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Implementación de herramientas de control de calidad en
MYPEs de confecciones y aplicación de mejora contínua PHRA
Trabajo de mejora de un proceso
de teñido en una empresa textil
donde Briceño (2013)
 Se plantea un procedimiento de calidad de
uso sencillo para ayudar a las MYPES.
 Problemas en la exportación con las MYPES
por atraso en las entregas
 Bajo nivel de calidad de las MYPES
 Medir el nivel de calidad que genera sus
procesos
Trabajo de Villaverde (2012) habla de la
propuesta de implementación de los 14
principios de Deming
Ishikawa propone 7 herramientas
 Cuadro de Pareto
 Diagrama de causa y efecto
 Estratificación
 Hoja de verificación
 Histograma
 Diagrama de dispersión
 Gráficos de control
Se seleccionó una MYPE de Confecciones que tiene
18 trabajadores, un supervisor, un repartidor,
13 operarios de máquina, un mecánico y 2
inspectoras.
La población estuvo conformada por todas las
órdenes de fabricación que se trabajaron en la
MYPE
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Primero, se elaboró un formato para recabar la
información, con la cual se generaron: los
cuadros de control
Ciclo de Deming
 Planificar
 hacer
 revisar
 actuar
Se capacitó en herramientas básicas para el
control de calidad (Cuadro de Pareto, Diagrama de
Causa y Efecto, Histogramas y Gráfico de
Control),
Se capacitó en mejora continua, ciclo PHRA, al
personal de la MYPE.
Se capacitó en herramientas básicas para el
control de calidad (Cuadro de Pareto, Diagrama de
Causa y Efecto, Histogramas y Gráfico de
Control),
Una vez identificado el problema y sus posibles
causas se propuso la siguiente meta bajar el total
de fallados de 27.6% a 23%.
En el Cuadro 3 se puede ver que el
porcentaje
de reprocesos del post test disminuyo de
27.6% a 20.4%.
 H0: Sigue la distribución de 27.6% de
reprocesos por costura y 72.4% primeras y
otros.
 H1: No sigue la distribución de 27.6% de
reprocesos por costura y 72.4% primeras y
otros.
 Se acepta H1
Se logró reducir el nivel de reprocesos
de 27.6% a 20.4%; como resultado del
sistema propuesto
Beneficios para el taller de confección,
al reducir el nivel de reprocesos,
permitirá mejorar su productividad.
Beneficios para la empresa exportadora,
que disminuye sus gastos por arreglos
 FLORES FLORES JUAN RAMIRO
 CENTENO MIRANDO ROXANA EVELYN
 CAÑAZACA LIMACHE OSCAR RAMON
 SANDOVAL MAYTA SAUL FERNANDO
Diariamente debe anotarse los
resultados tantos de avance de
producción como de calidad
Las capacitaciones tienen que
continuar
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información, para medir los
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  • 1. Implementación de herramientas de control de calidad en MYPEs de confecciones y aplicación de mejora contínua PHRA Trabajo de mejora de un proceso de teñido en una empresa textil donde Briceño (2013)  Se plantea un procedimiento de calidad de uso sencillo para ayudar a las MYPES.  Problemas en la exportación con las MYPES por atraso en las entregas  Bajo nivel de calidad de las MYPES  Medir el nivel de calidad que genera sus procesos Trabajo de Villaverde (2012) habla de la propuesta de implementación de los 14 principios de Deming
  • 2. Ishikawa propone 7 herramientas  Cuadro de Pareto  Diagrama de causa y efecto  Estratificación  Hoja de verificación  Histograma  Diagrama de dispersión  Gráficos de control Se seleccionó una MYPE de Confecciones que tiene 18 trabajadores, un supervisor, un repartidor, 13 operarios de máquina, un mecánico y 2 inspectoras. La población estuvo conformada por todas las órdenes de fabricación que se trabajaron en la MYPE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Primero, se elaboró un formato para recabar la información, con la cual se generaron: los cuadros de control
  • 3. Ciclo de Deming  Planificar  hacer  revisar  actuar Se capacitó en herramientas básicas para el control de calidad (Cuadro de Pareto, Diagrama de Causa y Efecto, Histogramas y Gráfico de Control), Se capacitó en mejora continua, ciclo PHRA, al personal de la MYPE. Se capacitó en herramientas básicas para el control de calidad (Cuadro de Pareto, Diagrama de Causa y Efecto, Histogramas y Gráfico de Control), Una vez identificado el problema y sus posibles causas se propuso la siguiente meta bajar el total de fallados de 27.6% a 23%.
  • 4. En el Cuadro 3 se puede ver que el porcentaje de reprocesos del post test disminuyo de 27.6% a 20.4%.  H0: Sigue la distribución de 27.6% de reprocesos por costura y 72.4% primeras y otros.  H1: No sigue la distribución de 27.6% de reprocesos por costura y 72.4% primeras y otros.  Se acepta H1 Se logró reducir el nivel de reprocesos de 27.6% a 20.4%; como resultado del sistema propuesto Beneficios para el taller de confección, al reducir el nivel de reprocesos, permitirá mejorar su productividad. Beneficios para la empresa exportadora, que disminuye sus gastos por arreglos
  • 5.  FLORES FLORES JUAN RAMIRO  CENTENO MIRANDO ROXANA EVELYN  CAÑAZACA LIMACHE OSCAR RAMON  SANDOVAL MAYTA SAUL FERNANDO Diariamente debe anotarse los resultados tantos de avance de producción como de calidad Las capacitaciones tienen que continuar Mantener el sistema de información, para medir los avances y cumplimientos