SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 24
TRABAJO DIRIGIDO
Auditoría Energética
Integrantes:
 Ccallo Ramos, Leandra Jessica
 Medina Villar, Ramiro
 Torres Ayapi, Edgar
 Ventocilla Carhuamaca, Elmer
2014
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Especialidad: Ingeniería Industrial
Curso: Control Estadístico de la Calidad
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel
EL USO RESPONSABLE DE LA ENERGIA,
ES TAREA DE TODOS 
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 1
1. Índice
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 2
2. Introducción
La calidad ha tomado diferentes significados e importancia a lo largo de los años. A principios
de siglo fue sinónimo de inspección, todos los productos se inspeccionaban y se corregían los
defectos. En la década de los cuarenta tomó una connotación estadística, los pioneros del
control estadístico de la calidad, desarrollaron la idea de que cualquier proceso de producción
estaba sujeto a un cierto nivel de variación natural. El significado del término calidad se está
expandiendo hoy en día para incluir cero defectos, mejora continua y enfoque en el cliente.
Como se mencionó, la calidad es una condición necesaria para que las empresas y
organizaciones de todo el mundo puedan competir y sobrevivir en los mercados globalizados
y en un medio tan cambiante y competitivo. Esta condición ha provocado que en dichas
empresas, se preocupen en atacar las causas de los diversos problemas y deficiencias para
mejorar la calidad. Actualmente, las empresas están poniendo énfasis en esta condición y han
logrado resultados poco favorables. Unas de las causas más comunes es que las direcciones
de las empresas no han estado realmente convencidas de la necesidad de cambiar a fondo.
En ocasiones los directivos son empujados a buscar la mejora de la calidad y no cuentan con
conocimientos para poder alcanzarla. Y no saben por dónde iniciar el proceso.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 3
3. Descripción de la Empresa
Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada, inicia sus actividades el 21 de Marzo de
1990. Está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Av. Los Ciruelos 427.
La empresa cuenta con 8 Plantas de 4000m2 cada una aprox. Cada una de las plantas se
encarga de procesos diferentes que son:
 Planta de Termo formado de Vasos
 Planta de Termo formado de Bandejas
 Planta de Sorbetes
 Planta de Pelitizados (Reciclaje)
 Planta de bolsas Desglosables
 Planta de bolsas en Rollos
 Planta de bolsas T-Shirth
 Planta Industrial de Empaques Flexibles
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 4
3.1 Rubro
La empresa se dedica al rubro de manufactura de bolsas plásticas, transforma el Polietileno
que se importa en pellets hasta lograr una bolsa o un empaque requerido para el producto.
3.2 Política , Misión, visión y Valores
«DESARROLLAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES EN ENVASES FLEXIBLES PARA
NUESTROS CLIENTES.»
MISIÓN:
Proveer soluciones innovadoras de empaques flexibles con un alto valor agregado que
constituyen una ventaja competitiva en nuestros clientes y contribuya a su crecimiento
rentable haciendo de su negocio un éxito a mediano y largo plazo.
VISIÓN:
Plásticos Perú Alfa es una empresa en crecimiento rentable sostenible que tiene por visión
ser una empresa que produce envases flexibles de mayor prestigio en la industria, preferida
por nuestros clientes por la calidad de nuestros productos, servicios, innovación y entrega en
nuestros tiempos por la alta capacidad tecnológica que posee, comprometida con nuestros
colaboradores con un buen clima laboral.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 5
TECNOLOGIA:
 PRE PRENSA: Disponemos con un departamento de pre-prensa equipado con
tecnología de última generación.
 EXTRUSIÓN: Fabricamos láminas de polietileno en mono extrusión y co-extrusión
hasta en 7 capas para envases de alta barrera.
 IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA: Contamos con una gran capacidad instalada en 8
colores que nos permite atender rápidamente sus pedidos y entregarlos en la fecha
acordada y con gran definición.
 LAMINACIÓN: Fabricamos todo tipo de laminados adecuándolos a las exigencias de
los procesos de envasados así como a las características de los productos a envasar,
sean estos para alimentos, grasas o químicos.
 CORTE: Mantenemos especial cuidado en las condiciones de proceso para entregar
bobinas que permiten un óptimo desempeño en las máquinas de envasado.
 SELLADO: Fabricamos diversos tipos de bolsas y pouches preformados adecuados a
los requerimientos de sus productos.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 6
3.3 Productos y servicios
La empresa Plásticos Perú Alfa brinda a sus clientes varios tipos de productos, entre ellos
podemos nombrar:
 PRODUCTOS LAMINADOS: Son empaques que se utiliza para envasar productos
como detergentes, ceras, avenas, café, lácteos, condimentos, golosinas, galletas, etc.
La propiedad de esta estructura es que ofrece al producto barreras y protección al
contenido interno.
 BOLSAS CON ASA PARCHE:
Son bolsas que en el asa tiene un refuerzo que le permite tener más resistencia para
el peso. Estas bolsas son utilizados mayormente en la industria textil y otras
empresas que son usados para promocionar la marca o el logo.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 7
 BOLSAS DOYPACK CON ZIPPER:
Son bolsas que en su mayoría son trílaminadas, son utilizadas por productos que
necesitan preservar sus características al ser expuestos a temperaturas altas o bajas,
por ejemplo la de los panetones, café, mayonesas, etc.
3.4 Política o sistema de Calidad
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 8
4. Área de análisis
Analizaremos la producción de Bolsas troqueladas, para ello necesitamos conocer el
proceso de producción donde distinguimos 3 Procesos:
- Extrusión
- Impresión
- Sellado
4.1 Área a estudiar
Para poder determinar el área a trabajar realizaremos un diagrama Ishikawa sobre las
principales causas de baja calidad en el producto terminado, usaremos para ello
herramientas estadísticas con el fin de identificar nuestras aéreas donde se producen
más estos tipos de errores.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 9
4.2 Descripción del área
Una de las principales causas de rechazo de productos ya sea reportados dentro de planta o
fuera de la misma son los problemas de sellado en el producto final.
Para ello con ayuda del diagrama Ishikawa, nos centraremos principalmente en las causas
originadas por calidad, y así determinar opciones de mejora en el proceso.
Observamos las principales causas en el siguiente cuadro.
CAUSAS DE CALIDAD BAJA DEL
PRODUCTO TERMINADO POR EL
ÁREA DE SELLADO
FRECUENCIA %
%
ACUMULADO
Bajo control de calidad en el área
30 23% 23%
Falta de capacitación
26 20% 42%
Acciones correctivas inadecuadas
25 19% 61%
Poco control del operario por el
producto en proceso 22 17% 77%
Poco monitoreo a los operarios
20 15% 92%
OTROS
10 8% 100%
Esta información es histórica, en desarrollo del trabajo posterior buscaremos por medio de las
herramientas aprendidas a determinar exactamente las principales causas de la no
conformidad del producto.
4.3 Descripción de Problemática
Para poder encontrar las verdaderas causas de rechazo del cliente y determinar controles en
línea que nos permitan mitigar estos reclamos, necesitamos conocer las variables del proceso
que influyan en la pérdida de calidad en el producto final.
Para ello como mencionamos anteriormente necesitamos extraer información real del proceso
con el uso de muestras y determinar diagramas de pareto de principales fallas y su impacto
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 10
en la productividad, hasta el momento del diagrama Ishikawa tenemos la siguiente
información:
- Mala calidad del producto terminado por el área de sellado.
Área de Control de Calidad
- Clientes insatisfechos por entregas incompletas
Área de Producción
- Sobrecostos de Producción
Área de Compras
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 11
5. Aplicación de las herramientas de estadística
5.1 Selección de las variables.
Nuestro trabajo busca identificar variables de proceso que afecten la calidad, para ello
realizaremos Graficas X-R, distribución y hallaremos el CP y CPk de los siguientes Procesos:
- Extrusión, variable identificada es el espesor.
- Impresión, variable identificada es la frecuencia de repetición (mm).
- Sellado, variable identificada es la fuerza de sellado.
5.2 Definición de las Muestras
En todas las mediciones se tomaran 10 muestras, a continuación detallaremos los resultados
de las mediciones:
Proceso de Extrusión, Variable Espesor.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 12
Proceso de Impresión, variable frecuencia de repetición.
Proceso de Sellado, Variable fuerza de sellado.
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 13
5.3 Desarrollo matemático
Proceso de Extrusión:
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 14
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 15
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
GRÁFICA X
X'
LCS
LC
LCI
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
GRÁFICA R
R
LCIR
LC
LCSR
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 16
Proceso de Impresión
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 17
502.00
503.00
504.00
505.00
506.00
507.00
508.00
1 2 3 4 5
GRÁFICA X
X'
LCS
LC
LCI
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
1 2 3 4 5
GRÁFICA Y
R
LCIR
LC
LCSR
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 18
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 19
Proceso de Sellado, variable de Sellado
1200.00
1300.00
1400.00
1500.00
1600.00
1700.00
1 2 3 4 5
GRÁFICA X
X'
LCS
LC
LCI
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 20
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
1400.00
1600.00
1 2 3 4 5
GRÁFICA R
R
LCIR
LC
LCSR
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 21
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 22
5.4 Presentación de resultados
Extrusión, variable identificada es el espesor.
Realizando la grafica de control XR, y evaluando el Cp y Cpk podemos observar que este
proceso está controlado al tener un Cp, Cpk > 1.33, podemos considerar este proceso es
capaz de satisfacer la tolerancia especificada y se encuentra dentro del rango, A pesar de que
al observar la grafica XR notamos una gran variabilidad, la tolerancia para esta variable son
bastante elevadas.
Impresión, variable identificada es la frecuencia de repetición (mm).
Realizando la grafica de control XR, y evaluando el Cp y Cpk podemos observar que este
proceso es capaz de ajustarse a la tolerancia especificada (Cp > 1.33), pero su resultado dará
un porcentaje fuera de especificación (Cpk < 1.33), a pesar de que al observar la grafica XR
notamos una ligera variabilidad.
Sellado, variable identificada es la fuerza de sellado.
Realizando la grafica de control XR, y evaluando el Cp y Cpk podemos observar que este
proceso no es capaz de ajustarse a la tolerancia especificada (Cp,Cpk < 1.33), a pesar de
que al observar la grafica XR notamos solo un poco de variabilidad.
6. Propuestas de mejora en el Proceso
7. Conclusiones
8. Recomendaciones
Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult
Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014
Pág. 23

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Diseño de proyecto, grupo 102058_178
Diseño de proyecto, grupo 102058_178Diseño de proyecto, grupo 102058_178
Diseño de proyecto, grupo 102058_178AdrianaHerrera1972
 
Entrega final del proyecto de aula
Entrega final del proyecto de aulaEntrega final del proyecto de aula
Entrega final del proyecto de aulaSantiago Agudelo
 
Trab col momento_1_207102_37
Trab col momento_1_207102_37Trab col momento_1_207102_37
Trab col momento_1_207102_37Diomar Pineda
 
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.docTrabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.docCATHERINE OSORIO SANCHEZ
 
Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015
Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015
Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015Alexandra Zuniga
 
Expocicionoperaciones
ExpocicionoperacionesExpocicionoperaciones
ExpocicionoperacionesLeonel Ibarra
 
Plantilla diseno industrial_y_de_servicios
Plantilla diseno industrial_y_de_servicios Plantilla diseno industrial_y_de_servicios
Plantilla diseno industrial_y_de_servicios eacalderonv
 
Momento inicial diseño industrial y de servicio.doc final
Momento inicial diseño industrial y de servicio.doc finalMomento inicial diseño industrial y de servicio.doc final
Momento inicial diseño industrial y de servicio.doc finalMauricio Cordoba
 
Gestión ambiental wiki3
Gestión ambiental wiki3Gestión ambiental wiki3
Gestión ambiental wiki3German Narvaez
 
Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...
Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...
Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...cecanter
 
Proyecto final diseno_de_plantas_industriales
Proyecto final diseno_de_plantas_industrialesProyecto final diseno_de_plantas_industriales
Proyecto final diseno_de_plantas_industrialesdpigrupo40
 
Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)
Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)
Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)SantiagoRodriguez0125
 
¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?
¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?
¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?AlessandroCecala
 

La actualidad más candente (20)

Diseño de proyecto, grupo 102058_178
Diseño de proyecto, grupo 102058_178Diseño de proyecto, grupo 102058_178
Diseño de proyecto, grupo 102058_178
 
Entrega final del proyecto de aula
Entrega final del proyecto de aulaEntrega final del proyecto de aula
Entrega final del proyecto de aula
 
006 reduccion scarap -joel david tapia carrazco
006 reduccion scarap -joel david tapia carrazco006 reduccion scarap -joel david tapia carrazco
006 reduccion scarap -joel david tapia carrazco
 
Trabajo diseño industrial y de servicio
Trabajo diseño industrial y de servicioTrabajo diseño industrial y de servicio
Trabajo diseño industrial y de servicio
 
Trab col momento_1_207102_37
Trab col momento_1_207102_37Trab col momento_1_207102_37
Trab col momento_1_207102_37
 
Trabajo final colaborativo unad-
Trabajo final colaborativo unad-Trabajo final colaborativo unad-
Trabajo final colaborativo unad-
 
proceso de fabricacion
proceso de fabricacionproceso de fabricacion
proceso de fabricacion
 
Paso 5 final grupo 43
Paso 5 final grupo 43Paso 5 final grupo 43
Paso 5 final grupo 43
 
PROYECTO CELULA
PROYECTO CELULAPROYECTO CELULA
PROYECTO CELULA
 
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.docTrabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.doc
 
Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015
Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015
Propuestas de rediseños industrial_Unad_2015
 
Expocicionoperaciones
ExpocicionoperacionesExpocicionoperaciones
Expocicionoperaciones
 
Plantilla diseno industrial_y_de_servicios
Plantilla diseno industrial_y_de_servicios Plantilla diseno industrial_y_de_servicios
Plantilla diseno industrial_y_de_servicios
 
Momento inicial diseño industrial y de servicio.doc final
Momento inicial diseño industrial y de servicio.doc finalMomento inicial diseño industrial y de servicio.doc final
Momento inicial diseño industrial y de servicio.doc final
 
Gestión ambiental wiki3
Gestión ambiental wiki3Gestión ambiental wiki3
Gestión ambiental wiki3
 
Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...
Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...
Diseño Industrial y se Servicios. Portafolio propuesta_207102_ Grupo_76_2015_...
 
Seinpack
SeinpackSeinpack
Seinpack
 
Proyecto final diseno_de_plantas_industriales
Proyecto final diseno_de_plantas_industrialesProyecto final diseno_de_plantas_industriales
Proyecto final diseno_de_plantas_industriales
 
Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)
Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)
Trabajo colaborativo paso_1_grupo_207102_16 (2)
 
¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?
¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?
¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad en Poliexpress S.A?
 

Similar a Calidad edgar

Enfoque Japones para el Mejoramiento de la Productividad
Enfoque Japones para el Mejoramiento de la ProductividadEnfoque Japones para el Mejoramiento de la Productividad
Enfoque Japones para el Mejoramiento de la ProductividadJuan Carlos Fernandez
 
TQM.II unidad.docx
TQM.II unidad.docxTQM.II unidad.docx
TQM.II unidad.docxAmyBlasQuiro
 
Ejercicio rápido de casos de Ecodiseño
Ejercicio rápido de casos de EcodiseñoEjercicio rápido de casos de Ecodiseño
Ejercicio rápido de casos de EcodiseñoDiseño Sostenible
 
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.docTrabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.docCATHERINE OSORIO SANCHEZ
 
Productos -procesos---servicios
Productos -procesos---serviciosProductos -procesos---servicios
Productos -procesos---servicios74244691
 
Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4
Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4
Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4Hendricks Weffer
 
Gestión de innovacion all day fresh- grupo los nanos
Gestión de innovacion  all day fresh- grupo los nanosGestión de innovacion  all day fresh- grupo los nanos
Gestión de innovacion all day fresh- grupo los nanosIvan Ccahua
 
Plantilla paso 1 trabajo de reconocimiento.
Plantilla paso 1  trabajo de reconocimiento.Plantilla paso 1  trabajo de reconocimiento.
Plantilla paso 1 trabajo de reconocimiento.lizeth valencia
 
Presentacion Leche colanta
Presentacion Leche colantaPresentacion Leche colanta
Presentacion Leche colantaShelley Orjuela
 
Proyecto Final DPI Grupo 78
Proyecto Final DPI Grupo 78Proyecto Final DPI Grupo 78
Proyecto Final DPI Grupo 78Pedro Garcia
 
trabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdf
trabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdftrabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdf
trabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdfGregoryGranados
 
Trabajo final de gestion de operaciones r1
Trabajo final de gestion de operaciones   r1Trabajo final de gestion de operaciones   r1
Trabajo final de gestion de operaciones r1RobertoQuispeEscarce1
 

Similar a Calidad edgar (20)

Enfoque Japones para el Mejoramiento de la Productividad
Enfoque Japones para el Mejoramiento de la ProductividadEnfoque Japones para el Mejoramiento de la Productividad
Enfoque Japones para el Mejoramiento de la Productividad
 
Paso 1
Paso 1Paso 1
Paso 1
 
TQM.II unidad.docx
TQM.II unidad.docxTQM.II unidad.docx
TQM.II unidad.docx
 
Ejercicio rápido de casos de Ecodiseño
Ejercicio rápido de casos de EcodiseñoEjercicio rápido de casos de Ecodiseño
Ejercicio rápido de casos de Ecodiseño
 
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.docTrabajo de reconocimiento  diseño industrial y de servicios.doc
Trabajo de reconocimiento diseño industrial y de servicios.doc
 
Productos -procesos---servicios
Productos -procesos---serviciosProductos -procesos---servicios
Productos -procesos---servicios
 
Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4
Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4
Calidad, Productividad y Competitividad. Deming presentacion.ppt4
 
Obsolescencia
ObsolescenciaObsolescencia
Obsolescencia
 
Calidad servicio
Calidad servicioCalidad servicio
Calidad servicio
 
Gestión de innovacion all day fresh- grupo los nanos
Gestión de innovacion  all day fresh- grupo los nanosGestión de innovacion  all day fresh- grupo los nanos
Gestión de innovacion all day fresh- grupo los nanos
 
Plantilla paso 1 trabajo de reconocimiento.
Plantilla paso 1  trabajo de reconocimiento.Plantilla paso 1  trabajo de reconocimiento.
Plantilla paso 1 trabajo de reconocimiento.
 
Plan estrategico 2018
Plan estrategico 2018Plan estrategico 2018
Plan estrategico 2018
 
Presentacion Leche colanta
Presentacion Leche colantaPresentacion Leche colanta
Presentacion Leche colanta
 
Proyecto Final DPI Grupo 78
Proyecto Final DPI Grupo 78Proyecto Final DPI Grupo 78
Proyecto Final DPI Grupo 78
 
Trabajo colaborativo
Trabajo colaborativoTrabajo colaborativo
Trabajo colaborativo
 
Seinpack
SeinpackSeinpack
Seinpack
 
Seinpack
SeinpackSeinpack
Seinpack
 
Seinpack
SeinpackSeinpack
Seinpack
 
trabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdf
trabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdftrabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdf
trabajocolaborativo1primeraporte-lechecolanta-131207152454-phpapp01.pdf
 
Trabajo final de gestion de operaciones r1
Trabajo final de gestion de operaciones   r1Trabajo final de gestion de operaciones   r1
Trabajo final de gestion de operaciones r1
 

Calidad edgar

  • 1. TRABAJO DIRIGIDO Auditoría Energética Integrantes:  Ccallo Ramos, Leandra Jessica  Medina Villar, Ramiro  Torres Ayapi, Edgar  Ventocilla Carhuamaca, Elmer 2014 Facultad de Ingeniería y Arquitectura Especialidad: Ingeniería Industrial Curso: Control Estadístico de la Calidad Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel EL USO RESPONSABLE DE LA ENERGIA, ES TAREA DE TODOS 
  • 2. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 1 1. Índice
  • 3. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 2 2. Introducción La calidad ha tomado diferentes significados e importancia a lo largo de los años. A principios de siglo fue sinónimo de inspección, todos los productos se inspeccionaban y se corregían los defectos. En la década de los cuarenta tomó una connotación estadística, los pioneros del control estadístico de la calidad, desarrollaron la idea de que cualquier proceso de producción estaba sujeto a un cierto nivel de variación natural. El significado del término calidad se está expandiendo hoy en día para incluir cero defectos, mejora continua y enfoque en el cliente. Como se mencionó, la calidad es una condición necesaria para que las empresas y organizaciones de todo el mundo puedan competir y sobrevivir en los mercados globalizados y en un medio tan cambiante y competitivo. Esta condición ha provocado que en dichas empresas, se preocupen en atacar las causas de los diversos problemas y deficiencias para mejorar la calidad. Actualmente, las empresas están poniendo énfasis en esta condición y han logrado resultados poco favorables. Unas de las causas más comunes es que las direcciones de las empresas no han estado realmente convencidas de la necesidad de cambiar a fondo. En ocasiones los directivos son empujados a buscar la mejora de la calidad y no cuentan con conocimientos para poder alcanzarla. Y no saben por dónde iniciar el proceso.
  • 4. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 3 3. Descripción de la Empresa Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada, inicia sus actividades el 21 de Marzo de 1990. Está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Av. Los Ciruelos 427. La empresa cuenta con 8 Plantas de 4000m2 cada una aprox. Cada una de las plantas se encarga de procesos diferentes que son:  Planta de Termo formado de Vasos  Planta de Termo formado de Bandejas  Planta de Sorbetes  Planta de Pelitizados (Reciclaje)  Planta de bolsas Desglosables  Planta de bolsas en Rollos  Planta de bolsas T-Shirth  Planta Industrial de Empaques Flexibles
  • 5. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 4 3.1 Rubro La empresa se dedica al rubro de manufactura de bolsas plásticas, transforma el Polietileno que se importa en pellets hasta lograr una bolsa o un empaque requerido para el producto. 3.2 Política , Misión, visión y Valores «DESARROLLAMOS LAS MEJORES SOLUCIONES EN ENVASES FLEXIBLES PARA NUESTROS CLIENTES.» MISIÓN: Proveer soluciones innovadoras de empaques flexibles con un alto valor agregado que constituyen una ventaja competitiva en nuestros clientes y contribuya a su crecimiento rentable haciendo de su negocio un éxito a mediano y largo plazo. VISIÓN: Plásticos Perú Alfa es una empresa en crecimiento rentable sostenible que tiene por visión ser una empresa que produce envases flexibles de mayor prestigio en la industria, preferida por nuestros clientes por la calidad de nuestros productos, servicios, innovación y entrega en nuestros tiempos por la alta capacidad tecnológica que posee, comprometida con nuestros colaboradores con un buen clima laboral.
  • 6. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 5 TECNOLOGIA:  PRE PRENSA: Disponemos con un departamento de pre-prensa equipado con tecnología de última generación.  EXTRUSIÓN: Fabricamos láminas de polietileno en mono extrusión y co-extrusión hasta en 7 capas para envases de alta barrera.  IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA: Contamos con una gran capacidad instalada en 8 colores que nos permite atender rápidamente sus pedidos y entregarlos en la fecha acordada y con gran definición.  LAMINACIÓN: Fabricamos todo tipo de laminados adecuándolos a las exigencias de los procesos de envasados así como a las características de los productos a envasar, sean estos para alimentos, grasas o químicos.  CORTE: Mantenemos especial cuidado en las condiciones de proceso para entregar bobinas que permiten un óptimo desempeño en las máquinas de envasado.  SELLADO: Fabricamos diversos tipos de bolsas y pouches preformados adecuados a los requerimientos de sus productos.
  • 7. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 6 3.3 Productos y servicios La empresa Plásticos Perú Alfa brinda a sus clientes varios tipos de productos, entre ellos podemos nombrar:  PRODUCTOS LAMINADOS: Son empaques que se utiliza para envasar productos como detergentes, ceras, avenas, café, lácteos, condimentos, golosinas, galletas, etc. La propiedad de esta estructura es que ofrece al producto barreras y protección al contenido interno.  BOLSAS CON ASA PARCHE: Son bolsas que en el asa tiene un refuerzo que le permite tener más resistencia para el peso. Estas bolsas son utilizados mayormente en la industria textil y otras empresas que son usados para promocionar la marca o el logo.
  • 8. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 7  BOLSAS DOYPACK CON ZIPPER: Son bolsas que en su mayoría son trílaminadas, son utilizadas por productos que necesitan preservar sus características al ser expuestos a temperaturas altas o bajas, por ejemplo la de los panetones, café, mayonesas, etc. 3.4 Política o sistema de Calidad
  • 9. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 8 4. Área de análisis Analizaremos la producción de Bolsas troqueladas, para ello necesitamos conocer el proceso de producción donde distinguimos 3 Procesos: - Extrusión - Impresión - Sellado 4.1 Área a estudiar Para poder determinar el área a trabajar realizaremos un diagrama Ishikawa sobre las principales causas de baja calidad en el producto terminado, usaremos para ello herramientas estadísticas con el fin de identificar nuestras aéreas donde se producen más estos tipos de errores.
  • 10. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 9 4.2 Descripción del área Una de las principales causas de rechazo de productos ya sea reportados dentro de planta o fuera de la misma son los problemas de sellado en el producto final. Para ello con ayuda del diagrama Ishikawa, nos centraremos principalmente en las causas originadas por calidad, y así determinar opciones de mejora en el proceso. Observamos las principales causas en el siguiente cuadro. CAUSAS DE CALIDAD BAJA DEL PRODUCTO TERMINADO POR EL ÁREA DE SELLADO FRECUENCIA % % ACUMULADO Bajo control de calidad en el área 30 23% 23% Falta de capacitación 26 20% 42% Acciones correctivas inadecuadas 25 19% 61% Poco control del operario por el producto en proceso 22 17% 77% Poco monitoreo a los operarios 20 15% 92% OTROS 10 8% 100% Esta información es histórica, en desarrollo del trabajo posterior buscaremos por medio de las herramientas aprendidas a determinar exactamente las principales causas de la no conformidad del producto. 4.3 Descripción de Problemática Para poder encontrar las verdaderas causas de rechazo del cliente y determinar controles en línea que nos permitan mitigar estos reclamos, necesitamos conocer las variables del proceso que influyan en la pérdida de calidad en el producto final. Para ello como mencionamos anteriormente necesitamos extraer información real del proceso con el uso de muestras y determinar diagramas de pareto de principales fallas y su impacto
  • 11. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 10 en la productividad, hasta el momento del diagrama Ishikawa tenemos la siguiente información: - Mala calidad del producto terminado por el área de sellado. Área de Control de Calidad - Clientes insatisfechos por entregas incompletas Área de Producción - Sobrecostos de Producción Área de Compras
  • 12. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 11 5. Aplicación de las herramientas de estadística 5.1 Selección de las variables. Nuestro trabajo busca identificar variables de proceso que afecten la calidad, para ello realizaremos Graficas X-R, distribución y hallaremos el CP y CPk de los siguientes Procesos: - Extrusión, variable identificada es el espesor. - Impresión, variable identificada es la frecuencia de repetición (mm). - Sellado, variable identificada es la fuerza de sellado. 5.2 Definición de las Muestras En todas las mediciones se tomaran 10 muestras, a continuación detallaremos los resultados de las mediciones: Proceso de Extrusión, Variable Espesor.
  • 13. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 12 Proceso de Impresión, variable frecuencia de repetición. Proceso de Sellado, Variable fuerza de sellado.
  • 14. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 13 5.3 Desarrollo matemático Proceso de Extrusión:
  • 15. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 14
  • 16. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 15 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GRÁFICA X X' LCS LC LCI 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GRÁFICA R R LCIR LC LCSR
  • 17. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 16 Proceso de Impresión
  • 18. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 17 502.00 503.00 504.00 505.00 506.00 507.00 508.00 1 2 3 4 5 GRÁFICA X X' LCS LC LCI 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 1 2 3 4 5 GRÁFICA Y R LCIR LC LCSR
  • 19. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 18
  • 20. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 19 Proceso de Sellado, variable de Sellado 1200.00 1300.00 1400.00 1500.00 1600.00 1700.00 1 2 3 4 5 GRÁFICA X X' LCS LC LCI
  • 21. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 20 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1 2 3 4 5 GRÁFICA R R LCIR LC LCSR
  • 22. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 21
  • 23. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 22 5.4 Presentación de resultados Extrusión, variable identificada es el espesor. Realizando la grafica de control XR, y evaluando el Cp y Cpk podemos observar que este proceso está controlado al tener un Cp, Cpk > 1.33, podemos considerar este proceso es capaz de satisfacer la tolerancia especificada y se encuentra dentro del rango, A pesar de que al observar la grafica XR notamos una gran variabilidad, la tolerancia para esta variable son bastante elevadas. Impresión, variable identificada es la frecuencia de repetición (mm). Realizando la grafica de control XR, y evaluando el Cp y Cpk podemos observar que este proceso es capaz de ajustarse a la tolerancia especificada (Cp > 1.33), pero su resultado dará un porcentaje fuera de especificación (Cpk < 1.33), a pesar de que al observar la grafica XR notamos una ligera variabilidad. Sellado, variable identificada es la fuerza de sellado. Realizando la grafica de control XR, y evaluando el Cp y Cpk podemos observar que este proceso no es capaz de ajustarse a la tolerancia especificada (Cp,Cpk < 1.33), a pesar de que al observar la grafica XR notamos solo un poco de variabilidad. 6. Propuestas de mejora en el Proceso 7. Conclusiones 8. Recomendaciones
  • 24. Curso: Control Estadístico de la Calidad Ing. Industrial 9° Ciclo - Working Adult Profesor: Ing. Quispe Pedcho Edinson Jonel Octubre 2014 Pág. 23