SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Descargar para leer sin conexión
“SISTEMA DE MEJORA CONTINUA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
HERMOPLAS S.R.Ltda. APLICANDO LA METODOLOGIA PHVA”
SOTELO HERNANDEZ, Jhenifer M.
Universidad de San Martín de Porres Facultad de
Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Ingeniería Industrial
Teléf.:959088193
Lima-Perú
jhennie2@hotmail.com
TORRES VALLE, Juan Pablo
Universidad de San Martín de Porres Facultad de
Ingeniería y Arquitectura
Escuela de Ingeniería Industrial
Teléf.:991463784
Lima-Perú
jpablo.torval@gmail.com
Resumen - El presente proyecto tiene como principal
objetivo el análisis del área de producción con la
finalidad de establecer un plan de mejora continua para
incrementar la productividad de la empresa
HERMOPLAS S.R.Ltda dedicada a la producción de
productos plásticos mediante el moldeado por inyección
dirigido al mercado local.
Mediante el diagnostico se determinó las causas directas
que afectan la productividad de la empresa y se
analizaron sus ratios de productividad, además de
efectuar el costeo ABC para analizar los productos que
más utilidad generan a la empresa. Se estableció utilizar
la metodología PHVA, asimismo se estableció la
implementación de las 5S; con la herramienta AMFE se
logró establecer los promedios de riesgo de fallas de las
maquinas. Se implementó una nueva distribución de
planta.
Se logró mejorar la productividad en un 10% y se
determinó de acuerdo al análisis financiero que la
implementación del proyecto es viable y que aun
considerando un escenario pesimista, el proyecto
mejorará la productividad de la empresa e incrementará
su rentabilidad.
Abstract – This project's main objective is the analysis of
the production area in order to establish a continuous
improvement plan to increase productivity HERMOPLAS
SRLtda Company dedicated to the production of plastic
products by injection molding directed to the local
market.
Through the diagnosis was determined the direct causes
that affect the productivity of the company and analyzed
their productivity ratios, besides making ABC costing to
analyze the products that generate profit for the company.
Was established using PHVA also established the 5S
implementation, with the AMFE tool was able to establish
the average risk of failure of the machines. We
implemented a new distribution plant.
Productivity was improved by 10% and was determined
according to the financial analysis of the project
implementation is feasible and that even considering a
pessimistic scenario, the project will improve business
productivity and increase profitability.
Palabras Claves- PHVA, herramientas, mejora continua,
productos de plástico, Hermoplas, defectuosos, tiempos,
productividad.
Keybords - PHVA, tools, continuous improvement, plastic
products, Hermoplas, time, productivity
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar e
implementar un sistema de mejora continua en la empresa
Hermoplas S.R.Ltda, para poder lograr el incremento de la
productividad.
Por tal motivo nuestro trabajo de investigación tiene por
finalidad presentar el desarrollo del análisis que hemos
venido realizando a lo largo de estas semanas, que se basa
la implementación de mejora continua dentro del área de
producción de la empresa HERMOPLAS S.R.L. Esta
empresa tiene más de 15 años está dedicada a la
producción de productos plásticos y se encuentra ubicada
en el distrito de San Juan de Lurigancho. Actualmente la
empresa dentro de su área de producción cuenta con dos
inyectoras dedicadas a la fabricación de diferentes
productos plásticos.
En este trabajo presentaremos todo el estudio que hemos
realizado de los procesos de producción y diferentes
operaciones que se realizan dentro del área de producción,
representándolos de manera cuantitativa y justificaremos
la metodología a utilizar en esta primera etapa del
proyecto.
2. JUSTIFICACION
La industria peruana ha desarrollado durante la última
década, un paulatino crecimiento, en la producción de
plásticos, incrementado drásticamente su uso, ya que han
sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio como
materiales para recipientes y al papel como material de
embalaje. Estos materiales pueden ser empleados en la
fabricación de una variedad de productos gracias a sus
excelentes propiedades como son:
1. Baja densidad, que permite la fabricación de
objetos ligeros y reducción de costes de
transporte.
2. Baja conductividad térmica y eléctrica.
3. Moldeo fácil, para adquirir formas variadas que
sean rígidas o flexibles.
4. Gran resistencia a la corrosión y a la
degradación.
La oportunidad que nos brinda el crecimiento del sector
plástico se decidió establecer, previo análisis, las acciones
correspondientes que permitan mejorar la productividad
de la empresa HERMOPLAS S.R.Ltda.
En esta empresa se observó que varios procesos se
presentan muchos tiempos muertos, falta de preparación
del personal, excesivo reproceso de productos defectuosos
y también de una inadecuada distribución de planta que
además estaba acompañada de mucho desorden en la
misma área de producción.
El objetivo principal será la implementación de un
proceso de mejora continua basándonos en la metodología
PHVA, y las herramientas que sean convenientes que
sirvan para la implementación de nuestro proyecto; ya que
con esta labor permitirá mejorar la productividad y dando
como resultado la satisfacción de la empresa al ver que su
rentabilidad se incrementa.
3. MARCO TEORICO
Mejora continua
“La mejora continua es una estrategia de acción y
utilización de recursos productividad de un proceso.”
La continua mejora de la capacidad y resultados de la
organización, debe ser el objetivo permanente de la
organización.
3.1. Diagrama de Pareto
Es una herramienta de representación gráfica que
identifica los problemas más importantes, en función de su
frecuencia de ocurrencia o coste (dinero, tiempo), y
permite establecer las prioridades de intervención.
Figura 1. Diagrama de Pareto
3.2.Diagrama de Ishikawa
El diagrama de la espina se utiliza para recoger de manera
gráfica todas las posibles causas de un problema o
identificar los aspectos necesarios para alcanzar un
determinado objetivo (efecto). También se lo denomina
diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa.
Figura 2. Diagrama de Ishikawa
3.3.Gráfica de control
Es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la
variabilidad de un proceso. Consiste en valorar si el
proceso está bajo control o fuera de control en función de
unos límites de control estadísticos calculados.
Figura 3. Grafica de control
3.4.Diagrama de GANTT
Es una herramienta que le permite al usuario modelar la
planificación de las tareas necesarias para la realización de
un proyecto.
Figura 4. Diagrama de Gantt
3.5.Los 5W 1H
El método de 5W1H (preguntar quién, qué, cuándo,
dónde, por qué y cómo) es una expresión común para
definir el proceso de planificación, compuesto por 5W y
1H, que son los aspectos que debemos cubrir para tener
una planificación adecuada. Son las preguntas lógicas que
debe contener todo procedimiento e instructivo de trabajo
para desempeñar correctamente cierta actividad.
Figura 5. 5W 1H
3.6.Quality Function Deployment (QFD)
El QFD es una herramienta que permite recoger de forma
sistemática y estructurada la “voz del cliente” en el
proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios.
Interrelaciona las demandas o exigencias de los clientes
con las características técnicas de los productos o
servicios a través del uso de diferentes matrices. De
manera que permite analizar y tratar las expectativas y
requerimientos de los clientes, así como conocer las
características técnicas que satisfacen en mayor grado
dichos requerimientos.
Figura 6. Casa de calidad
3.7. Metodología 5 S
Los principios 5S y la forma de implantar sus
metodologías son un poderoso proceso de renovación
cultural, con capacidad para implicar a los empleados y a
la Dirección, especialmente al poder exhibir resultados
más o menos rápidamente, y así hacer sostenible la cultura
de mejora continua; las cuales consisten en :
SEIRI: Organizar y Seleccionar
Es elegir o escoger, entre todos los artículos existentes del
área de trabajo, los que se consideren necesarios para
realizar efectivamente las labores.
SEITON: Ordenar
Colocar o distribuir las cosas en el lugar que les
corresponde, mantener esa ubicación con adecuada
disposición de las cosas, para que estén listas en el
momento que se soliciten.
SEISO: Limpieza
Eliminar del lugar de trabajo todo aquel objeto que no se
use a diario para permitir visibilidad, orden y limpieza.
Mandar a almacenes todo aquel producto que no use
frecuentemente y eliminar de la organización todo aquel
producto, insumo, material, etc. que no se use en tiempos
mayores a 1 año.
S E I K E T S U: Estandarización
Implementar estándares de Limpieza y Orden para
prevenir el rompimiento con el programa y caer en el
desorden.
S H I T S U K E: Mejora continua
Fomentar el orden, la limpieza, la visualización, espacios
libres en el trabajo, señalización y mejora de actitud,
tareas y procesos.
Figura 7. Metodología 5S
3.8. Análisis modal de fallos y efectos –AMFE
Es un procedimiento de análisis de fallos potenciales en
un sistema de clasificación determinado por la gravedad o
por el efecto de los fallos en el sistema.
Es utilizado habitualmente por empresas manufactureras
en varias fases del ciclo de vida del producto, y
recientemente se está utilizando también en la industria de
servicios. Las causas de los fallos pueden ser cualquier
error o defecto en los procesos o diseño, especialmente
aquellos que afectan a los consumidores, y pueden ser
potenciales o reales. El término análisis de efectos hace
referencia al estudio de las consecuencias de esos fallos
4. METODOLOGIA
4.1 OBJETIVOS
Objetivo general
Mejorar la productividad en el área de producción de la
empresa Hermoplas S.R.L. aplicando la metodología
PHVA.
Objetivos específicos
• Evaluar la situación actual de la empresa,
identificando los problemas y causas que hay en sus
áreas críticas.
• Aplicar el ciclo PHVA como metodología para la
solución de problema.
• Estandarizar los procesos y procedimientos de la
empresa.
• Establecer un mejor ordenamiento para la
distribución de planta.
• Verificar los resultados obtenidos en la mejora de la
productividad.
• Realizar el seguimiento continuo a todas las mejoras
realizadas.
• Establecer la viabilidad del proyecto –
financiamiento.
4.1.1. Planear:
Consistente en la definición de los lineamientos
generales a seguir en el desarrollo de un sistema de
gestión, se refleja en un plan de acción el cual se
desprende de la elaboración y aplicación de
diagnósticos que obedecen a la identificación del
estado de una organización frente a un estándar o
norma previamente preestablecido.
Desarrollar un plan para mejorar
Paso 1: Identificar la oportunidad de mejora.
Paso 2: Documentar el proceso presente.
Paso 3: Crear una visión del proceso mejorado.
Paso 4: Definir los límites del esfuerzo de mejora.
4.1.1.1 Análisis Causa – Efecto
Mediante esta herramienta se ha determinado las
causas principales del problema central
Figura 8. Diagrama Causa – Efecto
4.1.2. Hacer:
Conocido también como la implementación del
Sistema de Gestión. En él se deben ver reflejadas
todas las acciones que fueron identificadas y
definidas en la planeación.
Llevar a cabo un plan.
Paso 5: Hacer a una pequeña escala piloto los
cambios propuestos.
4.1.3. Verificar:
En esta etapa se comparan los resultados planeados
con los que obtuvimos realmente.
Paso 6: Observar lo aprendido acerca de la mejora
del proceso.
Verificamos los índices de productividades:
4.1.4. Actuar:
En esta etapa, debemos ver que si debemos
mantener los procedimientos actuales para que los
resultados puedan ser mantenidos. Por el contrario, si
se presenta alguna anomalía, se debe actuar
rápidamente para poder aplicar las acciones
correctivas.
Paso 7: Hacer operativo la nueva mezcla de
recursos.
Paso 8: Repetir los pasos (ciclo) en la primera
oportunidad.
Figura 9. Ciclo de Deming – Mejora Continua
Consideramos conveniente la aplicación de la
metodología PHVA ya que tiene como esencia la mejora
de la productividad y es aplicable en todos los niveles de
trabajo, siendo evaluada en toda la cadena de producción
desde el manejo de los recursos disponibles hasta el
logro de la satisfacción del cliente. Por otro lado es la
que más se ajusta a nuestra situación real dentro de la
empresa. Presentamos a continuación en el siguiente
cuadro la ponderación cuantitativa para la elección de
esta metodología de acuerdo a los factores que
consideramos esenciales para el logro de nuestros
objetivos.
4.2 PHVA
Este instrumento ha sido conocido como el ciclo de
mejoramiento continuo o Deming, en honor a Edward
Deming quien introdujo el concepto al Japón, sin embargo
apartándose de su nombre y su finalidad inicial, es
importante destacar que este ciclo no solamente puede ser
aplicado a la Calidad, a las estrategias gerenciales o al
mundo empresarial, ya que si se evalúa cada uno de sus
componentes se puede decir que en muchas de sus
actividades, se trata de la vida misma.
Los resultados de la implementación de este ciclo
permiten a las empresas una mejora integral de la
competitividad, de los productos y servicios, mejorando
continuamente la calidad, reduciendo los costes,
optimizando la productividad, reduciendo los precios,
incrementando la participación del mercado y aumentando
la rentabilidad de la empresa u organización.
4.3 Definición del Proyecto
Nuestro objetivo principal del presente proyecto será
incrementar la productividad del área de producción de la
empresa HERMOPLAS S.R.L.
4.4 Descripción de la Situación Actual
Basados en el análisis previo, se identificó los siguientes
niveles promedio de productividad expresada en
productividades parciales en la empresa HERMOPLAS
S.R.L.
Se obtuvieron los siguientes indicadores de la situación
actual:
Cajas octogonales: Indicadores de productividad
Meses
Indicador Enero Febrero Marzo
Produc. MP (unid/kg) 28.94 33.54 24.61
Productividad
Horas-maquina
(unid/hora de inyeccion)
130.26 139.4 133.7
Tabla 1: Cuadro de Productividad
Tapas ciegas redondas: Indicadores de productividad
Meses
Indicador Enero Febrero Marzo
Produc. MP (unid/kg) 65.82 64.2 55
Productividad
Horas-maquina
(unid/hora de
inyección)
133.53 124.71 118.37
Cuadro 2: Cuadro de Productividad
Marcos de espejo – cubierta: Indicadores de
productividad
Meses
Indicador Enero Febrero Marzo
Produc. MP
(unid/kg)
17.6 17.21 17.4
Productividad
Horas-maquina
(unid/hora de
inyección)
89.95 89.56 107.5
Cuadro 3: Cuadro de Productividad
Marcos de espejo - tapas: indicadores de
productividad
Meses
Indicador Enero Febrero Marzo
Produc. MP
(unid/kg)
7.38 6.62 6.06
Productividad
Horas-maquina
(unid/hora de
inyección)
167.15 157.56 147.52
Cuadra 4: Cuadro de Productividad
4.3 FINANCIAMIENTO
El siguiente análisis financiero se llevó a cabo para
determinar la viabilidad de nuestro proyecto y todo lo
que conlleva toda su implementación.
Analizaremos dos escenarios que nos permitirá
establecer y darnos una idea cuantitativa de todo lo
realizado hasta el momento.
La evaluación financiera permitió estimar que el costo
de fabricación después de la mejora se mantiene
constante, se obtienen los siguientes indicadores
financieros:
VAN = S/. 37,214.76
TIR = 75%
B/C = 8.75
VAN > 0 El proyecto SI es rentable
B/C > 1 Se recomienda realizar el proyecto
Podemos concluir que se obtiene que en ambos
escenarios que el proyecto de mejora sea viable de
acuerdo a los indicadores del análisis económico y
financiero.
5. CONCLUSIONES
• El diagnóstico realizado en la empresa permitió
determinar 4 causas directas que perjudican la
productividad de la empresa.
• Mediante los indicadores de
productividad, eficiencia y eficacia se
determinó que la situación de la empresa
amerita un plan de mejora para poder
elevar su productividad.
• Con la finalidad de establecer un sistema
de mejora continua se concluyó que la
mejor opción es realizar la metodología
PHVA.
• Con las herramientas aplicadas para la
mejora continua se pudo efectuar un
análisis adecuado logrando identificar y
mejorar aquellos factores críticos.
• Gracias a la implementación de nuestro
sistema de mantenimiento preventivo
hemos logrado aumentar nuestras horas
de funcionamiento de la inyectora
Intertech en un 15% y de la máquina
Welltec en un 25%
• Asimismo hemos logrado disminuir en un
16.5% los tiempos de reparación de las
máquinas inyectoras
• Establecida nuestra nueva distribución de
planta hemos logrado reducir la distancia
de recorrido del operario de 114.13
metros que era la distancia inicial y luego
de efectuar la nueva distribución se logró
reducir a 83.64 metros.
• De acuerdo a los indicadores obtenidos
podemos concluir que se mejoró la
productividad del área de producción en
un 12%.
• Una vez estandarizados nuestros procesos
y procedimientos implementados es
importante que se mantengan por lo que
deberemos realizar un seguimiento
periódico al mismo.
• Se concluye que de acuerdo al análisis
financiero el proyecto de mejora es viable
tanto para un escenario pesimista como
para uno optimista.
6. RECOMENDACIONES
• Realizar el respectivo seguimiento a la mejora
continua implementada.
• Mantener y mejorar los indicadores de productividad
logrados con la finalidad de poder seguir
optimizando los procesos productivos de la empresa.
• Respetar el plan de trabajo establecido por los jefes a
cargos y realizar un continuo seguimiento periódico
a los mismos.
• Mantener y renovar cada cierto tiempo los equipos y
herramientas de cada una las áreas de la empresa.
• Seguir aplicando las herramientas y técnicas
modernas que le ayudarán a lograr una mayor
competitividad dentro del mercado
• Se debe mantener y fortalecer una buena
comunicación dentro de todos los organismos de la
empresa.
• Continuar con el mejoramiento continuo de la
empresa en cualquier área crítica que lo necesite.
• Hay que lograr disminuir nuestras limitaciones para
poder afrontar mejor nuestros riesgos
organizacionales.
• Seguir fortaleciendo nuestros recursos humanos con
la finalidad de generar en ellos la motivación y el
compromiso para con la empresa
BIBLIOGRAFIA
Libros
1. Scherkenbach, W. (1994). La Ruta Deming hacia la
Mejora Continua. México, D.F.: Continental.
2. César Camisón (2007). Gestión de la calidad:
Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. España,
Madrid. Pearson
3. C. Montgomery, Douglas (2006). Control
Estadístico de la Calidad. Mexico, Editorial Limusa.
4. Bertha Diaz Garay (2008). Disposición de planta.
Lima, Universidad de Lima
5. David J. Sumanth (2007). Administración para la
productividad total. Mexico, McGraw-Hill
6. García, R. (2005). Estudio Del Trabajo: Ingeniería
De Métodos y Medición del Trabajo. México:
Mcgraw-Hill Interamericana.
7. Niebel, B.(1996). Métodos, Tiempos y Movimientos.
México: Ed. Alfaomega
8. Kafka, F. (1997). Evaluacion Estratégica de
Proyectos de Inversión. Lima: Universidad del
Pacífico
9. Van Horne J., Wachowicz John Jr. 2003,
Fundamentos de Administración Financiera.
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana.
Documento Electrónico
1. Superintendencia Nacional Tributaria. (2005). La
Industria del Plástico en el Peru. Recuperado 15 de
Enero de 2008.
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/p
df/1_63_186_28_557.pdf
2. Página Web Oficial (2009). Página Web de
HERMOPLAS S.R.L. Recuperado 15 de Marzo 2 de
2010.
http://hermoplas.com/index_2.html
3. Scotiabank. (2007). Reporte Especial. Recuperado
30 de Octubre de 2007.
http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/espec
ial/20070330_esp_es_plasticos.pdf
4. Página Web Oficial (2005). Página Web de ROCEM.
Recuperado 28 de Junio de 2012.
http://www.industriasrocem.com/inyectoras.htm
5. Piedra, María. (2005). Especialización Electrónica y
Automatización Industrial. Recuperado 15 de Mayo
2012.
http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/
D-39569.pdf

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Manual slp
Manual slpManual slp
Manual slp
 
Productividad
ProductividadProductividad
Productividad
 
Mejora De Procesos Y Productividad
Mejora De Procesos Y ProductividadMejora De Procesos Y Productividad
Mejora De Procesos Y Productividad
 
Soluciones para la mejora de la productividad industrial
Soluciones para la mejora de la productividad industrialSoluciones para la mejora de la productividad industrial
Soluciones para la mejora de la productividad industrial
 
Como Incrementar la Productividad en la Empresa
Como Incrementar la Productividad en la EmpresaComo Incrementar la Productividad en la Empresa
Como Incrementar la Productividad en la Empresa
 
APQP CAPITULO I
APQP CAPITULO IAPQP CAPITULO I
APQP CAPITULO I
 
gestion-del-desarrollo-de-producto
gestion-del-desarrollo-de-productogestion-del-desarrollo-de-producto
gestion-del-desarrollo-de-producto
 
diseño del producto y proceso
diseño del producto y procesodiseño del producto y proceso
diseño del producto y proceso
 
APQP CAPITULO II
APQP CAPITULO IIAPQP CAPITULO II
APQP CAPITULO II
 
06. 14 principios de deming
06. 14 principios de deming06. 14 principios de deming
06. 14 principios de deming
 
Coste de-la-calidad-total416
Coste de-la-calidad-total416Coste de-la-calidad-total416
Coste de-la-calidad-total416
 
Direccion estrategica de operaciones 2
Direccion estrategica de operaciones 2Direccion estrategica de operaciones 2
Direccion estrategica de operaciones 2
 
Operaciones Diseño del producto
Operaciones Diseño del productoOperaciones Diseño del producto
Operaciones Diseño del producto
 
Estrategia de programacion
Estrategia de programacionEstrategia de programacion
Estrategia de programacion
 
Que es productividad
Que es productividadQue es productividad
Que es productividad
 
Unidad 1
Unidad 1Unidad 1
Unidad 1
 
Proceso productivo
Proceso productivoProceso productivo
Proceso productivo
 
Linea de tiempo calidad
Linea de tiempo calidadLinea de tiempo calidad
Linea de tiempo calidad
 
03. diseño del producto y de plantas
03. diseño del producto y de plantas03. diseño del producto y de plantas
03. diseño del producto y de plantas
 
Problemas de control de calidad
Problemas de control de calidadProblemas de control de calidad
Problemas de control de calidad
 

Similar a sistema de mejora

228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccionPatricia Juares
 
Tabla caracteristicas de todas las teorias
Tabla caracteristicas de todas las teorias Tabla caracteristicas de todas las teorias
Tabla caracteristicas de todas las teorias Anairt
 
PROYECTO INTEGRADOR 2022.docx
PROYECTO INTEGRADOR  2022.docxPROYECTO INTEGRADOR  2022.docx
PROYECTO INTEGRADOR 2022.docxAlfredoCumbal
 
Unidad 3 control y gestión de calidad
Unidad 3 control y gestión de calidadUnidad 3 control y gestión de calidad
Unidad 3 control y gestión de calidadillichgalvez
 
Metodología e implementación de 6 sigma
Metodología e implementación de 6 sigmaMetodología e implementación de 6 sigma
Metodología e implementación de 6 sigmaAlexAcuaBardales
 
Herramientas para el control de calidad total 2014'1
Herramientas para el control de calidad total 2014'1Herramientas para el control de calidad total 2014'1
Herramientas para el control de calidad total 2014'1Marielbys Rodríguez
 
Manual de implementación Toyota Production System
Manual de implementación Toyota Production SystemManual de implementación Toyota Production System
Manual de implementación Toyota Production SystemCarlos Bustamante Gutiérrez
 
Por qué aplicar producción más limpia
Por qué aplicar producción más limpiaPor qué aplicar producción más limpia
Por qué aplicar producción más limpiajhostin6
 
Teoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 MarceTeoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 Marcemarcelav15
 
Teoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 MarceTeoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 Marcemarcelav15
 
De La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.doc
De La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.docDe La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.doc
De La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.docMarioCruz122620
 
Metodologiasdecalidad
MetodologiasdecalidadMetodologiasdecalidad
Metodologiasdecalidadpia4
 
Trabajo de computacion seis sigma
Trabajo de computacion seis sigmaTrabajo de computacion seis sigma
Trabajo de computacion seis sigmaLorenariveramerino
 
Ingeniería de métodos
Ingeniería de métodosIngeniería de métodos
Ingeniería de métodosEtron Pc
 
Actividad final proyecto de grado
Actividad final proyecto de gradoActividad final proyecto de grado
Actividad final proyecto de gradoomar alberto jojoa
 
Mejora del sistema
Mejora del sistemaMejora del sistema
Mejora del sistemaMariana Alor
 

Similar a sistema de mejora (20)

228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
 
Tabla caracteristicas de todas las teorias
Tabla caracteristicas de todas las teorias Tabla caracteristicas de todas las teorias
Tabla caracteristicas de todas las teorias
 
PROYECTO INTEGRADOR 2022.docx
PROYECTO INTEGRADOR  2022.docxPROYECTO INTEGRADOR  2022.docx
PROYECTO INTEGRADOR 2022.docx
 
Metodos y tiempos
Metodos y tiemposMetodos y tiempos
Metodos y tiempos
 
Unidad 3 control y gestión de calidad
Unidad 3 control y gestión de calidadUnidad 3 control y gestión de calidad
Unidad 3 control y gestión de calidad
 
en_1810-9993-idata-24-01-49 español.pdf
en_1810-9993-idata-24-01-49 español.pdfen_1810-9993-idata-24-01-49 español.pdf
en_1810-9993-idata-24-01-49 español.pdf
 
Six sigma
Six sigmaSix sigma
Six sigma
 
Metodología e implementación de 6 sigma
Metodología e implementación de 6 sigmaMetodología e implementación de 6 sigma
Metodología e implementación de 6 sigma
 
Herramientas para el control de calidad total 2014'1
Herramientas para el control de calidad total 2014'1Herramientas para el control de calidad total 2014'1
Herramientas para el control de calidad total 2014'1
 
Manual de implementación Toyota Production System
Manual de implementación Toyota Production SystemManual de implementación Toyota Production System
Manual de implementación Toyota Production System
 
Por qué aplicar producción más limpia
Por qué aplicar producción más limpiaPor qué aplicar producción más limpia
Por qué aplicar producción más limpia
 
Teoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 MarceTeoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 Marce
 
Teoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 MarceTeoria Y Filosofiaa 6 Marce
Teoria Y Filosofiaa 6 Marce
 
De La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.doc
De La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.docDe La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.doc
De La Cruz Rosas-Accxxcxct.3-2ºP-F ,.doc
 
Metodologiasdecalidad
MetodologiasdecalidadMetodologiasdecalidad
Metodologiasdecalidad
 
Trabajo de computacion seis sigma
Trabajo de computacion seis sigmaTrabajo de computacion seis sigma
Trabajo de computacion seis sigma
 
Ingeniería de métodos
Ingeniería de métodosIngeniería de métodos
Ingeniería de métodos
 
Actividad final proyecto de grado
Actividad final proyecto de gradoActividad final proyecto de grado
Actividad final proyecto de grado
 
Mejora del sistema
Mejora del sistemaMejora del sistema
Mejora del sistema
 
Dialnet-LeanManufacturing-6786515.pdf
Dialnet-LeanManufacturing-6786515.pdfDialnet-LeanManufacturing-6786515.pdf
Dialnet-LeanManufacturing-6786515.pdf
 

Más de Novato de la Weeb Fox Weeb

Más de Novato de la Weeb Fox Weeb (20)

T12 ejercicio gia
T12   ejercicio giaT12   ejercicio gia
T12 ejercicio gia
 
Rubricas para observacion de aula jec
Rubricas para observacion de aula jecRubricas para observacion de aula jec
Rubricas para observacion de aula jec
 
Redes educativa 2018 ugel yarowilca
Redes educativa 2018 ugel yarowilcaRedes educativa 2018 ugel yarowilca
Redes educativa 2018 ugel yarowilca
 
Reporte de notas
Reporte de  notasReporte de  notas
Reporte de notas
 
Robert bloch.cuentos dehumornegro
Robert bloch.cuentos dehumornegro Robert bloch.cuentos dehumornegro
Robert bloch.cuentos dehumornegro
 
Libro de actas EJEMPLO
Libro de actas  EJEMPLOLibro de actas  EJEMPLO
Libro de actas EJEMPLO
 
Informe final asecenso yarowilca
Informe final asecenso  yarowilcaInforme final asecenso  yarowilca
Informe final asecenso yarowilca
 
Cuadernillo entrada2 comunicacion_5to_grado
Cuadernillo entrada2 comunicacion_5to_gradoCuadernillo entrada2 comunicacion_5to_grado
Cuadernillo entrada2 comunicacion_5to_grado
 
A2 lesson 36
A2 lesson 36A2 lesson 36
A2 lesson 36
 
Oficio plazas sin adjudicar yarowilca
Oficio plazas sin adjudicar yarowilcaOficio plazas sin adjudicar yarowilca
Oficio plazas sin adjudicar yarowilca
 
resultados-examen-de-admision-unheval-2017
 resultados-examen-de-admision-unheval-2017 resultados-examen-de-admision-unheval-2017
resultados-examen-de-admision-unheval-2017
 
Huanuco Contrato-docente-2018
Huanuco Contrato-docente-2018Huanuco Contrato-docente-2018
Huanuco Contrato-docente-2018
 
Una lady como tu partitura y tablatura
Una lady como tu   partitura y tablaturaUna lady como tu   partitura y tablatura
Una lady como tu partitura y tablatura
 
Con lic. m 3, 045586 tacuche meza frohy
Con lic. m 3, 045586 tacuche meza frohyCon lic. m 3, 045586 tacuche meza frohy
Con lic. m 3, 045586 tacuche meza frohy
 
Proceso nro 039 2016 - secretaria ejecutiva
Proceso nro 039 2016 - secretaria ejecutivaProceso nro 039 2016 - secretaria ejecutiva
Proceso nro 039 2016 - secretaria ejecutiva
 
Cmov m1 x-789-ramirez transito
Cmov m1 x-789-ramirez transitoCmov m1 x-789-ramirez transito
Cmov m1 x-789-ramirez transito
 
Cmov b3 i-784-santiago isidro
Cmov b3 i-784-santiago isidroCmov b3 i-784-santiago isidro
Cmov b3 i-784-santiago isidro
 
Cmov b1 v-772-avila reyes
Cmov b1 v-772-avila reyesCmov b1 v-772-avila reyes
Cmov b1 v-772-avila reyes
 
Cmov a6 u-735-sobrado inga
Cmov a6 u-735-sobrado ingaCmov a6 u-735-sobrado inga
Cmov a6 u-735-sobrado inga
 
Cmov a3 g-703-doria malpartida
Cmov a3 g-703-doria malpartidaCmov a3 g-703-doria malpartida
Cmov a3 g-703-doria malpartida
 

Último

RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxAna Fernandez
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024IES Vicent Andres Estelles
 
plan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativa
plan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativaplan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativa
plan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativafiorelachuctaya2
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfvictorbeltuce
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...fcastellanos3
 
Fundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdf
Fundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdfFundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdf
Fundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdfsamyarrocha1
 
Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...
Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...
Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...Baker Publishing Company
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteJuan Hernandez
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialpatriciaines1993
 
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptxLINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptxdanalikcruz2000
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFAROJosé Luis Palma
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuelacocuyelquemao
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPELaura Chacón
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALEDUCCUniversidadCatl
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxYeseniaRivera50
 
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...JAVIER SOLIS NOYOLA
 

Último (20)

RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docx
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
Metabolismo 3: Anabolismo y Fotosíntesis 2024
 
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDIUnidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
Unidad 3 | Teorías de la Comunicación | MCDI
 
plan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativa
plan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativaplan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativa
plan-de-trabajo-colegiado en una institucion educativa
 
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdfMapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
Mapa Mental de estrategias de articulación de las areas curriculares.pdf
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
 
Fundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdf
Fundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdfFundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdf
Fundamentos y Principios de Psicopedagogía..pdf
 
Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...
Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...
Análisis de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública p...
 
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parteUnidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
Unidad II Doctrina de la Iglesia 1 parte
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
 
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptxLINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
LINEAMIENTOS INICIO DEL AÑO LECTIVO 2024-2025.pptx
 
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARONARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
NARRACIONES SOBRE LA VIDA DEL GENERAL ELOY ALFARO
 
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
 

sistema de mejora

  • 1. “SISTEMA DE MEJORA CONTINUA EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA HERMOPLAS S.R.Ltda. APLICANDO LA METODOLOGIA PHVA” SOTELO HERNANDEZ, Jhenifer M. Universidad de San Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial Teléf.:959088193 Lima-Perú jhennie2@hotmail.com TORRES VALLE, Juan Pablo Universidad de San Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Industrial Teléf.:991463784 Lima-Perú jpablo.torval@gmail.com
  • 2. Resumen - El presente proyecto tiene como principal objetivo el análisis del área de producción con la finalidad de establecer un plan de mejora continua para incrementar la productividad de la empresa HERMOPLAS S.R.Ltda dedicada a la producción de productos plásticos mediante el moldeado por inyección dirigido al mercado local. Mediante el diagnostico se determinó las causas directas que afectan la productividad de la empresa y se analizaron sus ratios de productividad, además de efectuar el costeo ABC para analizar los productos que más utilidad generan a la empresa. Se estableció utilizar la metodología PHVA, asimismo se estableció la implementación de las 5S; con la herramienta AMFE se logró establecer los promedios de riesgo de fallas de las maquinas. Se implementó una nueva distribución de planta. Se logró mejorar la productividad en un 10% y se determinó de acuerdo al análisis financiero que la implementación del proyecto es viable y que aun considerando un escenario pesimista, el proyecto mejorará la productividad de la empresa e incrementará su rentabilidad. Abstract – This project's main objective is the analysis of the production area in order to establish a continuous improvement plan to increase productivity HERMOPLAS SRLtda Company dedicated to the production of plastic products by injection molding directed to the local market. Through the diagnosis was determined the direct causes that affect the productivity of the company and analyzed their productivity ratios, besides making ABC costing to analyze the products that generate profit for the company. Was established using PHVA also established the 5S implementation, with the AMFE tool was able to establish the average risk of failure of the machines. We implemented a new distribution plant. Productivity was improved by 10% and was determined according to the financial analysis of the project implementation is feasible and that even considering a pessimistic scenario, the project will improve business productivity and increase profitability. Palabras Claves- PHVA, herramientas, mejora continua, productos de plástico, Hermoplas, defectuosos, tiempos, productividad. Keybords - PHVA, tools, continuous improvement, plastic products, Hermoplas, time, productivity 1. INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de mejora continua en la empresa Hermoplas S.R.Ltda, para poder lograr el incremento de la productividad. Por tal motivo nuestro trabajo de investigación tiene por finalidad presentar el desarrollo del análisis que hemos venido realizando a lo largo de estas semanas, que se basa la implementación de mejora continua dentro del área de producción de la empresa HERMOPLAS S.R.L. Esta empresa tiene más de 15 años está dedicada a la producción de productos plásticos y se encuentra ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Actualmente la empresa dentro de su área de producción cuenta con dos inyectoras dedicadas a la fabricación de diferentes productos plásticos. En este trabajo presentaremos todo el estudio que hemos realizado de los procesos de producción y diferentes operaciones que se realizan dentro del área de producción, representándolos de manera cuantitativa y justificaremos la metodología a utilizar en esta primera etapa del proyecto. 2. JUSTIFICACION La industria peruana ha desarrollado durante la última década, un paulatino crecimiento, en la producción de plásticos, incrementado drásticamente su uso, ya que han sustituido, en gran parte, a los metales y al vidrio como materiales para recipientes y al papel como material de embalaje. Estos materiales pueden ser empleados en la fabricación de una variedad de productos gracias a sus excelentes propiedades como son: 1. Baja densidad, que permite la fabricación de objetos ligeros y reducción de costes de transporte. 2. Baja conductividad térmica y eléctrica. 3. Moldeo fácil, para adquirir formas variadas que sean rígidas o flexibles. 4. Gran resistencia a la corrosión y a la degradación. La oportunidad que nos brinda el crecimiento del sector plástico se decidió establecer, previo análisis, las acciones correspondientes que permitan mejorar la productividad de la empresa HERMOPLAS S.R.Ltda. En esta empresa se observó que varios procesos se presentan muchos tiempos muertos, falta de preparación del personal, excesivo reproceso de productos defectuosos y también de una inadecuada distribución de planta que además estaba acompañada de mucho desorden en la misma área de producción.
  • 3. El objetivo principal será la implementación de un proceso de mejora continua basándonos en la metodología PHVA, y las herramientas que sean convenientes que sirvan para la implementación de nuestro proyecto; ya que con esta labor permitirá mejorar la productividad y dando como resultado la satisfacción de la empresa al ver que su rentabilidad se incrementa. 3. MARCO TEORICO Mejora continua “La mejora continua es una estrategia de acción y utilización de recursos productividad de un proceso.” La continua mejora de la capacidad y resultados de la organización, debe ser el objetivo permanente de la organización. 3.1. Diagrama de Pareto Es una herramienta de representación gráfica que identifica los problemas más importantes, en función de su frecuencia de ocurrencia o coste (dinero, tiempo), y permite establecer las prioridades de intervención. Figura 1. Diagrama de Pareto 3.2.Diagrama de Ishikawa El diagrama de la espina se utiliza para recoger de manera gráfica todas las posibles causas de un problema o identificar los aspectos necesarios para alcanzar un determinado objetivo (efecto). También se lo denomina diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa. Figura 2. Diagrama de Ishikawa 3.3.Gráfica de control Es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la variabilidad de un proceso. Consiste en valorar si el proceso está bajo control o fuera de control en función de unos límites de control estadísticos calculados. Figura 3. Grafica de control 3.4.Diagrama de GANTT Es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Figura 4. Diagrama de Gantt
  • 4. 3.5.Los 5W 1H El método de 5W1H (preguntar quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo) es una expresión común para definir el proceso de planificación, compuesto por 5W y 1H, que son los aspectos que debemos cubrir para tener una planificación adecuada. Son las preguntas lógicas que debe contener todo procedimiento e instructivo de trabajo para desempeñar correctamente cierta actividad. Figura 5. 5W 1H 3.6.Quality Function Deployment (QFD) El QFD es una herramienta que permite recoger de forma sistemática y estructurada la “voz del cliente” en el proceso de diseño y desarrollo de productos y servicios. Interrelaciona las demandas o exigencias de los clientes con las características técnicas de los productos o servicios a través del uso de diferentes matrices. De manera que permite analizar y tratar las expectativas y requerimientos de los clientes, así como conocer las características técnicas que satisfacen en mayor grado dichos requerimientos. Figura 6. Casa de calidad 3.7. Metodología 5 S Los principios 5S y la forma de implantar sus metodologías son un poderoso proceso de renovación cultural, con capacidad para implicar a los empleados y a la Dirección, especialmente al poder exhibir resultados más o menos rápidamente, y así hacer sostenible la cultura de mejora continua; las cuales consisten en : SEIRI: Organizar y Seleccionar Es elegir o escoger, entre todos los artículos existentes del área de trabajo, los que se consideren necesarios para realizar efectivamente las labores. SEITON: Ordenar Colocar o distribuir las cosas en el lugar que les corresponde, mantener esa ubicación con adecuada disposición de las cosas, para que estén listas en el momento que se soliciten. SEISO: Limpieza Eliminar del lugar de trabajo todo aquel objeto que no se use a diario para permitir visibilidad, orden y limpieza. Mandar a almacenes todo aquel producto que no use frecuentemente y eliminar de la organización todo aquel producto, insumo, material, etc. que no se use en tiempos mayores a 1 año. S E I K E T S U: Estandarización Implementar estándares de Limpieza y Orden para prevenir el rompimiento con el programa y caer en el desorden. S H I T S U K E: Mejora continua Fomentar el orden, la limpieza, la visualización, espacios libres en el trabajo, señalización y mejora de actitud, tareas y procesos. Figura 7. Metodología 5S 3.8. Análisis modal de fallos y efectos –AMFE Es un procedimiento de análisis de fallos potenciales en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el sistema. Es utilizado habitualmente por empresas manufactureras en varias fases del ciclo de vida del producto, y recientemente se está utilizando también en la industria de servicios. Las causas de los fallos pueden ser cualquier
  • 5. error o defecto en los procesos o diseño, especialmente aquellos que afectan a los consumidores, y pueden ser potenciales o reales. El término análisis de efectos hace referencia al estudio de las consecuencias de esos fallos 4. METODOLOGIA 4.1 OBJETIVOS Objetivo general Mejorar la productividad en el área de producción de la empresa Hermoplas S.R.L. aplicando la metodología PHVA. Objetivos específicos • Evaluar la situación actual de la empresa, identificando los problemas y causas que hay en sus áreas críticas. • Aplicar el ciclo PHVA como metodología para la solución de problema. • Estandarizar los procesos y procedimientos de la empresa. • Establecer un mejor ordenamiento para la distribución de planta. • Verificar los resultados obtenidos en la mejora de la productividad. • Realizar el seguimiento continuo a todas las mejoras realizadas. • Establecer la viabilidad del proyecto – financiamiento. 4.1.1. Planear: Consistente en la definición de los lineamientos generales a seguir en el desarrollo de un sistema de gestión, se refleja en un plan de acción el cual se desprende de la elaboración y aplicación de diagnósticos que obedecen a la identificación del estado de una organización frente a un estándar o norma previamente preestablecido. Desarrollar un plan para mejorar Paso 1: Identificar la oportunidad de mejora. Paso 2: Documentar el proceso presente. Paso 3: Crear una visión del proceso mejorado. Paso 4: Definir los límites del esfuerzo de mejora. 4.1.1.1 Análisis Causa – Efecto Mediante esta herramienta se ha determinado las causas principales del problema central Figura 8. Diagrama Causa – Efecto 4.1.2. Hacer: Conocido también como la implementación del Sistema de Gestión. En él se deben ver reflejadas todas las acciones que fueron identificadas y definidas en la planeación. Llevar a cabo un plan. Paso 5: Hacer a una pequeña escala piloto los cambios propuestos. 4.1.3. Verificar: En esta etapa se comparan los resultados planeados con los que obtuvimos realmente. Paso 6: Observar lo aprendido acerca de la mejora del proceso. Verificamos los índices de productividades:
  • 6. 4.1.4. Actuar: En esta etapa, debemos ver que si debemos mantener los procedimientos actuales para que los resultados puedan ser mantenidos. Por el contrario, si se presenta alguna anomalía, se debe actuar rápidamente para poder aplicar las acciones correctivas. Paso 7: Hacer operativo la nueva mezcla de recursos. Paso 8: Repetir los pasos (ciclo) en la primera oportunidad. Figura 9. Ciclo de Deming – Mejora Continua Consideramos conveniente la aplicación de la metodología PHVA ya que tiene como esencia la mejora de la productividad y es aplicable en todos los niveles de trabajo, siendo evaluada en toda la cadena de producción desde el manejo de los recursos disponibles hasta el logro de la satisfacción del cliente. Por otro lado es la que más se ajusta a nuestra situación real dentro de la empresa. Presentamos a continuación en el siguiente cuadro la ponderación cuantitativa para la elección de esta metodología de acuerdo a los factores que consideramos esenciales para el logro de nuestros objetivos. 4.2 PHVA Este instrumento ha sido conocido como el ciclo de mejoramiento continuo o Deming, en honor a Edward Deming quien introdujo el concepto al Japón, sin embargo apartándose de su nombre y su finalidad inicial, es importante destacar que este ciclo no solamente puede ser aplicado a la Calidad, a las estrategias gerenciales o al mundo empresarial, ya que si se evalúa cada uno de sus componentes se puede decir que en muchas de sus actividades, se trata de la vida misma. Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u organización. 4.3 Definición del Proyecto Nuestro objetivo principal del presente proyecto será incrementar la productividad del área de producción de la empresa HERMOPLAS S.R.L. 4.4 Descripción de la Situación Actual Basados en el análisis previo, se identificó los siguientes niveles promedio de productividad expresada en productividades parciales en la empresa HERMOPLAS S.R.L. Se obtuvieron los siguientes indicadores de la situación actual: Cajas octogonales: Indicadores de productividad Meses Indicador Enero Febrero Marzo Produc. MP (unid/kg) 28.94 33.54 24.61 Productividad Horas-maquina (unid/hora de inyeccion) 130.26 139.4 133.7
  • 7. Tabla 1: Cuadro de Productividad Tapas ciegas redondas: Indicadores de productividad Meses Indicador Enero Febrero Marzo Produc. MP (unid/kg) 65.82 64.2 55 Productividad Horas-maquina (unid/hora de inyección) 133.53 124.71 118.37 Cuadro 2: Cuadro de Productividad Marcos de espejo – cubierta: Indicadores de productividad Meses Indicador Enero Febrero Marzo Produc. MP (unid/kg) 17.6 17.21 17.4 Productividad Horas-maquina (unid/hora de inyección) 89.95 89.56 107.5 Cuadro 3: Cuadro de Productividad Marcos de espejo - tapas: indicadores de productividad Meses Indicador Enero Febrero Marzo Produc. MP (unid/kg) 7.38 6.62 6.06 Productividad Horas-maquina (unid/hora de inyección) 167.15 157.56 147.52 Cuadra 4: Cuadro de Productividad 4.3 FINANCIAMIENTO El siguiente análisis financiero se llevó a cabo para determinar la viabilidad de nuestro proyecto y todo lo que conlleva toda su implementación. Analizaremos dos escenarios que nos permitirá establecer y darnos una idea cuantitativa de todo lo realizado hasta el momento. La evaluación financiera permitió estimar que el costo de fabricación después de la mejora se mantiene constante, se obtienen los siguientes indicadores financieros: VAN = S/. 37,214.76 TIR = 75% B/C = 8.75 VAN > 0 El proyecto SI es rentable B/C > 1 Se recomienda realizar el proyecto Podemos concluir que se obtiene que en ambos escenarios que el proyecto de mejora sea viable de acuerdo a los indicadores del análisis económico y financiero. 5. CONCLUSIONES • El diagnóstico realizado en la empresa permitió determinar 4 causas directas que perjudican la productividad de la empresa. • Mediante los indicadores de productividad, eficiencia y eficacia se determinó que la situación de la empresa amerita un plan de mejora para poder elevar su productividad. • Con la finalidad de establecer un sistema de mejora continua se concluyó que la mejor opción es realizar la metodología PHVA. • Con las herramientas aplicadas para la mejora continua se pudo efectuar un análisis adecuado logrando identificar y mejorar aquellos factores críticos. • Gracias a la implementación de nuestro sistema de mantenimiento preventivo hemos logrado aumentar nuestras horas de funcionamiento de la inyectora Intertech en un 15% y de la máquina Welltec en un 25%
  • 8. • Asimismo hemos logrado disminuir en un 16.5% los tiempos de reparación de las máquinas inyectoras • Establecida nuestra nueva distribución de planta hemos logrado reducir la distancia de recorrido del operario de 114.13 metros que era la distancia inicial y luego de efectuar la nueva distribución se logró reducir a 83.64 metros. • De acuerdo a los indicadores obtenidos podemos concluir que se mejoró la productividad del área de producción en un 12%. • Una vez estandarizados nuestros procesos y procedimientos implementados es importante que se mantengan por lo que deberemos realizar un seguimiento periódico al mismo. • Se concluye que de acuerdo al análisis financiero el proyecto de mejora es viable tanto para un escenario pesimista como para uno optimista. 6. RECOMENDACIONES • Realizar el respectivo seguimiento a la mejora continua implementada. • Mantener y mejorar los indicadores de productividad logrados con la finalidad de poder seguir optimizando los procesos productivos de la empresa. • Respetar el plan de trabajo establecido por los jefes a cargos y realizar un continuo seguimiento periódico a los mismos. • Mantener y renovar cada cierto tiempo los equipos y herramientas de cada una las áreas de la empresa. • Seguir aplicando las herramientas y técnicas modernas que le ayudarán a lograr una mayor competitividad dentro del mercado • Se debe mantener y fortalecer una buena comunicación dentro de todos los organismos de la empresa. • Continuar con el mejoramiento continuo de la empresa en cualquier área crítica que lo necesite. • Hay que lograr disminuir nuestras limitaciones para poder afrontar mejor nuestros riesgos organizacionales. • Seguir fortaleciendo nuestros recursos humanos con la finalidad de generar en ellos la motivación y el compromiso para con la empresa BIBLIOGRAFIA Libros 1. Scherkenbach, W. (1994). La Ruta Deming hacia la Mejora Continua. México, D.F.: Continental. 2. César Camisón (2007). Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. España, Madrid. Pearson 3. C. Montgomery, Douglas (2006). Control Estadístico de la Calidad. Mexico, Editorial Limusa. 4. Bertha Diaz Garay (2008). Disposición de planta. Lima, Universidad de Lima 5. David J. Sumanth (2007). Administración para la productividad total. Mexico, McGraw-Hill 6. García, R. (2005). Estudio Del Trabajo: Ingeniería De Métodos y Medición del Trabajo. México: Mcgraw-Hill Interamericana. 7. Niebel, B.(1996). Métodos, Tiempos y Movimientos. México: Ed. Alfaomega 8. Kafka, F. (1997). Evaluacion Estratégica de Proyectos de Inversión. Lima: Universidad del Pacífico 9. Van Horne J., Wachowicz John Jr. 2003, Fundamentos de Administración Financiera. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. Documento Electrónico 1. Superintendencia Nacional Tributaria. (2005). La Industria del Plástico en el Peru. Recuperado 15 de Enero de 2008. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/p df/1_63_186_28_557.pdf 2. Página Web Oficial (2009). Página Web de HERMOPLAS S.R.L. Recuperado 15 de Marzo 2 de 2010. http://hermoplas.com/index_2.html 3. Scotiabank. (2007). Reporte Especial. Recuperado 30 de Octubre de 2007. http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/espec ial/20070330_esp_es_plasticos.pdf
  • 9. 4. Página Web Oficial (2005). Página Web de ROCEM. Recuperado 28 de Junio de 2012. http://www.industriasrocem.com/inyectoras.htm 5. Piedra, María. (2005). Especialización Electrónica y Automatización Industrial. Recuperado 15 de Mayo 2012. http://www.cib.espol.edu.ec/Digipath/D_Tesis_PDF/ D-39569.pdf