Herramientas LEAN
LEAN CONSTRUCTION -MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD
César Guzmán Marquina
cguzman@edifica.com.pe
FLUJO
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
PROCESO 4
PROCESO 5
1era etapa. Asegurar que los flujos no paren.
FLUJO
PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5
2da etapa. Los flujos no paran y son eficientes.
FLUJO
PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5
3era etapa. Flujos y procesos eficientes.
Sistema de
Producción
Efectivo
1
Asegurar que
los Flujos no
paren
2
Lograr Flujos
Eficientes
3
Lograr
Procesos
Eficientes
Sistema de
Producción
Efectivo
1
Asegurar que
los Flujos no
paren
2
Lograr Flujos
Eficientes
3
Lograr
Procesos
Eficientes
Sistema de
Producción
Efectivo
1
Asegurar que
los Flujos no
paren
2
Lograr Flujos
Eficientes
3
Lograr
Procesos
Eficientes
Manejo de la
Variabilidad
Last Planner
Sistema de
Producción
Efectivo
1
Asegurar que
los Flujos no
paren
2
Lograr Flujos
Eficientes
3
Lograr
Procesos
Eficientes
Sistema de
Producción
Efectivo
1
Asegurar que
los Flujos no
paren
2
Lograr Flujos
Eficientes
3
Lograr
Procesos
Eficientes
Principios de Física de
Producción
Tren de Actividades
Sistema de
Producción
Efectivo
Asegurar que
los Flujos no
paren
Lograr Flujos
Eficientes
Lograr
Procesos
Eficientes
Sistema de
Producción
Efectivo
Asegurar que
los Flujos no
paren
Lograr Flujos
Eficientes
Lograr
Procesos
Eficientes
Optimización de
Procesos
SISTEMA
LAST PLANNER
 Existen muchas formas de mejorar la productividad en un
proyecto de construcción, una de las formas más eficientes
y económicas es mediante una buena planificación.
 Actualmente, el nivel de confiabilidad de la planificación
tradicional es muy bajo ya que se basa en conceptos
erróneos e información no confiable.
 Lean Construction propone diversas herramientas para
reducir las pérdidas ocasionadas por la planificación
tradicional.
Sistema Last Planner
“La productividad es efecto
de la planificación con
fiabilidad”
Planificación Convencional
• La planificación es el deseo de la forma en la que se
llevará a cabo el proyecto en la realidad
• Luego, todo el esfuerzo va al control: tratar de
cumplir la planificación
• Se ejecuta peor la obra y los costos suben
radicalmente: “Ataque Apache”
• Ballard (1994): 1/3 de las veces no se cumple lo
planificado en el lapso de 1 semana
Último Planificador
QUEREMOS
HACER
PODEMOS
HACER
VAMOS A
HACER
Último Planificador
• Se seleccionará únicamente
actividades que puedan realizarse
con éxito
• Así, se crea un “escudo” a los
factores externos, ejemplos:
 Falta de materiales a tiempo
 Problemas con proveedores
• No asignar tareas que no puedan
cumplir
• No engañarnos a nosotros mismos
Información
Recursos
Talento,
Experiencia,
Conocimiento,
Criterio
PLANEAMIENTO
LO QUE SE
HIZOEJECUCIÓN
CONTROL TRADICIONAL
¿Lo que se hizo
=
Lo que se pensó hacer?
Protección al
plan
Información
Recursos
Talento,
Experiencia,
Conocimiento,
Criterio
Programación
PLANEAMIENTO
LO QUE SE
HIZOEJECUCIÓN
Buscar que lo que se hizo
sea igual a lo que se
planeó hacer
SISTEMA LAST PLANNER
Enfoque Tradicional
Información
Recursos
Objetivos del
Proyecto
PLANEAMIENTO
EJECUCIÓN DEL
PLAN
LO QUE SE
HIZO
LO QUE SE
DEBE HACER
Enfoque Lean
Información
Recursos
Objetivos del
Proyecto
PLANEAMIENTO
EJECUCIÓN DEL
PLAN
LO QUE SE
HIZO
LO QUE SE
DEBE HACER
SISTEMA LAST
PLANNER
LO QUE SE
COMPROMETE A
HACER
LO QUE SE
PUEDE HACER
Se ajusta
el deber
con el
poder
ESCUDO
INICIO:
PLANEAMIENTO
AMPLIAR
DETALLE
RESULTADO:
LOOKAHEAD
ANALIZAR CADA TAREA
DEL LOOKAHEAD,
IDENTIFICAR
RESTRICCIONES Y
ASIGNAR RESPONSABLES
RESULTADO: ANALISIS DE
RESTRICCIONES
SE DETERMINA CUALES SON
LAS TAREAS EJECUTABLES,
SE NEGOCIA UTILIZACION DE
RECURSOS COMPARTIDOS,
SE ESTABLECEN
COMPROMISOS DE
EJECUCION
RESULTADO: PROGRAMA
SEMANAL
SE DETERMINA EL
CUMPLIMIENTO, Y LAS
RAZONES QUE NO
PERMITIERON EL 100%
RESULTADO: PPC Y
CAUSAS DE
INCUMPLIMIENTO
LAST PLANNER
• Nivel más alto del sistema de planificación
• Se realiza la planificación por hitos
• Dedicado a articular las actividades así como ver su
duración y secuencia dentro del proyecto completo
• Se analiza todas las actividades de forma muy general
Planificación Maestra
Lookahead de Obra
Lookahead Planning
Análisis de Restricciones
Programación Semanal
Programación Diaria
Programación Diaria
PPC
PPC
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
08/07/06
09/07/06
10/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
14/07/06
15/07/06
16/07/06
17/07/06
18/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
22/07/06
23/07/06
24/07/06
25/07/06
26/07/06
27/07/06
28/07/06
29/07/06
30/07/06
31/07/06
01/08/06
02/08/06
03/08/06
04/08/06
EXCAVACIÓN MASIVA M3 25,000
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 1 M3 4,000 08-07-06
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 2 M3 9,000 08-07-06
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 3 M3 7,000 15-07-06
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 4 M3 3,000 22-07-06
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 5 M3 2,000 29-07-06
CANT.UND
SEMANA 4SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CRONOGRAMA GENERAL
L M M' J V S D
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 08/07/06
09/07/06
10/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
14/07/06
EXCAVACIÓN MASIVA M3 25,000
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 1 M3 2,000 08-07-06
EXCAVACIÓN MASIVA AREA 2 M3 3,000 08-07-06
SEMANA 30
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CANTIDADUND
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
LOOKAHEAD
ACTIVIDAD UND CANT.
FECHA INICIO
PLANEADA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Excavación Masiva m3 100,000
Actividad 2 m3 50,000
Actividad 3 m3 3,000
PLAN SEMANAL
1) PROTEGER EL PLANEAMIENTO
Cronograma
Rev
Fec
Pag
CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO NRO. REGISTRO
1535 PRODUCCIÓN
NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE UBICACIÓN
YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL PAD - YANACOCHA 5
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
08/07/06
09/07/06
10/07/06
11/07/06
12/07/06
13/07/06
14/07/06
15/07/06
16/07/06
17/07/06
18/07/06
19/07/06
20/07/06
21/07/06
22/07/06
23/07/06
24/07/06
25/07/06
26/07/06
27/07/06
28/07/06
29/07/06
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06
COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06
COLOCACIÓN DE PL M2
REGISTRO
GESTION DE PROYECTOS
LOOKAHEAD
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CANT.UND
Restricciones
Look Ahead
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Back log
CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO
1535 PRODUCCIÓN
NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE
YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06
COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06
COLOCACIÓN DE PL M2
REGISTRO
GESTION DE PROY
LOOKAHEA
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CANT.UND
CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO
1535 PRODUCCIÓN
NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE
YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
08/07/06
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06
COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06
COLOCACIÓN DE PL M2
REGISTRO
GESTION DE PROYEC
LOOKAHEAD
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CANT.UND
CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO
1535 PRODUCCIÓN
NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE
YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06
COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06
COLOCACIÓN DE PL M2
REGISTRO
GESTION DE PRO
LOOKAHEA
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CANT.UND
CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO
1535 PRODUCCIÓN
NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE
YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
08/07/06
09/07/06
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06
COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06
COLOCACIÓN DE PL M2
REGISTRO
GESTION DE PROYECTO
LOOKAHEAD
FECHA DE
INICIO
PLANEADA
CANT.UND
Plan Semanal
CODIGO DE PROYECTO
1535
NOMBRE DE PROYECTO
YANACOCHA 05
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
DEL 08/07/2006 AL 04/08/0
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE
RELLENO CON MATERIAL GRANULA
COLOCACIÓN DE SOIL LINER
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA
COLOCACIÓN DE PL
CODIGO DE PROYECTO
1535
NOMBRE DE PROYECTO
YANACOCHA 05
DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
DEL 08/07/2006 AL 04/08/06
AREA 1
EXCAVACIÓN DE TOP SOIL
EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
COLOCACIÓN DE SOIL LINER
COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA
COLOCACIÓN DE PL
Asegurar el Flujo
Áreas de Soporte
Trabajando
Recursos Recursos
2) ASEGURAR EL FLUJO
3) APRENDIZAJE – MEJORA
CONTINUA
34 16-Ago-04 22-Ago-04 68.2% 0 822 0 561
35 23-Ago-04 29-Ago-04 68.2% 0 822 0 561
36 30-Ago-04 5-Sep-04 68.2% 0 822 0 561
37 6-Sep-04 12-Sep-04 68.2% 0 822 0 561
38 13-Sep-04 19-Sep-04 68.2% 0 822 0 561
39 20-Sep-04 26-Sep-04 68.2% 0 822 0 561
40 27-Sep-04 3-Oct-04 68.2% 0 822 0 561
41 4-Oct-04 10-Oct-04 68.2% 0 822 0 561
42 11-Oct-04 17-Oct-04 68.2% 0 822 0 561
43 18-Oct-04 24-Oct-04 68.2% 0 822 0 561
44 25-Oct-04 31-Oct-04 68.2% 0 822 0 561
45 1-Nov-04 7-Nov-04 68.2% 0 822 0 561
46 8-Nov-04 14-Nov-04 68.2% 0 822 0 561
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
INGO INGS CLI EQU
LOG REND REPRO QAQC
Logística, llegada tardía de
pedidos, incumplimiento de
proveedores.
Malos rendimientos en producción - campo
Falta de equipos requeridos o
averías
Control de calidad
Actividades no programadas y necesidad de
ejecutarlas
Cambios de ingeniería del
proyecto GyM
Eventos clímaticos
Cambios o indefiniciones de ingeniería por
Supervisión
PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO
69.1%
64,62%
60.53%
74.47%
62.82%
83.87%
81.07%
62.75%
68.42%
34.48%
76.92%
71.19%
60.42%
74.47%
60.6%
68.7%52.5%
34.5%
65.4%
66.8%
67.7% 67.7% 68.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Semanas
PPC
PPC Semanal PPC Acumulado
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
SEMANAL
CLI
0%
REND
48%
PROG
17%
INGO
12%
38%
QAQC
4%
Recomendaciones al Proceso
LOOKAHEAD
• Debe partir de la Planificación Maestra
• Debe ser hecho por (o al menos con) los ejecutores
• Detallar a un nivel ágil pero que permita luego identificar restricciones
ANALISIS DE RESTRICCIONES
• SE DEBE HACER FORMALMENTE.
• Se deben asignar siempre responsables para el levantamiento de cada
restricción
• Hacer seguimiento
• Debe tomarse acción concreta sobre las restricciones identificadas
Recomendaciones al Proceso
PLAN SEMANAL
• Debe contener tareas que sean ejecutables.
• Debe hacerse siempre. No basta duplicar la 1ra semana del Lookahead.
• Deben incluirse actividades colchón.
• Debe describir tareas mesurables.
ANALISIS DE CONFIABILIDAD
• Siempre analizar las causas de incumplimiento.
• Interpretar el resultado del PPC.
• Tomar acciones sobre las causas identificadas.
• Hacer seguimiento al resultado de dichas acciones.
Ventajas
• Plazos de culminación más cortos
• Disminución en el costo directo debido a una menor
variabilidad
• Reducción del riesgo de imprevistos y retrasos
• Mejora continua

Herramientas Lean Construction

  • 1.
    Herramientas LEAN LEAN CONSTRUCTION-MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD César Guzmán Marquina cguzman@edifica.com.pe
  • 2.
    FLUJO PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO3 PROCESO 4 PROCESO 5 1era etapa. Asegurar que los flujos no paren. FLUJO PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5 2da etapa. Los flujos no paran y son eficientes. FLUJO PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5 3era etapa. Flujos y procesos eficientes.
  • 3.
    Sistema de Producción Efectivo 1 Asegurar que losFlujos no paren 2 Lograr Flujos Eficientes 3 Lograr Procesos Eficientes
  • 4.
    Sistema de Producción Efectivo 1 Asegurar que losFlujos no paren 2 Lograr Flujos Eficientes 3 Lograr Procesos Eficientes Sistema de Producción Efectivo 1 Asegurar que los Flujos no paren 2 Lograr Flujos Eficientes 3 Lograr Procesos Eficientes Manejo de la Variabilidad Last Planner
  • 5.
    Sistema de Producción Efectivo 1 Asegurar que losFlujos no paren 2 Lograr Flujos Eficientes 3 Lograr Procesos Eficientes Sistema de Producción Efectivo 1 Asegurar que los Flujos no paren 2 Lograr Flujos Eficientes 3 Lograr Procesos Eficientes Principios de Física de Producción Tren de Actividades
  • 6.
    Sistema de Producción Efectivo Asegurar que losFlujos no paren Lograr Flujos Eficientes Lograr Procesos Eficientes Sistema de Producción Efectivo Asegurar que los Flujos no paren Lograr Flujos Eficientes Lograr Procesos Eficientes Optimización de Procesos
  • 7.
  • 8.
     Existen muchasformas de mejorar la productividad en un proyecto de construcción, una de las formas más eficientes y económicas es mediante una buena planificación.  Actualmente, el nivel de confiabilidad de la planificación tradicional es muy bajo ya que se basa en conceptos erróneos e información no confiable.  Lean Construction propone diversas herramientas para reducir las pérdidas ocasionadas por la planificación tradicional. Sistema Last Planner “La productividad es efecto de la planificación con fiabilidad”
  • 9.
    Planificación Convencional • Laplanificación es el deseo de la forma en la que se llevará a cabo el proyecto en la realidad • Luego, todo el esfuerzo va al control: tratar de cumplir la planificación • Se ejecuta peor la obra y los costos suben radicalmente: “Ataque Apache” • Ballard (1994): 1/3 de las veces no se cumple lo planificado en el lapso de 1 semana
  • 10.
  • 11.
    Último Planificador • Seseleccionará únicamente actividades que puedan realizarse con éxito • Así, se crea un “escudo” a los factores externos, ejemplos:  Falta de materiales a tiempo  Problemas con proveedores • No asignar tareas que no puedan cumplir • No engañarnos a nosotros mismos
  • 12.
  • 13.
    Protección al plan Información Recursos Talento, Experiencia, Conocimiento, Criterio Programación PLANEAMIENTO LO QUESE HIZOEJECUCIÓN Buscar que lo que se hizo sea igual a lo que se planeó hacer SISTEMA LAST PLANNER
  • 14.
  • 15.
    Enfoque Lean Información Recursos Objetivos del Proyecto PLANEAMIENTO EJECUCIÓNDEL PLAN LO QUE SE HIZO LO QUE SE DEBE HACER SISTEMA LAST PLANNER LO QUE SE COMPROMETE A HACER LO QUE SE PUEDE HACER Se ajusta el deber con el poder ESCUDO
  • 16.
    INICIO: PLANEAMIENTO AMPLIAR DETALLE RESULTADO: LOOKAHEAD ANALIZAR CADA TAREA DELLOOKAHEAD, IDENTIFICAR RESTRICCIONES Y ASIGNAR RESPONSABLES RESULTADO: ANALISIS DE RESTRICCIONES SE DETERMINA CUALES SON LAS TAREAS EJECUTABLES, SE NEGOCIA UTILIZACION DE RECURSOS COMPARTIDOS, SE ESTABLECEN COMPROMISOS DE EJECUCION RESULTADO: PROGRAMA SEMANAL SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO, Y LAS RAZONES QUE NO PERMITIERON EL 100% RESULTADO: PPC Y CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO LAST PLANNER
  • 17.
    • Nivel másalto del sistema de planificación • Se realiza la planificación por hitos • Dedicado a articular las actividades así como ver su duración y secuencia dentro del proyecto completo • Se analiza todas las actividades de forma muy general Planificación Maestra
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
    DESCRIPCION DE ACTIVIDADL M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 08/07/06 09/07/06 10/07/06 11/07/06 12/07/06 13/07/06 14/07/06 15/07/06 16/07/06 17/07/06 18/07/06 19/07/06 20/07/06 21/07/06 22/07/06 23/07/06 24/07/06 25/07/06 26/07/06 27/07/06 28/07/06 29/07/06 30/07/06 31/07/06 01/08/06 02/08/06 03/08/06 04/08/06 EXCAVACIÓN MASIVA M3 25,000 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 1 M3 4,000 08-07-06 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 2 M3 9,000 08-07-06 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 3 M3 7,000 15-07-06 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 4 M3 3,000 22-07-06 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 5 M3 2,000 29-07-06 CANT.UND SEMANA 4SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 FECHA DE INICIO PLANEADA CRONOGRAMA GENERAL L M M' J V S D DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 08/07/06 09/07/06 10/07/06 11/07/06 12/07/06 13/07/06 14/07/06 EXCAVACIÓN MASIVA M3 25,000 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 1 M3 2,000 08-07-06 EXCAVACIÓN MASIVA AREA 2 M3 3,000 08-07-06 SEMANA 30 FECHA DE INICIO PLANEADA CANTIDADUND DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LOOKAHEAD ACTIVIDAD UND CANT. FECHA INICIO PLANEADA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Excavación Masiva m3 100,000 Actividad 2 m3 50,000 Actividad 3 m3 3,000 PLAN SEMANAL 1) PROTEGER EL PLANEAMIENTO
  • 27.
    Cronograma Rev Fec Pag CODIGO DE PROYECTOAREA / DPTO NRO. REGISTRO 1535 PRODUCCIÓN NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE UBICACIÓN YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL PAD - YANACOCHA 5 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 08/07/06 09/07/06 10/07/06 11/07/06 12/07/06 13/07/06 14/07/06 15/07/06 16/07/06 17/07/06 18/07/06 19/07/06 20/07/06 21/07/06 22/07/06 23/07/06 24/07/06 25/07/06 26/07/06 27/07/06 28/07/06 29/07/06 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06 EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06 COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06 COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06 COLOCACIÓN DE PL M2 REGISTRO GESTION DE PROYECTOS LOOKAHEAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 FECHA DE INICIO PLANEADA CANT.UND Restricciones Look Ahead a a a a a a a a a a a a a a a Back log CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO 1535 PRODUCCIÓN NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06 EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06 COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06 COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06 COLOCACIÓN DE PL M2 REGISTRO GESTION DE PROY LOOKAHEA FECHA DE INICIO PLANEADA CANT.UND CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO 1535 PRODUCCIÓN NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 08/07/06 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06 EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06 COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06 COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06 COLOCACIÓN DE PL M2 REGISTRO GESTION DE PROYEC LOOKAHEAD FECHA DE INICIO PLANEADA CANT.UND CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO 1535 PRODUCCIÓN NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06 EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06 COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06 COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06 COLOCACIÓN DE PL M2 REGISTRO GESTION DE PRO LOOKAHEA FECHA DE INICIO PLANEADA CANT.UND CODIGO DE PROYECTO AREA / DPTO 1535 PRODUCCIÓN NOMBRE DE PROYECTO CLIENTE YANACOCHA 05 MINERA YANACOCHA SRL DESCRIPCION DE ACTIVIDAD L M DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 08/07/06 09/07/06 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL M3 10,000 08-07-06 EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE M3 20,000 08-07-06 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR M3 15,000 15-07-06 COLOCACIÓN DE SOIL LINER M2 20,000 22-07-06 COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA M2 10,000 29-07-06 COLOCACIÓN DE PL M2 REGISTRO GESTION DE PROYECTO LOOKAHEAD FECHA DE INICIO PLANEADA CANT.UND Plan Semanal CODIGO DE PROYECTO 1535 NOMBRE DE PROYECTO YANACOCHA 05 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DEL 08/07/2006 AL 04/08/0 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE RELLENO CON MATERIAL GRANULA COLOCACIÓN DE SOIL LINER COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA COLOCACIÓN DE PL CODIGO DE PROYECTO 1535 NOMBRE DE PROYECTO YANACOCHA 05 DESCRIPCION DE ACTIVIDAD DEL 08/07/2006 AL 04/08/06 AREA 1 EXCAVACIÓN DE TOP SOIL EXCAVACIÓN DE UNSUITABLE RELLENO CON MATERIAL GRANULAR COLOCACIÓN DE SOIL LINER COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA COLOCACIÓN DE PL Asegurar el Flujo Áreas de Soporte Trabajando Recursos Recursos 2) ASEGURAR EL FLUJO
  • 28.
    3) APRENDIZAJE –MEJORA CONTINUA 34 16-Ago-04 22-Ago-04 68.2% 0 822 0 561 35 23-Ago-04 29-Ago-04 68.2% 0 822 0 561 36 30-Ago-04 5-Sep-04 68.2% 0 822 0 561 37 6-Sep-04 12-Sep-04 68.2% 0 822 0 561 38 13-Sep-04 19-Sep-04 68.2% 0 822 0 561 39 20-Sep-04 26-Sep-04 68.2% 0 822 0 561 40 27-Sep-04 3-Oct-04 68.2% 0 822 0 561 41 4-Oct-04 10-Oct-04 68.2% 0 822 0 561 42 11-Oct-04 17-Oct-04 68.2% 0 822 0 561 43 18-Oct-04 24-Oct-04 68.2% 0 822 0 561 44 25-Oct-04 31-Oct-04 68.2% 0 822 0 561 45 1-Nov-04 7-Nov-04 68.2% 0 822 0 561 46 8-Nov-04 14-Nov-04 68.2% 0 822 0 561 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO INGO INGS CLI EQU LOG REND REPRO QAQC Logística, llegada tardía de pedidos, incumplimiento de proveedores. Malos rendimientos en producción - campo Falta de equipos requeridos o averías Control de calidad Actividades no programadas y necesidad de ejecutarlas Cambios de ingeniería del proyecto GyM Eventos clímaticos Cambios o indefiniciones de ingeniería por Supervisión PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO 69.1% 64,62% 60.53% 74.47% 62.82% 83.87% 81.07% 62.75% 68.42% 34.48% 76.92% 71.19% 60.42% 74.47% 60.6% 68.7%52.5% 34.5% 65.4% 66.8% 67.7% 67.7% 68.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Semanas PPC PPC Semanal PPC Acumulado CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO SEMANAL CLI 0% REND 48% PROG 17% INGO 12% 38% QAQC 4%
  • 29.
    Recomendaciones al Proceso LOOKAHEAD •Debe partir de la Planificación Maestra • Debe ser hecho por (o al menos con) los ejecutores • Detallar a un nivel ágil pero que permita luego identificar restricciones ANALISIS DE RESTRICCIONES • SE DEBE HACER FORMALMENTE. • Se deben asignar siempre responsables para el levantamiento de cada restricción • Hacer seguimiento • Debe tomarse acción concreta sobre las restricciones identificadas
  • 30.
    Recomendaciones al Proceso PLANSEMANAL • Debe contener tareas que sean ejecutables. • Debe hacerse siempre. No basta duplicar la 1ra semana del Lookahead. • Deben incluirse actividades colchón. • Debe describir tareas mesurables. ANALISIS DE CONFIABILIDAD • Siempre analizar las causas de incumplimiento. • Interpretar el resultado del PPC. • Tomar acciones sobre las causas identificadas. • Hacer seguimiento al resultado de dichas acciones.
  • 31.
    Ventajas • Plazos deculminación más cortos • Disminución en el costo directo debido a una menor variabilidad • Reducción del riesgo de imprevistos y retrasos • Mejora continua