SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
OPTIMIZACION DE UNA BASE METALICA PARA EL AJUSTE
DE HERRAMIENTAS DE TORNEAR. Caso: Taller de Maquinas-
   Herramientas del Instituto Universitario de Tecnología
                    “Alonso Gamero”.




         Tutor:                        Autores:
TSU Especialista Rojas Dilio     Br. Acurero Antonio
                                 Br. Brett Cesar
•IMPORTANCIA DEL TORNEADO EN LAS INDUSTRIAS
METALMECANICAS


•LA FORMACION EN EL TALLER DE MAQUINAS DEL
IUTAG


•DISTRIBUCION DEL PROYECTO.
Planteamiento
del Problema

 Objetivos

Justificación

 Alcances

Limitaciones
¿COMO MEJORARÁ LA EFICACIA DEL
Planteamiento
del Problema    ACCESORIO     CON    LA   ACCIÓN
 Objetivos      CORRECTIVA QUE SE LLEVARÁ A CABO
                SOBRE EL MISMO?
Justificación

 Alcances

Limitaciones    ¿OPTIMIZANDO LA BASE METALICA
                PARA EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE
                TORNEAR MEJORARÁ LA EFICIENCIA A
                LA HORA DE MAQUINAR ACERO?
Planteamiento
del Problema

 Objetivos      OPTIMIZAR   UNA BASE METÁLICA PARA

Justificación   EL AJUSTE       DE HERRAMIENTAS DE
 Alcances       TORNEAR EN EL TALLER DE MÁQUINAS-
Limitaciones    HERRAMIENTAS       DEL     INSTITUTO
                UNIVERSITARIO      DE    TECNOLOGÍA
                “ALONSO GAMERO”.
Planteamiento   •DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA BASE
del Problema    METÁLICA PARA EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE TORNEAR
                MEDIANTE OBSERVACIONES DIRECTAS Y ENTREVISTAS AL
 Objetivos      PERSONAL DEL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS.

                •ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA        LLEVAR   A   CABO   LA
Justificación   OPTIMIZACION DE LA BASE METALICA.

 Alcances       • APLICAR TÉCNICAS DE CONFORMADO PARA LA OBTENCIÓN
                DEL ACCESORIO OPTIMIZADO.
Limitaciones
                •REALIZAR  ENSAYOS    PARA    EVALUAR     EL   ÓPTIMO
                FUNCIONAMIENTO DEL ACCESORIO EN EL TALLER DE MAQUINAS-
                HERRAMIENTAS.
•Mejora de los procesos de mecanizado de piezas de acero
Planteamiento   en el taller de Maquinas-Herramientas del IUTAG.
del Problema
                •Mejorar la calidad de las practicas de la cátedra Maquinas-
 Objetivos      Herramientas dictadas en el IUTAG.

Justificación   •Los procesos de cortes se harán con mayor exactitud y
                seguridad.
 Alcances
                •Beneficio a estudiantes y personal obrero de la institución.
Limitaciones
•Se podrá maquinar con el accesorio materiales del
Planteamiento
del Problema    alta ductilidad ( Aluminio, cobre entre otros) como

 Objetivos
                también acero 1020.

Justificación
                •Se efectuara contando con equipos y herramientas
 Alcances       del instituto.
Limitaciones
                •Mejorara el ajuste de la herramienta y a su vez el uso
                del torno.
•La base metálica solo se podrá utilizar en los tornos
Planteamiento   marca Pinacho modelo SP/180 .
del Problema

 Objetivos
                •No podrá trabajar con cuchillas mayor de ½ pulgada de
Justificación   espesor.
 Alcances

Limitaciones
•Arrieta, Derwin y Oria Omar (2006) “Reactivación del torno
               Universal Gromatic modelo Greonwegen Stadionweg Nº 21
               del taller de Máquinas-Herramientas del Instituto Universitario
               de Tecnología Alonso Gamero”.
Antecedentes
               •Gómez O. y A. López (2005) Estudio de métodos técnicos
   Bases
  Teóricas     para la recuperación de Herramientas de Corte de Acero
               Rápido para torneado, Caso: taller de Máquinas-Herramientas
               del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”.

               •Chirinos, Arlindo (2003) en su trabajo titulado: Diseño de un
               Accesorio para piezas curvas Caso: Taller de Máquinas
               Herramientas del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso
               Gamero”.
•Torno

Antecedentes
               •Torneado

   Bases       •Refrentado
  Teóricas

               •Materiales

               •Estructura del torno
En relación al Desarrollo Tecnológico, Fidias (2002), dice que es la
            construcción, adaptación, desarrollo y transformación de los equipos
            y materiales según su funcionamiento (Pág. 89).

                  según las normas de Elaboración y Presentación del Trabajo
            Especial de Grado I.U.T.A.G (2004), a la Innovación Tecnológica se le
            designa la incorporación del conocimiento científico y tecnológico
Modalidad   propio o ajeno, con el objeto de crear o modificar un proceso
            productivo, un artefacto o una máquina, para cumplir un fin valioso
            para una sociedad (Pág. 5).

                 Tomando en consideración lo ante expuesto la naturaleza de la
            investigación del presente proyecto, se enmarcó en la modalidad de
            un Desarrollo Tecnológico, ya que se pretende la Optimización de una
            base metálica para el ajuste de herramientas de tornear que aportara la
            ayuda necesaria para el Taller de Maquinas-Herramientas y del mismo
            modo beneficiará a los alumnos que cursan la Cátedra de Maquinas y
            Herramientas en esta área. De manera que la optimización de este
            accesorio, será de gran ayuda para la comunidad iutagista, porque
            fomentará y fortalecerá los conocimientos de los Mecánicos, ya que se
            verán reflejados algunos conocimientos y conceptos que se manejan
            en dicha materia.
Fases
        FASE I: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES




        FASE II: PRESENTACION DE ESTRATEGIAS
Fases

        FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO



        FASE IV: EJECUCIÓN DE ENSAYOS
FASE I: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES




Fase I
FASE I: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES



         Nº                Preguntas                 Encuestados   Si   No

              ¿Cree Ud. que el estado actual del
                                                         4         0    4
         1 portaherramienta es aceptable?
              ¿Considera      Ud.        que    el
Fase I   2 portaherramienta         es   necesario       4         4    0
              para trabajar en el torno Pinacho?
              ¿Cree Ud. que optimizando el
         3 portaherramienta         mejorara    la       4         4    0
              calidad del producto?
              ¿Esta Ud. de acuerdo que se
         4                                               4         4    0
              optimice el portaherramientas?
FASE II: PRESENTACION DE ESTRATEGIAS


                                               Acciones         Recursos      Recursos
          Componentes         Fallas                                                     Tiempo
                                              correctivas       Técnicos      Humanos

                                                                Oxicorte
                           Alto nivel de
            Pletinas                          Reemplazo         Esmeril                  3 días
                            corrosión
                                                               Fresadora

                            Diámetro
Fase II    Tornillo de    pequeño y alto    Sustitución de
                                                               Comercial                  1 día
             apriete         nivel de          tornillo
                            corrosión
                          Longitud muy
                                            Sustituido por                    Operador
           Tornillo de    pequeña y alto
                                              uno de 5/8       Comercial      Mecánico    1 día
             ajuste          nivel de
                                               pulgada
                            corrosión
                           Poseía solo 2    Colocación de 3
            Tornillo
                          tornillos de D=   prisioneros de     Comercial                  1 día
           prisioneros
                              3/16”             5/16”
                                                              Pintura Negra
          Base Metálica     Corrosión          Pintarla                                   1 día
                                                                 y Gris
FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO




Fase III
FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO




Fase III
FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO




Fase III
FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO




Fase III
Ensayo
            El ensayo consistió en colocar en la base metálica para el
         ajuste de herramientas de tornear una cuchilla de ½ “ para
         maquinar acero, colocándolo en el torno Pinacho S/P 180
         para verificar la eficiencia a la hora de maquinar barras de
         acero 1020. Y también conocer o comprobar que al
Ensayo   maquinar dichas barras no se produce vibración en
         comparación con la anteriormente expuesta. Dicho ensayo
         fue realizado contando con la colaboración de herramientas
         de la institución profesores y personar obrero del Taller de
         Maquinas-Herramientas.

             Luego de realizar el ensayo se pudo corroborar que el
         portaherramienta cumple al 100% con los objetivos y metas
         planteadas en comparación con el otro proceso.
FASE IV: EJECUCIÓN DE ENSAYOS




Fase IV
Conclusiones
               Mediante el diagnostico visual y entrevista se logro obtener
               información de la base metálica sobre el problema que persistía en
               ella.

                     Se propusieron estrategias para la optimización de la base
               metálica ya que algunos accesorios no están actos para su uso. Esto
               con el fin de mejorar la calidad tanto en material como en tiempo.
Conclusiones
                   Se ejecutaron las estrategias para mejorar el sistema operativo de
               los accesorios ya que la misma se encontraba en funcionamiento aun
               cuando presentaba ciertos problemas ya que no trabajaba con acero
               y presentaba vibraciones.

                   Se realizaron las pruebas obteniendo como resultados que el
               accesorio cumple las expectativas que se esperaban.

                  La optimización de la base metálica, se puede decir que se obtuvo
               de lo analizado en este proyecto. Un sistema que otorga altos niveles
               de seguridad al operario que disminuye costo operativo.
Recomendacio
    nes
Diapositivas antonio acurero

Más contenido relacionado

Similar a Diapositivas antonio acurero

Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos
Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos
Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos Caro Fragola
 
TallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docx
TallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docxTallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docx
TallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docx02ASHUROSALINDAMIGUE
 
FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...
FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...
FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...JorgeCastilloCobeas1
 
Silabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceriaSilabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceriagonzaloedwin1
 
Silabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceriaSilabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceriagonzaloedwin1
 
Máquina peladora y cortadora de papas
Máquina peladora y cortadora de papasMáquina peladora y cortadora de papas
Máquina peladora y cortadora de papasDiego Eslava
 
Inspeccion de Tuberia de Perforacion
Inspeccion de Tuberia de PerforacionInspeccion de Tuberia de Perforacion
Inspeccion de Tuberia de PerforacionMagnus Fernandez
 
Proyecto calandra
Proyecto calandraProyecto calandra
Proyecto calandra'Jorge Paez
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR LOS RIESGOS LABORALES UTI...
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR  LOS RIESGOS LABORALES UTI...IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR  LOS RIESGOS LABORALES UTI...
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR LOS RIESGOS LABORALES UTI...LUIS FERNANDO SANCHEZ QUINCHUELA
 
FyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato Monopoli
FyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato MonopoliFyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato Monopoli
FyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato MonopoliCDyTE
 
Sr. William Adamson - Productividad en la industria minera
Sr. William Adamson - Productividad en la industria mineraSr. William Adamson - Productividad en la industria minera
Sr. William Adamson - Productividad en la industria mineraINACAP
 

Similar a Diapositivas antonio acurero (20)

Procesos torno
Procesos tornoProcesos torno
Procesos torno
 
Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos
Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos
Presentación proyecto diseño máquina pegadora de cantos
 
Eia 11 (145 156)-- doe
Eia 11 (145 156)-- doeEia 11 (145 156)-- doe
Eia 11 (145 156)-- doe
 
TallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docx
TallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docxTallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docx
TallerINV2 Trabajo de Investigación TECNOLOGICO-2.docx
 
FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...
FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...
FABRICACION DE PARTES MECANICAS PARA EQUIPOS SECTOR PETROLERO POR LA EMPREESA...
 
Silabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceriaSilabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceria
 
Silabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceriaSilabos de fresadora y matriceria
Silabos de fresadora y matriceria
 
Máquina peladora y cortadora de papas
Máquina peladora y cortadora de papasMáquina peladora y cortadora de papas
Máquina peladora y cortadora de papas
 
Inspeccion de Tuberia de Perforacion
Inspeccion de Tuberia de PerforacionInspeccion de Tuberia de Perforacion
Inspeccion de Tuberia de Perforacion
 
Proyecto calandra
Proyecto calandraProyecto calandra
Proyecto calandra
 
Laboratorio de cnc torno
Laboratorio de cnc tornoLaboratorio de cnc torno
Laboratorio de cnc torno
 
Torno cnc
Torno cncTorno cnc
Torno cnc
 
Detalle silabo uss
Detalle silabo ussDetalle silabo uss
Detalle silabo uss
 
guzman.docx
guzman.docxguzman.docx
guzman.docx
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR LOS RIESGOS LABORALES UTI...
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR  LOS RIESGOS LABORALES UTI...IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR  LOS RIESGOS LABORALES UTI...
IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO DE CORTE PARA ELIMINAR LOS RIESGOS LABORALES UTI...
 
FyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato Monopoli
FyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato MonopoliFyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato Monopoli
FyTM 2011-2012: Practica impartida por Donato Monopoli
 
Trabajo final-act11
Trabajo final-act11Trabajo final-act11
Trabajo final-act11
 
Sr. William Adamson - Productividad en la industria minera
Sr. William Adamson - Productividad en la industria mineraSr. William Adamson - Productividad en la industria minera
Sr. William Adamson - Productividad en la industria minera
 
Perfil de construcciones metalicas
Perfil de construcciones metalicasPerfil de construcciones metalicas
Perfil de construcciones metalicas
 
6perdidas.pptx
6perdidas.pptx6perdidas.pptx
6perdidas.pptx
 

Diapositivas antonio acurero

  • 1.
  • 2. OPTIMIZACION DE UNA BASE METALICA PARA EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE TORNEAR. Caso: Taller de Maquinas- Herramientas del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”. Tutor: Autores: TSU Especialista Rojas Dilio Br. Acurero Antonio Br. Brett Cesar
  • 3. •IMPORTANCIA DEL TORNEADO EN LAS INDUSTRIAS METALMECANICAS •LA FORMACION EN EL TALLER DE MAQUINAS DEL IUTAG •DISTRIBUCION DEL PROYECTO.
  • 5. ¿COMO MEJORARÁ LA EFICACIA DEL Planteamiento del Problema ACCESORIO CON LA ACCIÓN Objetivos CORRECTIVA QUE SE LLEVARÁ A CABO SOBRE EL MISMO? Justificación Alcances Limitaciones ¿OPTIMIZANDO LA BASE METALICA PARA EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE TORNEAR MEJORARÁ LA EFICIENCIA A LA HORA DE MAQUINAR ACERO?
  • 6. Planteamiento del Problema Objetivos OPTIMIZAR UNA BASE METÁLICA PARA Justificación EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE Alcances TORNEAR EN EL TALLER DE MÁQUINAS- Limitaciones HERRAMIENTAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA “ALONSO GAMERO”.
  • 7. Planteamiento •DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA BASE del Problema METÁLICA PARA EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE TORNEAR MEDIANTE OBSERVACIONES DIRECTAS Y ENTREVISTAS AL Objetivos PERSONAL DEL TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS. •ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA LLEVAR A CABO LA Justificación OPTIMIZACION DE LA BASE METALICA. Alcances • APLICAR TÉCNICAS DE CONFORMADO PARA LA OBTENCIÓN DEL ACCESORIO OPTIMIZADO. Limitaciones •REALIZAR ENSAYOS PARA EVALUAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ACCESORIO EN EL TALLER DE MAQUINAS- HERRAMIENTAS.
  • 8. •Mejora de los procesos de mecanizado de piezas de acero Planteamiento en el taller de Maquinas-Herramientas del IUTAG. del Problema •Mejorar la calidad de las practicas de la cátedra Maquinas- Objetivos Herramientas dictadas en el IUTAG. Justificación •Los procesos de cortes se harán con mayor exactitud y seguridad. Alcances •Beneficio a estudiantes y personal obrero de la institución. Limitaciones
  • 9. •Se podrá maquinar con el accesorio materiales del Planteamiento del Problema alta ductilidad ( Aluminio, cobre entre otros) como Objetivos también acero 1020. Justificación •Se efectuara contando con equipos y herramientas Alcances del instituto. Limitaciones •Mejorara el ajuste de la herramienta y a su vez el uso del torno.
  • 10. •La base metálica solo se podrá utilizar en los tornos Planteamiento marca Pinacho modelo SP/180 . del Problema Objetivos •No podrá trabajar con cuchillas mayor de ½ pulgada de Justificación espesor. Alcances Limitaciones
  • 11. •Arrieta, Derwin y Oria Omar (2006) “Reactivación del torno Universal Gromatic modelo Greonwegen Stadionweg Nº 21 del taller de Máquinas-Herramientas del Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero”. Antecedentes •Gómez O. y A. López (2005) Estudio de métodos técnicos Bases Teóricas para la recuperación de Herramientas de Corte de Acero Rápido para torneado, Caso: taller de Máquinas-Herramientas del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”. •Chirinos, Arlindo (2003) en su trabajo titulado: Diseño de un Accesorio para piezas curvas Caso: Taller de Máquinas Herramientas del Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”.
  • 12. •Torno Antecedentes •Torneado Bases •Refrentado Teóricas •Materiales •Estructura del torno
  • 13. En relación al Desarrollo Tecnológico, Fidias (2002), dice que es la construcción, adaptación, desarrollo y transformación de los equipos y materiales según su funcionamiento (Pág. 89). según las normas de Elaboración y Presentación del Trabajo Especial de Grado I.U.T.A.G (2004), a la Innovación Tecnológica se le designa la incorporación del conocimiento científico y tecnológico Modalidad propio o ajeno, con el objeto de crear o modificar un proceso productivo, un artefacto o una máquina, para cumplir un fin valioso para una sociedad (Pág. 5). Tomando en consideración lo ante expuesto la naturaleza de la investigación del presente proyecto, se enmarcó en la modalidad de un Desarrollo Tecnológico, ya que se pretende la Optimización de una base metálica para el ajuste de herramientas de tornear que aportara la ayuda necesaria para el Taller de Maquinas-Herramientas y del mismo modo beneficiará a los alumnos que cursan la Cátedra de Maquinas y Herramientas en esta área. De manera que la optimización de este accesorio, será de gran ayuda para la comunidad iutagista, porque fomentará y fortalecerá los conocimientos de los Mecánicos, ya que se verán reflejados algunos conocimientos y conceptos que se manejan en dicha materia.
  • 14. Fases FASE I: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES FASE II: PRESENTACION DE ESTRATEGIAS Fases FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO FASE IV: EJECUCIÓN DE ENSAYOS
  • 15. FASE I: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES Fase I
  • 16. FASE I: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES ACTUALES Nº Preguntas Encuestados Si No ¿Cree Ud. que el estado actual del 4 0 4 1 portaherramienta es aceptable? ¿Considera Ud. que el Fase I 2 portaherramienta es necesario 4 4 0 para trabajar en el torno Pinacho? ¿Cree Ud. que optimizando el 3 portaherramienta mejorara la 4 4 0 calidad del producto? ¿Esta Ud. de acuerdo que se 4 4 4 0 optimice el portaherramientas?
  • 17. FASE II: PRESENTACION DE ESTRATEGIAS Acciones Recursos Recursos Componentes Fallas Tiempo correctivas Técnicos Humanos Oxicorte Alto nivel de Pletinas Reemplazo Esmeril 3 días corrosión Fresadora Diámetro Fase II Tornillo de pequeño y alto Sustitución de Comercial 1 día apriete nivel de tornillo corrosión Longitud muy Sustituido por Operador Tornillo de pequeña y alto uno de 5/8 Comercial Mecánico 1 día ajuste nivel de pulgada corrosión Poseía solo 2 Colocación de 3 Tornillo tornillos de D= prisioneros de Comercial 1 día prisioneros 3/16” 5/16” Pintura Negra Base Metálica Corrosión Pintarla 1 día y Gris
  • 18. FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO Fase III
  • 19. FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO Fase III
  • 20. FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO Fase III
  • 21. FASE III: APLICACIÓN DE TECNICAS DE CONFORMADO Fase III
  • 22. Ensayo El ensayo consistió en colocar en la base metálica para el ajuste de herramientas de tornear una cuchilla de ½ “ para maquinar acero, colocándolo en el torno Pinacho S/P 180 para verificar la eficiencia a la hora de maquinar barras de acero 1020. Y también conocer o comprobar que al Ensayo maquinar dichas barras no se produce vibración en comparación con la anteriormente expuesta. Dicho ensayo fue realizado contando con la colaboración de herramientas de la institución profesores y personar obrero del Taller de Maquinas-Herramientas. Luego de realizar el ensayo se pudo corroborar que el portaherramienta cumple al 100% con los objetivos y metas planteadas en comparación con el otro proceso.
  • 23. FASE IV: EJECUCIÓN DE ENSAYOS Fase IV
  • 24. Conclusiones Mediante el diagnostico visual y entrevista se logro obtener información de la base metálica sobre el problema que persistía en ella. Se propusieron estrategias para la optimización de la base metálica ya que algunos accesorios no están actos para su uso. Esto con el fin de mejorar la calidad tanto en material como en tiempo. Conclusiones Se ejecutaron las estrategias para mejorar el sistema operativo de los accesorios ya que la misma se encontraba en funcionamiento aun cuando presentaba ciertos problemas ya que no trabajaba con acero y presentaba vibraciones. Se realizaron las pruebas obteniendo como resultados que el accesorio cumple las expectativas que se esperaban. La optimización de la base metálica, se puede decir que se obtuvo de lo analizado en este proyecto. Un sistema que otorga altos niveles de seguridad al operario que disminuye costo operativo.