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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO
EXTENSIÓN SAN JOSÉ ITURBIDE
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
NÚMERO 11-00065
“INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN
NUTRIVILSA UTILIZANDO HERRAMIENTAS CON
ENFOQUE EN LEAN MANUFACTURING”
OPCIÓN I: TESIS PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRESENTA:
SAÚL VELÁZQUEZ SUÁREZ
ASESOR: M.C.I. GERARDO MORELOS DERRAMADERO
SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. DICIEMBRE 2016
iii
Agradecimientos.
A Dios.
Por otorgarme la serenidad y protección que me han permitido seguir por el camino
del bien, aunque a veces las malas decisiones desvían la atención de los objetivos
principales, mi padre celestial siempre está en todo momento conmigo
ayudándome, guiando mi vida y mi destino.
A mi madre.
Ya que los anhelos que persigo como persona se han ido forjando con el esfuerzo,
amor, cariño y motivación constante de ella, quien es una pieza medular en cada
uno de mis logros, nuestros logros. Ella me ha brindado las herramientas necesarias
para afrontar cualquier situación que se me presenta a lo largo del camino.
A ITESI.
Considero que cada momento que pasa en la vida es una oportunidad de aprender,
de mejorar y formar carácter; gracias a la formación recibida puedo tener una visión
ingenieril que me permitirá desenvolverme en la sociedad como una persona
preparada y de comportamientos maduros que sabe identificar y aprovechar las
oportunidades ya que aprendí que cada día es un reto.
A Nutrivilsa.
Debido a que los conocimientos necesitan ponerse en práctica para poder
convertirse en aptitudes; en este lugar encontré la oportunidad donde pude vivir el
desarrollo de mis habilidades, gracias a su respaldo pude lograr la meta que hoy se
convierte en uno de los logros importantes en mi vida.
iv
A mis amigos.
Ellos saben a quién me refiero; ya que su personalidad y presencia fue la que día a
día logro sacarme una sonrisa, proporcionarme un consejo y además animar esas
largas noches de estudio. Son personas con quienes deseo seguir formando una
larga amistad.
A mis hermanos.
Son personas en las que siempre puedo confiar, y a quienes les tengo mucho
cariño, además de la relación sanguínea que nos une, siempre me han mostrado
que están conmigo y en ellos he encontrado un gran respaldo que me ha ayudado
para obtener la confianza y seguridad que me brindan con su presencia y apoyo.
v
Dedicatoria.
A mi madre, Ma. Salud Suarez Tovar, ya que siempre ha
confiado en mí y en lo que puedo lograr, hoy sé que su
esfuerzo no ha sido en vano, y hoy quiero dedicarle este
logro que une mis ganas de salir adelante y superarme,
con su cariño, constancia y desvelos.
Saúl Velázquez Suárez.
vi
Resumen.
La presente tesis contiene la investigación de la historia del giro de los alimentos
balanceados, resaltando la importancia que han ido adquiriendo estos
complementos alimenticios a lo largo del tiempo; para ello se procuró tener un orden
lógico en cada una de las actividades para que el desarrollo del trabajo se diera de
una forma más sencilla.
Para desarrollar el trabajo, dentro de la planta se realizaron varias actividades, se
empezó por realizar el diagnóstico, que fue uno de los pilares importantes para
direccionar el proyecto, a partir de ese razonamiento se plantearon objetivos y una
creencia hipotética a cumplir durante la construcción del proyecto, se muestra la
forma en la que se emplearon las respectivas herramientas y se realizaron las
actividades implícitas sobre el desarrollo de las mismas en búsqueda de obtener
una línea de producción enfocada en el aprovechamiento de los recursos,
obteniendo una empresa con miras a mejorar cada día en la reducción de
desperdicios, base fundamental de la filosofía de lean Manufacturing.
Se podrá encontrar el uso de la fundamentación teórica recopilada a lo largo del
trabajo. Se demuestra la estructuración de una línea de producción y se resalta la
importancia de trabajar con un tiempo estándar, además se incluye la metodología,
formatos, fórmulas y derivados de un estudio de tiempos. Las complicaciones y
factores extraños siempre resultan en limitantes, es por ello que en este trabajo
también se podrán observar la forma de resolución de las diversas dificultades a las
que se les tuvo que hacer frente.
El trabajo se desarrolla sobre un proyecto nuevo, el cual carece de suficientes
parámetros de evaluación o comparativa, por lo que los esfuerzos concentrados en
esta labor se encontraran enfocados al conocimiento interno, al aprovechamiento
de los recursos disponibles y la reducción de los desperdicios como se podrá leer a
lo largo de las siguientes páginas.
vii
Abstract.
This thesis contains the investigation of origins of the branch of the balanced foods,
highlighting the importance that have been acquiring these nutritional supplements
throughout the history; to do this, we tried to have a logical order in each one of the
activities so that the development of the work was given in a simpler way.
To develop the work, several activities were carried out in the company, the
diagnosis was started, which was one of the most important support to guide the
project. Based on this reasoning, objectives and a hypothetical theory were
proposed during construction of the project, it shows the way in which the respective
tools were used and the implicit activities on the development of the same were
realized in search of obtaining a line of production focused on the use of the
resources, obtaining a company with a view to improve every day in the reduction of
waste, fundamental basis of the Lean Manufacturing philosophy.
It will be possible to find the usage of the theoretical foundation compiled throughout
the work. It demonstrates the structuring of a production line and highlights the
importance of working with a standard time, in addition the methodology, formats,
formulas and derivatives of a time study are included. Complications and strange
factors always result in limitations, that is why in this work we can also observe the
way of solving the various difficulties that had to be faced.
The work is developed on a new project, which lacks of necessary evaluations or
comparative parameters, so that the concentrated efforts in this work will be focused
to the internal knowledge of the usage of available resources and the reduction of
waste as it will be possible as you can read on the following pages.
viii
Tabla de contenido.
Introducción 1
CAPÍTULO I. DATOS DE LA EMPRESA ............................................................... 3
1.1 Marco contextual....................................................................................... 4
Generalidades de la empresa............................................................. 5
Productos elaborados en Nutrivilsa. ................................................... 6
Clientes. ............................................................................................. 7
Distribución de la línea. ...................................................................... 8
Descripción del proceso. .................................................................... 9
1.1.5.1 Diagrama de flujo del proceso.................................................... 11
Antecedentes.................................................................................... 13
Diagnóstico....................................................................................... 16
1.2 Organigrama Nutrivilsa Nutrimentos Villegas. ......................................... 21
1.3 Misión. .................................................................................................... 23
1.4 Visión. ..................................................................................................... 23
1.5 Objetivos de la empresa.......................................................................... 23
1.6 Política de calidad................................................................................... 24
1.7 Valores.................................................................................................... 24
1.8 Perfil del responsable.............................................................................. 25
2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO.................................................................. 29
2.1 Lean Manufacturing. ............................................................................... 30
Herramientas lean. ........................................................................... 32
2.1.1.1 Demanda del cliente. ................................................................. 32
2.1.1.2 Tak Time.................................................................................... 32
2.1.1.3 Pitch (lote controlado). ............................................................... 34
ix
2.1.1.4 Andon. ....................................................................................... 36
2.1.1.5 Mapeo del proceso (Value Stream Mapping). ............................ 36
Flujo continuo. .................................................................................. 40
2.1.2.1 Células de manufactura. ............................................................ 41
Estandarización. ............................................................................... 41
2.1.3.1 Balanceo de línea. ..................................................................... 41
2.1.3.2 Tiempo de ciclo.......................................................................... 42
2.1.3.3 Estudio de tiempos..................................................................... 42
2.1.3.4 Las 5´s ....................................................................................... 45
2.2 Layout. .................................................................................................... 47
Líneas de producción. ...................................................................... 48
2.2.1.1 Diseño de líneas. ....................................................................... 48
2.2.1.2 Ventajas de las líneas de producción. ........................................ 49
Manejo de materiales. ...................................................................... 50
2.2.2.1 Principios del manejo de materiales. .......................................... 50
2.2.2.2 Objetivos.................................................................................... 51
2.3 Entorno de trabajo................................................................................... 52
Ergonomía........................................................................................ 52
Iluminación. ...................................................................................... 53
Ruido................................................................................................ 53
3 CAPÍTULO III. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 54
3.1 Descripción del problema........................................................................ 55
3.2 Objetivos................................................................................................. 56
Objetivo general. .............................................................................. 56
Objetivos específicos........................................................................ 56
x
3.3 Justificación. ........................................................................................... 57
3.4 Hipótesis. ................................................................................................ 58
4 CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ......... 59
4.1 Actividades realizadas. ........................................................................... 60
Investigación de los factores de producción. .................................... 60
Aplicación de entrevistas. ................................................................. 60
Análisis de los elementos de entrada. .............................................. 61
Estudio del layout inicial. .................................................................. 62
Estandarización de las operaciones en la línea. ............................... 64
Formulación del Taktime. ................................................................. 64
Ajuste de la línea de producción....................................................... 66
Realizar el estudio de tiempos.......................................................... 69
4.1.8.1 Análisis de restricciones............................................................. 78
Uso de Promodel para evaluar la línea de producción instalada....... 82
4.2 Resultados.............................................................................................. 85
Investigar los factores de producción................................................ 85
Analizar el layout inicial .................................................................... 87
Formulación del Taktime. ................................................................. 88
Ajuste de línea de producción........................................................... 89
Estudio de tiempos. .......................................................................... 92
Análisis de restricciones. .................................................................. 96
Simulación en Promodel para evaluar la cantidad de producción. .. 101
4.3 Alcance. ................................................................................................ 110
4.4 Limitaciones. ......................................................................................... 111
4.5 Recomendaciones. ............................................................................... 112
xi
Conclusiones.................................................................................................. 113
Bibliografía. .................................................................................................... 114
ANEXOS 116
xii
Índice de figuras.
Figura 1. Ubicación geográfica de Nutrivilsa. ......................................................... 6
Figura 2. Distribución actual de la línea.................................................................. 8
Figura 3. Proceso de producción Nutrivilsa.......................................................... 11
Figura 4. Cursograma de operación..................................................................... 12
Figura 5. Gráfico de crecimiento en la demanda en Nutrivilsa.............................. 17
Figura 6. Organigrama de Nutrivilsa..................................................................... 21
Figura 7. Objetivos de Lean manufacturing.......................................................... 30
Figura 8. Pilares de Lean Manufacturing.............................................................. 31
Figura 9. Ventajas de utilizar el Pitch.. ................................................................. 35
Figura 10. pasos para realizar un mapeo de procesos......................................... 37
Figura 11. Forma de estudio de tiempos.............................................................. 43
Figura 12. Etapas del estudio de tiempos.. .......................................................... 44
Figura 13. Etapas para el diseño de una línea de montaje................................... 49
Figura 14. Layout inicial de la línea de producción de dietas................................ 63
Figura 15. Formato de captura de pedidos........................................................... 65
Figura 16. Layout ajustado de la línea de producción de dietas.. ......................... 67
Figura 17. Diagrama de flujo de proceso en la línea de producción.. ................... 68
Figura 18. Producto final.. ................................................................................... 71
Figura 19. Formato para el estudio de tiempos con regresos a cero.................... 75
Figura 20. Elementos de un tiempo estándar....................................................... 78
Figura 21 Gráfico de relación de tiempos............................................................ 80
Figura 22. Gráfico de distribuciones de probabilidad............................................ 84
xiii
Figura 23. Cursograma analítico de la línea de producción.................................. 91
Figura 24. Diagrama de Pareto sobre los tiempos de proceso............................. 97
Figura 25. Diagrama hombre máquina de la estación de empastillado.. .............. 99
Figura 26. Diagrama de Ishikawa sobre las causas del cuello de botella.. ......... 100
Figura 27. Tabla de localizaciones del sistema de simulación............................ 102
Figura 28. Layout de la línea de producción dentro del programa Promodel...... 103
Figura 29. Línea trabajando.. ............................................................................. 104
Figura 30. Tabla resumen de actividad de estaciones de trabajo....................... 105
Figura 31. Tabla sobre la cantidad de elementos producidos............................. 105
Figura 32. Gráfico de la producción diaria.......................................................... 106
Figura 33 Gráfico de utilización de la localizaciones.. ....................................... 107
Figura 34 Gráfico de influencia en nivel de producción por estaciones.. ........... 108
Figura 35. Gráfico de la producción mensual.. ................................................... 109
xiv
Índice de tablas.
Tabla 1 consumo y producción de bovinos ............................................................ 4
Tabla 2 productos elaborados en Nutrivilsa. .......................................................... 6
Tabla 3 simbología del cursograma. .................................................................... 13
Tabla 4 Productores competidores....................................................................... 15
Tabla 5 Ejemplo de cálculos del tak time. ............................................................ 33
Tabla 6 formato de registro de los elementos de producción en Nutrivilsa........... 62
Tabla 7 Componentes de una dieta balanceada para ganado bovino.................. 70
Tabla 8 Descripción de actividades en la línea de trabajo.................................... 73
Tabla 9 Números pseudoaleatorios creados en Excel.......................................... 83
Tabla 10 Descripción de la maquinaria de apoyo................................................. 86
Tabla 11 Descripción del Layout previo................................................................ 87
Tabla 12 Disponibilidad de tiempo productivo diario en la línea de producción. ... 89
Tabla 13 Desglose de demanda diario................................................................. 89
Tabla 14 Descripción del Layout ya ajustado. ...................................................... 90
Tabla 15 Tiempo de ciclo por saco de dieta. ........................................................ 95
Tabla 16 Distribución de tiempos durante las pruebas, tomando 4 horas. ........... 96
Tabla 17 Relación de los iconos utilizados en el layout del software Promodel.. 101
1
Introducción.
En la industria actual las nuevas empresas necesitan de la implementación de
nuevas tecnologías, una de ellas son las líneas de producción, las cuales les
permiten aprovechar sus recursos y generar ganancias.
A lo largo de las siguientes páginas se explica el desarrollo que concierne la
instalación de una línea de producción de alimentos balanceados en Nutrivilsa; esta
es una empresa del giro productivo enfocada en los alimentos para ganado en
general.
Dentro del capítulo uno se inicia con una breve explicación del mercado hacia el
cual van dirigidos los productos de Nutrivilsa, después se abordan las generalidades
de la empresa, se muestra la estructura y funcionamiento de la misma y enseguida
se presenta la construcción del diagnóstico, el cual fue la línea directriz para
identificar el origen de la necesidad de instalar la línea de producción y así realizar
un enfoque sobre el problema a enfrentar.
La recopilación de las teorías que fundamentan el proyecto, se explican en el
capítulo dos, aquí se encuentra reflejada toda la revisión literaria del tema, de esa
forma se pudieron aclarar las ideas, adquirir y asentar los conocimientos que rodean
a las líneas de producción y su relación con Lean Manufacturing; además de que
se construyó la estructura del proyecto, es así como se logró mantener el enfoque
sobre el planteamiento del problema original.
En esta parte fue de vital importancia el hacer las referencias bibliográficas respecto
de los autores consultados, si bien es importante hacerlo en todo el documento, en
esta sección cobra una relevancia mayúscula debido a que es donde se incluyen
las distintas fuentes de consulta, por lo cual fue necesario agregar su respectiva cita
para evitar plagios y crear un documento con un distintivo sobre los demás.
2
El desarrollo del tercer capítulo, presenta las generalidades del proyecto, es decir
que muestra un palmarés general sobre el cual se inicia con el desarrollo de las
actividades, ya que en esta sección se encuentran los objetivos de la investigación
basados en una estructura “IDE” (investigar, diseñar, evaluar), además de la
hipótesis la cual es el supuesto a probar con el esfuerzo aplicado durante el
desarrollo del proyecto.
Finalmente en el capítulo cuatro, se muestran todas y cada una de las actividades
que sirvieron como medio para conseguir el cumplimiento del proyecto, se presenta
toda la descripción de las mismas, los formatos utilizados y los medios de
recopilación de la información, y además una sección de resultados donde se
reflejan producto obtenido con cada una de la actividades involucradas, esta sección
cobra mayor relevancia debido a que es donde se expresa el fin de cada análisis
concretado y lo más importante que aquí es donde se demuestra el aprendizaje
obtenido con el trabajo.
Por otro lado, se incluye el alcance que se esperaba al momento de iniciar con el
proyecto y la conclusión encontrada con la realización del mismo respecto de la
hipótesis planteada, también las limitaciones de las que el trabajo fue objeto,
dejando además las recomendaciones deducidas con la experiencia obtenida con
la realización de las actividades necesarias para la instalación de la línea de
producción de alimentos.
CAPÍTULO I. DATOS DE LA EMPRESA
4
1.1 Marco contextual.
El hombre a lo largo de su historia siempre ha tenido relaciones con los animales;
se pueden mencionar los orígenes en los años 5,000 a 3,000 antes de Cristo, en los
descubrimientos de pinturas murales en las cuevas habitadas por el hombre,
figurando en estas pinturas animales especialmente bovinos. A partir de este
momento en la historia del hombre tuvo que buscar la forma de alimentar a los
animales para poder posteriormente subsistir de ellos.
El surgimiento de la industria forrajera en México comenzó con la conquista de los
españoles, ya que éstos al momento de colonizar el continente americano, trajeron
todas sus costumbres y animales lo cual creó un sistema de fabricación de forrajes
para sus estos, en especial a sus caballos. Las nuevas formas de vida trajeron
consigo diferentes necesidades de alimentación, por eso se crean las dietas para
animales, ya que de estas se obtenían mezclas con nutrientes esenciales y de bajo
costo.
De acuerdo al SIAP (Servicio de Información Agrícola y Pesquera), la cantidad de
cabezas de ganado bovino lechero en el estado de Guanajuato reportan un
crecimiento anual promedio de 100,000 animales reportando actualmente 964,710
bovinos en periodo de lactancia, esto ha permitido que la industria alimenticia del
ramo lechero tenga un crecimiento en el estado. La necesidad de alimentación de
materia seca para este tipo de animales se expresa en la tabla 1.
Tabla de alimentación de vacas secas y en lactancia
Ítem Vacas secas Vaca en lactancia
Peso en kilos 700 630
Ingesta de materia seca kg/día 8.8 15.7
Producción de leche kg/día - 24.4
Tabla 1 consumo y producción de bovinos, adaptado de PENNSTATE , De la alimentación a la leche,
p.13.
5
En la tabla 1 se muestra que la ingesta de alimentación de vacas en lactancia debe
ser un mínimo de 15.7 kilogramos de dieta balanceada para producir 24 litros de
leche que son los que se consideran como básicos para un animal productor.
Generalidades de la empresa.
Nutrivilsa, nutrimentos Villegas S.A, es una empresa destinada a la elaboración y
distribución de alimentos balanceados y sales minerales para ganado bovino,
clasificada dentro del giro manufacturero. Tiene participación principalmente en el
mercado regional, debido a que su ubicación permite que los pequeños y grandes
productores de ganado puedan tener contacto directo con la empresa; aunque tiene
clientes mayoristas fuera de la región quienes realizan compras por toneladas y/o
lotes de camiones.
Dentro de las aspiraciones que se pretenden con el establecimiento como tal de la
línea de alimentos, se han construido bases sólidas con proveedores de Grandes
silos y almacenaje, de esta forma se podrán surtir los pedidos que soliciten casi de
inmediato.
La plantilla laboral consta de 11 trabajadores de planta, quienes se encargan de
realizar todas las funciones de fletes, descarga, proceso, estiba y distribución de los
sacos que contienen las dietas; además de que se ven apoyados de más empleados
de funciones transitorias que aportan a liberar carga de trabajo cuando la mano de
obra disponible no es suficiente.
La empresa se encuentra ubicada en carretera Dr. Mora-San Miguel de Allende Km.
31.3 Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (ver figura 1).
6
Figura 1. Ubicación geográfica de Nutrivilsa, adaptado de Google maps, recuperado el 3 de febrero
2016.
En la figura 1 se puede apreciar la ubicación de Nutrivilsa dentro del mapa, nótese
que la empresa se ubica en el tramo carretero en dirección a San Miguel de Allende.
Productos elaborados en Nutrivilsa.
La tabla 2 muestra los productos que se elaboran en la empresa Nutrivilsa
nutrimentos Villegas.
Productos
Sorgo
Maíz amarillo molido
Alfalfa empacada
Silo
Dietas Balanceadas
Tabla 2. productos elaborados en Nutrivilsa (creación propia).
7
Clientes.
Dentro de los clientes que Nutrivilsa tiene como destino de sus productos se dividen
en dos categorías, mayoristas y minoristas (ventas al menudeo).
 Mayoreo
o San Luis de la Paz
o Doctor Mora
o San Miguel de Allende
Estos clientes hacen los pedidos sobre tonelada(s) o “viaje” como coloquialmente
se le conoce.
 Menudeo
o Granja Mirandilla.
o Propietarios de cabezas de ganado bovino de la región.
Estos clientes acuden directamente a la empresa, misma que funciona como
expendio, atendido por su propietario José Villegas.
El propietario de Nutrivilsa tiene la opción de utilizar el producto que no se ha
vendido, para darlo a su propio ganado de tal manera que nada se desperdicia o se
ofrece al mejor postor.
8
Distribución de la línea.
A continuación, se muestra como está distribuida el área disponible que se tiene
para la línea de dietas en la empresa, iniciando con las acotaciones que explican la
numerología utilizada en el plano que se muestra en la figura 2.
Acotaciones
1 Oficina 5 Controles
2 Mezcladora 6 Molino de grano
3 Depósito para enmelazar 7 Bazuca helicoidal
4 Báscula 8 Contenedor de melaza
En la figura 2 se puede observar la distribución actual de la línea de dietas, donde
el color naranja indica el flujo de la materia prima, los puntos de inicio del proceso
se identifican con el 7 y 8; mismo que finaliza en el área de almacenaje (estiba).
Figura 2. Distribución actual de la línea (creación propia).
Maniobra
15m
7m
Ruta
9
Descripción del proceso.
El proceso productivo a nivel general se realiza en una jornada laboral de 8:00 a
17:00 horas, se inicia con la recepción de la materia prima (harinas, granos, pulpas
secas, melaza) en el patio de maniobra y descarga (ver figura 2).
Durante la descarga de los productos que vienen a granel se colocan mallas para
evitar el paso de impurezas que puedan dañar el equipo de molienda. El material
que viene en costales se estiba a un costado de la línea de molienda para tener un
acceso más rápido en el momento que se necesite.
Las materias primas que pasan al proceso de molturación y que son descargadas
por el transportador helicoidal (ver #7 en figura 2) deben estar a un costado de la
línea de molinos. La pulverización de los granos se llevará a cabo en circuito
cerrado, el cual es un método de trituración en el que el material descargado de un
molino (ver #6 en figura 2), parcialmente acabado, es separado por medio de un
clasificador en dos partes, para que el alimentador pueda surtir hasta dos conos
distribuidores (recipientes para captar y manejar el grano molido), que servirán para
clasificar y pesar la materia prima (el molino contará con tamices del número 100
para que sean fáciles de consumir por el ganado).
El siguiente paso es llevar la materia prima molida a las tolvas de dosificación,
donde se pone cada tipo de ingrediente que formara la dieta; entonces se llevan al
área de mezclado (ver #2 en figura 2) y mediante la gravedad la materia prima baja
de las tolvas abriendo unas compuertas para caer en la mezcladora.
Al realizar la mezcla se obtiene un alimento balanceado totalmente homogéneo en
sus características. Se requiere un tiempo de al menos de 7 minutos para un lote
10
de 400kg, para que el producto quede totalmente mezclado. Después de esto la
revoltura se descarga en un contenedor de retención el cual servirá para poder
hacer el enmelazado ya que la melaza se debe de agregar dentro de los rangos
establecidos, para darle palatabilidad al alimento balanceado.
Una vez la mezcla se encuentra con la melaza idónea, lo siguiente es el
empastillado, el objeto es darle al producto la forma y tamaño más conveniente para
que sea ingerido por el animal. Al enmelazar la mezcla, aumenta la humedad
(proporcionada por una inyección de vapor) aproximadamente un 15%; es forzada
a pasar a través de una placa con orificios de donde sale en forma cilíndrica y es
cortada utilizando unas cuchillas; esto permitirá que se reduzca la humedad más
rápido y poder realizar el encostalado.
El encostalado consta de colocar el alimento balanceado en sacos de 40 kilos y
para estos se contará con una báscula para sacos (ver #4 en figura 2). Una vez
terminado este paso se deben sellar los sacos con la máquina de hilo para dejar el
producto listo para ser estibado en el almacén o en los camiones para su distribución
y venta.
Etapas clave del proceso para transformación de materia prima:
1) Control de recepción
2) Molienda
3) Mezcla
4) Empastillado
5) Encostalado
6) Carga y expedición.
11
1.1.5.1Diagrama de flujo del proceso.
Recepción y almacenamiento de materia prima
Verificación de los materiales
Limpieza y transporte de la materia prima a la molienda
Molienda
Transporte a las tolvas de dosificación
Dosificación
Transporte al mezclado
Mezclado
Enmelazado y transporte al empastillado
Empastillado
Transporte al ensacado
Encostalado
Transporte al almacén
Almacenaje
Diagrama de proceso
Nutrivilsa nutrimentos Villegas
Figura 3. Proceso de producción Nutrivilsa (creación propia).
12
NOMBREDEL PROCESO ANALIZADO: Proceso de produccion de alimentos balanceados Elabora Velazquez Suarez Saul
FECHA: 15/02/16 Dueño del proceso
HORA INICIO: HORA FINAL:
Documentos de Entrada I ACTIVIDAD QUIEN
TIEMPO
ESTIMADO (Min)
DISTANCIA
(Mts)
VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS
1 Recepción y almacenamiento de materia prima Propietario X 26 Variaacorde alas necesidades del plan de produccion
2 Verificación de los materiales Propietario X 14
Limpieza de la materia prima Alimentadores X 13
3
Transporte de la materia prima a la molienda Alimentadores
X 0.5 2 Depende de que tan surtido este el almacenaje
4 Molienda Operador X 2 Estaen alimentacion constante
5 Transporte a las tolvas de dosificación Alimentadores X 0.5 2.23
6
Dosificación Propietario
X 2
7 Transporte al mezclado Estibador X 0.4 4
8 Mezclado Operador X 14 Depende de la cantidad Vertida en la tolva
Enmelazado Propietario
X 7
El tiempo varia dependiendo la penetracion en la
mezcla
9 Transporte al empastillado Estibador X 1 2
10 Empastillado Encostaladores X 8 Varia según se seca a temperatura ambiente
11 Transporte al ensacado Encostaladores X 0.5 3
12 Ensacado Encostaladores X 0.23 Se emplea la bascula móvil para sacos
13 Transporte al almacén Estibador X 0.4 6 Variable según el espacio disponible
14
Almacenaje Estibador
/propietario
X 1 El ideal es que se vayadirectoalos camiónes
TOTAL 7 1 1 6 1 0 90.53
CURSOGRAMA ANALÍTICO DE: OPERACIÓN(x) MATERIAL( ) EQUIPOS ( )
En la figura 3 se puede apreciar el flujo de las operaciones y su identificación
simbólica, aquí la simbología es útil para saber qué tipo de actividades están
relacionadas en cada etapa del proceso, Algunas de las actividades como se puede
apreciar en el diagrama, requieren de dos funciones para poder llevarse a cabo, en
su mayoría se realizar por el mismo operario una a la vez se colocan las simbologías
en 2 columnas utilizando los dos espacios cuando la actividad lo requiere; las fechas
representan transportes, los cuadrados son inspecciones, los triángulos almacenaje
y los círculos son operaciones, las cuales representan la mayoría dentro del
diagrama.
las inspecciones dentro del proceso solo se realizan durante la llegada de la materia
prima, debido a que se debe verificar que el grano sea el necesario y que no
contenga impurezas, debido a que durante el proceso de molienda la maquinaria se
pude ver afectada y la mezcolanza de agentes ajenos al producto puede traer
rechazos inmediatos.
Figura 4. Cursograma de operación (creación propia).
13
En la figura 4 se muestra el curso que siguen las operaciones sobre la línea de
dietas en Nutrivilsa, los tiempos y las distancias que se recorren en la actualidad
además de algunas observaciones para que facilite la comprensión del proceso, en
la tabla 3 se muestra la simbología utilizada.
Tabla 3. simbología del cursograma (creación propia).
Antecedentes.
Nutrivilsa nutrimentos Villegas S.A es una empresa fundada en 2006 por José
Villegas quien cuenta con 11 años de experiencia dentro del ramo. El nombre
Nutrivilsa surge de la contracción de “nutrimentos Villegas S.A”. Sus instalaciones
originalmente se encontraban establecidas en la comunidad de El Galomo, siendo
productora de maíz amarillo molido y con una línea de camiones y camionetas de
carga que eran utilizadas para trasladar granos, cosechas, alfalfas, silo, sorgo y
demás alimentos para ganado.
Dentro de las intenciones y proyección del negocio, se tenía desde ese entonces
las esfuerzos encaminados a crear la línea de dietas; por esta razón ya se contaba
con una parte de la infraestructura y maquinaria para la producción de los alimentos
para ganado bovino, la razón por la cual se trasladan y mueven su ubicación al
kilómetro 31.3 a pie de carretera Dr. Mora-San Miguel y se establecen en ese lugar
es principalmente por el tipo de región, misma que resultaba muy atractiva a razón
de que se encontraban cercanos al menos 4 establos grandes y productores de
cabezas de ganado y las cosechas de granos estaban al alcance para poder ser
adquiridas.
Simbología
Operación
Operación/almacén
Inspección
Transporte
Almacén
Demora
14
En una primera intención por abrirse paso dentro del mercado de las dietas
alimenticias, en 2011 colocan una base para los camiones; esta base solo
funcionaba como aparcamiento para los vehículos de carga mismos que
generalmente estaban en operación cerca de la dirección del kilómetro 31.3
(dirección actual de Nutrivilsa) atendiendo pedidos y fletes, debido a esta razón y
por lo atractivo que resultaba el tener clientes potenciales y proyección para el
negocio, se toma la decisión de acondicionar el lugar como taller para procesar
grano, una vez hecho esto se comienza a trasladar la maquinaria y probar el área
de oportunidad.
En un principio el funcionamiento estaba lento, ya que se atendían pedidos unitarios
y solo se procesaban de una a 4 toneladas por semana principalmente de maíz
amarillo molido, pero a partir de que se establecen relaciones con más clientes se
logra la conexión con compradores foráneos, mismos que catapultaron la cantidad
de producción y se elevó hasta 12 toneladas semanales.
En Nutrivilsa la producción como tal de las dietas que incluían sales minerales,
granos y melaza; se realizaba únicamente para el ganado propio del dueño de la
empresa y algunos trabajadores.
Los cultivos en muchas de las estaciones del año se ven afectados por las
variaciones en el clima, el efecto invernadero, la falta de agua y plagas. Esto
ocasiona que las cosechas no tengan los nutrientes idóneos que ayudarían a la
crianza del ganado vacuno, por esta razón los ganaderos tienen que buscar
opciones alternativas que completen la alimentación de sus animales y buscan las
dietas preparadas con sales minerales, porque es aquí de donde se obtienen los
nutrientes esenciales que se necesitan para el óptimo desarrollo y desempeño de
sus cabezas bovinas.
15
Para cubrir esta necesidad tienen que trasladarse fuera en busca de buenos
precios, buena calidad y la correcta cantidad.
Tomando en cuenta que los productores y comercializadores de este tipo de giro no
se encuentran cercanos a los ganaderos locales, se pretende atender esa
necesidad puntual con la colocación de la línea de alimentos; así de esta forma
Nutrivilsa se establezca como la productora y distribuidora número uno de la región.
Dentro de la tabla 4 se pueden apreciar las empresas productoras de alimentos para
ganado del mismo tipo a los presentados y pretendidos por Nutrivilsa, además se
incluye su dirección, es importante mencionarlas debido a que se considera que
representan competencia; por otro lado, refleja la lejanía respecto de la dirección de
la empresa (Nutrivilsa).
Competencia de Nutrivilsa.
Nombre Localización
Forrajes concentrados de la villa Hidalgo
Forrajes Hernández Vicente Guerrero, Xalostoc.
Unión de forrajistas y agricultores del estado de
Hidalgo
Carretera vieja a Pachuca km 20.5
Tabla 4. Productores competidores (creación propia).
16
Diagnóstico.
De acuerdo a la necesidad puntual que se presenta a los ganaderos de la región,
específicamente los criadores de ganado bovino (descrita en el punto anterior) y
visto como una área de oportunidad, de mercado y de desarrollo para Nutrivilsa, el
interés por incursionar en el ramo de las dietas alimenticias se ve sustentado bajo
la firme creencia en que su producto será bien recibido y generará ganancias y
buenas relaciones con los clientes obteniendo la consolidación y rentabilidad de la
empresa descrita en su misión.
Actualmente la ubicación de la planta es idónea, ya que en la región existen 4
establos con una cantidad de cabezas de ganado lechero bastante tentativa ya que
es superior a 2,500; se cuenta con parte de infraestructura, capital y las aptitudes
necesarias para aprovechar el área de oportunidad que se genera.
La planta solo está en espera de que se diseñen los correctos lineamientos de
arranque sobre la línea de producción de alimentos que garanticen el óptimo
aprovechamiento de sus recursos y esfuerzos, de esta forma dar atención a un
mercado que crecido en los últimos años y este además de los productos que ya se
venden en Nutrivilsa, también demandan las dietas balanceadas, el crecimiento en
el mercado se observa en la figura 5.
17
Figura 5. Gráfico de crecimiento en la demanda en Nutrivilsa (Creación propia).
Para realizar un diagnóstico correcto acerca de la situación actual que vive la planta,
se tomó como herramienta el diagnóstico Lean, obteniendo la información mediante
la investigación heurística misma que tuvo a la entrevista no estructurada como
instrumento de recolección.
Para realizar el diagnóstico se analizaron cinco conceptos fundamentales.
1. Estrategia de la compañía
2. Estructura
3. Diseño
4. Logística
5. Operaciones
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DEMANDA
PERIODO
Demanda promedio anual en toneladas
18
1. Estrategia de la compañía.
Actualmente no se tiene ningún plan de producción sobre las dietas alimenticias,
que pueda servir como guía o base para instalar la línea. Se han realizado pruebas
de producción únicamente para el ganado del propietario, por lo que la empresa no
tiene una estrategia específica, únicamente se cuenta con el conocimiento en el
ramo que tiene el propietario José Villegas.
La comunicación dentro de la planta es excelente ya que las vías no están
obstruidas por la jerarquía de autoridad, lo que permite que cualquier cambio o
recomendación en la producción o en los horarios sea comunicado con rapidez.
No está establecido ningún sistema de control producción, actualmente la línea es
usada únicamente para pruebas, aunque no se tiene ningún registro de cantidades
de producción, tiempos de ciclo o cantidades de materia prima que se procesa.
Por ubicación se requiere atender un área de oportunidad de mercado insatisfecho,
la visión del propietario ha permitido llegar a esa conclusión, su conocimiento está
limitado a la teoría de cómo es que se produce un alimento o dieta balanceada, pero
no sabe cómo es que se establece una célula de trabajo.
2. Estructura.
La estructura organizacional de la línea de producción que se pretende tiene
disponibles hasta 5 operadores, dentro de los cuales se agregaría a José Villegas
quien es el que aportaría el conocimiento sobre la manufactura de las dietas y
asignaría los roles de producción.
19
Actualmente los horarios de trabajo de la planta son de 8 am a 5 pm, mismos a los
que se tendría que adecuar la nueva línea.
3. Diseño.
La planta Nutrivilsa cuenta con una nave de 105 𝑚2
para poder realizar el acomodo
de la célula de trabajo; actualmente se cuenta con un diseño establecido de forma
empírica y existe espacio desperdiciado.
Debe establecer condiciones de trabajo óptimas ya que en la planta no se tiene en
consideración factores como la ergonomía o 5´s y la parte de seguridad e higiene
están consideradas, pero no se aplican.
Se cuenta con equipo de procesamiento de grano, un molino, una bazuca helicoidal
y una tolva mezcladora con capacidad de hasta 850 kg, aunque se debe puntualizar
que se necesita de dar mantenimiento a los equipos y dejarlos en condiciones
óptimas de operación.
4. Logística.
La logística es un ramo amplio de atención, y puede ser visto desde la cadena de
suministro que abarcaría todos los puntos internos y externos de la planta, pero para
el fin del diagnóstico solo se considera la logística interna, actualmente los
transportes de materia se realizan de forma manual, ya que no se ha tenido la
necesidad de implementar medios de transporte, esto a razón de que no se tiene
una demanda por cumplir ni un lineamiento a seguir.
20
5. Operaciones.
El flujo del material a lo largo de la línea no tiene un seguimiento y se le da poca
importancia en la actualidad de la empresa.
Las conclusiones en esta parte llevan a abordar que no se tiene una estrategia de
solución de problemas de capacidad o de cualquier otra índole, esto porque no se
conoce la capacidad de producción, no existe un diseño de línea, no hay registros
de tiempos ni cantidades producidas, no existe un control de calidad, ni un control
sobre el flujo del proceso.
Por otra parte, cuentan con 2 horas diarias de tiempo ocioso, resultado del servicio
de fletes con el que cuentan ya que deben hacer esperas entre cada viaje, esto se
traduce en 10 horas semanales por 5 operadores; esta capacidad ociosa puede ser
utilizada en el trabajo en la línea de producción de dietas de ganado.
De acuerdo al diagnóstico, la Instalación de una línea de producción en Nutrivilsa,
se necesita de:
 Aprovechamiento del espacio
 Trabajar en la actitud de los participantes
 Diseñar el tipo de línea de producción
 Estandarización de los tiempos, por actividad y al final de la línea
 Lograr un flujo de materiales eficiente
 Aprovechar los tiempos ociosos
 Realizar evaluaciones sobre la línea instalada
 Dar seguimiento al trabajo
21
1.2 Organigrama Nutrivilsa Nutrimentos Villegas.
Figura 6. Organigrama de Nutrivilsa (Creación propia).
La descripción de los puestos de la estructura organizacional mostrada en la figura
6 es la siguiente:
 José Villegas: Propietario de la planta, es responsable de la selección y
revisión de la materia prima que se procesará durante la jornada, misma
materia que alimentará la producción del día.
 Operador de molinos: manejo de los controles de arranque y operación,
controla los intervalos de tiempo en función de la cantidad a procesar.
Jose Villegas
Propietario
Alimentadores
de molinos
Encostaladores Estibador
Operador de
molino
22
 Alimentador de molinos: se encargan de hacer que el grano llegue a los
molinos para que sea triturado, homogenizado y enmelazado de manera
correcta.
 Encostalador: sus funciones consisten en verificar que los sacos de alimento
queden definidos en 40 kilos y llevarlos al área de sellado, donde se hará el
cerrado del costal utilizando la máquina de hilo.
 Estibador: se encaran de acomodar de la mejor manera el producto en
costales y/o cargarlo en los camiones de reparto.
Para poder hacer el montaje de la línea de producción, se necesitó del conocimiento
de quienes la operan, principalmente José, propietario de Nutrivilsa, ya que es el
quien conoce el proceso y ha trabajado ese tipo de actividades.
Se debe mantener una comunicación constante con todos los empleados de la
línea, porque es de ellos de quienes se obtendrán los datos para hacer la toma de
tiempos; al no ser una línea flexible o automatizada, está en dependencia directa de
los tiempos que registre cada operador.
Entonces las funciones realizadas dentro de la línea constaron de la formación de
los espacios de trabajo, creación de los estándares de producción a los cuales debe
apegarse el personal de la línea, quienes deben tener acceso a toda la información
disponible y por último se dio capacitación sobre la operación que desempeñaran.
23
1.3 Misión.
Elaborar alimentos balanceados con la más alta calidad, ofreciendo el mejor servicio
a nuestros clientes en busca de una amplia satisfacción y lealtad generada a raíz
de la motivación, esfuerzo y dedicación de todos los que participamos en Nutrivilsa.
1.4 Visión.
Establecer a Nutrivilsa como la mejor distribuidora de alimentos balanceados para
ganado en el mercado local y regional.
1.5 Objetivos de la empresa.
 Establecer a Nutrivilsa como la mejor productora y distribuidora de alimentos
balanceados a nivel regional.
 Ofrecer precios competitivos y accesibles.
 Forjar y establecer relaciones con clientes actuales y potenciales.
 Lograr la rentabilidad que permita a Nutrivilsa consolidarse en el mercado.
24
1.6 Política de calidad.
Es política de Nutrimentos Villegas S.A. satisfacer las necesidades de los clientes
mediante la elaboración y comercialización de dietas balanceadas a precios
competitivos y rentables, manteniendo las instalaciones físicas en condiciones
adecuadas de funcionamiento, atendiendo las necesidades y sugerencias del
cliente, al igual que adoptando las iniciativas de mejora procedentes de nuestros
colaboradores y del entorno que agreguen valor a la empresa.
1.7 Valores.
Experiencia: Amplia experiencia en el ramo con 10 años en el mercado de los
alimentos balanceados, lo cual nos brinda la capacidad de satisfacer ampliamente
las necesidades de nuestros clientes.
Lealtad: Es la base de nuestras relaciones, tanto al interior de la empresa, como
hacia el exterior con clientes, proveedores y la sociedad en general.
Confiabilidad: Nutrivilsa es un grupo de personas en quienes podemos confiar
ampliamente ya que la experiencia y los valores hacen que día a día seamos una
mejor empresa.
Responsabilidad: La responsabilidad es una constante dentro de la organización
ya que está presente desde los actos más cotidianos hasta en las decisiones más
importantes.
25
1.8 Perfil del responsable.
El Ingeniero Industrial tiene un amplio ramo de conocimientos de los cuales puede
echar mano para resolver problemas, optimizar recursos o aprovechar áreas de
oportunidad donde se necesita de una visión ingenieril para poder hacer las tomas
de decisión; para la realización de este proyecto se utilizaron las herramientas más
prácticas, efectivas y necesarias para obtener resultados que deriven en el objetivo
esperado por Nutrivilsa y además en el aprendizaje que como Ingeniero Industrial
se pretende adquirir.
Conocer cuáles son los fundamentos de una investigación es de vital importancia
para entender su lógica, sus pasos, sus beneficios y sobre todo como es que se
fundamenta para poder sustentar lo que se investiga.
Los tipos de procesos de fabricación, son uno de los pilares que sostendrán la base
del desarrollo del proyecto, esto es a razón de que se deben conocer los tipos de
transformaciones de productos y las limitantes que se tienen por concepto del tipo
de actividad que se vaya a realizar.
El uso de la estadística para el ingeniero, siempre estará presente en todas las
actividades que deba realizar ya que se debe mantener un registro sobre cada dato
que se considere relevante, además de que es de aquí donde se procesará la
información y se dejará lista para observación y análisis puntual que puedan aportar
a tomar la mejor decisión.
Considerar la ergonomía con la que debe contar el área de trabajo es otro factor de
vital importancia ya que se deben crear espacios que consideren la antropometría
y la biomecánica de quien los opera, para asegurar que su trabajo se desempeña
en las condiciones óptimas y de esta forma aporte la confianza necesaria para poder
realizar cualquier actividad.
26
Entonces haciendo una consideración en este sentido, otro punto relevante a
considerar es la seguridad e higiene debido a que debe estar vinculada en el diseño
de las áreas de trabajo ya que de aquí depende la seguridad total de las
operaciones.
La parte de tener un buen plan de diseño de instalaciones cobra relevancia al
considerar que se debe tener una buena conexión de todos los servicios en una
planta, además de que se debe tener la certeza de que el flujo de materiales no será
interrumpido por deficiencias sobre la distribución del espacio y que cualquier
cambio sobre el diseño estructural pueda ser compensado sin necesidad de realizar
paros.
El Ingeniero Industrial siempre debe tomar en cuenta los diferentes sistemas de
gestión de la calidad, las normas aplicables en el país y las exigidas de manera
internacional; así de esta forma podrá aplicar sus conocimientos siempre apegados
al bien de la compañía implementando mejoras en la calidad en pro de hacerla más
productiva; también está facultado para hacer evaluaciones sobre el desempeño
que muestran las mejoras sobre un proceso, esto manteniendo un registro
(cualitativo o cuantitativo) sobre el cual realizar un control estadístico para obtener
conclusiones y tomar acciones correctivas o de seguimiento.
El saber utilizar los diferentes medios y patrones de medición, es parte del
conocimiento de metrología y normalización que se han adquirido a lo largo de la
formación académica, un buen uso de estas facultadas permite lograr la exactitud y
obtención adecuada de cualquier dato que requiera de registrar alguna medida para
su mejor entendimiento, así mismo se tendrá la capacidad de decidir cuál
herramienta es la idónea y que parámetros se deberán trabajar.
27
El estudio del trabajo se utilizó para hacer una evaluación sistemática de los
métodos que se usan para la realización de las actividades con el objetivo de
optimizar el empleo de los recursos y poder establecer estándares sobre el
rendimiento que se obtiene y así poder tener un parámetro sobre el cual poder
evaluar la productividad.
El ingeniero Industrial está facultado para decidir sobre la eficiente adquisición y
utilización de recursos, es decir la facultad sobre realizar una correcta
administración de las operaciones de una planta, para poder ofrecer una ventaja
competitiva a través de la correcta gestión de los esfuerzos y recursos, insumos,
procesos, productos y flujos de información de una empresa, creando la línea
directriz que servirá como referencia para el cumplimiento de los objetivos de una
organización.
La logística y cadena de suministros es importante ya que es aquí donde se logra
la interacción que se conoce como “Administración de la cadena”, esta es la
conexión que asegura la satisfacción del cliente desde la compra de las materias
primas y obliga a que exista un correcto proceso de transformación para que se
complete un ciclo que involucre a los tres elementos mencionados, entonces entra
en juego el diseño de la logística (interna-externa) para el correcto flujo de la
información, de los materiales y de los productos; esto solo se obtiene mediante la
aportación de ingeniería calificada.
El entorno de simulación es el área más fuerte para el ingeniero Industrial, se
convierte en una de las herramientas más útiles que dimensionan e identifican el
trabajo de un ingeniero, ya que principalmente se utilizan softwares, mismos que
alimentados con conocimientos teóricos pueden “simular” situaciones reales y
mostrar resultados que sirven como parámetro para detectar áreas de oportunidad,
cuellos de botella, stocks, líneas de espera, espacio mal distribuido, entre otras;
todo esto a un costo reducido y sin necesidad de realizar prácticas de campo.
28
Dentro de cualquier ámbito laboral y en cualquier terreno siempre se necesita de
una visión más allá de lo que puede verse a simple vista, de esta forma se rompen
los procesos sistemáticos y los paradigmas que resultan en limitantes para cualquier
organización, es por ello que la formación como ingeniero industrial incluye la
aplicación del razonamiento lógico para encontrar realizar análisis mediante el
proceso de la teoría de restricciones, ya que un uso efectivo de estas permite
encontrar las fallas organizacionales u operativas que se convierten en los topes o
cuellos de botella, al encontrarlas se puede trabajar en ellas aplicando y
desarrollando alternativas de mejora.
Una de las principales características de un Ingeniero Industrial es el liderazgo, ya
que su formación está encaminada a la toma de decisiones, mismas que afectan
directamente a la estructura operativa y organizacional de una empresa, es por eso
que debe ser capaz de trabajar en equipo y sobretodo fungir como un líder, todas
las actividades, facultades y aportaciones que realice el Ingeniero Industrial estarán
regidas bajo la ética profesional y personal con miras a contribuir al desarrollo
sustentable respondiendo a los constantes cambios del entorno, prediciendo y
evaluando resultados demostrando su compromiso con la empresa y la sociedad.
2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
30
2.1 Lean Manufacturing.
“Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define
la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en
identificar y eliminar todo tipo de desperdicios” (Juan Hernández, 2013, p.10).
Objetivos de Lean.
Macías Miguel Ángel (2010) sostiene que los objetivos de Lean Manufacturing
descritos en la figura 7, deben guiar a la organización a un cambio “esbelto”; cabe
mencionar que cada uno de ellos esta tan interrelacionado con los demás que
cualquier retraso en la consecución de uno provocara el mismo efecto en los otros
(p. 24).
Figura 7. Objetivos de Lean manufacturing (creación propia).
Lean
Manufacturing
Cero
accidentes
Cero papel
Cero
averias
Cero
defectos
Cero
desperdicios
de Recursos
Cero
desperdicio
de la
capacidad
personal
Cero Stock
31
La figura 7 muestra los objetivos primordiales de lean manufacturing, mostrando
que todos están relacionados y en forma de ciclo, sustentando una cultura de mejora
continua.
Los pilares de Lean Manufacturing.
Manuel Rajadell (2010) dice que la implantación de Lean Manufacturing en una
planta industrial se basa en los tres pilares de la figura 8 para alcanzar la
competitividad y la satisfacción de todos los clientes (p. 12).
Figura 8. Pilares de Lean Manufacturing (creación propia).
Kaizen: Implica una cultura de cambio
constante para lograra mejores
practicas.
Control Total de la Calidad: integrar las
funciones, los departamentos y a los
empleados para que sean responsables
del control de la calidad en conjunto.
Just In Time: Fabricar los articulos
necesarios, en las cantidaddes
requeridas y en el momento preciso.
32
La figura 8 describe las áreas o bases fundamentales de lean manufacturing,
mismos que son los pilares clave en la búsqueda del cumplimiento de lograr un
proceso continuo con el mínimo gasto de recursos, objetivo que persigue la filosofía.
Herramientas lean.
“Las herramientas de Lean Manufacturing se pueden agrupar dentro de tres niveles,
como son demanda del cliente, flujo y nivelación” (Alberto Villaseñor 2011 p. 33).
2.1.1.1Demanda del cliente.
Alberto Villaseñor (2011) dice que la demanda del cliente dentro de lean, se refiere
a entender las necesidades que tiene el cliente de productos o servicios además de
tener en cuenta los factores de calidad, tiempo de entrega y el precio; por lo que
deben obtenerse parámetros de medición como el tak time o el pitch para poder
obtener información acerca del ritmo al que los productos de la empresa son
adquiridos (p. 33).
2.1.1.2Tak Time.
Luis Socconini (2013) sostiene que partir de la información que se tenga sobre la
demanda del cliente se debe determinar el Tak Time o “takt”; el tak marca el ritmo
de lo que el cliente está demandando y al cual la compañía debe producir su
producto con el fin de satisfacerlo, esto quiere decir que el rimo de producción y el
de ventas deben estar sincronizados (p. 106).
33
Fórmula del Tak Time.
Luis Socconini (2013) dice que el tak time se calcula dividiendo el tiempo de
producción disponible, entre la cantidad total requerida (demanda) como se observa
en la siguiente fórmula (p. 107).
𝑇𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
En la fórmula anterior se puede apreciar la forma matemática de acomodar los
elementos que intervienen en el cálculo del tak time.
Cálculo del Tak Time.
Alberto Villaseñor (2011) escribe en su obra un supuesto para el cálculo del tak
time, mismo que se muestra en la tabla 5; a partir de estos cálculos y conociendo la
demanda del cliente se puede conocer el ritmo que deben seguir las operaciones,
aunque debe precisarse que este cálculo debe ajustarse acorde a las variaciones
del volumen (p. 35).
Tabla 5 Ejemplo de cálculos del tak time (adaptado de manual de Lean Manufacturing).
Cálculos del tak time en un turno de 9.6 horas.
Tiempo de producción
disponible
9.6 horas * 60 minutos = 576 minutos
Descanso de 10 minutos =-10 minutos
Dos comidas de 15
minutos
=-30 minutos
Junta de 10 minutos =-10 minutos
Tiempo perdido 10 + 30 + 10 =50
576-50
=526 minutos
Para convertir en
segundos
526 minutos * 60
segundos
=31, 560 segundos
34
La tabla 5 muestra un caso de estudio que ilustra cómo se realiza una operación
para el cálculo del tiempo tak (tak time).
2.1.1.3Pitch (lote controlado).
Alberto Villaseñor (2011) afirma que el Pitch es una cantidad de piezas por unidad
de tiempo, basada en el tak time requerido para que las operaciones realicen
unidades que formen paquetes con cantidades predeterminadas de trabajo, eso
quiere decir que el Pitch es el tak time de producto y la cantidad de unidades en el
paquete (p. 37).
Fórmula del Pitch.
Alberto Villaseñor (2011) establece una fórmula para calcular el Pitch (p. 37).
𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑇𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒
La fórmula muestra la relación entre el tiempo tak y el cálculo del pitch, ilustrando
como es el orden de estos elementos.
Cálculo del Pitch.
Alberto Villaseñor (2011) sostiene que para volúmenes altos o donde se tiene líneas
de producción bajas que incluyen lotes mixtos, el Pitch normalmente se encuentra
entre los 12 y 30 minutos, dependiendo de los requerimientos del cliente y las
restricciones a las que estén sujetas (p. 37).
35
Ventajas de usar el Pitch.
Alberto Villaseñor (2011) afirma que existen un numero de ventajas al producir en
pequeños lotes basándose en el Pitch en lugar de fabricar en grandes lotes, las
ventajas se muestran en la figura 9 (p. 38).
Figura 9. Ventajas de utilizar el Pitch (creación propia).
Las ventajas de utilizar el lote controlado o pitch, recaen en un mejor uso de espacio
y gasto de recursos tal como se puede apreciar en la figura 9.
El uso de
montacargas se
reduce
Existen mejoras en
la seguridad del
trabajador
Existen mejoras en
el control del
inventario
Los problemas
pueden ser
indentificados
inmediatamente
Se pueden atender
los problemas de
manera mas rapida
36
2.1.1.4 Andon.
Luis Socconini (2013) explica que la manufactura esbelta no considera inventarios
de seguridad que apoyen en el momento que se presente un problema de calidad,
esto ocasionara que los problemas de la operación A detengan la operación B y
cuando se detenga banderas o luces acompañadas con música (opcional) alertaran
el punto donde se encuentra la operación que necesita ayuda; a esto se refiere
Andon, es una herramienta visual de señales de luces para pedir ayuda (p. 164).
2.1.1.5 Mapeo del proceso (Value Stream Mapping).
Luis Socconini (2013) dice que el mapa de valor contiene todas las acciones (que
agregan valor y las que no) requeridas para producir un producto desde la materia
prima hasta que llega a las manos del cliente. El mapeo de procesos se enfoca más
al flujo de la producción.
Un mapeo de valor necesita de lápiz y papel para ser realizado, ya que de esta
forma se podrán entender los trazos que sigue el producto en su camino a través
del proceso (p. 101).
Ventajas de usar el Mapeo de Valor.
Alberto Villaseñor (2011) apunta que las ventajas de usar un mapa de valor en un
proceso son las siguientes (p. 44):
 Ayuda a visualizar más de un nivel de procesos de producción.
 Ayuda a apreciar más desperdicios
 Ayuda a tomar decisiones acerca del flujo
 Une los conceptos y técnicas de la manufactura esbelta
 Muestra la conexión entre el flujo de la información y los materiales
37
Pasos del mapeo de valor.
Alberto Villaseñor (2011) explica que los pasos del mapeo de procesos se resumen
en los 6 puntos de la figura 10 (p. 44-50).
1 Comprometerse con la manufactura esbelta.
2 Elegir el proceso
3 Aprender acerca de la manufactura esbelta
4 Mapa del proceso estado actual
5 Determinar los medibles de la manufactura
esbelta
6 Mapa del proceso estado futuro
7 Crear planes Kaizen
8 Implementar los planes Kaizen
Figura 10. pasos para realizar un mapeo de procesos (creación propia).
Los pasos que necesita un mapeo de valor mostrados en la figura 10 son esenciales
para lograr definir que operaciones son las que generan el valor real de la
producción y cuáles de ellas son complementarias, los pasos se describen en los
siguientes puntos.
38
Comprometerse con la manufactura esbelta.
La clave de este punto es que la alta gerencia asimile el concepto de la manufactura
esbelta para que posteriormente, logre que su personal también asimile el concepto,
además de que dice que otro de los puntos importantes es darle a la gente lo que
requiere cuando lo pide y guiarlos al camino de la manufactura esbelta.
Elegir el proceso.
El objetivo es agrupar los productos que se manejan dentro de los procesos en
familias, con el fin de conocer cuales productos pasan por los mismos procesos, de
esta forma se ira creando una idea de cómo se trazará el mapa y como hacer un
mejor uso de los recursos con los que se cuentan.
Aprender acerca de la manufactura esbelta.
Para poder realizar los mapas se deben tener los siguientes conocimientos:
 El principio de la reducción de costos.
 Los 7 desperdicios.
 Los dos pilares del sistema de producción Toyota: JIT y Jidoka.
 Las 5´s.
 Fabrica visual.
 Los tres niveles para la aplicación de la manufactura esbelta.
Mapear el estado actual
expone que en este punto es donde se trabaja directamente en el piso de
producción y se obtienen los datos necesarios del mapa de valor seleccionado.
39
Determinar los medibles de la manufactura esbelta
Para realizar una forma correcta de establecer cuáles serán los medibles de la
manufactura esbelta, se emplean los siguientes pasos:
1. Revisar lista de medibles comunes.
2. Iniciar intercambio de información con la gerencia.
3. Determinar exactamente cómo se van a calcular los medibles.
4. Calcular la línea base de los medibles de datos.
5. Se deben determinar las metas de los medibles.
Mapear el estado futuro.
Los pasos para realizar este tipo de mapa son los siguientes:
1. Dibujar los iconos que representen al cliente, proveedores y control dela
producción.
2. Colocar información de la entrega de materia prima.
3. Enfocarse en la demanda.
4. Enfocarse en el flujo continuo.
5. Enfocarse en la nivelación.
40
Crear planes Kaizen.
Los planes Kaizen necesitan de una serie de pasos a seguir en pro de realizar un
correcto establecimiento de los mismos, los pasos a los que se hace referencia se
muestran a continuación:
1. Revisar el mapa de estado futuro para concentrar el plan en alcanzar esta
meta.
2. Determinar el seguimiento para cada actividad.
3. Completar el mapeo del proceso.
4. Obtener la aprobación de la gerencia del plan Kaizen.
Implementar los planes Kaizen
Este punto es de suma importancia y para poder realizarlo se requiere de una
comunicación total para afrontar el comportamiento negativo que pueda detener el
proceso, para ello es recomendable el premiar y reconocer las aportaciones de la
gente, estar presente y ser flexible.
Flujo continuo.
Alberto Villaseñor (2011) define el flujo continuo en un simple enunciado: “mover
uno, hacer uno”, de esta forma no se realizará más de lo que el cliente pida ya que
se asegura que las operaciones no harán más de lo que el cliente haya demandado;
además de que un flujo continuo implica el transportar materiales entre las
operaciones por lo que se requiere de un correcto diseño del espacio que elimine
transportes innecesarios que afecten de manera negativa el balance que se tiene
sobre la línea. (p. 53).
41
2.1.2.1 Células de manufactura.
Ralph Bernstein (2008) define una célula de manufactura como una unidad que
incluye operaciones que agregan valor al proceso, involucrando equipos y personal
en una secuencia de producción donde se realizan todas las operaciones
necesarias para obtener el producto; es muy importante que se tenga una correcta
distribución de los recursos a través de las operaciones en la línea para mantener
un correcto balance y evitar los retrasos o cuellos de botella. (p. 11).
Estandarización.
Rodríguez Mauricio (2005) define a la estandarización como aquella que hace
referencia a un modo o método establecido y aceptado para realizar determinado
tipo de actividades y funciones, puntualizando que es fundamental para el éxito de
los negocios (p.88).
“El trabajo estandarizado hace posible aplicar los elementos de lean manufacturing
ya que define de la manera más eficiente los métodos de trabajo para lograr la mejor
calidad y los costos más bajos” (Luis Socconini 2013 p.297).
2.1.3.1 Balanceo de línea.
Stephan Konz (1992) dice que el balanceo de líneas es un proceso a través del cual
con el tiempo se van distribuyendo los elementos de trabajo dentro del proceso en
orden para que alcancen el tak time, ayudando a la optimización del uso del
personal (p. 78).
42
Típicamente algunas operaciones toman más tiempo que otras y dejan a los
operadores sin nada que hacer mientras esperan la siguiente parte, es por ello que
se deben conocer las operaciones que dan valor agregado al proceso y además el
tiempo que tarda cada parte de la misma, para poder estimar que operación incluye
más carga de trabajo.
2.1.3.2Tiempo de ciclo.
Mikell P. Groover (2007) expresa que el tiempo de ciclo (T/C) se refiere a que tan
frecuente una parte o producto es terminado en un proceso en un determinado
tiempo, además de que puntualiza que no se debe confundir con el tak time, el cual
se refiere al medible de la demanda del cliente (p. 927).
2.1.3.3 Estudio de tiempos.
George Kanawaty (2014) define al estudio de tiempos como una técnica de
medición del trabajo empleada para registrar el tiempo y el ritmo correspondientes
a los elementos de una tarea definida, y para analizar los datos a fin de averiguar el
tiempo requerido para efectuar la tarea según la norma de ejecución (p.273).
Material necesario para realizar el estudio.
Según Niebel (2009) los elementos que exige el estudio de tiempos como material
fundamental son los siguientes (p.329-332):
 El cronómetro: El cronometro electrónico es un aparato de medición que
permite tomar el tiempo de cualquier número de elementos individuales,
mientras sigue contando el tiempo total transcurrido.
43
 Tablero de estudio de tiempos: es una tabla (generalmente triplay) lo
suficiente mente fuerte, con un broche que den apoyo y soporte a la forma
para el estudio de tiempos.
 Forma para el estudio de tiempos: la forma proporciona espacio para
registra toda la información sobre el método que se estudia, las
herramientas utilizadas, tal como se ilustra en la figura 11.
La figura 11 ilustra una forma para el estudio de tiempos suficientemente flexible
para usarse en casi cualquier tipo de información, en esta forma, se registran los
diferentes elementos de la operación en forma horizontal en la parte superior de la
hoja, y los ciclos estudiados se introducen verticalmente, renglón por renglón. Las
cuatro columnas abajo de cada elemento son: C para calificaciones; LC para el
tiempo del cronómetro o las lecturas del cronómetro; TO para el tiempo observado,
es decir, la diferencia de tiempo entre lecturas sucesivas del cronómetro, y TN para
el tiempo normal.
C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN
Página de
Nota Ciclo
Operación:
Estudio num: Fecha:
Operador: Observador:
Num. De elemento y
descripción
Figura 11. Forma de estudio de tiempos. Adaptado de Benjamín W. Niebel (2009). Ingeniería
industrial (p.332)
44
Etapas del estudio de tiempos.
Según George Kanawaty (2014) las etapas del estudio de tiempos son la secuencia
de pasos que se deben cumplir para lograr estudiar bien una operación, la figura 12
muestra la serie de etapas.
Figura 12. Etapas del estudio de tiempos (creación propia).
Las etapas del estudio de tiempos son indispensables para comprender toda la
información correspondiente a una actividad, estudiando cada elemento que la
conforma se puede definir cuál de ellos es el más significativo sobre el tiempo de la
tarea, que a su vez será un factor determinante en el tiempo de ciclo total; haciendo
énfasis en que los suplementos que son propios de la tarea, permiten agregar un
plus para soportar cualquier elemento extraño que pudiese afectar el tiempo de
operación.
Etapa1
• Obtener y registrar toda la información posible de la tarea y el operario.
Etapa 2
• Descomponer la tarea en elementos.
Etapa 3
• Determinar el tamaño de la muestra a estudiar.
Etapa 4
• Medir y registrar el tiempo de cada elemento.
Etapa 5
• Determinar simultaneamente la velocidad efectiva de trabajo del operario.
Etapa 6
• Convertir los tiempos observados en tiempos básicos.
Etapa 7
• Determinar que suplementos se añadirán.
Etapa 8
• Determinar el tiempo tipo propio de la operación.
45
Tiempo estándar.
Niebel (2009) define al tiempo estándar como el patrón que mide el tiempo requerido
para terminar una unidad de trabajo, utilizando el método y equipo estándar, el
tiempo estándar resulta de la suma de los tiempos elementales de cada tarea, y en
el que un operario puede realizar su trabajo sin presentar síntomas de fatiga.
2.1.3.4 Las 5´s.
Las 5´s constituyen una disciplina para lograr mejoras en la productividad del lugar
de trabajo con la estandarización de orden y limpieza. Esto se logra mediante el
establecimiento de 5 etapas, donde cada una sirve de base para las otras así se
logra que se mantengan funcionando a largo plazo.
A continuación, se proporciona la definición de cada una de las “S´s”, tomadas de
diferentes autores con el objetivo de ampliar la interpretación sobre el concepto de
cada una de ellas.
Seiri-Seleccionar.
Luis Socconini (2005) dice que seleccionar significa remover de nuestra área de
trabajo todo lo que no necesitamos para realizar nuestras actividades productivas
(p.11).
Es decir, se refiere a tener solo lo necesario y correcto para elaborar alguna
actividad, de esta forma no se cae en pérdidas innecesarias de tiempo al buscar
algún material o herramienta fuera de su posición.
46
Seiton-Organizar.
Francisco Rey (2005) firma que organizar se trata de ordenar los artículos utilizables
en el área de trabajo, de esta manera se facilitará su ubicación y además permitirá
que los objetos regresen a su lugar de origen después de su uso (p.52).
Se trata de tener siempre todo en su posición, y además devolverlo al lugar de
donde se tomó, ya que no sirve de nada encontrar un lugar organizado si no se
volverá a dejar en el mismo estado después de su uso.
Seiso-Limpiar.
Francisco Madariaga (2013) afirma que esta actividad se trata de eliminar las
fuentes de suciedad, puntos de difícil limpieza y apaños (p.38).
Siempre se debe guardar una higiene correcta, y si un lugar se encuentra limpio,
los riesgos de sufrir inconvenientes que afecten el desempeño de algo o de
alguien siempre se minimizan.
Seiketsu-Estandarizar.
Luis Socconini (2013) establece que estandarizar consiste en lograr que los
procedimientos, prácticas y actividades logrados en las tres primeras etapas se
ejecuten consistentemente y de manera regular (p.149).
Para lograr efectividad se necesita de la constancia que para lograr todo lo
propuesto, el mantener un estándar en las actividades aportara a que la forma de
operación, si es que es la correcta se logre y de lleve de la mejor manera posible.
47
Shitsuke-Seguimiento.
Luis Socconini (2013) dice que el seguimiento se trata de convertir en un hábito
las actividades de las 5´s, manteniendo correctamente los proceso logrados
mediante el compromiso de todos (p.149).
Esta parte se trata de formar hábitos, que posteriormente se convertirán en la
cultura personal y de la empresa, esto solo se logra dando un seguimiento sobre
la actitud y disciplina mostrada en el trabajo, después de un tiempo se realizan
de manera normal y además lo que se aprende sirve para añadir más gente al
compromiso.
2.2 Layout.
Fred E. Meyers (2006) dice que un layout muestra la forma en que el terreno y el
espacio quedan ocupados por el edificio, las instalaciones y otros similares de tal
manera que permita un flujo eficiente de los productos a través de la planta (p 437).
Existen tres métodos para el diseño de layout.
1. Técnica de la pantalla y la cinta.
2. Técnica de los modelos tridimensionales.
3. Técnica del diseño asistido por computadora.
48
Líneas de producción.
“Las líneas de producción son sistemas de manufactura con múltiples
estaciones y un sistema fijo de ruta, pueden ser manuales, automáticas o
híbridas. Es decir, las operaciones de manufactura se realizan en forma
secuencial de estación de trabajo a estación de trabajo y el tipo de producto
es idéntico o muy similar. Las líneas de producción son usadas ya sea para
operaciones de procesamiento o ensamble de materiales o productos semi-
terminados.” (Macías Miguel Ángel 2010. p 24).
2.2.1.1Diseño de líneas.
De acuerdo a Macías Miguel Ángel (2010) quien sostiene que las operaciones del
diseño de la línea se pueden dividir en una serie de etapas, diferenciadas por las
tareas concretas a realizar, así como en el personal y los medios implicados. Las
principales etapas en las que se puede dividir el diseño de una línea de montaje se
describen a continuación en la figura 13 (p. 84).
En la figura 13 se describen las etapas que se siguen para poder establecer una
línea de producción, donde se debe entender primero la demanda para saber cuánto
es lo que se necesita producir y posteriormente entender las actividades necesarias
que necesita un producto para poder ser transformado.
Analizar las tareas de cada paso del proceso en línea permite estimar los tiempos
que involucra la transición de la materia prima a lo largo de la línea de producción;
entendiendo este paso se puede lograr un equilibrio entre el tiempo y el método de
trabajo para poner en marcha el proceso productivo.
49
Figura 13. Etapas para el diseño de una línea de montaje (creación propia).
Lean manufacturing resume los pasos mostrados, en tres niveles de
implementación, el primero trata de analizar la demanda, el segundo crear un flujo
continuo y finalmente hacer una nivelación de carga de trabajo.
2.2.1.2 Ventajas de las líneas de producción.
Macías Miguel Ángel (2010) dice que la implantación de este tipo de líneas va muy
enlazada con la filosofía Lean y sus ventajas son las siguientes (p. 83):
 Mayor proximidad entre los operarios lo que implica una comunicación fluida
entre estos y una mejora en la visibilidad del proceso.
 Facilita detectar los problemas de calidad y posibilidad de ayuda entre
puestos.
Paso1
• Analisis de la demanda
Paso 2
• Analisis de las tareas elementales en las que el proceso puede ser dividido
Paso 4
• Estimacion de los tiempos de cada tarea elemental
Paso 5
• Análisis de las restricciones de secuencia
Paso 6
• Diagrama de precedencias del proceso
Paso 7
• Equilibrado de la linea
Paso 8
• Consideracion de restricciones especiales
Paso 9
• Diseño y ajuste del metodo de trabajo
Paso 10
• Puesta en marcha, análisis y mejora del proceso
50
 Óptimas para la utilización de trabajadores polivalentes, que rotaran por
diferentes puestos de trabajo de la línea aumentando su conocimiento y su
capacidad de respuesta ante problemas o incrementos de demanda.
Manejo de materiales.
Fred E. (2007) define sencillamente al manejo de materiales como mover material.
Además, menciona que las mejoras en el manejo de materiales han tenido un efecto
positivo sobre los trabajadores más que cualquier otra área de diseño del trabajo y
la ergonomía. En la actualidad, los trabajos físicos pesados se han eliminado de las
tareas manuales gracias a los equipos para el manejo de materiales (p.4).
2.2.2.1Principios del manejo de materiales.
Fred E. (2007) sostiene que Implantar los cinco 5 principios del manejo de
materiales en una planta también ayudará a reducir los costos. Los cinco principios
a los que se hace referencia son los siguientes (p.5):
1. Sólo lo necesario (organización). Mantener el mínimo de lo que se requiere
ahorrará espacio (afecta a la distribución de instalaciones), inventario y
dinero.
2. Acomodar (arreglo). Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar es una
filosofía visual de administración que afecta a la distribución de la instalación.
51
3. Barrer (limpieza). Una planta limpia es resultado de una distribución de la
instalación pensada para dar un lugar a todo.
4. Limpiar y ordenar (higiene). Una planta segura es resultado de una buena
planeación de la distribución.
5. Ser estrictos (disciplina). Seguir procedimientos y métodos estandarizados
hasta convertirlos en hábitos hará que la planta opere de manera eficiente y
segura.
2.2.2.2Objetivos.
Fred E. (2007) dice que el manejo de materiales es crucial para una organización,
ya que persigue los siguientes objetivos (p.14).
 Reducción de costos: Cuando los costos de manipulación se reducen, el
costo total por unidad se reduce también como una consecuencia directa.
 Incrementar la capacidad de almacenes: En ambos casos, el uso efectivo del
manejo de los materiales ayudará a reducir los costos de almacenamiento de
los materiales.
 Mejorar la distribución de la planta para reducir los desperdicios: Cuando los
requerimientos de espacio se optimizan y los tiempos de viaje se reducen
mediante sistemas de manipulación y equipamientos eficientes, el manejo de
los materiales se vuelve más efectivo en relación a su costo.
52
 Utilización óptima de equipos: Con un sistema apropiado de manejo de
materiales, o un control más eficiente del sistema ya existente, el uso del
equipo se puede aprovechar al máximo.
 Aumentar la seguridad: La seguridad es una preocupación principal en
cualquier organización, y un sistema eficiente de manejo de materiales puede
contribuir directamente a la seguridad de los trabajadores, materiales y
equipos asociados.
 Mejora en la comunicación: permite que se logre un ambiente en donde se
eliminan las barreras de comunicación, ya que un buen manejo de materiales
incluye la información básica para ser manipulado entre las personas
involucradas con ello.
2.3 Entorno de trabajo.
George Kanawaty (2014) explica que el entorno de trabajo es el espacio donde el
operador realiza sus actividades, este espacio debe estar aislado de todos los
peligros o factores que puedan ser perjudiciales; de esta forma el operador podrá
realizar su función y obtener el máximo rendimiento en condiciones seguras (p.43).
Ergonomía.
“la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria aplicada cuyo objeto es el trabajo
humano y su objetivo es la reforma concreta de las situaciones de trabajo
inadaptadas para el hombre” (Álvarez Javier 2009 p.26)
53
Iluminación.
“La cantidad de iluminación conveniente para un trabajo en particular depende de
la persona que lo realiza y la naturaleza de la tarea” (Riggs James L 2014 p.316).
Algunas personas necesitan de más luz que otras para hacer las mismas
diferenciaciones, los trabajos que exigen diferenciaciones más agotadoras
necesitan de más iluminación que las menos detalladas. Debido a esto es poco
realista adoptar niveles de iluminación estándar para toda la planta.
Ruido.
Gabriel Baca (2014) define al ruido como el sonido no deseado, ya que resulta
molesto e indeseable principalmente por sus características irregulares, el ruido en
plantas industriales es consecuencia del manejo de aparatos, maquinaria y traslado
de materiales, este en un sonido alto se considera altamente molesto y refleja
disminución en la capacidad laboral de quien se encuentra en un ambiente no
controlado (es más conveniente poner un silenciador a una máquina que dotar de
tapones auditivos a los empleados) (p. 354)
3 CAPÍTULO III. GENERALIDADES DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
55
3.1 Descripción del problema.
El problema surge a partir de la idea de aprovechar un mercado insatisfecho, el cual
demanda 150 toneladas de alimento balanceado para ganado lechero; dentro de la
planta se necesita dar atención primordialmente a la estructura de la empresa,
asentar bases sólidas sobre un proceso de producción estandarizado y sustentar el
porqué de la conveniencia de esta; la idea del montaje de la línea de producción ya
está fija como una de las metas de la empresa hablando como entidad.
Los equipos requieren adecuación y mantenimiento para su correcto
funcionamiento de operación, con el objetivo de que, quien los opera pueda realizar
bien sus actividades teniendo la confianza que brinda el sentirse fuera de riesgos y
así mismo Nutrivilsa ofrezca un ambiente de seguridad y confort; las deficiencias
de este tipo se refieren a que las máquinas y herramientas como la bazuca
helicoidal, el molino de grano o la enhiladora son de uso superior a 5 años y su
periodo de vida es más reducido, necesitan de partes de repuesto o bien realizar
adecuaciones generales a las máquinas.
Por otra parte, se necesita dar atención a la disponibilidad de trabajo improductivo
que se tiene (tiempo ocioso), principalmente dado por la forma de trabajo ya que
ocasiona tiempo improductivo de hasta 10 horas semanales.
Se debe establecer la forma de registrar controlar los tiempos de operación para
poder programar la producción diaria, semanal o mensual, esto atendiendo la
demanda del cliente a través del tiempo takt; además debe hacerse un correcto uso
del espacio ya que se encuentra desordenado, en esta parte se debe hacer un
análisis efectivo sobre cómo es que se diseñara el flujo de material.
56
3.2 Objetivos.
Objetivo general.
 Implementar herramientas con enfoque en Lean Manufacturing en una nueva
línea de producción con el fin de obtener un proceso estandarizado.
Objetivos específicos.
o Investigar los factores de producción para el análisis de la
disponibilidad de recursos.
o Diseñar los criterios necesarios para la estandarización.
o Evaluar el diseño propuesto para la determinación de la confiabilidad
de la estandarización.
57
3.3 Justificación.
Aplicar las herramientas enfocadas en Lean Manufacturing en la nueva línea de
producción traerá diversos beneficios para Nutrivilsa, ya que el fin que persigue esta
filosofía es obtener un proceso continuo, libre de desperdicios y utilizar pocos
recursos; es por ello que implantar un pensamiento “esbelto” en la línea de trabajo
permitirá utilizar de manera adecuada los factores de producción con los que cuenta
la empresa y así conseguir que se logre producir las 150 toneladas mensuales de
alimento balanceado que esta necesita para atender su mercado; entonces a través
de la venta de sus productos obtendrá los beneficios económicos para los cuales la
empresa fue pensada.
Otro de los factores a considerar es que la dirección de Nutrivilsa colinda con 4
establos de productores de cabezas de ganado bovino (lechero), mismos que
resultaran beneficiados al instalar una línea productora de dietas balanceadas, esto
les brindará la oportunidad de adquirir los suplementos nutricionales que su ganado
necesita para obtener un rendimiento óptimo de producción de leche, además que
permitirá reducir los costos principalmente en los fletes, mismos que actualmente
se realizan desde Guadalajara e Hidalgo, estas reducciones en gastos se traducen
en incrementos en el capital y en la capacidad adquisitiva de los dueños de los
establos.
La realización de este proyecto necesitará de estudios estadísticos, recolección y
análisis de diversas técnicas y herramientas de ingeniería industrial, por lo que
durante el desarrollo de este trabajo se aplicaron los conocimientos teóricos
necesarios para llevar a cabo los estudios y observaciones pertinentes, además
que necesariamente se realizará la aplicación práctica donde se usaran las diversas
aptitudes adquiridas a lo largo de la carrera, por lo que se obtendrá un desarrollo
integral como Ingeniero.
58
3.4 Hipótesis.
A través de la aplicación de las herramientas con enfoque en Lean Manufacturing
se logrará instalar una línea de producción que cumpla con la meta de elaborar 150
toneladas mensuales de dietas balanceadas que la empresa requiere.
59
4 CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
60
4.1 Actividades realizadas.
Las actividades realizadas durante la Investigación de los factores de producción
para el análisis de la disponibilidad de recursos, se describen a continuación.
Investigación de los factores de producción.
Durante esta actividad se utilizó una investigación de campo, donde se necesitó de
realizar visitas dentro de la planta, en el lugar donde se instaló la línea de producción
para poder documentar e involucrarse en el entorno y las labores de la planta de
alimentos, para ello se utilizaron tablas de registro y la entrevista no estructurada.
Aplicación de entrevistas.
Para comenzar con la investigación de los factores de producción en Nutrivilsa se
comenzó con la aplicación de entrevistas al dueño de Nutrivilsa y a su socio. El fin
que se persiguió con estas entrevistas fue encontrar una perspectiva de como ellos
perciben su negocio, es decir con lo que cuentan hablando en específico de
maquinaria, personal y espacio como factores de producción.
Una vez elegidos los dos personajes idóneos para las entrevistas se procedió a
convenir un día para que ellos dieran el espacio para dar atención a esta actividad;
se eligió un jueves ya que en este día ambos directivos se dan el espacio para
atender lo que tenga que ver con la parte administrativa; se tomó como herramienta
la entrevista no estructurada, ya que de esta forma los participantes podían opinar
libremente todos sus puntos de vista. Durante el desarrollo de la plática se pudo
observar que quien porta un peso específico en la toma de decisiones es José
Villegas (propietario) no solo por su posición jerárquica, sino por la personalidad
explosiva y temperamental, sobre la de su socio quien se describe así mismo como
un hombre de trabajo y a quien le aburre estar revisando papeles y contratos.
61
Ambos mostraron una buena disposición a hablar del tema, aunque aún se
muestran renuentes a aplicar alguna filosofía de trabajo a su modus operandi ya
que para ellos el esfuerzo y la dedicación son la única base para lograr lo que sea
ya que opinan que las personas que escribieron los libros no conocen lo que es el
desarrollo de una labor de todos los días, los retos a los que hay que hacer frente y
como sobreponerse a las adversidades; aunque por otra parte mostraron empatía
al momento que se les platico acerca de Lean Manufacturing y en ese momento
lanzaron un reto sobre cómo es que la aplicación de las herramientas de Lean les
ayudarían a cumplir sus expectativas.
Con ayuda de la entrevista se pudo conocer la actitud de trabajo de los líderes de
Nutrivilsa, el conocimiento que tenían ellos sobre el modo de fabricación de las
dietas balanceadas y las carencias de la planta en un contexto económico ya que
explicaron que están limitados en los recursos y que para inicio del proyecto solo se
tenían contempladas las pruebas de producción sobre la línea que se instalará.
Análisis de los elementos de entrada.
El siguiente paso para precisar la información necesaria acerca de los elementos y
recursos que se tenían para instalar la línea de producción fue realizar una
investigación descriptiva sobre los elementos de entrada en Nutrivilsa, entendiendo
estos como una referencia a la maquinaria y a los materiales a trabajar; la forma de
llevar a cabo esta investigación fue muy rápida y se realizó en un solo día, ya que
los elementos dispuestos para este fin estaban concentrados y no se necesitó de
realizar detalles minuciosos ni ninguna clase de búsqueda, se contó con el apoyo
del mismo gerente de Nutrivilsa para dar la explicación sobre la descripción y el
funcionamiento de la maquinaria a utilizar en la producción de dietas.
62
La actividad se realizó en forma de recorrido y a la par se fueron describiendo
conforme se iba avanzando además de que en ese instante se tocaron puntos sobre
la seguridad ya que precisaba que la mayoría de ellas ya tenían un cierto periodo
de vida por lo que había que utilizarlas de la forma correcta para no dañarlas ya que
no podían afirmar que resistieran un uso rudo; por otro lado se hizo del conocimiento
de las personas que serían el apoyo para iniciar con los trabajos en la línea de
producción de dietas, aunque ya estaban enterados se oficializo la delegación de
cargos dándole formalidad a la actividad. De esta forma se pudo tener una mayor
seguridad sobre la disponibilidad de elementos para comenzar con la instalación de
la línea.
Para recopilar los datos obtenidos en la investigación se utilizó un formato como el
que se muestra en la tabla 6, usándola como registro para poder plasmar el análisis.
Estudio del layout inicial.
Se necesitó realizar el estudio del layout que se tenía como precedente a la
instalación de la línea de producción, mismo que había sido montado de manera
empírica por los empleados; se comenzó con un recorrido tomar las medidas de la
nave, y posteriormente encontrar la ubicación y distancia de los elementos que se
encontraban dentro de la misma.
Tabla de registro de elementos.
Elemento Descripción
Tabla 6 formato de registro de los elementos de producción en Nutrivilsa (Creación propia).
63
Para esta actividad se contó con el apoyo de dos de los empleados de Nutrivilsa
quienes fueron los encargados de tomar las medidas, de esta forma se pudo agilizar
el trabajo ya que ellos disponían de los materiales necesarios para realizar las
mediciones, además de que podían desplazarse con toda libertad sobre el espacio;
posteriormente se realizó un diseño a mano alzada sobre la ubicación y las medidas
básicas para poder entender el dimensionamiento y posición inicial. El diseño a
mano alzada fue capturado en un software de apoyo que sirvió para construir el
modelo de la línea que se muestra en la figura 14.
En la figura14 se puede apreciar la disposición inicial de la línea de dietas, donde
se observa una división entre el área de granel (sombreado) y el área de trabajo
(lugar donde se encuentra la línea), en esta parte las flechas en color azul
representan el flujo del material, los números en negritas proporcionan el
ordenamiento de las actividades (1-molienda, 2-Mezclado, 3-enmelazado, 4-
Pesado, 5- Sellado) y las medidas en color rojo dan un panorama acerca de las
distancias entre una actividad y la que le precede.
Figura 14. Layout inicial de la línea de producción de dietas (Creación propia).
64
En esta distribución la capacidad instalada estimada sin bases analíticas
establecida por la empresa se considera que puede operar de un 50% a un 60% de
su capacidad, esta medida es tomada respecto de que los equipos son los
requeridos para el proceso, pero con un alto retraso tecnológico.
Estandarización de las operaciones en la línea.
Las actividades involucradas en el desarrollo del proceso de estandarización de las
operaciones en la línea de producción de Nutrivilsa permitieron crear un tiempo
estándar que funciona considerando un tiempo “takt” o taktime como se le conoce
dentro del ámbito de Lean Manufacturing, además de que se encontraron las
restricciones que generan las mismas condiciones del proceso, además de que se
encontraron las causas principales con lo que se pretende que la línea obtenga
beneficios en el momento de operación.
Formulación del Taktime.
Durante el desarrollo del proceso de estandarización de las operaciones en la línea
de producción de Nutrivilsa se decidió por iniciar con la formulación del Taktime, ya
que este crea la relación entre la demanda y la disponibilidad de tiempo de
producción, marcando un parámetro sobre el cual los elementos que intervienen en
el proceso necesitaban ser ordenados y manipulados para aproximarse y cumplir
con esta medida.
Para crear el tiempo Takt se empezó por obtener los registros de la demanda
programada para un mes de trabajo; misma que se recolecto a partir de los pedidos
que los establos Portales y Mirandilla solicitaron a Nutrivilsa. Los registros se
capturaron en una hoja de Excel, misma que tuvo que ser desarrollada para este fin
y así poder tener una organización sobre la cuantificación de los pedidos.
65
En el documento de Excel se diseñó una tabla que proporciona información del
cliente, la cantidad de producto que solicita, la fecha en que realiza su pedido y la
programación de la fecha de entrega, en la figura 15 se ilustra la estructuración de
la tabla de registro; misma que se encuentra dentro de los archivos administrativos
en la computadora del dueño de la planta.
La cantidad a producir en el primer mes de trabajo se tomó a partir del objetivo de
producir 150 toneladas para repartir entre los clientes que ya se tenían
contemplados, a partir de esto y de una jornada laboral de 7 horas productivas,
aunque por decisión del dueño de la planta, se decidió que para este trabajo solo
se contemplaría una jornada de 4 horas, y se marcaria una seguidilla de trabajo de
20 días, ya que solo se trabajarían los productos de prueba para repartir a los
clientes y a los clientes potenciales; a partir de estos parámetros se pudo crear el
taktime, mismo que sirvió para saber en cuanto tiempo debería de producirse una
tonelada de dieta balanceada ya empaquetada (repartida en sacos de 40 kg), fue
entonces cuando se procedió a realizar los movimientos en el layout que derivaron
en la creación de la línea de producción de dietas alimenticias.
Figura 15. Formato de captura de pedidos (Creación propia).
Cliente
Tamaño del
pedido
Fecha de
Solicitud
Fecha de
entrega aprox
Formato para capturar los pedidos.
66
La creación de este parámetro fue de gran utilidad para el posterior balanceo de
líneas, ya que los trabajos realizados en la planta estarían basados en un ritmo
productivo marcado por la demanda, de esta forma las tareas de producción
involucrarían únicamente el material que será vendido eliminado los costos de
mantener inventario dentro de Nutrivilsa.
Para realizar este cálculo se utilizó la fórmula del taktime tomada del libro Lean
Manufacturing paso a paso de Luis Soconini.
Ajuste de la línea de producción.
Antes de iniciar con los primeros trabajos de producción, se realizó un ajuste sobre
el layout inicial de la línea, ya que se observaba que se podía hacer una mejor
disposición del espacio, esto a razón de que la báscula de sacos respecto de la
empastilladora representaba un retroceso marcado dentro de la configuración inicial
de la misma (ver figura 14) por lo que se optó por crear una proximidad en estas
áreas y así facilitar el trabajo además de aprovechar de mejor manera el espacio,
ya que los recorridos se reducirían.
esta decisión se tomó a partir del método de acomodo de la distribución de espacios
que sugiere la OIT en el libro de introducción al estudio del trabajo (p.207-213)
donde se proporciona la información sobre como configurar el trabajo en línea,
además se contó con la aprobación y el consentimiento del líder de la planta, quien
dio la autorización para poder realizar dicho movimiento, ya que después de la
observación recibida concordó en que era una parte que no se había considerado
al hacer la instalación inicial; el layout resultante se presenta en la figura 16.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
Instalación de una línea de producción utilizando herramientas con enfoque en Lean Manufacturing. Saúl velázquez suárez.
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  • 1. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO EXTENSIÓN SAN JOSÉ ITURBIDE ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL NÚMERO 11-00065 “INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN NUTRIVILSA UTILIZANDO HERRAMIENTAS CON ENFOQUE EN LEAN MANUFACTURING” OPCIÓN I: TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL GRADO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PRESENTA: SAÚL VELÁZQUEZ SUÁREZ ASESOR: M.C.I. GERARDO MORELOS DERRAMADERO SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. DICIEMBRE 2016
  • 2.
  • 3. iii Agradecimientos. A Dios. Por otorgarme la serenidad y protección que me han permitido seguir por el camino del bien, aunque a veces las malas decisiones desvían la atención de los objetivos principales, mi padre celestial siempre está en todo momento conmigo ayudándome, guiando mi vida y mi destino. A mi madre. Ya que los anhelos que persigo como persona se han ido forjando con el esfuerzo, amor, cariño y motivación constante de ella, quien es una pieza medular en cada uno de mis logros, nuestros logros. Ella me ha brindado las herramientas necesarias para afrontar cualquier situación que se me presenta a lo largo del camino. A ITESI. Considero que cada momento que pasa en la vida es una oportunidad de aprender, de mejorar y formar carácter; gracias a la formación recibida puedo tener una visión ingenieril que me permitirá desenvolverme en la sociedad como una persona preparada y de comportamientos maduros que sabe identificar y aprovechar las oportunidades ya que aprendí que cada día es un reto. A Nutrivilsa. Debido a que los conocimientos necesitan ponerse en práctica para poder convertirse en aptitudes; en este lugar encontré la oportunidad donde pude vivir el desarrollo de mis habilidades, gracias a su respaldo pude lograr la meta que hoy se convierte en uno de los logros importantes en mi vida.
  • 4. iv A mis amigos. Ellos saben a quién me refiero; ya que su personalidad y presencia fue la que día a día logro sacarme una sonrisa, proporcionarme un consejo y además animar esas largas noches de estudio. Son personas con quienes deseo seguir formando una larga amistad. A mis hermanos. Son personas en las que siempre puedo confiar, y a quienes les tengo mucho cariño, además de la relación sanguínea que nos une, siempre me han mostrado que están conmigo y en ellos he encontrado un gran respaldo que me ha ayudado para obtener la confianza y seguridad que me brindan con su presencia y apoyo.
  • 5. v Dedicatoria. A mi madre, Ma. Salud Suarez Tovar, ya que siempre ha confiado en mí y en lo que puedo lograr, hoy sé que su esfuerzo no ha sido en vano, y hoy quiero dedicarle este logro que une mis ganas de salir adelante y superarme, con su cariño, constancia y desvelos. Saúl Velázquez Suárez.
  • 6. vi Resumen. La presente tesis contiene la investigación de la historia del giro de los alimentos balanceados, resaltando la importancia que han ido adquiriendo estos complementos alimenticios a lo largo del tiempo; para ello se procuró tener un orden lógico en cada una de las actividades para que el desarrollo del trabajo se diera de una forma más sencilla. Para desarrollar el trabajo, dentro de la planta se realizaron varias actividades, se empezó por realizar el diagnóstico, que fue uno de los pilares importantes para direccionar el proyecto, a partir de ese razonamiento se plantearon objetivos y una creencia hipotética a cumplir durante la construcción del proyecto, se muestra la forma en la que se emplearon las respectivas herramientas y se realizaron las actividades implícitas sobre el desarrollo de las mismas en búsqueda de obtener una línea de producción enfocada en el aprovechamiento de los recursos, obteniendo una empresa con miras a mejorar cada día en la reducción de desperdicios, base fundamental de la filosofía de lean Manufacturing. Se podrá encontrar el uso de la fundamentación teórica recopilada a lo largo del trabajo. Se demuestra la estructuración de una línea de producción y se resalta la importancia de trabajar con un tiempo estándar, además se incluye la metodología, formatos, fórmulas y derivados de un estudio de tiempos. Las complicaciones y factores extraños siempre resultan en limitantes, es por ello que en este trabajo también se podrán observar la forma de resolución de las diversas dificultades a las que se les tuvo que hacer frente. El trabajo se desarrolla sobre un proyecto nuevo, el cual carece de suficientes parámetros de evaluación o comparativa, por lo que los esfuerzos concentrados en esta labor se encontraran enfocados al conocimiento interno, al aprovechamiento de los recursos disponibles y la reducción de los desperdicios como se podrá leer a lo largo de las siguientes páginas.
  • 7. vii Abstract. This thesis contains the investigation of origins of the branch of the balanced foods, highlighting the importance that have been acquiring these nutritional supplements throughout the history; to do this, we tried to have a logical order in each one of the activities so that the development of the work was given in a simpler way. To develop the work, several activities were carried out in the company, the diagnosis was started, which was one of the most important support to guide the project. Based on this reasoning, objectives and a hypothetical theory were proposed during construction of the project, it shows the way in which the respective tools were used and the implicit activities on the development of the same were realized in search of obtaining a line of production focused on the use of the resources, obtaining a company with a view to improve every day in the reduction of waste, fundamental basis of the Lean Manufacturing philosophy. It will be possible to find the usage of the theoretical foundation compiled throughout the work. It demonstrates the structuring of a production line and highlights the importance of working with a standard time, in addition the methodology, formats, formulas and derivatives of a time study are included. Complications and strange factors always result in limitations, that is why in this work we can also observe the way of solving the various difficulties that had to be faced. The work is developed on a new project, which lacks of necessary evaluations or comparative parameters, so that the concentrated efforts in this work will be focused to the internal knowledge of the usage of available resources and the reduction of waste as it will be possible as you can read on the following pages.
  • 8. viii Tabla de contenido. Introducción 1 CAPÍTULO I. DATOS DE LA EMPRESA ............................................................... 3 1.1 Marco contextual....................................................................................... 4 Generalidades de la empresa............................................................. 5 Productos elaborados en Nutrivilsa. ................................................... 6 Clientes. ............................................................................................. 7 Distribución de la línea. ...................................................................... 8 Descripción del proceso. .................................................................... 9 1.1.5.1 Diagrama de flujo del proceso.................................................... 11 Antecedentes.................................................................................... 13 Diagnóstico....................................................................................... 16 1.2 Organigrama Nutrivilsa Nutrimentos Villegas. ......................................... 21 1.3 Misión. .................................................................................................... 23 1.4 Visión. ..................................................................................................... 23 1.5 Objetivos de la empresa.......................................................................... 23 1.6 Política de calidad................................................................................... 24 1.7 Valores.................................................................................................... 24 1.8 Perfil del responsable.............................................................................. 25 2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO.................................................................. 29 2.1 Lean Manufacturing. ............................................................................... 30 Herramientas lean. ........................................................................... 32 2.1.1.1 Demanda del cliente. ................................................................. 32 2.1.1.2 Tak Time.................................................................................... 32 2.1.1.3 Pitch (lote controlado). ............................................................... 34
  • 9. ix 2.1.1.4 Andon. ....................................................................................... 36 2.1.1.5 Mapeo del proceso (Value Stream Mapping). ............................ 36 Flujo continuo. .................................................................................. 40 2.1.2.1 Células de manufactura. ............................................................ 41 Estandarización. ............................................................................... 41 2.1.3.1 Balanceo de línea. ..................................................................... 41 2.1.3.2 Tiempo de ciclo.......................................................................... 42 2.1.3.3 Estudio de tiempos..................................................................... 42 2.1.3.4 Las 5´s ....................................................................................... 45 2.2 Layout. .................................................................................................... 47 Líneas de producción. ...................................................................... 48 2.2.1.1 Diseño de líneas. ....................................................................... 48 2.2.1.2 Ventajas de las líneas de producción. ........................................ 49 Manejo de materiales. ...................................................................... 50 2.2.2.1 Principios del manejo de materiales. .......................................... 50 2.2.2.2 Objetivos.................................................................................... 51 2.3 Entorno de trabajo................................................................................... 52 Ergonomía........................................................................................ 52 Iluminación. ...................................................................................... 53 Ruido................................................................................................ 53 3 CAPÍTULO III. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 54 3.1 Descripción del problema........................................................................ 55 3.2 Objetivos................................................................................................. 56 Objetivo general. .............................................................................. 56 Objetivos específicos........................................................................ 56
  • 10. x 3.3 Justificación. ........................................................................................... 57 3.4 Hipótesis. ................................................................................................ 58 4 CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ......... 59 4.1 Actividades realizadas. ........................................................................... 60 Investigación de los factores de producción. .................................... 60 Aplicación de entrevistas. ................................................................. 60 Análisis de los elementos de entrada. .............................................. 61 Estudio del layout inicial. .................................................................. 62 Estandarización de las operaciones en la línea. ............................... 64 Formulación del Taktime. ................................................................. 64 Ajuste de la línea de producción....................................................... 66 Realizar el estudio de tiempos.......................................................... 69 4.1.8.1 Análisis de restricciones............................................................. 78 Uso de Promodel para evaluar la línea de producción instalada....... 82 4.2 Resultados.............................................................................................. 85 Investigar los factores de producción................................................ 85 Analizar el layout inicial .................................................................... 87 Formulación del Taktime. ................................................................. 88 Ajuste de línea de producción........................................................... 89 Estudio de tiempos. .......................................................................... 92 Análisis de restricciones. .................................................................. 96 Simulación en Promodel para evaluar la cantidad de producción. .. 101 4.3 Alcance. ................................................................................................ 110 4.4 Limitaciones. ......................................................................................... 111 4.5 Recomendaciones. ............................................................................... 112
  • 12. xii Índice de figuras. Figura 1. Ubicación geográfica de Nutrivilsa. ......................................................... 6 Figura 2. Distribución actual de la línea.................................................................. 8 Figura 3. Proceso de producción Nutrivilsa.......................................................... 11 Figura 4. Cursograma de operación..................................................................... 12 Figura 5. Gráfico de crecimiento en la demanda en Nutrivilsa.............................. 17 Figura 6. Organigrama de Nutrivilsa..................................................................... 21 Figura 7. Objetivos de Lean manufacturing.......................................................... 30 Figura 8. Pilares de Lean Manufacturing.............................................................. 31 Figura 9. Ventajas de utilizar el Pitch.. ................................................................. 35 Figura 10. pasos para realizar un mapeo de procesos......................................... 37 Figura 11. Forma de estudio de tiempos.............................................................. 43 Figura 12. Etapas del estudio de tiempos.. .......................................................... 44 Figura 13. Etapas para el diseño de una línea de montaje................................... 49 Figura 14. Layout inicial de la línea de producción de dietas................................ 63 Figura 15. Formato de captura de pedidos........................................................... 65 Figura 16. Layout ajustado de la línea de producción de dietas.. ......................... 67 Figura 17. Diagrama de flujo de proceso en la línea de producción.. ................... 68 Figura 18. Producto final.. ................................................................................... 71 Figura 19. Formato para el estudio de tiempos con regresos a cero.................... 75 Figura 20. Elementos de un tiempo estándar....................................................... 78 Figura 21 Gráfico de relación de tiempos............................................................ 80 Figura 22. Gráfico de distribuciones de probabilidad............................................ 84
  • 13. xiii Figura 23. Cursograma analítico de la línea de producción.................................. 91 Figura 24. Diagrama de Pareto sobre los tiempos de proceso............................. 97 Figura 25. Diagrama hombre máquina de la estación de empastillado.. .............. 99 Figura 26. Diagrama de Ishikawa sobre las causas del cuello de botella.. ......... 100 Figura 27. Tabla de localizaciones del sistema de simulación............................ 102 Figura 28. Layout de la línea de producción dentro del programa Promodel...... 103 Figura 29. Línea trabajando.. ............................................................................. 104 Figura 30. Tabla resumen de actividad de estaciones de trabajo....................... 105 Figura 31. Tabla sobre la cantidad de elementos producidos............................. 105 Figura 32. Gráfico de la producción diaria.......................................................... 106 Figura 33 Gráfico de utilización de la localizaciones.. ....................................... 107 Figura 34 Gráfico de influencia en nivel de producción por estaciones.. ........... 108 Figura 35. Gráfico de la producción mensual.. ................................................... 109
  • 14. xiv Índice de tablas. Tabla 1 consumo y producción de bovinos ............................................................ 4 Tabla 2 productos elaborados en Nutrivilsa. .......................................................... 6 Tabla 3 simbología del cursograma. .................................................................... 13 Tabla 4 Productores competidores....................................................................... 15 Tabla 5 Ejemplo de cálculos del tak time. ............................................................ 33 Tabla 6 formato de registro de los elementos de producción en Nutrivilsa........... 62 Tabla 7 Componentes de una dieta balanceada para ganado bovino.................. 70 Tabla 8 Descripción de actividades en la línea de trabajo.................................... 73 Tabla 9 Números pseudoaleatorios creados en Excel.......................................... 83 Tabla 10 Descripción de la maquinaria de apoyo................................................. 86 Tabla 11 Descripción del Layout previo................................................................ 87 Tabla 12 Disponibilidad de tiempo productivo diario en la línea de producción. ... 89 Tabla 13 Desglose de demanda diario................................................................. 89 Tabla 14 Descripción del Layout ya ajustado. ...................................................... 90 Tabla 15 Tiempo de ciclo por saco de dieta. ........................................................ 95 Tabla 16 Distribución de tiempos durante las pruebas, tomando 4 horas. ........... 96 Tabla 17 Relación de los iconos utilizados en el layout del software Promodel.. 101
  • 15. 1 Introducción. En la industria actual las nuevas empresas necesitan de la implementación de nuevas tecnologías, una de ellas son las líneas de producción, las cuales les permiten aprovechar sus recursos y generar ganancias. A lo largo de las siguientes páginas se explica el desarrollo que concierne la instalación de una línea de producción de alimentos balanceados en Nutrivilsa; esta es una empresa del giro productivo enfocada en los alimentos para ganado en general. Dentro del capítulo uno se inicia con una breve explicación del mercado hacia el cual van dirigidos los productos de Nutrivilsa, después se abordan las generalidades de la empresa, se muestra la estructura y funcionamiento de la misma y enseguida se presenta la construcción del diagnóstico, el cual fue la línea directriz para identificar el origen de la necesidad de instalar la línea de producción y así realizar un enfoque sobre el problema a enfrentar. La recopilación de las teorías que fundamentan el proyecto, se explican en el capítulo dos, aquí se encuentra reflejada toda la revisión literaria del tema, de esa forma se pudieron aclarar las ideas, adquirir y asentar los conocimientos que rodean a las líneas de producción y su relación con Lean Manufacturing; además de que se construyó la estructura del proyecto, es así como se logró mantener el enfoque sobre el planteamiento del problema original. En esta parte fue de vital importancia el hacer las referencias bibliográficas respecto de los autores consultados, si bien es importante hacerlo en todo el documento, en esta sección cobra una relevancia mayúscula debido a que es donde se incluyen las distintas fuentes de consulta, por lo cual fue necesario agregar su respectiva cita para evitar plagios y crear un documento con un distintivo sobre los demás.
  • 16. 2 El desarrollo del tercer capítulo, presenta las generalidades del proyecto, es decir que muestra un palmarés general sobre el cual se inicia con el desarrollo de las actividades, ya que en esta sección se encuentran los objetivos de la investigación basados en una estructura “IDE” (investigar, diseñar, evaluar), además de la hipótesis la cual es el supuesto a probar con el esfuerzo aplicado durante el desarrollo del proyecto. Finalmente en el capítulo cuatro, se muestran todas y cada una de las actividades que sirvieron como medio para conseguir el cumplimiento del proyecto, se presenta toda la descripción de las mismas, los formatos utilizados y los medios de recopilación de la información, y además una sección de resultados donde se reflejan producto obtenido con cada una de la actividades involucradas, esta sección cobra mayor relevancia debido a que es donde se expresa el fin de cada análisis concretado y lo más importante que aquí es donde se demuestra el aprendizaje obtenido con el trabajo. Por otro lado, se incluye el alcance que se esperaba al momento de iniciar con el proyecto y la conclusión encontrada con la realización del mismo respecto de la hipótesis planteada, también las limitaciones de las que el trabajo fue objeto, dejando además las recomendaciones deducidas con la experiencia obtenida con la realización de las actividades necesarias para la instalación de la línea de producción de alimentos.
  • 17. CAPÍTULO I. DATOS DE LA EMPRESA
  • 18. 4 1.1 Marco contextual. El hombre a lo largo de su historia siempre ha tenido relaciones con los animales; se pueden mencionar los orígenes en los años 5,000 a 3,000 antes de Cristo, en los descubrimientos de pinturas murales en las cuevas habitadas por el hombre, figurando en estas pinturas animales especialmente bovinos. A partir de este momento en la historia del hombre tuvo que buscar la forma de alimentar a los animales para poder posteriormente subsistir de ellos. El surgimiento de la industria forrajera en México comenzó con la conquista de los españoles, ya que éstos al momento de colonizar el continente americano, trajeron todas sus costumbres y animales lo cual creó un sistema de fabricación de forrajes para sus estos, en especial a sus caballos. Las nuevas formas de vida trajeron consigo diferentes necesidades de alimentación, por eso se crean las dietas para animales, ya que de estas se obtenían mezclas con nutrientes esenciales y de bajo costo. De acuerdo al SIAP (Servicio de Información Agrícola y Pesquera), la cantidad de cabezas de ganado bovino lechero en el estado de Guanajuato reportan un crecimiento anual promedio de 100,000 animales reportando actualmente 964,710 bovinos en periodo de lactancia, esto ha permitido que la industria alimenticia del ramo lechero tenga un crecimiento en el estado. La necesidad de alimentación de materia seca para este tipo de animales se expresa en la tabla 1. Tabla de alimentación de vacas secas y en lactancia Ítem Vacas secas Vaca en lactancia Peso en kilos 700 630 Ingesta de materia seca kg/día 8.8 15.7 Producción de leche kg/día - 24.4 Tabla 1 consumo y producción de bovinos, adaptado de PENNSTATE , De la alimentación a la leche, p.13.
  • 19. 5 En la tabla 1 se muestra que la ingesta de alimentación de vacas en lactancia debe ser un mínimo de 15.7 kilogramos de dieta balanceada para producir 24 litros de leche que son los que se consideran como básicos para un animal productor. Generalidades de la empresa. Nutrivilsa, nutrimentos Villegas S.A, es una empresa destinada a la elaboración y distribución de alimentos balanceados y sales minerales para ganado bovino, clasificada dentro del giro manufacturero. Tiene participación principalmente en el mercado regional, debido a que su ubicación permite que los pequeños y grandes productores de ganado puedan tener contacto directo con la empresa; aunque tiene clientes mayoristas fuera de la región quienes realizan compras por toneladas y/o lotes de camiones. Dentro de las aspiraciones que se pretenden con el establecimiento como tal de la línea de alimentos, se han construido bases sólidas con proveedores de Grandes silos y almacenaje, de esta forma se podrán surtir los pedidos que soliciten casi de inmediato. La plantilla laboral consta de 11 trabajadores de planta, quienes se encargan de realizar todas las funciones de fletes, descarga, proceso, estiba y distribución de los sacos que contienen las dietas; además de que se ven apoyados de más empleados de funciones transitorias que aportan a liberar carga de trabajo cuando la mano de obra disponible no es suficiente. La empresa se encuentra ubicada en carretera Dr. Mora-San Miguel de Allende Km. 31.3 Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato (ver figura 1).
  • 20. 6 Figura 1. Ubicación geográfica de Nutrivilsa, adaptado de Google maps, recuperado el 3 de febrero 2016. En la figura 1 se puede apreciar la ubicación de Nutrivilsa dentro del mapa, nótese que la empresa se ubica en el tramo carretero en dirección a San Miguel de Allende. Productos elaborados en Nutrivilsa. La tabla 2 muestra los productos que se elaboran en la empresa Nutrivilsa nutrimentos Villegas. Productos Sorgo Maíz amarillo molido Alfalfa empacada Silo Dietas Balanceadas Tabla 2. productos elaborados en Nutrivilsa (creación propia).
  • 21. 7 Clientes. Dentro de los clientes que Nutrivilsa tiene como destino de sus productos se dividen en dos categorías, mayoristas y minoristas (ventas al menudeo).  Mayoreo o San Luis de la Paz o Doctor Mora o San Miguel de Allende Estos clientes hacen los pedidos sobre tonelada(s) o “viaje” como coloquialmente se le conoce.  Menudeo o Granja Mirandilla. o Propietarios de cabezas de ganado bovino de la región. Estos clientes acuden directamente a la empresa, misma que funciona como expendio, atendido por su propietario José Villegas. El propietario de Nutrivilsa tiene la opción de utilizar el producto que no se ha vendido, para darlo a su propio ganado de tal manera que nada se desperdicia o se ofrece al mejor postor.
  • 22. 8 Distribución de la línea. A continuación, se muestra como está distribuida el área disponible que se tiene para la línea de dietas en la empresa, iniciando con las acotaciones que explican la numerología utilizada en el plano que se muestra en la figura 2. Acotaciones 1 Oficina 5 Controles 2 Mezcladora 6 Molino de grano 3 Depósito para enmelazar 7 Bazuca helicoidal 4 Báscula 8 Contenedor de melaza En la figura 2 se puede observar la distribución actual de la línea de dietas, donde el color naranja indica el flujo de la materia prima, los puntos de inicio del proceso se identifican con el 7 y 8; mismo que finaliza en el área de almacenaje (estiba). Figura 2. Distribución actual de la línea (creación propia). Maniobra 15m 7m Ruta
  • 23. 9 Descripción del proceso. El proceso productivo a nivel general se realiza en una jornada laboral de 8:00 a 17:00 horas, se inicia con la recepción de la materia prima (harinas, granos, pulpas secas, melaza) en el patio de maniobra y descarga (ver figura 2). Durante la descarga de los productos que vienen a granel se colocan mallas para evitar el paso de impurezas que puedan dañar el equipo de molienda. El material que viene en costales se estiba a un costado de la línea de molienda para tener un acceso más rápido en el momento que se necesite. Las materias primas que pasan al proceso de molturación y que son descargadas por el transportador helicoidal (ver #7 en figura 2) deben estar a un costado de la línea de molinos. La pulverización de los granos se llevará a cabo en circuito cerrado, el cual es un método de trituración en el que el material descargado de un molino (ver #6 en figura 2), parcialmente acabado, es separado por medio de un clasificador en dos partes, para que el alimentador pueda surtir hasta dos conos distribuidores (recipientes para captar y manejar el grano molido), que servirán para clasificar y pesar la materia prima (el molino contará con tamices del número 100 para que sean fáciles de consumir por el ganado). El siguiente paso es llevar la materia prima molida a las tolvas de dosificación, donde se pone cada tipo de ingrediente que formara la dieta; entonces se llevan al área de mezclado (ver #2 en figura 2) y mediante la gravedad la materia prima baja de las tolvas abriendo unas compuertas para caer en la mezcladora. Al realizar la mezcla se obtiene un alimento balanceado totalmente homogéneo en sus características. Se requiere un tiempo de al menos de 7 minutos para un lote
  • 24. 10 de 400kg, para que el producto quede totalmente mezclado. Después de esto la revoltura se descarga en un contenedor de retención el cual servirá para poder hacer el enmelazado ya que la melaza se debe de agregar dentro de los rangos establecidos, para darle palatabilidad al alimento balanceado. Una vez la mezcla se encuentra con la melaza idónea, lo siguiente es el empastillado, el objeto es darle al producto la forma y tamaño más conveniente para que sea ingerido por el animal. Al enmelazar la mezcla, aumenta la humedad (proporcionada por una inyección de vapor) aproximadamente un 15%; es forzada a pasar a través de una placa con orificios de donde sale en forma cilíndrica y es cortada utilizando unas cuchillas; esto permitirá que se reduzca la humedad más rápido y poder realizar el encostalado. El encostalado consta de colocar el alimento balanceado en sacos de 40 kilos y para estos se contará con una báscula para sacos (ver #4 en figura 2). Una vez terminado este paso se deben sellar los sacos con la máquina de hilo para dejar el producto listo para ser estibado en el almacén o en los camiones para su distribución y venta. Etapas clave del proceso para transformación de materia prima: 1) Control de recepción 2) Molienda 3) Mezcla 4) Empastillado 5) Encostalado 6) Carga y expedición.
  • 25. 11 1.1.5.1Diagrama de flujo del proceso. Recepción y almacenamiento de materia prima Verificación de los materiales Limpieza y transporte de la materia prima a la molienda Molienda Transporte a las tolvas de dosificación Dosificación Transporte al mezclado Mezclado Enmelazado y transporte al empastillado Empastillado Transporte al ensacado Encostalado Transporte al almacén Almacenaje Diagrama de proceso Nutrivilsa nutrimentos Villegas Figura 3. Proceso de producción Nutrivilsa (creación propia).
  • 26. 12 NOMBREDEL PROCESO ANALIZADO: Proceso de produccion de alimentos balanceados Elabora Velazquez Suarez Saul FECHA: 15/02/16 Dueño del proceso HORA INICIO: HORA FINAL: Documentos de Entrada I ACTIVIDAD QUIEN TIEMPO ESTIMADO (Min) DISTANCIA (Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS 1 Recepción y almacenamiento de materia prima Propietario X 26 Variaacorde alas necesidades del plan de produccion 2 Verificación de los materiales Propietario X 14 Limpieza de la materia prima Alimentadores X 13 3 Transporte de la materia prima a la molienda Alimentadores X 0.5 2 Depende de que tan surtido este el almacenaje 4 Molienda Operador X 2 Estaen alimentacion constante 5 Transporte a las tolvas de dosificación Alimentadores X 0.5 2.23 6 Dosificación Propietario X 2 7 Transporte al mezclado Estibador X 0.4 4 8 Mezclado Operador X 14 Depende de la cantidad Vertida en la tolva Enmelazado Propietario X 7 El tiempo varia dependiendo la penetracion en la mezcla 9 Transporte al empastillado Estibador X 1 2 10 Empastillado Encostaladores X 8 Varia según se seca a temperatura ambiente 11 Transporte al ensacado Encostaladores X 0.5 3 12 Ensacado Encostaladores X 0.23 Se emplea la bascula móvil para sacos 13 Transporte al almacén Estibador X 0.4 6 Variable según el espacio disponible 14 Almacenaje Estibador /propietario X 1 El ideal es que se vayadirectoalos camiónes TOTAL 7 1 1 6 1 0 90.53 CURSOGRAMA ANALÍTICO DE: OPERACIÓN(x) MATERIAL( ) EQUIPOS ( ) En la figura 3 se puede apreciar el flujo de las operaciones y su identificación simbólica, aquí la simbología es útil para saber qué tipo de actividades están relacionadas en cada etapa del proceso, Algunas de las actividades como se puede apreciar en el diagrama, requieren de dos funciones para poder llevarse a cabo, en su mayoría se realizar por el mismo operario una a la vez se colocan las simbologías en 2 columnas utilizando los dos espacios cuando la actividad lo requiere; las fechas representan transportes, los cuadrados son inspecciones, los triángulos almacenaje y los círculos son operaciones, las cuales representan la mayoría dentro del diagrama. las inspecciones dentro del proceso solo se realizan durante la llegada de la materia prima, debido a que se debe verificar que el grano sea el necesario y que no contenga impurezas, debido a que durante el proceso de molienda la maquinaria se pude ver afectada y la mezcolanza de agentes ajenos al producto puede traer rechazos inmediatos. Figura 4. Cursograma de operación (creación propia).
  • 27. 13 En la figura 4 se muestra el curso que siguen las operaciones sobre la línea de dietas en Nutrivilsa, los tiempos y las distancias que se recorren en la actualidad además de algunas observaciones para que facilite la comprensión del proceso, en la tabla 3 se muestra la simbología utilizada. Tabla 3. simbología del cursograma (creación propia). Antecedentes. Nutrivilsa nutrimentos Villegas S.A es una empresa fundada en 2006 por José Villegas quien cuenta con 11 años de experiencia dentro del ramo. El nombre Nutrivilsa surge de la contracción de “nutrimentos Villegas S.A”. Sus instalaciones originalmente se encontraban establecidas en la comunidad de El Galomo, siendo productora de maíz amarillo molido y con una línea de camiones y camionetas de carga que eran utilizadas para trasladar granos, cosechas, alfalfas, silo, sorgo y demás alimentos para ganado. Dentro de las intenciones y proyección del negocio, se tenía desde ese entonces las esfuerzos encaminados a crear la línea de dietas; por esta razón ya se contaba con una parte de la infraestructura y maquinaria para la producción de los alimentos para ganado bovino, la razón por la cual se trasladan y mueven su ubicación al kilómetro 31.3 a pie de carretera Dr. Mora-San Miguel y se establecen en ese lugar es principalmente por el tipo de región, misma que resultaba muy atractiva a razón de que se encontraban cercanos al menos 4 establos grandes y productores de cabezas de ganado y las cosechas de granos estaban al alcance para poder ser adquiridas. Simbología Operación Operación/almacén Inspección Transporte Almacén Demora
  • 28. 14 En una primera intención por abrirse paso dentro del mercado de las dietas alimenticias, en 2011 colocan una base para los camiones; esta base solo funcionaba como aparcamiento para los vehículos de carga mismos que generalmente estaban en operación cerca de la dirección del kilómetro 31.3 (dirección actual de Nutrivilsa) atendiendo pedidos y fletes, debido a esta razón y por lo atractivo que resultaba el tener clientes potenciales y proyección para el negocio, se toma la decisión de acondicionar el lugar como taller para procesar grano, una vez hecho esto se comienza a trasladar la maquinaria y probar el área de oportunidad. En un principio el funcionamiento estaba lento, ya que se atendían pedidos unitarios y solo se procesaban de una a 4 toneladas por semana principalmente de maíz amarillo molido, pero a partir de que se establecen relaciones con más clientes se logra la conexión con compradores foráneos, mismos que catapultaron la cantidad de producción y se elevó hasta 12 toneladas semanales. En Nutrivilsa la producción como tal de las dietas que incluían sales minerales, granos y melaza; se realizaba únicamente para el ganado propio del dueño de la empresa y algunos trabajadores. Los cultivos en muchas de las estaciones del año se ven afectados por las variaciones en el clima, el efecto invernadero, la falta de agua y plagas. Esto ocasiona que las cosechas no tengan los nutrientes idóneos que ayudarían a la crianza del ganado vacuno, por esta razón los ganaderos tienen que buscar opciones alternativas que completen la alimentación de sus animales y buscan las dietas preparadas con sales minerales, porque es aquí de donde se obtienen los nutrientes esenciales que se necesitan para el óptimo desarrollo y desempeño de sus cabezas bovinas.
  • 29. 15 Para cubrir esta necesidad tienen que trasladarse fuera en busca de buenos precios, buena calidad y la correcta cantidad. Tomando en cuenta que los productores y comercializadores de este tipo de giro no se encuentran cercanos a los ganaderos locales, se pretende atender esa necesidad puntual con la colocación de la línea de alimentos; así de esta forma Nutrivilsa se establezca como la productora y distribuidora número uno de la región. Dentro de la tabla 4 se pueden apreciar las empresas productoras de alimentos para ganado del mismo tipo a los presentados y pretendidos por Nutrivilsa, además se incluye su dirección, es importante mencionarlas debido a que se considera que representan competencia; por otro lado, refleja la lejanía respecto de la dirección de la empresa (Nutrivilsa). Competencia de Nutrivilsa. Nombre Localización Forrajes concentrados de la villa Hidalgo Forrajes Hernández Vicente Guerrero, Xalostoc. Unión de forrajistas y agricultores del estado de Hidalgo Carretera vieja a Pachuca km 20.5 Tabla 4. Productores competidores (creación propia).
  • 30. 16 Diagnóstico. De acuerdo a la necesidad puntual que se presenta a los ganaderos de la región, específicamente los criadores de ganado bovino (descrita en el punto anterior) y visto como una área de oportunidad, de mercado y de desarrollo para Nutrivilsa, el interés por incursionar en el ramo de las dietas alimenticias se ve sustentado bajo la firme creencia en que su producto será bien recibido y generará ganancias y buenas relaciones con los clientes obteniendo la consolidación y rentabilidad de la empresa descrita en su misión. Actualmente la ubicación de la planta es idónea, ya que en la región existen 4 establos con una cantidad de cabezas de ganado lechero bastante tentativa ya que es superior a 2,500; se cuenta con parte de infraestructura, capital y las aptitudes necesarias para aprovechar el área de oportunidad que se genera. La planta solo está en espera de que se diseñen los correctos lineamientos de arranque sobre la línea de producción de alimentos que garanticen el óptimo aprovechamiento de sus recursos y esfuerzos, de esta forma dar atención a un mercado que crecido en los últimos años y este además de los productos que ya se venden en Nutrivilsa, también demandan las dietas balanceadas, el crecimiento en el mercado se observa en la figura 5.
  • 31. 17 Figura 5. Gráfico de crecimiento en la demanda en Nutrivilsa (Creación propia). Para realizar un diagnóstico correcto acerca de la situación actual que vive la planta, se tomó como herramienta el diagnóstico Lean, obteniendo la información mediante la investigación heurística misma que tuvo a la entrevista no estructurada como instrumento de recolección. Para realizar el diagnóstico se analizaron cinco conceptos fundamentales. 1. Estrategia de la compañía 2. Estructura 3. Diseño 4. Logística 5. Operaciones 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DEMANDA PERIODO Demanda promedio anual en toneladas
  • 32. 18 1. Estrategia de la compañía. Actualmente no se tiene ningún plan de producción sobre las dietas alimenticias, que pueda servir como guía o base para instalar la línea. Se han realizado pruebas de producción únicamente para el ganado del propietario, por lo que la empresa no tiene una estrategia específica, únicamente se cuenta con el conocimiento en el ramo que tiene el propietario José Villegas. La comunicación dentro de la planta es excelente ya que las vías no están obstruidas por la jerarquía de autoridad, lo que permite que cualquier cambio o recomendación en la producción o en los horarios sea comunicado con rapidez. No está establecido ningún sistema de control producción, actualmente la línea es usada únicamente para pruebas, aunque no se tiene ningún registro de cantidades de producción, tiempos de ciclo o cantidades de materia prima que se procesa. Por ubicación se requiere atender un área de oportunidad de mercado insatisfecho, la visión del propietario ha permitido llegar a esa conclusión, su conocimiento está limitado a la teoría de cómo es que se produce un alimento o dieta balanceada, pero no sabe cómo es que se establece una célula de trabajo. 2. Estructura. La estructura organizacional de la línea de producción que se pretende tiene disponibles hasta 5 operadores, dentro de los cuales se agregaría a José Villegas quien es el que aportaría el conocimiento sobre la manufactura de las dietas y asignaría los roles de producción.
  • 33. 19 Actualmente los horarios de trabajo de la planta son de 8 am a 5 pm, mismos a los que se tendría que adecuar la nueva línea. 3. Diseño. La planta Nutrivilsa cuenta con una nave de 105 𝑚2 para poder realizar el acomodo de la célula de trabajo; actualmente se cuenta con un diseño establecido de forma empírica y existe espacio desperdiciado. Debe establecer condiciones de trabajo óptimas ya que en la planta no se tiene en consideración factores como la ergonomía o 5´s y la parte de seguridad e higiene están consideradas, pero no se aplican. Se cuenta con equipo de procesamiento de grano, un molino, una bazuca helicoidal y una tolva mezcladora con capacidad de hasta 850 kg, aunque se debe puntualizar que se necesita de dar mantenimiento a los equipos y dejarlos en condiciones óptimas de operación. 4. Logística. La logística es un ramo amplio de atención, y puede ser visto desde la cadena de suministro que abarcaría todos los puntos internos y externos de la planta, pero para el fin del diagnóstico solo se considera la logística interna, actualmente los transportes de materia se realizan de forma manual, ya que no se ha tenido la necesidad de implementar medios de transporte, esto a razón de que no se tiene una demanda por cumplir ni un lineamiento a seguir.
  • 34. 20 5. Operaciones. El flujo del material a lo largo de la línea no tiene un seguimiento y se le da poca importancia en la actualidad de la empresa. Las conclusiones en esta parte llevan a abordar que no se tiene una estrategia de solución de problemas de capacidad o de cualquier otra índole, esto porque no se conoce la capacidad de producción, no existe un diseño de línea, no hay registros de tiempos ni cantidades producidas, no existe un control de calidad, ni un control sobre el flujo del proceso. Por otra parte, cuentan con 2 horas diarias de tiempo ocioso, resultado del servicio de fletes con el que cuentan ya que deben hacer esperas entre cada viaje, esto se traduce en 10 horas semanales por 5 operadores; esta capacidad ociosa puede ser utilizada en el trabajo en la línea de producción de dietas de ganado. De acuerdo al diagnóstico, la Instalación de una línea de producción en Nutrivilsa, se necesita de:  Aprovechamiento del espacio  Trabajar en la actitud de los participantes  Diseñar el tipo de línea de producción  Estandarización de los tiempos, por actividad y al final de la línea  Lograr un flujo de materiales eficiente  Aprovechar los tiempos ociosos  Realizar evaluaciones sobre la línea instalada  Dar seguimiento al trabajo
  • 35. 21 1.2 Organigrama Nutrivilsa Nutrimentos Villegas. Figura 6. Organigrama de Nutrivilsa (Creación propia). La descripción de los puestos de la estructura organizacional mostrada en la figura 6 es la siguiente:  José Villegas: Propietario de la planta, es responsable de la selección y revisión de la materia prima que se procesará durante la jornada, misma materia que alimentará la producción del día.  Operador de molinos: manejo de los controles de arranque y operación, controla los intervalos de tiempo en función de la cantidad a procesar. Jose Villegas Propietario Alimentadores de molinos Encostaladores Estibador Operador de molino
  • 36. 22  Alimentador de molinos: se encargan de hacer que el grano llegue a los molinos para que sea triturado, homogenizado y enmelazado de manera correcta.  Encostalador: sus funciones consisten en verificar que los sacos de alimento queden definidos en 40 kilos y llevarlos al área de sellado, donde se hará el cerrado del costal utilizando la máquina de hilo.  Estibador: se encaran de acomodar de la mejor manera el producto en costales y/o cargarlo en los camiones de reparto. Para poder hacer el montaje de la línea de producción, se necesitó del conocimiento de quienes la operan, principalmente José, propietario de Nutrivilsa, ya que es el quien conoce el proceso y ha trabajado ese tipo de actividades. Se debe mantener una comunicación constante con todos los empleados de la línea, porque es de ellos de quienes se obtendrán los datos para hacer la toma de tiempos; al no ser una línea flexible o automatizada, está en dependencia directa de los tiempos que registre cada operador. Entonces las funciones realizadas dentro de la línea constaron de la formación de los espacios de trabajo, creación de los estándares de producción a los cuales debe apegarse el personal de la línea, quienes deben tener acceso a toda la información disponible y por último se dio capacitación sobre la operación que desempeñaran.
  • 37. 23 1.3 Misión. Elaborar alimentos balanceados con la más alta calidad, ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes en busca de una amplia satisfacción y lealtad generada a raíz de la motivación, esfuerzo y dedicación de todos los que participamos en Nutrivilsa. 1.4 Visión. Establecer a Nutrivilsa como la mejor distribuidora de alimentos balanceados para ganado en el mercado local y regional. 1.5 Objetivos de la empresa.  Establecer a Nutrivilsa como la mejor productora y distribuidora de alimentos balanceados a nivel regional.  Ofrecer precios competitivos y accesibles.  Forjar y establecer relaciones con clientes actuales y potenciales.  Lograr la rentabilidad que permita a Nutrivilsa consolidarse en el mercado.
  • 38. 24 1.6 Política de calidad. Es política de Nutrimentos Villegas S.A. satisfacer las necesidades de los clientes mediante la elaboración y comercialización de dietas balanceadas a precios competitivos y rentables, manteniendo las instalaciones físicas en condiciones adecuadas de funcionamiento, atendiendo las necesidades y sugerencias del cliente, al igual que adoptando las iniciativas de mejora procedentes de nuestros colaboradores y del entorno que agreguen valor a la empresa. 1.7 Valores. Experiencia: Amplia experiencia en el ramo con 10 años en el mercado de los alimentos balanceados, lo cual nos brinda la capacidad de satisfacer ampliamente las necesidades de nuestros clientes. Lealtad: Es la base de nuestras relaciones, tanto al interior de la empresa, como hacia el exterior con clientes, proveedores y la sociedad en general. Confiabilidad: Nutrivilsa es un grupo de personas en quienes podemos confiar ampliamente ya que la experiencia y los valores hacen que día a día seamos una mejor empresa. Responsabilidad: La responsabilidad es una constante dentro de la organización ya que está presente desde los actos más cotidianos hasta en las decisiones más importantes.
  • 39. 25 1.8 Perfil del responsable. El Ingeniero Industrial tiene un amplio ramo de conocimientos de los cuales puede echar mano para resolver problemas, optimizar recursos o aprovechar áreas de oportunidad donde se necesita de una visión ingenieril para poder hacer las tomas de decisión; para la realización de este proyecto se utilizaron las herramientas más prácticas, efectivas y necesarias para obtener resultados que deriven en el objetivo esperado por Nutrivilsa y además en el aprendizaje que como Ingeniero Industrial se pretende adquirir. Conocer cuáles son los fundamentos de una investigación es de vital importancia para entender su lógica, sus pasos, sus beneficios y sobre todo como es que se fundamenta para poder sustentar lo que se investiga. Los tipos de procesos de fabricación, son uno de los pilares que sostendrán la base del desarrollo del proyecto, esto es a razón de que se deben conocer los tipos de transformaciones de productos y las limitantes que se tienen por concepto del tipo de actividad que se vaya a realizar. El uso de la estadística para el ingeniero, siempre estará presente en todas las actividades que deba realizar ya que se debe mantener un registro sobre cada dato que se considere relevante, además de que es de aquí donde se procesará la información y se dejará lista para observación y análisis puntual que puedan aportar a tomar la mejor decisión. Considerar la ergonomía con la que debe contar el área de trabajo es otro factor de vital importancia ya que se deben crear espacios que consideren la antropometría y la biomecánica de quien los opera, para asegurar que su trabajo se desempeña en las condiciones óptimas y de esta forma aporte la confianza necesaria para poder realizar cualquier actividad.
  • 40. 26 Entonces haciendo una consideración en este sentido, otro punto relevante a considerar es la seguridad e higiene debido a que debe estar vinculada en el diseño de las áreas de trabajo ya que de aquí depende la seguridad total de las operaciones. La parte de tener un buen plan de diseño de instalaciones cobra relevancia al considerar que se debe tener una buena conexión de todos los servicios en una planta, además de que se debe tener la certeza de que el flujo de materiales no será interrumpido por deficiencias sobre la distribución del espacio y que cualquier cambio sobre el diseño estructural pueda ser compensado sin necesidad de realizar paros. El Ingeniero Industrial siempre debe tomar en cuenta los diferentes sistemas de gestión de la calidad, las normas aplicables en el país y las exigidas de manera internacional; así de esta forma podrá aplicar sus conocimientos siempre apegados al bien de la compañía implementando mejoras en la calidad en pro de hacerla más productiva; también está facultado para hacer evaluaciones sobre el desempeño que muestran las mejoras sobre un proceso, esto manteniendo un registro (cualitativo o cuantitativo) sobre el cual realizar un control estadístico para obtener conclusiones y tomar acciones correctivas o de seguimiento. El saber utilizar los diferentes medios y patrones de medición, es parte del conocimiento de metrología y normalización que se han adquirido a lo largo de la formación académica, un buen uso de estas facultadas permite lograr la exactitud y obtención adecuada de cualquier dato que requiera de registrar alguna medida para su mejor entendimiento, así mismo se tendrá la capacidad de decidir cuál herramienta es la idónea y que parámetros se deberán trabajar.
  • 41. 27 El estudio del trabajo se utilizó para hacer una evaluación sistemática de los métodos que se usan para la realización de las actividades con el objetivo de optimizar el empleo de los recursos y poder establecer estándares sobre el rendimiento que se obtiene y así poder tener un parámetro sobre el cual poder evaluar la productividad. El ingeniero Industrial está facultado para decidir sobre la eficiente adquisición y utilización de recursos, es decir la facultad sobre realizar una correcta administración de las operaciones de una planta, para poder ofrecer una ventaja competitiva a través de la correcta gestión de los esfuerzos y recursos, insumos, procesos, productos y flujos de información de una empresa, creando la línea directriz que servirá como referencia para el cumplimiento de los objetivos de una organización. La logística y cadena de suministros es importante ya que es aquí donde se logra la interacción que se conoce como “Administración de la cadena”, esta es la conexión que asegura la satisfacción del cliente desde la compra de las materias primas y obliga a que exista un correcto proceso de transformación para que se complete un ciclo que involucre a los tres elementos mencionados, entonces entra en juego el diseño de la logística (interna-externa) para el correcto flujo de la información, de los materiales y de los productos; esto solo se obtiene mediante la aportación de ingeniería calificada. El entorno de simulación es el área más fuerte para el ingeniero Industrial, se convierte en una de las herramientas más útiles que dimensionan e identifican el trabajo de un ingeniero, ya que principalmente se utilizan softwares, mismos que alimentados con conocimientos teóricos pueden “simular” situaciones reales y mostrar resultados que sirven como parámetro para detectar áreas de oportunidad, cuellos de botella, stocks, líneas de espera, espacio mal distribuido, entre otras; todo esto a un costo reducido y sin necesidad de realizar prácticas de campo.
  • 42. 28 Dentro de cualquier ámbito laboral y en cualquier terreno siempre se necesita de una visión más allá de lo que puede verse a simple vista, de esta forma se rompen los procesos sistemáticos y los paradigmas que resultan en limitantes para cualquier organización, es por ello que la formación como ingeniero industrial incluye la aplicación del razonamiento lógico para encontrar realizar análisis mediante el proceso de la teoría de restricciones, ya que un uso efectivo de estas permite encontrar las fallas organizacionales u operativas que se convierten en los topes o cuellos de botella, al encontrarlas se puede trabajar en ellas aplicando y desarrollando alternativas de mejora. Una de las principales características de un Ingeniero Industrial es el liderazgo, ya que su formación está encaminada a la toma de decisiones, mismas que afectan directamente a la estructura operativa y organizacional de una empresa, es por eso que debe ser capaz de trabajar en equipo y sobretodo fungir como un líder, todas las actividades, facultades y aportaciones que realice el Ingeniero Industrial estarán regidas bajo la ética profesional y personal con miras a contribuir al desarrollo sustentable respondiendo a los constantes cambios del entorno, prediciendo y evaluando resultados demostrando su compromiso con la empresa y la sociedad.
  • 43. 2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
  • 44. 30 2.1 Lean Manufacturing. “Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de desperdicios” (Juan Hernández, 2013, p.10). Objetivos de Lean. Macías Miguel Ángel (2010) sostiene que los objetivos de Lean Manufacturing descritos en la figura 7, deben guiar a la organización a un cambio “esbelto”; cabe mencionar que cada uno de ellos esta tan interrelacionado con los demás que cualquier retraso en la consecución de uno provocara el mismo efecto en los otros (p. 24). Figura 7. Objetivos de Lean manufacturing (creación propia). Lean Manufacturing Cero accidentes Cero papel Cero averias Cero defectos Cero desperdicios de Recursos Cero desperdicio de la capacidad personal Cero Stock
  • 45. 31 La figura 7 muestra los objetivos primordiales de lean manufacturing, mostrando que todos están relacionados y en forma de ciclo, sustentando una cultura de mejora continua. Los pilares de Lean Manufacturing. Manuel Rajadell (2010) dice que la implantación de Lean Manufacturing en una planta industrial se basa en los tres pilares de la figura 8 para alcanzar la competitividad y la satisfacción de todos los clientes (p. 12). Figura 8. Pilares de Lean Manufacturing (creación propia). Kaizen: Implica una cultura de cambio constante para lograra mejores practicas. Control Total de la Calidad: integrar las funciones, los departamentos y a los empleados para que sean responsables del control de la calidad en conjunto. Just In Time: Fabricar los articulos necesarios, en las cantidaddes requeridas y en el momento preciso.
  • 46. 32 La figura 8 describe las áreas o bases fundamentales de lean manufacturing, mismos que son los pilares clave en la búsqueda del cumplimiento de lograr un proceso continuo con el mínimo gasto de recursos, objetivo que persigue la filosofía. Herramientas lean. “Las herramientas de Lean Manufacturing se pueden agrupar dentro de tres niveles, como son demanda del cliente, flujo y nivelación” (Alberto Villaseñor 2011 p. 33). 2.1.1.1Demanda del cliente. Alberto Villaseñor (2011) dice que la demanda del cliente dentro de lean, se refiere a entender las necesidades que tiene el cliente de productos o servicios además de tener en cuenta los factores de calidad, tiempo de entrega y el precio; por lo que deben obtenerse parámetros de medición como el tak time o el pitch para poder obtener información acerca del ritmo al que los productos de la empresa son adquiridos (p. 33). 2.1.1.2Tak Time. Luis Socconini (2013) sostiene que partir de la información que se tenga sobre la demanda del cliente se debe determinar el Tak Time o “takt”; el tak marca el ritmo de lo que el cliente está demandando y al cual la compañía debe producir su producto con el fin de satisfacerlo, esto quiere decir que el rimo de producción y el de ventas deben estar sincronizados (p. 106).
  • 47. 33 Fórmula del Tak Time. Luis Socconini (2013) dice que el tak time se calcula dividiendo el tiempo de producción disponible, entre la cantidad total requerida (demanda) como se observa en la siguiente fórmula (p. 107). 𝑇𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 En la fórmula anterior se puede apreciar la forma matemática de acomodar los elementos que intervienen en el cálculo del tak time. Cálculo del Tak Time. Alberto Villaseñor (2011) escribe en su obra un supuesto para el cálculo del tak time, mismo que se muestra en la tabla 5; a partir de estos cálculos y conociendo la demanda del cliente se puede conocer el ritmo que deben seguir las operaciones, aunque debe precisarse que este cálculo debe ajustarse acorde a las variaciones del volumen (p. 35). Tabla 5 Ejemplo de cálculos del tak time (adaptado de manual de Lean Manufacturing). Cálculos del tak time en un turno de 9.6 horas. Tiempo de producción disponible 9.6 horas * 60 minutos = 576 minutos Descanso de 10 minutos =-10 minutos Dos comidas de 15 minutos =-30 minutos Junta de 10 minutos =-10 minutos Tiempo perdido 10 + 30 + 10 =50 576-50 =526 minutos Para convertir en segundos 526 minutos * 60 segundos =31, 560 segundos
  • 48. 34 La tabla 5 muestra un caso de estudio que ilustra cómo se realiza una operación para el cálculo del tiempo tak (tak time). 2.1.1.3Pitch (lote controlado). Alberto Villaseñor (2011) afirma que el Pitch es una cantidad de piezas por unidad de tiempo, basada en el tak time requerido para que las operaciones realicen unidades que formen paquetes con cantidades predeterminadas de trabajo, eso quiere decir que el Pitch es el tak time de producto y la cantidad de unidades en el paquete (p. 37). Fórmula del Pitch. Alberto Villaseñor (2011) establece una fórmula para calcular el Pitch (p. 37). 𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝑇𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 La fórmula muestra la relación entre el tiempo tak y el cálculo del pitch, ilustrando como es el orden de estos elementos. Cálculo del Pitch. Alberto Villaseñor (2011) sostiene que para volúmenes altos o donde se tiene líneas de producción bajas que incluyen lotes mixtos, el Pitch normalmente se encuentra entre los 12 y 30 minutos, dependiendo de los requerimientos del cliente y las restricciones a las que estén sujetas (p. 37).
  • 49. 35 Ventajas de usar el Pitch. Alberto Villaseñor (2011) afirma que existen un numero de ventajas al producir en pequeños lotes basándose en el Pitch en lugar de fabricar en grandes lotes, las ventajas se muestran en la figura 9 (p. 38). Figura 9. Ventajas de utilizar el Pitch (creación propia). Las ventajas de utilizar el lote controlado o pitch, recaen en un mejor uso de espacio y gasto de recursos tal como se puede apreciar en la figura 9. El uso de montacargas se reduce Existen mejoras en la seguridad del trabajador Existen mejoras en el control del inventario Los problemas pueden ser indentificados inmediatamente Se pueden atender los problemas de manera mas rapida
  • 50. 36 2.1.1.4 Andon. Luis Socconini (2013) explica que la manufactura esbelta no considera inventarios de seguridad que apoyen en el momento que se presente un problema de calidad, esto ocasionara que los problemas de la operación A detengan la operación B y cuando se detenga banderas o luces acompañadas con música (opcional) alertaran el punto donde se encuentra la operación que necesita ayuda; a esto se refiere Andon, es una herramienta visual de señales de luces para pedir ayuda (p. 164). 2.1.1.5 Mapeo del proceso (Value Stream Mapping). Luis Socconini (2013) dice que el mapa de valor contiene todas las acciones (que agregan valor y las que no) requeridas para producir un producto desde la materia prima hasta que llega a las manos del cliente. El mapeo de procesos se enfoca más al flujo de la producción. Un mapeo de valor necesita de lápiz y papel para ser realizado, ya que de esta forma se podrán entender los trazos que sigue el producto en su camino a través del proceso (p. 101). Ventajas de usar el Mapeo de Valor. Alberto Villaseñor (2011) apunta que las ventajas de usar un mapa de valor en un proceso son las siguientes (p. 44):  Ayuda a visualizar más de un nivel de procesos de producción.  Ayuda a apreciar más desperdicios  Ayuda a tomar decisiones acerca del flujo  Une los conceptos y técnicas de la manufactura esbelta  Muestra la conexión entre el flujo de la información y los materiales
  • 51. 37 Pasos del mapeo de valor. Alberto Villaseñor (2011) explica que los pasos del mapeo de procesos se resumen en los 6 puntos de la figura 10 (p. 44-50). 1 Comprometerse con la manufactura esbelta. 2 Elegir el proceso 3 Aprender acerca de la manufactura esbelta 4 Mapa del proceso estado actual 5 Determinar los medibles de la manufactura esbelta 6 Mapa del proceso estado futuro 7 Crear planes Kaizen 8 Implementar los planes Kaizen Figura 10. pasos para realizar un mapeo de procesos (creación propia). Los pasos que necesita un mapeo de valor mostrados en la figura 10 son esenciales para lograr definir que operaciones son las que generan el valor real de la producción y cuáles de ellas son complementarias, los pasos se describen en los siguientes puntos.
  • 52. 38 Comprometerse con la manufactura esbelta. La clave de este punto es que la alta gerencia asimile el concepto de la manufactura esbelta para que posteriormente, logre que su personal también asimile el concepto, además de que dice que otro de los puntos importantes es darle a la gente lo que requiere cuando lo pide y guiarlos al camino de la manufactura esbelta. Elegir el proceso. El objetivo es agrupar los productos que se manejan dentro de los procesos en familias, con el fin de conocer cuales productos pasan por los mismos procesos, de esta forma se ira creando una idea de cómo se trazará el mapa y como hacer un mejor uso de los recursos con los que se cuentan. Aprender acerca de la manufactura esbelta. Para poder realizar los mapas se deben tener los siguientes conocimientos:  El principio de la reducción de costos.  Los 7 desperdicios.  Los dos pilares del sistema de producción Toyota: JIT y Jidoka.  Las 5´s.  Fabrica visual.  Los tres niveles para la aplicación de la manufactura esbelta. Mapear el estado actual expone que en este punto es donde se trabaja directamente en el piso de producción y se obtienen los datos necesarios del mapa de valor seleccionado.
  • 53. 39 Determinar los medibles de la manufactura esbelta Para realizar una forma correcta de establecer cuáles serán los medibles de la manufactura esbelta, se emplean los siguientes pasos: 1. Revisar lista de medibles comunes. 2. Iniciar intercambio de información con la gerencia. 3. Determinar exactamente cómo se van a calcular los medibles. 4. Calcular la línea base de los medibles de datos. 5. Se deben determinar las metas de los medibles. Mapear el estado futuro. Los pasos para realizar este tipo de mapa son los siguientes: 1. Dibujar los iconos que representen al cliente, proveedores y control dela producción. 2. Colocar información de la entrega de materia prima. 3. Enfocarse en la demanda. 4. Enfocarse en el flujo continuo. 5. Enfocarse en la nivelación.
  • 54. 40 Crear planes Kaizen. Los planes Kaizen necesitan de una serie de pasos a seguir en pro de realizar un correcto establecimiento de los mismos, los pasos a los que se hace referencia se muestran a continuación: 1. Revisar el mapa de estado futuro para concentrar el plan en alcanzar esta meta. 2. Determinar el seguimiento para cada actividad. 3. Completar el mapeo del proceso. 4. Obtener la aprobación de la gerencia del plan Kaizen. Implementar los planes Kaizen Este punto es de suma importancia y para poder realizarlo se requiere de una comunicación total para afrontar el comportamiento negativo que pueda detener el proceso, para ello es recomendable el premiar y reconocer las aportaciones de la gente, estar presente y ser flexible. Flujo continuo. Alberto Villaseñor (2011) define el flujo continuo en un simple enunciado: “mover uno, hacer uno”, de esta forma no se realizará más de lo que el cliente pida ya que se asegura que las operaciones no harán más de lo que el cliente haya demandado; además de que un flujo continuo implica el transportar materiales entre las operaciones por lo que se requiere de un correcto diseño del espacio que elimine transportes innecesarios que afecten de manera negativa el balance que se tiene sobre la línea. (p. 53).
  • 55. 41 2.1.2.1 Células de manufactura. Ralph Bernstein (2008) define una célula de manufactura como una unidad que incluye operaciones que agregan valor al proceso, involucrando equipos y personal en una secuencia de producción donde se realizan todas las operaciones necesarias para obtener el producto; es muy importante que se tenga una correcta distribución de los recursos a través de las operaciones en la línea para mantener un correcto balance y evitar los retrasos o cuellos de botella. (p. 11). Estandarización. Rodríguez Mauricio (2005) define a la estandarización como aquella que hace referencia a un modo o método establecido y aceptado para realizar determinado tipo de actividades y funciones, puntualizando que es fundamental para el éxito de los negocios (p.88). “El trabajo estandarizado hace posible aplicar los elementos de lean manufacturing ya que define de la manera más eficiente los métodos de trabajo para lograr la mejor calidad y los costos más bajos” (Luis Socconini 2013 p.297). 2.1.3.1 Balanceo de línea. Stephan Konz (1992) dice que el balanceo de líneas es un proceso a través del cual con el tiempo se van distribuyendo los elementos de trabajo dentro del proceso en orden para que alcancen el tak time, ayudando a la optimización del uso del personal (p. 78).
  • 56. 42 Típicamente algunas operaciones toman más tiempo que otras y dejan a los operadores sin nada que hacer mientras esperan la siguiente parte, es por ello que se deben conocer las operaciones que dan valor agregado al proceso y además el tiempo que tarda cada parte de la misma, para poder estimar que operación incluye más carga de trabajo. 2.1.3.2Tiempo de ciclo. Mikell P. Groover (2007) expresa que el tiempo de ciclo (T/C) se refiere a que tan frecuente una parte o producto es terminado en un proceso en un determinado tiempo, además de que puntualiza que no se debe confundir con el tak time, el cual se refiere al medible de la demanda del cliente (p. 927). 2.1.3.3 Estudio de tiempos. George Kanawaty (2014) define al estudio de tiempos como una técnica de medición del trabajo empleada para registrar el tiempo y el ritmo correspondientes a los elementos de una tarea definida, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según la norma de ejecución (p.273). Material necesario para realizar el estudio. Según Niebel (2009) los elementos que exige el estudio de tiempos como material fundamental son los siguientes (p.329-332):  El cronómetro: El cronometro electrónico es un aparato de medición que permite tomar el tiempo de cualquier número de elementos individuales, mientras sigue contando el tiempo total transcurrido.
  • 57. 43  Tablero de estudio de tiempos: es una tabla (generalmente triplay) lo suficiente mente fuerte, con un broche que den apoyo y soporte a la forma para el estudio de tiempos.  Forma para el estudio de tiempos: la forma proporciona espacio para registra toda la información sobre el método que se estudia, las herramientas utilizadas, tal como se ilustra en la figura 11. La figura 11 ilustra una forma para el estudio de tiempos suficientemente flexible para usarse en casi cualquier tipo de información, en esta forma, se registran los diferentes elementos de la operación en forma horizontal en la parte superior de la hoja, y los ciclos estudiados se introducen verticalmente, renglón por renglón. Las cuatro columnas abajo de cada elemento son: C para calificaciones; LC para el tiempo del cronómetro o las lecturas del cronómetro; TO para el tiempo observado, es decir, la diferencia de tiempo entre lecturas sucesivas del cronómetro, y TN para el tiempo normal. C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN C LC TO TN Página de Nota Ciclo Operación: Estudio num: Fecha: Operador: Observador: Num. De elemento y descripción Figura 11. Forma de estudio de tiempos. Adaptado de Benjamín W. Niebel (2009). Ingeniería industrial (p.332)
  • 58. 44 Etapas del estudio de tiempos. Según George Kanawaty (2014) las etapas del estudio de tiempos son la secuencia de pasos que se deben cumplir para lograr estudiar bien una operación, la figura 12 muestra la serie de etapas. Figura 12. Etapas del estudio de tiempos (creación propia). Las etapas del estudio de tiempos son indispensables para comprender toda la información correspondiente a una actividad, estudiando cada elemento que la conforma se puede definir cuál de ellos es el más significativo sobre el tiempo de la tarea, que a su vez será un factor determinante en el tiempo de ciclo total; haciendo énfasis en que los suplementos que son propios de la tarea, permiten agregar un plus para soportar cualquier elemento extraño que pudiese afectar el tiempo de operación. Etapa1 • Obtener y registrar toda la información posible de la tarea y el operario. Etapa 2 • Descomponer la tarea en elementos. Etapa 3 • Determinar el tamaño de la muestra a estudiar. Etapa 4 • Medir y registrar el tiempo de cada elemento. Etapa 5 • Determinar simultaneamente la velocidad efectiva de trabajo del operario. Etapa 6 • Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. Etapa 7 • Determinar que suplementos se añadirán. Etapa 8 • Determinar el tiempo tipo propio de la operación.
  • 59. 45 Tiempo estándar. Niebel (2009) define al tiempo estándar como el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, utilizando el método y equipo estándar, el tiempo estándar resulta de la suma de los tiempos elementales de cada tarea, y en el que un operario puede realizar su trabajo sin presentar síntomas de fatiga. 2.1.3.4 Las 5´s. Las 5´s constituyen una disciplina para lograr mejoras en la productividad del lugar de trabajo con la estandarización de orden y limpieza. Esto se logra mediante el establecimiento de 5 etapas, donde cada una sirve de base para las otras así se logra que se mantengan funcionando a largo plazo. A continuación, se proporciona la definición de cada una de las “S´s”, tomadas de diferentes autores con el objetivo de ampliar la interpretación sobre el concepto de cada una de ellas. Seiri-Seleccionar. Luis Socconini (2005) dice que seleccionar significa remover de nuestra área de trabajo todo lo que no necesitamos para realizar nuestras actividades productivas (p.11). Es decir, se refiere a tener solo lo necesario y correcto para elaborar alguna actividad, de esta forma no se cae en pérdidas innecesarias de tiempo al buscar algún material o herramienta fuera de su posición.
  • 60. 46 Seiton-Organizar. Francisco Rey (2005) firma que organizar se trata de ordenar los artículos utilizables en el área de trabajo, de esta manera se facilitará su ubicación y además permitirá que los objetos regresen a su lugar de origen después de su uso (p.52). Se trata de tener siempre todo en su posición, y además devolverlo al lugar de donde se tomó, ya que no sirve de nada encontrar un lugar organizado si no se volverá a dejar en el mismo estado después de su uso. Seiso-Limpiar. Francisco Madariaga (2013) afirma que esta actividad se trata de eliminar las fuentes de suciedad, puntos de difícil limpieza y apaños (p.38). Siempre se debe guardar una higiene correcta, y si un lugar se encuentra limpio, los riesgos de sufrir inconvenientes que afecten el desempeño de algo o de alguien siempre se minimizan. Seiketsu-Estandarizar. Luis Socconini (2013) establece que estandarizar consiste en lograr que los procedimientos, prácticas y actividades logrados en las tres primeras etapas se ejecuten consistentemente y de manera regular (p.149). Para lograr efectividad se necesita de la constancia que para lograr todo lo propuesto, el mantener un estándar en las actividades aportara a que la forma de operación, si es que es la correcta se logre y de lleve de la mejor manera posible.
  • 61. 47 Shitsuke-Seguimiento. Luis Socconini (2013) dice que el seguimiento se trata de convertir en un hábito las actividades de las 5´s, manteniendo correctamente los proceso logrados mediante el compromiso de todos (p.149). Esta parte se trata de formar hábitos, que posteriormente se convertirán en la cultura personal y de la empresa, esto solo se logra dando un seguimiento sobre la actitud y disciplina mostrada en el trabajo, después de un tiempo se realizan de manera normal y además lo que se aprende sirve para añadir más gente al compromiso. 2.2 Layout. Fred E. Meyers (2006) dice que un layout muestra la forma en que el terreno y el espacio quedan ocupados por el edificio, las instalaciones y otros similares de tal manera que permita un flujo eficiente de los productos a través de la planta (p 437). Existen tres métodos para el diseño de layout. 1. Técnica de la pantalla y la cinta. 2. Técnica de los modelos tridimensionales. 3. Técnica del diseño asistido por computadora.
  • 62. 48 Líneas de producción. “Las líneas de producción son sistemas de manufactura con múltiples estaciones y un sistema fijo de ruta, pueden ser manuales, automáticas o híbridas. Es decir, las operaciones de manufactura se realizan en forma secuencial de estación de trabajo a estación de trabajo y el tipo de producto es idéntico o muy similar. Las líneas de producción son usadas ya sea para operaciones de procesamiento o ensamble de materiales o productos semi- terminados.” (Macías Miguel Ángel 2010. p 24). 2.2.1.1Diseño de líneas. De acuerdo a Macías Miguel Ángel (2010) quien sostiene que las operaciones del diseño de la línea se pueden dividir en una serie de etapas, diferenciadas por las tareas concretas a realizar, así como en el personal y los medios implicados. Las principales etapas en las que se puede dividir el diseño de una línea de montaje se describen a continuación en la figura 13 (p. 84). En la figura 13 se describen las etapas que se siguen para poder establecer una línea de producción, donde se debe entender primero la demanda para saber cuánto es lo que se necesita producir y posteriormente entender las actividades necesarias que necesita un producto para poder ser transformado. Analizar las tareas de cada paso del proceso en línea permite estimar los tiempos que involucra la transición de la materia prima a lo largo de la línea de producción; entendiendo este paso se puede lograr un equilibrio entre el tiempo y el método de trabajo para poner en marcha el proceso productivo.
  • 63. 49 Figura 13. Etapas para el diseño de una línea de montaje (creación propia). Lean manufacturing resume los pasos mostrados, en tres niveles de implementación, el primero trata de analizar la demanda, el segundo crear un flujo continuo y finalmente hacer una nivelación de carga de trabajo. 2.2.1.2 Ventajas de las líneas de producción. Macías Miguel Ángel (2010) dice que la implantación de este tipo de líneas va muy enlazada con la filosofía Lean y sus ventajas son las siguientes (p. 83):  Mayor proximidad entre los operarios lo que implica una comunicación fluida entre estos y una mejora en la visibilidad del proceso.  Facilita detectar los problemas de calidad y posibilidad de ayuda entre puestos. Paso1 • Analisis de la demanda Paso 2 • Analisis de las tareas elementales en las que el proceso puede ser dividido Paso 4 • Estimacion de los tiempos de cada tarea elemental Paso 5 • Análisis de las restricciones de secuencia Paso 6 • Diagrama de precedencias del proceso Paso 7 • Equilibrado de la linea Paso 8 • Consideracion de restricciones especiales Paso 9 • Diseño y ajuste del metodo de trabajo Paso 10 • Puesta en marcha, análisis y mejora del proceso
  • 64. 50  Óptimas para la utilización de trabajadores polivalentes, que rotaran por diferentes puestos de trabajo de la línea aumentando su conocimiento y su capacidad de respuesta ante problemas o incrementos de demanda. Manejo de materiales. Fred E. (2007) define sencillamente al manejo de materiales como mover material. Además, menciona que las mejoras en el manejo de materiales han tenido un efecto positivo sobre los trabajadores más que cualquier otra área de diseño del trabajo y la ergonomía. En la actualidad, los trabajos físicos pesados se han eliminado de las tareas manuales gracias a los equipos para el manejo de materiales (p.4). 2.2.2.1Principios del manejo de materiales. Fred E. (2007) sostiene que Implantar los cinco 5 principios del manejo de materiales en una planta también ayudará a reducir los costos. Los cinco principios a los que se hace referencia son los siguientes (p.5): 1. Sólo lo necesario (organización). Mantener el mínimo de lo que se requiere ahorrará espacio (afecta a la distribución de instalaciones), inventario y dinero. 2. Acomodar (arreglo). Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar es una filosofía visual de administración que afecta a la distribución de la instalación.
  • 65. 51 3. Barrer (limpieza). Una planta limpia es resultado de una distribución de la instalación pensada para dar un lugar a todo. 4. Limpiar y ordenar (higiene). Una planta segura es resultado de una buena planeación de la distribución. 5. Ser estrictos (disciplina). Seguir procedimientos y métodos estandarizados hasta convertirlos en hábitos hará que la planta opere de manera eficiente y segura. 2.2.2.2Objetivos. Fred E. (2007) dice que el manejo de materiales es crucial para una organización, ya que persigue los siguientes objetivos (p.14).  Reducción de costos: Cuando los costos de manipulación se reducen, el costo total por unidad se reduce también como una consecuencia directa.  Incrementar la capacidad de almacenes: En ambos casos, el uso efectivo del manejo de los materiales ayudará a reducir los costos de almacenamiento de los materiales.  Mejorar la distribución de la planta para reducir los desperdicios: Cuando los requerimientos de espacio se optimizan y los tiempos de viaje se reducen mediante sistemas de manipulación y equipamientos eficientes, el manejo de los materiales se vuelve más efectivo en relación a su costo.
  • 66. 52  Utilización óptima de equipos: Con un sistema apropiado de manejo de materiales, o un control más eficiente del sistema ya existente, el uso del equipo se puede aprovechar al máximo.  Aumentar la seguridad: La seguridad es una preocupación principal en cualquier organización, y un sistema eficiente de manejo de materiales puede contribuir directamente a la seguridad de los trabajadores, materiales y equipos asociados.  Mejora en la comunicación: permite que se logre un ambiente en donde se eliminan las barreras de comunicación, ya que un buen manejo de materiales incluye la información básica para ser manipulado entre las personas involucradas con ello. 2.3 Entorno de trabajo. George Kanawaty (2014) explica que el entorno de trabajo es el espacio donde el operador realiza sus actividades, este espacio debe estar aislado de todos los peligros o factores que puedan ser perjudiciales; de esta forma el operador podrá realizar su función y obtener el máximo rendimiento en condiciones seguras (p.43). Ergonomía. “la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria aplicada cuyo objeto es el trabajo humano y su objetivo es la reforma concreta de las situaciones de trabajo inadaptadas para el hombre” (Álvarez Javier 2009 p.26)
  • 67. 53 Iluminación. “La cantidad de iluminación conveniente para un trabajo en particular depende de la persona que lo realiza y la naturaleza de la tarea” (Riggs James L 2014 p.316). Algunas personas necesitan de más luz que otras para hacer las mismas diferenciaciones, los trabajos que exigen diferenciaciones más agotadoras necesitan de más iluminación que las menos detalladas. Debido a esto es poco realista adoptar niveles de iluminación estándar para toda la planta. Ruido. Gabriel Baca (2014) define al ruido como el sonido no deseado, ya que resulta molesto e indeseable principalmente por sus características irregulares, el ruido en plantas industriales es consecuencia del manejo de aparatos, maquinaria y traslado de materiales, este en un sonido alto se considera altamente molesto y refleja disminución en la capacidad laboral de quien se encuentra en un ambiente no controlado (es más conveniente poner un silenciador a una máquina que dotar de tapones auditivos a los empleados) (p. 354)
  • 68. 3 CAPÍTULO III. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
  • 69. 55 3.1 Descripción del problema. El problema surge a partir de la idea de aprovechar un mercado insatisfecho, el cual demanda 150 toneladas de alimento balanceado para ganado lechero; dentro de la planta se necesita dar atención primordialmente a la estructura de la empresa, asentar bases sólidas sobre un proceso de producción estandarizado y sustentar el porqué de la conveniencia de esta; la idea del montaje de la línea de producción ya está fija como una de las metas de la empresa hablando como entidad. Los equipos requieren adecuación y mantenimiento para su correcto funcionamiento de operación, con el objetivo de que, quien los opera pueda realizar bien sus actividades teniendo la confianza que brinda el sentirse fuera de riesgos y así mismo Nutrivilsa ofrezca un ambiente de seguridad y confort; las deficiencias de este tipo se refieren a que las máquinas y herramientas como la bazuca helicoidal, el molino de grano o la enhiladora son de uso superior a 5 años y su periodo de vida es más reducido, necesitan de partes de repuesto o bien realizar adecuaciones generales a las máquinas. Por otra parte, se necesita dar atención a la disponibilidad de trabajo improductivo que se tiene (tiempo ocioso), principalmente dado por la forma de trabajo ya que ocasiona tiempo improductivo de hasta 10 horas semanales. Se debe establecer la forma de registrar controlar los tiempos de operación para poder programar la producción diaria, semanal o mensual, esto atendiendo la demanda del cliente a través del tiempo takt; además debe hacerse un correcto uso del espacio ya que se encuentra desordenado, en esta parte se debe hacer un análisis efectivo sobre cómo es que se diseñara el flujo de material.
  • 70. 56 3.2 Objetivos. Objetivo general.  Implementar herramientas con enfoque en Lean Manufacturing en una nueva línea de producción con el fin de obtener un proceso estandarizado. Objetivos específicos. o Investigar los factores de producción para el análisis de la disponibilidad de recursos. o Diseñar los criterios necesarios para la estandarización. o Evaluar el diseño propuesto para la determinación de la confiabilidad de la estandarización.
  • 71. 57 3.3 Justificación. Aplicar las herramientas enfocadas en Lean Manufacturing en la nueva línea de producción traerá diversos beneficios para Nutrivilsa, ya que el fin que persigue esta filosofía es obtener un proceso continuo, libre de desperdicios y utilizar pocos recursos; es por ello que implantar un pensamiento “esbelto” en la línea de trabajo permitirá utilizar de manera adecuada los factores de producción con los que cuenta la empresa y así conseguir que se logre producir las 150 toneladas mensuales de alimento balanceado que esta necesita para atender su mercado; entonces a través de la venta de sus productos obtendrá los beneficios económicos para los cuales la empresa fue pensada. Otro de los factores a considerar es que la dirección de Nutrivilsa colinda con 4 establos de productores de cabezas de ganado bovino (lechero), mismos que resultaran beneficiados al instalar una línea productora de dietas balanceadas, esto les brindará la oportunidad de adquirir los suplementos nutricionales que su ganado necesita para obtener un rendimiento óptimo de producción de leche, además que permitirá reducir los costos principalmente en los fletes, mismos que actualmente se realizan desde Guadalajara e Hidalgo, estas reducciones en gastos se traducen en incrementos en el capital y en la capacidad adquisitiva de los dueños de los establos. La realización de este proyecto necesitará de estudios estadísticos, recolección y análisis de diversas técnicas y herramientas de ingeniería industrial, por lo que durante el desarrollo de este trabajo se aplicaron los conocimientos teóricos necesarios para llevar a cabo los estudios y observaciones pertinentes, además que necesariamente se realizará la aplicación práctica donde se usaran las diversas aptitudes adquiridas a lo largo de la carrera, por lo que se obtendrá un desarrollo integral como Ingeniero.
  • 72. 58 3.4 Hipótesis. A través de la aplicación de las herramientas con enfoque en Lean Manufacturing se logrará instalar una línea de producción que cumpla con la meta de elaborar 150 toneladas mensuales de dietas balanceadas que la empresa requiere.
  • 73. 59 4 CAPÍTULO IV DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
  • 74. 60 4.1 Actividades realizadas. Las actividades realizadas durante la Investigación de los factores de producción para el análisis de la disponibilidad de recursos, se describen a continuación. Investigación de los factores de producción. Durante esta actividad se utilizó una investigación de campo, donde se necesitó de realizar visitas dentro de la planta, en el lugar donde se instaló la línea de producción para poder documentar e involucrarse en el entorno y las labores de la planta de alimentos, para ello se utilizaron tablas de registro y la entrevista no estructurada. Aplicación de entrevistas. Para comenzar con la investigación de los factores de producción en Nutrivilsa se comenzó con la aplicación de entrevistas al dueño de Nutrivilsa y a su socio. El fin que se persiguió con estas entrevistas fue encontrar una perspectiva de como ellos perciben su negocio, es decir con lo que cuentan hablando en específico de maquinaria, personal y espacio como factores de producción. Una vez elegidos los dos personajes idóneos para las entrevistas se procedió a convenir un día para que ellos dieran el espacio para dar atención a esta actividad; se eligió un jueves ya que en este día ambos directivos se dan el espacio para atender lo que tenga que ver con la parte administrativa; se tomó como herramienta la entrevista no estructurada, ya que de esta forma los participantes podían opinar libremente todos sus puntos de vista. Durante el desarrollo de la plática se pudo observar que quien porta un peso específico en la toma de decisiones es José Villegas (propietario) no solo por su posición jerárquica, sino por la personalidad explosiva y temperamental, sobre la de su socio quien se describe así mismo como un hombre de trabajo y a quien le aburre estar revisando papeles y contratos.
  • 75. 61 Ambos mostraron una buena disposición a hablar del tema, aunque aún se muestran renuentes a aplicar alguna filosofía de trabajo a su modus operandi ya que para ellos el esfuerzo y la dedicación son la única base para lograr lo que sea ya que opinan que las personas que escribieron los libros no conocen lo que es el desarrollo de una labor de todos los días, los retos a los que hay que hacer frente y como sobreponerse a las adversidades; aunque por otra parte mostraron empatía al momento que se les platico acerca de Lean Manufacturing y en ese momento lanzaron un reto sobre cómo es que la aplicación de las herramientas de Lean les ayudarían a cumplir sus expectativas. Con ayuda de la entrevista se pudo conocer la actitud de trabajo de los líderes de Nutrivilsa, el conocimiento que tenían ellos sobre el modo de fabricación de las dietas balanceadas y las carencias de la planta en un contexto económico ya que explicaron que están limitados en los recursos y que para inicio del proyecto solo se tenían contempladas las pruebas de producción sobre la línea que se instalará. Análisis de los elementos de entrada. El siguiente paso para precisar la información necesaria acerca de los elementos y recursos que se tenían para instalar la línea de producción fue realizar una investigación descriptiva sobre los elementos de entrada en Nutrivilsa, entendiendo estos como una referencia a la maquinaria y a los materiales a trabajar; la forma de llevar a cabo esta investigación fue muy rápida y se realizó en un solo día, ya que los elementos dispuestos para este fin estaban concentrados y no se necesitó de realizar detalles minuciosos ni ninguna clase de búsqueda, se contó con el apoyo del mismo gerente de Nutrivilsa para dar la explicación sobre la descripción y el funcionamiento de la maquinaria a utilizar en la producción de dietas.
  • 76. 62 La actividad se realizó en forma de recorrido y a la par se fueron describiendo conforme se iba avanzando además de que en ese instante se tocaron puntos sobre la seguridad ya que precisaba que la mayoría de ellas ya tenían un cierto periodo de vida por lo que había que utilizarlas de la forma correcta para no dañarlas ya que no podían afirmar que resistieran un uso rudo; por otro lado se hizo del conocimiento de las personas que serían el apoyo para iniciar con los trabajos en la línea de producción de dietas, aunque ya estaban enterados se oficializo la delegación de cargos dándole formalidad a la actividad. De esta forma se pudo tener una mayor seguridad sobre la disponibilidad de elementos para comenzar con la instalación de la línea. Para recopilar los datos obtenidos en la investigación se utilizó un formato como el que se muestra en la tabla 6, usándola como registro para poder plasmar el análisis. Estudio del layout inicial. Se necesitó realizar el estudio del layout que se tenía como precedente a la instalación de la línea de producción, mismo que había sido montado de manera empírica por los empleados; se comenzó con un recorrido tomar las medidas de la nave, y posteriormente encontrar la ubicación y distancia de los elementos que se encontraban dentro de la misma. Tabla de registro de elementos. Elemento Descripción Tabla 6 formato de registro de los elementos de producción en Nutrivilsa (Creación propia).
  • 77. 63 Para esta actividad se contó con el apoyo de dos de los empleados de Nutrivilsa quienes fueron los encargados de tomar las medidas, de esta forma se pudo agilizar el trabajo ya que ellos disponían de los materiales necesarios para realizar las mediciones, además de que podían desplazarse con toda libertad sobre el espacio; posteriormente se realizó un diseño a mano alzada sobre la ubicación y las medidas básicas para poder entender el dimensionamiento y posición inicial. El diseño a mano alzada fue capturado en un software de apoyo que sirvió para construir el modelo de la línea que se muestra en la figura 14. En la figura14 se puede apreciar la disposición inicial de la línea de dietas, donde se observa una división entre el área de granel (sombreado) y el área de trabajo (lugar donde se encuentra la línea), en esta parte las flechas en color azul representan el flujo del material, los números en negritas proporcionan el ordenamiento de las actividades (1-molienda, 2-Mezclado, 3-enmelazado, 4- Pesado, 5- Sellado) y las medidas en color rojo dan un panorama acerca de las distancias entre una actividad y la que le precede. Figura 14. Layout inicial de la línea de producción de dietas (Creación propia).
  • 78. 64 En esta distribución la capacidad instalada estimada sin bases analíticas establecida por la empresa se considera que puede operar de un 50% a un 60% de su capacidad, esta medida es tomada respecto de que los equipos son los requeridos para el proceso, pero con un alto retraso tecnológico. Estandarización de las operaciones en la línea. Las actividades involucradas en el desarrollo del proceso de estandarización de las operaciones en la línea de producción de Nutrivilsa permitieron crear un tiempo estándar que funciona considerando un tiempo “takt” o taktime como se le conoce dentro del ámbito de Lean Manufacturing, además de que se encontraron las restricciones que generan las mismas condiciones del proceso, además de que se encontraron las causas principales con lo que se pretende que la línea obtenga beneficios en el momento de operación. Formulación del Taktime. Durante el desarrollo del proceso de estandarización de las operaciones en la línea de producción de Nutrivilsa se decidió por iniciar con la formulación del Taktime, ya que este crea la relación entre la demanda y la disponibilidad de tiempo de producción, marcando un parámetro sobre el cual los elementos que intervienen en el proceso necesitaban ser ordenados y manipulados para aproximarse y cumplir con esta medida. Para crear el tiempo Takt se empezó por obtener los registros de la demanda programada para un mes de trabajo; misma que se recolecto a partir de los pedidos que los establos Portales y Mirandilla solicitaron a Nutrivilsa. Los registros se capturaron en una hoja de Excel, misma que tuvo que ser desarrollada para este fin y así poder tener una organización sobre la cuantificación de los pedidos.
  • 79. 65 En el documento de Excel se diseñó una tabla que proporciona información del cliente, la cantidad de producto que solicita, la fecha en que realiza su pedido y la programación de la fecha de entrega, en la figura 15 se ilustra la estructuración de la tabla de registro; misma que se encuentra dentro de los archivos administrativos en la computadora del dueño de la planta. La cantidad a producir en el primer mes de trabajo se tomó a partir del objetivo de producir 150 toneladas para repartir entre los clientes que ya se tenían contemplados, a partir de esto y de una jornada laboral de 7 horas productivas, aunque por decisión del dueño de la planta, se decidió que para este trabajo solo se contemplaría una jornada de 4 horas, y se marcaria una seguidilla de trabajo de 20 días, ya que solo se trabajarían los productos de prueba para repartir a los clientes y a los clientes potenciales; a partir de estos parámetros se pudo crear el taktime, mismo que sirvió para saber en cuanto tiempo debería de producirse una tonelada de dieta balanceada ya empaquetada (repartida en sacos de 40 kg), fue entonces cuando se procedió a realizar los movimientos en el layout que derivaron en la creación de la línea de producción de dietas alimenticias. Figura 15. Formato de captura de pedidos (Creación propia). Cliente Tamaño del pedido Fecha de Solicitud Fecha de entrega aprox Formato para capturar los pedidos.
  • 80. 66 La creación de este parámetro fue de gran utilidad para el posterior balanceo de líneas, ya que los trabajos realizados en la planta estarían basados en un ritmo productivo marcado por la demanda, de esta forma las tareas de producción involucrarían únicamente el material que será vendido eliminado los costos de mantener inventario dentro de Nutrivilsa. Para realizar este cálculo se utilizó la fórmula del taktime tomada del libro Lean Manufacturing paso a paso de Luis Soconini. Ajuste de la línea de producción. Antes de iniciar con los primeros trabajos de producción, se realizó un ajuste sobre el layout inicial de la línea, ya que se observaba que se podía hacer una mejor disposición del espacio, esto a razón de que la báscula de sacos respecto de la empastilladora representaba un retroceso marcado dentro de la configuración inicial de la misma (ver figura 14) por lo que se optó por crear una proximidad en estas áreas y así facilitar el trabajo además de aprovechar de mejor manera el espacio, ya que los recorridos se reducirían. esta decisión se tomó a partir del método de acomodo de la distribución de espacios que sugiere la OIT en el libro de introducción al estudio del trabajo (p.207-213) donde se proporciona la información sobre como configurar el trabajo en línea, además se contó con la aprobación y el consentimiento del líder de la planta, quien dio la autorización para poder realizar dicho movimiento, ya que después de la observación recibida concordó en que era una parte que no se había considerado al hacer la instalación inicial; el layout resultante se presenta en la figura 16.