Operqciones de velocity string con coiled tubing 1
1. Operaciones de Velocity String en pozosOperaciones de Velocity String en pozos
someros perforados con Coiled Tubingsomeros perforados con Coiled Tubing
Drilling de 3 ½” en la Cuenca de Golfo SanDrilling de 3 ½” en la Cuenca de Golfo San
JorgeJorge
Yacimiento Cerro DragónYacimiento Cerro Dragón
Diego Morelli-Lucas Echavarria-Pamela TroglioDiego Morelli-Lucas Echavarria-Pamela Troglio
4. 4
Situación Inicial
YACIMIENTO LAS FLORES
Presencia de Gas Somero
Campaña CT Drilling 5 pozos entubados 3 ½”
Profundidad máxima 900 m.
Ensayos iniciales alentadores.
PLF-854: 123 Mm3gpd– WHFP:680 psi – WHSP: 780 psi
PLF-225: 137 Mm3gpd – WHFP:760 psi – WHSP: 980 psi
PLF-223: 74 Mm3gpd – WHFP:400 psi – WHSP: 550 psi
PLF-226: 38 Mm3gpd – WHFP:200 psi – WHSP: 240 psi
PLF-227: 116 Mm3gpd – WHFP:640 psi – WHSP: 760 psi
Sólo 2 pozos quedaron en producción
durante algunos meses
Se evidenciaron problemas de acumulación
de líquidos
Frente a la necesidad actual de incrementar la Producción de Gas en la Compañía:
Se decidió reactivar estos pozos
5. 5
Metodología Utilizada
• Ajuste IPR del pozo.
• Sensibilidad al diámetro de tubería
• Comparación Velocidad Real vs Velocidad Crítica
• Sensibilidad a la Presión de Reservorios
Se comenzó con PLF-227 mediante un ensayo
con separador en locación Curva IPR
ING WO
estudió las distintas
alternativas
Se evaluó el Potencial
de cada pozo
Software de Análisis Nodal Prosper de Petroleum Experts
Se analizaron diámetros a bajar y los
caudales estimados
6. 6
Situación Mejorada
Reduce el área transversal de flujo, aumentando la velocidad del gas y permitiendo
el arrastre de los líquidos a superficie.
Colgador Reposicionable de
Coiled Tubing
Para colgar la tubería flexible
Shear
Out
Shear
Out
Coiled
Tubing
Coiled
Tubing
Conector
Externo
Conector
Externo
Conector
Externo
Conector
Externo
Niple de
Asiento
Niple de
Asiento
Colgador Recuperable de
Coiled Tubing
Colgador Recuperable de
Coiled Tubing
Pescador de ColgadorPescador de Colgador
Colocar Shear Out en el extremo del CT y profundizar la longitud de
cañería
Una vez en profundidad, acuñar y cortar el CT.
Vincular los extremos de CT cortados a través del Colgador recuperable.
Profundizar la inst. hasta la profundidad de fijado del Colgador y fijarlo
Expulsar el Shear-Out
Desvincular Pescador del Colgador de CT.
8. 8
Resultados
•Costo Intervención con Eq Wo ≈ U$D147000- 5 días de Intervención.
•Costo Intervención con CT ≈ U$D85000 – 2 días de Intervención.
Ventajas
No requiere ahogar el pozo.
La intervención con CT es rápida.
Primer pozo en reactivar:
35000 m3/d - Pwh = 190 psi.
Desventajas
No se puede realizar mediciones Físicas
(PLT)
No contamos con anular (Circ. con N2)
10. 10
Situació InicialAprendizaje
Planificación previa con equipo de trabajo
Maniobras coordinadas entre CT y Grúa
Realizar Pull Test en cada maniobra
Respetar normas básicas de trabajo en pozos de gas
11. 11
Pan American Energy – UG Golfo San Jorge
¡Muchas gracias por¡Muchas gracias por
su atención!su atención!
Preguntas...?Preguntas...?