambientales en
los diferentes territorios.
En respuesta a esta realidad, se ha trazado la reducción gradual de las cargas
contaminantes que se vierten en las cuencas hidrográficas, tomadas como unidades
básicas para el trabajo de la gestión ambiental. (Morìn, 2000)
Aunque desde hace años se viene desarrollando en el sector productivo algunas
prácticas dirigidas a mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente,
principalmente en las industrias y actividades más contaminantes, su introducción ha
sido limitada por factores de diversa índole. Entre ellos, la carencia de recursos
materiales y financieros y las dificultades para acceder a tecnologías adecuadas, el
énfasis de las normativas y sistemas regulatorios sobre las emisiones y sistemas de
control de la contaminación a la salida del proceso, la inexistencia de normativas
tecnológicas y ambientales actualizadas y otros factores subjetivos como la falta de
conocimiento a todos los nivele de las organizaciones productivas sobre beneficios
económicos y ambientales de la introducción de prácticas de minimización y el
insuficiente nivel de exigencia por parte de las autoridades ambientales (Serrano. 2005).
Conforme a lo anteriormente expuesto resulta necesario diseñar un nuevo enfoque del
trabajo en la gestión ambiental, que permita introducir y aplicar los estudios de
minimización en forma integral, haciendo énfasis en la prevención de la contaminación ,
y el aprovechamiento económicos de los residuales, como principales opciones para
reducir las cargas contaminantes.


El objetivo de la investigación fue hacer un estudio de minimización en un ingenio
azucarero para optimizar los procesos y la reducción de descargas residuales, liquidas
sólidas y emisiones gaseosas.




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Método




Materiales.
La minimización se realizó en un Ingenio Azucarero en el norte del Perú durante los
meses de Enero a Diciembre del 2006
Para la recopilación de la información, se utilizo un cuestionario técnico, MindManager
(Anexo - figura 1A) Mindjett.Co.(2004)., que servirá para confeccionar el DOP
(Diagrama de Operaciones de Procesos).


Procedimientos: Se recopiló información, con la ayuda de un cuestionario, sobre los
procesos u operaciones (DOP. Fig 1) desarrollados en el ingenio, niveles de producción
o servicios, uso y costo de materias primas, agua, energía y otros insumos, tipo cantidad
y origen de residuos, desechos y pérdidas; costo anual de tratamiento y disposición de
desechos. Complementariamente, se realizó una inspección general del ingenio a fin de
poder verificar e interpretar toda la información recopilada. Luego de la evaluación de
todos los datos, se identificaron las operaciones unitarias críticas, asimismo, el enfoque
que siguió el diagnóstico del estudio de minimización. También se analizó
detalladamente las operaciones unitarias críticas de la empresa, se efectuó mediciones
que coadyuven la realización de balance de materia y energía, se trabajó en la
identificación de las causas que originaron las ineficiencias existentes y que generaron
las opciones del estudio de minimización para superar dichas ineficiencias. Una vez
generadas las opciones del estudio de minimización se estudió y se estableció la
factibilidad de cada una de éstas, tanto en términos técnicos (aspectos productivos y
ambientales) como económicos, a fin de que se seleccione aquellas viables y así se pudo
recomendar a la empresa. Finalmente, se elaboró un informe del resultado del
diagnóstico,   especificando,   principalmente    las   recomendaciones     identificadas,
cuantificadas y evaluadas (técnica y económicamente) además del detalle de toda la
información de respaldo (mediciones, inspecciones, etc.)




                                                                                        6
El Proceso se describe en el flujograma . DOP.( Fig. 1)
                     Caña de azucar
                                                                           Cenizas
                                                                           Energía

                     Recepción y análisis
                         de la caña
                                 Caña Cortada                             Calderas
Agua de imbibición                              Bagazo
                          Molienda
Formal
Bactericida
                                                                         Hidrolizacion
                                 Jugo

Anhídrido              Purificacion de
Sulfuroso                 extracto
Lechada de cal                                                   Alimentos para animales
                                                         Bagacillo
                                 Jugo Mixto
                                                                                 Cochaza
Floculante              Evaporación                 Filtración
                                                    (Tambor rotatorio)



Vapor                   Cristalización
(Intercambiador
de color)

                                 Melado

Masa cocida              Cocimiento

                                 Cristales

                       Centrifugación           Melaza         Planta de
                                                                alcohol

                                 Azúcar

                     Secado, Enfriado y
                         Envasado


                        Almacenamiento




                                                                                           7
Resultados


Descripción del proceso – Impacto ambiental – Minimización.


1.- Fabricación de azúcar
La caña de azúcar se tritura con rodillos estriados o de cuchillas, "crusher" y/o
"shredder", y se maceran en rodillos consecutivos, o bien se someten a la extracción de
azúcar en un difusor, como las remolachas azucareras. Del residuo fibroso pobre en
sacarosa (bagazo) se origina una cantidad de 25 a 30 kg/100 kg de caña. El contenido de
fibra es de aproximadamente un 50 % del bagazo.

Purificación del extracto

Después de la fase de obtención del jugo, el proceso de elaboración es muy similar para
la remolacha y la caña de azúcar. La purificación del jugo se realiza por procedimientos
mecánicos y químicos. Primero se separan mecánicamente las partículas de fibras y
células vegetales. La purificación química del jugo tiene lugar por precipitación de una
parte de las sustancias no glucósidas disueltas y dispersas, con separación subsiguiente
del precipitado. En la producción del azúcar de remolacha se demuestra su eficacia la
carbonatación cálcica en varias fases, un procedimiento de purificación del jugo en el
que se añade al mismo tiempo simultáneamente cal y dióxido de carbono. Floculantes
sintéticos, especialmente polielectrolitos, que mejoran la aglomeración de las partículas
y acortan el tiempo de sedimentación en el decantador, pasando de los 40 y 60 minutos
normales a entre 15 y 20 minutos. En la producción del azúcar de caña, se aplica
usualmente el tratamiento simple con caliza (defecación), ya menos un tratamiento con
cal y dióxido sulfuroso (sulfodefecación) y raramente el tratamiento con cal y dióxido
de carbono como método de purificación del extracto. El decantado se somete a un
filtrado posterior fino y pasa directamente a la estación de evaporación. El sedimento o
concentrado (aproximadamente de 20 a 30 kg/100 kg de materia prima) se separa,
predominantemente en filtros de aspiración de tambor, en las componentes filtrado y
lodo/torta de filtro (aproximadamente de 3 a 6 kg/100 kg de materia prima). El filtrado
se reintegra al proceso, mientras el lodo de filtro se evacua.

 Evaporación y cristalización



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El jugo purificado (aproximadamente de un 12 a un 15 % de materia seca/contenido de
materia seca) se vaporiza en forma continua en una estación de evaporación de varias
etapas hasta conseguir un contenido de materia seca del 60 al 70 %; en este proceso, el
jugo atraviesa las distintas etapas y en cada etapa subsiguiente es calentado con los
vahos de la etapa anterior (estos vahos son aire saturado de vapor de agua, que escapa
durante la evaporación del jugo purificado). En la estación de cocción, el juego
espesado (concentrado) se somete a una nueva extracción de agua en aparatos de
cocción, sometido a un vacío de aproximadamente el 80 %. Gracias a la escasa presión
que impera en los aparatos, puede hervirse a una temperatura reducida, con lo que se
impide una coloración por caramelización. Una vez alcanzada una determinada relación
entre el azúcar y el agua (grado de sobresaturación), se forman cristales. Al seguir
añadiendo jugo concentrado y al progresar la evaporación del agua, se fomenta y regula
la formación de cristales hasta que estos alcanzan el tamaño y la cantidad deseados.
Entonces termina el proceso de cocción. La masa que se forma al final de la cocción es
la masa de relleno, que se pasa desde los aparatos de cocción a estrujadoras. Con un
enfriamiento constante de la masa se modifica la sobresaturación, con lo cual los
cristales de azúcar siguen creciendo. Desde las estrujadoras la masa de relleno fluye a
las centrifugadoras. En ellas se separa el producto cristalizado del jarabe quedando el
azúcar crudo o sin refinar, de color amarillo-marrón. El jarabe separado por
centrifugación se vuelve a hervir hasta conseguir de nuevo masa de relleno; el producto
cristalizado así obtenido se centrifuga. El jarabe que sale es la melaza. Si al centrifugar
la masa de relleno el producto cristalizado se limpia en la centrifugadora con una ducha
de agua y/o vapor, eliminando de él el jarabe residual (afinación), se obtiene así el
azúcar blanca de la remolacha o de la caña, en un proceso de trabajo inmediato. Durante
la refinación (inversión de la cristalización), una tecnología muy exigente en cuanto a
instalaciones, se disuelven el azúcar crudo y el azúcar blanca de calidad inferior, y se
decoloran y filtran por adición de carbón activado o de carbón de hueso, o bien
mediante intercambiadores iónicos. De la subsiguiente cristalización se obtiene azúcar
refinado, que satisface las máximas exigencias de la industria elaboradora del azúcar.
Dependiendo de la calidad tecnológica de la materia prima y del producto final
obtenido, la proporción de melaza se sitúa entre un 3 y un 6 % de la materia prima
utilizada inicialmente. El contenido de azúcar en la melaza final es de alrededor de un
50 %.



                                                                                         9
Almacenamiento

El azúcar obtenido se enfría y seca antes de su almacenamiento o envasado. Puede
almacenarse a granel, empacado (bolsas de 1 kg) o ensacado (en sacos de 50kg).
Decisiva para un almacenamiento correcto es una humedad relativa del aire de
aproximadamente el 60 % en las bodegas. Aquí se sitúa aproximadamente el punto en el
que se establece un estado de equilibrio entre la absorción y la salida de humedad de los
cristales de azúcar.

5.- Impacto ambiental

Los efectos sobre el medio ambiente típicos de este ámbito que se originan durante la
fabricación del azúcar se deben a:

5.1 - Aguas residuales del lavado de las remolachas y de la caña, de la central de
calderas (agua para desenlodamiento de las calderas) y de la purificación del extracto en
las estaciones de evaporación y cocción (condensado sobrante y agua de limpieza), de la
refinación (agua de regeneración de los intercambiadores iónicos), de la producción de
alcohol, levadura, papel o tablero aglomerado (si la melaza y el bagazo se transforman
en la propia empresa), de la limpieza de los patios y de las precipitaciones;

5.2 - Emisiones al aire procedentes del sistema de calderas (gases de humo de los
procesos de combustión de materiales sólidos, líquidos y gaseosos) sustancias volátiles
(hollín y ceniza), de la preparación de la materia prima, de la extracción, de la
purificación del jugo y de su espesamiento (amoníaco) así como de reacciones
bioquímicas de los componentes orgánicos de las aguas residuales en los estanques
estratificados (amoniaco y ácido sulfúrico);

5.3 - Residuos sólidos procedentes de la preparación de la materia prima (tierra, restos
de plantas), de los generadores de vapor (ceniza) y de la purificación del extracto (lodo
de filtros).

5.4- Cultivo, cosecha, almacenamiento y purificación de la materia prima

Las exigencias propias del uso significan una fuerte solicitación de los suelos,
especialmente por monocultivos con una sola especie vegetal (caña de azúcar) a lo largo
de muchos años. Entre las cargas más importantes cuentan:

                                                                                      10
5.4.1 - El aporte de fertilizantes y plaguicidas,

5.4.2 - Efectos negativos sobre el ciclo de sustancias debido a compactación y
salinización del suelo, drenaje, estragos entre los microorganismos.

6.- Situación sin Minimización y con Minimización. (Resumen Tablas 1y 2)

6.1. Reducción de plomo.
6.1.1. Sin minimización. Consumo de 0.76g. de plomo/t caña para el análisis de
sacarosa.
Los análisis del contenido de sacarosa en caña, jugos, mieles y jarabes se realizaban
utilizando subacetato de plomo, para clarificar las muestras, además de otros reactivos y
materiales, demandando un tiempo excesivo en toda la operación. Los desechos líquidos
y sólidos contaminados con plomo y con los otros reactivos, provenientes de estos
análisis, eran descargados a las lagunas y al relleno sanitario, respectivamente.
6.1.2. Con minimización: Consumo 0.10g. de plomo/t caña, equivalentes a una
reducción de 400 Kg. de plomo, con un ahorro de S/ 30,000.
El 100% de las muestras de caña y jugos se analiza actualmente con un
Espectrofotómetro de infrarrojo. Inversión de S/ 80,000, que no requiere de muestras
clarificadas, reduciendo el uso de reactivos y materiales, así como el tiempo empleado
en el análisis. De las muestras de mieles y jarabes, un 60% son analizadas con un nuevo
reactivo que no contiene plomo; el restante 40% todavía requiere de sales de plomo.
Estos cambios en la forma de realizar los análisis de sacarosa han logrado reducir el
consumo y la descarga de plomo en un 86%.
6.2. Reducción del consumo de hidróxido de sodio (NaOH). Si bien una parte de las
aguas de lavado de los evaporadores.
6.2.1. Sin minimización: Consumo de 23L de agua/t caña y 60g de NaOH. Si bien una
parte de las aguas de lavado de los evaporadores era reciclada, el resto era enviada a las
lagunas.
6.2.2. Con minimización: Consumo de 12L de agua/t caña, equivalente a una reducción
de 5,000m3, y 30g de NaOH/t caña, equivalente a una reducción de 15 t/zafra, con un
ahorro total de S/900.
Se instalarán aspersores (hidrojets) en la parte superior de cada evaporados (inversión
de S/ 20,000) que permiten que las operaciones de lavado se realicen con un menor
caudal de agua a alta presión y en forma automática.


                                                                                       11
El uso de los hidrojets ha permitido reducir en 47% el consumo de agua y en 50% de
hidróxido de sodio en el lavado de los evaporadores.
Como consecuencia se ha disminuido el volumen de agua y la carga de NaOH vertidos
a las lagunas.
6.3. Eliminar el uso del agua en la remoción de cenizas de las calderas y reducir la
descarga de cenizas a las lagunas y a la atmósfera.
6.3.1. Sin minimización: Consumo 27L de agua de condensado vegetal/t caña, con un
contenido 90 de DQO/L, en la limpieza de las calderas.
La remoción de cenizas de las calderas y el lavado de sus cajas se realizaba empleando
agua de condensado vegetal, proveniente de las ollas de cocimiento y de los
evaporadores, que se recirculaba entre un tanque de sedimentación y de las calderas.
Cuando esta agua contenía demasiada suciedad, era enviada del tanque de
sedimentación y de las calderas. Cuando esta agua contenía demasiada suciedad, era
enviada del tanque de sedimentación a las lagunas. Esto ocasionaba un incremento en la
carga de sólidos suspendidos y de DQO en las lagunas.
Por otro lado, gran parte de las cenizas generadas por calderas, eran emitidas a la
atmósfera debido a que el sistema de depuración de los gas de combustión, no
funcionaba eficientemente.
6.3.2. Con minimización: Eliminación del uso de agua de condensado vegetal en el
lavado de las calderas y eliminación de la descarga de DQO y sólidos suspendidos,
provenientes de esta operación a las lagunas. Disminución de la descarga de cenizas a la
atmósfera.
Se eliminó el uso de agua en la limpieza de las calderas (9,000 m3)y su carga de DQO
(3.7 DQO), mediante limpieza en seco. Parte del agua de condensado vegetal, antes
utiliza para el lavado, se emplea como agua de imbibición.
Por otro lado, el sistema húmedo de depuración de gases de combustión ha sido
sustituido por 2 separadores inerciales que reducen en seco las emisiones de cenizas y
polvo a la atmósfera. Las cenizas recuperadas son utilizadas para relleno y
compactación de caminos y para la preparación de bioabono.
6.4. Mejorar prácticas de mantenimiento y minimizar fugas y derrames.
6.4.1. Sin minimización: Pérdidas de jarabes y mieles equivalentes a 32 t/azúcar y
descarga de 46 t DQO, a las lagunas, en la operación de centrifugación.
Existían pérdidas por derrames y fugas de mieles y jarabes, que caían al piso. Estas
pérdidas, eran descargadas a las lagunas, durante las operaciones de limpieza.


                                                                                     12
6.4.2. Con minimización: Eliminación de las pérdidas de jarabes y mieles y de la
descarga de DQO, a las lagunas, con un ahorro de S/7,000.
Para recuperar estas pérdidas, mientras se procede a la reparación de puntos de fuga, se
ha instalado un colector, consistente en una batea metálica larga colocada debajo de
todas las válvulas de las bombas de las centrífugas por donde circulan mieles y jarabes.
Los productos recuperados son enviados directamente a las ollas de cocimiento para su
procesamiento.
6.5. Reducir la alimentación de agua de los tanque pulmón al “spray pond” (piscina
de enfriamiento de agua por aspersión)
6.5.1. Sin minimización: Alimentación de 2.00m3 agua de pozo/t caña de los tanques
pulmón.
El agua de enfriamiento de los condensadores barométricos, junto con los condensados
vegetales de las ollas de cocimiento y del último efecto de los evaporadores, eran
enviados al spray pond, a una temperatura elevada. Con el objetivo de ayudar a enfriar
esta agua, se mezclaba con agua fria procedente de los dos tanques pulmón de
abastecimiento de la planta. Sin embargo, su aporte a la disminución de la temperatura
era poco significativo, comparado al efecto del enfriamiento por evaporación del agua
en la aspersión; y como efecto colateral, solamente diluía la concentración de DQO en
el agua del spray pond, que, en parte, era recirculada en los condensadores
barométricos, y el resto descargado a las lagunas.
6.5.2. Con minimización: Alimentación de 0.09 m de agua de pozo/t caña de los tanque
pulmón, equivalente a una reducción de 600,000 m3 con un ahorro de S/.5,300.
Debido a una mejor gestión en el uso de agua particularmente la utilización del
condensado vegetal del último efecto del evaporador como agua de imbición, se logra
que la temperatura del agua que entra al spray pond disminuya y que este pueda operar
con poco agua de enfriamiento proveniente de los tanques de pulmón lo que ha
permitido reducir el consumo de agua.
6.6. Reciclar el condensado del último efecto del evaporador como agua de imbibición
6.6.1. Sin minimización: Consumo de 0.50m3 de agua de pozo/t caña de imbibición.
Como agua de imbibición, se añadía agua fresca de pozo en una cantidad equivalente al
20% en peso de caña procesada.
6.6.2. Con minimización: Consumo de 0.10m3 de agua de pozo/t caña, equivalente a una
reducción de 20,000m3, con un ahorro de S/.1, 250.



                                                                                     13
El 74% del agua de imbibición ha sido sustituido con agua de condensado vegetal del
último efecto del evaporador. El 40% aún proviene de los pozos. La sustitución descrita,
ha resultado, además, en una reducción del rebalse del spray pond, así como de la carga
de DQO, que se ha reducido en 135 t DQO
6.7. Emplear la vinaza y la cachaza para producción de bio-abono
6.7.1. Sin minimización: Rendimiento de los cultivos de caña igual a 30 t caña/Ha, con
un contenido de sacarosa en la caña de 11.30%.
La vinaza era irrigada directamente en los cañaverales como fertilizante. Igualmente, la
cachaza era directamente incorporada como abono.
6.7.2. Con minimización: Rendimiento de los cultivos de caña igual a 65 t caña/Ha. Con
un contenido de sacarosa en la caña de 11.65% y un ahorro de S/.90, 000
Con la cachaza y la vinaza se produce un fertilizante de suelos denominado compost o
bio-abono.
El proceso se lleva a cabo al aire libre en un terreno de superficie de 4 hectáreas (Ha).
La degradación para obtener compost toma un tiempo aproximado de 3 meses, periodo
durante el cual el material es removido constantemente y la humedad requerida es
mantenida mediante irrigación con vinaza.
Se ha comprobado un incremento del 25% en la producción de caña por hectárea y el
contenido de sacarosa en la caña ha alcanzado un valor de 11.65%. el más alto
registrado históricamente.
6.8. Mejorar el proceso de enfriamiento de agua en la planta de alcohol.
6.8.1. Sin minimización: Consumo de 200m3 de agua/m3 de alcohol en la planta de
alcohol.
Debido a que la temperatura del agua, a la salida de las torres de enfriamiento, no era lo
suficientemente fría para ser recirculada, se la enviaba directamente a las lagunas
requiriéndose de agua fresca de pozo para enfriamiento.
6.8.2. Con minimización: Consumo de 25m3 de agua/m de alcohol en la planta de
alcohol, equivalente a una reducción de 60,000 m3 de agua, con un ahorro de S/ 2,000.
Se instalarán dos nuevas torres de enfriamiento, lo que ha mejorado la eficiencia del
proceso de enfriamiento permitiendo la recirculación de agua. En consecuencia, el
consumo así como el volumen de agua enviado a las lagunas se ha reducido en 87.5%




                                                                                        14
Tabla 1

        Mejoras en el desempeño de la planta según indicadores antes y después de
                        implementar las medidas de Minimización

                                                                                              Porcentaje
  Medida de minimización               Indicador          Antes    Después   Reducción
                                                                                              Reducción
 Eliminar la descarga de         Descarga de Plomo [g
                                                           0.76     0.10       0.66              86%
 plomo de los laboratorios       Pb/t caña]
 Reducir el consumo de           Consumo de NaOH
                                                           60        30         30               50%
 hidróxido de sodio (NaOH)       [g/t caña]
 y de agua en el lavado de los   Consumo de agua [L/t
                                                           23        12         11               47%
 evaporadores                    caña]
 Eliminar el uso de agua en      Descarga agua
                                                           16         0         16              100%
 la remoción de cenizas de       [L/t caña]
 las calderas y reducir la
                                 DQO al efluente [g/t
 descarga de cenizas a las                                 3.7        0         3.7             100%
                                 caña]
 lagunas y a la atmósfera
                                 Pérdidas de mieles y
 Mejorar practicar de
                                 jarabes [g azúcar/t       32         0         32              100%
 mantenimiento y minimizar
                                 caña]
 fugas y derrames, en la
                                 Reducción de DQO*
 operación de centrifugación                               46         0         46              100%
                                 [g/t caña]
 Reducir la alimentación de      Rebalse de los
 agua de los tanques pulmón      tanquespulmon [m3/t       2.0      0.09       1.91             95.5%
 al “spray pond”                 caña]
                                 Consumo de agua de
 Reciclar el condensado del      pozo para imbibición      0.50     0.10       0.40              80%
 último efecto del evaporador    [m3/t caña]
 como agua de imbibición         DQO en spray pond [g
                                                           120       50         300              81%
                                 DQO/t caña]
 Emplear la vinaza y la
                                 Descarga de vinaza y      No
 cachaza para producción de                                           0         --              100%
                                 cachaza como desecho     medido
 bio-abono
 Mejorar el proceso de           Consumo de agua de
 enfriamiento de agua en la      pozo                      200       25         175            887.5%
 planta de alcohol               [m3/ m3 caña]

* “DQO” Demanda química de oxigeno




                                                                                         15
Tabla 2

                     Inversiones, ahorros, retornos y beneficios ambientales.

                                           Inversión    Ahorro anual
         Medida Implementada                                           % de reducción    Beneficio Ambiental
                                              [S/]       [S/zafra]
                                                                                        Reducción de 400 Kg.
Eliminar la descarga de plomo de los                                                    de plomo/zafra en
                                            80.000        30.000           53%
laboratorios                                                                            descargas a lagunas y
                                                                                        suelo
Reducir el consumo de hidróxido de
                                                                                        Reducción de 12 t
sodio (NaOH) y de agua en el lavado de
                                            20.000          900            4.5%         NaOH/zafra y de
los evaporadores
                                                                                        5,000 m3 agua/zafra
Eliminar el uso de agua en la remoción
                                                                                        Reducción de 9,000
de cenizas de las calderas y reducir la
                                                                                        m3 agua/zafra y de 3 t
descarga de cenizas a las lagunas y a la    5.000           80             1.6%
                                                                                        de DQO/zafra en el
atmósfera
                                                                                        efluente
                                                                                        Reducción de pérdidas
Mejorar practicas de mantenimiento y
                                                                                        de mieles y jarabes y
minimizar fugas y derrames, en la           3.000          7.000           233%
                                                                                        reducción DQO/zafra
operación de centrifugación
                                                                                        en el efluente
Reducir la alimentación de los tanques
                                                                                        Reducción de
pulmón al “spray pond”                     Ninguna         5.300             --
                                                                                        agua/zafra
Reciclar el condensado del último                                                       Reducción agua de
efecto del evaporador como agua de                                                      pozo/zafra y de
                                            3.800          1.250           33%
imbibición                                                                              DQO/zafra en el spray
                                                                                        pond
Emplear la vinaza y la cachaza para
                                                                                        Mejoramiento de
producción de bio-abono                     30.000        90.000           300%
                                                                                        cultivos
Mejorar el proceso de enfriamiento de
                                                                                        Reducción de
agua en la planta de alcohol                15.000         2.000           13%
                                                                                        agua/zafra




                                                                                              16
Discusión


Existen coincidencias en el desarrollo del estudio de minimización con lo reportado por,
Gabaldón (2001) quien manifiesta que la minimización es la aplicación continua de una
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, (productos y
servicios), para reducir los riesgos pertinentes a los seres humanos y al medio ambiente.
Con, Letelier (2002) quien sostiene que la minimización por su carácter preventivo esta
basado en el uso óptimo de las materias primas, agua, energía y otros insumos, lo que
permite, por una parte, producir más con la misma cantidad de insumos y, por otra,
reducir la cantidad de residuos en sus fuentes de origen. Todo ello conlleva beneficios
económicos tanto por la reducción de costos de producción, como por la disminución de
los requerimientos financieros. Morín (2000) quien concluye que los estudios de
minimización incrementan la competitividad económica de las empresas y, al mismo
tiempo, contribuye a la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, debe ser adoptada como
una estrategia empresarial, en la que se priorice las prácticas de prevención de la
contaminación, de eficiencia energética y la del reciclaje, rehúso y recuperación de
residuos, antes de considerar el tratamiento de dichos residuos o su disposición final.
Mediante la ejecución de medidas de minimización. El ingenio azucarero consiguió
reducciones notables en el consumo de aguas, insumos y materiales, así como en la
carga contaminante en el efluente, por la transformación de desechos en sub- productos
comerciables. Se logró ahorros económicos de 17, 710 (inversión 156,800 – ahorros
174,510), atractivos como un mejor desempeño ambiental. Los beneficios, tanto
ambientales como económicos, se resumen en las tablas 1 y 2
Los Presentes resultados difieren a los reportados por los estudios realizados en los
Ingenios Azucarero Guavirá y UNAGRO S.A , por la diferencia de tamaño de plantas y
procesos, difieren de indicadores pero en todos se logra reducir las cargas
contaminantes, lo cual conlleva a mejorar el medio ambiente.
Existen diferentes estudios de minimización realizados en la industria textil,
agroindustrial, empresas mineras, etc, pero todas ellas orientan a reducir sus
contaminantes y estar dentro de los parámetros permisibles (Ley del Medio Ambiente).




                                                                                          17
Referencias Bibliográficas


1. Gabadón,A.J. (2001). Dialéctica del Desarrollo Sustentable. Una Perspectiva
   Latinoamericana. Colombia: Fundación Polar.

2. Leterlier, M. (2002). Estudios de Minimización. UNESCO: (Editores),pp.85.

3. Manrique, W. (2004). Evaluación del Impacto Ambiental en Proyectos
   Agroindustriales. Mexico: Ed. Astrea

4. Mindjett, Co.(2004). MindManager X5. Alemania: Ed. Softw04Mjt.


5. Morìn, E. (2000). La contaminación ambiental. Argentina: Ed. Nueva Vida


6. Serrano, R. (2005). Evaluación de Resíduos Peligrosos. Colombia: Ed.
   Latinoamericana




                                                                               18
ANEXOS




         19

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  • 1. INFORME FINAL Minimización de la contaminación ambiental en un Ingenio Azucarero Roberto Esparza Silva - PRDE María E. Campos Miranda - ASTC Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas Universidad Nacional Federico Villarreal 2006 1
  • 2. Resumen El objetivo de la investigación fue hacer un estudio de minimización en un ingenio azucarero para optimizar los procesos y la reducción de descargas residuales, liquidas sólidas y emisiones gaseosas. Se hizo un estudio en todas las etapas del proceso utilizándose como guía el DOP (diagrama de operaciones de procesos). (Fig 1) Calculando los volúmenes de las emisiones. La empresa redujo el consumo de plomo/t caña. El 100% de las muestras de caña y jugos se analizaron con un Espectrofotómetro. Las muestras de mieles y jarabes, en un 60% fueron analizadas con un nuevo reactivo que no contiene plomo; el restante 40% con de sales de plomo. Se disminuyeron las pérdidas de jarabes, mieles y la descarga de DQO, (Demada Química de Oxígeno) a las lagunas. Con el uso de agua del condensado vegetal del evaporador de imbición, se logró que la temperatura del agua que entra al spray pond disminuya. Con el consumo de 0.10 m de agua de pozo/t caña se redujo a 20,000 m3. Se mejoró el rendimiento de los cultivos de caña a un 65 t caña/Ha, con un contenido de sacarosa en la caña de 11.65%. Con la cachaza y la vinaza se produjo un fertilizante de suelos denominado compost o bio-abono. El proceso se llevó a cabo al aire libre en un terreno de superficie de 4 hectáreas (Ha). La degradación para obtener compost tomó un tiempo aproximado de 3 meses, periodo durante el cual el material se removió constantemente y la humedad requerida fue mantenida mediante irrigación con vinaza. Se comprobó un incremento del 25% en la producción de caña por hectárea y el contenido de sacarosa en la caña alcanzando un valor de 11.65%. Se mejoró el proceso de enfriamiento de agua en la planta de alcohol. Con el consumo de 25m3 de agua/m de alcohol en la planta se redujo a 60,000m3 de agua. La minimización en la empresa de fabricación de azúcar contribuyó a la preservación del medio ambiente al mejorar el control de sus procesos como al mejor uso de sus desperdicios. Además de estos logros ambientales, se lograron ahorros económicos que permitieron un retorno de las inversiones realizadas. Los resultados están contenidos en las tablas 1. y 2 Palabras clave: Reducción, removido, reducido, produce, consumo, descarga, desperdicios, disminuido, proveniente. 2
  • 3. Abstract The objective of this study was to make a minimization study of a sugar industry to optimize the processes and reduce the residual wastes, liquid discharges and gaseous emissions. It was used a study in all the stages using a POD (processes operations diagram)(f.1). as an important tool to calculate volumes of emissions. The consumption of lead/t cane was reduced by the company. The 100% of the samples of cane and juice were analyzed by spectrophotometric technique. The samples of honeys and syrups were analyzed in a 60%; with a new reactive that does not contain lead, the rest 40% with lead salts. It decreased the lost of ayrups, honeys and the COD load to the lakes. With the water used from the vegetal imbicion condensed evaporator, it profits that the temperature of the water that enters spray pond decrease. The water well/t cane consumed of 0,10 m3 was reduced to 20.000 m3. The yield become better to 65 t cane/Ha, with a cane saccharine content of 11,65%. With the sluggishness and vinaza a ground fertilizer took place denominated compost or bio-fertilizer. The process took place outdoors in a surface of 4 hectares (Ha). The Degradation to obtain compost was taken in approximated 3 months, period which the material was removed constanly and the required humidity was maintained by irrigation with vinaza. An increase of 25% in the production of cane by hectare and the saccharine content in cane was demostarted bein reached a value of 11,65%. The water cooling in the alcohol process plant was improved to 60.000 m3 of water. Industrial minimization of sugar production contributes to the environment preservation when improving the control of its processes as to the best use and disposition of its wastes. In addition of these environmental profits, economics savings were obtained that allowed a return of the made investments. The results are showed in table 1 and 2 Key words: Reducing, removed, reduced, produces, consumption, unloading, wastes, diminished, originating. 3
  • 4. Introducción Toda actividad productiva genera residuos (sólidos, líquidos, gaseosos o una combinación de estos) que deben ser tratados y dispuestos de manera que su impacto negativo a la salud humana y al medio ambiente sea menor posible. Desde tiempos remotos, se ha buscado soluciones a los problemas de contaminación causados por las actividades del ser humano; empero, es a partir del inicio de la revolución industrial, que el problema se tornó más complejo y fue abordado desde diversas ópticas. La actividades industriales, a lo largo de su evolución, han generado diversos problemas ambientales, por lo cual son seguidas muy cerca de la sociedad y las autoridades en su desempeño frente al medio ambiente. El estudio de minimización es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos pertinentes a los seres humanos y al medio ambiente. (Gabaldón, 2001) Por su carácter preventivo esta basado en el uso óptimo de las materias primas, agua, energía y otros insumos, lo que permite, por una parte, producir más con la misma cantidad de insumos y, por otra, reducir la cantidad de residuos en sus fuentes de origen. Todo ello conlleva beneficios económicos tanto por la reducción de costos de producción, como por la disminución de los requerimientos financieros y costos de operación asociados al tratamiento final de cantidades menores de desechos; y beneficios ambientales, tanto por disminuir la demanda de ciertos recursos naturales (principalmente agua, materias primas y aquellos utilizados para generar energía), como por la menor cantidad de desechos que se descargan al medio ambiente.(Letelier,2002) En este contexto los estudios de minimización incrementan la competitividad económica de las empresas y, al mismo tiempo, contribuye a la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, debe ser adoptada como una estrategia empresarial, en la que se priorice las prácticas de prevención de la contaminación, de eficiencia energética y la del reciclaje, rehúso y recuperación de residuos, antes de considerar el tratamiento de dichos residuos o su disposición final. (Morín, 2000) La minimización constituye un conjunto ordenado de actividades que se ejecuta en la empresa, empleando una metodología de análisis de las operaciones productivas, que permitirá identificar y seleccionar opciones viables de minimización, las cuales se implementarán con el propósito de prevenir la contaminación e incrementar la eficiencia energética. (Manrique, 2004) 4
  • 5. La insuficiente atención y control de los problemas ambientales generados por la actividad productiva ha sido identificada como una de las carencias más importantes del quehacer ambiental en los últimos años. Del total de fuentes puntuales de contaminación un buen porcentaje corresponden a instalaciones industriales y agropecuarias, entre ella la industria azucarera y sus derivados, la actividad agropecuaria y las industrias básicas y alimenticias como los sectores productivos de mayor incidencia en el deterioro del saneamiento y de las condiciones ambientales en los diferentes territorios. En respuesta a esta realidad, se ha trazado la reducción gradual de las cargas contaminantes que se vierten en las cuencas hidrográficas, tomadas como unidades básicas para el trabajo de la gestión ambiental. (Morìn, 2000) Aunque desde hace años se viene desarrollando en el sector productivo algunas prácticas dirigidas a mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente, principalmente en las industrias y actividades más contaminantes, su introducción ha sido limitada por factores de diversa índole. Entre ellos, la carencia de recursos materiales y financieros y las dificultades para acceder a tecnologías adecuadas, el énfasis de las normativas y sistemas regulatorios sobre las emisiones y sistemas de control de la contaminación a la salida del proceso, la inexistencia de normativas tecnológicas y ambientales actualizadas y otros factores subjetivos como la falta de conocimiento a todos los nivele de las organizaciones productivas sobre beneficios económicos y ambientales de la introducción de prácticas de minimización y el insuficiente nivel de exigencia por parte de las autoridades ambientales (Serrano. 2005). Conforme a lo anteriormente expuesto resulta necesario diseñar un nuevo enfoque del trabajo en la gestión ambiental, que permita introducir y aplicar los estudios de minimización en forma integral, haciendo énfasis en la prevención de la contaminación , y el aprovechamiento económicos de los residuales, como principales opciones para reducir las cargas contaminantes. El objetivo de la investigación fue hacer un estudio de minimización en un ingenio azucarero para optimizar los procesos y la reducción de descargas residuales, liquidas sólidas y emisiones gaseosas. 5
  • 6. Método Materiales. La minimización se realizó en un Ingenio Azucarero en el norte del Perú durante los meses de Enero a Diciembre del 2006 Para la recopilación de la información, se utilizo un cuestionario técnico, MindManager (Anexo - figura 1A) Mindjett.Co.(2004)., que servirá para confeccionar el DOP (Diagrama de Operaciones de Procesos). Procedimientos: Se recopiló información, con la ayuda de un cuestionario, sobre los procesos u operaciones (DOP. Fig 1) desarrollados en el ingenio, niveles de producción o servicios, uso y costo de materias primas, agua, energía y otros insumos, tipo cantidad y origen de residuos, desechos y pérdidas; costo anual de tratamiento y disposición de desechos. Complementariamente, se realizó una inspección general del ingenio a fin de poder verificar e interpretar toda la información recopilada. Luego de la evaluación de todos los datos, se identificaron las operaciones unitarias críticas, asimismo, el enfoque que siguió el diagnóstico del estudio de minimización. También se analizó detalladamente las operaciones unitarias críticas de la empresa, se efectuó mediciones que coadyuven la realización de balance de materia y energía, se trabajó en la identificación de las causas que originaron las ineficiencias existentes y que generaron las opciones del estudio de minimización para superar dichas ineficiencias. Una vez generadas las opciones del estudio de minimización se estudió y se estableció la factibilidad de cada una de éstas, tanto en términos técnicos (aspectos productivos y ambientales) como económicos, a fin de que se seleccione aquellas viables y así se pudo recomendar a la empresa. Finalmente, se elaboró un informe del resultado del diagnóstico, especificando, principalmente las recomendaciones identificadas, cuantificadas y evaluadas (técnica y económicamente) además del detalle de toda la información de respaldo (mediciones, inspecciones, etc.) 6
  • 7. El Proceso se describe en el flujograma . DOP.( Fig. 1) Caña de azucar Cenizas Energía Recepción y análisis de la caña Caña Cortada Calderas Agua de imbibición Bagazo Molienda Formal Bactericida Hidrolizacion Jugo Anhídrido Purificacion de Sulfuroso extracto Lechada de cal Alimentos para animales Bagacillo Jugo Mixto Cochaza Floculante Evaporación Filtración (Tambor rotatorio) Vapor Cristalización (Intercambiador de color) Melado Masa cocida Cocimiento Cristales Centrifugación Melaza Planta de alcohol Azúcar Secado, Enfriado y Envasado Almacenamiento 7
  • 8. Resultados Descripción del proceso – Impacto ambiental – Minimización. 1.- Fabricación de azúcar La caña de azúcar se tritura con rodillos estriados o de cuchillas, "crusher" y/o "shredder", y se maceran en rodillos consecutivos, o bien se someten a la extracción de azúcar en un difusor, como las remolachas azucareras. Del residuo fibroso pobre en sacarosa (bagazo) se origina una cantidad de 25 a 30 kg/100 kg de caña. El contenido de fibra es de aproximadamente un 50 % del bagazo. Purificación del extracto Después de la fase de obtención del jugo, el proceso de elaboración es muy similar para la remolacha y la caña de azúcar. La purificación del jugo se realiza por procedimientos mecánicos y químicos. Primero se separan mecánicamente las partículas de fibras y células vegetales. La purificación química del jugo tiene lugar por precipitación de una parte de las sustancias no glucósidas disueltas y dispersas, con separación subsiguiente del precipitado. En la producción del azúcar de remolacha se demuestra su eficacia la carbonatación cálcica en varias fases, un procedimiento de purificación del jugo en el que se añade al mismo tiempo simultáneamente cal y dióxido de carbono. Floculantes sintéticos, especialmente polielectrolitos, que mejoran la aglomeración de las partículas y acortan el tiempo de sedimentación en el decantador, pasando de los 40 y 60 minutos normales a entre 15 y 20 minutos. En la producción del azúcar de caña, se aplica usualmente el tratamiento simple con caliza (defecación), ya menos un tratamiento con cal y dióxido sulfuroso (sulfodefecación) y raramente el tratamiento con cal y dióxido de carbono como método de purificación del extracto. El decantado se somete a un filtrado posterior fino y pasa directamente a la estación de evaporación. El sedimento o concentrado (aproximadamente de 20 a 30 kg/100 kg de materia prima) se separa, predominantemente en filtros de aspiración de tambor, en las componentes filtrado y lodo/torta de filtro (aproximadamente de 3 a 6 kg/100 kg de materia prima). El filtrado se reintegra al proceso, mientras el lodo de filtro se evacua.  Evaporación y cristalización 8
  • 9. El jugo purificado (aproximadamente de un 12 a un 15 % de materia seca/contenido de materia seca) se vaporiza en forma continua en una estación de evaporación de varias etapas hasta conseguir un contenido de materia seca del 60 al 70 %; en este proceso, el jugo atraviesa las distintas etapas y en cada etapa subsiguiente es calentado con los vahos de la etapa anterior (estos vahos son aire saturado de vapor de agua, que escapa durante la evaporación del jugo purificado). En la estación de cocción, el juego espesado (concentrado) se somete a una nueva extracción de agua en aparatos de cocción, sometido a un vacío de aproximadamente el 80 %. Gracias a la escasa presión que impera en los aparatos, puede hervirse a una temperatura reducida, con lo que se impide una coloración por caramelización. Una vez alcanzada una determinada relación entre el azúcar y el agua (grado de sobresaturación), se forman cristales. Al seguir añadiendo jugo concentrado y al progresar la evaporación del agua, se fomenta y regula la formación de cristales hasta que estos alcanzan el tamaño y la cantidad deseados. Entonces termina el proceso de cocción. La masa que se forma al final de la cocción es la masa de relleno, que se pasa desde los aparatos de cocción a estrujadoras. Con un enfriamiento constante de la masa se modifica la sobresaturación, con lo cual los cristales de azúcar siguen creciendo. Desde las estrujadoras la masa de relleno fluye a las centrifugadoras. En ellas se separa el producto cristalizado del jarabe quedando el azúcar crudo o sin refinar, de color amarillo-marrón. El jarabe separado por centrifugación se vuelve a hervir hasta conseguir de nuevo masa de relleno; el producto cristalizado así obtenido se centrifuga. El jarabe que sale es la melaza. Si al centrifugar la masa de relleno el producto cristalizado se limpia en la centrifugadora con una ducha de agua y/o vapor, eliminando de él el jarabe residual (afinación), se obtiene así el azúcar blanca de la remolacha o de la caña, en un proceso de trabajo inmediato. Durante la refinación (inversión de la cristalización), una tecnología muy exigente en cuanto a instalaciones, se disuelven el azúcar crudo y el azúcar blanca de calidad inferior, y se decoloran y filtran por adición de carbón activado o de carbón de hueso, o bien mediante intercambiadores iónicos. De la subsiguiente cristalización se obtiene azúcar refinado, que satisface las máximas exigencias de la industria elaboradora del azúcar. Dependiendo de la calidad tecnológica de la materia prima y del producto final obtenido, la proporción de melaza se sitúa entre un 3 y un 6 % de la materia prima utilizada inicialmente. El contenido de azúcar en la melaza final es de alrededor de un 50 %. 9
  • 10. Almacenamiento El azúcar obtenido se enfría y seca antes de su almacenamiento o envasado. Puede almacenarse a granel, empacado (bolsas de 1 kg) o ensacado (en sacos de 50kg). Decisiva para un almacenamiento correcto es una humedad relativa del aire de aproximadamente el 60 % en las bodegas. Aquí se sitúa aproximadamente el punto en el que se establece un estado de equilibrio entre la absorción y la salida de humedad de los cristales de azúcar. 5.- Impacto ambiental Los efectos sobre el medio ambiente típicos de este ámbito que se originan durante la fabricación del azúcar se deben a: 5.1 - Aguas residuales del lavado de las remolachas y de la caña, de la central de calderas (agua para desenlodamiento de las calderas) y de la purificación del extracto en las estaciones de evaporación y cocción (condensado sobrante y agua de limpieza), de la refinación (agua de regeneración de los intercambiadores iónicos), de la producción de alcohol, levadura, papel o tablero aglomerado (si la melaza y el bagazo se transforman en la propia empresa), de la limpieza de los patios y de las precipitaciones; 5.2 - Emisiones al aire procedentes del sistema de calderas (gases de humo de los procesos de combustión de materiales sólidos, líquidos y gaseosos) sustancias volátiles (hollín y ceniza), de la preparación de la materia prima, de la extracción, de la purificación del jugo y de su espesamiento (amoníaco) así como de reacciones bioquímicas de los componentes orgánicos de las aguas residuales en los estanques estratificados (amoniaco y ácido sulfúrico); 5.3 - Residuos sólidos procedentes de la preparación de la materia prima (tierra, restos de plantas), de los generadores de vapor (ceniza) y de la purificación del extracto (lodo de filtros). 5.4- Cultivo, cosecha, almacenamiento y purificación de la materia prima Las exigencias propias del uso significan una fuerte solicitación de los suelos, especialmente por monocultivos con una sola especie vegetal (caña de azúcar) a lo largo de muchos años. Entre las cargas más importantes cuentan: 10
  • 11. 5.4.1 - El aporte de fertilizantes y plaguicidas, 5.4.2 - Efectos negativos sobre el ciclo de sustancias debido a compactación y salinización del suelo, drenaje, estragos entre los microorganismos. 6.- Situación sin Minimización y con Minimización. (Resumen Tablas 1y 2) 6.1. Reducción de plomo. 6.1.1. Sin minimización. Consumo de 0.76g. de plomo/t caña para el análisis de sacarosa. Los análisis del contenido de sacarosa en caña, jugos, mieles y jarabes se realizaban utilizando subacetato de plomo, para clarificar las muestras, además de otros reactivos y materiales, demandando un tiempo excesivo en toda la operación. Los desechos líquidos y sólidos contaminados con plomo y con los otros reactivos, provenientes de estos análisis, eran descargados a las lagunas y al relleno sanitario, respectivamente. 6.1.2. Con minimización: Consumo 0.10g. de plomo/t caña, equivalentes a una reducción de 400 Kg. de plomo, con un ahorro de S/ 30,000. El 100% de las muestras de caña y jugos se analiza actualmente con un Espectrofotómetro de infrarrojo. Inversión de S/ 80,000, que no requiere de muestras clarificadas, reduciendo el uso de reactivos y materiales, así como el tiempo empleado en el análisis. De las muestras de mieles y jarabes, un 60% son analizadas con un nuevo reactivo que no contiene plomo; el restante 40% todavía requiere de sales de plomo. Estos cambios en la forma de realizar los análisis de sacarosa han logrado reducir el consumo y la descarga de plomo en un 86%. 6.2. Reducción del consumo de hidróxido de sodio (NaOH). Si bien una parte de las aguas de lavado de los evaporadores. 6.2.1. Sin minimización: Consumo de 23L de agua/t caña y 60g de NaOH. Si bien una parte de las aguas de lavado de los evaporadores era reciclada, el resto era enviada a las lagunas. 6.2.2. Con minimización: Consumo de 12L de agua/t caña, equivalente a una reducción de 5,000m3, y 30g de NaOH/t caña, equivalente a una reducción de 15 t/zafra, con un ahorro total de S/900. Se instalarán aspersores (hidrojets) en la parte superior de cada evaporados (inversión de S/ 20,000) que permiten que las operaciones de lavado se realicen con un menor caudal de agua a alta presión y en forma automática. 11
  • 12. El uso de los hidrojets ha permitido reducir en 47% el consumo de agua y en 50% de hidróxido de sodio en el lavado de los evaporadores. Como consecuencia se ha disminuido el volumen de agua y la carga de NaOH vertidos a las lagunas. 6.3. Eliminar el uso del agua en la remoción de cenizas de las calderas y reducir la descarga de cenizas a las lagunas y a la atmósfera. 6.3.1. Sin minimización: Consumo 27L de agua de condensado vegetal/t caña, con un contenido 90 de DQO/L, en la limpieza de las calderas. La remoción de cenizas de las calderas y el lavado de sus cajas se realizaba empleando agua de condensado vegetal, proveniente de las ollas de cocimiento y de los evaporadores, que se recirculaba entre un tanque de sedimentación y de las calderas. Cuando esta agua contenía demasiada suciedad, era enviada del tanque de sedimentación y de las calderas. Cuando esta agua contenía demasiada suciedad, era enviada del tanque de sedimentación a las lagunas. Esto ocasionaba un incremento en la carga de sólidos suspendidos y de DQO en las lagunas. Por otro lado, gran parte de las cenizas generadas por calderas, eran emitidas a la atmósfera debido a que el sistema de depuración de los gas de combustión, no funcionaba eficientemente. 6.3.2. Con minimización: Eliminación del uso de agua de condensado vegetal en el lavado de las calderas y eliminación de la descarga de DQO y sólidos suspendidos, provenientes de esta operación a las lagunas. Disminución de la descarga de cenizas a la atmósfera. Se eliminó el uso de agua en la limpieza de las calderas (9,000 m3)y su carga de DQO (3.7 DQO), mediante limpieza en seco. Parte del agua de condensado vegetal, antes utiliza para el lavado, se emplea como agua de imbibición. Por otro lado, el sistema húmedo de depuración de gases de combustión ha sido sustituido por 2 separadores inerciales que reducen en seco las emisiones de cenizas y polvo a la atmósfera. Las cenizas recuperadas son utilizadas para relleno y compactación de caminos y para la preparación de bioabono. 6.4. Mejorar prácticas de mantenimiento y minimizar fugas y derrames. 6.4.1. Sin minimización: Pérdidas de jarabes y mieles equivalentes a 32 t/azúcar y descarga de 46 t DQO, a las lagunas, en la operación de centrifugación. Existían pérdidas por derrames y fugas de mieles y jarabes, que caían al piso. Estas pérdidas, eran descargadas a las lagunas, durante las operaciones de limpieza. 12
  • 13. 6.4.2. Con minimización: Eliminación de las pérdidas de jarabes y mieles y de la descarga de DQO, a las lagunas, con un ahorro de S/7,000. Para recuperar estas pérdidas, mientras se procede a la reparación de puntos de fuga, se ha instalado un colector, consistente en una batea metálica larga colocada debajo de todas las válvulas de las bombas de las centrífugas por donde circulan mieles y jarabes. Los productos recuperados son enviados directamente a las ollas de cocimiento para su procesamiento. 6.5. Reducir la alimentación de agua de los tanque pulmón al “spray pond” (piscina de enfriamiento de agua por aspersión) 6.5.1. Sin minimización: Alimentación de 2.00m3 agua de pozo/t caña de los tanques pulmón. El agua de enfriamiento de los condensadores barométricos, junto con los condensados vegetales de las ollas de cocimiento y del último efecto de los evaporadores, eran enviados al spray pond, a una temperatura elevada. Con el objetivo de ayudar a enfriar esta agua, se mezclaba con agua fria procedente de los dos tanques pulmón de abastecimiento de la planta. Sin embargo, su aporte a la disminución de la temperatura era poco significativo, comparado al efecto del enfriamiento por evaporación del agua en la aspersión; y como efecto colateral, solamente diluía la concentración de DQO en el agua del spray pond, que, en parte, era recirculada en los condensadores barométricos, y el resto descargado a las lagunas. 6.5.2. Con minimización: Alimentación de 0.09 m de agua de pozo/t caña de los tanque pulmón, equivalente a una reducción de 600,000 m3 con un ahorro de S/.5,300. Debido a una mejor gestión en el uso de agua particularmente la utilización del condensado vegetal del último efecto del evaporador como agua de imbición, se logra que la temperatura del agua que entra al spray pond disminuya y que este pueda operar con poco agua de enfriamiento proveniente de los tanques de pulmón lo que ha permitido reducir el consumo de agua. 6.6. Reciclar el condensado del último efecto del evaporador como agua de imbibición 6.6.1. Sin minimización: Consumo de 0.50m3 de agua de pozo/t caña de imbibición. Como agua de imbibición, se añadía agua fresca de pozo en una cantidad equivalente al 20% en peso de caña procesada. 6.6.2. Con minimización: Consumo de 0.10m3 de agua de pozo/t caña, equivalente a una reducción de 20,000m3, con un ahorro de S/.1, 250. 13
  • 14. El 74% del agua de imbibición ha sido sustituido con agua de condensado vegetal del último efecto del evaporador. El 40% aún proviene de los pozos. La sustitución descrita, ha resultado, además, en una reducción del rebalse del spray pond, así como de la carga de DQO, que se ha reducido en 135 t DQO 6.7. Emplear la vinaza y la cachaza para producción de bio-abono 6.7.1. Sin minimización: Rendimiento de los cultivos de caña igual a 30 t caña/Ha, con un contenido de sacarosa en la caña de 11.30%. La vinaza era irrigada directamente en los cañaverales como fertilizante. Igualmente, la cachaza era directamente incorporada como abono. 6.7.2. Con minimización: Rendimiento de los cultivos de caña igual a 65 t caña/Ha. Con un contenido de sacarosa en la caña de 11.65% y un ahorro de S/.90, 000 Con la cachaza y la vinaza se produce un fertilizante de suelos denominado compost o bio-abono. El proceso se lleva a cabo al aire libre en un terreno de superficie de 4 hectáreas (Ha). La degradación para obtener compost toma un tiempo aproximado de 3 meses, periodo durante el cual el material es removido constantemente y la humedad requerida es mantenida mediante irrigación con vinaza. Se ha comprobado un incremento del 25% en la producción de caña por hectárea y el contenido de sacarosa en la caña ha alcanzado un valor de 11.65%. el más alto registrado históricamente. 6.8. Mejorar el proceso de enfriamiento de agua en la planta de alcohol. 6.8.1. Sin minimización: Consumo de 200m3 de agua/m3 de alcohol en la planta de alcohol. Debido a que la temperatura del agua, a la salida de las torres de enfriamiento, no era lo suficientemente fría para ser recirculada, se la enviaba directamente a las lagunas requiriéndose de agua fresca de pozo para enfriamiento. 6.8.2. Con minimización: Consumo de 25m3 de agua/m de alcohol en la planta de alcohol, equivalente a una reducción de 60,000 m3 de agua, con un ahorro de S/ 2,000. Se instalarán dos nuevas torres de enfriamiento, lo que ha mejorado la eficiencia del proceso de enfriamiento permitiendo la recirculación de agua. En consecuencia, el consumo así como el volumen de agua enviado a las lagunas se ha reducido en 87.5% 14
  • 15. Tabla 1 Mejoras en el desempeño de la planta según indicadores antes y después de implementar las medidas de Minimización Porcentaje Medida de minimización Indicador Antes Después Reducción Reducción Eliminar la descarga de Descarga de Plomo [g 0.76 0.10 0.66 86% plomo de los laboratorios Pb/t caña] Reducir el consumo de Consumo de NaOH 60 30 30 50% hidróxido de sodio (NaOH) [g/t caña] y de agua en el lavado de los Consumo de agua [L/t 23 12 11 47% evaporadores caña] Eliminar el uso de agua en Descarga agua 16 0 16 100% la remoción de cenizas de [L/t caña] las calderas y reducir la DQO al efluente [g/t descarga de cenizas a las 3.7 0 3.7 100% caña] lagunas y a la atmósfera Pérdidas de mieles y Mejorar practicar de jarabes [g azúcar/t 32 0 32 100% mantenimiento y minimizar caña] fugas y derrames, en la Reducción de DQO* operación de centrifugación 46 0 46 100% [g/t caña] Reducir la alimentación de Rebalse de los agua de los tanques pulmón tanquespulmon [m3/t 2.0 0.09 1.91 95.5% al “spray pond” caña] Consumo de agua de Reciclar el condensado del pozo para imbibición 0.50 0.10 0.40 80% último efecto del evaporador [m3/t caña] como agua de imbibición DQO en spray pond [g 120 50 300 81% DQO/t caña] Emplear la vinaza y la Descarga de vinaza y No cachaza para producción de 0 -- 100% cachaza como desecho medido bio-abono Mejorar el proceso de Consumo de agua de enfriamiento de agua en la pozo 200 25 175 887.5% planta de alcohol [m3/ m3 caña] * “DQO” Demanda química de oxigeno 15
  • 16. Tabla 2 Inversiones, ahorros, retornos y beneficios ambientales. Inversión Ahorro anual Medida Implementada % de reducción Beneficio Ambiental [S/] [S/zafra] Reducción de 400 Kg. Eliminar la descarga de plomo de los de plomo/zafra en 80.000 30.000 53% laboratorios descargas a lagunas y suelo Reducir el consumo de hidróxido de Reducción de 12 t sodio (NaOH) y de agua en el lavado de 20.000 900 4.5% NaOH/zafra y de los evaporadores 5,000 m3 agua/zafra Eliminar el uso de agua en la remoción Reducción de 9,000 de cenizas de las calderas y reducir la m3 agua/zafra y de 3 t descarga de cenizas a las lagunas y a la 5.000 80 1.6% de DQO/zafra en el atmósfera efluente Reducción de pérdidas Mejorar practicas de mantenimiento y de mieles y jarabes y minimizar fugas y derrames, en la 3.000 7.000 233% reducción DQO/zafra operación de centrifugación en el efluente Reducir la alimentación de los tanques Reducción de pulmón al “spray pond” Ninguna 5.300 -- agua/zafra Reciclar el condensado del último Reducción agua de efecto del evaporador como agua de pozo/zafra y de 3.800 1.250 33% imbibición DQO/zafra en el spray pond Emplear la vinaza y la cachaza para Mejoramiento de producción de bio-abono 30.000 90.000 300% cultivos Mejorar el proceso de enfriamiento de Reducción de agua en la planta de alcohol 15.000 2.000 13% agua/zafra 16
  • 17. Discusión Existen coincidencias en el desarrollo del estudio de minimización con lo reportado por, Gabaldón (2001) quien manifiesta que la minimización es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, (productos y servicios), para reducir los riesgos pertinentes a los seres humanos y al medio ambiente. Con, Letelier (2002) quien sostiene que la minimización por su carácter preventivo esta basado en el uso óptimo de las materias primas, agua, energía y otros insumos, lo que permite, por una parte, producir más con la misma cantidad de insumos y, por otra, reducir la cantidad de residuos en sus fuentes de origen. Todo ello conlleva beneficios económicos tanto por la reducción de costos de producción, como por la disminución de los requerimientos financieros. Morín (2000) quien concluye que los estudios de minimización incrementan la competitividad económica de las empresas y, al mismo tiempo, contribuye a la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, debe ser adoptada como una estrategia empresarial, en la que se priorice las prácticas de prevención de la contaminación, de eficiencia energética y la del reciclaje, rehúso y recuperación de residuos, antes de considerar el tratamiento de dichos residuos o su disposición final. Mediante la ejecución de medidas de minimización. El ingenio azucarero consiguió reducciones notables en el consumo de aguas, insumos y materiales, así como en la carga contaminante en el efluente, por la transformación de desechos en sub- productos comerciables. Se logró ahorros económicos de 17, 710 (inversión 156,800 – ahorros 174,510), atractivos como un mejor desempeño ambiental. Los beneficios, tanto ambientales como económicos, se resumen en las tablas 1 y 2 Los Presentes resultados difieren a los reportados por los estudios realizados en los Ingenios Azucarero Guavirá y UNAGRO S.A , por la diferencia de tamaño de plantas y procesos, difieren de indicadores pero en todos se logra reducir las cargas contaminantes, lo cual conlleva a mejorar el medio ambiente. Existen diferentes estudios de minimización realizados en la industria textil, agroindustrial, empresas mineras, etc, pero todas ellas orientan a reducir sus contaminantes y estar dentro de los parámetros permisibles (Ley del Medio Ambiente). 17
  • 18. Referencias Bibliográficas 1. Gabadón,A.J. (2001). Dialéctica del Desarrollo Sustentable. Una Perspectiva Latinoamericana. Colombia: Fundación Polar. 2. Leterlier, M. (2002). Estudios de Minimización. UNESCO: (Editores),pp.85. 3. Manrique, W. (2004). Evaluación del Impacto Ambiental en Proyectos Agroindustriales. Mexico: Ed. Astrea 4. Mindjett, Co.(2004). MindManager X5. Alemania: Ed. Softw04Mjt. 5. Morìn, E. (2000). La contaminación ambiental. Argentina: Ed. Nueva Vida 6. Serrano, R. (2005). Evaluación de Resíduos Peligrosos. Colombia: Ed. Latinoamericana 18
  • 19. ANEXOS 19