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Estudio de tiempos y el incremento de la
productividad en el área de acondicionado del proceso
de mango congelado.
Empresa Agro Packers S.A.C. – Vegueta 2018.
TESIS
Para optar el Titulo Profesional de
Ingeniero Industrial
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMÁTICA
Escuela de Ingeniería Industrial
UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Autor :
Jordan Davis Del Castillo Junco
Asesor :
Ing. José Augusto Arias Pittman
Registro CIP 17214
Estudio de tiempos y el incremento de la productividad en el
área de acondicionado del proceso de mango congelado.
Empresa Agro Packers S.A.C. – Vegueta 2018.
• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPITULO I
• MARCO TEORICO
CAPITULO II
• METODOLOGÍA
CAPITULO III
• RESULTADOS
CAPITULO IV
• CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CAPITULO V
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JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se realizo con la finalidad de realizar un
estudio de tiempos en el área de acondicionado durante el
proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers. La
operación critica del área en estudio fue la del corte de mango,
debido a que en planta hubieron retrazos con los avances de
contenedores y esto a su vez trajo repercusiones en el numero
de contenedores exportados.
PROBLEMA GENERAL
¿En que medida el estudio de tiempos se
relaciona con el incremento de la
productividad en el área de acondicionado
del proceso de mango congelado de la
empresa Agro Packers S.A.C. – Vegueta
2018?
Se trabajo con un grupo
especial de cortadores de
mango, para el avance de
contenedores.
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JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMAS OBJETIVOS Justificacion HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA
Problema Principal Objetivos General Hipotesis general
¿ En que medida el estudio de tiempos
se relaciona con el incremento de la
productividad en el area de
acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa Agro Packers
S.A.C. ,Vegueta 2018 ?
Estimar un estudio de tiempos y la
relacion que existe con el incremento
de la productividad en el area de
acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa Agro Packers
S.A.C., Vegueta 2018
El estudio de tiempos se relaciona
con el incremento de la productividad
en el area de acondicionado del
proceso de mango congelado de la
empresa Agro Packers S.A.C.,
Vegueta 2018.
D1: Analisis del
proceso
D1.1 Eficiencia del DAP
D1.2 Indicadores de
produccion
D1.3 Diagrama de recorrido
Problema especifico Objetivo especifico Hipotesis especificos D2: Tiempo estandar
D2.1 Datos historicos
D2.2 Tiempo observado
D2.3 Tiempo normal
D2.4 Tiempo estándar
1.- ¿ De que manera el analisis del
proceso se relaciona con el incremento
de la productividad en el area de
acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa Agro Packers
S.A.C. , Vegueta 2018 ?
1.- Examinar un analisis del proceso
y la relacion que existe con el
incremento de la productividad en el
area de acondicionado del proceso de
mango congelado de la empresa Agro
Packers S.A.C. , Vegueta 2018
1.- El analisis del proceso se relaciona
con el incremento de la productividad
en el area de acondicionado del
proceso de mango congelado de la
empresa Agro Packers S.A.C. ,
Vegueta 2018
d1: Eficiencia
d1.1 Recursos Utilizados
d1.2: Recursos Obtenidos
d2: Eficacia
d2.1 Produccion planeada
d2.2 Produccion obtenida
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TIPO: La presente investigación
es de tipo
cuasiexperimental, transversal
debido a que se circunscribe en
un segmento de tiempo durante
el presente año. DISEÑO: Es
descriptivo y correlacional.
Donde:
M:Muesta
Ox: Observacion de la Variable
Independiente Oy:
Obbservacion de la variable
Dependiente r:
coeficiente de correlacion
2.- El tiempo estandar se relaciona
con el incremento de la productividad
en el area de acondicionado del
proceso de mango congelado de la
empresa Agro Packers S.A.C. ,
Vegueta 2018
2.- Determinar el tiempo estandar y la
relacion que existe con el incremento
de la productividad en el area de
acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa Agro Packers
S.A.C. , Vegueta 2018
2.- ¿ De que manera el tiempo estandar
se relaciona con el incremento de la
productividad en el area de
acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa Agro Packers
S.A.C. , Vegueta 2018 ?
Estudio de tiempos
Productividad
El estudio se fundamenta
en el hecho de brindar
mejoras en la
productividad del area de
acondicionado. Todo
proceso es suceptible de
ser mejorado, por esta
razon se empleo los
conceptos de estudios de
tiempos, que permite
analizar el proceso y de
terminar el tiempo
estandar, permitiendose
identificar el cuello de
botella que hace muy
elevado el tiempo en el
area de acondicionado
del proceso de mango
congelado de la empresa
Agropackers S.A.C.-
Vegueta 2018.
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MARCO TEÓRICO
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METODOLOGÍA
Donde:
M: Muestra
Ox: Observación de
la variable
independiente
Oy: Observación de
la variable
dependiente
r: Coeficiente de
correlación
NIVEL
Descriptivo (describe la realidad
problemática de la empresa. y
Correlacional (se pretende medir el
impacto al relacionar las variables, uso
del estudio de tiempos y productividad)
DISEÑO
Diseño cuasiexperimental, de corte
transversal; debido a que se circunscribe
en un segmento de tiempo durante el
presente año.
ENFOQUE
Cuantitativo. Se hace uso de datos para
probar la hipótesis en base a la medición
y el análisis estadístico para establecer
relaciones entre ambas variables
POBLACIÓN:
N= 40
MUESTRA:
censal
n = 40
Población
y muestra
DISEÑO
MÉTODO
Es de carácter deductivo porque va de lo
general a los especifico, cuando los datos
son validos y se obtienen resultados
lógicos.
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Procesamiento computarizado:
- Microsoft Excell 2016
- SPSS v23.0
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
CUESTIONARIO
ENTREVISTAS
ANÁLISIS
DOCUMENTAL
Para analizar la información se utilizó las
siguientes técnicas:
 Observación
 Documentación
 Indagación (encuestas)
 Comprensión
INSTRUMENTOS
TÉCNICA A EMPLEAR
TÉCNICAS
DE
PROCESAMIENTO
E
INFORMACIÓN
Microsoft Excel
2016
Boom
( Estudio de
tiempos)
SPSS v23.0
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ESTUDIO DE TIEMPOS
PRODUCTIVIDAD
RESULTADOS
METODOÓGICOS
 Elaboración de Formatos
 Tiempos Observados – Tiempo
Estandar
 Índice de producción.
 Eficiencia y eficacia.
 Analisis comparativo & A. Beneficio Costo.
 Contrastación de las hipótesis.
Coeficiente de Pearson.
 Consistencia de datos.
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RESULTADOS - ESQUEMA DE TRABAJO
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RESULTADOS
1º 2º 3º
El proceso de la empresa AgroPackers
SAC, se divide en 3 etapas. Donde la
etapa de corte fue el área en
investigación.
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
La investigación se divide en dos fases, la primera con el trabajo de población de
Vegueta y la segunda con la población de Casma.
Con la población de Vegueta se realizo el estudio de tiempo para conocer el tiempo de
producción del área de acondicionado, referente al corte de mango.
Se realizo in-situ el
estudio de tiempos,
teniendo como referencia
formatos elaborados por
el autor
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Población Vegueta
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
N Obs. CORTE PELADO CUBETEO DESINFECCION SELECCIÓN ENMALLADO
1 90 86 93 46 70 46
2 103 82 72 50 72 40
3 97 75 87 44 68 43
4 83 90 90 51 78 60
5 78 84 85 40 63 43
6 85 93 73 48 71 40
7 94 74 89 52 68 46
8 89 88 74 44 74 54
9 107 91 90 54 80 48
10 78 88 89 43 76 50
TOTAL 904 851 842 472 720 470
TM 90,4 85,1 84,2 47,2 72 47
Actividades
1. Tiempo observado:
Tiempos de la recolecta
de datos ( tiempos).
2. Limites centrales:
Discriminar los tiempos que
estan fuera de los limites.
LSC= TM + 0.15(TM)
LiC= TM - 0.15(TM)
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Población Vegueta
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
3. Nuevo tiempo medio:
Seleccionó el menor
tiempo medio, para realizar
cálculos.
4. Valoración del trabajador:
FV=1+0.05 ( solo a operario)
Tabla Westinghouse
Vease pag. 126, figura 16
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Población Vegueta
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
5. Tiempo normal (TN):
TN: FV x nTm
6. Suplementos del
trabajador:
%Sup = Sup. Cte + Sup. Var.
Hombre Mujer
% Sup = 9+13= 22 % Sup = 11 + 16 = 27
% Sup = 0,22 % Sup = 0.27
Vease pag. 127, figura 17
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Población Vegueta
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
5. Tiempo Estandar (Ts):
a) Tiempo estándar
Se hallo realizando la siguiente formula.
TS = TN (1 + % Sup)
MUJER
TS = 94,15 (1 + 0,27) = 115,80
TS = 92,14 (1 + 0,27) = 113,33
TS = 75,73 (1 + 0,27) = 93,15
TS = 48,3 (1 + 0,27) = 59,41
VARON
TS = 92,75 (1 + 0,22) = 109,45
MAQUINA
TS = 46,57 (1 + 0) = 46,57
po estándar de cada actividad- Población Vegueta.
Tiempo estándar =
(119,57 + 117,01 + 113,16 + 46,57 + 96,18 + 61,34) minutos-st.
Tiempo estándar = 553,83 minutos-st.
Tiempo estándar = 9,23 hr-st.
14/29
Interpretacion – Poblacion Vegueta:
Según parte de producción de gerencia, la población de Vegueta solo proceso (corte)
12 TM de mango en un solo turno que abarco 553 min ó 9,23 hrs de trabajo.
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
Índice de producción:
Fruta procesada por hora
- Kg-fruta procesadas por hora = 12 000
kg−fruta
1 turno
x
1 turno
9,23 hrs
- Kg-fruta procesadas por hora = 1310,08 kg-fruta /hrs
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Ratios de producción – Poblacion Vegueta
Producción diaria: 12 TM
Producción semanal : 72 TM
Producto terminado : 72 000 kg x 0.37 = 26 640 kg
Numero de contenedores: 26 640 kg/ 22 000 kg
Numero de contenedores: 1.21
Problema: ¿ Como incrementar la productividad?
Solución: Aumentando nuestra volumen de producción
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
Al saber que la población de Vegueta no tuvo el avance adecuado que se requería,
se vio la manera de trabajar con trabajadores externos (destajeros) que poseen la
habilidad en el corte de mango y además nos brindan el avance idóneo para la
campaña.
Los costos se vieron afectados como el pago de personal, alojamiento y
alimentación; pero se demostró que aun a pesar del incremento de costos de
producción, se obtuvo ganancias.
16/29
Población Casma:
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
1. Tiempo observado:
Tiempos de la recolecta
de datos ( tiempos).
2. Limites centrales:
Discriminar los tiempos que
están fuera de los limites.
LSC= TM + 0.15(TM)
LiC= TM - 0.15(TM)
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Población Casma:
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
3. Nuevo tiempo medio:
Seleccionó el menor
tiempo medio, para realizar
cálculos.
4. Valoración del
trabajador:
FV=1+0.23 ( solo a operario)
Tabla Westinghouse
Vease pag. 126, figura 16
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Población Casma:
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
5. Tiempo normal (TN):
TN: FV x nTm
6. Suplementos del
trabajador:
%Sup = Sup. Cte + Sup. Var.
Hombre Mujer
% Sup = 9+4=13 % Sup = 11 + 7 = 18
% Sup = 0,13 % Sup = 0.18
Vease pag. 127, figura 17
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Población Casma:
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
5. Tiempo estándar (Ts):
VARON
TS = 72,2 (1 + 0,13) = 81,6
TS = 83,1 (1 + 0,13) = 93,6
TS = 80,4 (1 + 0,13) = 90,8
MUJER
TS = 86,5 (1 + 0,18) = 102,0
TS = 62,7 (1 + 0,18) = 74,0
MAQUINA
TS = 50,5 (1 + 0) = 50,5
Tiempo estándar = (81,6 + 93,9 + 90,8 + 50,5 + 102,0 + 74) minutos.
Tiempo estándar = 492,9 minutos-st.
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Interpretación – Población Casma:
Según parte de producción de gerencia, la población de Casma solo proceso (corte) 30
TM de mango en un solo turno que abarco 492,9 min ó 8,21 hrs de trabajo.
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RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS
Índice de producción:
Fruta procesada por hora
- Kg-fruta procesadas por hora = 30 000
kg−fruta
1 turno
x
1 turno
8,21 hrs
- Kg-fruta procesadas por hora = 3654,08 kg-fruta /hrs
Ratios de producción – Población Casma
Producción diaria: 30 TM
Producción semanal : 180 TM
Producto terminado : 180 000 kg x 0.40 = 72 000 kg
Numero de contenedores: 72000 kg/ 22000 kg
Numero de contenedores: 3,27
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RESULTADOS – PRODUCTIVIDAD
Descripcion Poblacion Vegueta Poblacion Casma
Tiempo estandar (hrs) 9,23 hr 8,21 hr
Indicador de produccion 1310,08 Kg-fruta/hr 3654,08 Kg-fruta/hr
Eficiencia 38,45 68,67
Eficacia 0,67 0,86
Productividad 0,90 1,33
Indicadores
Como se trabajo con la población de Casma por su mayor avance en el corte de mango,
se aumentaron los costos de producción, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
Cantidad
Unidad de
medida
Precio
unitario
TOTAL
Costo de MP 12000 Kg S/. 0,58 S/. 7.000
Mano de obra 40 Personas S/. 33,17 S/. 1.327
Energia 694,0 Kwh S/. 2,47 S/. 1.714
Materiales - - - S/. 2.552
S/. 12.593
VEGUETA
Total costo
Cantidad
Unidad de
medida
Precio
unitario
TOTAL
Costo de MP 30000 Kg S/. 0,58 S/. 17.500
MO (destajeros) 16 Personas S/. 131,30 S/. 2.101
Mano de obra 19 Personas S/. 33,17 S/. 630
Energia 809,7 Kwh S/. 2,47 S/. 2.000
Materiales S/. 3.590
S/. 25.821
Total costo
CASMA
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RESULTADOS
Análisis
Comparativo de
ambas poblaciones
Vegueta Casma
Numero de trabajadores (destajeros) - 16
Numero de trabajadores 40 19
Produccion 12000 Kg 30000 Kg
Cantidad de paletas para corte 15 pallets 38 pallets
Tiempo estandar (min) 553,83 st 492,9 st
Tiempo estandar (hrs) 9,23 hr 8,21 hr
Indicador de produccion 1310,08 Kg-fruta/hr 3654,08 Kg-fruta/hr
Eficiencia 38,45 68,67
Eficacia 66,67% 85,71%
Productividad 0,90 1,33
Producto terminado (PT) 3960 Kg 12000 Kg
Rendimiento 37% 40%
Costo mano de obra S/. 1.326,80 S/. 2.731,03
Costo de produccion S/. 12.593,09 S/. 25.820,83
Costo unitario (PT) S/. 3,18 S/. 2,15
Peso neto de contenedor (PT) 22000 Kg 22000 Kg
Tiempo cargar contenedor(dias) 6 2
Cantidad CNTR (mes) 5 14
Cantidad CNTR (campaña) 14 43
OC de contenedores Campaña 2018 60 60
Cumplimiento de ordenes (%) 23% 71%
ANALISIS COMPARATIVO
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RESULTADOS
Análisis
Beneficio - Costo
Por información del Departamento de Finanza de la empresa AgroPackers SAC, se
recolectó datos sobre ganancia por campaña de mango y costos de producción. Se elaboró
el análisis de beneficio-costo, para demostrar qué tan rentable fue trabajar con ambas
producciones. La relación de beneficio es 6,02 para Casma por cada 1 sol de Vegueta.
Ingresos
Ganancia por ventas en campaña $290.400,0 $823.680,0
Ganancia por ventas en campaña S/. 958.320,0 S/. 2.471.040,0
Egresos
Costo de MP S/. 447.876,0 S/. 1.357.200,0
Mano de obra S/. 103.490,4 S/. 49.157,9
Mano de obra (detajeros) - S/. 163.862,4
Energia S/. 133.714,3 S/. 156.000,0
Materiales S/. 199.056,0 S/. 280.004,4
Alquiler - S/. 1.920,0
Alimentacion - S/. 16.224,0
TOTAL S/. 74.183,3 S/. 446.671,3
ANALISIS BENEFICIO-COSTO
Vegueta Casma
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CONSTRASTACION DE HIPOTESIS
1° Formulación de las hipótesis
H0 = El tiempo estándar, no se relaciona con el incremento de la
productividad en el área de acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018.
H1 =. El tiempo estándar, se relaciona con el incremento de la
productividad en el área de acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018.
2° Nivel de significancia
α = 5
3º Desarrollo de Hipótesis:
Se tomo del departamento de producción, la data de las últimas seis
campañas de mango de la empresa Agro Packers S.A.C, obteniendo el
siguiente cuadro:
Tabla 1: Data histórica de tiempos de producción y productividad
Item x y
2013 9,88 0,77
2014 9,75 0,80
2015 9,56 0,84
Interpretación:
- La grafica nos reflejó, que a menor tiempo mayor productividad.
- Se obtuvo una fuerte y negativa correlación.
4º Toma de decisión
- Como 𝑋2
𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 es menor a 𝑋2
𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 y cae en la región de
rechazo, entonces rechazamos la 𝐇𝟎 y aceptamos la 𝐇𝟏, a un nivel de
significancia del 5%; es decir, que el tiempo estándar, se relaciona con
la productividad en el área de acondicionado de la empresa
AgroPackers S.A.C. – Vegueta 2018..
25/29
1° Formulación de las hipótesis
H0 = El tiempo estándar, no se relaciona con el incremento de la
productividad en el área de acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018.
H1 =. El tiempo estándar, se relaciona con el incremento de la
productividad en el área de acondicionado del proceso de mango
congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018.
2° Nivel de significancia
α = 5
3º Desarrollo de Hipótesis:
Se tomo del departamento de producción, la data de las últimas seis
campañas de mango de la empresa Agro Packers S.A.C, obteniendo el
siguiente cuadro:
Tabla 1: Data histórica de tiempos de producción y productividad
Item x y
2013 9,88 0,77
2014 9,75 0,80
2015 9,56 0,84
2016 9,17 0,87
2017 8,67 1,02
2018 8,24 1,33
- Coeficiente de correlación: 0.943
- Coeficiente de determinación: 0.889
88% de variabilidad de la variable (x) en (y)
- Coeficiente de variación: 6.4% hace que los datos sean consistentes.
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DISCUSION
Según (Cajamarca, 2015), con la implementación de una nueva máquina de bordar se
reducía el tiempo de bordado de 427,2 a 388,2 lo cual generaría más ganancia y podría reducir
el número de productos defectuosos por fallas.
Se halló que el proceso de bordado podría tener una tasa de producción más elevada de 75
bordados, de esta manera llegar a tiempo con los pedidos de los clientes y acaparar más
posición en el mercado.
Se determinó que los factores que afectan el proceso de bordado de Kaia bordados están
relacionado con mano de obra, ambiente de planta, materia prima, administración y
maquinaria; que retrasan el desarrollo del proceso.
Comparando nuestros resultados con los del antecedente, observamos similitud, ya que se
obtiene un % de disminución de tiempo, incrementándose así la productividad.
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CONCLUSIONES
1.Objetivo general: Al estimar un estudio de tiempos, tuvimos que trabajar con otra población
(Casma), en donde resultó la disminución del tiempo de proceso y aumentó de la producción; en
cambio la población de Vegueta no presentó avance y si retraso.
2.Objetivo especifico 2: el análisis del proceso, contribuyó para darnos cuenta de las falencias que
presentaba el personal de Vegueta en la forma del corte de mango y el tiempo que necesitaban para
poder cumplir con el proyectado de la producción. Por eso se optó por trabajar con la población de
Casma.
3.Objetivo específico 3: el cálculo del tiempo estándar con la población de Vegueta fue 9,23 hrs-st
mientras que la población de Casma fue de 8,21 hrs-st. Asu vez se eliminó las mermas y se aumentó el
número de contenedores despachados.
4.Si bien es cierto trabajar con la población de Casma, nos demandó contar con el pago de la
remuneración, alimentación y alojamiento, pero se demostró en el análisis de beneficio-costo, que al
producir volúmenes grandes, el costo de la población resulto factible pagar.
5.La productividad aumentó considerablemente de 0,9 a 1,3 respectivamente, a su ves otros
indicadores como eficacia, eficiencia entre otros. De esta manera la investigación demostró que existe
relación entre el estudios de tiempos y el incremento de la productividad.
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RECOMENDACIONES
1.Para el proceso actual de corte de mango, se debe realizar instructivos de cómo hacer ciertas
actividades, de esta manera todas las personas inmersas en este proceso tendrá todo detallado las
condiciones o parámetros que deben emplearse en la realización de dicha actividad.
2.Llevar historial de los índices de tiempo estándar de la producción, para el análisis de los
procesos y con qué gravedad incide en la productividad para poder tomar decisiones o dar
soluciones posibles a los mismos.
3. Aplicar el presente trabajo como base de futuros trabajos de investigación para el mejoramiento
continuo de las líneas de producción.
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“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el
mundo”
Nelson Mandela
GRACIAS
“Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo»
Albert Einstein

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  • 1. Estudio de tiempos y el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado. Empresa Agro Packers S.A.C. – Vegueta 2018. TESIS Para optar el Titulo Profesional de Ingeniero Industrial FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMÁTICA Escuela de Ingeniería Industrial UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Autor : Jordan Davis Del Castillo Junco Asesor : Ing. José Augusto Arias Pittman Registro CIP 17214
  • 2. Estudio de tiempos y el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado. Empresa Agro Packers S.A.C. – Vegueta 2018. • PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CAPITULO I • MARCO TEORICO CAPITULO II • METODOLOGÍA CAPITULO III • RESULTADOS CAPITULO IV • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPITULO V 2/29
  • 3. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION INTRODUCCIÓN La presente investigación se realizo con la finalidad de realizar un estudio de tiempos en el área de acondicionado durante el proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers. La operación critica del área en estudio fue la del corte de mango, debido a que en planta hubieron retrazos con los avances de contenedores y esto a su vez trajo repercusiones en el numero de contenedores exportados. PROBLEMA GENERAL ¿En que medida el estudio de tiempos se relaciona con el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. – Vegueta 2018? Se trabajo con un grupo especial de cortadores de mango, para el avance de contenedores. 3/29
  • 4. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION MATRIZ DE CONSISTENCIA PROBLEMAS OBJETIVOS Justificacion HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA Problema Principal Objetivos General Hipotesis general ¿ En que medida el estudio de tiempos se relaciona con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. ,Vegueta 2018 ? Estimar un estudio de tiempos y la relacion que existe con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C., Vegueta 2018 El estudio de tiempos se relaciona con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C., Vegueta 2018. D1: Analisis del proceso D1.1 Eficiencia del DAP D1.2 Indicadores de produccion D1.3 Diagrama de recorrido Problema especifico Objetivo especifico Hipotesis especificos D2: Tiempo estandar D2.1 Datos historicos D2.2 Tiempo observado D2.3 Tiempo normal D2.4 Tiempo estándar 1.- ¿ De que manera el analisis del proceso se relaciona con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. , Vegueta 2018 ? 1.- Examinar un analisis del proceso y la relacion que existe con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. , Vegueta 2018 1.- El analisis del proceso se relaciona con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. , Vegueta 2018 d1: Eficiencia d1.1 Recursos Utilizados d1.2: Recursos Obtenidos d2: Eficacia d2.1 Produccion planeada d2.2 Produccion obtenida MATRIZ DE CONSISTENCIA TIPO: La presente investigación es de tipo cuasiexperimental, transversal debido a que se circunscribe en un segmento de tiempo durante el presente año. DISEÑO: Es descriptivo y correlacional. Donde: M:Muesta Ox: Observacion de la Variable Independiente Oy: Obbservacion de la variable Dependiente r: coeficiente de correlacion 2.- El tiempo estandar se relaciona con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. , Vegueta 2018 2.- Determinar el tiempo estandar y la relacion que existe con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. , Vegueta 2018 2.- ¿ De que manera el tiempo estandar se relaciona con el incremento de la productividad en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agro Packers S.A.C. , Vegueta 2018 ? Estudio de tiempos Productividad El estudio se fundamenta en el hecho de brindar mejoras en la productividad del area de acondicionado. Todo proceso es suceptible de ser mejorado, por esta razon se empleo los conceptos de estudios de tiempos, que permite analizar el proceso y de terminar el tiempo estandar, permitiendose identificar el cuello de botella que hace muy elevado el tiempo en el area de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa Agropackers S.A.C.- Vegueta 2018. 4/29
  • 5. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION MARCO TEÓRICO 5/29
  • 6. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION METODOLOGÍA Donde: M: Muestra Ox: Observación de la variable independiente Oy: Observación de la variable dependiente r: Coeficiente de correlación NIVEL Descriptivo (describe la realidad problemática de la empresa. y Correlacional (se pretende medir el impacto al relacionar las variables, uso del estudio de tiempos y productividad) DISEÑO Diseño cuasiexperimental, de corte transversal; debido a que se circunscribe en un segmento de tiempo durante el presente año. ENFOQUE Cuantitativo. Se hace uso de datos para probar la hipótesis en base a la medición y el análisis estadístico para establecer relaciones entre ambas variables POBLACIÓN: N= 40 MUESTRA: censal n = 40 Población y muestra DISEÑO MÉTODO Es de carácter deductivo porque va de lo general a los especifico, cuando los datos son validos y se obtienen resultados lógicos. 6/29 Procesamiento computarizado: - Microsoft Excell 2016 - SPSS v23.0
  • 7. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN CUESTIONARIO ENTREVISTAS ANÁLISIS DOCUMENTAL Para analizar la información se utilizó las siguientes técnicas:  Observación  Documentación  Indagación (encuestas)  Comprensión INSTRUMENTOS TÉCNICA A EMPLEAR TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO E INFORMACIÓN Microsoft Excel 2016 Boom ( Estudio de tiempos) SPSS v23.0 7/29
  • 8. ESTUDIO DE TIEMPOS PRODUCTIVIDAD RESULTADOS METODOÓGICOS  Elaboración de Formatos  Tiempos Observados – Tiempo Estandar  Índice de producción.  Eficiencia y eficacia.  Analisis comparativo & A. Beneficio Costo.  Contrastación de las hipótesis. Coeficiente de Pearson.  Consistencia de datos. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS - ESQUEMA DE TRABAJO 8/29
  • 9. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS 1º 2º 3º El proceso de la empresa AgroPackers SAC, se divide en 3 etapas. Donde la etapa de corte fue el área en investigación. 9/29
  • 10. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS La investigación se divide en dos fases, la primera con el trabajo de población de Vegueta y la segunda con la población de Casma. Con la población de Vegueta se realizo el estudio de tiempo para conocer el tiempo de producción del área de acondicionado, referente al corte de mango. Se realizo in-situ el estudio de tiempos, teniendo como referencia formatos elaborados por el autor 10/29
  • 11. Población Vegueta UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS N Obs. CORTE PELADO CUBETEO DESINFECCION SELECCIÓN ENMALLADO 1 90 86 93 46 70 46 2 103 82 72 50 72 40 3 97 75 87 44 68 43 4 83 90 90 51 78 60 5 78 84 85 40 63 43 6 85 93 73 48 71 40 7 94 74 89 52 68 46 8 89 88 74 44 74 54 9 107 91 90 54 80 48 10 78 88 89 43 76 50 TOTAL 904 851 842 472 720 470 TM 90,4 85,1 84,2 47,2 72 47 Actividades 1. Tiempo observado: Tiempos de la recolecta de datos ( tiempos). 2. Limites centrales: Discriminar los tiempos que estan fuera de los limites. LSC= TM + 0.15(TM) LiC= TM - 0.15(TM) 11/29
  • 12. Población Vegueta UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 3. Nuevo tiempo medio: Seleccionó el menor tiempo medio, para realizar cálculos. 4. Valoración del trabajador: FV=1+0.05 ( solo a operario) Tabla Westinghouse Vease pag. 126, figura 16 12/29
  • 13. Población Vegueta UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 5. Tiempo normal (TN): TN: FV x nTm 6. Suplementos del trabajador: %Sup = Sup. Cte + Sup. Var. Hombre Mujer % Sup = 9+13= 22 % Sup = 11 + 16 = 27 % Sup = 0,22 % Sup = 0.27 Vease pag. 127, figura 17 13/29
  • 14. Población Vegueta UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 5. Tiempo Estandar (Ts): a) Tiempo estándar Se hallo realizando la siguiente formula. TS = TN (1 + % Sup) MUJER TS = 94,15 (1 + 0,27) = 115,80 TS = 92,14 (1 + 0,27) = 113,33 TS = 75,73 (1 + 0,27) = 93,15 TS = 48,3 (1 + 0,27) = 59,41 VARON TS = 92,75 (1 + 0,22) = 109,45 MAQUINA TS = 46,57 (1 + 0) = 46,57 po estándar de cada actividad- Población Vegueta. Tiempo estándar = (119,57 + 117,01 + 113,16 + 46,57 + 96,18 + 61,34) minutos-st. Tiempo estándar = 553,83 minutos-st. Tiempo estándar = 9,23 hr-st. 14/29
  • 15. Interpretacion – Poblacion Vegueta: Según parte de producción de gerencia, la población de Vegueta solo proceso (corte) 12 TM de mango en un solo turno que abarco 553 min ó 9,23 hrs de trabajo. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS Índice de producción: Fruta procesada por hora - Kg-fruta procesadas por hora = 12 000 kg−fruta 1 turno x 1 turno 9,23 hrs - Kg-fruta procesadas por hora = 1310,08 kg-fruta /hrs 15/29 Ratios de producción – Poblacion Vegueta Producción diaria: 12 TM Producción semanal : 72 TM Producto terminado : 72 000 kg x 0.37 = 26 640 kg Numero de contenedores: 26 640 kg/ 22 000 kg Numero de contenedores: 1.21
  • 16. Problema: ¿ Como incrementar la productividad? Solución: Aumentando nuestra volumen de producción UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS Al saber que la población de Vegueta no tuvo el avance adecuado que se requería, se vio la manera de trabajar con trabajadores externos (destajeros) que poseen la habilidad en el corte de mango y además nos brindan el avance idóneo para la campaña. Los costos se vieron afectados como el pago de personal, alojamiento y alimentación; pero se demostró que aun a pesar del incremento de costos de producción, se obtuvo ganancias. 16/29
  • 17. Población Casma: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 1. Tiempo observado: Tiempos de la recolecta de datos ( tiempos). 2. Limites centrales: Discriminar los tiempos que están fuera de los limites. LSC= TM + 0.15(TM) LiC= TM - 0.15(TM) 17/29
  • 18. Población Casma: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 3. Nuevo tiempo medio: Seleccionó el menor tiempo medio, para realizar cálculos. 4. Valoración del trabajador: FV=1+0.23 ( solo a operario) Tabla Westinghouse Vease pag. 126, figura 16 18/29
  • 19. Población Casma: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 5. Tiempo normal (TN): TN: FV x nTm 6. Suplementos del trabajador: %Sup = Sup. Cte + Sup. Var. Hombre Mujer % Sup = 9+4=13 % Sup = 11 + 7 = 18 % Sup = 0,13 % Sup = 0.18 Vease pag. 127, figura 17 19/29
  • 20. Población Casma: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS 5. Tiempo estándar (Ts): VARON TS = 72,2 (1 + 0,13) = 81,6 TS = 83,1 (1 + 0,13) = 93,6 TS = 80,4 (1 + 0,13) = 90,8 MUJER TS = 86,5 (1 + 0,18) = 102,0 TS = 62,7 (1 + 0,18) = 74,0 MAQUINA TS = 50,5 (1 + 0) = 50,5 Tiempo estándar = (81,6 + 93,9 + 90,8 + 50,5 + 102,0 + 74) minutos. Tiempo estándar = 492,9 minutos-st. 20/29
  • 21. Interpretación – Población Casma: Según parte de producción de gerencia, la población de Casma solo proceso (corte) 30 TM de mango en un solo turno que abarco 492,9 min ó 8,21 hrs de trabajo. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – ESTUDIO DE TIEMPOS Índice de producción: Fruta procesada por hora - Kg-fruta procesadas por hora = 30 000 kg−fruta 1 turno x 1 turno 8,21 hrs - Kg-fruta procesadas por hora = 3654,08 kg-fruta /hrs Ratios de producción – Población Casma Producción diaria: 30 TM Producción semanal : 180 TM Producto terminado : 180 000 kg x 0.40 = 72 000 kg Numero de contenedores: 72000 kg/ 22000 kg Numero de contenedores: 3,27 21/29
  • 22. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS – PRODUCTIVIDAD Descripcion Poblacion Vegueta Poblacion Casma Tiempo estandar (hrs) 9,23 hr 8,21 hr Indicador de produccion 1310,08 Kg-fruta/hr 3654,08 Kg-fruta/hr Eficiencia 38,45 68,67 Eficacia 0,67 0,86 Productividad 0,90 1,33 Indicadores Como se trabajo con la población de Casma por su mayor avance en el corte de mango, se aumentaron los costos de producción, tal como se detalla en el siguiente cuadro. Cantidad Unidad de medida Precio unitario TOTAL Costo de MP 12000 Kg S/. 0,58 S/. 7.000 Mano de obra 40 Personas S/. 33,17 S/. 1.327 Energia 694,0 Kwh S/. 2,47 S/. 1.714 Materiales - - - S/. 2.552 S/. 12.593 VEGUETA Total costo Cantidad Unidad de medida Precio unitario TOTAL Costo de MP 30000 Kg S/. 0,58 S/. 17.500 MO (destajeros) 16 Personas S/. 131,30 S/. 2.101 Mano de obra 19 Personas S/. 33,17 S/. 630 Energia 809,7 Kwh S/. 2,47 S/. 2.000 Materiales S/. 3.590 S/. 25.821 Total costo CASMA 22/29
  • 23. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS Análisis Comparativo de ambas poblaciones Vegueta Casma Numero de trabajadores (destajeros) - 16 Numero de trabajadores 40 19 Produccion 12000 Kg 30000 Kg Cantidad de paletas para corte 15 pallets 38 pallets Tiempo estandar (min) 553,83 st 492,9 st Tiempo estandar (hrs) 9,23 hr 8,21 hr Indicador de produccion 1310,08 Kg-fruta/hr 3654,08 Kg-fruta/hr Eficiencia 38,45 68,67 Eficacia 66,67% 85,71% Productividad 0,90 1,33 Producto terminado (PT) 3960 Kg 12000 Kg Rendimiento 37% 40% Costo mano de obra S/. 1.326,80 S/. 2.731,03 Costo de produccion S/. 12.593,09 S/. 25.820,83 Costo unitario (PT) S/. 3,18 S/. 2,15 Peso neto de contenedor (PT) 22000 Kg 22000 Kg Tiempo cargar contenedor(dias) 6 2 Cantidad CNTR (mes) 5 14 Cantidad CNTR (campaña) 14 43 OC de contenedores Campaña 2018 60 60 Cumplimiento de ordenes (%) 23% 71% ANALISIS COMPARATIVO 23/29
  • 24. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RESULTADOS Análisis Beneficio - Costo Por información del Departamento de Finanza de la empresa AgroPackers SAC, se recolectó datos sobre ganancia por campaña de mango y costos de producción. Se elaboró el análisis de beneficio-costo, para demostrar qué tan rentable fue trabajar con ambas producciones. La relación de beneficio es 6,02 para Casma por cada 1 sol de Vegueta. Ingresos Ganancia por ventas en campaña $290.400,0 $823.680,0 Ganancia por ventas en campaña S/. 958.320,0 S/. 2.471.040,0 Egresos Costo de MP S/. 447.876,0 S/. 1.357.200,0 Mano de obra S/. 103.490,4 S/. 49.157,9 Mano de obra (detajeros) - S/. 163.862,4 Energia S/. 133.714,3 S/. 156.000,0 Materiales S/. 199.056,0 S/. 280.004,4 Alquiler - S/. 1.920,0 Alimentacion - S/. 16.224,0 TOTAL S/. 74.183,3 S/. 446.671,3 ANALISIS BENEFICIO-COSTO Vegueta Casma 24/29
  • 25. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 1° Formulación de las hipótesis H0 = El tiempo estándar, no se relaciona con el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018. H1 =. El tiempo estándar, se relaciona con el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018. 2° Nivel de significancia α = 5 3º Desarrollo de Hipótesis: Se tomo del departamento de producción, la data de las últimas seis campañas de mango de la empresa Agro Packers S.A.C, obteniendo el siguiente cuadro: Tabla 1: Data histórica de tiempos de producción y productividad Item x y 2013 9,88 0,77 2014 9,75 0,80 2015 9,56 0,84 Interpretación: - La grafica nos reflejó, que a menor tiempo mayor productividad. - Se obtuvo una fuerte y negativa correlación. 4º Toma de decisión - Como 𝑋2 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 es menor a 𝑋2 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 y cae en la región de rechazo, entonces rechazamos la 𝐇𝟎 y aceptamos la 𝐇𝟏, a un nivel de significancia del 5%; es decir, que el tiempo estándar, se relaciona con la productividad en el área de acondicionado de la empresa AgroPackers S.A.C. – Vegueta 2018.. 25/29 1° Formulación de las hipótesis H0 = El tiempo estándar, no se relaciona con el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018. H1 =. El tiempo estándar, se relaciona con el incremento de la productividad en el área de acondicionado del proceso de mango congelado de la empresa AgroPackers S.A.C., Vegueta 2018. 2° Nivel de significancia α = 5 3º Desarrollo de Hipótesis: Se tomo del departamento de producción, la data de las últimas seis campañas de mango de la empresa Agro Packers S.A.C, obteniendo el siguiente cuadro: Tabla 1: Data histórica de tiempos de producción y productividad Item x y 2013 9,88 0,77 2014 9,75 0,80 2015 9,56 0,84 2016 9,17 0,87 2017 8,67 1,02 2018 8,24 1,33 - Coeficiente de correlación: 0.943 - Coeficiente de determinación: 0.889 88% de variabilidad de la variable (x) en (y) - Coeficiente de variación: 6.4% hace que los datos sean consistentes.
  • 26. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DISCUSION Según (Cajamarca, 2015), con la implementación de una nueva máquina de bordar se reducía el tiempo de bordado de 427,2 a 388,2 lo cual generaría más ganancia y podría reducir el número de productos defectuosos por fallas. Se halló que el proceso de bordado podría tener una tasa de producción más elevada de 75 bordados, de esta manera llegar a tiempo con los pedidos de los clientes y acaparar más posición en el mercado. Se determinó que los factores que afectan el proceso de bordado de Kaia bordados están relacionado con mano de obra, ambiente de planta, materia prima, administración y maquinaria; que retrasan el desarrollo del proceso. Comparando nuestros resultados con los del antecedente, observamos similitud, ya que se obtiene un % de disminución de tiempo, incrementándose así la productividad. 27/29
  • 27. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION CONCLUSIONES 1.Objetivo general: Al estimar un estudio de tiempos, tuvimos que trabajar con otra población (Casma), en donde resultó la disminución del tiempo de proceso y aumentó de la producción; en cambio la población de Vegueta no presentó avance y si retraso. 2.Objetivo especifico 2: el análisis del proceso, contribuyó para darnos cuenta de las falencias que presentaba el personal de Vegueta en la forma del corte de mango y el tiempo que necesitaban para poder cumplir con el proyectado de la producción. Por eso se optó por trabajar con la población de Casma. 3.Objetivo específico 3: el cálculo del tiempo estándar con la población de Vegueta fue 9,23 hrs-st mientras que la población de Casma fue de 8,21 hrs-st. Asu vez se eliminó las mermas y se aumentó el número de contenedores despachados. 4.Si bien es cierto trabajar con la población de Casma, nos demandó contar con el pago de la remuneración, alimentación y alojamiento, pero se demostró en el análisis de beneficio-costo, que al producir volúmenes grandes, el costo de la población resulto factible pagar. 5.La productividad aumentó considerablemente de 0,9 a 1,3 respectivamente, a su ves otros indicadores como eficacia, eficiencia entre otros. De esta manera la investigación demostró que existe relación entre el estudios de tiempos y el incremento de la productividad. 28/29
  • 28. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION RECOMENDACIONES 1.Para el proceso actual de corte de mango, se debe realizar instructivos de cómo hacer ciertas actividades, de esta manera todas las personas inmersas en este proceso tendrá todo detallado las condiciones o parámetros que deben emplearse en la realización de dicha actividad. 2.Llevar historial de los índices de tiempo estándar de la producción, para el análisis de los procesos y con qué gravedad incide en la productividad para poder tomar decisiones o dar soluciones posibles a los mismos. 3. Aplicar el presente trabajo como base de futuros trabajos de investigación para el mejoramiento continuo de las líneas de producción. 29/29
  • 29. UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” Nelson Mandela GRACIAS “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo» Albert Einstein