Bozzo moncada operación planta carguío, encalado y desodorización
1. OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
AUTOMATIZACIÓN DE CARGUÍO DE
LODOS, SISTEMA DE ENCALADO Y
DESODORIZACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDA LA FARFANA
DEPARTAMENTO DE MEJORAS
FEBRERO 2008
3. INTRODUCCIÓN
SE CONSIDERARÁ LA DESCRIPCIÓN DE PLANTA, LA OPERACIÓN DEL CONJUNTO, EL CONTROL Y
LA SUPERVISIÓN. NO SE ABORDARÁ EL MANTENIMIENTO Y EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
SE REVISARÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PLANTA EN LÍNEA
OBJETIVO DE DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES:
MEJORA DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS
CREAR UN SISTEMA DE ENCALAMIENTO EN CASO DE DISFUNCIONAMIENTO DE LOS DIGESTORES
CREAR UN ALMACENAMIENTO DE LODOS
CREAR UN PROCESO DE CARGA MÁS EFIECIENTE Y SEGURO
CONFINAMIENTO DE AIRES VICIADOS EN LA IMPULSIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LODOS
CREAR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE OLORES
BASES DEL DISEÑO: OPERACIÓN SIEMPRE EN AUTOMÁTICO, PEORES CONDICIONES PARA EL
CÁLCULO (SEQUEDAD 35%)
4. INTRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS BUSCADAS EN LAS INSTALACIONES (OPTIMIZACIÓN GENERAL
DEL MANEJO DEL LODO):
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
RAPIDEZ DE CARGA CAMIÓN
AUTOMATIZACIÓN
TRATAMIENTO DE OLORES (SIST. SELLADO)
SEGURIDAD (PROCESO, PERSONAS, ENTORNO Y EQUIPOS)
MEJOR CONTROL DE LODOS
PROCEDIMIENTOS SENCILLOS DE OPERACIÓN
CONFIABILIDAD OPERATIVA
FLEXIBILIDAD Y ROBUSTEZ OPERATIVA
6. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
EQUIPOS PRINCIPALES:
5 BOMBAS DE PISTÓN DE 11 [m3
/h]:
CENTRAL HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO
TOLVA DE ALIMENTACIÓN
TORNILLOS DE MEZCLA Y ALIMENTACIÓN (THS)
CILINDRO CON ÉMBOLO HIDRÁULICO (KOS)
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE NIVEL ULTRASÓNICO
GABINETE ELÉCTRICO Y PLC PUTZMEISTER
3 SILOS DE ALMACENAMIENTO DE LODOS DE 150 [m3
] Y CARGA DE CAMIONES:
CENTRAL HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO
BARREDOR DE FONDO
TORNILLO DE CARGA
COMPUERTAS DE CARGAS
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE NIVEL ULTRASÓNICO
VÁLVULAS ON/OFF MOTORIZADAS
BÁSCULA DE PESAJE DE CAMIONES
7. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
EQUIPOS PRINCIPALES:
3 SILOS DE ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE CAL DE 50 [m3
]:
FILTRO DE MANGAS AUTOLIMPIANTE
SWITCH DE NIVEL DE MOTOR INDUCTIVO
VÁLVULA RELIEF
ROMPEBÓVEDA
DOSIFICADOR DE CAL CON VARIADOR DE FRECUENCIA
DETECTOR DE APELMAZAMIENTO
INYECTOR DE CAL
3 TORRES DE DESODORIZACIÓN CON CAPACIDAD PARA 15,000 [Nm3
/h]:
LÍNEAS DE EXTRACCIONES DE GASES DESDE TODOS LOS EQUIPOS Y
ASPERSORES DE LAVADO
VENTILADOR
BOMBAS CENTRÍFUGAS DE RECIRCULACIÓN 38 [m3
/h]
BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA DOSIFICACIÓN DE RECTIVOS 7.5 [l/h]
pHMETROS EN LÍNEA
TANQUES TIPO IBC (1,000 l) PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
FILTRO DE ARENA Y ABLANDADOR DE AGUA DE INTERCAMBIO IÓNICO
ROTÁMETROS
8.
9.
10.
11.
12. Torre ácida Torre oxidante
Torre básicaAire viciado
Ventiladores
Boca de
visita
Rampa de
distribución
Agua
desendurecida
Vaciado
Renovación
permanente
por rebose
Vaciado Vaciado
Aire
tratado
Dosificación
ácido
sulfúrico
Dosificación
hipoclorito
Dosificación
sosa
Renovación
permanente
por rebose
Renovación
permanente
por rebose
Bomba
recirculación
solución de
lavado
Bomba
dosificadora
Torre ácida Torre oxidante
Torre básicaAire viciado
Ventiladores
Boca de
visita
Rampa de
distribución
Agua
desendurecida
Vaciado
Renovación
permanente
por rebose
Vaciado Vaciado
Aire
tratado
Dosificación
ácido
sulfúrico
Dosificación
hipoclorito
Dosificación
sosa
Renovación
permanente
por rebose
Renovación
permanente
por rebose
Bomba
recirculación
solución de
lavado
Bomba
dosificadora
14. SISTEMA DE CONTROL
LA SUPERVISIÓN EMPLEADA ES EXACTAMENTE IGUAL A LA EMPLEADA ACTUALMENTE EN
LA FARFANA:
ESTADO DE EQUIPOS
HORÓMETROS DE EQUIPOS
ALARMAS
VISUALIZACIÓN DE VARIABLES DE OPERACIÓN
COMANDOS A EQUIPOS E INSTRUMENTOS
REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS
LOS EQUIPOS SE PUEDEN OPERAR EN:
LOCAL (COMANDO EN CAMPO)
REMOTO MANUAL (PARTIDA/PARADA CON COMANDO, RESPONDE A ENCLAVAMIENTOS PRIMARIOS)
AUTOMÁTICO (POSEE SEGURIDADES ADICIONALES AL MODO MANUAL)
EL CIRCUITO DE CONTROL TAMBIÉN ES EL MISMO UTILIZADO EN LA FARFANA
CARACTERÍSTICAS
16. IMPULSIÓN DE LODO
TRES MODOS DE COMANDAR:
LOCAL CON POTENCIÓMETROS DE REGULACIÓN (CONTROL INDEPENDIENTE DE VELOCIDAD THS Y KOS)
DESDE GABINETE DE PLC PUTZMEISTER (CONTROL INDEPENDIENTE DE VELOCIDAD THS Y KOS) (PUEDE
COMANDARSE EN REVERSA LOS EQUIPOS)
DESDE PLC CENTRAL
DEBE MANTENERSE EN AUTOMÁTICO DESDE EL PLC CENTRAL
CONTROL Y OPERACIÓN
PLC CENTRAL
LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA TOLVA TIENE UN FILTRO DE 20 [s]
EL CONTROL DE VELOCIDAD ES EL MISMO PARA THS Y KOS
CUANDO EL NIVEL DE LA TOLVA ES MENOR QUE 13 [cm] SE DETIENE LA BOMBA PARA EVITAR
FUNCIONAMIENTO EN VACÍO
CUANDO EL NIVEL ALCANZA LOS 20 [cm] SE PONE EN MARCHA AUTOMÁTICAMENTE
17. IMPULSIÓN DE LODO
LA VARIABLE CONTROLADA ES EL NIVEL DE LA TOLVA Y LA VARIABLE MANIPULADA ES LA
VELOCIDAD DE LA BOMBA (FLUJO ASOCIADO)
EL CONTROL ES UN ALGORITMO DISCRETO QUE RESPONDE A LA SIGUIENTE RELACIÓN:
PLC CENTRAL
NIVEL
TOLVA
VELOCIDAD
BBA.
68 cm
45 cm
40 cm
35 cm
30 cm
25 cm
20 cm
0 cm
25%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
18. IMPULSIÓN DE LODO
ENCLAVAMIENTOS Y SEGURIDADES:
SI EL NIVEL DE LOS DOS SILOS QUE ALIMENTAN ALCANZAN EL 90%, SE DETIENE LA BBA.
SI LAS VÁLVULAS ON/OFF HACIA LOS SILOS ESTÁN CERRADAS O FUERA DE SERVICIO, SE DETIENE LA
BBA.
SI LA CENTRÍFUGA SE DETIENE, TAMBIÉN LO HACE LA BBA.
SI EXISTE FALLA DE LA BBA. O SE PRODUCE UNA DETENCIÓN POR ENCLAVAMIENTO CON EL SILO, EL
TORNILLO DE CARGA CAMBIA DE SENTIDO HACIA EL CONTENEDOR. SI ÉSTE SE LLENA DETIENE LA
CENTRÍFUGA
PLC CENTRAL
DEBEN ESTAR SIEMPRE EN AUTOMÁTICO
NUNCA DEBEN ESTAR ABIERTAS LAS DOS (RECOMENDACIÓN PUTZMEISTER). EXISTE UN
PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE VÁLVULAS
EL SILO QUE TENGA MENOR NIVEL ES ALIMENTADO. LA DIFERENCIA DEBE SER DE 20% Y POR
MÁS DE UN MINUTO
SI LAS VÁLVULAS SE PASAN A AUTOMÁTICO SE ALIMENTA INMEDIATAMENTE EL SILO QUE
TENGA MENOR NIVEL
VÁLVULAS ON/OFF
20. ALMACENAMIENTO Y CARGA
ES INDEPENDIENTE LA CARGA DE UN CAMIÓN CON LA IMPULSIÓN DE LODO
EL SISTEMA OPERA SIEMPRE EN REMOTO: TODAS LOS EQUIPOS PASAN POR EL PLC
NO EXISTE UN POPUP EN EL SCADA QUE COMANDE LA CARGA, SIN EMBARGO EXISTE UN POPUP
PARA CAMBIAR PARÁMETROS DE CARGA
LOS PARÁMETROS DE CARGA ASEGURAN UN CANTIDAD DE LODO EN EL CAMIÓN Y QUE NO SE
SOBREPASE EL PESO DE LOS EJES DEL MISMO
PARA CARGAR UN CAMION SE DEBE CUMPLIR ALGUNAS CONDICIONES. LA PRINCIPAL ES QUE SE
DETECTE EL PESO DE UN CAMION
DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA
DESCRIPCIÓN
21. ALMACENAMIENTO Y CARGA
EL COMANDO DE CARGA SE REALIZA A TRAVÉS DEL TABLERO EN CAMPO
TABLERO DE COMANDO DEL SILO
SISTEMA
Sistema En secuencia automática AUTO 0 MANUAL
habilitado de cargado
Inicio secuencia Sistema detenido
de cargado
0.0 0.0
Detención secuencia Falla sistema PESO (TON) NIVEL SILO (MT)
de cargado
COMPUERTA 1 BARREDOR
ABRIR 0 CERRAR ABRIR 0 CERRAR
Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 Compuerta 4 Tornillo descarga Barredor
abierta abierta abierta abierta funcionando abierto
COMPUERTA 2 TORNILLO
ABRIR 0 CERRAR
Falla
Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 Compuerta 4 Tornillo descarga Berrador PARTIR
cerrada cerrada cerrada cerrada cerrado
Motor cental hidra. COMPUERTA 3 PARAR
funcionando ABRIR 0 CERRAR CENTRAL
Falla Falla Falla Falla Falla HIDRAULICA
Compuerta 1 Compuerta 1 Compuerta 1 Compuerta 1 Barredor
Falla
Motor cental hidra.
COMPUERTA 4
ABRIR 0 CERRAR PARTIR
Detención de PARAR
Emergencia
Carga por Carga por Carga por Carga por
Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 Compuerta 4
CARGA POR COMPUERTA
OPERACIÓN MANUAL
22. ALMACENAMIENTO Y CARGA
PARA CARGAR UN CAMION PRIMERO SE
SELECCIONA EL TIPO DE CAMION EN POPUP Y
LUEGO SE PUEDE REALIZAR CAMBIOS EN LOS
PARÁMETROS DE CARGA DEPENDIENDO DE
LAS CONDICIONES
A CONTINUACIÓN SE PRESIONA EL BOTÓN
“INICIO DE SECUENCIA DE CARGADO” DEL
TABLERO ELÉCTRICO DE CAMPO Y EL
SISTEMA SE DETIENE CUANDO SE CUANDO SE
CUMPLE EL PESO
OPCIONAL: DESPUÉS SE PUEDE PESAR POR
EJE EL CAMION
CARGA DE CAMION
25. ENCALADO
EL ROMPEVÓBEDA JAMÁS DEBE GIRAR EN SENTIDO INVERSO
PARA MANTENIMIENTO SE PUEDE PONER UNA GUILLOTINA DE AISLACIÓN DEL DOSIFICADOR
DE CAL
LA LÍNEA DE DESODORIZACIÓN POSEE ASPERSORES QUE SE ACTIVAN CUANDO SE PONE EN
MARCHA EL INYECTOR. SE DEBE ABRIR LA VÁLVULA DE DESPITCHE (DESAGÜE) (2000-VB-327)
EL DETECTOR DE APELMAZAMIENTO DETIENE EL ROMPEBÓVEDA Y EL DOSIFICADOR. 15 [s]
DESPUÉS DETIENE EL INYECTOR
RECOMENDACIÓN: VACIAR EL SILO DE CAL Y LIMPIAR LOS TORNILLOS
DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO:
HABILITACIÓN REQUIERE: BBA. PUTZMEISTER OPERANDO
PRIMERO PARTE EL INYECTOR, LUEGO DE UN TIEMPO (15 seg) PARTE EL DOSIFICADOR Y EL
ROMPEBÓVEDA
DETENCIÓN DOSIFICACIÓN:
PRIMERO PARA EL DOSIFICADOR Y EL ROMPEBÓVEDA, LUEGO DE UN TIEMPO (15 seg) SE DETIENE EL
INYECTOR
26. ENCALADO
LA CARGA DEL SILO SE LLEVA A CABO MEDIANTE CAMIONES QUE POSEEN TRANSPORTE
NEUMÁTICO
CONTROLAR LA INDICACIÓN DE NIVEL. EXISTE UNA ALARMA VISUAL Y SONORA PARA EL
NIVEL ALTO
UNA VEZ TERMINADA LA CARGA, (DETECTADA POR SWITCH DE CIERRE DE ALIMENTACIÓN)
AUTOMÁTICAMENTE EL FILTRO SE AUTOLIMPIA POR 3 MINUTOS
REVISAR PERIÓDICAMENTE EL ESTADO DEL FILTRO DE MANGA (DEPENDIENDO DEL USO)
OPERACIÓN DE LLENADO DEL SILO
28. DESODORIZACIÓN
AJUSTADO EL FLUJO A TRAVÉS DE VÁLVULAS: NO MANIPULAR
EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE AJUSTE: MEDICIÓN DE FLUJO
LOS ASPERSORES SE ABREN AUTOMÁTICAMENTE CON LA DOSIFICACIÓN DE CAL
INYECTANDO AGUA DE SERVICIO
LINEA DE RECOLECCIÓN
MEDICIÓN DE FLUJOS DE AIRE
MEDICIÓN DE CLORO LIBRE DE ALTA CONCENTRACIÓN
INSTRUMENTOS NUEVOS DISPONIBLES
29. DESODORIZACIÓN
EL CENTRO DE FUNCIONAMIENTO ES EL VENTILADOR: SI PARTE TODO EL CONJUNTO LO HACE
CON ÉL
PUEDE OPERAR O NO: DEPENDE DE LA GENERACIÓN DE OLORES, DEL FUNCIONAMIENTO DEL
ENCALADO Y DE LA HUMEDAD PRESENTE EN LOS SILOS
TIENE TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO (EN POPUP DE VENTILADOR):
MODO 1: HORARIA
MODO 2: POR CICLO
MODO 3: OPERACIÓN CONTINUA
LA DESODORIZACIÓN PUEDE OPERAR SIN SUBSISTEMA (IMPORTANTE RECARGA REACTIVO):
SIN DOSIFICACIÓN Y CON RECIRCULACIÓN EN ALGUNA TORRE: NO ELIMINA EL CONTAMINANTE Y LAVA
EL GAS
SIN RECIRCULACIÓN EN ALGUNA TORRE: NO FUNCIONA DOSIFICACIÓN Y NO SE ELIMINA EL
CONTAMINANTE
ENCLAVAMIENTOS:
FUERA (CUALQUIER MOTIVO) VENTILADOR: DETIENE TODOS LOS EQUIPOS
BBAS. DE RECIRCULACIÓN DETIENEN LA DOSIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
30. DESODORIZACIÓN
TORRES 1 Y 3 OPERAN EN AUTOMÁTICO CON CONTROL PID LENTO:
TORRE 1: CONTROL DIRECTO, BANDA MUERTA DE ± 0.2 Y K= 1.0 TD= 0.0 TI= 0.1
TORRE 2: CONTROL MEDIANTE MEDICIÓN DE CLORO LIBRE
TORRE 3: CONTROL INVERSO, BANDA MUERTA DE ± 0.2 Y K= 1.0 TD= 0.0 TI= 0.1
SET POINT DE TORRES:
CALIBRAR PERÍODICAMENTE LOS pHMETROS
LLEVAR INVENTARIO DE REACTIVOS
DOSIFICACIÓN REACTIVOS
Torre 1 Torre 2 Torre 3
pH 2 < pH < 2.5 10 < pH < 11
Cloro Libre [mg/l] 500 < Cl2 < 700
31. DESODORIZACIÓN
NO TIENEN SEÑALES DE RETORNO, SÓLO FALLA (PUEDE SER POR FALTA DE REACTIVO)
SIEMPRE EN MODO REMOTO
LOS FLUJOS VISUALIZADOS EN SUPERVISIÓN NO SON FLUJÓMETROS
DEBEN ESTAR SIEMPRE FUERA DEL MODO DETENIDO. CONTROL EN CAMPO
IMPORTANTE: VERIFICAR FUNCIONAMIENTO SIEMPRE
BOMBAS DOSIFICADORAS
CONTROLAR NIVEL EN TORRES AJUSTANDO FLUJO DE AGUA (REGISTRO DE CONSUMO)
DESPITCHAR SEMANALMENTE LAS TORRES (REGISTRO DE CONSUMO)
VERIFICAR CONTENIDO DE SAL
EQUIPO OPERA AUTOREGENERANDO EL FILTRO DE ARENA Y REGENERANDO EN PARALELO LA
RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO: NO MANIPULAR
AGUA ABLANDADA
34. OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE CARGUÍO
HOLGURA DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
POSIBILIDAD DE OPERAR 4 CENTRÍFUGAS EN TURNO DE NOCHE: AUMENTO DE
CAPACIDAD DE DESHIDRATACIÓN DE 184 ⇒ 201 [Ton/d] (9%)
FIN DE SEMANA SE PUEDE ADELANTAR FUNCIONAMIENTO DE 3 CENTRÍFUGAS
BOMBAS DE LODOS CONFIABLES Y OPERACIÓN SENCILLA
OPERACIÓN SENCILLA DE LOS SILOS. ES DEPENDIENTE DEL VENTILADOR DE LA
DESODORIZACIÓN. SE NECESITA CONTROL PERÍODICO DE UNA PERSONA EN
TERRENO
NO ES NECESARIO UTILIZAR CARGA POR EJE
CARACTERÍSTICAS ALCANZADAS
35. OPERACIÓN DE LA PLANTA DE
AUTOMATIZACIÓN DE CARGUÍO DE
LODOS, SISTEMA DE ENCALADO Y
DESODORIZACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDA LA FARFANA
DEPARTAMENTO DE MEJORAS
FEBRERO 2008