4. Jananía Abraham, Camilo
Manual de tiempos y movimientos : lngeniería de
métodos / Camilo
Jananía Abraham. -- México : Limusa, 2008'
156 p.: il.; 23 x 17 cm.
ISBN-'1 3 : 978-968-'1 8-7079-9 Rústica.
1. Estudio de movimientos -
Ingeniería 2' Ingenie-
ría de métodos
LC :T60.7
Dewey:658.542
L¡ pnesenuctóu
Y DlsPoslclÓN EN coNJUNTo DE
MANUAL DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
INGENIERIA DE METODOS
pnRte DE ESTA oBRA
soN pRoPIEDAD DEL EDlroR. Ntt'tcuru¡
NINGUN
PUEDE SEB REPRODUCIDA O TRANSI'ITIDA, VEDIANÍE
stsrEMA o MÉToDo, ELECTRÓNlco o N'4EcÁNlco (INcLUYEN-
Do EL ForocoPlADo, LA GBABACIÓN
DE REcuPERAcIÓN Y ALMAoENAMIENTo
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slsrEMA
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CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL EDIÍOR.
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GRUPO NORIEGA EDITORES
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g www.noriega.com.mx
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Cnr.rreru NÚrrl' 121
Hecuo eru MÉxlco
ISBN- 1 3: 978-968-1 8-7079-9
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6. PROLOGO
Este libro es un texto breve y práctico para el curso de ingeniería de métodos, sobre tiempos y movimientos. Todo el material impreso proporcionará
temas específicos, sobre todo prácticos, con el fin de que los estudiantes ob-
tengan una perspectiva que no es posible encontrar en otros textos relacionados con el tema.
Mi preocupación principal ha sido presentar una imagen ffely específfca
sobre la Ingeniería de métodos, y hacer una distinción en la forma de utiItzación de los métodos planteados y cómo deberán pensar los encargados
de los estudios de tiempos y movimientos. Consideré oportuno presentar el
tema de una forma razonablemente simplificado y con numerosos ejemplos
prácticos de tiempos y movimientos, los cuales son fruto de mi experiencia
adquirida. Desde luego, este libro puede constituir una base sólida de conocimientos para quienes decidan tomar cursos de especialización avanzados sobre este tema.
Hallarán útil este libro las empresas en general, como ser directivos, gerentes y supervisores, ya que les servirá como consulta en las distintas áreas
en las cuales tengan responsabilidades, y así resolver en forma favorable los
problemas existentes.
Deseo agradecer por s1l colaboración a la'Agencia Aduanera Jesús Martínez" , sobre todo a su Gerente General el distinguido señor Jesús Martínez
Hernández. A1'Almacén El Beirut" por la información proporcionada y por
su apoyo en general. Agradezco también el apoyo dado por el señor Decano
de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Gaspar Obando Reyes de la uNnH.
También expreso mi gratitud a mi querida esposa por todo su apoyo dado y
colaboración en todo este material.
vil
7. PREFACIO
Hace dos años me impuse la meta de escribir un texto práctico de estudio
que aclarara los conceptos de la Ingeniería de métodos.
Con la experiencia en las cátedras que imparto en las aulas de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, me percaté
de la importancia de conjuntar mis experiencias prácticas y teóricas en un estudlo ritil que incorporase los métodos y técnicas rnás avanzados para solucionar
los problemas del desarrollo industrial a través de la Ingeniería de métodos.
Finalizando el iibro de Seguridad Industrial en el año de 1985, comencé a tratar de dar forma al contenido del texto, tanto en su enfoque teórico
como práctico.
con el tiempo, fui desarrollando el texto, compartiendo el tiempo con la
docencia, las consultorías y la investigación, y la ejecución de los estudios de
tiempos y movimientos.
En los sucesivos capítulos describo primero todo lo relacionado a movimientos, y seguidamente lo relacionado a tiempos. En cada caso, he definido
la técnica, ilustrado su uso, detallado los procedimientos respectivos, e intentado valorar su utilidad al citar investigaciones prácticas.
Recomiendo al estudiante de los cursos de Ingeniería de métodos leer el
libro en forma continua, ya que de esta forma no perderá la secuencia lógica
que he querido darle a 1o planteado.
La totalidad de los capítulos cuentan, al final de ellos, con un cuestionario que el estudiante deberá estar en condiciones de responder una vez estudiado el capítulo correspondiente.
La Ingeniería de métodos no se puede aprender por simple lectura y observación, si no que hay que trabajarla. En los capítulos he planteado problemas que deberán ser resueltos, estos problemas están diseñados para que el
lector refuerce la comprensión de los conceptos que le han sido tiansmitidos
en la lectura de cada capítulo.
Mi meta hoy día ha sido culminada, pero con esto no pretendo haber agotado el tema, ya que sería creer que el desarrollo, tanto cientíÍico como tecnológico, se detendría.
tx
8. ConrrsNrDo
Capiru¡-o
INTRODUCCIÓu A LA INGENIERÍA DE METODOS
HrsroRrA, 2. Til¡¡rcroNAlrsrAs
posrERroRES, 4.
Los
.
L
I
pRrMERos MoDERNISTAS,
6. ORceNrze-
croNES, 7. T¡Nnp,Ncr,rs ACTUALES, 7. Pn¡cuxr,A.s nE REeASo, 8.
CapÍrulo
2
DIAGRAMA DE PROCESO-ANALISIS DEL HOMBRE.
Pn¡cuNr¡s oE nnp.tso, 24.
CAPÍTI.]LO 3
DIAGRAMA DE PROCESO-ANALISIS DEL
PRODUCTO
GnÁprc¡ DE pRocESo DE pRoDUCCTóN MúLTrpLE,
36. DncRAMA DE
. 25
FRECUENCIA DE
r,ra-lls, 38. PR¡,cuNr¡s DE REPASo.
C¿pirurc 4
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO
..41
PRscuNr¡s ng nrp,q.so. 66.
C¿pirulo
DIAGRAMAHOMBREYMAQUINA.
RrsolucróN MATEMÁTIcA DE
DTAGRAMA HoMBRE-MÁourNA.
5
.69
82. PR¡,cuNr¡s DE
r.rp¡so. 93.
xl
9. Cepirulo
ESTUDIO DE TIEMPOS, METODOS DE PARAR Y
F¡.croR DE cALIFICACIóN, 107. MÉrooos
LARros, 1 l5. PnrcuNrAS DE nrraso, 120.
OBSERVAR
DE rNCENTrvos IARA
.
99
Los ILANES DE pAGo DE sA-
CepÍrulo
ESTUDIO DE TIEMPOS, MÉTODOS DE DATOS
6
ESTANDAR.
7
I2I
PRocsnrN{rexTo pARA EL cALCULo DE DATos ESTANDAR 122. PnEcuNrAS DE n¡p¡so, 137.
CepÍrt.ir_o 8
ESTUDIO DE TIEMPOS, METODOS DE MUESTREO DE TRABAJO
.
139
PR¡,cuNr¡s oE nEreso, 147.
ANrxos
APENDICE "A'
749
APENDICE "B"
151
BIBLIOGRAFÍA.
155
xtl
10. CAFrmLo
I
IvrnopuccróN A LA
INcnNmnfe. pn uÉronos
Para comenzar ahablar sobre la Ingeniería de métodos, debemos analizar varios aspectos que son muy importantes y que van de acuerdo o a la par con
este tema.
Lo primero será definir el concepto de Ingeniería.
Ingeniería:
se refiere a la aplicación de métodos analíticos de todos los principios de las ciencias sociales y fisicas y del proceso creativo a los procesos de
transformación para satisfacer las necesidades humanas.
Al analizar esta definición, nos damos cuenta de que fue la necesidad
quien hizo a los primeros ingenieros;por ejemplo, sabemos que en el siglo xx
se vio la necesidad de la invención de los automóviles y aeroplanos en Europa y América; también los inventos de Thomas Edison iniciaron la industria
de la energía y otros acontecimientos importantes en la historia de la ingeniería. En pocas palabras, la ingeniería se podría representar gráffcamente de la
siguiente manera:
Proceso de necesidades
Por su parte, la Ingenieña ínlustrial básicamente se ocupa del estudio y
transformación de materias primas o materiales a algo diferente (producto
terminadoJ y sobre todo que sea más aplicable a su forma, tiempo y lugar.
Su principal responsabilidad consiste en diseñar el mejor método para 1ograr esa determinada transformación.
Si realizamos esto en un diagrama, tendremos 1o siguiente:
11. Ingeniería
industrial
Distribución
de planta
Ingeniería de
manufactura
En otras palabras, 1a Ingeniería industrial trata de maximizar la ganancia en la
inversión, utilizando los diseños apropiados para satisfacer las necesidadeq o
sea, los productos terminados; por ejemplo, si necesitamos muebles de comedor
debemos empezaf analizando el tipo de materia prima a utilizar, todo 1o que
comprende el proceso y así sacar un producto terminado en forma óptima.
Respecto a la Ingeniería de métodos, ésta se ocupa de la integración del
ser humano al proceso productivo, o sea, describir el diseño del proceso en lo
que se refiere a todas las personas involucradas en el mismo.
Hrsronrn
A principios del siglo xx, Frederíck Winslow Taylor llevó a cabo experimentos
significativos de un nuevo enfoque científico, en el cual estableció los estudios de tiempos dentro de un pfoceso para así establecer las normas del tiempo para el rendimiento del trabajo. El analizO y dirigiO miles de pruebas para
identificar las variables relativas a la producción.
Taylo4 en 1881, comenzó el estudio sobre una forma de cortar metales, que continuó durante 25 años y culminó en 1907 con la publicación de
la obra The TransaAion of the American Society of Mechanical Engineers, que
comprendió más de 200 páginas. También diseñó métodos de trabajo en donde el hombre y la máquina eran una unidad, la cual estaba compuesta por un
hombre inspirado por el incentivo del salario, para así darle un servicio eficiente a la máquina de acuerdo a instrucciones dadas.
En una forma gráÍica se podría resumir el diseño de Taylor en un ciclo de
producción orientado al hombre:
El hombre observa
2
Manual de tiempos Y movimientos
:iii
;;¡,¡:ii;¡¡¡';;i:'l¡l';.,;¡¡¡;,,,:,,ii.;::u*lll;,r,
12. En junio de i903, en la reunión de la asr,rE
[American Society of Mechanical
Engineers), Táylor presentó su famoso artículo "shop Management', (Administración del Taller) en el cual expuso los siguientes conceptos:
1.
Estudio de tiempos
2. Estudio de métodos.
3.
La
conveniencia
planeación.
de contar con un grupo o departamento de
4. La estandarización de herramientas.
5. El
principio de la excepción en la administración industrial.
6. Tarjeta de enseñanza para los trabajadores.
7.
El uso de reglas de cálculo e instrumentos similares para ahorrar
tiempo.
8. Sistemas nemotécnicos para clasificar productos fabricados,
así como
otros implementos usados en la fabricación.
9.
Un sistema de rutas o trayectorias.
10. Métodos de determinación de costos.
1
1. Selección de empleados
por tareas.
12. Incentivos en el trabaio.
Muchas gerencias de fábricas aceptaron con beneplácito la técnica
de la administración del taller de Tayloq, por lo que se inftrmó que 113 plantas
implantaron esta técnica, que 59 consideraron que habían tenido
éxito rotundo;
20 solo éxito parcial y 34 un fracaso .orrrpl"io.
. lor conceptos de Taylor fueron "."pt"do, en 1910 en medio de acaloradas controversias. En sus últimos años, se dedicó a
dar conferencias v con_
sultorías,_ esperando de esa manera explicar bien sus
.orr."ptor.
Frank. B. Gilbreth fue el fundador de la moderna técniia
del Estudio del
lwimiento, la cual se define como el estudio de los movimientos del cuerco humano, con la búsqueda de mejoras en las operaciones, eliminando
así los
:'rovimientos innecesarios y estableciendo la secuencia de
movimientos más
-:r'orables para lograr una eficiencia máxima.
Gilbreth puso en práctica sus teorías sobre los movimientos en una em::esa ladrillera para la que trabajaba. En ese tiempo se consideraba
normal
: ue un trabajador tendiera 120 ladrillos por hora,
.tr, ,,r, innovaciones se lle-ó a tener una tasa de producción promedio de 350 ladrillos por hora por
::abajador. con este estudio r" r"dnlo de rg movimientos
a únicamente 5.
Introducción a la Ingenier,ía de
métodos
3
,.1
13. Gilbreth se casó con la psicóloga Lilhan Molleq, graduada de cáteára Phi
Beta Kappa de la Universidad de California, que posteriormente recibió su
doctorado en la Universidad de Brown. Con la ayuda de su esposa, Gilbreth
hizo que la industria reconociera la importancia de un estudio de movimientos de las personas en relación con sus capacidades para reducir la fatiga, aumentar la producción e instruir a los operarios sobre un método mejor para
llevar a cabo un determinado trabajo.
Para analizar los movimientos con más detalles, empleó cámaras cinematográficas industriales que se conocen en la industria con el nombre de
"micromovimientos". También desarrolló las técnicas de ciclográfico y cronociclográfico, para estudiar las trayectorias de los movimientos efectuados
por un operario.
El método ciclográftco consiste en Íijar una lámpara pequeña eléctrica al
dedo, a la mano o la parte del cuerpo en estudio, y luego registrar fotográficamente los movimientos mientras el operario realiza un determinado trabajo; esto da como resultado un registro permanente de la trayectoria de los
movimientos, para así analizar y lograr una posible mejora.
El método cronociclográfico es semejante al ciclográfico, pero en el
primero se le agregan chispas a la trayectoria de luz a intervalos fijos, pudiendo agregar una dimensión de tiempo a la fotografia del camino del
movimiento. En consecuencia, con el método cronociclográffco es posible
calcular 1a aceleración, velocidad v desaceleración, así como los movimientos del cuerpo.
Tn no rc rcN a t/s rAs
Pos rER,oREs
Cuando analizamos a los tradicionalistas posteriores a Taylor y Gilbreth, hablaremos de Carl G. Barth, colaborador de Taylor; quien quizá ideó una regla de cálculo para producción, la cual era utllizada por los trabajadores para
calcular en una forma rápida los parámetros de pasg o sea alimentaciones,
y la velocidad de una operación, principalmente para el corte de metales de
diversas durezas, considerando la vida de la herramienta, la profundidad del
corte y el tamaño.
Barth también realizó algunos estudios sobre fatiga , pata establecer las
pautas en un estudio de tiempo, es decir márgenes de tiempo; además, investigó el número de libras de trabajo que un hombre podía desarrollar en
un día. Otro colega de Taylor fiie Henry Laurence Gantt, quien en 1917 ideó
algunas representaciones gráficas que se utilizan para mostrar visualmente
el trabajo real programado por anticipado, y inostrar a la vez claramente
1os programas proyectados. En consecuencia, las gráficas Gantt constituyen
una forma de planear la producción y la utilización del equipo.
4
Manual de tiempos y movimientos
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1.
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14. Gantt también desarrolló un plan de incentivos de salarios en 1901, el
cual consistía en primas o boniftcaciones para los trabajadores que superaran
la cuota establecida.
Gantt, con su sistema de pago de salarios, recompensaba al operario por
su trabajo superior al estándar'y eliminaba todo castigo por falta de cumplimiento. También puso de manifiesto que la administración científica debía y
podía ser algo más que un apresuramiento inhumano al trabajo.
Harrington Emerson fue quien fortaleció el término "Ingeniería de eficacia", reorganizando la administración de la empresa y empleando mejores
prácticas de taller, costos estándar y máquinas tabuladoras parala contabilidad. Su doctrina de la eficacia, como base del trabajo en todos los campos
de acción, apareció por primera vez en 1908 en la Reuista de Ingeniería.En
1911 escribió su libro titulado Los doce principios de eficiencia, en el que intentó elucidar su enfoque.
Morris L. Cooke aplicó la administración científica en las gobernaciones
de las ciudades. En 1940, Cooke y Philip MurraTt, presidente del Congress
of Industrial Organization [croJ, publicaron una obra titulada Organized. Labor and Production en donde el obietivo común de los trabajadores y de la
empresa debía ser: la "productividad óptima", la cual era definida como la
producción equilibrada de bienes y servicios, que la habilidad técnica de los
trabajadores y una buena dirección de la empresa puedan realtzar equitativamente compartida con una conservación racional de los recursos, tanto materiales como humanos.
Dwight V Meníck., siguiendo el estudio de tiempos de Taylor, realizó un
análisis de tiempos elementales que fueron publicados en la revista American
Machinist.También desarrolló un plan de incentivos a los salarios que prácticamente faltaban en las aportaciones anteriores.
Los estudios de tiempos y movimientos recibieron un gran impulso de
Franklin D. Roosevelt y del Ministerio de Ti"abajo, quienes recomendaron
utilizar estándares de tiempo durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo resultado se reflejó en un incremento en la producción. El 11 de noviembre
de 1945, la RegionalWar Labor Board III [Pennsylvania, Nueva Jersey, Maryland, Delaware y Columbia) de los Estados Unidos, inició las propuestas de
incentivos y además emitió los lineamientos para su uso.
Las consideraciones generales aplicables a todas las propuestas de incentivos fueron:
1.
El efecto esperado de un plan de incentivos debe ser el de un incremen-
to de la producción actual por hora-hombre sin que aumente el costo
unitario de mano de obra en la planta.
2.
El plan debe ofrecer mayor remuneración únicamente por mayor
rendimiento.
Introducción a la Ingeniería de
métodos
5
15. 3.No debe proponerse ningún plan de incentivos como sustituto del
cumplimiento de las responsabilidades de la dirección de la empresa
y de los empleados.
4.La propuesta no debe ser simplemente un medio para uÍa alza general de salarios ni tampoco dar como resultado la reducción de los
mismos.
un sindicato se halla en condiciones de negociar los derechos de los
trabajadores afectados, todo el plan debe negociarse colectivamente
en todos sus detalles.
5. Si
6.
No debe ponerse en práctica ningún plan de incentivos, aunque implique que se pague a los trabajadores con retraso, hasta que reciba la
aprobación de la War Labor Board.
Los pnvrnos
MoDEBN/srAS
El estudio de tiempos y movimientos se ha venido perfeccionando desde
1920 y actualmente se considera como un instrumento o medio necesario
para el funcionamiento effcaz de las empresas o la industria. Los profesionales
de la actualidad ven necesario considerar o tomar en cuenta al elemento humano en su trabajo.
W A. Shewhart de la Bell Telephone dio la primera descripción de una
gráfica de control en 7974, y publicó el primer texto sobre control estadístico
de calidad en l93l
F. W Harris fue uno de los primeros en reducir la descripción gráfica de
los modelos más simples de inventarios a términos matemáticos; actualmente se conoce como la fórmula de Wilson.
W G. lreson y Eugene Grant publicaron el texto Principle of Engineering
Econonry, en 1930. Diezy seis años después, Eugene Grant, de Stanford, publicó otro texto sobre control de calidad que aún sigue vigente.
Los textos áe Barnes, Niebel y Mundel profundizaron y a la vez desarrollaror' los métodos y estudios de tiempos de Taylor y Gilbreth. Uno de los temas principales es que el técnico de los estudios de tiempos y movimientos
deberá aplicar el enfoque basado, primordialmente, a términos humanitarios,
es decir; que deberá tener amplios conocimientos sobre la conducta humana,
además, deberá escuchar, indicando que respeta las opiniones e ideas del operario en estudio o de otros.
.
Otros textos ofrecieron temas sobre el diseño de plantas, en su ma),or parte siguen siendo dictados por medio de técnicas, gráficas y conceptos. Entre los más conocidos tenemos los de Apple y Muther y Mallick y
Gaudreau.
6
lv4anual de tiempos y movimientos
16. La mayor parte de estos autores saben que independientemente de las
.:titudes y conocimientos técnicos que se tengan, se alcanzará poco éxito en
--,s trabajos sobre estudios de movimiento y tiempo si no se trata adecuadarente al elemento humanq ya que como se di;o al inicio del capítulo,lata:ta consiste en decidir dOnde encaja el ser humano en un proceso/ para así
.¿tisfacer nuestras necesidades, es decir, para sacar un producto terminado.
OncnrurzacroNEs
i-a American Society of Mechanical Engineers (,tsr',rn) fue la primera organizacrón en promover los intereses de la Ingeniería industrial. De ahí se dedu.e que esta ingeniería se desarrolló como una consecuencia de la Ingeniería
mecánica.
La Sociedad de Ingenieros Industriales fue creada por personas interesaJas en los métodos de producción en I 9 I 7. Seguidamente en 1972 se formó
la American Management Association [.tlla), en la que se realizan programas
de adiestramiento, de promoción del conocimiento de principios, políticas,
prácticas y metas de la administración y metas para crear y mantener relaciones satisfactorias en las empresas en general y en la industria.
En 1936 se fusionaron la Sociedad de Ingenieros Industriales y la Sociedad de Taylor para formar la Society for the Advancement of Management [s,rr'r). En esta organización continúa destacándose hasta el presente
1a importancia del estudio de tiempos, el pago de salarios y los métodos.
.demás, esta sociedad mezcló los intereses de los gerentes de producción, especialistas en la producción y otros interesados en la administración general.
El 9 de septiembre de 1948, doce miembros de la Universidad estatal de
Ohio fueron citados por Wyllys G. Stanton, profesor de Ingeniería industrial,
para formar el Columbus Chapter del American Institute of Industrial Engineers, arrE [Asociación Técnica Nacional de Ingenieros Industriales). La finalidad de esta asociación es mantener la práctica de la Ingeniería industrial
a nivel profesional para fomentar así un alto grado de integridad entre los
miembros de esta profesión. Además, paru ayudar a la educación e investigación e intercambio de ideas para así servir al público en una forma eficaz.
T¡ruoerucrAs AcTuALES
La Ingeniería industrial y la Ingeniería de métodos se desarrollaron como una
consecuencia de la Ingeniería mecánica, con la participación de la American
Society of Mechanical Engineers [.tsur).
lntroducción a la Ingeniería de
métodos
7
17. El estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado continuameny en la actualidad se le reconoce como un instrumento necesario para el
te,
funcionamiento óptimo o eficaz en la industria o cualquier tipo de negocio.
La Ingeniería de métodos se puede resumir de la siguiente manera:
Diseño de métodos
Ingeniería de métodos
Medición del trabajo
Una de las claves que se utiliza en la actualidad en los negocios, las industrias
y el gobierno para aumentar la productividad es la aplicación continua de los
principios de métodos, salarios y estándares, ya que de esta manera se puede
obtener un mejor rendimiento de las máquinas y hombres; esto se continuará
aplicando hasta que se alcance un mejor nivel, y si es posible su perfección.
ffi
Fouclr*rAs pE ffiEpAs*
1. ¿Cómo surgió la
2.
Ingeniería industrial y la Ingeniería de métodos?
¿Cuál es la relación que existe entre la Ingeniería
industrial e Ingenie-
ría de métodos?
3. ¿Quién
inició los estudios de métodos?
4. ¿Quién fue Frank Gilbreth?
fueron los conceptos que expuso Frederick Taylor en su ar"Shop Management"?
tículo
5. ¿Cuáles
6. ¿Qué fue 1o que hizo a los primeros ingenieros?
7. ¿Cómo resumiría usted a la Ingeniería de métodos?
I
Manual de tiempos y movimientos
.irti:,i
18. C,qpfffirtn ?
Drncn¡nnn DE PRocnso-¡NÁusIs
DEL HOMBRE
El Diagrama de proceso-análisis del hombre representa gráficamente las diferentes etapas en forma separada, 1o que una personarealiza cuando hace una
leterminadatarea o labor que requiera que el trabajador se movilice de una
área a otra en el curso del tiabajo.
Este diagrama es una ayuda para comprender y aclarar los movimientos
de las personas, y se debe tener cuidado para no confundir este análisis con
Los productos; el diagrama de los productos deberá ser analizado por separado y será discutido en el capítulo tres.
Básicamente el diagrama abarca a personas que están involucradas en las
siguientes áreas:
.) Encargados de máquinas.
b) Personal de mantenimiento.
,) Personal de almacenamiento de materias primas.
d) Personal de almacenamiento de productos terminados.
t) Encargados de manejo de materiales.
f) Personal en la línea de producción.
g) Y cualquier otro tipo de trabajo que se realice en una determinada
área.
Además, nos dan un panorama específico en el cual podremos decidir los
cambios aceptables que se puedan realzar en un determinado procesg es deci4 nos permite graficar el método actual y el mejorado.
La American Society of Mechanical Engineers [asrarJ estableció un conjunto estándar de elementos y símbolos que pueden ser utilizados en los di-
9
.-
q
i
19. ferentes pfocesos, pues constituyen una clave utilizable en casi todas partes,
q,r. uhorru.r,.rr.h" .r.ritura y sobre todo permite indicar con mucha claridad
y exactitud lo que ocllrre durante la actividad que se analiza.
Los símbolos mejorados son los siguientes:
(
) Operacién.
Indlca las etapas más importantes de un método,
proceso o procedimiento, es decir; la realización de algo en algún lugar. En otras palabras, son todos aquellos cambios intencionales en una
o más características, por ejemplo:
Clavar
Coser
Lljar
Mecanografiar
Cortar
Taladrar
Pintar
Limpiar
Llenar
( v) Inspecc¡ón.
Este símbolo determina la cantidad. Básicamente es
un examen de todo 1o que se refiera a la cantidad de un determinado
obleto o producto. Con esto nos daremos cuenta si una operación se
ejecuta correctamente en 1o que se indica a la cantidad, por ejemplo,
revisar si las botellas de refrescos están llenas a 1o indicado e insDeccionar si el peso de un material es correcto, etcétera.
|
| lnspección.
Aqui sólo se va a comprobar si una operación se ejecutó correctamente en lo que se refiere a la calidad, o sea, un método
particular que implica que la persona verifique o compare la calidad
de un determinado producto, es decir, un examen global. Por ejemplo: probar un vino para verificar su calidad, sentarse o acostarse en
una cama para ver si es dura o blanda; examinar cualquier material,
etcétera.
fo
Manual de tiempos y movimientos
i;1ir;:1r:ji1;.ii.ii
20. --)
)
TfanSpOfte.
Se considera un transporte cuando. se traslada de
un lugar a otro, ya que con esto zucede un cambio de localización.
Normalmente se consideran distancias iguales o mayores que un metro. Por ejemplo, movef material en una carreta, mediante un obrero,
mediante un transpbrtador de banda, mediante [na grua, mediante un
transportador de horquilla, etcétera.
Demora.
Esto indica ociosidad, ya sea moviéndose o esperando,
con tal de que el movimiento no sea parte del trabajo, es deciq, una interrupción entre la acción inmediata y la acción siguiente, por ejemplo, eiperar a que llegue el montacarga, esperar por el autobús, esperar
por material, etcétera.
I
I
{ ) Actividades comb¡nadas, Esto nos indica por medio de
-'lr
dos símbolos que se realizan actividades simultáneas, es decir, que se
realizan al mismo tiempo por el mismo operario en una misma área.
Aquí lo que se lleva a cabo es una inspección al mismo tiempo que se
ejecuta una operación, por ejemplo, tomar una botella y examinarla
para vef si está rajada, determinar si el grosor de un cable es el correcto, verificar la cantidad de barritas de yeso de una caja, etcétera.
Para entender el uso de estos símbolos se describe el siguiente problema ana-
lizando el método orisinal.
EJEMPLO 1. Fabricación de dos emparedados
Jorge Martinez, qte se encuentra sentado en el desayunado4 dispone hacer
dos emparedados de jamón y queso; se traslada al refrigeradol, que se encuentra a un metro y medio, abre la puerta y extrae los ingredientes [pan, jamón, queso, tomate, mayonesa y mostaza) colocándolos en una bandeja que
se encuentra en un estante junto al refrigerador. Seguidamente se traslada al
lugar en donde se encuentra la tostadora a unos tres metros del refrigerador,
ahí coloca dos tajadas de pan y espefa a que se tuesten. Unavez listo el pan,
Jorge prepara los ingredientes y los coloca sobre el pan, mientras las otras
dos t"f"d"s son tostadas; listas las otras dos tajadas vuelve arealizar 1o mismo
*':*:-:"-;
;i ,,0, i-,,,,o*l*-,l
*: *::-"
;;,,,Í,,1,1,*ilr,;,*:*,r+r+
21. que hizo en el primero; enseguida pone sobre la bandeja los ingredientes y
los dos empareáados y se traslada a1 desayunador [1.5 metros), abre la puerta y deja los ingredientes, de ahí se regresa al desayunador, se sienta y come
los emparedados.
Antes de graficar hay que ver que el propósito del diagrama es el de reducir todas estas palabras que anteriormente se dieron para describir ese determinado proceso.
Blfl Solución:
Lo primero
que se deberá hacer es llenar la información de la tabla.
Tipo
de
diagrama:
Diagrama de
del hombre
Método:
Original
Preparado por: C J A'
Operación:
La fabricación de dos
emparedados de jamón Y queso
Fecha:
Distancia
proceso-análisis
Tiempo
Departamento:
Cocina
4-3-87
Descripción
Símbolo
N
l
Vzm
10 s
20s
8s
3m
20s
5s
45s
8s
37s
1B s
15 s
1 r/zm
10 s
11,)
I
I
J
Ic)
--T'/
I
D
I
I
@
a
--
132
---1,/
Al refrigerador.
Abre la puefta y extrae ingredientes.
Coloca ingredientes en bandeja.
A la tostadora.
Coloca el pan a tostar (2).
Espera el pan.
Saca el pan y coloca pan a tostar (2).
Prepara ingredientes y los coloca
sobre el pan.
Saca el pan y coloca los ingred¡entes.
Pone ingredientes y emParedados
en bañdeja.
Al desayunador.
12 ':-",::r**u*********.
22. Distancia
fiempo
4s
Vzm
'l
0
Descripción
Símbolo
Deja emparedados.
s
'
Al refrigerador.
20s
m
1O s
Al desayunador.
7 min
1./z
Abre Ia puerla y deja los ingredientes.
Se sienta y come los emparedados.
Una vez hecho el Diagrama de proceso, es necesario resumir todo lo anterior, ya que de esa manera se tendrá un panorama general de la operación.
RESUMEN
Símbolo
o
T
o
r)
V
D
Distancia
Número
Tiempo
9 min con
22s
10
9m
5
1 min
45s
1
Distancia total
9m
Tiempo total
ll minconTs
Diagrama de proceso-análisis del
il.r.',lll,'.ri,'i'.,,i
hombre
13
iiiltn:it!
23. Dtncna¡vn DE BECoBBtDo
Aparte de la información que nos suministra el Diagrama de proceso análisis del hombre, es necesario realtzar un análisis más profundo, un análisis del
plantel. En forma simple, el Diagrama de recorrido se define como los paio, qrr" se siguen dentro de un determinado plantel, desde que se inicia hasta que finaliza.
U'
Lavaplatos:
'S,r..
^ ./^
oq^-
-q^
Desayunador
ostadora
tr
Estante
nos dan una viEl Diagrama de proceso-análisis del hombre y el de recorrido
determinada área y, además,
sión clara de todo lo que está sucediendo en una
conocimos el métoel método que se esti utilizando. En el ejenrplo anterior
se pueden buscar toJo original,Ll qrr" actualmente se está utilizando. Ahora
que el anterior'
das las mejoras proponiendo un método más eficaz
14
Manual de tiemPos Y movimientos
¡¡t;¡1f¡$i;¡;;¡
24. EJEMPLO 2. Fabricación de dos emparedados
ualizando a Jorge Martinez, veremos que se traslada al refrigerador que se
:lcuentra a metro y medio del desayunado4 abre la puerta y extrae los in:redientes ya preparados [pah, jamón, queso, tomate, mayonesa y mostaza).
Joioca cuatro tajadas de pan en la tostadora, que está junto al refrigeradoq, y
:spera a que estén listas. Una vez listo el pan, prepara los dos emparedados y
:o1oca los ingredientes de nuevo en el refrigerador. Toma los dos emparedaJos y se dirige al desayunador en dOnde se sienta y se los come.
-
-E
Solución:
de
diagrama:
Diagrama de proceso-análisis
Método:
Mejorado
Operación:
La fabricación de dos
de jamón y queso
Tipo
Distancia
del
Departamento:
Cocina
hombre
Tiempo
Preparado por: C.J.A.
emparedados Fecha:
4-4-87
Descripción
Símbolo
10 s
Al refrigerador.
20s
Abre la puerta y extrae ingredientes preparados"
l0
11/zm
Coloca 4 tajadas de pan en la tostadora.
s
45s
36s
Coloca ingredientes en la refrigeradora.
4s
Vzm
Prepara 2 emparedados.
20s
l
Pan
Coge los 2 emparedados.
10 s
Al desayunador.
7 min
Se sienta y come los 2 emparedados.
q n"o
ea ir roeto
Diagrama de proceso-análisis del
hombre
l5
26. Si hacemos la comparación entre el método original
.
y el mejorado veremos
r siguiente:
Símbolo
Método original
o
n
o
Método mejorado
10
r)
v
D
3m
9m
Distancia total
ll
Tiempo total
9 min con 35 s
minconTs
EJEMPLO 3. Fabricación de puertas corred¡zas
Un operario que se encuentra en el almacén de materia prima empuja una
carretilla en la cual se almacenan láminas planas y se traslada hasta la puerta
del almacén [4 metros); abre la puerta y se dirige al lugar de taladro [3 metros); descargala caja y carga la carretilla con la lámina ya taladrada e inspecciona y se traslada al departamento de ensamble [3 metros); descarga la
caja de láminas taladradas y carga la caja con las puertas corredizas ya ensambladas y se traslada al almacén de producto terminado en donde descarga la caja [4 metrosJ; seguidamente se traslada al almacén de materia prima
(14 metros).
álül
sFl Solución:
de
diagrama:
Método:
Operación:
Tipo
Diagrama de proceso-análisis del
Departamento:
Todos
hombre
Original
Preparado por: C.J.A.
Fabricación de puertas corredizas
Feoha:
4-6-87
Dlagrama de proceso-análisis del hombre
iii,':t.'.:;:i;.lit.,:iiii,t::t:,,,1;iiii::it.t,,
t.li:t.,' ;:;:1lil:.ll;.
77
27. Distancia
Tiempo
4m
48s
Descripción
Símbolo
N
32s
3m
12s
ry
o
A
32s
12 s
13 s
48s
4m
12s
14m
3 min
Abre pueda.
7
tz/
18 s
3m
A la puerta del almacén.
ñ)
I
o
I
Al taladro.
ñocnarna
Carga láminas taladradas.
rA
t?)
-
Al departamento de ensamble.
-Ív
tv/
Descarga láminas taladradas.
@
lx
t-->
-Y
I
__A
l5)
-----1./
caia
Carga puerlas corredizas ya ensambladas.
,Almacén de producto terminado.
Descarga caja.
Almacén de materia prima.
RESUMEN
Símbolo
Número
Distanoia
Tiempo
o
T
n
IJ
1Bs
1
:)
"-v
28m
5 min
40s
D
28m
Distancia total
6min52s
Tiempo total
l8
Manual de tiempos y movimientos
28. DIAGRAMA DE RECORRIDO
Almacén de
producto
terminado
Departamento
de ensamble
Almacén de
materia prima
IT
[tr r
IT T
TT
EJEMPLO 4. Fabricación de puertas corred¡zas
El operario que se encuentra en el almacén de materia prima empuja una carretilla en donde se encuentran almacenadas láminas planas que se trasladan
al lugar de taladro [4 metros); descarga la caja y carga la carretilla con láminas ya taladradas e inspecciona, y seguidamente se traslada al departamento
de ensamble [3 metros). Descarga la caja de láminas taladradas y carga la caja
con las puertas corredizas ya ensambladas, y se traslada al almacén de producto terminado [4 metros), en donde descarga la caja, seguidamente vuelve
a trasladarse al almacén de materia prima [2 metros).
:ffi Solución
de
diagrama:
Método:
Operación:
Tipo
Distancia
4m
Diagrama de proceso-análisis del
Departamento:
hombre
Taladro y
ensam ble
Mejorado
Preparado por: C.J.A.
Corredizas
Feoha:
Tiempo
48s
Descripción
Símbolo
t1)
--v
4-7 -87
Al taladro.
Diagrama de proceso-análisis del hombre
19
29. Descripción
X2s
Descargar caja.
18 s
Cargar láminas Ya taladradas.
32s
Al departamento de ensamble.
12s
Descarga láminas taladradas'
13 s
Carga puertas corredizas ya ensambladas
48s
Almacén de Producto terminado'
1a ^
Descarga la
24s
Almacén de materia Prima.
ca1a.
4VS
18 s
2 min
32s
Distancia total
3min39s
20
Manual de tiemPos Y movimientos
30. DIAGRAMA DE RECORRIDO
Almacén de
materia pr¡ma
trTTN
tr
n
Taladro
Taladro
lc
t-
D'epartamento
de ensamble
l
Expansión
futura
T
COMPARACIÓN ENTRE EL MÉTODO ORIGINAL Y EL MEJORADO
Método original
Método mejorado
5
4
1
1
5
4
28m
13m
6min52s
Símbolo
3min39s
o
T
o
-) V
t-)
__/
|
Distancia total
Tiempo total
,
: : : : : ::: : ::: : :
r.: : :
i: : i : l:
i: :rr
ri : : lir
:i.. i;il l;l il l iiI iii:illll
r.litiiliii,
i:;-r:l
i:
:
l:ir : i'
,ll::::,,l,l,l,l,l,l,li
lll:li:iil i:ii l;l: l'.l
¡il:¡¡¡¡¡,#¡
iti¡rií+ii1*:i,:i
hombre
:
:
Diagrama de proceso-análisis del
:
¡¡
Íir¡iiri¡:
rilii iisiiii
:..
::..:::.
¿iriii,,iiti;i,iiir:r:*?iiil;i#illflliiiiiij¿¡llt$.,ifiiil
:
21
31. EJEMPLO 5. Fabricación de muelas de esmeril
Un operario que se encuentra en el almacén de materiapnrna, empuja una carretilla que contiene muelas de esmeril y las dirige a la máquinapara su reparación [3 metros), deja y toma la carretilla con las muelas ya con el polvo de
esmeril y las inspecciona,luego se dirige a la estufa (9 metros), deja la carretilla
con las muelas para que las introduzcan en la estufa; recoge las muelas ya reparadas totalmente y se dirige al almacén de producto terminado [12 metros) en
donde deja la carretilla y se traslada al almacén de materia prima [1 metro).
lliEi Solución:
Diagrama de proceso-análisis del Departamento:
de
diagrama: hombre
Preparado por:
Método: Original
Operación: Fabricación de muelas de esmeril Fecha:
Tipo
Distancia
Tiempo
Producción
C.J.A.
4-7-87
Descripción
Símbolo
1 min 30s
A la estufa.
Deja la carretilla.
Coge muelas reparadas.
1min50s
Al almacén de producto terminado.
2s
22
Coge la carretilla ya con el polvo de esmeril
en las muelas.
2s
1m
Deja la carretilla.
2s
12m
A la máquina.
1 min
9m
22s
2s
3m
F)aia la ¡arralilla
AI almacén de materia prima.
Manual de tiempos y movimientos
33. El Diagrama de proceso-análisis del hombre puede comenzar en cualquier
punto á..ttt proceso o ciclo de trabajo, sin embargo, es recomendable emped"l p.oceso y terminar en el último paso, ya que de esa forma se
,u,
"1irri.io visión más clara de 1o que estará ocurriendo en ese determinado
tendrá una
momento.
S P"t.u*rAs DE.REPA*'
t. Defina el Diagrama de proceso-análisis del hombre.
2. ¿Para qué se utiliza el Diagrama de proceso-análisis del hombre?
3. Describa una hoja de proceso del hombre en términos de la informa-
ción que contiene.
4. Describa
los símbolos que se utilizan en una hoja de proceso del
hombre.
Defina los símbolos de la pregunta número 4'
6. prepare un Diagrama de proceso-análisis del hombre para el cambio
de ia llanta derecha delantera de su auto, considerando que usted se
encuentra dentro de é1.
7. Haga el Diagrama de recorrido de la pregunta número 6.
5.
8.
24
¿Considera que 1o hecho en las preguntas 6 y 7 es 1o óptimo?
Manual de tiemPos Y movimientos
j¡t
;i;'¡,,u,.,,,i,.;'.
to
34. F--
CAPrruLo 3
Drncn¡ue
DE PRocnso-¡¡tÁtFIS
DEL PRODUCTO
El Diagrama de proceso-análisis del producto representa gráficamente las
etapas en forma separada de un proceso, tarea o trabajo, y así modificar la salida desde una etapa hasta otra. En otras palabras describe la secuencia de actividades comprendidas en un trabajo.
De igual manera que en el Diagrama de proceso-análisis del hombre, aquí
se nos da un panorama específico, en el cual podremos decidir los cambios
aceptables que se puedan realizar en un determinado procesq ya que se nos
permite graficar el método actual y el mejorado.
Este diagrama nos ayuda a comprender y aclarar los movimientos de un determinado producto y a no confundir este análisis con las personas, ya que las
personas se deberán analizar por separadq como se hizo en el capítulo anterior.
LaAmerican Socie(y of Mechanical Engineers [r,sr'ae) estableció un conjunto
estándar de elementos y símbolos mejorados que a continuación se presentan:
(
) Operación.
Es algo hecho al producto,píeza o materia dentro
de un proceso o sistema, en otras palabras, son cambios intencionales
en una o más características, por ejemplo:
Hornear
Secar
Cortar
Mezclar
Tostar
Lavar
Taladrar
Imprimir
Tornear
lnspección. Es una operación que implica la verificación o comprobación de la calidad de un determinado producto en relación con
25
35. especificaciones dadas en un estándar, por ejemplo, la veriftcación de
los contenidos químicos en un jabón de baño, etcétera.
lnspección. Aquí se implica la verificación de la cantidad de un
producto en estudio en una área específica, por ejemplo, comprobar
el número de barras de yeso en una caja que tiene capacidad de lTbarras. etcétera.
producto siemTransporte.
en
+ ' pre que sea igual o Un cambio un la localización de un mover materiamayor que
metrg por ejemplo:
les por ródillos, bandas, gravedad, montacargas, etcétera.
) Demora.
|
Se presenta una demora cuando no se puede ejecutar
ninguna otra operación, es deciq, una interrupción entre la acción inmediata y la acción que sigue, por ejemplo: espera del montacargas,
papeles en espera para un trámite, material en espera en una carretilla
para ser transportado, etcétera.
''
Almacenam¡ento.
Cuando un producto se encuentra en
una área específica sin transportes, inspecciones y operaciones, sobre
todo bajo condiciones en que sea necesaria una requisición para sacar1o, es deciq, controlado, por ejemplo: materia prima, producto terminado, herramientas, etcétera.
Para poder tener
un panorama más específico, se dará el método original del
siguiente problema.
EJEMPLO 1. Fabricación de bases de madera para picar carnes
La madera se encuentra almacenada en el sitio de materia prima. Un operario carga una carretilla con madera y se traslada al departamento de sierras
26
Manual de tiempos y movimientos
,
irjiu,r,rr,l"':i,,,=iii'i I'u,:i;irl,itlt,r,,l,; r:,;,jj;,i;;:;,iii'ir,'u,,ii,,,i¡,,;,i,,,o,,i,llu
36. ,::.ulares [18 metrosJ, ahi se cortan al tamaño deseado y se trasladan al
itpartamento de formado [sierras de banda) que está situado a 18 me::os; ahí se forman según el estilo deseado y se inspecciona para verificar su
:alidad. Seguidamente son llevados al departamento de taladro [18 metros)
lle-=n dónde se perforan, se liian, limpian y se les coloca una calcomanía,
'.'ándose luego al almacén de producto terminado
en donde se
[18 metros)
Jescargan y se realiza la última inspección para que queden almacenadas
en cajas.
;El
¡i;l Solución:
de
diagrama:
Método:
Tipo
Operación:
Distancia
Diagrama de proceso-análisis del
producto
Departamento:
Original
Preparado por: C.J.A.
Fabricación de bases de madera
para picar carne
Fecha:
Tiempo
7
18m
12 min
Materia prima.
)
i
Carga en la carretilla.
Sierras circulares.
)
f
Cortan a tamaño deseado
20 min
Kp
Formar según estilo.
mrn
l ry
10 min
18m
18m
14-5-87
Descripción
Símbolo
5 min
Producción
2 min
¿
)
l(
A formado.
A taladros.
IV
Diagrama de proceso-análisis del producto
27
37. Tiempo
¿)
Descripción'
Símbolo
3 min-
Distancia
j
tl
Perforan.
I
19 min
- 2min
18m
4 min
Lijan, limpian y colocan calcomanías
)
Almacén de producto terminado.
)
Descargan y se colocan en cajas.
q)
v
Producto terminado.
RESUMEN
Símbolo
ri
Ii
..ir
".-..¡I
Distancia
,.l
l-l
lt
t-
II
;
Número
K-/
r)
-v
Tiempo
37 min
24 min
2
4
72m
8 min
D
V
z
72m
Distancia total
t h9min
Tiempo total
Manqal de.tiernpos y moümlenlos
38. DIAGBAMA DE RECORRIDO
Formado
Almacén de
FE:;{1
Materia
pnma
F"T,,.;.j;
Almacén de
producto
terminado
EJEMPLO 2. Fabricación de bases de
madera para p¡car carnes
La madera se encuentra almacenada en el lugar de materia prima. Un operario
carga una carretilla con madera y se traslada al departamento de sierras circu-
lares [18 metros), se cortan al tamaño deseado y se llevan al departamento
de formado [5 metros), ahí se forman según el estilo deseado y se inspecciona para veriftcar su calidad. Seguidamente son llevadas al departamento de
taladros [5 metros) en donde se perforan, se lijan, limpian y se les coloca una
calcomanía,llevándose luego al almacén de producto terminado [8 metros)
en donde se descargan y se realiza la última inspección para que queden almacenadas en caias.
t¡
¡ ¡l
Solución:
Tipo
de
diagrama:
Diagrama de proceso-análisis del
producto
Departamento:
Método:
Mejorado
Preparado por: C.J.A.
Operación:
Fabricación de bases de madera
para picar carne
Fecha:
':
Diagrama de proceso-análisis del
Producción
18-5j87
producto
29
39. Descripeión
Materia prima.
Carga en la carretilla.
Sierras circulares.
Cortan a tamaño deseado'
A formado.
Formar según estilo.
A taladros.
Perforan.
Lijan, limpian y colocan calcomanías.
Almacén de Producto terminado.
Descargan y se colocan en ca¡as.
Producto terminado.
30
Manual de tiemPos Y movimientos
l:r;iii:
ii
i:lf.lil;:
,
On
r"
40. RESUMEN
Símbolo
Número
o
T
o
Distancia
Tiempo
37 min
24 min
¿
r)
4
40m
4 min 15 s
t-)
L_,/
z
Jistancia total
40m
t
iiempo total
hora 6 rnin 15 s
CENTRO DE INFOR.MACIÓN
DIAGBAMA DE RECORRIDO
Diu-g,rura de proceso análls
,.,,
l
del Rroducto
,,':i,t,;tii,ii,lj:i:,jiti,ti,,,l,,,,i' l;lli::'liilil;;l,,ii,ili,,,,i,:.;iii,,,,.li,
aa
.:
,:
::
.::. .:::
.]
:
r:::;:i ::i!'i, i:: l:!::
:
:::1iiir::r1;r;;;lila;lrr: :l
41. Método original
Símbolo
Método meiorado
t)
n
ll
IZ
tl
lt.- ,4
r->
----v
l-)
l,__/
Distancia total
t h6min
t h9min
15 s
Tiempo totat
compuestos
más complicadoq esd:ii:t^'*
Algunos productos son mucho
en casi toda su
diagrama át ptot"'o cambiará
de varias piezas,por i; o"t "l
estructura, excepto en su simbología'
EJEMPLo3.FabricacióndepuertasGorred¡zas
Lasláminasplanasdealuminiodel0,,xl2,,xl/4,,seencuentfanalmacenadas
perforan
depart"m"nt de taladros en donde se y lueen carretillur, ," ,'u'iuáan al
r"irrrp"..iona la ublcaclón de los orificios,
dos orificios en las ñ;;;;
; ;';;;i;', ui a"pu'tarnento de ensamble'
materia prima'
lugar de
en el
dt;;;;;;t*"
"l*ut"nadas
ut departamento de ensamble'
il*uáut
.'T;r";;;;ho
se inspeccionan y ú";"";
en cajas, se carJ" í¡A" de diámetro qué están almacenados son llevadas
r"-."ri¿"¿ de ellas v luego
;ñ;;;;
san en una carretil;;;
Las manijas
il d"pur.u.nento de ensamble'
una vez o,,.
tu';#;:;t'
blan las láminas, manijas
dan almacenadas'
32
fiiri:itrili
departamen::-1::::"*b1e'
se ensam-
y al final que"' "i
y los remaches' iuego se inspeccionan
Manual de tiemPos Y movimientos
,,.'Í,,,.-,,,,,,,,,,"',,-'I'I:i,,i";;;i.;,;;a
i+***t***##+,
42. S
Solución:
Tipo
de
diagrama:
Diagrama de proceso-análisis del
producto
Departamento¡
Método:
Mejorado
Preparado por: C.J.A.
Operaoión:
Ensamble de puertas corredizas
Feohar
Remaches 3/8"
Manijas
10
19-5-87
Láminas 10"
x12" x1/4"
Materia
pnma
U)
6
E
v
Producto
terminado
Diagrama de proceso-análisis del producto
33
43. RESUMEN
Símbolo
Distancia
Número
o
T
o
15m
r-
'v
D
EJEMPLO 4. Fabricación de mesas (madera)
La madera se encuentra almacenada, se cargan los tablones en una carretilla y se trasladan al departamento de corte, ahí se cortan a tamaño, se forman
e inspeccionan, luego son llevados a la liSadora;y se mandan al departamento de ensamble.
La madera de las patas que Se encuentra almacenada, se carga en una carretilla y se lleva al departamento de sierra en donde son cortadas al tamaño
deseado, seguidamente se trasladan al departamento de tornos en donde se
les hace la forma deseada, se inspeccionan y se mandan al departamento de
ensamble.
La madera de soporte de la mesa, es decir, la colocada en la parte de abajo de la tabla principal se encuentra almacenada, se cafga en una carretilla y
se lleva al departamento de siefra en donde se cortan, li¡an e inspeccionan y
se mandan al departamento de ensamble.
En el departamento de ensamble se unen las piezas, se pintan e inspeccionan y luego quedan almacenadas.
34
Manual de tiempos y movimientos
il,,,..l..lit:,,,,ll.i,,tii¡
tj,.J¡r¡,0;¡; ;;¡¡,i'ii,i:;
;
i'::::l:ili::,,it',:,: :"i
:
44. ffi Solución:
de
diagramar
Diagrama de proceso-análisis del
producto
Departamento:
Método:
Mejorado
Preparado por: C.J.A.
Operaciónr
Fabricación de mesa (madera)
Fecha:
Tipo
Soporles (4)
Patas (4)
2
27
-5-87
Superficie para soporle
_'
Materia
Materia
Materia
prima
prima
prima
Carga
Carga
Carga
Sierra
Sierra
Sierra
Corle
Corle
Corte
Lija
Torno
Forman
Forman
Lijadora
Lijan
Ensamble
Ensamble
Pintan
Producto
terminado
Diagrama de proceso-análisis del
.--
' '.... .....:
:rr,.,1,1i:lii ii:
r:..:.r
: I
:r
I I ;
i
i
j
j
iiiiiirri; ,i
i
producto
35
45. GnÁrlcl
rr¡Úlrlpues
DE PRocEso DE PRoDUcros
Siempreo""::,T"d;"ti:[:T,Tr*::::ñ:ff
{e
proceso
p:::r::::son
muchor,
",
i,ff ff IáT:i"J#í:T:
mayor' en-
d".ir, .r. número de cuatro o
Í:n:n:uii?)frI;;i;;;;fi*d"p'o'"'odeproductosmú1tip1es en una
o artículos
es reunir to¿ot los productos
lo que hace
operaclohoiadeterminadaparaqueSepuedaa¡a|izardeun"manerasimpletodaslas
J" la hoia se colocan las distintas
En la o;;"";;JJ;
la parte suoperaciones.
p-'odt"to' fasarán' A 1o largo de
nL, po, las cuales f()' ii"tl"'
por columna el listado de los
en forma
hoja
perior de la
'"pu'ud'
'""t"üt"'u
Esta gráfica
átf;;;"."t
En las
Proáuctos involucrados'
.oir-r* *^.ojo.-a.,
la futa
las operaciones, es decir,
q11e
va a se-
sli';*:='trtHT:.{?i*iilí#Tt."""iJ;*il:":ü:""["J"::iil
operaclon I
las opede una
iu¡o' o sea' un intercambio de óptima'
que tengan *"" ,';;;;áJi{a9
il;;fi.a hast; q.t" ," obt"ttg" la secuencia
raciones horizontaü; ;"
36
.. . .
. .,r
Manual de t¡emPos Y movimientos
,,, ,,,.,,,..,;:.¡1,,,,.,¡.,1::1;..i;r,.,r,,t.,,,;...,,,...".'"-;rlii,:t,ii.i+o'.1t.:a*r-ji
o++.".i*
46. EJEMPLO 5. Gráfica de proceso de productos múltiples
Operaoiones
Artíoulo o
produoto A
Cortar
O
Ranurar
()
Lijar
Taladrar
()
Formar
()
Debastar
Pintar
ó
c
B
D
F
E
a p
o , O
o 0 o
o
O
(
e e
ó
6 6
c
o 0 ó
ó
0 o 0
ó
ó
ó
ó
EJEMPLO 6. Fabricación de mesas de comedor con sillas
Operaciones
Cortar
Tornear
Taladrar
Lijar
Pintar
Artículo o
producto A
B
c
D
E
F
o o o o o o o
()
o
o
()
o o o o
o o o o o o
ó
ó
ó
ó
ó
ó
Coser
ó
Diagrama de proceso.análisis del
producto
37
47. muy importante, ya que con ello podremos determinar
lu, *"jo.u, á 1o, distlntos departamentos para la elaboración de esa variedad
de productos, además, patrones de flujo estables y óptimos'
Este
tipo de gráfica
es
Drncnan¡n DE FREcuENcIA
DE vlAJEs
El Diagrama de frecuencia de viajes es un modelo a escala en el cual se mide
po, *Jdio de frecuencias el trayecto de los materiales, hombres o equipos involucrados en un determinado proceso.
Los datos para realizar este tipo de diagrama se obtienen al observar y fegistrar dentro de un periodo los viajes que se hacen entre varios centros de
áabajo, y así lograr una distribución óptima de ese determinado plantel.
EJEMPLO 7. Diagrama de frecuencia
de viaies de un día de trabaio
38
Manual de tiemPos Y movimientos
J,j,jjiLri,jl,iil¿lirl;,r*ijjiL,;*;jjj
48. GRAFICA DE LA FRECUENCIA DE VIAJES DE UN OíN O¡ TRABAJO
Centro de trabajo núm.
aoia
De
A
d
.¡
B
D
u+ ill
A
B
iltl
E
lill
F
iltl
E
o
¡
G
iltl
tl
G
o
!
D
o
il
ll+ ill
E
o
()
E
F
t+t+
ill
tl
Para poder realizar el diagrama o gráfica de frecuencia de viajes es necesario
conjuntar los hechos que tengan una influencia directa e indirectamente en
una distribución; esos hechos pueden comprender 1o siguiente:
a) Cantidad de mano de obra en cada producto u operación.
á) El volumen de venta, tanto presente como futuro.
c) El estado actual de las máquinas y equipos.
,l) El inventario de esas máquinas y equipos para manejo de materiales.
e) Los posibles cambios en el diseño del producto.
0
gl
Cantidad de manejo de materiales entre operaciones.
Distribución existente, si es que ya se encuentra instalado.
IJay que considerar que el Diagrama de proceso-análisis del hombre, producto o productos múltiples, deberá realizarse antes de comenzar una gráiica de frecuencia de viajes, ya que con ello se nos facllitará el trabaio v
iendremos una amplia visión al respecto.
Diagrama de proceso-análisis del producto
39
49. S P"t.u*rAs DE REPAso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
proceso-anelisis del producto?
¿Qué es el Diagrama de
en un Diagrama de proceso-análi¿Qué simbología deberá utilizarse
sis del producto?
utilizarse un Diagrama o gtáfica de productos
¿Cuándo deberá
múltiples?
que se ha hecho el Diagrama de pro¿Qué deberá hacerse $navez
de
ceso-análisi, d"i f.oducto cuan^do nos referimos a distribuciones
planta?
de viajes?
¿Qué es el Diagrama de frecuencia
Diagrama de frecuencia de viajes?
¿Cuándo deberá utilizarse e1
para la fabricaRealice un Diagrama de proceso-análisis del producto
ción de escritorios de oficina, con su Diagrama de recorrido'
análisis en una empresa que produzca muebles en
Realice
un
general.
9.
en las preguntas 7 y 8 es 1o óptimo?
¿Considera usted que 1o hecho
50. Capiruro 4
Dncnavre
DE oPERACIoNES
DE PROCESO
El Diagrama de operaciones de proceso representa gráficamente un cuadro
general de cómo se realizan procesos o etapas, considerando únicamente todo
1o que respecta a las principales operaciones e inspecciones. Con esto, se entiende que única y exclusivamente se utilizaron los símbolos de operación e
rnspección.
Para comenzar el Diagrama de operaciones de proceso, es práctico comenzar colocando una línea vertical a la derecha de una hoja, y así, de esa manera,
colocar todas las operaciones e inspecciones que sea objeto un determinado
producto; sin olvidar que la primera pieza deberá ser la principal, o sea, la
más importante de todo el producto. El tiempo que se ftlará por tarea deberá colocarse alaizquierda de cada operación. Con las inspecciones es opcional colocar el tiempo o no.
En este tipo de diagrama deben tomarse decisiones en cuanto a las piezas
que deban comprarse, y las que deban producirse en la propia empresa, además, nos sirve un plan de distribución, ya que muestra en forma clara las operaciones que se deben ejecutar con su secuencia y la maquinaria a utilizar.
El Diagrama de operaciones de proceso, es aplicable a la elaboración de
un producto nuevo y a la elaboración de nuevas instalaciones, así como al
análisis de operaciones existentes.
EJEMPLO 1. Fabricación de bolígrafo desechable
Número de pieza
No.1
Cuerpo
Operaciones de fabricación
1 . Fundir
2. Limpiar
3. lmprimir letras
4. Inspeccionar
41
i,
,Á
'É.t
51. Número de pieza
Operciones de fabricación
1. Cortar
No. 2
Barra
2. Inspeccionar
. Fundir
No. 3
1
Tapa superior
2. Limpiar
3. lnspeccionar
. Fundir
No.4
1
Tapa inferior
2. Limpiar
3. Inspeccionar
Laprezanúmero 5 fpunta) y la número 6 [tinta) son piezas compradas,
cit no fabricadas en la planta.
es de-
FIGURA DEL BOLIGRAFO
-l
5'
,/
l,/
l/
l./
tt
rn=
fl
/
0""'*;t;**
::::ii:;:
;:i:nÉtli
¿li'r¡'*li
r,rirÍri;iiiiir;,,ijrririi;ii;,;r;;¡r,**u*,¡*ii;,,'
52. ii.
Solución:
Departamento:
Tipo de
diagrama:
Diagrama de operaciones de
Método:
Actual
Preparado por: C.J.A.
Operación:
Fabricación de bolígrafos
desechables
Fecha¡
14
proceso
No.4
No.3
Tapa inferior
Tapa
Limpiar
No.6
superior 'llnta
No. 5
Punta
No. 2
Barra
6-8-87
No.
1
Cuerpo
Limpiar
Limpiar
Ensamble
lmprimir
Ensamble
,l'
Ensamble
Ensamble
final
RESUMEN
Símbolo
o
T
Número
t¿
Empaque
7
Diagrama de operaciones de
:
j.,:.;;;.;:..i.,jiiiiii;,,,;.r,-;;;.,;,.
proceso
43
ll:til,,,;1.;iiiii::,::.lr:i::liil;itriiilli;li¡i.,i.t,::¡i ,iri::,rriri..,:..-."'"t,':"'
53. A partir del diseño del producto es,necesario decidir la forma en que se va a
i"Érl.ut el producto, y iott esto, se facilitará la comparación de productos similares en proceso.
El Dlagrama.de operaciones de proceso también se utiliza cuando una
que
determinaáa planta tiene un requerimiento de volumen de producción
dicta un dir"¡o de línea de proáucción y señala una primera sugerencia de
una disposición de las áreas del proceso'
EJEMPLO 2. Fabricación de un rodillo
Número de
pieza
Operaciones de
fabrioación
l.Cortaratamaño
Sierra
deseado
2. Formar
3. Inspeccionar
Torno
Banco
No.2
l.Giraryperforar
Torno
2 min
Guiadera de
cojinete
2. Redondear
3. Inspeccionar
4. Tratamiento de color
5. Inspeccionar
Barril de frotación
Banco
Fuera de fábrica
Banco
min
min
5 días
1 min
No.4
1
Retenedor
2. Perforar
3. Punzonar y formar
Prensa
Prensa
Prensa
4. Redondear
Barril de frotación
5. Inspeccionar
Banco
.
Cortar
No.5
1. Cortar
Guarda rueda
2. Perforar
3. Punzonar y formar
4. Redondear
5. Inspeccionar
l.Cortaratamaño
deseado
2. Formar cabeza
3. Inspeccionar
Manual de tiemPos Y mov¡mientos
1
mln
mtn
mln
min
1 min
54. FIGURA DEL RODILLO
Eje largo
No.
Eje
1
codo No.
I
,/ J
RetenedorNo.4
Guarda-rueda No. 5
ueda de plástico No. 6
Subensambb 100
Ensamblar en la guiadera (pieza No.2), los balines (pieza No.3J, el retenedor
(pieza No.4) y la guarda-rueda (pieza No.5).
Subensamble 200
Ensamblar en el eje largo (pieza No.1) el subensamble 100.
Ensambb final
Ensamblar el subensamble 200 con la rueda plástica (pieza No.6) y el eje corto [pieza No.7J, luego se inspecciona y se empaca.
iS
Solución:
un análisis de la figura y de los
subensambles para poder determinar la píeza principal del producto.
Para solucionar este problema, se debe hacer
Dagranra de operacionee de proceso
rrrrjlirIrriIiIiiIiii;iir Ii,riiiIiiliriirIir:i:iilrIIi;:li,r,,r,rin;Iiii"li::i
55. No.7
Eje corto
'*
No.6
Rueda P
No.4
No.3
Retenedor
No. 5
Guarda rueda
Balines
4.4
Corlar
Yz(6)Co¡Iar
Perforar
V2
(12)
Punzonar
y formar
Redondear
vz
1/z
Perforar
Punzonar
y formar
Redondear
No.2
No.
Guiaderos
Eje largo
1
+
Girar
y
Vc
peÍorar
Redonoear
1
1/z
56. RESUMEN
Símbolo
o
Número
19
n
9
EJEMPLO 3. Fabricac¡ón de un sacapuntas
Operaciones de fabricación
Número de pieza
No,300
Base, hierro
No.301
Engrane del anillo
1
. Fundir
2. Limpiar
3. Taladrar y escoriar orificio
4. Pulir
5. Inspeccionar
1 . Perforar
2. Inspeccionar
No.302
l.Girarycortar
Solera
2. lnspeccionar
No.303
Cubierta del cortador
1 . Fundir
2. Limpiar
ó. t'uilr
4.Taladrar y puntear
5. Inspeccionar
No.304
1. Girarycortar
Engrane cortador solera
2. Cortar dientes
3. Inspeccionar
No.305
Solera
1
.
Cortar dientes
2. Aparejar, taladrar y cortaÍ
3. Afilar
4. Inspeccionar
No.306
Eje del cortador
No.307
Manivela
I . Girar, hacer la rosca y cortar
2. Inspeccionar
1 . Fundir
2. Limpiar
3. Taladrar
4. Inspeccionar
Diagrama de operaciones de
proceso
47
57. PIEZAS COMPRADAS
No.309
Remache
No.308
Perilla
No.3i0
No. 311
Tornillo
Etiqueta de marca
Subensamble 50
Ensamblar el engrane del anillo (pieza No.301) en la base [pieza 300).
Subensamble 80
Ensamblar la cubierta del cortador (pieza 303) en la solera (pieza3OZ)
Subensamble 110
Ensamblar la solera (pieza 305) en el engrane cortador (pieza3O4).
Subensamble 140
Ensamblar el subensamble 110 y el eje del cortador (pieza 306J en el subensamble 80.
Subensamble 170
Ensamblar la perilla (pieza 308) y el remache (pieza 309) en la manivela
(pieza307).
Subensamble 200
Ensamblar el subensamble 140, el subensamble 170 y el tornillo [pieza 310)
en el subensamble 50.
Ensamble
final
Ensamblar la etiqueta de marca (pieza 311) en
que y luego inspeccionar.
48
Manual de tiempos y movimientos
.'
i...:
::,
,..,,
'i-'_
é1
subensamble 200; empa-
58. ütrl
No.307 No.306 No.305 No.304
Corlador Engrane
Remache Perilla Manivela Eje del
cortador
cortador
+
No.3O9
Xliiiii:i::
,f;iri:i:l1: ::
itii;ti;::::
g¡irl::::::r:r:
No.30B
Fundir
No.303 No.3O2
Cubierta Eie
del cortador
Limpiar
Pulir
í.i]iiXiiri::::
,
r:
:
3l¿ifil::: i
i.l¡¡l;;:;f:
ll:i:
L./
iil, .:
(o
illr.. ,
o)
iiij:..
i;iiii
o
o
o
rlilrl:
jiirr
ixir
;;iii::r
P
!1.
Y
ijlr,: n
:!:n:
o
,
x
:iiilii: : :*
fiiii,
iiji::, 6
,illii : a
v
;;:;::,
;*:t'
fli. s
ijji;,,. O
itil.t..
iilli i
r;i':l
i;ji:iil
#¡ll,j,
:
CI'
g
c
del anillo
9.
:t
r,
:
Base
Fundir
i.4
1ii'lit;i::,::
¡l.jr.lrii:rr: I ,
Engrane
m
No. 300
o.
Cortar
iil
..?;t;ti:ii::
No.3O1
Limpiar
59. RESUMEN
Símbolo
o
T
Número
27
11
EJEMPLO 4. Fabricac¡ón de llave de nariz de manguera
Número de pieza
Operaciones de
Máquina
fabricación
No. 21 1
Cuerpo
No. 226
Rondana para asiento
No.536
Rondana de latón
1
1
1
D
Cortar
Inspeccionar
Banco de moldeo
Barril de volteo
Torno revolvedor
Torno
Banco
Prensa
Banco
Prensa
Banco
Maquinar todas las
superfrcies y cortar
Inspeccionar
1
Atornilladora automática
Maquinar todas las
superf icies y cortar
Inspeccionar
;, No.1705
ArDOr O VaSrago
50
Cortar
Inspeccionar
No.1702
Manivela
ir
Limpiar
Maquinar estrías y
tornear superficie
4 Hacer rosca
Inspeccionar
Tuerca estopera
No.1709
Fu nd
a
Atornilladora
Fundir
Banco de moldeo
Barril de volteo
o
Limpiar
Maquinado de superficie
4 Inspeccionar
Manual de tiempos y movimientos
Banco
a
utomática
Banco
Torno revolvedor
Banco
60. FIGUM DE LA LLAVE
?
17oe @#
. 1702 @
1717
-¡¿--
C=----
5JJ
536
e
Tornillo para manivela
Manivela
Tr
rorna octnnor¡
Empaque cónico
Rondana de latón
m
17os
33?
H
F
Árbol o vástago
Rondana para asiento
Tornillo para asiento
Cuerpo
PIEZAS COMPRADAS
)'lo.23l
Tornillo para asiento
.i
No. 533
Empaque cónico
No. 1717
Tornillo para manivela
Subensamble 300
Ensamblar en el vástago [pieza No.1705) el tornillo para asiento (pieza 237),
la rondana para asiento (pieza226),la rondana de latón (pieza 536J y el em-
paque cónico [pieza 533).
Subensamble 400
Ensamblar en el cuerpo [pieza 211) el subensamble 300.
Subensamble 500
Ensamblar en el subensamble 400 la tuerca estopera (pieza ITOZ).
Ensamble
final
Ensamblar la manivela (pieza 1709) y el tornillo para'manivela fpieza 1717)
con el sub-ensamble 500; inspeccionar y empacar.
51.'
Diagrama de operaciones de proceso
i
it;
::, ;:
t:
I i
i:
ili, ji,,i
;
;i*
i.
io,
62. RESUMEN
Número
Símbolo
o
T
to
Pantalla
8
EJEMPLO 5. Fabricación
de lámpara de noche
Número
de pieza
No.1
Eje o soporle
Operaoiones de
fabrioaoión
'l .
Cortar
No.3
Base
No.4
Pantalla
Foco
@
rydaroco
t@
Base del porta foco
2. Tornear
3. Taladrar
4. Pintar
5. Inspeccionar
No.2
Base del porta foco
FIGURA DE LA LAMPARA
DE NOCHE
1.
Cortar
F
H
2. Inspeccionar
H
1 . Qortar
2. Formar
3. Taladrar
4. Lijar
5. Prntar
6. Inspeccionar
Eje o soporte
V
1
.
Cortar
2. Formar
3. Inspeccionar
PIEZAS COMPRADAS
No.5
No.6
Foco
Porta foco
rrrl!l::::1:ji.i:::,,,
:::,::
¡:t
,:aii
i,: liili li i i1:iiiiiii;:..irl
j;;iIll;l::lf
iii
r;t:i : ii;i: i
l:i:Éa
63. Subensamble 30
Ensamblar en el eje o soporte (pieza 1) la base del porta foco (pieza 7) y la
base [pieza 3).
Subensamble 60
Ensamblar en el subensamble 30 el cordón eléctrico (pieza 7) y el porta
foco [pieza 6).
Subensamble 90
Ensamblar en el subensamble 60 el foco fpieza 5J.
Ensamble
final
Ensamblar en el subensamble 90 la pantalla [pieza 4), luego inspeccionar.
de
diagrama:
Método:
Operación:
Tipo
Departamento:
Diagrama de operaciones de
14
proceso
Actual
Preparado por: C.J.A
Fabricación de lámparas de noche
Fecha:
No.4
No.5
Pantalla Foco
No.6
Porla
+,+
No.
7
foco Cordón
No.3
Base
No. 2
Base porla
o- | tt-u /
No.
1
Eje
-#
Cortar
Cortar
-}
Formar
Formar
Corlar
Cortar
Tornear
Taladrar
faádrar
Lijar
Pintar
Pintar
30
60
90
Final
54
Manual de tiempos y movimientos
:ii:..i,,i;'tti'r,itii.¡,t,,;,,;.,iiii:,i,.:li;,i'::::ii:iilit,,ii,l:;;:'ri:i
64. RESUMEN
Símbolo
o
T
Número
to
'lrabajar con el Diagrama de operaciones de proceso nos ofrece una variedad
de ventajag de las cualeg mencignaremos las principales:
l.
Se conocerán 1as operaciones ,necesarias en cada componente
o
artículo.
2. La secuencia de producción de las operaciones.
3. La secuencia de producción de los componentes y srls ensambles.
4. Cuáles componentes son más complejos y requieran una mayor atención en 1o que respecta a planeación y análisis.
5. LJna aproximación del espacio requerido para cada componente en el
área de producción.
6. La relación entre componentes comprados
y los que son producidos
en el plantel.
EJEMPLO 6. Fabricación de conectores
para comunicación eléctrica
Número de pieza
No. 2000
Caja del conector
Operaoiones de fabricdción
1. Tornear y cortar
2. Roscar y cortar
3. Taladrar y escoriar
4. Fresar 8 ranuras
5. Inspeccionar
Diagramá de operáCiones de proceso
Ii
65. Operaciones de fabrlcación
Número de pieza
Tornear el diámetro exterior pequeño y cortar
2. Tornear el diámetro exterior grande y taladrar
No. 2020
Pasador
1
.
3. Fresar la ranura
4. Quitar viruta
5. Platear
6. Inspeccionar
No. 2040
Casquillo interior
1. Tornear
2.f abdrar
3. Escoriar y cortar
4. Inspeccionar
No. 2060
Casquillo exterior
1
.
Tornear
2. f aladrar
3. Escoriar y cortar
4. lnspeccionar
No. 2080
Casquete de conector
1. Tornear
2.laladrar
3. Escoriar y cortar
4. Recubrir de cadmio
5. Inspeccionar
PIEZAS COMPRADAS
No.3020
Cilindro aislante
No.3000
Arandela aislante
Subensamble 30
Ensamblar el casquillo interior (pieza 2040), el casquillo exterior (pieza
2060J y el casquete de conector (pieza 2080).
Ensamble
final
Ensamblar el subensamble 30, la arandela aislante (pieza 3000), el cilindro
aislante (preza 3020) y el pasador (piezaZoT)) con la caja dei conector [pieza ZO00) y luego realizar la inspección final.
56
. I
:
Manual de tiempos y mov¡m¡entos
:
,
:
:
:,
66. ffi
Solución:
Departamento:
Tipo de
Diagrama de operaciones de
diagrama:
proceso
Método:
Actual
Preparado por: C.J.A.
Fabricación de conectores para
Fecha:
Operación:
20
6-20-87
com un icación eléctrica
No.3020
Cilindro
aislante
'+.+
No. 3000 No. 2080
Arandela Casquete
aislante
de conector
No.2060
No.2040
No. 2000
Caja del
coneclor
-----f
Tornear
Tornear
Tornear
Tornear
Tornear
Taladrar
Taladrar
fabdrar
Tornear
Roscar
y conar
Escoriar
y conar
Escoriar
y cortar
y conar
Escoriar
y coñar
Taladrar
y esconar
Recubrir
de
cadm¡o
Fresar
RESUMEN
Símbolo
o
T
Número
21
8
Diagrama de operaciones de proceso
57
67. Ejemplo
7. Fabricación de anafre para barbacoa
Operación de fabricación
Número de pieza
1.
Cortar
2. Formar
3. Perforar
4. Pintar
5. Inspeccionar
1.
No. 2
Base de parrilla
Cortar
2. Soldar
3. lnspeccionar
1.
No. 3
Cortar
2. Inspeccionar
Rejillas
No.4
1.
Cortar
2. Doblar
3. Inspeccionar
Agarradera de parrilla
No.5
1.
Cortar
¿. Ltlar
Soporte de parrilla
ó. i'tntar
4. Inspeccionar
1.
Cortar
2. Lijar
3. Pintar
4. Inspeccionar
PIEZAS COMPRADAS
No.7
Tornillos
No.9
Etiqueta de marca
No.8
Tuercas
Subensamble 10
Ensamblar en el anafre (pieza
las tuercas fpieza 8).
l)
las patas (preza 6), los
Subensamble 20
Ensamblar en el subensamble
queta [pieza 9J.
58
l0
tornillos (piezaT)
los soportes de parrilla (pieza 5) y la et
Manual de tiempos y rnovimientos
68. FIGURA DEL ANAFRE PARA BARBACOA
'g
B
ü#nr"o"
Anafre
Base de parrilla
Rejillas
I I
-/@
H
Agarradera de parrilla
E
IFI
6
é
S
Tuercas
ou,u.
Tornillos
Subensamble 30
Ensamblar en 1a base de parrilla (pieza 2) las rejillas [pieza 3) y la agarradera de parrilla (pieza 4).
Ensamble
final
Ensamblar el subensamble 20 en el subensamble 30 y luego realizar una
inspección.
i*i*i Solución:
Departamento:
Tipo de
diagrama:
Diagrama de operaciones de
Método:
Actual
Preparado por: C.J.A.
Operación:
Fabricación de anafre para
barbacoa
Fecha¡
15
proceso
Diagrama de operaciones de
6-22-87
proceso
59
69. No.
No' 3
No. 4
Agarradera Rejillas
2
Base de
pa
_->,-,+
rrilla
No.
5
No.
8
No.
7
Tuerca Tornillo
Soporte
de parrilla Q)
Q)
No. 6
Pata
No.
Q)
4
RESUMEN
Símbolo
o
T
60
1
Anaf re
Número
19
l,
Manual de tiemPos Y movimientos
,"i¡,,¡ii+.1:;r','';rio*';'
70. :n
esta gráfica deberá colocarse la cantidad de unidades que llevarán en un
jeterminado ensamble, como el del ejemplo anterior [No.7). En las pie:as No.6, No.7 y No.8 se les coloca en partes sobre el vector la cantidad
:espectiva.
EJEMPLO 8. Fabricación de martillo
tipo de martillo es producido en los laboratorios de ingeniería por los
.'studiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Autónona de Honduras [uN,tn), con las instrucciones debidas de sus catedráticos e
Este
instructores.
Número de
Operaciones de fabricaoión
Tiempo
Máquina
pieza
104
Tapón
208
Mango
1
.
Verificar medidas
2. Refrentar extremos
3. Abrir centro en un extremo
4. Cilindrar
5. Mecanizar bicel
6. Mecanizar radio
T.f abdrar agujero
8. Mecanizar rosca
9. Cilindrar
10. Mecanizar radio
1 1. Realizar el moleteado
12. Rectificar medidas y pulir
1.
Verificar medidas
2. Refrentar extremos
3. Abrir centros en los extremos
4. Cilindrar
5. Mecanizar bicel
6. Realizar moleteado
7 . Taladrar ag ujero
8. Mecanizar bicel
9. Mecanizar rosca
10. Cilindrar
1 1. Cilindrar
12. Mecanizar bicel
13. Mecanizar cono
14. Mecanizar rosca
15. Rectificar medidas y pulir
Banco
Torno
Torno
Torno
Torno
Torno
Taladro
Torno
Torno
Torno
Torno
Banco
0.5 minutos
2 minutos
'l minuto
4 minutos
0.5 minutos
2 minutos
3 minutos
3 minutos
l minuto
3 minutos
2 minutos
1 minuto
Banco
Torno
Torno
Torno
Torno
Torno
Taladro
0.5 minutos
3 minutos
I minuto
10 minutos
0.5 minutos
3 minutos
6 minutos
0.5 minutos
5 minutos
2 minutos
2 minutos
0.5 minutos
5 minutos
4 minutos
2 minutos
Torno
Torno
Torno
Torno
Torno
Torno
Torno
Banco
Diagrama de operaciones de proceso
:;.::
il:...".illli
.:
61
71. Operaoiones de fabricación
.tu v
Cabeza doble
1.
Verificar medidas
2. Refrentar extremos
3. Cilindrar
4. Mecanizar radios
5. Mecanizar bisel
6. Cilindrar
7. Mecanizar radio
8. Taladrar agujero
9. Mecanizar agujero
10. Mecanizar rosca
1 1. Rectificar medidas Y Pulir
Subensamble 40
Ensamblar en el mango I pieza
20b)
Banco
Torno
torno
Torno
Torno
Torno
Torno
Fresadora
Fresadora
Torno
Banco
1 minuto
2 minutos
4 minutos
3 minutos
4 minutos
l minuto
cabeza doble (pieza 30 c).
Ensamble
final
Errs"mbl"r en el subensamble 40 el tapón (pieza
y empacar.
FIGURA DEL MARTILLO
0.5 minutos
2.5 minutos
2 minutos
5 minutos
0.5 minutos
l0 a ) luego inspeccionar
lrtiol
,4
62
¡*i¡i; ,,
73. an¡/a
208
Cabeza doble
104
Tapón
Mango
Refrendar
Solución:
0.5 min
0.5 min
0.5 min
2 min
Refrendar
extremos
1 min
Abrir
4 min
Cilindrar
centro
0.5 min
Mecanizar
2 min
Mecanizar
bicel
exlremos
2.5 min
Cilindrar
3 min
Refrendar
extremos
2 min
Cilindrar
'l min
Abrir
centros
5 min
Mecanizar
10 min
Mecanizar
0.5 min
Mecanizar
3 min
Moleteado
6 min
Taladrar
0.5 min
radios
bicel
1 min
Cilindrar
bicel
radio
3 min
Taladrar
2 min
Mecanizar
3 min
Mecanizar
rosca
4 min
Taladrar
1 min
Cil¡ndrar
3 min
Mecanizar
5 min
Mecanizar
Mecanizar
4 min
Mecanizar
2 min
Cilindrar
1 min
Pulir
2 min
Cilindrar
3 min
radio
2 min
Moleteado
1 min
radio
agulero
agulero
rosca
Pulir
0.5 min
0.5 min
5 min
4 min
2 min
Mecanizar
bicel
rosca
Mecanizar
bicel
Mecanizar
cono
Mecanizar
rosca
Pulir
40
Final
1 min
2 min
64
'i;:¡ffi'.il..l.l.;iiiil,iiili.l'll.
Empaque
74. RESUMEN
Símbolo
o
Número
3s
u
o
liempo total
4
105 minutos
luando se estudia el Diagrama de operaciones de proceso,
rs diferentes enfoques:
se deberán
aplicar
Diseño de la parte o pieza.
Materiales.
Propósito de la operación.
Proceso de fabricación.
Especificaciones y tolerancias.
Heramientas.
Condiciones de trabajo.
3
Distribución de planta.
Una vez terminado el Diagrama de operaciones de proceso, nos ayuda a visualtzar en todos sus detalles el método presente, ya que con esto se pueden
encontrar nuevos y mejores procedimientos. Este diagrama lo usan con frecuencia los ingenieros, químicos, contadores de costos, administradores de
planta y otros que necesiten una vista global del proceso entero.
Este diagrama es un medio de comparación ideal que proporciona claramente una gran cantidad de información entre dos procedimientos o soluciones de un sistema específico, es decir, una visión de conjunto de un proceso.
Diagrama de operaciones de proceso
65
75. ffi
FnecunrrAs DE H€PAso
de proceso?
¿Qué es el Diagrama de operaciones
de proceso?
2. ¿cuándo se deberá tstlltzar el Diagrama de operaciones
de operaciones
3. ¿ClÁles la información que deberá llevar el Diagrama
de proceso?
4. ¿Qué símbolos se emplean para elaborar el Diagrama de operaciones
de pro'ceso?
paralafabricación de
5. Elabore un Diagrama de operaciones de pfoceso
1.
una mesa de comedor.
paralafabricación de
6. Elabore un Diagrama de operaciones de proceso
carretas para el acarreo de materiales'
de
Elabore un Diagrama de operaciones de pfoceso patalafabricación
zapatos de hombre.
para el siguiente pro8. Elabore e1 Diagrama de operaciones de proceso
ducto considerando que se deberá empacar en cajas'
7.
DEPARTAMENTO DE CORTE ALISTAR LÁVII'I¡
Cortar a medida
lámina macho
66
Cortar a medida
lámina hembra
Cortar a medida
lámina grapa
Manual de tiemPos Y movimientos
i.t,tJ
76. :€PARTAMENTO DE TROQUELES: CORTE
Trnnr ralar
Troquelar
grapa
Troquelar
herhbra
.
macno
llnlnnar
empuJar
Colocar
empujar
accionar
acclonar
[[
-
NSPECCIÓN
/fi----
n
rfi-l¡
rfi--ñ
D
EPARTAMENTO DE TROQUELES ESTAMPADOS
,---'----------
uolocar macno
w
Colocar hembra
rii:::::Eir
-------^,,ri--------ir
ESIampar
-:
ri}-ñ)
Estampar
¡...H
JDobrar
Gt|=
--
Ensamblar grapa en hembra
Emoacar e Inspeccronar
I
I
Diagrama de operaciones de
..i:
,'n:;r;,t i.,:,;utii,,.
,i,:..
proceso
:
ii;. ri;r;i;liit;t f,iii'l¡
,
::::
.:::
67
:::,,...,,, r..::
r,,;u,iilliliir;l,lli
iil.irjil;;u
77. ^F
{"-apigqJro 3
D recnen rn HoMBRE-uÁQunu'
tl
homb re -m áquin a se utiliz a p.ar a analiz"t :
economlco
.. ,rrri sola estación de trabajo, es decir, el de realizar un balance se muesy máquinas' En este diagrama
-:L tiempo ocioso para los hombres
de opeiaciór, d" lu máquina con sus varios ele]n separadamente
fl iif ^:*T:
D i a gram a
"1ai"-po
.lentosyeltiempodeloperario,aSícomolarelacióndelasoperaciones' tiemy
de trabajo coordinado
Este diagrama es una representación gráfica
máquinas y
de uno o mas hombres o una combinación entre
-.-rmbres. Describe las relaciones de dos o más secuencias simultáneas de ac-:r'iclades para la misma escala de tiempos'
de disponer la secuencia
Normalmerrt"
fropósito de esta gráfica es el
un tiempo óptimo o
los
.. ;p;;;;i;;"t de "f recursos, para que así se obtenga la gráfica describe un
que
::-rínimo de cada pro."ro f,od,'ttit'o' úuy qt'" notar
punto ini.,d";;;pt"to d" la actividad y se seletciona arbitrariamente un
:ial de a.ii ridad"r, y se gráfica hasta llegar al ciclo'
parte
para hacer tu grefi.í, irimero se deberá tener la información en la
anteriores' Seguida,uperior del mismo,.oáo se ha hecho en los capitulos
como ser el hombre y las
rente se colocará" 1;; ñ;; "r'r fo.-u horizontai,
las activise colocarán los tiempos de cada una de
-aq.rirr"r. Verticalmente
Jud"s qrre al final nos determinarán el ciclo'
de ciclo es igual a caf ga, maquinado y
Se necesita ,"#; ;;;;iii"-lg
las máquinas sean automáticos' ya
Jescarga, siempre que el maquinado de
sucede en la mayoría de los casos'
q.r"
"rlo tener
para
.""".i-iento amplio del tema a continuación se darán
""
¡asos necesarios.
-. d" "speá
EJEMPLO
f
en estudio, Y se coSe consideran tiempos promedios para las oDeraciones
caicular las Procon una máquina hasta alcanzar tres y así poder
menzará
69
78. ducciones por hora. En este ejemplo se trabajará únicamente con máquinas iguales.
Tiempos en minutos
Operaciones
Carga
Maquinado automático
2.50
Descarga
ffi
0.50
0.40
Solución:
CON UNA MAQUINA
Tipo
de
Diagrama hombre-máquina
diagrama:
Actual
Método:
Operaciónr 10
Operario: xy z
Departamento:
Preparado porl C.J.A.
Fecha:
%
,%,
Carga
Carga
//
6-24-87
Máquina
Hombre
0.50
5
Tc= Tiempo de ciclo
Inactivo I
Maquinado
3.00
3.00
Descarga
Descarga
3.40
Tc=
cvo
Tc:
3.40 minutos
por pieza Por hora
60 minutos
Producción por hora
'
70
-
por hora
-Yinutos
Minutos por
=
=u9^t'i'l
pieza 3.4O min /Pz
=
fi .64piezas por hora
Manual de tiempos y movimientos
' ''' :
.
;
...:
79. :
:
empo inactivo del hombre
empo inactivo de la máquina
empo trabajado por el
empo trabajado por la
2.50 minutos del ciclo
0 minutos del ciclo
hombre : 0.90 minutos del ciclo
máquina = 2.50 minutos del ciclo
loN Dos MAQUTNAS
Máquina I
uarga
0.50
rvr.
Máquina 2
Carga
Hombre
Maquinado
I
Descarga M. 2
0.90
Descarga
Carga
Carga M.2
1.40
ru
Maquinado
3,00
3.00
Maquinado
/////////
Descarga M.
3.40
1
Descarga
390
-c= 3.40
minutos
?ara determinar los minutos por prezatendremos que dividir el tiempo de ci:1o entre dos, ya que poseemos dos máquinas, las cuales, cada una de ellas nos
rroduce una unidad.
-
_
=
3.40 minutos
------
= 1.70 minutos por pieza
2 oiezas
--^!..^^:1- -^._ L^._^
-'oducción por hora
'
Minutos por hora
60 m¡n/h óE ó^ ^:^_^^ ^^Minutos por pieza 1.70 min/pz
Diagrama hombre y
.
:ii.iiiiiiir: i:iii:r ii,, i,,,, i i ii i i. , i, ii
,
.i
i
i,.,
ii ,.l.iri:
i,.
máquina
71
80. Tiempo inactivo del hombre
Tiempo inactivo de la máquina
Tiempo trabajado por el
Tiempb trabajado por la
:
:
1 .60 minutos del ciclo
0 minutos del ciclo
hombre = 'l .80 minutos del ciclo
máquina = 2.50 minutos del ciclo
CON TRES MAQUINAS
Máquina t
Carga M.
0.50
Máquina 2
Carga
Hombre
Maquinado
1
Descarga M. 2
Carga M.2
0.90
Descarga
Carga
4 A^
Maq uinado
Descarga M. 3
1.80
Máquina 3
Maquinado
1.40
Descarga
Carga
Carga M" 3
2.30
7í"í-ít
3.00
Descarga M.
3.40
Maquinado
3.00
Descarga
1
Maquinado
3.90
4.80
minutos por piezatendremos que dividir el tiempo de cique estamos trabajando con tres máquinas, las cuales cada
clo entre tfes, ya
una de ellas nos produce una unidad.
Para determinar los
t"
=
3'10
Tinutos = 1 .13 minutos por p¡eza
J prezas
Producción por hora
- -'-
Minutos por hora _
Minutos por pieza
Tiemoo inactivo del hombre
Tiempo inactivo de la máquina
Tiempo trabajado por el
Tiempo trabajado por la
72
:
:
60
1
min/h( .o nñ niozac
.13 min/pz
0.70 minutos del ciclo
Ominutos del ciclo
hombre = 2.7O minutos del ciclo
2.50 minutos del ciclo
máquin
Manual de tiemPos Y movimientos
ñor hora
81. En este ejemplo se podrá observar que al trabaiar con tres máquinas se reducirá el tiempo para producir una pieza, obteniendo así una mayor producción, además, se redujo el tiempo de inactividad del hombre.
EJEMPLO 2
En este ejemplo trabajaremos con las inspecciones que el operario tiene que
realizar al poner en marcha la máquina y los traslados que realiza entre ellas.
Operaciones
Tiempo en minutos
Maquinado automático
0.60
0.03
3.00
Traslado
Descarga
o.o2
0.45
Carga
lnspección
c)
ÍT¡
z,
-l
at
o
ffi
t3
m
Solución:
z,
-ft
o
7.
coN UNA MAQUINA
Tipo de
Diagrama hombre-máquina
Departamento:11
Actual
Preparado porr C.J.A.
diagrama:
Método:
Fecha:
Operaoión:
Operario:
g
c)
ó.
z.
6-25-87
xyz
Hombre
060
0.63
.1.
Máquina
Carga
Carga
,ry
Inspecciona
3.60
ou
4.05
Maquinado
Descarga
Descarga
Diagranra,hombre y máouina
;
ii*i,lir;,1,¡:;,r,irt;ri:rlrn*,,;
73
82. Tc
=
4.05 minutos por pieza
Minutos por hora
60 min,/hr
Minutos por pieza
Producción
por hora
4.OS
14.81 piezas por hora
min/pz
Tiempo inactivo del hombre
Tiempo inactivo de la máquina
:
:
2.97 minutos del ciclo
0 minutos del ciclo
Tiempo trabajado por el hombre
Tiempo trabajado por la máquina
:
:
1 .08 minutos del ciclo
3.00 minutos del ciclo
coN Dos
MÁQUTNAS
Máquina I
Carga M.
0.60
0.65
Descarga M. 2
.10
Descarga
Carga M.2
1.70
Carga
Maquinado
lnspecciona M. 2
1.73
Traslada M.
3.60
1
Traslada M. 2
0.65
1
Maquinado
'l
Inspecciona M.
u.oó
Máquina 2
Carga
Hornbre
1
/,/,/,/,/
,/,/,/,/,/
/z/
/./././././z/l"".tivo',/ / ,
z z ,¡,Z,Z,Zz
4.05
Descarga M.
Maquinado
3.00
Descarga
1
4.70
Tc:
:
4.05 minutos
2 piezas
2.025 minutos por pieza
producción
por nora
_
Minutos por
hora _
Minutos por pieza
60
min/hr
2.025 min/pz
Tiemoo inactivo del hombre
Tiempo inactivo de la máquina
29.63 piezas por hora
1 .85 minutos del ciclo
0 minutós del ciclo
Tiempo trabajado por el hombre
Tiempo trabajado por la máquina
_
2.20 minutos del ciclo
3.00 minutos del ciclo
74
Manual de tiempos y movimientos
lj
83. CON TRES MAQUINAS
Máquina
Hombre
Carga M.
0.60
1
Traslada M. 2
0.65
Maquinado
Descarga M. 2
1.70
Descarga
Carga M.2
.10
Carga
Inspecciona M. 2
1.73
1.75
Traslada M. 3
.75
Descarga
Descarga M. 3
2.20
Carga
Maq uinado
Carga M. 3
2.80
Inspecciona M.
2.83
Traslada M.
2.85
3.60
Máquina 3
Maquinado
0.65
1
Máquina 2
Carga
1
Inspecciona M.
0.63
'l
1
1
%ít
Descarga M.
4.05
Maquinado
3.60
1
Maquinado
Descarga
4.70
5.80
4.05
- :-: minutos
rc
3 piezas
1
.35 minutos por pieza
Producción = Minutos por hora
=60 I¡n,rt-t
por nora
Minutos por pieza 1.35min/pz
Tiemoo inactivo del hombre
Tiempo inactivo de la máquina
Tiempo trabajado
Tiempo trabajado
.44 piezas por hora
= 0.75 minutos del ciclo
: 0 minutos del ciclo
por el hombre : 3.30 minutos del ciclo
por la máquina = 3.00 minutos del ciclo
Utilizando este tipo de diagrama se podrá determinar los porcentajes en relación
con el tiempo de ciclo para así visualizar mejor los resultados de dicho estudio.
Diagrama hombre y
máquina
75
84. EJEMPLO 3
dos máquinas atendiEn la producción de una oieza determinada, se utilizan
elementos son los siguientes:
das por un solo hombre. Los tiempos para los
Tiempo en minutos
Operaciones
1.00
Cargar la Pieza en la máquina
Inspeccionar
Maquinado automático
Traslado de máquina a maqulna
Descargar la Pieza terminada
3.25
^oq
0.50
y los porcentajes en relaEncontrar el tiempo de ciclo, la producción diaria
ción con el tiemPo de ciclo.
lll*i Solución:
Máquina
Hombre
1.00
Carga M.
Maquinado
Carga
1
lnspecciona M.
1
Máquina 2
1
1
.75
lraslada lvl.
2.OO
z
2.OO
2.50
3.50
4.25
4.50
5.00
Descarga M. 2
Descarga
Maquinado
Carga
Carga M.2
Inspecciona M. 2
lraslaoa lvl.
Descarga M.
A
Dtr.
Maquinado
I
1
Descarga
b.
5.00 minutos
:
/5
2.5 minutos Por Pleza
2 piezas
76
Manual de tiemPos Y movimientos
¡r,
i
i::::¡L,ll.,''#r.+J;'*j
85. Producción por
Minutos
día : +
Minutos por
Tiemoo inactivo del
%
480 min/hr
pieza
2.5 min/pz
hombre
del tiemoo de inactividad del
Tiempo inactivo de la
%
día
por
hombre
del tiempo de inactividad de la
máquina
del tiempo de trabajo de la
:
0
:
O.25 minutos del ciclo
máquina :
Tiempo trabajado por el hombre
% del tiempo de trabajo del hombre
%
192 piezas por día
0 minutos del ciclo
máquina
Tiempo trabajado por la
:
máquina
%o
ffi
del ciclo
= 5% del ciclo
= 5.00 minutos del ciclo
:
lOO
:
3.25 minutos del ciclo
:
ffi
o/o
del ciclo
= 65% del ciclo
Los diagramas hombre-máquina se podrían comenzar descargando en vez de
cargando sin que se afecte el tiempo de ciclo, ya que siempre se deberá considerar descarga, carga y el maquinado de la máquina.
EJEMPLO 4
En una empresa se le asigna a un operario dos máquinas, la cual el maquinado
es automático. Los tiempos para realizar la operación son los siguientes:
Operaciones
Cargar la pieza en la máquina
I
nspecciona r
Maquinado automático
Traslado
Descargar la pieza de la máquina
Tiempo en minutos
0.80
0.10
2.60
0.05
0.50
Esta empresa esta interesada en saber cuál sería la producción semanal de
este operario.
86. ffi Solución
'
-
Hombre
Descarga
M
1
0.50
Carga M.
Maquinado
1
1.30
Inspecciona M.
1
1.40
1.45
Traslada M. 2
1.4s
Descarga M. 2
1
.95
Maquinado
Carga M.2
2.75
Inspecciona M.2
'¿.óo
Traslada M.
1
Maquinado
2.90
3.90
t"
=
T#F
= 1.55 minutos Por Pieza
Producción Por semana=
=
Tiempo inactivo del hombre
% de
tiempo de inactividad del hombre
Tiempo inactivo de la máquina
ozo dei tiempo de inactividad de la maqutna
Tiempo trabajado del hombre
del hombre
% del tiemPo de trabajo
Tiempo trabajado Por la máquina
la máquina
% del tiempo de trabajo de
18
24OO min /semana
1.55 min /Pz
1 548 39 Pieza Por semana
-
Minutos Por semana
Minutos Por Pieza
O.2O minutos del ciclo
0.20
_
= 6.5% del ciclo
3.90
=
= minutos del ciclo
=0%del ciclo
= 2.9O minutos del ciclo
_2.90 = 94% del ciclo
?on
2.6Ominutos del ciclo
= oÁ^
- ''uu = 84% del ciclo
"oñ
Manual de tiemPos Y movimientos
iii
.iit
rl¡;t
87. EJEMPLO 5
. un operario
se le asignaron dos máquinas para satisfacer un pedido. Los
:lempos asignados son como sigue:
Operaciones
Tiernpo en minutos
Carga
1.00
Alista material
2.OO
lnspecciona
n7tr
Maquinado automático
5.5U
Traslada
Descarga
0.25
0.50
-La empresa está interesada en saber la producción por día y cómo se podría
hacer para incrementada?
iii Solución:
Tipo de
Departamento:
Diagrama hom bre-máquina
diagrama:
Método: Actual
Operación: 2
Operario: xy z
Preparado por: C.J.A.
Fecha:
Máquina I
Hombre
1.00
1.75
2.OO
4.00
4.50
5.50
6.25
o.ou
8.50
9.00
3
Carga M.
6-26-87
Máquina 2
Carga
1
Inspecciona M.
1
Maquinado
Traslada M. 2
Alista M.2
Maquinado
4.00
Descarga M. 2
Descarga
warga Nt. ¿
Carga
Inspecciona M. 2
Traslada M.
Alista M.
6.50
1
1
Descarga M.
1
Descarga
Maquinado
12.00
Diagrama hombre y máquina
79
88. ," -
9 00 minutos
= 4.50 minutos por pieza
2 piezas
Producción Por dia =
'
Minutos Por día
-.Minutos Por P¡eza
480 min/día
4.50 min/Pz
= 10G.67 piezas por día
Tiempo inactivo del hombre
% dei tiempo de inactividad del hombre
= O minutos del ciclo
=0%del ciclo
Tiempo inactivo de la máquina
=
del tiempo de inactividad de la máquina
%
2.QO
oo
-2
9.00
minutos del ciclo
-
22.22% del ciclo
Tiempo trabajado Por el hombre
% del tiempo de trabajo del hombre
= 9.00 minutos
Tiempo trabajado Por la máquina
del ciclo
= 5.50 minutos
%
del tiempo de trabajo de la máquina
=
-
lOO
o/o
del ciclo
del ciclo
5 50
= 61.1 1% del ciclo
9.00
para incrementaf la producción, es fecomendable que en la operación de alis-
que 10 haga un
tar material no la re;lice el operador de las dos máquinas, sino
de produc;"ila;. Para poder notar ü diferencia, es decir, el incremento
ción se volverá a realizar el diagrama hombre-máquina'
Tipo de
diagrama:
Diagrama hombre-máquina
Departamento:
Método:
Mejorado
Preparado por: C J.A.
Operaoión:
2
Fecha:
Operario:
xyz
80
Manual de tiemPos Y movimientos
,:i
il: rr.l.i.i;jirril:r:i:i;:;"'l
3
27
-6'87
j,r.¡n,l,u:;l
i;i:*ilii
ril
89. Máquina I
Carga M.
1.00
1.75
Ayudante
Alista material
Carga
1
Inspecciona M.
1
Traslada M. 2
2.OO
2.50
Máquina 2
Maquinado
Hombre
2.OO
Maquinado
Descarga M. 2
Carga M.2
4.25
Traslado M.
6.50
/'
4.00
1
Alista material
1
ná.,tí9',f
Descarga M.
Alista material
Carga
Inspecciona M.
AEA
2.OO
Descarga
1
6.50
Maquinado
6.00
Descarga
Alista material
7.00
8.00
9.00
-: ''-:" " *'-- = 7.00 minutos
2 piezas
= 3.50 minutos por pieza
480 min/día
por día
:.oducción por día = Minutos
--"-- - r- - -. Minutos por pieza 3.50 min/pz
Tiempo inactivo del
ró
hombre
del tiempo de inactividad del
=
hombre
Tiempo inactivo de la máquina
% del tiempo de inactividad de la máquina
Tiempo trabajado por el
7o
del tiempo de trabajo
Tiempo trabajado por la
,o
del tiempo de trabajo
hombre
del hombre
máquin
de la máquina
=
:
:
=
minutos del ciclo
2.OO
2.OO
?o0
i37 .14 piezas por día
= tó'5 I"/o oel clcro
0 minutos del ciclo
0 % del ciclo
:
OO
minutos del ciclo
rU
=
#
;.tt
=
ñ
=71'43%del ciclo
t::r:::I'
:":
=78.57% del ciclo
lJnavezque se ha hecho elmétodo propuesto, se podrá notaf que la producción se incrementó en un 28.56 o/0, es deci4 que se tuvo una producción de
30.47 piezas más que el método original.
Diagrama hombre Y
máquina
8l
90. Rrsorucórrt uarc¡¿Ánca DE
D;AGBAMAs
uouaar-uÁquwa
Esta resolución matemática se podrá uttlizar única y exclusivamente cuando
se está trabajando con máquinas iguales o idénticas. Para poder trabajar con
este método se deberá saber la utilidad de las siguientes fórmulas:
N',=
a+T
"
a+b
Para
M < N'
Tc=a+T
lo =-M[a+b]+a+T
lv=0
Para
M > N'
rc=M[a+b]
lo =0
l,=M[a+b]-[a+T]
NúMERo
óprn¡o DE MÁeurNAS
r+N )[N'] Donde :=cl
.-[ I+N+1,/( N,
I
C2
Entonces:
si o<
si o>
SiO =
se escoge N Máquinas
seescogeN+1Máquinas
seescogeNo N +1 Máquinas
Significado de la simbologia de las fórmulas:
a :
b :
T :
N'
M
Tc
lo
lM
C1
C,
O-
Actividad concurrente (carga y descarga).
Actividad independiente (inspección y descarga).
Tiempo de maquinado (maquinado automático).
Número de máquinas a asignar a un operario.
Número de máquinas a asignar a un operario.
Tiempo de cicro.
Tiempo inactivo del operario durante el tiempo del ciclo.
Tiempo inactivo de la máquina durante el tiempo del ciclo.
Costo del operador por hora.
Costo de la máquina por hora.
Número óptimo de máquinas a asignar por operario.
Hay que tener en mente que este método únicamente se aplica cuando son
máquinas iguales.
A2
:
Manual de tiempos y movimientos
:..
:::
.:.
.:..::
.:
.
... .
,
.
,.,
;;;.: .
.
;
;
91. EJEMPI.O 6
Para conocer el uso de las fórmulas se utilizarán los siguientes tiempos:
Operación
Tiempo en minutos
Carga
0.50
Inspecciona
0.10
Maquinado automático
2.O
Traslado
0.05
Descarga
Costos
0.45
ffi
Solución:
i
a+T 0.95+2.00
--
: 3.oo usD
cz : 7.oo USD
cr
=
a+b
Para
0.95+0.
2.95
1.10
z.Oó maOUInaS
M < N1
Tc
Tc
lo
lo
lo
lM
a*T
0.95+2=2.95minutos
-M(a+b)+a+T
-2(0.95 + 0.15) + 0.95 + 2.00
0.75 minutos del ciclo
0 minutos del ciclo
Para
M > Nl
Tc
Tc
lo
lN/
lM
lM
M(a + b)
3(0.95 + 0.15) = 3.30 minutos
0 minutos del ciclo
M(a+b) - (a+T)
3(0.95+ 0.15) - (0 9s + 2.00)
0.35 minutos del ciclo
I 9*,
I a''
o=l¡-r-
)vrAA
ll
l:+2+11=¿
7
(D
15
l=0.708x1.34
/
)
= 0.948
Esto nos indica que a cada operario se le deberán asignar únicamente dos máquinas, ya que de esa manera será provechoso el rendimiento de él y de las
máquinas
Diagrama hombre y
máquina
83
92. EJEMPLO 7
Una empresa está interesada en conocef el número óptimo de máquinas. a
asignar á .rn op"rurio para optimizar costos. Los tiempos a utilizar han sido
extraídos de los archivos de la empresa y son como sigue:
Tiempo en minutos
Operaciones
Cargar
1.20
Inspección
0.30
Maquinado automático
3.'10
Traslado
0.03
Descarga
0.80
Lo que se paga al operario es 5.00 USD por hora y el costo de la máquina es
de t).OO USó por irora. Además a la empresa le gustaría conocer la producción diaria con el operario y las máquinas.
N._
a+T _ 2.00+3.10 _ 5.10 2.19
=
máquinas
arb 2.00+0.33 2.33
I -5*2 ),^.^,
(o 7073x1.oes)=
ó =l J2
lf i: l=
l1+2+11 ¿ /
12 )
0 77
Entonces el número óptimo de máquinas a asignar es de dos. Una vez conociendo esto procedernos a la determinación del tiempo de ciclo y la producción diaria.
Para
M < Nr
Tc=a+T
Tc = 2.00 + 3. t o =
5' l^o
'¿
t'n"ot
ptezas
= 2.55 minutos por preza
lo=-M(a+b)+a+T
lo =
lo =
-2(2.00 + 0.33)+ 2.00 + 3.10
0.44 m¡nutos del ciclo
lv = 0 minutos del ciclo
..
Producción por dia =
84
Minutos por día = 480 min/día 1g8.235 piezas por día
=
-Minutos por pieza = 2.55 min/pz
Manual de tiemPos Y movim¡entos
..
', .r,,,.,,,,,.
,
,,.r-¡,,;,;;li,,"il;;t=i,rlrr.*uii;r*nlt:¡¡juu,r,ji';;,i
;iil:iji;
lij¡ii*l*,*;¡;**;;*m
93. EJEMPLO 8
Un empresario hondureño desea asignar un cierto número de máquinas similares a un operario con el propósito de minimizar los costos por unidad producida. Un estudio de las máquinas reveló lo siguiente:
Tiempo en minutos
Operaciones
Carga pieza
u.50
lnspecciona máquina
0.05
Maquinado automático
l.ou
Traslado entre máquinas
0.07
Descarga pieza
0.28
El salario del operario por hora es de 3.60 USD y el costo de operación de la
máquina es de 4.25 USD por hora. Si usted fuera el ingeniero industrial a cargo, ¿cuántas máquinas de éstas asignaría a cada operario?
#*l Solución:
r,1 a+T 0.64+1.60
a+b 0.64+0.12
f 3.60 -, l/"otr
| ,^--'
2.24
0.76
')
o
E+áL ll
q.zs - ) =
"'+l+ll'¿
=|
lj-
l= (0 74006x1.475)=
1 0e
J
y tendremos una
producción semanal de 3157.89 piezas y cada unidad con un costo de proEs decir, que se asignarán tres máquinas por cada operario
ducción de 10.05 USD.
EJEMPLO 9
El analista de métodos de una empresa, desea asignar un cierto número de
máquinas similares a un operafio, y así saber la producción en un dia de 8 horas. Un estudio detallado de las máquinas o medios de producción reveló 1o
siguiente:
Diagrama hom.bre Y
máquina
85
94. Operaciones
Tiempo en minutos
Carga de máquina
0.34 minutos
Traslado entre máquinas
0.06 minutos
Descarga de máquina
0.26 minutos
Número de máquinas a asignar 3.1515, costo de operación de máquina4.2O
USD/hora, salario de1 trabajador 3.90 USD/hora.
¿Cuántas piezas puede producir un operario con el número óptimo de
máquinas en 8 horas? Demuestre todo su desarrollo.
ffi Solución:
Nl=3.1515
r+N llN
o_lE+N+1/[ N )
/
o
r
I
=|
3.90-"
;^^'"
>=
c1 _3eo
C2
4.20
)
l/q1q1q
¡+ár¿_ I 1:j:
ó
|
l"-4"+3+11
4.20
.)
I
)
= ( o. zsz I 0X1 .050s) = 0.83735
Ya que el resultado de Q es menor que uno se le asignaran a cada operario tres
máquinas. Una vez conocido esto se calculará el número de piezas a produ-
cir por día.
N, =
T
-!'69j0.06 (0.60 + o.o6)N'- 0.60 + T
'
0.60 +
T = 2.07999 -0.60 = 1.4799
86
Manual de tiempos y movimientos
95. Para
Tc =
M < Nr
a+ T = 0.60+ 1.47ee
=4ffi#*
Minutospordía
ñ'--'| --:i-- -rr^="un*o.
Hroducclon por ota
oe¡
Todo
= 0.6e33 min/pz
=
-i::!^to?
pieza 0.6933 ,,'.'tn/pz
=692.34piezaspordía
lo anterior ha sido únicamente el trabajo o utilización de máquinas
iguales. Ahora realizaremos el diagrama con máquinas distintas.
Tiempo en minutos
Operaoiones
Máquina I
Máquina 2
Máquina 3
Carga
0.50
0.45
0.60
Maquinado automático
2.OO
1.80
2.30
Inspección
0.03
0.03
0.03
Traslado
o.o2
o.o2
0.02
Descarga
0.30
n cF,
0.20
¿Calcular
1a
producción diaria?
ffi Solución:
tipo de problema, básicamente trabajaremos de la misma
manefa que se ha hecho con máquinas iguales, con la única diferencia que al
final del diagrama o del proceso únicamente obtendremos el tiempo de ciclo para una pieza.
Para solucionar este
Tipo
de
Diagrama hombre-máquina
diagrama:
Método:
Actual
Operación: 8
Operario:
xy z
DePartamento:
PreParado
Porr
Fecha:
Diagrama hombre Y
3
C.J'A'
6-29-87
máquina
87
..:.
96. Maquinado
0.50
^
Traslada M.
055
Eq
2
Descarga
0.80
Maquinado
1.25
1.28
1
Traslada M. 3
.30
Maquinado
1.50
Maquinado
2.O
Inspecciona M. 3
2.13
lraslaoa lvl.
2.15
I
Maquinado
2.50
2.80
Tc = 2.80 m¡nutos por pieza
Producción por día
'
Minutos
día
Por
=:-:
M¡nutos Por Pleza
--
189 mini día =
2.80 min/pz
fi 1 .43 piezas por día
hombre pasa inactivo 0.35 minutos y la máquina dos 0.30 minutos del ciclo.
Se verá que el
EJEMPLO fO
un tanquc
Una empresa de productos alimenticios clenta con un mezclador,
embotelladora, los cuales son operados pof u:de añejamiento y una máquina
solo operario. Los tiempos son los siguientes:
88
Manual de tiemPos Y movim¡entos
97. Operaciones
Tiempo en minutos
Mezclado
Cargar mezclador
Mezclar
Descargar mezclador
UI
26
03
I
01
nspeccionar
Añejamiento
Cargar tanque
Añejar
Descargar tanque
Inspeccionar
n?
28
12
01
Embotellado
Cargar
Embotellar
Descargar
Inspeccionar
Se desea
08
to
13
01
conocer el tiempo de ciclo y la producción diaria en ocho horas de
trabaio.
ijáj Solución:
Hombre
Mezclador
Carga M.
Maquinado
Maquinado
23.00
24.00
37.00
45.00
46.00
49.00
Descarga
Descarga A
Carga
Carga A
lnspecciona A
Descarga
Carga
Maquinado
8.00
8.00
20.0
Embotellador
Carga
Inspecciona M.
7.00
Añejador
24.0O
33.00
Descarga
E
Maquinado
Inspecciona
Carga
51.00
E
Maquinado
E
Descarga M,
Descarga
61.ÓO
**