SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 52
“IMPLEMENTACION DE LA
METODOLOGIA DE
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
TOTAL (MPT) PARA EL MANEJO
EFICIENTE DE UN
DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO”
CAPÍTULO 1: DEFINICION DEL PROBLEMA
CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DEL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
CAPÍTULO 3: DINAMICA ENTRE EL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL Y EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CAPÍTULO 4: INDICES Y OBJETIVOS DEL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL EN
MANTENIMIENTO
CAPÍTULO 5: ANALISIS DE RESULTADOS
CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
• Ineficiente Metodología empleada
• Falta de Recurso Humano calificado
• Falta de una estrategia de Mantenimiento
• Entrega tardía de Planta
CUAL ES EL PROBLEMA?
Es un conjunto de actividades orientadas a la
identificación de pérdidas en procesos empresariales
de modo a identificar pérdidas y transformarlas en
oportunidades, a través de acciones de recuperación
y mejoras continuas ejecutadas por todas las
personas de una organización.
Pérdida
Cero
Árbol de
Pérdidas
Utilizar potencial
existente de los
activos
Maximizar la
confiabilidad de
los procesos
OBJETIVOS BASICOS DE MPT
DEFINICION DE MPT
EVOLUCION HISTORICA DE LA
METODOLOGIA MPT
1945: Bomba Atómica (Hiroshima y Nagasaki)
1867: Modernización Japón -
2da Fase Revolución Industrial
Siglo XVIII: Revolución Industrial
Mantenimiento Basado en el
Tiempo (TBM)
1960: Prevencióndel Mantenimiento
1957: Mantenimiento por Mejoras
1951: Mantenimiento Preventivo(EUA)
Mantenimiento Basado en las
Condiciones (CBM)
Mantenimiento
Correctivo (BM)
1997: Gestión de la Productividad
1989: Aplicación MPT
1986: MPT en América Latina
1971 : MPT
(NIPPON DENSO – Premio Excelencia)
2001: Gestión de
Alto Rendimiento
CLASE
MUNDIAL
(Estructura de la
implementación
de la
Metodología con
Interface a los
otros
Programas de la
Empresa)
(Establecimiento de las Metas y
Directrices)
(Aplicación
Práctica)
(Implementación)
(Priorización)
(Coordinación
del Programa)
Colaboradores
Facilitadores
Supervisores
Gerentes
Desafío
s
Gerente General
Grupo Ejecutivo
Grupos
Autónomos
Grupo
Operacional
Grupo
Gerencial
Secretaría MPT
Mantenimiento Autónomo
Mejora Enfocada
Mantenimiento Planificado
Mantenimiento de la
Calidad
Gestión Temprana
Capacitación y
Entrenamiento
Seguridad e Higiene
Ambiental
Gestión Administrativa
Sub Comité
Pilares
Herramientas
Métodos
Modelos
MODELO DE GESTION DE ALTO RENDIMIENTO
PILARES DEL
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
PILARES DEL MPT
MANTENIMIENTO
AUTONOMO
MANTENIMIENTO
PLANIFICADO
MEJORA
ENFOCADA
CAPACITACIÓN
&
ENTRENAMIENTO
SEGURIDAD
E
HUGIENE
MANTENIMIENTO
DE
LA
CALIDAD
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN
TEMPRANA
5 S
AMBIENTAL
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
DE DETERGENTES
Almacenamiento de MP en Bodegas
Soplado de MP
Almacenamiento de MP en Silos
Preparación, Homogenización y
Maduración de Slurry
Secado de Slurry
Almacenamiento de Polvo Base
en Silos
Almacenamiento de Polvo Terminado
en Silos
Adicionamiento de MP y Perfume
Mezclado de Polvo Base, MP y
Perfume
Envasado de Polvo Terminado
Sellado y Palletizado de Fundones
Almacenamiento de Producto
Terminado en Bodegas
AUTOEVALUACION DE LA PLANTA
0
20
40
60
80
100
120
140
Política y Estrategia
Seguridad e Higiene Ambiental
Mantenimiento Planificado
Gestión Temprana
Mejora Enfocada
Mantenimiento de la Calidad
5S
Entrenamiento y Capacitación
Gestión Administrativa
Mantenimiento Autónomo
Etapa 1-3
Actual
Especial
Excelencia
Consistencia
Mantenimiento Autónomo
Etapa 4 y 5
Mantenimiento Autónomo
Etapa 6 y 7
ASISTENTE MECANICO
SERVICIOS COMUNES
OPERADOR DE CALDEROS
OPERADOR DE
CALDEROS
ASISTENTE DE MTTO.
PREDICTIVO
COORD. MTTO.
PLANIFICADO
ASISTENTE MECANICO
DE SOPLADO DE
MATERIAS PRIMAS
ASISTENTE MECANICO
DE PREPARACIÓN Y
SECADO
ASISTENTE MECANICO
DE POST DOSING
ASISTENTE MECANICO
DE ENVASE
COORD. MTTO.
MECANICO
ASISTENTE
ELECTRICO
ASISTENTE ELECTRICO
ASISTENTE ELECTRICO
ASISTENTE ELECTRICO
ASISTENTE ELECTRONICO
ASISTENTE
ELECTRONICO
COORD. MTTO.
ELECTRICO
COORDINADOR MPT
ASISTENTE MECÁNICO DE
SULFANACIÓN Y
AUTOCLAVE
TORNERO
GERENTE DE
MANTENIMIENTO Y MPT
NUEVA ESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Objetivo: Avería Cero, aumentar la eficiencia y
eficacia de los equipos a bajo cotos.
Mantenimiento
Planificado
No Planificado
Preventivo
Después de Avería
Mejoramiento
Correctivo
Basado en Tiempo
Basado Condición
Análisis de
Falla
Clase C
TIPOS DE MANTENIMIENTO
NO
SI
SI
NO
SI
Técnico
Operador
BREAKDOWN PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO
FALLA DE
EQUIPOS
Master Plan de
Mantenimiento Anual
Master Plan de
Mantenimiento Anual
Breakdown
Parada mÁs de 10 min.
o cambio componente.
Coordinar con
Producción el Master
Plan
Ruta de
Seguimiento Repetiti
va?
Reparación
Preparación de lista de
reemplazo de partes
-Análisis de Aceite
-Análisis de Vibración
-Análisis Termográfico
Histórico del
Equipo
Breakdown
Acción Correctiva
Apertura Reporte
Récord de Análisis de
Fallas
5W-1H
5 Por qués
Plande Acción
paraevitar
repetición
Archivo de
registro
Descripción Falla
Chokotei
Pilar
Mejora
Enfocada
Check-list
Hacer
Histórico del Equipo
Control/ Update
Master Plan de
Mantenimiento
Planeado
Está
OK? Reporte de los
trabajos de
Mantenimiento
CAP-DO
Causa
ruptura
?
Mejora
Récord de Mejora
STD/MP
Información
Reparación
Modificación Ruta de
Frecuencia
Análisis de Falla
Análisis de Resultados
Feedback
NO
SI
NO
Tarjeta de
Seguridad para
Máquinas
Análisis
Planificación la Parada
de Equipos
FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR CERO FALLAS
1
2
3
4
5
6
Evaluar el equipo y comprender la situación
actual
Restaurarla deterioracióny corregir las
debilidades.
Crear un sistema de gestión de las
informaciones.
Crear un sistema de mantenimiento
periódico.
Crear un sistema de mantenimiento
predictivo (condiciones)
Evaluar el sistema de Mantenimiento
Planiificado
Concepto del Mantenimiento Planificado:
Ingeniería de Mantenimiento especializada para mantener –Avería
Cero
ETAPAS DEL
MANTENIMIENTO PLANIFICADO
ETAPA 1: EVALUAR EL EQUIPO Y
COMPRENDER LA SITUACION ACTUAL
A) Estudio de la Situación Actual
B) Estructuración del Mantenimiento
C) Entrenamiento y Capacitación
D) Plan Maestro
E) Registro de Equipos
F) Criticidad A, B, C
G) Establecimiento de Prioridades de las Averías /
Fallos - Niveles de Avería
H) Indicadores de Mantenimiento
ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO
Víctor Abad
Líder
José Pérez
Facilitador
Autoclave
Soplado Materias
Primas
Photobleach
Slurrymaking
Wilson Chávez
Cirilo Cedeño
Alex Pérez
Efraín Dañin
Edgar Vivanco
Walter Jarrin
Dario
Villon
Post Dosing
Spraydrying
Luis
Crespo
Raúl
Quintero
Sulforex
CALDEROS
Luis Romero
Desechos-
Potabilizador
Efluentes
Hugo Ortiz
Bodega Mat. Primas y
Repuestos
Jabones Miguel Molina
Francisco
Campoverde
Servicios Comunes Nelson Chala
Barras Xavier Cedeño
EQUIPO PILOTO
BOSCH
Envasadoras
Triangles
Envasadoras
Hamac
Antonio
Matute
(Mecánico)
Marcelo
Vicuña
(Eléctrico) Octavio Páez
Xavier
González
Frank
López
Luis Sánchez
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
• Políticas de la Empresa
• Introducción al MPT
• Beneficios del MPT
• Estructura de los Pilares del MPT
• Misión, Visión y Objetivos del
Mantenimiento Planificado
• Uso de la Matriz de Criticidad
• Uso de Herramientas Básicas
• Uso de Indicadores de Gestión
INDICES DE MANTENIMIENTO
Número de Fallas
Tiempo Total de Operación
Tiempo Medio entre Fallas (Horas/Fallas) =
Tiempo de reparación de las fallas
Tiempo Total de Operación
Tiempo Medio entre Reparación =
Costo de MOE + Costo de Repuestos
+ Suministros Industriales
Costo de Mantenimiento =
PLAN MAESTRO
ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PLAN MAESTRO
ACTIVIDAD: CUMPLIMIENTO FECHA
Actualización de data sheet de instrumentación. 100% Q3
Revisión de Instrumentación de lo requerido VS existente. 20% Q3
Levantamiento de la hoja de vida de los motores. 60% Q2
Revalidación de cálculos de criticidad, método regional. 10% Q2
Implementación del Sistema de Mantenimiento Predictivo. 10% Q4
Elaboración de Planes Visuales por áreas de procesos. 10% Q2
Levantamiento de despiece visual de maquinaria de la planta. 30% Q3
HOJA DE REGISTRO DE CONTROL
DE EQUIPOS
TAG Nº Elaborado en:
/ /
Aprobación Elaboración
Nombre del equipo Local de la instalación Nivel del equipo A B C
Fabricación Nombre del fabricante Fecha de fabricación
/ /
Número de fabricación Valor de la adquisición
US$
Adquisición Nombre del
suministrador
Fecha de adquisición
/ /
Número del activo fijo Valor de la adquisición
US$
Instalación Nombre de la
instaladora
Fecha de adquisición
/ /
Número del activo fijo Valor de la adquisición
US$
Item Fecha de elaboración Local de almacenaje Archivo Nº Responsable Nota
Dibujo
Especialización
Manual de
Operación
Diagrama de la
instrumentación
Modelo Velocidad-Rotación
Capacidad Tipo de Motor
Especificación del
equipo
Dimensiones-Peso Largo x Alto x Ancho x Kg Capacidad del motor Polos KW
Nombre Código Fabricante Modelo Dimensiones Cantidad Local de
Almacenaje
Piezas principales
de repuesto
Fecha Clasificación del
Mantenimiento
Contenido de la provisión Responsable Tiempo Valor
/ /
/ /
/ /
/ /
Registro de
provisiones
/ /
MATRIZ DE CRITICIDAD
NORMA DE EVALUACIÓN
CLASIFICACIÓN ITEM DE
APLICACIÓN A B C
S SHE
Dependiendodela
fallase ocasiona
un riesgoque
puedeocasionar
unalesión grave o
muertey pérdida
superiora$10000
Dependiendodela
fallase ocasiona
un riesgoque
puedeocasionar
unalesión seria y
pérdidaentre
$1000 a$9999
Dependiendodela
fallase ocasiona
un riesgoque
puedeocasionar
unalesión leve y
pérdidamenora
$999
Q
Calidad del
producto
Afectaeltotal dela
producción
Afectaunamateria
primadeterminada
Noafecta
P Producción
Defectoque
originaunaparada
generaldePLANTA
Defectoque
originaunaparada
parcialdeLINEA
Defectoque
originaunaparada
parcialdeEQUIPO
M Mantenimiento
Equipoúnicoy su
tiempode
reparación es por
encimade4horas
Equipoen stand by
y su tiempode
reparación es
entre½y 4horas
Tiempode
reparación por
debajode½ hora
C Costos
Costosuperiora
los $3000
Costode
reposición entre
$500 y $3000
Costode
reparación por
debajode$500
CRITICIDAD DE PLANTA
Nº. GRADO DE
CRITICIDAD
TIPO DE
MANTENIMIENTO
NUMERO DE EQUIPOS
POR CRITICIDAD
01 “A” Mantenimiento
Predictivo
17
02 “B” Mantenimiento
Preventivo
39
03 “C” Mantenimiento
Correctivo
52
PRODUCTIVIDAD PERDIDA EN HORAS
POR SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
PRODUCTIVIDAD PERDIDA EN TONELADAS
POR SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
PRODUCTIVIDAD PERDIDA EN DÓLARES
POR SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
RESUMEN DE PERDIDAS POR FALLAS
EN ENVASADORAS HAMAC
MAQUINA
TIEMPO PERDIDO
(hrs)
PRODUCCIÓN
PERDIDA
(en Ton)
DINERO PERDIDO
(USD)
HAMAC 1 111.2 80 6364
HAMAC 2 93.2 67.2 5336
HAMAC 3 109.6 78.8 6272
HAMAC 4 84 60.4 4808
HAMAC 5 234.8 169.2 13.440
HAMAC 6 840 504 40.068
HAMAC 7 147.2 106 8424
TOTAL 1620 1065.6 84.712
ARBOL DE PERDIDAS
SIST. DE
DOSIFI-CACION
SOPLADO
M P
AUTOCLAVE
SULFONACIÓN
PREP. Y
SECADO
POST DOSING
SERVICIOS GENERALES
ENVASADO HAMAC
BOSCH
TRIANGLE
SISTEMA
HIDRAULICO
SIST DE TRANSMISION
SISTEMA
NEUMATICO
CADENA
RESORTES
BRAZOS
CHAPALETAS
TOLVA
SISTEMA
REGUL.AC.
DE PESO
LEVA
SEGUIDOR
VINCHAS
AREAS ENVASADORAS SISTEMAS COMPONENTES
T
I
E
M
P
O
P
E
R
D
I
D
O
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOSIFICACION
(1)
(11)
(10)
(7)
(8)
(9)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(12)
(1) Chapaleta
(2) Resortes de Chapaleta
(3) Brazos Articulados
(4) Sistema Regulador de Peso
(5) Leva
(6) Seguidores de Leva
(7) Plato dosificador macho
(8) Plato dosificador hembra
(9) Plato soporte con articulaciones
(10) Vasos fijos
(11) Tolva dosificadora
(12) Cadena
DIAGRAMA DE PARETO
ACCESORIOS DEL SISTEMA DE
DOSIFICACION
Tiempo
Perdido (hr)
Fracción
Porcentual
(%)
Porcentaje
Acum.(%)
LEVA 672,3 42% 42%
SISTEMA REGULADOR DE PESO 573,5 35% 77%
TOLVA 137,7 9% 85%
CHAPALETAS 132,8 8% 94%
BRAZOS ARTICULADOS 55,1 3% 97%
RESORTES DE CHAPALETAS 34,0 2% 99%
CADENA 8,1 1% 100%
VINCHAS DE SUJECION 6,5 0% 100%
SEGUIDORES DE LEVA 0,0 0% 100%
TOTAL 1620
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tiempo Perdido (hr) 672,3 573,5 137,7 132,8 55,1 34,0 8,1 6,5 0,0
Porcentaje Acum.(%) 42% 77% 85% 94% 97% 99% 100% 100% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chapaletas
Sist Reg de
Peso
Cadena
Vinchas de
Sujeción
Seguidores de
Leva
Brazos A.
Tolva
Leva
Resortes de Ch.
ETAPA 2: RESTAURAR LAS
CONDICIONES IDEALES
A) Registro del Tema
B) Descripción del Problema
C) Análisis del Problema
D) Elaboración del Plan de Contramedidas
E) Implantación de las Contramedidas
F) Monitoreo de Resultados
G) Estandarización de la Solución
H) Implantación de las Acciones de Mantenimiento
Planificado
REGISTRO DEL TEMA
REGISTRO DE TEMA Nº.
PLANTA: DETERGENTES LINEA: HAMAC FECHA INICIO: DIA MES AÑO
01 09 03
GRUPO: LOS POLVEROS LIDER: VICTOR ABAD FECHA FIN: DIA MES AÑO
SUBLIDER: JOSE PEREZ 29 11 03
TEMA:
TIPO DE PERDIDA:
OBJETIVO:
META:
INTEGRANTES: VICTOR ABAD FRANCISCO CAMPOVERDE
JOSE PEREZ HUGO ORTIZ
MIGUEL MOLINA LUIS ROMERO
XAVIER CEDEÑO NELSON CHALA
SI x
APROBADO
NO
JUSTIFICACION COMITE TPM:
OFICINA TPM
AUTONOMO, POR LO TANTO EL PROYECTO ES APROBADO.
* REDUCIR AL 0% DE DEFECTOS DE LA CALIDAD DEL SELLADO; Y,
ESTA MEJORA ESTA ENFOCADA A ELIMINAR LOS TIEMPOS
DE PARADA POR DAÑOS EN EL DOSIFICADOR, A OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DOSIFICADOR Y A ELIMINAR EL DEFECTO DE CALIDAD EN EL ENVASADO DE LAS FUNDAS DE
HAMAC.
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE LAS MAQUINAS ENVASADORAS
MEJORA ORIENTADA
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
BREAKDOWN (FALLA DE EQUIPO)
001
REVISADO POR COMITE TPM
* ELEVAR LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS EN UN 20%.
* DISMINUIR LA COMPLEJIDAD DEL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DOSIFICADOR.
* AUMENTAR LA CONFIBILIDAD EN EL SELLADO HORIZONTAL DE LA FUNDA DE
DETERGENTE; Y,
* DISMINUIR PERDIDAS DE TIEMPO POR DAÑOS EN EL SISTEMA DOSIFICADOR.
* REDUCIR LOS TIEMPOS DE PARADA EN UN 100%.
DETERGENTE, DONDE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y EL EQUIPO
LAY OUT DE LA ZONA DE MEJORA
SILO A SILO B SILO D
SILO C
HAM AC TRIANGLE
BOSCH
SILO
DISTRIBUIDOR
AREADEENVASE
AREADEDISTRIBUCION
ZONADE
MEJORA
TECNICA 5 POR QUÉS Y 1 CÓMO
Y 1 COMO (1H)
GERENTE NOMBRE
C. Coloma Los Polveros
LINEA: HAMAC PROBLEMA:
M/C No. 6
FECHA DE APARICION: 25/08/03 TIEMPO PERDIDO: CLASE ESPORADICO (PUNTUAL)
FECHA DE RESTAURACIÓN: 15/11/03 68 Horas CRONICO (REPETITIVA)
QUE (WHAT) EN QUE COSA?
CUANDO (WHEN) CUANDO OCURRIO?
DONDE (WHERE) LINEA/MAQUINA/LOCAL?
QUIÉN (WHO) DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE DE HABILIDAD?
CUAL (WHICH) EXISTE TENDENCIA ALEATORIA O HAY PATRON?
COMO (HOW) CON RESPECTO AL OPTIMO?
CUANTOS (HOW MANY) QUE CANTIDAD EN EL TIEMPO, PRODUCCION?
RESUMEN DEL
FENOMENO
OFICINA TPM
Variación de peso en 5 gr. y mal sellado de fundas.
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
HOJA DE ANALISIS DE LOS 5 PORQUES (5W)
En el envasado de Detergente Toronja
No depende de la habilidad del operador
V. Abad
LIDER
Variación de peso y sellado defectuoso.
En aproximadamente el 20% de la producción.
Durante el envasado de Detergente Toronja en las fundas de 200 gr. existe variación de peso en 5
gr. y mal sellado horizontal de las fundas en aprox. el 20% de la producción, siguiendo un patrón,
no dependiendo de la habilidad del operador.
En el sello horizontal
En las fundas de 200 gr.
Existe patrón
X
TÉCNICA POR QUÉ - POR QUÉ
PLANTA: DETERGENTES LINEA: HAMAC GRUPO: LOS POLVEROS LIDER: VICTOR ABAD FECHA: 15/09/2003
* DISMINUIR LA COMPLEJIDAD DEL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DOSIFICADOR.
OBJETIVOS: * AUMENTAR LA CONFIBILIDAD EN EL SELLADO HORIZONTAL DE LA FUNDA DE DETERGENTE; Y,
* DISMINUIR PERDIDAS DE TIEMPO POR DAÑOS EN EL SISTEMA DOSIFICADOR.
1a. RONDA 2a. RONDA 3a. RONDA 4a. RONDA 5a. RONDA IDEAS DE M EJORA:
PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE
EXISTE VARIACION DE PESO Y LA TAPA NO ABRE LOS PINES DE ARTICULACIONES EXISTE UNA FUERZA ADICIONAL FALTA LIMPIEZA Y ELABORAR UN SISTEMA DE
SELLADO ? TOTAMENTE ? ESTAN FLEXADOS ? DE LA TAPA SOBRE EL PIN ? LUBRICACION ? LUBRICACION INCLUYENDO
A PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE RUTAS, FRECUENCIAS, TIPOS
LA TAPA NO ABRE LOS PINES DE ARTICULACIONES EXISTE UNA FUERZA ADICIONAL FALTA LIMPIEZA Y NO EXISTEN RUTAS DE DE LUCRICANTES, RESPONSABLES.
TOTALMENTE ESTAN FLEXADOS DE LA TAPA SOBRE EL PIN LUBRICACION LUBRICACION
PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE
LOS PINES DE ARTICULACIONES LA LEVA POSEE UN DESGASTE DISEÑAR Y FABRICAR UNA
? ? ESTAN FLEXADOS ? ? ? LEVA MAS RESISTENTE AL
B PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE DESGASTE.
LA LEVA POSEE UN DESGASTE CUMPLIO SU TIEMPO DE VIDA
UTIL
PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE
LOS PINES DE ARTICULACIONES FALTA ESTANDARIZAR LOS IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
? ? ESTAN FLEXADOS ? RESORTES ? ? MAXIMOS Y MINIMOS EN LA
C PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE BODEGA DE REPUESTOS.
FALTA ESTANDARIZAR LOS FALTA STOCK EN LA BODEGA
RESORTES DE REPUESTOS
PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE
LA TAPA NO ABRE EL DETERGENTE SE DESBORDA LA DENSIDAD DEL POLVO ES IMPLEMENTAR DIVERSAS ETAPAS
? TOTAMENTE ? DEL VASO ? MUY BAJA ? ? DE CONTROL A LO LARGO DE TODO
D PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE EL PROCESO DE PRODUCCION.
EL DETERGENTE SE DESBORDA LA DENSIDAD DEL POLVO ES FALTAN ETAPAS DE CONTROL
DEL VASO MUY BAJA EN EL AREA DE PROCESOS.
PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE
EL DETERGENTE SE DESBORDA EXISTE MALA REGULACION FALTA CONOCIMIENTO DE ELABORAR JUNTO A RR HH UN
? ? DEL VASO ? ? LOS NUEVOS OPERADORES ? PLAN DE CAPACITACION Y
E PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE ENTRENAMIENTO.
EXISTE MALA REGULACION FALTA CONOCIMIENTO DE NO EXISTE UN PLAN DE
LOS NUEVOS OPERADORES ENTRENAMIENTO
PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE
EL DETERGENTE SE DESBORDA LOS RASPADORES DE POLVO NO EXISTE UNA FRECUENCIA ELABORAR UN PLAN DE
? ? DEL VASO ? ESTAN DESGASTADOS ? DE CAMBIO ? MANTENIMIENTO JUNTO CON
F PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE LOS INTEGRANTES DEL PILAR
LOS RASPADORES DE POLVO NO EXISTE UNA FRECUENCIA NO EXISTE UN PLAN DE MTO. PLANEADO.
ESTAN DESGASTADOS DE CAMBIO MANTENIMIENTO
ANALISIS FINALIZA ANALISIS CONTINUA MARCAR CON
OFICINA DE TPM
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
ANALISIS "PORQUE - PORQUE"
PLAN DE ACCION ESPECIFICO
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL: PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO
ANTA: DETERGENTES LINEA: ENVASE HAMAC
UPO: LOS POLVEROS TEMA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS
ENVASADORAS HAMAC
DIA MES AÑO
QUE
No.
(Actividad)
QUIEN
(Responsable)
COMO
(OBSTÁCULOS Y RECURSOS)
CUANDO
(FECHA)
01 ELABORAR UN SISTEMA DE LUBRICACION
INCLUYENDO RUTAS, FRECUENCIAS, TIPOS DE
LUBRICANTES, RESPONSABLES, ETC.
LUIS ROMERO INVOLUCRANDO AL OPERADOR Y
MECÁNICO DE TURNO.
15/11/03
02 DISEÑAR Y FABRICAR SIETE LEVAS CON
CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL DESGASTE,
FATIGA Y FRICCIÓN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS
TÉCNICOS
MIGUEL MOLINA ENTREGANDO LOS REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS A UN CONTRATISTA
CALIFICADO POR LA EMPRESA.
01/11/03
03 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS
DE LOS COMPONENTES DE LAS MÁQUINAS
ENVASADORAS HAMAC, EN LA BODEGA DE
REPUESTOS.
NELSON CHALA SOLICITANDO INFORMACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN EN PLANTAS DE LA
REGIÓN.
22/11/03
04 IMPLEMENTAR ETAPAS SISTEMÁTICAS DE CONTROL
DE CALIDAD DEL PRODUCTO ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.
XAVIER CEDEÑO INVOLUCRANDO AL PERSONAL DE
LABORATORIO Y OPERADORES DE LA
LINEA DE ENVASE.
16/10/03
05 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOBRE EL
SISTEMA DE REGULACIÓN DE PESO, DIRIGIDO AL
PERSONAL OPERATIVO DE PRODUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO.
HUGO ORTÍZ REVISANDO LOS REGISTROS DE LOS
ENTRENAMIENTOS ANTERIORES.
30/09/03
06 ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO, JUNTO CON
LOS INTEGRANTES DEL PILAR DE MANTENIMIENTO
PLANEADO.
FRANCISCO
CAMPOVERDE
REUNIÉNDOSE EL STAFF DE
MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN.
09/10/03
16 09 03
INFORME DE EJECUCION
DE LAS CONTRAMEDIDAS
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL: EJECUCIÓN DE LAS CONTRAMEDIDAS
PLANTA: DETERGENTES LINEA: ENVASE HAMAC
GRUPO: LOS POLVEROS TEMA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ENVASADORAS HAMAC
No. ACTIVIDADES: ACCIONES REALIZADAS RESULTADO
CONSEGUIDOS:
FECHA DE
TERMINACIÓN
01 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE
LUBRICACION INCLUYENDO RUTAS,
FRECUENCIAS, TIPOS DE
LUBRICANTES, RESPONSABLES,
ETC.
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DE
LUBRICACIÓN.
 LUBRICACIÓN DE PARTES.
 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR
LUBRICANTES
 ELIMINACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR
LUBRICANTES
 CONFECCIÓN DE ESTANDARES DE LUBRICACIÓN.
 REDUCCIÓN DE TIPOS DE LUBRICANTES.
 INSPECCIÓN / REPOSICIÓN DE NIVELES
 REPARACIONES COMPLEJAS.
 SE ALCANZO EN UN 90% LA
PROTECCIÓN DE LAS PARTES
Y COMPONENTES DEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE
LAS ENVASADORAS.
 SE REDUJO EL PORCENTAJE
DE PARADAS.
 SE NORMALIZÓ LA OPERACIÓN
DE LOS EQUIPOS Y SUS
SISTEMAS AUXILIARES.
 REDUCE EL TIEMPO MEDIO
ENTRE FALLAS.
15/11/03
02 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SIETE LEVAS
CON CARACTERÍSTICAS DE
RESISTENCIA AL DESGASTE, FATIGA Y
FRICCIÓN DE ACUERDO A LOS
PARÁMETROS TÉCNICOS
 DESMONTAJE LAS SIETE LEVA.S.
 DISEÑO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS
LEVAS PARA SU CONSTRUCCIÓN.
 MAQUINADO DE LAS LEVAS EN ACERO ASAB 706 Y
POSTERIOR TEMPLADO.
 MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
 SE PRECAUTELO
ATASCAMIENTO DE LAS
LEVAS EN LA OPERACIÓN.
 SE EVITÓ EL DAÑO DE
RODILLOS SEGUIDORES DE
LEVA.
 SE EVITO EL CONTINUO
DESGASTE DE LAS LEVAS.
01/11/03
(SIGUE)
ORDEN DE TRABAJO
ORDEN DE TRABAJO
NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO: 001
TITULO DE LA ORDEN DE TRABAJO:
Elaboración de un sistema de lubricación.
PRIORIDAD: INMEDIATA MEDIA BAJA
TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO MEJORAMIENTO CORRECTIVO
CLASE DE MANTENIMIENTO: MECÁNICO ELECTRICO INSTRUMENTACIÓN
ACTIVO:
Envasado
ras
HAMAC
Nº 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
SOLICITANTE: Antonio
Matute
SUPERVISOR: Frank
López
FECHA DE LA SOLICITUD DE LA
ORDEN DE TRABAJO: 25 / 08 / 03
FECHA Y HORA DE INICIACIÓN DE LA
EJECUCIÓN: 26 / 08 / 03
FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA
EJECUCIÓN: 15 / 11 / 03
DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR
No ACTIVIDAD PUNTOS DE MANTENIMIENTO RECURSOS UTILIZADOS TIEMPO DE EJECUCIÓN PERSONAL ASIGNADO
01 Identificación de los Puntos Críticos de
Lubricación
*Reductor de Velocidad, *Cadena del Sistema de
Dosificación *Rodamiento del eje del motor
*Inspecciones diarias *Catálogos del equipo *Manuales
de Operación
2 días Octavio Páez
02 Lubricación de partes *Rodamiento del lado opuesto de la transmisión
*Caja de la rosca sin fin
*Rutas de lubricación *Lubricantes estandarizados *Equipos
de lubricación
Diario José Peláez
03 Identificación de fuentes de
contaminación por lubricantes
*Chumaceras de rodillo motriz *Empaque del cárter *Inspecciones diarias 2 días Isidro Barcia
04 Eliminación de fuentes de
contaminación por lubricantes
*Chumaceras de rodillo motriz *Empaque del cárter *Nuevos planos de las instalaciones *Intervención de
Mantenimiento
5 días Joaquín Delgado
05 Confección de estándares de
lubricación
*Todo el equipo *Catálogos *Tipos de lubricantes
*Cantidades *Métodos de lubricación *Equipos de
lubricación *Cronómetros
7 días Rubén Ochoa
06 Reducción de tipos de lubricantes *Sistemas de Transmisión *Sistemas Hidráulicos
*Sistemas Neumáticos
*Estandarización de equipos *Proveedores calificados 7 días José Alvarado
07 Inspección / Reposición de niveles *Cadena del Sistema de Dosificación *Cárter
*Reductor de Velocidad
*Rutas de lubricación *Equipos de lubricación
*Lubricantes estandarizados
Diario Roberto Páez
(SIGUE)
HOJA DE VERIFICACION DE RESULTADOS
DE MEJORA IMPLEMENTADA
PLANTA: Detergentes LINEA: Envasadora: HAMAC No. 6
FECHA: 25/11/03 GRUPO: Los Polveros
RESPONSABLE: Juan Echeverría TEMA: Optimización del Sistema de Dosificación de las Máquinas
Envasadoras HAMAC
ITEM DE ACTIVIDADES PUNTOS IMPORTANTES DEL DIAGNOSTICO PUNTAJEESTANDAR RESULTADOS
01
Los operadores cumplen con la lubricación de todos los puntos del equipo
de envasadoras?.
10 9
02
Se inspecciona y se registra periódicamente el grado de desgaste de las
levas.
10 9
03
Bodega mantiene el stock estratégico de partes y repuestos de las
envasadoras.?
10 8
04
Se cumple con los controles de calidad antes, durante y después del
proceso de producción.?
10 9
05 Es correcta la operación del envase y sellado de las fundas. 10 10
06 Cumplen con el Plan de Mantenimiento Preventivo de la envasadora.? 10 9
07 Analizan y registran las fallas de la envasadora? 10 10
08 Se actualiza los indicadores de mantenimiento de la envasadora.? 10 8
09 Las metas de reducción de averías están establecidas adecuadamente.? 10 10
10 Mantenimiento está cumpliendo con la resolución de las Tarjetas Rojas.? 10 9
TOTAL 100 91
0-20 Malo 20-40 Regular 40-60 Bueno 60-80 Muy Bueno 80-100 Sobresaliente
ANTES Y DESPUES DE LA MEJORA
ANTES DESPUES
TIEMPO
PERDIDO (hr)
PRODUCTO
PERDIDO (Ton)
DINERO
PERDIDO
(USD)
TIEMPO
PERDIDO (hr)
PRODUCTO
PERDIDO (Ton)
DINERO
PERDIDO
(USD)
HAMAC 1 111,2 80 6364 27,8 20 1591
HAMAC 2 93,2 67,2 5336 23,3 16,8 1334
HAMAC 3 109,6 78,8 6272 27,4 19,7 1568
HAMAC 4 84 60,4 4808 21 15,1 1202
HAMAC 5 234,8 169,2 13440 58,7 42,3 3360
HAMAC 6 840 504 48048 52,5 31,5 3003
HAMAC 7 147,2 106 8424 36,8 26,5 2106
TOTAL 1620 1065,6 92692 247,5 171,9 14164
MAQUINA
DETALLE DE LA IMPLEMENTACION
DE LA MEJORA
TIEMPO
PERDIDO (hr)
PRODUCTO
PERDIDO (Ton)
DINERO
PERDIDO (USD)
ANTES 1620 1066 92692
DESPUES 248 172 14164
1373 894 78528
85 84 85
REAL (*) 3360 2211 192250
* Durante los 3 meses que dura la implementación de la mejora.
COSTO DE LA FALLA 4900
COSTO DE LA INVERSION 8280
COSTO TOTAL DE LA MEJORA 13180
RECUPERACION DE LA INVERSION 2 SEMANAS
RECUPERACION
% %
%
COMPARACION DE GASTOS DE
REPARACION vs. INVERSION
COMPARACION DE GASTOS DE REPARACION vs. INVERSION
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
HAMAC1 HAMAC2 HAMAC3 HAMAC4 HAMAC5 HAMAC6 HAMAC7
PARADA
REPARACION
TOTAL
LINEA DE INVERSION ($1183)
En estas envasadoras se
invirtieron más de $1183
por ser las más críticas.
PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN HORAS
DESPUES DE LA MEJORA
PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN HORAS DESPUES
DE LA MEJORA POR SISTEMA DE DOSIFICACION
111,2
93,2
109,6
84
234,8
840
147,2
27,8 23,3 27,4 21
58,7 52,5
36,8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ANTES 111,2 93,2 109,6 84 234,8 840 147,2
DESPUES 27,8 23,3 27,4 21 58,7 52,5 36,8
HAMAC 1 HAMAC 2 HAMAC 3 HAMAC 4 HAMAC 5 HAMAC 6 HAMAC 7
REDUCCION DEL
TIEMPOPERDIDO EN
85%
TIEMPO
PERDIDO
(hr)
PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN TONELADAS
DESPUES DE LA MEJORA
PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN TONELADAS DESPUES
DE LA MEJORA POR SISTEMA DE DOSIFICACION
80
67,2
78,8
60,4
169,2
504
106
20 16,8 19,7 15,1
42,3
31,5 26,5
0
100
200
300
400
500
600
TONELADAS
PERDIDAS
(Ton)
ANTES 80 67,2 78,8 60,4 169,2 504 106
DESPUE
S
20 16,8 19,7 15,1 42,3 31,5 26,5
HAMAC 1 HAMAC 2 HAMAC 3 HAMAC 4 HAMAC 5 HAMAC 6 HAMAC 7
REDUCCION DEL
TONELAJEPERDIDO EN
84%
PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN DOLARES
DESPUES DE LA MEJORA
PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN DOLARES DESPUES DE LA MEJORA
POR SISTEMA DE DOSIFICACION
6364
5336
6272
4808
13440
48048
8424
1591 1334 1568 1202
3360 3003
2106
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
DOLARES
PERDIDOS
(USD)
ANTES 6364 5336 6272 4808 13440 48048 8424
DESPUES 1591 1334 1568 1202 3360 3003 2106
HAMAC 1 HAMAC 2 HAMAC 3 HAMAC 4 HAMAC 5 HAMAC 6 HAMAC 7
REDUCCIONDEDOLARES PERDIDOSEN
85%
PLAN DE ESTANDARIZACION
Int.
Ext.
Inspeccionar
Inspeccionar el grado de desgaste de las barras de unión de las mordazas de
los selladores
x
x
Inspeccionar que la cuchilla en la mordaza horizontal se encuentre limpia
x
x
Inspeccionar que la cuchilla se encuentre bien sujeta al sellador
x
x
Inspeccionar del funcionamiento de extractores de aire y el dispositivo de
desalojo de empaque
x
x
Inspeccionar el desgaste de los ejes de deslizamiento vertical y horizontal
x
x
Inspeccionar el estado de la tira de teflón en el tubo formador del traslape del PVC
x
x
Inspeccionar que la bobina de plástico se encuentre bien montada
x
x
Inspeccionar el funcionamiento de las protecciones y micros de seguridad
x
x
Inspeccionar el grado de desgaste de platillos del plato
x
x
Inspeccionar el grado de deficiencia del polietileno
x
x
Inspeccionar el grado de desgaste de piñones o cadenas
x
x
Inspeccionar el grado de desgaste de la carrera mecánica
x
x
Inspeccionar el grado de desgaste de vasos volumétricos
x
x
Inspeccionar el grado de desgaste de la leva
x
Inspeccionar el estado de la correa de transmisión principal por si presenta
desgaste o fisuras
x
x
Inspeccionar el nivel de aceite y si es necesario llenar hasta la parte superior
del depósito hidráulico
x
x
Inspeccionar el funcionamiento de la resistencia eléctrica para el sistema de
sellado vertical
x
x
Inspeccionar la deformación de todos los resortes visibles en el mecanismo de
la barra de unión
x
x
Calibrar la máquina
x
x
Lubricar
Lubricar ligeramente los ejes de deslizamiento con un paño con aceite de baja
viscocidad
x
x
Limpieza de la lente del cabezal de exploración
x
x
Cambio de aceite del accionamiento hidráulico
x
x
Cambio de aceite del reductor
x
x
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
Inspeccionar
Inspeccionar
Inspeccionar
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PLANTA DE DETERGENTES
SECCION ENVASADO
ENVASADORA HAMAC Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ACTIVIDADES
O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
E
S
DIARIO
MENSUAL
ANUAL
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
DE LA MEJORA
100%
totales
s
programada
Horas
terminadas
s
programada
Horas
)
%
(
plan
del
to
Cumplimien 
=
%
100
s
disponible
Horas
tareas
las
todas
en
utilizadas
reales
Horas
)
%
(
M.O.
n
Utilizació 
=
100%
terminadas
tareas
para
empleadas
reales
H.
terminadas
tareas
para
previstas
H.
)
%
(
M.O.
Eficiencia 
=
)
%
(
Utlización
)
%
(
Eficiencia
)
%
(
M.O.
dad
Productivi 
=
100%
Operación
de
Horas
reparación
de
Horas
-
Operación
de
Horas
)
%
(
dad
Confiabili 
=
1
2
3
4
5
6
Evaluar el equipo y comprender la situación
actual
Restaurarla deterioracióny corregir las
debilidades.
Crear un sistema de gestión de las
informaciones.
Crear un sistema de
mantenimiento periódico.
Crear un sistema de mantenimiento
predictivo (condiciones)
Evaluar el sistema de Mantenimiento
Planificado
Una vez cumplida estas 2 primeras etapas básicas en un periodo de
3 meses con los resultados descritos, se deberá continuar con el
cumplimiento de las siguientes para complementar la estrategia del
Pilar Mantenimiento Planificado.
ETAPAS DEL
MANTENIMIENTO PLANIFICADO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• El Mantenimiento Productivo Total permite asegurar el
normal funcionamiento de los sistemas, máquinas, equipos
y auxiliares de planta, maximizando su eficiencia dentro del
proceso para el cual han sido diseñados, aumentando el
tiempo de su vida útil.
• La implantación del programa se lo dividió en tres fases
ágiles: La fase Funcional, dirigida a los sistemas, máquinas
y equipos de planta, la fase de Recursos Humanos enfocada
al entrenamiento y capacitación del personal y, la fase
Técnica, que es la Gestión del Mantenimiento Productivo
Total propiamente dicho.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• La fase funcional de implantación del programa de
Mantenimiento Productivo Total es la más importante porque
permitió conocer los sistemas, máquinas, equipos y
auxiliares de planta involucrados en el proceso productivo, y
de esta forma se logró definir e identificar los sistemas
críticos y a su vez planificar el mantenimiento dando
prioridad a los mismos.
• En la fase relacionada al Recurso Humano, se desarrolló un
plan de entrenamiento y capacitación intensiva a los grupos
ocupacionales de mantenimiento, producción,
comercialización y administrativo de planta, logrando
optimizar al recurso humano mediante el desarrollo de sus
habilidades y de trabajo conjunto de los grupos
ocupacionales.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• En la fase Técnica, se dio un importante paso al implantar
las órdenes de trabajo, reflejándose los buenos resultados
obtenidos en el caso prototipo: Optimización del Sistema de
Dosificación de las Máquinas Envasadoras HAMAC,
aplicando un mantenimiento dirigido, planificado y
controlado involucrando al personal de producción y
mantenimiento, aumentando la eficiencia y eficacia de las
acciones. De estas órdenes de trabajo se derivó el Historial
de Mantenimiento que es un paso base para iniciar la Etapa
3 del Mantenimiento Planificado.
• Mediante la elaboración del Master Plan, se logró obtener
un mantenimiento organizado y planificado, puesto que
aquí se identifican las necesidades de recursos,
optimizando los esfuerzos de mantenimiento.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Con la implantación de los estándares y especificaciones de
trabajos preventivos para el caso piloto, se logró implantar un
sistema de mantenimiento preventivo planificado. Con éstos
elementos, las paradas emergentes y los trabajos de
mantenimiento correctivo se han minimizado de manera
considerable, siendo ésto sustentable por medio de los
indicadores claves de mantenimiento.
• Con el desarrollo del programa de mantenimiento se
incrementó la confiabilidad de los sistemas, máquinas y
equipos en un 85%, y por ende se incrementó la
productividad y la seguridad de funcionamiento de los
mismos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• Se logró estandarizar las actividades de mantenimiento en el
área de envase, es decir, especificar el tiempo que se requiere
para realizar dichas actividades, los recursos que se
necesitan y frecuencia para realizarlas, situación que permitió
tener un mantenimiento planificado, organizado, dirigido y
controlado, pretendiendo en los próximos periodos
extenderlos hacia las otras áreas del proceso de producción.
• El tiempo que tomó realizar el presente trabajo fue de tres
meses, considerando que ya se había implantado este mismo
programa en otras plantas de detergentes del grupo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• El Mantenimiento Productivo Total puede implantarse
como una Política en cualquier industria o empresa, bajo la
experiencia de implementación en una planta de
producción de detergentes, debido a las mejoras
observadas en los niveles cuantitativos y cualitativos de
productividad y costos de mantenimiento.
• La alta Gerencia de la empresa debe comprometerse de
forma directa con la Metodología MPT y establecer canales
eficientes de comunicación con todos los grupos
ocupacionales de la empresa; y,
• Para tener éxito en la implementación del MPT, es de
suma importancia la participación de todo el personal
involucrado en el proceso productivo: ejecutivo, gerencial,
operacional y autónomo.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tipos de mantenimiento
Tipos de mantenimientoTipos de mantenimiento
Tipos de mantenimientoJoel Mtz
 
Software de mantenimiento
Software de mantenimientoSoftware de mantenimiento
Software de mantenimientomarhibel
 
Finalidad del mantenimiento industrial
Finalidad del mantenimiento industrialFinalidad del mantenimiento industrial
Finalidad del mantenimiento industrialJeff Flores Ferrer
 
Formacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptx
Formacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptxFormacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptx
Formacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptxCarlosYarlequemoran
 
425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf
425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf
425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdfAlexisQuisBer
 
Ficha para-maquinas
Ficha para-maquinasFicha para-maquinas
Ficha para-maquinasRaul Porras
 
Ppt pala hidraulica o&k rh 90-c
Ppt pala hidraulica o&k rh 90-cPpt pala hidraulica o&k rh 90-c
Ppt pala hidraulica o&k rh 90-cYhony Lopez Condori
 
Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...
Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...
Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...Adolfo Casilla Vargas
 
Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015
Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015
Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015rfarias_10
 
Certificado de Operatividad.pdf
Certificado de Operatividad.pdfCertificado de Operatividad.pdf
Certificado de Operatividad.pdfAntonyCerna
 
Yarasca proyecto de innovacion
Yarasca proyecto de innovacionYarasca proyecto de innovacion
Yarasca proyecto de innovacionErick Quiñonez
 
Diagrama decision rcm
Diagrama decision rcmDiagrama decision rcm
Diagrama decision rcmCasco Miranda
 

La actualidad más candente (20)

Ii semestre parte i
Ii semestre parte iIi semestre parte i
Ii semestre parte i
 
PROYECTO FINAL
PROYECTO FINAL PROYECTO FINAL
PROYECTO FINAL
 
Tipos de mantenimiento
Tipos de mantenimientoTipos de mantenimiento
Tipos de mantenimiento
 
Software de mantenimiento
Software de mantenimientoSoftware de mantenimiento
Software de mantenimiento
 
Plan de mantenimiento
Plan de mantenimiento Plan de mantenimiento
Plan de mantenimiento
 
Finalidad del mantenimiento industrial
Finalidad del mantenimiento industrialFinalidad del mantenimiento industrial
Finalidad del mantenimiento industrial
 
Manual de Armado Motor DIESSEL.pdf
Manual de Armado  Motor DIESSEL.pdfManual de Armado  Motor DIESSEL.pdf
Manual de Armado Motor DIESSEL.pdf
 
Formacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptx
Formacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptxFormacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptx
Formacion de monitores 2 DA UNIDAD.pptx
 
425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf
425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf
425989734-Hyundai-H1-2007-2018-Manual-de-Taller (1).pdf
 
Ficha para-maquinas
Ficha para-maquinasFicha para-maquinas
Ficha para-maquinas
 
Ppt pala hidraulica o&k rh 90-c
Ppt pala hidraulica o&k rh 90-cPpt pala hidraulica o&k rh 90-c
Ppt pala hidraulica o&k rh 90-c
 
Currículo de enderezado y pintura
Currículo de enderezado y pinturaCurrículo de enderezado y pintura
Currículo de enderezado y pintura
 
Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...
Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...
Calculo de la frecuencia optima de mantenimiento preventivo e inspeccion de u...
 
Analisis de vibraciones
Analisis de vibracionesAnalisis de vibraciones
Analisis de vibraciones
 
Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015
Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015
Ficha técnica Peugeot Boxer Tolé 2015
 
Certificado de Operatividad.pdf
Certificado de Operatividad.pdfCertificado de Operatividad.pdf
Certificado de Operatividad.pdf
 
talleressprint
talleressprinttalleressprint
talleressprint
 
Yarasca proyecto de innovacion
Yarasca proyecto de innovacionYarasca proyecto de innovacion
Yarasca proyecto de innovacion
 
Diagrama decision rcm
Diagrama decision rcmDiagrama decision rcm
Diagrama decision rcm
 
Presentación ferrografía
Presentación ferrografíaPresentación ferrografía
Presentación ferrografía
 

Similar a Presentación de Tesis.ppt

Caso Testigo para implementar Sistema Lean Industria Forestal
Caso Testigo para implementar Sistema Lean Industria ForestalCaso Testigo para implementar Sistema Lean Industria Forestal
Caso Testigo para implementar Sistema Lean Industria ForestalCarlos Cagna Vallino
 
desarrollo de una estrategia para la gestion de activos
desarrollo de una estrategia para la gestion de activosdesarrollo de una estrategia para la gestion de activos
desarrollo de una estrategia para la gestion de activosSantiagoUsseglio
 
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALGERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALTBL The Bottom Line
 
Presentacion Mantenimiento~Mixtos
Presentacion Mantenimiento~MixtosPresentacion Mantenimiento~Mixtos
Presentacion Mantenimiento~MixtosPablo Daniel Polti
 
Características de una empresa que trabaja con Mejora Continua
Características de una empresa que trabaja con Mejora ContinuaCaracterísticas de una empresa que trabaja con Mejora Continua
Características de una empresa que trabaja con Mejora ContinuaCésar Lanati
 
Propuesta de plan de mantenimiento de volquetes
Propuesta de plan de mantenimiento de volquetesPropuesta de plan de mantenimiento de volquetes
Propuesta de plan de mantenimiento de volquetesEdgarGabrielOrtiz
 
Metodologías P Competividad Clase Mundial P3
Metodologías P Competividad Clase Mundial P3Metodologías P Competividad Clase Mundial P3
Metodologías P Competividad Clase Mundial P3Juan Carlos Fernandez
 
215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup
215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup
215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsupZathex Kaliz
 
Ingeniería de mantenimiento 111
Ingeniería de mantenimiento 111Ingeniería de mantenimiento 111
Ingeniería de mantenimiento 111Andrès Tituaña
 
Proyecto De Mantenimiento SensibilizacióN V7
Proyecto De Mantenimiento   SensibilizacióN V7Proyecto De Mantenimiento   SensibilizacióN V7
Proyecto De Mantenimiento SensibilizacióN V7dguevara2456
 
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALGERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALTBL The Bottom Line
 
Capitulo i ing de mantenimiento introduccion
Capitulo i ing de mantenimiento introduccionCapitulo i ing de mantenimiento introduccion
Capitulo i ing de mantenimiento introduccionFredy Soncco Campos
 
PPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptx
PPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptxPPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptx
PPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptxSarianaDelCarmen
 
Unidad I.pdf
Unidad I.pdfUnidad I.pdf
Unidad I.pdfDock3GBS
 
Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]
Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]
Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]Eliasvear
 

Similar a Presentación de Tesis.ppt (20)

Caso Testigo para implementar Sistema Lean Industria Forestal
Caso Testigo para implementar Sistema Lean Industria ForestalCaso Testigo para implementar Sistema Lean Industria Forestal
Caso Testigo para implementar Sistema Lean Industria Forestal
 
desarrollo de una estrategia para la gestion de activos
desarrollo de una estrategia para la gestion de activosdesarrollo de una estrategia para la gestion de activos
desarrollo de una estrategia para la gestion de activos
 
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALGERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 
Core Tools Presentación.ppt
Core Tools Presentación.pptCore Tools Presentación.ppt
Core Tools Presentación.ppt
 
CAPDo--ppt.ppt
CAPDo--ppt.pptCAPDo--ppt.ppt
CAPDo--ppt.ppt
 
Presentacion Mantenimiento~Mixtos
Presentacion Mantenimiento~MixtosPresentacion Mantenimiento~Mixtos
Presentacion Mantenimiento~Mixtos
 
Características de una empresa que trabaja con Mejora Continua
Características de una empresa que trabaja con Mejora ContinuaCaracterísticas de una empresa que trabaja con Mejora Continua
Características de una empresa que trabaja con Mejora Continua
 
Diapositivas final 207106_66
Diapositivas final 207106_66Diapositivas final 207106_66
Diapositivas final 207106_66
 
Propuesta de plan de mantenimiento de volquetes
Propuesta de plan de mantenimiento de volquetesPropuesta de plan de mantenimiento de volquetes
Propuesta de plan de mantenimiento de volquetes
 
Metodologías P Competividad Clase Mundial P3
Metodologías P Competividad Clase Mundial P3Metodologías P Competividad Clase Mundial P3
Metodologías P Competividad Clase Mundial P3
 
TPM Para Pymes
TPM Para PymesTPM Para Pymes
TPM Para Pymes
 
215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup
215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup
215922610 curso-gestion-mantenimiento-equipo-pesado-tecsup
 
Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos Gerente de Proyectos
Gerente de Proyectos
 
Ingeniería de mantenimiento 111
Ingeniería de mantenimiento 111Ingeniería de mantenimiento 111
Ingeniería de mantenimiento 111
 
Proyecto De Mantenimiento SensibilizacióN V7
Proyecto De Mantenimiento   SensibilizacióN V7Proyecto De Mantenimiento   SensibilizacióN V7
Proyecto De Mantenimiento SensibilizacióN V7
 
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALGERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
GERENCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 
Capitulo i ing de mantenimiento introduccion
Capitulo i ing de mantenimiento introduccionCapitulo i ing de mantenimiento introduccion
Capitulo i ing de mantenimiento introduccion
 
PPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptx
PPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptxPPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptx
PPT_TESIS_BC_MOLITALIA.pptx
 
Unidad I.pdf
Unidad I.pdfUnidad I.pdf
Unidad I.pdf
 
Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]
Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]
Estructura tecnologo mtto_electromecanico[1]
 

Último

Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdfInyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdfmiltonantonioescamil
 
manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016
manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016
manual de usuario de automovil nissan march 2010-20161angort
 
TIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXX
TIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXXTIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXX
TIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXXCamiloAlejandroMonte1
 
la historia de nissan skyline y su evolucion
la historia de nissan skyline y su evolucionla historia de nissan skyline y su evolucion
la historia de nissan skyline y su evolucionemanuelrosalezsanche
 
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJesusFlores332
 
PIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfh
PIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfhPIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfh
PIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfhjonathancallenteg
 

Último (6)

Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdfInyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
Inyección electrónica, Diagnostico por imagenes.pdf
 
manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016
manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016
manual de usuario de automovil nissan march 2010-2016
 
TIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXX
TIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXXTIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXX
TIPOS DE TENDIDO DE CAMA XXXXXXXXXXXXXXX
 
la historia de nissan skyline y su evolucion
la historia de nissan skyline y su evolucionla historia de nissan skyline y su evolucion
la historia de nissan skyline y su evolucion
 
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
PIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfh
PIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfhPIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfh
PIAnGIMNACIA___19655c35a563e33___ 2.pdfh
 

Presentación de Tesis.ppt

  • 1. “IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (MPT) PARA EL MANEJO EFICIENTE DE UN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO”
  • 2. CAPÍTULO 1: DEFINICION DEL PROBLEMA CAPÍTULO 2: METODOLOGIA DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL CAPÍTULO 3: DINAMICA ENTRE EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CAPÍTULO 4: INDICES Y OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL EN MANTENIMIENTO CAPÍTULO 5: ANALISIS DE RESULTADOS CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
  • 3. • Ineficiente Metodología empleada • Falta de Recurso Humano calificado • Falta de una estrategia de Mantenimiento • Entrega tardía de Planta CUAL ES EL PROBLEMA?
  • 4. Es un conjunto de actividades orientadas a la identificación de pérdidas en procesos empresariales de modo a identificar pérdidas y transformarlas en oportunidades, a través de acciones de recuperación y mejoras continuas ejecutadas por todas las personas de una organización. Pérdida Cero Árbol de Pérdidas Utilizar potencial existente de los activos Maximizar la confiabilidad de los procesos OBJETIVOS BASICOS DE MPT DEFINICION DE MPT
  • 5. EVOLUCION HISTORICA DE LA METODOLOGIA MPT 1945: Bomba Atómica (Hiroshima y Nagasaki) 1867: Modernización Japón - 2da Fase Revolución Industrial Siglo XVIII: Revolución Industrial Mantenimiento Basado en el Tiempo (TBM) 1960: Prevencióndel Mantenimiento 1957: Mantenimiento por Mejoras 1951: Mantenimiento Preventivo(EUA) Mantenimiento Basado en las Condiciones (CBM) Mantenimiento Correctivo (BM) 1997: Gestión de la Productividad 1989: Aplicación MPT 1986: MPT en América Latina 1971 : MPT (NIPPON DENSO – Premio Excelencia) 2001: Gestión de Alto Rendimiento CLASE MUNDIAL
  • 6. (Estructura de la implementación de la Metodología con Interface a los otros Programas de la Empresa) (Establecimiento de las Metas y Directrices) (Aplicación Práctica) (Implementación) (Priorización) (Coordinación del Programa) Colaboradores Facilitadores Supervisores Gerentes Desafío s Gerente General Grupo Ejecutivo Grupos Autónomos Grupo Operacional Grupo Gerencial Secretaría MPT Mantenimiento Autónomo Mejora Enfocada Mantenimiento Planificado Mantenimiento de la Calidad Gestión Temprana Capacitación y Entrenamiento Seguridad e Higiene Ambiental Gestión Administrativa Sub Comité Pilares Herramientas Métodos Modelos MODELO DE GESTION DE ALTO RENDIMIENTO
  • 7. PILARES DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL PILARES DEL MPT MANTENIMIENTO AUTONOMO MANTENIMIENTO PLANIFICADO MEJORA ENFOCADA CAPACITACIÓN & ENTRENAMIENTO SEGURIDAD E HUGIENE MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN TEMPRANA 5 S AMBIENTAL
  • 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DETERGENTES Almacenamiento de MP en Bodegas Soplado de MP Almacenamiento de MP en Silos Preparación, Homogenización y Maduración de Slurry Secado de Slurry Almacenamiento de Polvo Base en Silos Almacenamiento de Polvo Terminado en Silos Adicionamiento de MP y Perfume Mezclado de Polvo Base, MP y Perfume Envasado de Polvo Terminado Sellado y Palletizado de Fundones Almacenamiento de Producto Terminado en Bodegas
  • 9. AUTOEVALUACION DE LA PLANTA 0 20 40 60 80 100 120 140 Política y Estrategia Seguridad e Higiene Ambiental Mantenimiento Planificado Gestión Temprana Mejora Enfocada Mantenimiento de la Calidad 5S Entrenamiento y Capacitación Gestión Administrativa Mantenimiento Autónomo Etapa 1-3 Actual Especial Excelencia Consistencia Mantenimiento Autónomo Etapa 4 y 5 Mantenimiento Autónomo Etapa 6 y 7
  • 10. ASISTENTE MECANICO SERVICIOS COMUNES OPERADOR DE CALDEROS OPERADOR DE CALDEROS ASISTENTE DE MTTO. PREDICTIVO COORD. MTTO. PLANIFICADO ASISTENTE MECANICO DE SOPLADO DE MATERIAS PRIMAS ASISTENTE MECANICO DE PREPARACIÓN Y SECADO ASISTENTE MECANICO DE POST DOSING ASISTENTE MECANICO DE ENVASE COORD. MTTO. MECANICO ASISTENTE ELECTRICO ASISTENTE ELECTRICO ASISTENTE ELECTRICO ASISTENTE ELECTRICO ASISTENTE ELECTRONICO ASISTENTE ELECTRONICO COORD. MTTO. ELECTRICO COORDINADOR MPT ASISTENTE MECÁNICO DE SULFANACIÓN Y AUTOCLAVE TORNERO GERENTE DE MANTENIMIENTO Y MPT NUEVA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
  • 11. Objetivo: Avería Cero, aumentar la eficiencia y eficacia de los equipos a bajo cotos. Mantenimiento Planificado No Planificado Preventivo Después de Avería Mejoramiento Correctivo Basado en Tiempo Basado Condición Análisis de Falla Clase C TIPOS DE MANTENIMIENTO
  • 12. NO SI SI NO SI Técnico Operador BREAKDOWN PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO FALLA DE EQUIPOS Master Plan de Mantenimiento Anual Master Plan de Mantenimiento Anual Breakdown Parada mÁs de 10 min. o cambio componente. Coordinar con Producción el Master Plan Ruta de Seguimiento Repetiti va? Reparación Preparación de lista de reemplazo de partes -Análisis de Aceite -Análisis de Vibración -Análisis Termográfico Histórico del Equipo Breakdown Acción Correctiva Apertura Reporte Récord de Análisis de Fallas 5W-1H 5 Por qués Plande Acción paraevitar repetición Archivo de registro Descripción Falla Chokotei Pilar Mejora Enfocada Check-list Hacer Histórico del Equipo Control/ Update Master Plan de Mantenimiento Planeado Está OK? Reporte de los trabajos de Mantenimiento CAP-DO Causa ruptura ? Mejora Récord de Mejora STD/MP Información Reparación Modificación Ruta de Frecuencia Análisis de Falla Análisis de Resultados Feedback NO SI NO Tarjeta de Seguridad para Máquinas Análisis Planificación la Parada de Equipos FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOGRAR CERO FALLAS
  • 13. 1 2 3 4 5 6 Evaluar el equipo y comprender la situación actual Restaurarla deterioracióny corregir las debilidades. Crear un sistema de gestión de las informaciones. Crear un sistema de mantenimiento periódico. Crear un sistema de mantenimiento predictivo (condiciones) Evaluar el sistema de Mantenimiento Planiificado Concepto del Mantenimiento Planificado: Ingeniería de Mantenimiento especializada para mantener –Avería Cero ETAPAS DEL MANTENIMIENTO PLANIFICADO
  • 14. ETAPA 1: EVALUAR EL EQUIPO Y COMPRENDER LA SITUACION ACTUAL A) Estudio de la Situación Actual B) Estructuración del Mantenimiento C) Entrenamiento y Capacitación D) Plan Maestro E) Registro de Equipos F) Criticidad A, B, C G) Establecimiento de Prioridades de las Averías / Fallos - Niveles de Avería H) Indicadores de Mantenimiento
  • 15. ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO Víctor Abad Líder José Pérez Facilitador Autoclave Soplado Materias Primas Photobleach Slurrymaking Wilson Chávez Cirilo Cedeño Alex Pérez Efraín Dañin Edgar Vivanco Walter Jarrin Dario Villon Post Dosing Spraydrying Luis Crespo Raúl Quintero Sulforex CALDEROS Luis Romero Desechos- Potabilizador Efluentes Hugo Ortiz Bodega Mat. Primas y Repuestos Jabones Miguel Molina Francisco Campoverde Servicios Comunes Nelson Chala Barras Xavier Cedeño EQUIPO PILOTO BOSCH Envasadoras Triangles Envasadoras Hamac Antonio Matute (Mecánico) Marcelo Vicuña (Eléctrico) Octavio Páez Xavier González Frank López Luis Sánchez
  • 16. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION • Políticas de la Empresa • Introducción al MPT • Beneficios del MPT • Estructura de los Pilares del MPT • Misión, Visión y Objetivos del Mantenimiento Planificado • Uso de la Matriz de Criticidad • Uso de Herramientas Básicas • Uso de Indicadores de Gestión
  • 17. INDICES DE MANTENIMIENTO Número de Fallas Tiempo Total de Operación Tiempo Medio entre Fallas (Horas/Fallas) = Tiempo de reparación de las fallas Tiempo Total de Operación Tiempo Medio entre Reparación = Costo de MOE + Costo de Repuestos + Suministros Industriales Costo de Mantenimiento =
  • 18. PLAN MAESTRO ACTIVIDADES RELEVANTES DEL PLAN MAESTRO ACTIVIDAD: CUMPLIMIENTO FECHA Actualización de data sheet de instrumentación. 100% Q3 Revisión de Instrumentación de lo requerido VS existente. 20% Q3 Levantamiento de la hoja de vida de los motores. 60% Q2 Revalidación de cálculos de criticidad, método regional. 10% Q2 Implementación del Sistema de Mantenimiento Predictivo. 10% Q4 Elaboración de Planes Visuales por áreas de procesos. 10% Q2 Levantamiento de despiece visual de maquinaria de la planta. 30% Q3
  • 19. HOJA DE REGISTRO DE CONTROL DE EQUIPOS TAG Nº Elaborado en: / / Aprobación Elaboración Nombre del equipo Local de la instalación Nivel del equipo A B C Fabricación Nombre del fabricante Fecha de fabricación / / Número de fabricación Valor de la adquisición US$ Adquisición Nombre del suministrador Fecha de adquisición / / Número del activo fijo Valor de la adquisición US$ Instalación Nombre de la instaladora Fecha de adquisición / / Número del activo fijo Valor de la adquisición US$ Item Fecha de elaboración Local de almacenaje Archivo Nº Responsable Nota Dibujo Especialización Manual de Operación Diagrama de la instrumentación Modelo Velocidad-Rotación Capacidad Tipo de Motor Especificación del equipo Dimensiones-Peso Largo x Alto x Ancho x Kg Capacidad del motor Polos KW Nombre Código Fabricante Modelo Dimensiones Cantidad Local de Almacenaje Piezas principales de repuesto Fecha Clasificación del Mantenimiento Contenido de la provisión Responsable Tiempo Valor / / / / / / / / Registro de provisiones / /
  • 20. MATRIZ DE CRITICIDAD NORMA DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN ITEM DE APLICACIÓN A B C S SHE Dependiendodela fallase ocasiona un riesgoque puedeocasionar unalesión grave o muertey pérdida superiora$10000 Dependiendodela fallase ocasiona un riesgoque puedeocasionar unalesión seria y pérdidaentre $1000 a$9999 Dependiendodela fallase ocasiona un riesgoque puedeocasionar unalesión leve y pérdidamenora $999 Q Calidad del producto Afectaeltotal dela producción Afectaunamateria primadeterminada Noafecta P Producción Defectoque originaunaparada generaldePLANTA Defectoque originaunaparada parcialdeLINEA Defectoque originaunaparada parcialdeEQUIPO M Mantenimiento Equipoúnicoy su tiempode reparación es por encimade4horas Equipoen stand by y su tiempode reparación es entre½y 4horas Tiempode reparación por debajode½ hora C Costos Costosuperiora los $3000 Costode reposición entre $500 y $3000 Costode reparación por debajode$500
  • 21. CRITICIDAD DE PLANTA Nº. GRADO DE CRITICIDAD TIPO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE EQUIPOS POR CRITICIDAD 01 “A” Mantenimiento Predictivo 17 02 “B” Mantenimiento Preventivo 39 03 “C” Mantenimiento Correctivo 52
  • 22. PRODUCTIVIDAD PERDIDA EN HORAS POR SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
  • 23. PRODUCTIVIDAD PERDIDA EN TONELADAS POR SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
  • 24. PRODUCTIVIDAD PERDIDA EN DÓLARES POR SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
  • 25. RESUMEN DE PERDIDAS POR FALLAS EN ENVASADORAS HAMAC MAQUINA TIEMPO PERDIDO (hrs) PRODUCCIÓN PERDIDA (en Ton) DINERO PERDIDO (USD) HAMAC 1 111.2 80 6364 HAMAC 2 93.2 67.2 5336 HAMAC 3 109.6 78.8 6272 HAMAC 4 84 60.4 4808 HAMAC 5 234.8 169.2 13.440 HAMAC 6 840 504 40.068 HAMAC 7 147.2 106 8424 TOTAL 1620 1065.6 84.712
  • 26. ARBOL DE PERDIDAS SIST. DE DOSIFI-CACION SOPLADO M P AUTOCLAVE SULFONACIÓN PREP. Y SECADO POST DOSING SERVICIOS GENERALES ENVASADO HAMAC BOSCH TRIANGLE SISTEMA HIDRAULICO SIST DE TRANSMISION SISTEMA NEUMATICO CADENA RESORTES BRAZOS CHAPALETAS TOLVA SISTEMA REGUL.AC. DE PESO LEVA SEGUIDOR VINCHAS AREAS ENVASADORAS SISTEMAS COMPONENTES T I E M P O P E R D I D O
  • 27. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOSIFICACION (1) (11) (10) (7) (8) (9) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (1) Chapaleta (2) Resortes de Chapaleta (3) Brazos Articulados (4) Sistema Regulador de Peso (5) Leva (6) Seguidores de Leva (7) Plato dosificador macho (8) Plato dosificador hembra (9) Plato soporte con articulaciones (10) Vasos fijos (11) Tolva dosificadora (12) Cadena
  • 28. DIAGRAMA DE PARETO ACCESORIOS DEL SISTEMA DE DOSIFICACION Tiempo Perdido (hr) Fracción Porcentual (%) Porcentaje Acum.(%) LEVA 672,3 42% 42% SISTEMA REGULADOR DE PESO 573,5 35% 77% TOLVA 137,7 9% 85% CHAPALETAS 132,8 8% 94% BRAZOS ARTICULADOS 55,1 3% 97% RESORTES DE CHAPALETAS 34,0 2% 99% CADENA 8,1 1% 100% VINCHAS DE SUJECION 6,5 0% 100% SEGUIDORES DE LEVA 0,0 0% 100% TOTAL 1620 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tiempo Perdido (hr) 672,3 573,5 137,7 132,8 55,1 34,0 8,1 6,5 0,0 Porcentaje Acum.(%) 42% 77% 85% 94% 97% 99% 100% 100% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chapaletas Sist Reg de Peso Cadena Vinchas de Sujeción Seguidores de Leva Brazos A. Tolva Leva Resortes de Ch.
  • 29. ETAPA 2: RESTAURAR LAS CONDICIONES IDEALES A) Registro del Tema B) Descripción del Problema C) Análisis del Problema D) Elaboración del Plan de Contramedidas E) Implantación de las Contramedidas F) Monitoreo de Resultados G) Estandarización de la Solución H) Implantación de las Acciones de Mantenimiento Planificado
  • 30. REGISTRO DEL TEMA REGISTRO DE TEMA Nº. PLANTA: DETERGENTES LINEA: HAMAC FECHA INICIO: DIA MES AÑO 01 09 03 GRUPO: LOS POLVEROS LIDER: VICTOR ABAD FECHA FIN: DIA MES AÑO SUBLIDER: JOSE PEREZ 29 11 03 TEMA: TIPO DE PERDIDA: OBJETIVO: META: INTEGRANTES: VICTOR ABAD FRANCISCO CAMPOVERDE JOSE PEREZ HUGO ORTIZ MIGUEL MOLINA LUIS ROMERO XAVIER CEDEÑO NELSON CHALA SI x APROBADO NO JUSTIFICACION COMITE TPM: OFICINA TPM AUTONOMO, POR LO TANTO EL PROYECTO ES APROBADO. * REDUCIR AL 0% DE DEFECTOS DE LA CALIDAD DEL SELLADO; Y, ESTA MEJORA ESTA ENFOCADA A ELIMINAR LOS TIEMPOS DE PARADA POR DAÑOS EN EL DOSIFICADOR, A OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DOSIFICADOR Y A ELIMINAR EL DEFECTO DE CALIDAD EN EL ENVASADO DE LAS FUNDAS DE HAMAC. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE LAS MAQUINAS ENVASADORAS MEJORA ORIENTADA MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL BREAKDOWN (FALLA DE EQUIPO) 001 REVISADO POR COMITE TPM * ELEVAR LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS EN UN 20%. * DISMINUIR LA COMPLEJIDAD DEL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DOSIFICADOR. * AUMENTAR LA CONFIBILIDAD EN EL SELLADO HORIZONTAL DE LA FUNDA DE DETERGENTE; Y, * DISMINUIR PERDIDAS DE TIEMPO POR DAÑOS EN EL SISTEMA DOSIFICADOR. * REDUCIR LOS TIEMPOS DE PARADA EN UN 100%. DETERGENTE, DONDE PARTICIPA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y EL EQUIPO
  • 31. LAY OUT DE LA ZONA DE MEJORA SILO A SILO B SILO D SILO C HAM AC TRIANGLE BOSCH SILO DISTRIBUIDOR AREADEENVASE AREADEDISTRIBUCION ZONADE MEJORA
  • 32. TECNICA 5 POR QUÉS Y 1 CÓMO Y 1 COMO (1H) GERENTE NOMBRE C. Coloma Los Polveros LINEA: HAMAC PROBLEMA: M/C No. 6 FECHA DE APARICION: 25/08/03 TIEMPO PERDIDO: CLASE ESPORADICO (PUNTUAL) FECHA DE RESTAURACIÓN: 15/11/03 68 Horas CRONICO (REPETITIVA) QUE (WHAT) EN QUE COSA? CUANDO (WHEN) CUANDO OCURRIO? DONDE (WHERE) LINEA/MAQUINA/LOCAL? QUIÉN (WHO) DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE DE HABILIDAD? CUAL (WHICH) EXISTE TENDENCIA ALEATORIA O HAY PATRON? COMO (HOW) CON RESPECTO AL OPTIMO? CUANTOS (HOW MANY) QUE CANTIDAD EN EL TIEMPO, PRODUCCION? RESUMEN DEL FENOMENO OFICINA TPM Variación de peso en 5 gr. y mal sellado de fundas. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL HOJA DE ANALISIS DE LOS 5 PORQUES (5W) En el envasado de Detergente Toronja No depende de la habilidad del operador V. Abad LIDER Variación de peso y sellado defectuoso. En aproximadamente el 20% de la producción. Durante el envasado de Detergente Toronja en las fundas de 200 gr. existe variación de peso en 5 gr. y mal sellado horizontal de las fundas en aprox. el 20% de la producción, siguiendo un patrón, no dependiendo de la habilidad del operador. En el sello horizontal En las fundas de 200 gr. Existe patrón X
  • 33. TÉCNICA POR QUÉ - POR QUÉ PLANTA: DETERGENTES LINEA: HAMAC GRUPO: LOS POLVEROS LIDER: VICTOR ABAD FECHA: 15/09/2003 * DISMINUIR LA COMPLEJIDAD DEL MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DOSIFICADOR. OBJETIVOS: * AUMENTAR LA CONFIBILIDAD EN EL SELLADO HORIZONTAL DE LA FUNDA DE DETERGENTE; Y, * DISMINUIR PERDIDAS DE TIEMPO POR DAÑOS EN EL SISTEMA DOSIFICADOR. 1a. RONDA 2a. RONDA 3a. RONDA 4a. RONDA 5a. RONDA IDEAS DE M EJORA: PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE EXISTE VARIACION DE PESO Y LA TAPA NO ABRE LOS PINES DE ARTICULACIONES EXISTE UNA FUERZA ADICIONAL FALTA LIMPIEZA Y ELABORAR UN SISTEMA DE SELLADO ? TOTAMENTE ? ESTAN FLEXADOS ? DE LA TAPA SOBRE EL PIN ? LUBRICACION ? LUBRICACION INCLUYENDO A PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE RUTAS, FRECUENCIAS, TIPOS LA TAPA NO ABRE LOS PINES DE ARTICULACIONES EXISTE UNA FUERZA ADICIONAL FALTA LIMPIEZA Y NO EXISTEN RUTAS DE DE LUCRICANTES, RESPONSABLES. TOTALMENTE ESTAN FLEXADOS DE LA TAPA SOBRE EL PIN LUBRICACION LUBRICACION PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE LOS PINES DE ARTICULACIONES LA LEVA POSEE UN DESGASTE DISEÑAR Y FABRICAR UNA ? ? ESTAN FLEXADOS ? ? ? LEVA MAS RESISTENTE AL B PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE DESGASTE. LA LEVA POSEE UN DESGASTE CUMPLIO SU TIEMPO DE VIDA UTIL PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE LOS PINES DE ARTICULACIONES FALTA ESTANDARIZAR LOS IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ? ? ESTAN FLEXADOS ? RESORTES ? ? MAXIMOS Y MINIMOS EN LA C PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE BODEGA DE REPUESTOS. FALTA ESTANDARIZAR LOS FALTA STOCK EN LA BODEGA RESORTES DE REPUESTOS PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE LA TAPA NO ABRE EL DETERGENTE SE DESBORDA LA DENSIDAD DEL POLVO ES IMPLEMENTAR DIVERSAS ETAPAS ? TOTAMENTE ? DEL VASO ? MUY BAJA ? ? DE CONTROL A LO LARGO DE TODO D PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE EL PROCESO DE PRODUCCION. EL DETERGENTE SE DESBORDA LA DENSIDAD DEL POLVO ES FALTAN ETAPAS DE CONTROL DEL VASO MUY BAJA EN EL AREA DE PROCESOS. PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE EL DETERGENTE SE DESBORDA EXISTE MALA REGULACION FALTA CONOCIMIENTO DE ELABORAR JUNTO A RR HH UN ? ? DEL VASO ? ? LOS NUEVOS OPERADORES ? PLAN DE CAPACITACION Y E PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE ENTRENAMIENTO. EXISTE MALA REGULACION FALTA CONOCIMIENTO DE NO EXISTE UN PLAN DE LOS NUEVOS OPERADORES ENTRENAMIENTO PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE EL DETERGENTE SE DESBORDA LOS RASPADORES DE POLVO NO EXISTE UNA FRECUENCIA ELABORAR UN PLAN DE ? ? DEL VASO ? ESTAN DESGASTADOS ? DE CAMBIO ? MANTENIMIENTO JUNTO CON F PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE PORQUE LOS INTEGRANTES DEL PILAR LOS RASPADORES DE POLVO NO EXISTE UNA FRECUENCIA NO EXISTE UN PLAN DE MTO. PLANEADO. ESTAN DESGASTADOS DE CAMBIO MANTENIMIENTO ANALISIS FINALIZA ANALISIS CONTINUA MARCAR CON OFICINA DE TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL ANALISIS "PORQUE - PORQUE"
  • 34. PLAN DE ACCION ESPECIFICO MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL: PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO ANTA: DETERGENTES LINEA: ENVASE HAMAC UPO: LOS POLVEROS TEMA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ENVASADORAS HAMAC DIA MES AÑO QUE No. (Actividad) QUIEN (Responsable) COMO (OBSTÁCULOS Y RECURSOS) CUANDO (FECHA) 01 ELABORAR UN SISTEMA DE LUBRICACION INCLUYENDO RUTAS, FRECUENCIAS, TIPOS DE LUBRICANTES, RESPONSABLES, ETC. LUIS ROMERO INVOLUCRANDO AL OPERADOR Y MECÁNICO DE TURNO. 15/11/03 02 DISEÑAR Y FABRICAR SIETE LEVAS CON CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL DESGASTE, FATIGA Y FRICCIÓN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS MIGUEL MOLINA ENTREGANDO LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS A UN CONTRATISTA CALIFICADO POR LA EMPRESA. 01/11/03 03 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LOS COMPONENTES DE LAS MÁQUINAS ENVASADORAS HAMAC, EN LA BODEGA DE REPUESTOS. NELSON CHALA SOLICITANDO INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN EN PLANTAS DE LA REGIÓN. 22/11/03 04 IMPLEMENTAR ETAPAS SISTEMÁTICAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. XAVIER CEDEÑO INVOLUCRANDO AL PERSONAL DE LABORATORIO Y OPERADORES DE LA LINEA DE ENVASE. 16/10/03 05 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE PESO, DIRIGIDO AL PERSONAL OPERATIVO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. HUGO ORTÍZ REVISANDO LOS REGISTROS DE LOS ENTRENAMIENTOS ANTERIORES. 30/09/03 06 ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO, JUNTO CON LOS INTEGRANTES DEL PILAR DE MANTENIMIENTO PLANEADO. FRANCISCO CAMPOVERDE REUNIÉNDOSE EL STAFF DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 09/10/03 16 09 03
  • 35. INFORME DE EJECUCION DE LAS CONTRAMEDIDAS MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL: EJECUCIÓN DE LAS CONTRAMEDIDAS PLANTA: DETERGENTES LINEA: ENVASE HAMAC GRUPO: LOS POLVEROS TEMA: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ENVASADORAS HAMAC No. ACTIVIDADES: ACCIONES REALIZADAS RESULTADO CONSEGUIDOS: FECHA DE TERMINACIÓN 01 ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACION INCLUYENDO RUTAS, FRECUENCIAS, TIPOS DE LUBRICANTES, RESPONSABLES, ETC.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LUBRICACIÓN.  LUBRICACIÓN DE PARTES.  IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR LUBRICANTES  ELIMINACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR LUBRICANTES  CONFECCIÓN DE ESTANDARES DE LUBRICACIÓN.  REDUCCIÓN DE TIPOS DE LUBRICANTES.  INSPECCIÓN / REPOSICIÓN DE NIVELES  REPARACIONES COMPLEJAS.  SE ALCANZO EN UN 90% LA PROTECCIÓN DE LAS PARTES Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LAS ENVASADORAS.  SE REDUJO EL PORCENTAJE DE PARADAS.  SE NORMALIZÓ LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES.  REDUCE EL TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS. 15/11/03 02 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SIETE LEVAS CON CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA AL DESGASTE, FATIGA Y FRICCIÓN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS TÉCNICOS  DESMONTAJE LAS SIETE LEVA.S.  DISEÑO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LEVAS PARA SU CONSTRUCCIÓN.  MAQUINADO DE LAS LEVAS EN ACERO ASAB 706 Y POSTERIOR TEMPLADO.  MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.  SE PRECAUTELO ATASCAMIENTO DE LAS LEVAS EN LA OPERACIÓN.  SE EVITÓ EL DAÑO DE RODILLOS SEGUIDORES DE LEVA.  SE EVITO EL CONTINUO DESGASTE DE LAS LEVAS. 01/11/03 (SIGUE)
  • 36. ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE TRABAJO NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO: 001 TITULO DE LA ORDEN DE TRABAJO: Elaboración de un sistema de lubricación. PRIORIDAD: INMEDIATA MEDIA BAJA TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO MEJORAMIENTO CORRECTIVO CLASE DE MANTENIMIENTO: MECÁNICO ELECTRICO INSTRUMENTACIÓN ACTIVO: Envasado ras HAMAC Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SOLICITANTE: Antonio Matute SUPERVISOR: Frank López FECHA DE LA SOLICITUD DE LA ORDEN DE TRABAJO: 25 / 08 / 03 FECHA Y HORA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN: 26 / 08 / 03 FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN: 15 / 11 / 03 DETALLE DE LAS TAREAS A REALIZAR No ACTIVIDAD PUNTOS DE MANTENIMIENTO RECURSOS UTILIZADOS TIEMPO DE EJECUCIÓN PERSONAL ASIGNADO 01 Identificación de los Puntos Críticos de Lubricación *Reductor de Velocidad, *Cadena del Sistema de Dosificación *Rodamiento del eje del motor *Inspecciones diarias *Catálogos del equipo *Manuales de Operación 2 días Octavio Páez 02 Lubricación de partes *Rodamiento del lado opuesto de la transmisión *Caja de la rosca sin fin *Rutas de lubricación *Lubricantes estandarizados *Equipos de lubricación Diario José Peláez 03 Identificación de fuentes de contaminación por lubricantes *Chumaceras de rodillo motriz *Empaque del cárter *Inspecciones diarias 2 días Isidro Barcia 04 Eliminación de fuentes de contaminación por lubricantes *Chumaceras de rodillo motriz *Empaque del cárter *Nuevos planos de las instalaciones *Intervención de Mantenimiento 5 días Joaquín Delgado 05 Confección de estándares de lubricación *Todo el equipo *Catálogos *Tipos de lubricantes *Cantidades *Métodos de lubricación *Equipos de lubricación *Cronómetros 7 días Rubén Ochoa 06 Reducción de tipos de lubricantes *Sistemas de Transmisión *Sistemas Hidráulicos *Sistemas Neumáticos *Estandarización de equipos *Proveedores calificados 7 días José Alvarado 07 Inspección / Reposición de niveles *Cadena del Sistema de Dosificación *Cárter *Reductor de Velocidad *Rutas de lubricación *Equipos de lubricación *Lubricantes estandarizados Diario Roberto Páez (SIGUE)
  • 37. HOJA DE VERIFICACION DE RESULTADOS DE MEJORA IMPLEMENTADA PLANTA: Detergentes LINEA: Envasadora: HAMAC No. 6 FECHA: 25/11/03 GRUPO: Los Polveros RESPONSABLE: Juan Echeverría TEMA: Optimización del Sistema de Dosificación de las Máquinas Envasadoras HAMAC ITEM DE ACTIVIDADES PUNTOS IMPORTANTES DEL DIAGNOSTICO PUNTAJEESTANDAR RESULTADOS 01 Los operadores cumplen con la lubricación de todos los puntos del equipo de envasadoras?. 10 9 02 Se inspecciona y se registra periódicamente el grado de desgaste de las levas. 10 9 03 Bodega mantiene el stock estratégico de partes y repuestos de las envasadoras.? 10 8 04 Se cumple con los controles de calidad antes, durante y después del proceso de producción.? 10 9 05 Es correcta la operación del envase y sellado de las fundas. 10 10 06 Cumplen con el Plan de Mantenimiento Preventivo de la envasadora.? 10 9 07 Analizan y registran las fallas de la envasadora? 10 10 08 Se actualiza los indicadores de mantenimiento de la envasadora.? 10 8 09 Las metas de reducción de averías están establecidas adecuadamente.? 10 10 10 Mantenimiento está cumpliendo con la resolución de las Tarjetas Rojas.? 10 9 TOTAL 100 91 0-20 Malo 20-40 Regular 40-60 Bueno 60-80 Muy Bueno 80-100 Sobresaliente
  • 38. ANTES Y DESPUES DE LA MEJORA ANTES DESPUES TIEMPO PERDIDO (hr) PRODUCTO PERDIDO (Ton) DINERO PERDIDO (USD) TIEMPO PERDIDO (hr) PRODUCTO PERDIDO (Ton) DINERO PERDIDO (USD) HAMAC 1 111,2 80 6364 27,8 20 1591 HAMAC 2 93,2 67,2 5336 23,3 16,8 1334 HAMAC 3 109,6 78,8 6272 27,4 19,7 1568 HAMAC 4 84 60,4 4808 21 15,1 1202 HAMAC 5 234,8 169,2 13440 58,7 42,3 3360 HAMAC 6 840 504 48048 52,5 31,5 3003 HAMAC 7 147,2 106 8424 36,8 26,5 2106 TOTAL 1620 1065,6 92692 247,5 171,9 14164 MAQUINA
  • 39. DETALLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEJORA TIEMPO PERDIDO (hr) PRODUCTO PERDIDO (Ton) DINERO PERDIDO (USD) ANTES 1620 1066 92692 DESPUES 248 172 14164 1373 894 78528 85 84 85 REAL (*) 3360 2211 192250 * Durante los 3 meses que dura la implementación de la mejora. COSTO DE LA FALLA 4900 COSTO DE LA INVERSION 8280 COSTO TOTAL DE LA MEJORA 13180 RECUPERACION DE LA INVERSION 2 SEMANAS RECUPERACION % % %
  • 40. COMPARACION DE GASTOS DE REPARACION vs. INVERSION COMPARACION DE GASTOS DE REPARACION vs. INVERSION 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 HAMAC1 HAMAC2 HAMAC3 HAMAC4 HAMAC5 HAMAC6 HAMAC7 PARADA REPARACION TOTAL LINEA DE INVERSION ($1183) En estas envasadoras se invirtieron más de $1183 por ser las más críticas.
  • 41. PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN HORAS DESPUES DE LA MEJORA PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN HORAS DESPUES DE LA MEJORA POR SISTEMA DE DOSIFICACION 111,2 93,2 109,6 84 234,8 840 147,2 27,8 23,3 27,4 21 58,7 52,5 36,8 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 ANTES 111,2 93,2 109,6 84 234,8 840 147,2 DESPUES 27,8 23,3 27,4 21 58,7 52,5 36,8 HAMAC 1 HAMAC 2 HAMAC 3 HAMAC 4 HAMAC 5 HAMAC 6 HAMAC 7 REDUCCION DEL TIEMPOPERDIDO EN 85% TIEMPO PERDIDO (hr)
  • 42. PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN TONELADAS DESPUES DE LA MEJORA PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN TONELADAS DESPUES DE LA MEJORA POR SISTEMA DE DOSIFICACION 80 67,2 78,8 60,4 169,2 504 106 20 16,8 19,7 15,1 42,3 31,5 26,5 0 100 200 300 400 500 600 TONELADAS PERDIDAS (Ton) ANTES 80 67,2 78,8 60,4 169,2 504 106 DESPUE S 20 16,8 19,7 15,1 42,3 31,5 26,5 HAMAC 1 HAMAC 2 HAMAC 3 HAMAC 4 HAMAC 5 HAMAC 6 HAMAC 7 REDUCCION DEL TONELAJEPERDIDO EN 84%
  • 43. PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN DOLARES DESPUES DE LA MEJORA PRODUCTIVIDAD RECUPERADA EN DOLARES DESPUES DE LA MEJORA POR SISTEMA DE DOSIFICACION 6364 5336 6272 4808 13440 48048 8424 1591 1334 1568 1202 3360 3003 2106 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 DOLARES PERDIDOS (USD) ANTES 6364 5336 6272 4808 13440 48048 8424 DESPUES 1591 1334 1568 1202 3360 3003 2106 HAMAC 1 HAMAC 2 HAMAC 3 HAMAC 4 HAMAC 5 HAMAC 6 HAMAC 7 REDUCCIONDEDOLARES PERDIDOSEN 85%
  • 44. PLAN DE ESTANDARIZACION Int. Ext. Inspeccionar Inspeccionar el grado de desgaste de las barras de unión de las mordazas de los selladores x x Inspeccionar que la cuchilla en la mordaza horizontal se encuentre limpia x x Inspeccionar que la cuchilla se encuentre bien sujeta al sellador x x Inspeccionar del funcionamiento de extractores de aire y el dispositivo de desalojo de empaque x x Inspeccionar el desgaste de los ejes de deslizamiento vertical y horizontal x x Inspeccionar el estado de la tira de teflón en el tubo formador del traslape del PVC x x Inspeccionar que la bobina de plástico se encuentre bien montada x x Inspeccionar el funcionamiento de las protecciones y micros de seguridad x x Inspeccionar el grado de desgaste de platillos del plato x x Inspeccionar el grado de deficiencia del polietileno x x Inspeccionar el grado de desgaste de piñones o cadenas x x Inspeccionar el grado de desgaste de la carrera mecánica x x Inspeccionar el grado de desgaste de vasos volumétricos x x Inspeccionar el grado de desgaste de la leva x Inspeccionar el estado de la correa de transmisión principal por si presenta desgaste o fisuras x x Inspeccionar el nivel de aceite y si es necesario llenar hasta la parte superior del depósito hidráulico x x Inspeccionar el funcionamiento de la resistencia eléctrica para el sistema de sellado vertical x x Inspeccionar la deformación de todos los resortes visibles en el mecanismo de la barra de unión x x Calibrar la máquina x x Lubricar Lubricar ligeramente los ejes de deslizamiento con un paño con aceite de baja viscocidad x x Limpieza de la lente del cabezal de exploración x x Cambio de aceite del accionamiento hidráulico x x Cambio de aceite del reductor x x Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar R E S P O N S A B L E Inspeccionar Inspeccionar Inspeccionar PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE DETERGENTES SECCION ENVASADO ENVASADORA HAMAC Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ACTIVIDADES O B S E R V A C I O N E S DIARIO MENSUAL ANUAL
  • 45. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA MEJORA 100% totales s programada Horas terminadas s programada Horas ) % ( plan del to Cumplimien  = % 100 s disponible Horas tareas las todas en utilizadas reales Horas ) % ( M.O. n Utilizació  = 100% terminadas tareas para empleadas reales H. terminadas tareas para previstas H. ) % ( M.O. Eficiencia  = ) % ( Utlización ) % ( Eficiencia ) % ( M.O. dad Productivi  = 100% Operación de Horas reparación de Horas - Operación de Horas ) % ( dad Confiabili  =
  • 46. 1 2 3 4 5 6 Evaluar el equipo y comprender la situación actual Restaurarla deterioracióny corregir las debilidades. Crear un sistema de gestión de las informaciones. Crear un sistema de mantenimiento periódico. Crear un sistema de mantenimiento predictivo (condiciones) Evaluar el sistema de Mantenimiento Planificado Una vez cumplida estas 2 primeras etapas básicas en un periodo de 3 meses con los resultados descritos, se deberá continuar con el cumplimiento de las siguientes para complementar la estrategia del Pilar Mantenimiento Planificado. ETAPAS DEL MANTENIMIENTO PLANIFICADO
  • 47. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • El Mantenimiento Productivo Total permite asegurar el normal funcionamiento de los sistemas, máquinas, equipos y auxiliares de planta, maximizando su eficiencia dentro del proceso para el cual han sido diseñados, aumentando el tiempo de su vida útil. • La implantación del programa se lo dividió en tres fases ágiles: La fase Funcional, dirigida a los sistemas, máquinas y equipos de planta, la fase de Recursos Humanos enfocada al entrenamiento y capacitación del personal y, la fase Técnica, que es la Gestión del Mantenimiento Productivo Total propiamente dicho.
  • 48. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • La fase funcional de implantación del programa de Mantenimiento Productivo Total es la más importante porque permitió conocer los sistemas, máquinas, equipos y auxiliares de planta involucrados en el proceso productivo, y de esta forma se logró definir e identificar los sistemas críticos y a su vez planificar el mantenimiento dando prioridad a los mismos. • En la fase relacionada al Recurso Humano, se desarrolló un plan de entrenamiento y capacitación intensiva a los grupos ocupacionales de mantenimiento, producción, comercialización y administrativo de planta, logrando optimizar al recurso humano mediante el desarrollo de sus habilidades y de trabajo conjunto de los grupos ocupacionales.
  • 49. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • En la fase Técnica, se dio un importante paso al implantar las órdenes de trabajo, reflejándose los buenos resultados obtenidos en el caso prototipo: Optimización del Sistema de Dosificación de las Máquinas Envasadoras HAMAC, aplicando un mantenimiento dirigido, planificado y controlado involucrando al personal de producción y mantenimiento, aumentando la eficiencia y eficacia de las acciones. De estas órdenes de trabajo se derivó el Historial de Mantenimiento que es un paso base para iniciar la Etapa 3 del Mantenimiento Planificado. • Mediante la elaboración del Master Plan, se logró obtener un mantenimiento organizado y planificado, puesto que aquí se identifican las necesidades de recursos, optimizando los esfuerzos de mantenimiento.
  • 50. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • Con la implantación de los estándares y especificaciones de trabajos preventivos para el caso piloto, se logró implantar un sistema de mantenimiento preventivo planificado. Con éstos elementos, las paradas emergentes y los trabajos de mantenimiento correctivo se han minimizado de manera considerable, siendo ésto sustentable por medio de los indicadores claves de mantenimiento. • Con el desarrollo del programa de mantenimiento se incrementó la confiabilidad de los sistemas, máquinas y equipos en un 85%, y por ende se incrementó la productividad y la seguridad de funcionamiento de los mismos.
  • 51. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • Se logró estandarizar las actividades de mantenimiento en el área de envase, es decir, especificar el tiempo que se requiere para realizar dichas actividades, los recursos que se necesitan y frecuencia para realizarlas, situación que permitió tener un mantenimiento planificado, organizado, dirigido y controlado, pretendiendo en los próximos periodos extenderlos hacia las otras áreas del proceso de producción. • El tiempo que tomó realizar el presente trabajo fue de tres meses, considerando que ya se había implantado este mismo programa en otras plantas de detergentes del grupo.
  • 52. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • El Mantenimiento Productivo Total puede implantarse como una Política en cualquier industria o empresa, bajo la experiencia de implementación en una planta de producción de detergentes, debido a las mejoras observadas en los niveles cuantitativos y cualitativos de productividad y costos de mantenimiento. • La alta Gerencia de la empresa debe comprometerse de forma directa con la Metodología MPT y establecer canales eficientes de comunicación con todos los grupos ocupacionales de la empresa; y, • Para tener éxito en la implementación del MPT, es de suma importancia la participación de todo el personal involucrado en el proceso productivo: ejecutivo, gerencial, operacional y autónomo.