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Aplicación de la teoría de restricciones
  (toc) a los procesos de producción
  de la planta de fundición de Imusa*
                                 Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2. p. 121-133 Medellín, junio de 2008

                 Abraham José Abisambra Lemus** y Luis Andelfo Mantilla Cuadros***




*	     Artículo basado en el trabajo de grado exigido como requisito para obtener el título de Especialista
       en Gerencia de la Producción y el Servicio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Director del
       proyecto: Andrés Zapata Correa, 2007.
**	    Ingeniero de Minas y Metalurgia, Especialista en Alta Gerencia, Especialista en Gerencia de
       Producción y Servicio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. aabisambra@imusa.com.co
***	   Ingeniero Mecánico, Especialista en Gerencia de Producción y Servicio de la Escuela de Ingeniería
       de Antioquia. lmantilla@emma.com.co


                                                                               Escuela de Ingeniería de Antioquia
                                                                                                                     121
Aplicación de la teoría de Restricciones (TOC)
      a los procesos de producción de la Planta de fundición de IMUSA
      Abraham José Abisambra Lemus y Luis Andelfo Mantilla Cuadros



      Resumen

      La planta de fundición de IMUSA S.A., al igual que muchas plantas productivas del sector metal-
      mecánico que exportan sus productos, cuenta con procesos complejos y cambiantes. Además
      de ser flexible a las diferentes exigencias del mercado, debe estar preparada para una demanda
      constantemente variable. En este artículo se describe la situación actual de la planta de fundición
      y se expone una aplicación práctica para la reducción de inventarios, el mejoramiento del flujo
      de caja y de capital con la metodología de Teoría de Restricciones (TOC, por su sigla en inglés).
      Este artículo se convierte en una guía para las posibles mejoras que se pueden obtener en una
      planta, siguiendo los pasos de TOC y utilizando los recursos en el momento correcto. Este trabajo
      se basa en una planta en particular, pero las mejoras y cambios se pueden aplicar a cualquier
      sector industrial o de servicio.

      Palabras Clave: TOC, teoría de restricciones, inventarios, planta de fundición.



      Abstract

      The plant of smelting of IMUSA S.A., like many productive plants of the metal mechanics sector
      that export their products, has complex and changing processes that, in addition to being flexible
      to the different exigencies from the market, must be prepared for a constantly variable demand.
      In this paper the present situation of the smelting plant is described and a practical application
      for the reduction of inventories, the improvement of the cash flow and capital under the metho-
      dology is formulated by Theory of Constraints TOC. This paper becomes a guide for the possible
      improvements that can be obtained in a plant, following the stages of TOC and using the resour-
      ces at the correct moment. This work is based on a particular plant, but the improvements and
      changes can be applied to any industrial or service sector.

      Key words: TOC, theory of constraints, inventories, plant of smelting.




122
Aplicación de la teoría de restricciones
 (toc) a los procesos de producción
 de la planta de fundición de Imusa
         Abraham José Abisambra Lemus y Luis Andelfo Mantilla Cuadros
             Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2. p. 121-133. Medellín, junio de 2008




Introducción                                            afirmar es que Goldratt tiene el mérito
                                                        de haber encontrado una forma que
Existen diferentes versiones que intentan
                                                        permite a la mayoría de las personas
establecer el origen de la teoría de
                                                        el uso correcto de dichas herramientas
restricciones (TOC, theory of constraints).
                                                        con una alta probabilidad de conseguir
La más conocida de ellas se atribuye a
                                                        mejores resultados.
Eliyahu Goldratt y se basa en la creación
de un algoritmo de programación en                      Para algunos estudiosos de la adminis-
los años setenta. Otros autores afirman                 tración de las empresas, la cada vez más
que en realidad TOC nace del trabajo                    empobrecida posición de competencia
de diversos investigadores de todo                      internacional se debe en gran parte a
el mundo y como evidencia señalan                       prácticas administrativas obsoletas y
algunas características de esta teoría que              deficientes procedimientos contables.
no fueron desarrolladas por Goldratt.                   De ahí que se haya emprendido una
Entre ellas se mencionan: la teoría de                  búsqueda de nuevos métodos que pue-
colas, el costeo directo, la simulación                 dan revertir esta situación. TOC ofrece
y el throughput (rendimiento, término                   un método no sólo para sincronizar la
que se podría considerar como la tasa                   producción, sino también para mejo-
a la que el sistema genera dinero por                   rar continuamente mientras se traba-
medio de las ventas). Lo que sí se puede                ja. TOC postula que existen múltiples

                                                                              Escuela de Ingeniería de Antioquia
                                                                                                                   123
Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros


      restricciones identificables asociadas                     de empaque y diseño de producto. Por
      con la operación de cualquier empre-                       tal motivo, es necesario saber, en todo
      sa (restricciones físicas, de mercado y                    momento, la capacidad de cada proceso
      políticas) y la administración debe ser                    para tomar decisiones concernientes a
      capaz de ejercer control de dichas ope-                    tiempos de entrega, tiempos de máqui-
      raciones, de forma tal que se puedan                       na y recursos de mano de obra. Adicio-
      identificar estas restricciones, con la fi-                nalmente, es necesario utilizar los recur-
      nalidad de que los recursos asociados a                    sos disponibles en forma eficiente para
      ellas puedan ser utilizados de la mejor                    lograr elaborar productos con los costos
      manera posible. TOC es una forma de                        estándares esperados o menores.
      trabajo que enfoca todos sus esfuerzos
                                                                 El problema de existencia de inventarios
      en conseguir mejoras sustanciales en el
                                                                 de producto en proceso en la planta de
      flujo de caja, inventarios y capital de tra-
                                                                 fundición demanda mayor capital de
      bajo; además permite obtener mejoras
                                                                 trabajo y, por ende, reduce su flujo de
      sin mayor inversión.
                                                                 caja, haciéndola improductiva y poco
                                                                 competitiva. Este trabajo analiza las po-
      Método                                                     sibles causas de esta situación y presen-
      Planteamiento del                                          ta una propuesta para reducir dichos
                                                                 inventarios.
      problema
      IMUSA S.A. es una empresa dedicada al                      Situación actual
      diseño y fabricación de artículos para                     El proceso de fundición para la fabri-
      el hogar. Dentro de los procesos funda-                    cación de un producto empieza con la
      mentales de producción se encuentra la                     selección de la chatarra y los diferentes
      planta de fundición, en la cual se elabo-                  lotes de materia prima suministrados
      ran productos de alta demanda para la                      por el proveedor. Para esto se utiliza un
      organización, como son los calderos y                      macro de Excel; el objetivo es combinar
      los sartenes de aluminio.                                  los lingotes disponibles y seleccionar los
      Los procesos en la planta de fundición                     indicados con base en su aleación. Luego
      son complejos y cambiantes, lo cual                        estos lingotes son cargados en el horno y
      exige una planta altamente flexible que                    llevados al estado líquido a una tempera-
      debe expandirse y contraerse según la                      tura de trabajo de 780 °C. Una vez el ma-
      demanda del momento, ya que la orga-                       terial está en estado líquido se transvasa
      nización vende en todo el continente                       a las máquinas de moldeo que le dan al
      americano, desde el Canadá a la Argen-                     producto la forma correspondiente. Una
      tina, y en cada uno de estos mercados                      vez el producto tiene la forma definitiva,
      se encuentra con distintas exigencias                      pasa a las líneas de mecanizado donde


      Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción
124
Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción...


se quitan los vaciaderos de moldeo, se                  de la planta, utilizando las 22 referen-
mecaniza, se limpia y se seca para su pos-              cias que hacen el 80% de la facturación
terior empaque o para pasar al proceso                  mensual. Siguiendo el método de traba-
de pintura. Si pasa al proceso de pintu-                jo y de mejoramiento de TOC, como se
ra, el artículo es decapado y luego se le               describe a continuación, se obtuvieron
aplica la pintura correspondiente. Final-               las capacidades de tiempo y mano de
mente, se hace un mecanizado final y se                 obra necesarias para suplir la demanda.
empaca (tabla 1).                                       El método utilizado es la siguiente:
                                                        -	    Identificar la restricción
Tabla 1: Líneas y procesos que
componen la planta de fundición y su                    -	    Explotar al máximo la restricción
capacidad:                                              -	    Subordinar los demás procesos a la
                                                              restricción
         Línea / Proceso              Capacidad
 Línea de moldeo                         27%            -	    Mejorar la restricción
 Línea de mecanizado                     16%            -	    Reiniciar el ciclo
 Línea de limpieza (brillado-
                                         13%            La línea de empaque de juegos o piezas
 secado)
                                                        pintadas tiene un 226% de capacidad
 Empaque piezas individuales             94%
                                                        utilizada. De hecho, esta situación se
 Línea de pintura                         9%
                                                        ve reflejada en el tiempo extra de 900
 Línea de mecanizado después
 de pintura
                                         62%            horas que se están consumiendo en esa
 Empaque juegos y piezas
                                                        área. Este proceso de empaque trabaja
                                        226%            tres turnos al mes de lunes a sábado.
 pintadas
                                                        Cuenta con cuatro operarios por turno
La planta de fundición tiene un historial               y es una línea que se dedica al empa-
de tiempo extra de 900 horas mensua-                    que de juegos y baterías de la planta
les. Este tiempo extra se utiliza en las                de fundición. Un juego está compuesto
áreas donde la restricción las obliga a                 por más de una pieza individual y una
utilizar este tiempo de trabajo necesario               batería es un conjunto de piezas indivi-
para poder cumplir la demanda. Inicial-                 duales que forman un kit completo de
mente se obtuvo la demanda mensual                      cocina (figura 1).




                                                                            Escuela de Ingeniería de Antioquia
                                                                                                                 125
Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros



             12,000
                                                       Capacidad requerida Mensual en Horas
             10,000                                    Capacidad Disponible
                  8,000
          Horas




                  6,000

                  4,000

                  2,000

                      0
                          Moldeo               Brillado y            Mecanizado               Empaque
                                                Secado               despues de                pintura
                                                                       Pintura
                                                                      Procesos


      Figura 1. Comparación de capacidades



      La línea de empaque tiene como fun-                        planta. El inventario en proceso antes
      ción única empacar juegos y baterías.                      de la restricción (empaque pintura) apa-
      Sin embargo, a pesar de que esta línea                     rece en la tabla 2.
      tiene una capacidad de trabajo excesi-
                                                                 Tabla 2. Inventario en proceso antes de
      va, a veces es programada también para
                                                                 empaque
      empacar piezas individuales. Esto ocu-
      rre cuando se hace una mala programa-                                            Cantidad
                                                                      Producto                         Valor Total
      ción durante la planeación de la línea                                          (unidades)
      de mecanizado.                                                   Total
                                                                   Inventarios en       42,701        $311.115.843
      En la planta de fundición se deben em-                          Proceso 
      pacar las referencias individuales en
      línea con el mecanizado y la limpieza,                     El Área de Programación de la Compañía
      lo cual es factible siempre y cuando se                    depende del Departamento de Logística
      haga una programación adecuada de                          y tiene como función la programación
      los procesos. Lamentablemente, esto                        de las referencias demandadas en cada
      no siempre ocurre. Si se pone atención                     máquina y el análisis de las necesidades
      a los demás procesos de la planta, se                      de recurso humano en cada uno de los
      puede notar que el resto de líneas tiene                   procesos. Dicha programación debe te-
      una capacidad sobrante de producción                       ner en cuenta las restricciones del pro-
      entre el 13% y 60%, que se refleja en                      ceso y basar sus proyecciones de entre-
      los inventarios en proceso que tiene la                    ga y necesidades de recurso sobre esto.

      Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción
126
Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción...


Luego de este estudio y la realización de                do, brillado, pintura y mecanizado
la matriz de capacidades es posible me-                  después de pintura, si lo requiere
jorar la situación de la planta de manera                el producto en elaboración. A este
sustancial, sin hacer mayor inversión,                   valor se debe adicionar el valor que
aplicando las siguientes oportunidades                   se desee en el amortiguador de la
de mejora:                                               restricción.
-	   Eliminación de la restricción                 -	    Programar la restricción (tabla 4).
-	   Reducción de inventarios                            Para ello se debe tener en cuenta:
-	   Cambio del método de programa-                	     a) La liberación de materiales se
     ción actual, basado en la restric-                  realiza según la programación finita
     ción.                                               hacia atrás, contando con los tiem-
                                                         pos de proceso antes de la restric-
Propuesta de mejoramiento                                ción, los tiempos de la restricción y
De acuerdo con lo expresado y luego                      el buffer dado a la restricción.
de identificar la restricción de empa-             	     b) Los tamaños de los buffers se de-
que en pintura, se hizo una propuesta                    terminarán empíricamente; para el
de implementación de programación                        ejemplo se tomaron 12 horas, que
Drum, Buffer, Rope (DBR, por sus sigla                   es el tiempo máximo que se ha de-
en inglés) en la restricción encontrada.                 morado históricamente la repara-
Para ello se sugiere emplear el sistema                  ción de los equipos de mecanizado
de información que posee la organiza-                    antes de la restricción; si hay con-
ción, teniendo en cuenta que se debe                     tinuos huecos en el amortiguador,
hacer una programación finita hacia                      esto indicará que el valor del amor-
atrás y hacia delante respectivamente,                   tiguador es bajo. Si es totalmente
y para ello es necesario definir el tiem-                estable, se debe buscar una posi-
po de procesamiento de cada pedido,                      ble reducción.
antes de la restricción y posterior a ella,
                                                   	     c) Realizar la programación de la
considerando:
                                                         restricción, partiendo de los pedi-
-	   Eliminar la restricción trasladando                 dos de los clientes y calculando los
     el personal del área de moldeo ha-                  buffers reales. Si existen pedidos con
     cia el proceso de empaque.                          buffers negativos o inferiores al valor
-	   Determinar los tiempos de prepa-                    deseado, se debe buscar la forma
     ración y operación para cada pedi-                  de dar prioridad a la utilización de la
     do en los procesos “aguas arriba” de                restricción, atendiendo los pedidos
     la restricción, que para el caso son                que generen mayor throughtputs
     los procesos de moldeo, mecaniza-                   por minuto de operación.


                                                                       Escuela de Ingeniería de Antioquia
                                                                                                            127
Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros


      Tabla 3. Algunos tiempos de proceso antes de la restricción y después de la
      restricción, en minutos.

                             Cantidad            Antes de la restricción                        Restricción
           Producto           Pedido       Tiempo de    Tiempo de      Tiempo      Tiempo de     Tiempo de    Tiempo
                            (unidades)    preparación   producción       total    preparación    producción     total

       Caldero 24 cm
                              1,304          160           7,434        7,594          0              3,261   3,261
       natural
       Caldero 22 cm
                               895           160           5,372        5,532          0              2,238   2,238
       natural
       Caldero 20 cm
                               989           160           5,865        6,025          0               0        0
       natural
       Caldero 26 cm
                              1,232          160           6,510        6,670          0              3,081   3,081
       natural
       Caldero 18 cm
                              1,211          160           6,399        6,559          0               0        0
       natural
       Caldero 30 cm
                               378           260           2,730        2,990          0              630      630
       natural
       Caldero 14 cm
                               462           260           3,276        3,536          0               0        0
       natural
       Caldero 20 cm
                               199           160           7,940        8,100          0              398      398
       pintado


      El throughtput de la restricción (empa-                      Como se muestra en la tabla 3, luego de
      que) mejoró un 100% con respecto a su                        nivelar los procesos y realizar la progra-
      estado inicial. Lo que se hizo fue aumen-                    mación semanal de la planta usando la
      tar la capacidad de empaque al doble,                        teoría de DBR, pueden determinarse los
      llevando la restricción de una capacidad                     inventarios que deberían estar en proce-
      usada de 226% a 100%. De esta forma                          so sin afectar las entregas. Es importante
      se eliminaron los tiempos extras y se du-                    recordar que la pretensión es hallar el es-
      plicó la velocidad de empaque. Como el                       tado de los inventarios que la planta debe
      proceso de moldeo tiene una capacidad                        tener, considerando un método específi-
      ociosa del 40%, se escogió personal de                       co. De acuerdo con TOC, no se trata de eli-
      esta área y se pusieron cuatro operarios                     minar los inventarios totalmente, sino de
      por turno en empaque. Como son dos                           tener un estado de inventario acertado.
      áreas distintas, el personal de moldeo                       Para esto se deben obtener unos amorti-
      debe ser entrenado durante un mes, y                         guadores o buffers, para que la planta no
      solo en ese término se pueden obtener                        pierda reacción ante un pedido urgente o
      los resultados de throughtput mejorado                       no sufra daños en la máquina. Los amorti-
      aquí expuestos.                                              guadores que se utilizarán son de tiempo

      Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción
128
Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción...


y estandarizados o escogidos con base                     recurrir a la experiencia y al conocimiento
en la experiencia. Algunos técnicos de-                   que se tiene de la planta para designar el
signan los amortiguadores como el 30%                     amortiguador necesario, que puede ser
de la producción semanal o mensual, de-                   ajustado en el tiempo, dependiendo de
pendiendo del sistema de programación                     los resultados que se obtengan después
de la planta; en este caso se ha decidido                 de su implementación.

Tabla 4. Programación maestra en la restricción para una semana
tipo de Fundición IMUSA
                                                   Drum                            Buffer                   Rope
                                                                                             Tiempo
                                                                                    Buffer    aguas
                                                                                                       Fecha
                   Cantidad      Fecha      Preparación Proceso                     de la     arriba
Producto                                                            Fecha fin                            de
                  (unidades)   comienzo       (horas)   (horas)                  restricción  de la
                                                                                                       recibo
                                                                                   (horas) restricción
                                                                                               (horas)

Caldero 24 cm                  2007/11/19                          2007/11/20                               17/11
                    1.304                      0:00       27,17                      12         126,57
natural                          00:00                               03:10                                  00:46

Caldero 22 cm                  2007/11/20                          2007/11/20                               15/11
                     895                       0:00       18,65                      12         92,19
natural                          03:10                               21:49                                  18:58

Caldero 26 cm                  2007/11/20                          2007/11/21                               15/11
                    1.232                      0:00       25,67                      12         111,17
natural                          21:49                               23:29                                  18:39

Caldero 30 cm                  2007/11/21                          2007/11/22                               19/11
                     378                       0:00        5,25                      12         49,84
natural                          23:29                               04:44                                  09:39

Caldero 20 cm                  2007/11/22                          2007/11/22                               16/11
                     199                       0:00        3,32                      12         135,00
pintado                          04:44                               08:04                                  01:44

Caldero 24 cm                  2007/11/22                          2007/11/22                               20/11
                     291                       0:00        4,52                      12         35,05
pintado                          08:04                               12:35                                  09:01

Caldero 36 cm                  2007/11/22                          2007/11/23                               19/11
                     904                       0:00       19,59                      12         67,96
natural                          12:35                               08:10                                  04:37

Caldero 22 cm                  2007/11/23                          2007/11/23                               21/11
                     262                       0:00        3,63                      12         35,23
pintado                          08:10                               11:48                                  08:56

Set de 7 piezas
                               2007/11/23                          2007/11/23                               22/11
(4 cuerpos y 3       137                       0:00        1,66                      12         22,07
                                 11:48                               13:28                                  01:44
tapas)

Caldero 26 cm                  2007/11/23                          2007/11/23                               22/11
                     103                       0:00        1,24                      12         17,19
pintado                          13:28                               14:43                                  08:17

Caldero 18 cm                  2007/11/23                          2007/11/23                               21/11
                     184                       0:00        2,56                      12         27,20
pintado                          14:43                               17:17                                  23:31
                                                                                                         continúa...


                                                                                Escuela de Ingeniería de Antioquia
                                                                                                                       129
Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros


      Tabla 4. Continuación
                                                          Drum                            Buffer               Rope
                                                                                                      Tiempo
                                                                                          Buffer       aguas
                                                                                                              Fecha
                        Cantidad       Fecha      Preparación Proceso                      de la     arriba
       Producto                                                            Fecha fin                            de
                       (unidades)    comienzo       (horas)   (horas)                   restricción  de la
                                                                                                              recibo
                                                                                          (horas) restricción
                                                                                                    (horas)

       Caldero 50 cm                2007/11/23                            2007/11/23                           22/11
                           86                         0.00        1,20                      12        14,84
       natural                        17:17                                 18:29                              14:27

       Caldero
                                    2007/11/23                            2007/11/23                           22-11
       ovalado             88                         0:00        1,06                      12        17,50
                                      18:29                                 19:33                              12:59
       pintado

       Caldero 30 cm                2007/11/23                            2007/11/23                           22-11
                           42                         0:00        0,69                      12        30,33
       pintado                        19:33                                 20:15                              01:13

       Sartén recto                 2007/11/23                            2007/11/23                           22-11
                           149                        0:00        2,07                      12        20,46
       18 cm Luxury                   20:15                                 21:20                              11:47

       Sartén
                                    2007/11/23                            2007/11/24                           22-11
       cuadrado            470                        0:00        9,79                      12        28,76
                                      21:20                                 07:07                              04:34
       Luxury

       Juego de
                                    2007/11/24                            2007/11/24                           23-11
       caldero con         56                         0:00        1,17                      12         9,42
                                      07:07                                 08:17                              09:42
       dos sartenes

       Batería de 8                 2007/11/24                            2007/11/24                           23-11
                           50                         0:00        1,04                      12         8,85
       piezas Luxury                  08:17                                 09:20                              11:26


      Con base en la tabla de inventarios des-                   Como se deduce de la fórmula, una re-
      pués de aplicar DBR, utilizando un tiem-                   ducción de inventarios es directamente
      po de amortiguador de 12 horas en la                       proporcional a una reducción de capital
      restricción y suministrando la materia                     de trabajo. Para efectos de flujo de caja,
      prima de acuerdo con los tiempos de                        este también mejora si se utiliza la si-
      proceso, antes de la restricción, se ob-                   guiente definición:
      tuvo una reducción de inventario de
      $261.356.106 (tabla 5). Esta reducción                     Flujo de caja = Ebitda - Capital de traba-
      de inventario mejora sustancialmente                       jo - Activos fijos
      el capital de trabajo de la organización,
                                                                 El flujo de caja se mejora en la mis-
      porque dicho capital está definido de
                                                                 ma proporción en que se reducen los
      acuerdo con la siguiente fórmula:
                                                                 inventarios en proceso. Es decir en
      Capital de trabajo = (Cuentas por cobrar
                                                                 $261.356.106.
      + Inventario) - Cuentas por pagar


      Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción
130
Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción...


Tabla 5. Comparativo productos en proceso antes y después de aplicar TOC y
programación DBR

                           Valor
                                     Canti-dad      Cantidad      Incremento o             Incremento
                         unitario
       Producto                        actual      proyectada     reducción en          (-reducción) valor
                        de materia
                                     (unida-des)   (unidades)       unidades          inventario en proceso
                          prima

Caldero 24 cm natural     7.286         525           1.304            779                 $5.677.616

Caldero 22 cm natural     7.286         488            895             408                 $2.970.867

Caldero 26 cm natural     7.286         375           1.232            857                 $6.245.924

Caldero 30 cm natural     7.286         338            378             41                   $295.083

Caldero 20 cm pintado     7.286        7.838           199            -7.639              ($55.654.111)

Caldero 24 cm pintado     7.286        10.350          291           -10.059              ($73.291.696)

Caldero 36 cm natural     7.286        3.113           904            -2.209              ($16.091.131)

Caldero 22 cm pintado     7.286        5.075           262            -4.814              ($35.071.161)

Set de 7 piezas (4
                          7.286          75            137             62                   $453.554
cuerpos y 3 tapas)

Caldero 26 cm pintado     7.286        7.575           103            -7.472              ($54.442.814)

Caldero 18 cm pintado     7.286        3.737           184            -3.553              ($25.887.158)

Caldero 50 cm natural     7.286          38             86             49                   $355.193

Caldero ovalado
                          7.286         438             88            -350                 ($2.546.457)
pintado

Caldero 30 cm pintado     7.286        1.488            42            -1.446              ($10.535.556)

Sartén recto 18 Cm
                          7.286         438            149            -289                 ($2.103.833)
Luxury
Sartén cuadrado
                          7.286         438            470             32                   $234.974
Luxury
Juego de caldero con
                          7.286          76             56             -20                  ($143.899)
dos sartenes
Batería de 8 piezas
                          7.286         300             50            -250                 ($1.821.500)
Luxury

         Total                        42.701          6.830          -35.871             ($261.356.106)




                                                                             Escuela de Ingeniería de Antioquia
                                                                                                                  131
Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros



      Conclusiones                                               to adecuado, cuando en verdad se ne-
                                                                 cesiten, ya que en la actualidad se pue-
      Los resultados muestran que hay un                         den encontrar en la planta inventarios
      desequilibrio en los procesos de la                        de empaques y accesorios de ensamble
      planta de fundición, según la capa-                        esperando su utilización. Este tiempo
      cidad utilizada en cada uno de ellos.                      de espera equivale en promedio a cinco
      Para balancear los distintos procesos,                     días, lo que afecta el flujo de caja de la
      se debe reducir el personal de aquellos                    planta. Para eliminar ese problema o in-
      procesos donde la capacidad instalada                      eficiencia financiera, se recomienda uti-
      o disponible es mucho mayor que la ca-                     lizar la teoría de programación de DBR
      pacidad restrictiva y, a su vez, aumentar                  para obtener un mejoramiento en capi-
      la capacidad de la restricción hasta la                    tal de trabajo, reduciendo inventarios y
      necesidad de la demanda actual. Para                       mejorando el flujo de caja. Este efecto
      hacer esto sin aumentar el costo varia-                    se respalda en los resultados obtenidos
      ble de fabricación, se recomienda pasar                    en la simulación de la tabla 5.
      el personal de moldeo hacia las líneas
      de empaque de pintura. Las personas                        Los inventarios en proceso resultantes
      que se necesitarían para eliminar la res-                  de la simulación utilizada deben ser
      tricción serían cuatro por turno, en total                 $49.737.000, obteniendo una reduc-
      12 personas. Después de este cambio,                       ción del 84%. Esto ayudará a mantener
      la capacidad utilizada de los procesos la                  la planta bajo control. Se puede utilizar
      ilustra la tabla 6.                                        este resultado como control dentro de
                                                                 la planta, control que es válido siempre
      Tabla 6. Capacidad utilizada de los                        y cuando se mantengan las condiciones
      procesos después de los cambios                            de trabajo actuales. Si la restricción den-
                 Línea / Proceso               Capacidad         tro de la planta cambia, se debe calcular
        Línea de moldeo                           35%            de nuevo el estado del inventario.
        Línea de mecanizado                       16%            El flujo de caja en la planta se disminuye
        Línea de limpieza (brillado-                             en $261.356.106. Es importante tener
                                                  13%
        secado)
                                                                 en cuenta que además de mejorar el
        Empaque piezas individuales               94%            flujo de caja utilizando TOC, los inven-
        Línea de pintura                           9%            tarios de materia prima se verán reduci-
        Línea de mecanizado después                              dos, efecto que no se estudia aquí. Esto
                                                  62%
        de pintura                                               se basa en la hipótesis de que cuando
        Empaque juegos y piezas                                  se restringe la entrega de inventario con
                                                  100%
        pintadas
                                                                 base en la programación DBR, se ocasio-
      La segunda recomendación es entregar                       na un retraso en el tiempo de compra,
      los recursos de materiales en el momen-                    disminuyendo los inventarios de mate-


      Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción
132
Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción...


ria prima durante un tiempo y mejoran-                    capacidad utilizada sea mayor. Esos
do el flujo de caja de la compañía.                       procesos en orden de prioridad son: 1)
                                                          empaque de pintura, 2) mecanizado
Se recomienda a la empresa invertir
                                                          después de pintura y 3) moldeo.
inicialmente en los procesos donde la




Bibliografía
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    River, 1998. 175p.
GOLDRATT, Eliyahu y Jeff Cox. La Meta. Monterrey: El Castillo, 1998. 404 p.
-----------. El Síndrome del pajar. Madrid: Díaz de Santos, 1994. 248 p.
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PÉREZ, ARROYAVE, Hernán. Aspectos tácticos en la integración de un sistema híbrido en dirección de
     operaciones. Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2000.
SIPPER, Daniel y Robert Bulfin. Production: Planning, control and integration. Florida: McGraw-Hill, 1997.
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                                                                               Escuela de Ingeniería de Antioquia
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Aplicacion de toc en los procesos de produccion de imusa

  • 1. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción de la planta de fundición de Imusa* Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2. p. 121-133 Medellín, junio de 2008 Abraham José Abisambra Lemus** y Luis Andelfo Mantilla Cuadros*** * Artículo basado en el trabajo de grado exigido como requisito para obtener el título de Especialista en Gerencia de la Producción y el Servicio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Director del proyecto: Andrés Zapata Correa, 2007. ** Ingeniero de Minas y Metalurgia, Especialista en Alta Gerencia, Especialista en Gerencia de Producción y Servicio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. aabisambra@imusa.com.co *** Ingeniero Mecánico, Especialista en Gerencia de Producción y Servicio de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. lmantilla@emma.com.co Escuela de Ingeniería de Antioquia 121
  • 2. Aplicación de la teoría de Restricciones (TOC) a los procesos de producción de la Planta de fundición de IMUSA Abraham José Abisambra Lemus y Luis Andelfo Mantilla Cuadros Resumen La planta de fundición de IMUSA S.A., al igual que muchas plantas productivas del sector metal- mecánico que exportan sus productos, cuenta con procesos complejos y cambiantes. Además de ser flexible a las diferentes exigencias del mercado, debe estar preparada para una demanda constantemente variable. En este artículo se describe la situación actual de la planta de fundición y se expone una aplicación práctica para la reducción de inventarios, el mejoramiento del flujo de caja y de capital con la metodología de Teoría de Restricciones (TOC, por su sigla en inglés). Este artículo se convierte en una guía para las posibles mejoras que se pueden obtener en una planta, siguiendo los pasos de TOC y utilizando los recursos en el momento correcto. Este trabajo se basa en una planta en particular, pero las mejoras y cambios se pueden aplicar a cualquier sector industrial o de servicio. Palabras Clave: TOC, teoría de restricciones, inventarios, planta de fundición. Abstract The plant of smelting of IMUSA S.A., like many productive plants of the metal mechanics sector that export their products, has complex and changing processes that, in addition to being flexible to the different exigencies from the market, must be prepared for a constantly variable demand. In this paper the present situation of the smelting plant is described and a practical application for the reduction of inventories, the improvement of the cash flow and capital under the metho- dology is formulated by Theory of Constraints TOC. This paper becomes a guide for the possible improvements that can be obtained in a plant, following the stages of TOC and using the resour- ces at the correct moment. This work is based on a particular plant, but the improvements and changes can be applied to any industrial or service sector. Key words: TOC, theory of constraints, inventories, plant of smelting. 122
  • 3. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción de la planta de fundición de Imusa Abraham José Abisambra Lemus y Luis Andelfo Mantilla Cuadros Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2. p. 121-133. Medellín, junio de 2008 Introducción afirmar es que Goldratt tiene el mérito de haber encontrado una forma que Existen diferentes versiones que intentan permite a la mayoría de las personas establecer el origen de la teoría de el uso correcto de dichas herramientas restricciones (TOC, theory of constraints). con una alta probabilidad de conseguir La más conocida de ellas se atribuye a mejores resultados. Eliyahu Goldratt y se basa en la creación de un algoritmo de programación en Para algunos estudiosos de la adminis- los años setenta. Otros autores afirman tración de las empresas, la cada vez más que en realidad TOC nace del trabajo empobrecida posición de competencia de diversos investigadores de todo internacional se debe en gran parte a el mundo y como evidencia señalan prácticas administrativas obsoletas y algunas características de esta teoría que deficientes procedimientos contables. no fueron desarrolladas por Goldratt. De ahí que se haya emprendido una Entre ellas se mencionan: la teoría de búsqueda de nuevos métodos que pue- colas, el costeo directo, la simulación dan revertir esta situación. TOC ofrece y el throughput (rendimiento, término un método no sólo para sincronizar la que se podría considerar como la tasa producción, sino también para mejo- a la que el sistema genera dinero por rar continuamente mientras se traba- medio de las ventas). Lo que sí se puede ja. TOC postula que existen múltiples Escuela de Ingeniería de Antioquia 123
  • 4. Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros restricciones identificables asociadas de empaque y diseño de producto. Por con la operación de cualquier empre- tal motivo, es necesario saber, en todo sa (restricciones físicas, de mercado y momento, la capacidad de cada proceso políticas) y la administración debe ser para tomar decisiones concernientes a capaz de ejercer control de dichas ope- tiempos de entrega, tiempos de máqui- raciones, de forma tal que se puedan na y recursos de mano de obra. Adicio- identificar estas restricciones, con la fi- nalmente, es necesario utilizar los recur- nalidad de que los recursos asociados a sos disponibles en forma eficiente para ellas puedan ser utilizados de la mejor lograr elaborar productos con los costos manera posible. TOC es una forma de estándares esperados o menores. trabajo que enfoca todos sus esfuerzos El problema de existencia de inventarios en conseguir mejoras sustanciales en el de producto en proceso en la planta de flujo de caja, inventarios y capital de tra- fundición demanda mayor capital de bajo; además permite obtener mejoras trabajo y, por ende, reduce su flujo de sin mayor inversión. caja, haciéndola improductiva y poco competitiva. Este trabajo analiza las po- Método sibles causas de esta situación y presen- Planteamiento del ta una propuesta para reducir dichos inventarios. problema IMUSA S.A. es una empresa dedicada al Situación actual diseño y fabricación de artículos para El proceso de fundición para la fabri- el hogar. Dentro de los procesos funda- cación de un producto empieza con la mentales de producción se encuentra la selección de la chatarra y los diferentes planta de fundición, en la cual se elabo- lotes de materia prima suministrados ran productos de alta demanda para la por el proveedor. Para esto se utiliza un organización, como son los calderos y macro de Excel; el objetivo es combinar los sartenes de aluminio. los lingotes disponibles y seleccionar los Los procesos en la planta de fundición indicados con base en su aleación. Luego son complejos y cambiantes, lo cual estos lingotes son cargados en el horno y exige una planta altamente flexible que llevados al estado líquido a una tempera- debe expandirse y contraerse según la tura de trabajo de 780 °C. Una vez el ma- demanda del momento, ya que la orga- terial está en estado líquido se transvasa nización vende en todo el continente a las máquinas de moldeo que le dan al americano, desde el Canadá a la Argen- producto la forma correspondiente. Una tina, y en cada uno de estos mercados vez el producto tiene la forma definitiva, se encuentra con distintas exigencias pasa a las líneas de mecanizado donde Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción 124
  • 5. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción... se quitan los vaciaderos de moldeo, se de la planta, utilizando las 22 referen- mecaniza, se limpia y se seca para su pos- cias que hacen el 80% de la facturación terior empaque o para pasar al proceso mensual. Siguiendo el método de traba- de pintura. Si pasa al proceso de pintu- jo y de mejoramiento de TOC, como se ra, el artículo es decapado y luego se le describe a continuación, se obtuvieron aplica la pintura correspondiente. Final- las capacidades de tiempo y mano de mente, se hace un mecanizado final y se obra necesarias para suplir la demanda. empaca (tabla 1). El método utilizado es la siguiente: - Identificar la restricción Tabla 1: Líneas y procesos que componen la planta de fundición y su - Explotar al máximo la restricción capacidad: - Subordinar los demás procesos a la restricción Línea / Proceso Capacidad Línea de moldeo 27% - Mejorar la restricción Línea de mecanizado 16% - Reiniciar el ciclo Línea de limpieza (brillado- 13% La línea de empaque de juegos o piezas secado) pintadas tiene un 226% de capacidad Empaque piezas individuales 94% utilizada. De hecho, esta situación se Línea de pintura 9% ve reflejada en el tiempo extra de 900 Línea de mecanizado después de pintura 62% horas que se están consumiendo en esa Empaque juegos y piezas área. Este proceso de empaque trabaja 226% tres turnos al mes de lunes a sábado. pintadas Cuenta con cuatro operarios por turno La planta de fundición tiene un historial y es una línea que se dedica al empa- de tiempo extra de 900 horas mensua- que de juegos y baterías de la planta les. Este tiempo extra se utiliza en las de fundición. Un juego está compuesto áreas donde la restricción las obliga a por más de una pieza individual y una utilizar este tiempo de trabajo necesario batería es un conjunto de piezas indivi- para poder cumplir la demanda. Inicial- duales que forman un kit completo de mente se obtuvo la demanda mensual cocina (figura 1). Escuela de Ingeniería de Antioquia 125
  • 6. Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros 12,000 Capacidad requerida Mensual en Horas 10,000 Capacidad Disponible 8,000 Horas 6,000 4,000 2,000 0 Moldeo Brillado y Mecanizado Empaque Secado despues de pintura Pintura Procesos Figura 1. Comparación de capacidades La línea de empaque tiene como fun- planta. El inventario en proceso antes ción única empacar juegos y baterías. de la restricción (empaque pintura) apa- Sin embargo, a pesar de que esta línea rece en la tabla 2. tiene una capacidad de trabajo excesi- Tabla 2. Inventario en proceso antes de va, a veces es programada también para empaque empacar piezas individuales. Esto ocu- rre cuando se hace una mala programa- Cantidad Producto Valor Total ción durante la planeación de la línea (unidades) de mecanizado. Total Inventarios en 42,701 $311.115.843 En la planta de fundición se deben em- Proceso  pacar las referencias individuales en línea con el mecanizado y la limpieza, El Área de Programación de la Compañía lo cual es factible siempre y cuando se depende del Departamento de Logística haga una programación adecuada de y tiene como función la programación los procesos. Lamentablemente, esto de las referencias demandadas en cada no siempre ocurre. Si se pone atención máquina y el análisis de las necesidades a los demás procesos de la planta, se de recurso humano en cada uno de los puede notar que el resto de líneas tiene procesos. Dicha programación debe te- una capacidad sobrante de producción ner en cuenta las restricciones del pro- entre el 13% y 60%, que se refleja en ceso y basar sus proyecciones de entre- los inventarios en proceso que tiene la ga y necesidades de recurso sobre esto. Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción 126
  • 7. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción... Luego de este estudio y la realización de do, brillado, pintura y mecanizado la matriz de capacidades es posible me- después de pintura, si lo requiere jorar la situación de la planta de manera el producto en elaboración. A este sustancial, sin hacer mayor inversión, valor se debe adicionar el valor que aplicando las siguientes oportunidades se desee en el amortiguador de la de mejora: restricción. - Eliminación de la restricción - Programar la restricción (tabla 4). - Reducción de inventarios Para ello se debe tener en cuenta: - Cambio del método de programa- a) La liberación de materiales se ción actual, basado en la restric- realiza según la programación finita ción. hacia atrás, contando con los tiem- pos de proceso antes de la restric- Propuesta de mejoramiento ción, los tiempos de la restricción y De acuerdo con lo expresado y luego el buffer dado a la restricción. de identificar la restricción de empa- b) Los tamaños de los buffers se de- que en pintura, se hizo una propuesta terminarán empíricamente; para el de implementación de programación ejemplo se tomaron 12 horas, que Drum, Buffer, Rope (DBR, por sus sigla es el tiempo máximo que se ha de- en inglés) en la restricción encontrada. morado históricamente la repara- Para ello se sugiere emplear el sistema ción de los equipos de mecanizado de información que posee la organiza- antes de la restricción; si hay con- ción, teniendo en cuenta que se debe tinuos huecos en el amortiguador, hacer una programación finita hacia esto indicará que el valor del amor- atrás y hacia delante respectivamente, tiguador es bajo. Si es totalmente y para ello es necesario definir el tiem- estable, se debe buscar una posi- po de procesamiento de cada pedido, ble reducción. antes de la restricción y posterior a ella, c) Realizar la programación de la considerando: restricción, partiendo de los pedi- - Eliminar la restricción trasladando dos de los clientes y calculando los el personal del área de moldeo ha- buffers reales. Si existen pedidos con cia el proceso de empaque. buffers negativos o inferiores al valor - Determinar los tiempos de prepa- deseado, se debe buscar la forma ración y operación para cada pedi- de dar prioridad a la utilización de la do en los procesos “aguas arriba” de restricción, atendiendo los pedidos la restricción, que para el caso son que generen mayor throughtputs los procesos de moldeo, mecaniza- por minuto de operación. Escuela de Ingeniería de Antioquia 127
  • 8. Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros Tabla 3. Algunos tiempos de proceso antes de la restricción y después de la restricción, en minutos. Cantidad Antes de la restricción Restricción Producto Pedido Tiempo de Tiempo de Tiempo Tiempo de Tiempo de Tiempo (unidades) preparación producción total preparación producción total Caldero 24 cm 1,304 160 7,434 7,594 0 3,261 3,261 natural Caldero 22 cm 895 160 5,372 5,532 0 2,238 2,238 natural Caldero 20 cm 989 160 5,865 6,025 0 0 0 natural Caldero 26 cm 1,232 160 6,510 6,670 0 3,081 3,081 natural Caldero 18 cm 1,211 160 6,399 6,559 0 0 0 natural Caldero 30 cm 378 260 2,730 2,990 0 630 630 natural Caldero 14 cm 462 260 3,276 3,536 0 0 0 natural Caldero 20 cm 199 160 7,940 8,100 0 398 398 pintado El throughtput de la restricción (empa- Como se muestra en la tabla 3, luego de que) mejoró un 100% con respecto a su nivelar los procesos y realizar la progra- estado inicial. Lo que se hizo fue aumen- mación semanal de la planta usando la tar la capacidad de empaque al doble, teoría de DBR, pueden determinarse los llevando la restricción de una capacidad inventarios que deberían estar en proce- usada de 226% a 100%. De esta forma so sin afectar las entregas. Es importante se eliminaron los tiempos extras y se du- recordar que la pretensión es hallar el es- plicó la velocidad de empaque. Como el tado de los inventarios que la planta debe proceso de moldeo tiene una capacidad tener, considerando un método específi- ociosa del 40%, se escogió personal de co. De acuerdo con TOC, no se trata de eli- esta área y se pusieron cuatro operarios minar los inventarios totalmente, sino de por turno en empaque. Como son dos tener un estado de inventario acertado. áreas distintas, el personal de moldeo Para esto se deben obtener unos amorti- debe ser entrenado durante un mes, y guadores o buffers, para que la planta no solo en ese término se pueden obtener pierda reacción ante un pedido urgente o los resultados de throughtput mejorado no sufra daños en la máquina. Los amorti- aquí expuestos. guadores que se utilizarán son de tiempo Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción 128
  • 9. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción... y estandarizados o escogidos con base recurrir a la experiencia y al conocimiento en la experiencia. Algunos técnicos de- que se tiene de la planta para designar el signan los amortiguadores como el 30% amortiguador necesario, que puede ser de la producción semanal o mensual, de- ajustado en el tiempo, dependiendo de pendiendo del sistema de programación los resultados que se obtengan después de la planta; en este caso se ha decidido de su implementación. Tabla 4. Programación maestra en la restricción para una semana tipo de Fundición IMUSA Drum Buffer Rope Tiempo Buffer aguas Fecha Cantidad Fecha Preparación Proceso de la arriba Producto Fecha fin de (unidades) comienzo (horas) (horas) restricción de la recibo (horas) restricción (horas) Caldero 24 cm 2007/11/19 2007/11/20 17/11 1.304 0:00 27,17 12 126,57 natural 00:00 03:10 00:46 Caldero 22 cm 2007/11/20 2007/11/20 15/11 895 0:00 18,65 12 92,19 natural 03:10 21:49 18:58 Caldero 26 cm 2007/11/20 2007/11/21 15/11 1.232 0:00 25,67 12 111,17 natural 21:49 23:29 18:39 Caldero 30 cm 2007/11/21 2007/11/22 19/11 378 0:00 5,25 12 49,84 natural 23:29 04:44 09:39 Caldero 20 cm 2007/11/22 2007/11/22 16/11 199 0:00 3,32 12 135,00 pintado 04:44 08:04 01:44 Caldero 24 cm 2007/11/22 2007/11/22 20/11 291 0:00 4,52 12 35,05 pintado 08:04 12:35 09:01 Caldero 36 cm 2007/11/22 2007/11/23 19/11 904 0:00 19,59 12 67,96 natural 12:35 08:10 04:37 Caldero 22 cm 2007/11/23 2007/11/23 21/11 262 0:00 3,63 12 35,23 pintado 08:10 11:48 08:56 Set de 7 piezas 2007/11/23 2007/11/23 22/11 (4 cuerpos y 3 137 0:00 1,66 12 22,07 11:48 13:28 01:44 tapas) Caldero 26 cm 2007/11/23 2007/11/23 22/11 103 0:00 1,24 12 17,19 pintado 13:28 14:43 08:17 Caldero 18 cm 2007/11/23 2007/11/23 21/11 184 0:00 2,56 12 27,20 pintado 14:43 17:17 23:31 continúa... Escuela de Ingeniería de Antioquia 129
  • 10. Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros Tabla 4. Continuación Drum Buffer Rope Tiempo Buffer aguas Fecha Cantidad Fecha Preparación Proceso de la arriba Producto Fecha fin de (unidades) comienzo (horas) (horas) restricción de la recibo (horas) restricción (horas) Caldero 50 cm 2007/11/23 2007/11/23 22/11 86 0.00 1,20 12 14,84 natural 17:17 18:29 14:27 Caldero 2007/11/23 2007/11/23 22-11 ovalado 88 0:00 1,06 12 17,50 18:29 19:33 12:59 pintado Caldero 30 cm 2007/11/23 2007/11/23 22-11 42 0:00 0,69 12 30,33 pintado 19:33 20:15 01:13 Sartén recto 2007/11/23 2007/11/23 22-11 149 0:00 2,07 12 20,46 18 cm Luxury 20:15 21:20 11:47 Sartén 2007/11/23 2007/11/24 22-11 cuadrado 470 0:00 9,79 12 28,76 21:20 07:07 04:34 Luxury Juego de 2007/11/24 2007/11/24 23-11 caldero con 56 0:00 1,17 12 9,42 07:07 08:17 09:42 dos sartenes Batería de 8 2007/11/24 2007/11/24 23-11 50 0:00 1,04 12 8,85 piezas Luxury 08:17 09:20 11:26 Con base en la tabla de inventarios des- Como se deduce de la fórmula, una re- pués de aplicar DBR, utilizando un tiem- ducción de inventarios es directamente po de amortiguador de 12 horas en la proporcional a una reducción de capital restricción y suministrando la materia de trabajo. Para efectos de flujo de caja, prima de acuerdo con los tiempos de este también mejora si se utiliza la si- proceso, antes de la restricción, se ob- guiente definición: tuvo una reducción de inventario de $261.356.106 (tabla 5). Esta reducción Flujo de caja = Ebitda - Capital de traba- de inventario mejora sustancialmente jo - Activos fijos el capital de trabajo de la organización, El flujo de caja se mejora en la mis- porque dicho capital está definido de ma proporción en que se reducen los acuerdo con la siguiente fórmula: inventarios en proceso. Es decir en Capital de trabajo = (Cuentas por cobrar $261.356.106. + Inventario) - Cuentas por pagar Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción 130
  • 11. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción... Tabla 5. Comparativo productos en proceso antes y después de aplicar TOC y programación DBR Valor Canti-dad Cantidad Incremento o Incremento unitario Producto actual proyectada reducción en (-reducción) valor de materia (unida-des) (unidades) unidades inventario en proceso prima Caldero 24 cm natural 7.286 525 1.304 779 $5.677.616 Caldero 22 cm natural 7.286 488 895 408 $2.970.867 Caldero 26 cm natural 7.286 375 1.232 857 $6.245.924 Caldero 30 cm natural 7.286 338 378 41 $295.083 Caldero 20 cm pintado 7.286 7.838 199 -7.639 ($55.654.111) Caldero 24 cm pintado 7.286 10.350 291 -10.059 ($73.291.696) Caldero 36 cm natural 7.286 3.113 904 -2.209 ($16.091.131) Caldero 22 cm pintado 7.286 5.075 262 -4.814 ($35.071.161) Set de 7 piezas (4 7.286 75 137 62 $453.554 cuerpos y 3 tapas) Caldero 26 cm pintado 7.286 7.575 103 -7.472 ($54.442.814) Caldero 18 cm pintado 7.286 3.737 184 -3.553 ($25.887.158) Caldero 50 cm natural 7.286 38 86 49 $355.193 Caldero ovalado 7.286 438 88 -350 ($2.546.457) pintado Caldero 30 cm pintado 7.286 1.488 42 -1.446 ($10.535.556) Sartén recto 18 Cm 7.286 438 149 -289 ($2.103.833) Luxury Sartén cuadrado 7.286 438 470 32 $234.974 Luxury Juego de caldero con 7.286 76 56 -20 ($143.899) dos sartenes Batería de 8 piezas 7.286 300 50 -250 ($1.821.500) Luxury Total 42.701 6.830 -35.871 ($261.356.106) Escuela de Ingeniería de Antioquia 131
  • 12. Abisambra Lemus / Mantilla Cuadros Conclusiones to adecuado, cuando en verdad se ne- cesiten, ya que en la actualidad se pue- Los resultados muestran que hay un den encontrar en la planta inventarios desequilibrio en los procesos de la de empaques y accesorios de ensamble planta de fundición, según la capa- esperando su utilización. Este tiempo cidad utilizada en cada uno de ellos. de espera equivale en promedio a cinco Para balancear los distintos procesos, días, lo que afecta el flujo de caja de la se debe reducir el personal de aquellos planta. Para eliminar ese problema o in- procesos donde la capacidad instalada eficiencia financiera, se recomienda uti- o disponible es mucho mayor que la ca- lizar la teoría de programación de DBR pacidad restrictiva y, a su vez, aumentar para obtener un mejoramiento en capi- la capacidad de la restricción hasta la tal de trabajo, reduciendo inventarios y necesidad de la demanda actual. Para mejorando el flujo de caja. Este efecto hacer esto sin aumentar el costo varia- se respalda en los resultados obtenidos ble de fabricación, se recomienda pasar en la simulación de la tabla 5. el personal de moldeo hacia las líneas de empaque de pintura. Las personas Los inventarios en proceso resultantes que se necesitarían para eliminar la res- de la simulación utilizada deben ser tricción serían cuatro por turno, en total $49.737.000, obteniendo una reduc- 12 personas. Después de este cambio, ción del 84%. Esto ayudará a mantener la capacidad utilizada de los procesos la la planta bajo control. Se puede utilizar ilustra la tabla 6. este resultado como control dentro de la planta, control que es válido siempre Tabla 6. Capacidad utilizada de los y cuando se mantengan las condiciones procesos después de los cambios de trabajo actuales. Si la restricción den- Línea / Proceso Capacidad tro de la planta cambia, se debe calcular Línea de moldeo 35% de nuevo el estado del inventario. Línea de mecanizado 16% El flujo de caja en la planta se disminuye Línea de limpieza (brillado- en $261.356.106. Es importante tener 13% secado) en cuenta que además de mejorar el Empaque piezas individuales 94% flujo de caja utilizando TOC, los inven- Línea de pintura 9% tarios de materia prima se verán reduci- Línea de mecanizado después dos, efecto que no se estudia aquí. Esto 62% de pintura se basa en la hipótesis de que cuando Empaque juegos y piezas se restringe la entrega de inventario con 100% pintadas base en la programación DBR, se ocasio- La segunda recomendación es entregar na un retraso en el tiempo de compra, los recursos de materiales en el momen- disminuyendo los inventarios de mate- Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 2 pp 121-133 Medellín, junio de 2008 / Producción 132
  • 13. Aplicación de la teoría de restricciones (toc) a los procesos de producción... ria prima durante un tiempo y mejoran- capacidad utilizada sea mayor. Esos do el flujo de caja de la compañía. procesos en orden de prioridad son: 1) empaque de pintura, 2) mecanizado Se recomienda a la empresa invertir después de pintura y 3) moldeo. inicialmente en los procesos donde la Bibliografía CORBETT, Thomas. Throughput accounting: TOC’s management accounting system. New York: The North River, 1998. 175p. GOLDRATT, Eliyahu y Jeff Cox. La Meta. Monterrey: El Castillo, 1998. 404 p. -----------. El Síndrome del pajar. Madrid: Díaz de Santos, 1994. 248 p. -----------. The Production TOC Way. New York: The North River, 2003. 305 p. PÉREZ, ARROYAVE, Hernán. Aspectos tácticos en la integración de un sistema híbrido en dirección de operaciones. Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2000. SIPPER, Daniel y Robert Bulfin. Production: Planning, control and integration. Florida: McGraw-Hill, 1997. 630 p. Escuela de Ingeniería de Antioquia 133