SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 76
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE
HIGIENE PARA PRINCIPALES SALAS DE
PRODUCCIÓN DE PLANTA PIZZA DE PF
MEDIANTE METODOLOGÍATPM
POR MARÍA PAZ CASTILLO MUÑOZ
PROFESOR GUÍA: FELIPE VARAS
UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Lugar de aplicación: PF
Desde 1903
5 plantas más CDT ubicadas en la región.
Sucursales en todo el país.
3.406 colaboradores
Ilustración 1: Marcas de PF
Fuente: Elaboración propia
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
1
Lugar de aplicación: PF
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
2
Fuente: (PF Alimentos, s.f.)
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Lugar de aplicación: PF
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
3
Gerencia
General
Gerencia
Industrial
Jefe Dpto.
Higiene
Industrial
Supervisor de
Higiene
Planta 1
Supervisor de
Higiene
Planta 2
Supervisor de
Higiene
Planta 3
Supervisor de
Higiene
Planta 4
Supervisor de
Higiene
Planta Pizzas
Supervisor de
Higiene CDT
Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por la empresa (PF Alimentos, s.f.)
Descripción de problemática
• No existe asignación definida de recursos y procesos
• Alta variabilidad en los procesos
• Alta tasa de tiempos ociosos (12,5% por turno)
• Riesgos para la salud de los operarios y el medioambiente por uso de químicos
de limpieza
• Baja asistencia laboral y asignación de tareas unitarias incide
negativamente en niveles de producción.
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
4
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Descripción de problemática
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
5
En base a la información recopilada se tiene que se trabajan 7 horas de un turno de 8.
¿Qué ocurre con la hora restante?
¿Afecta al rendimiento de los operarios?
¿Mal uso de los recursos?
¿Cómo asignar la cantidad de personas necesarias?
¿Cómo controlan los procesos?
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Objetivo
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
6
Realizar una PROPUESTA DE MEJORA en el proceso de higiene
para las principales salas de producción de la planta pizza de PF,
mediante un análisis estadístico de procesos y la metodología de
mantenimiento productivo total (TPM), de esta forma estandarizar el
proceso, aumentar la competitividad y disminuir los tiempos de esta
área.
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Objetivos específicos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
7
Diagnosticar
situación actual
Análisis y
control de
procesos
Crear propuesta
de mejora
Evaluar
económica-
mente el
proyecto
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Resultados esperados
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
8
Mejora
continua
Mejorar
competitividad
Uso de
recursos
Reducir
costos
Involucrar
al personal
Informe con propuesta de mejora y
rediseño del proceso de higiene para las
salas principales de la planta de pizza de
PF, mediante herramientas de mejora
continua y análisis estadístico de
procesos.
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Marco Teórico
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Marco Teórico
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
9
Herramientas de
diagnóstico
Levantamiento de
información
Diagrama de Pareto
5 Por Qué
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Marco Teórico
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
10
Herramientas de
evaluación y análisis
Ingeniería de métodos
y tiempos
Control estadístico de
procesos
TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Seleccionar
Registrar
Examinar
Medir
Compilar
Definir
Marco Teórico
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
11
Herramienta de
análisis económico
Flujo de
caja
Indicadores
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Escenario base
Escenario
optimista
Escenario con
modelo de
compensación
Escenario con
inversión en limp.
criogénica
Metodología
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Metodología
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
12
Diagnosticar
proceso de higiene
actual
Estudio de Tiempos y
recursos
Análisis del
proceso de higiene
• Tiempos
• Indicador OLE
• Control de procesos
• Análisis de
correlación
Crear propuesta
de mejora
• Cambios en procesos
al reducir tiempos de
higiene
• Asignación de
recursos
• Revisión de
cumplimiento de
procesos
Evaluar
económicamente
el proyecto
• Analizar si es
conveniente para la
empresa realizar este
proyecto en base a
distintos escenarios
posibles
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Diagnóstico
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Etapas
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
13
Descripción general del proceso de higiene para
salas principales
Tiempos por proceso para cada sala
Aplicación de encuesta a operarios
Aplicación de los 5 Porqués
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Salas consideradas
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
14
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Color Sala
Silos y Dosimetría
Sala harina
sala tomate
Salas blancas
JBT
Envasado
Encajado
Descripción
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
15
Diagrama de Flujo para salas que se
limpian con agua:
- Sala tomate (principal y bodega)
- Sala blanca (principal y pequeña)
- JBT
- Envasado
Inicio
Inspeccionar
visualmente
¿Equipos en
buen estado?
Registrar mal
estado de
equipos
Avisar a
producción
Proteger partes
eléctricas
Barrer
Pre-enjuagar
Espumar
Realizar acción
mecánica
Enjuagar
Secar equipos y
piso
Retirar
protección
eléctrica
Sanitizar
¿Equipo
queda
limpio?
Monitorear
¿Equipo
higienizado?
Entregar equipo
a producción
Fin
no si
si
si
no
no
Fin
Tiempos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
16
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
 Higiene se realiza de forma diaria después de turno de producción
 Turno pre-operacional, nocturno de 8 horas
Actividad Tiempo (min)
Entrada a planta 15
Preparar insumos y EPP 30
Entrada después de colación 20
Total 65
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Silo y
dosimetría
Sala harina Sala tomateSala bodega
tomate
Sala blanca Sala blanca
mmpp
JBT Sala
envasado
Sala
encajado/
embalado
Tiempo de limpieza por sala
Tiempo promedio (h) Desviación
Tiempos ociosos
Pareto
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
17
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
4. ¿Considera que todas las salas tienen la misma
dificultad en limpieza? Si su respuesta es no, nombre la
que considere más compleja de limpiar
7. ¿Cree que los químicos utilizados pueden generar
daño a su salud, ya sea a corto o largo plazo?
3. ¿Conoce todos los procedimientos de higiene para
cada sala de planta Pizza?
5 Porqués
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
18
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
1. ¿Por qué se quiere modificar el
proceso de higiene?
2. ¿Por qué se quiere estandarizar el
proceso de higiene?
3. ¿Por qué se quiere un mayor
control en el proceso de limpieza?
4. ¿Por qué se requiere llevar un
manejo de los costos?
5. ¿Por qué se quiere determinar si los
recursos son utilizados de forma correcta?
Conclusiones de diagnóstico
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
19
Evidencia de
tiempos
ociosos
Falta
asignación de
tiempos por
procesos
Baja
competitividad
Mal uso de
recursos
(tiempos)
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Análisis
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Indicador OLE (Overall Labor Effectiveness)
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
20
Ecuación 1: OLE
𝑂𝐿𝐸 = 94,1% ∗ 86,25% ∗ 96,5% = 78,3%
Fuente: Elaboración propia
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Relación entre variables
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
21
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
12:00:00 AM
12:28:48 AM
12:57:36 AM
1:26:24 AM
1:55:12 AM
2:24:00 AM
2:52:48 AM
Sala bodega tomate
Promedio de tiempo
Desvest de tiempo2
Tipo de formato y tiempo de higiene
Relación entre variables
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
22
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Cantidad de formato y tiempo de higiene
R² = 0.0986
12:00:00 AM
1:12:00 AM
2:24:00 AM
3:36:00 AM
4:48:00 AM
6:00:00 AM
7:12:00 AM
0 2 4 6 8
Tiempo
de
limpieza
Cantidad de formatos
Sala tomate
tomate
Linear (tomate)
R² = 0.0027
0:00
0:28
0:57
1:26
1:55
2:24
0 2 4 6 8
Tiempo
de
pre-enjuague
Cantidad de formatos
Tiempo de pre-enjuague
Tiempo de pre-
enjuague
Linear (Tiempo de
pre-enjuague)
Relación entre variables
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
23
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Cantidad de formato y tiempo de higiene
R² = 0.0027
0:00
0:28
0:57
1:26
1:55
2:24
0 2 4 6 8
Tiempo
de
acción
mecánica
Cantidad de formatos
Acción mecànica
Acción mecànica
Linear (Acción
mecànica)
R² = 0.2006
0:00
0:14
0:28
0:43
0:57
1:12
0 2 4 6 8
Tiempo
de
enjuague
Cantidad de formatos
Tiempo de enjuague tomate
Tiempo de enjuague
Linear (Tiempo de
enjuague)
Relación entre variables
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
24
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Kilogramos producidos y tiempo de higiene
R² = 0.8507
11:31:12 AM
12:00:00 PM
12:28:48 PM
12:57:36 PM
1:26:24 PM
1:55:12 PM
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Tiempo
Kg procesados
Relación en tiempo de higiene y producción (kg) Sala blanca
Promedio de Producción (kg) Linear (Promedio de Producción (kg))
Control de procesos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
25
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Proceso
Límite
inferior
Tiempo
promedio
Límite
superior
Desviación
%
Desviación
Rango
Cubrir pantallas 1:01:19 1:09:12 1:17:05 0:07:53 11% 0:15:46
Pre enjuague 3:23:33 4:20:06 5:16:39 0:56:33 22% 1:53:06
Espumado 0:09:25 0:13:54 0:18:23 0:04:29 32% 0:08:58
Acción mecánica 0:57:55 1:25:30 1:53:05 0:27:35 32% 0:55:10
Enjuague 1:55:07 2:08:30 2:21:53 0:13:23 10% 0:26:45
Desembolsar 0:12:51 0:20:18 0:27:45 0:07:27 37% 0:14:55
Sopleteado 0:13:07 0:23:30 0:33:53 0:10:23 44% 0:20:45
Sanitizar 0:08:49 0:11:00 0:13:11 0:02:11 20% 0:04:23
Pasar paño 0:16:17 0:35:30 0:54:43 0:19:13 54% 0:38:26
Secado piso+
resumideros 0:33:57 0:46:18 0:58:39 0:12:21 27% 0:24:42
Ordenar sala 0:03:13 0:09:30 0:15:47 0:06:17 66% 0:12:33
Preparar insumos y EPP 0:37:09 0:48:54 1:00:39 0:11:45 24% 0:23:29
TOTAL 9:32:43 12:32:12 15:31:41
Tiempos sala blanca principal
Control de procesos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
26
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
12:00:00 AM
1:12:00 AM
2:24:00 AM
3:36:00 AM
4:48:00 AM
6:00:00 AM
7:12:00 AM
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día
10
Pre-enjuague sala blanca
Pre enjuague Promedio LIC LSC
Resumen análisis
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
27
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
El rango de
control no supera
los 30 min
Pre-enjuague,
acción mecánica y
enjuague:
procesos de
mayor duración
Procesos
controlados
Correlación entre
tiempo higiene y
kg producidos en
sala blanca
Propuesta de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Propuestas de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
28
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Pilar Propuesta
Mejoras enfocadas Limpieza criogénica
Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir tiempos ociosos
Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos
Procedimientos operativos estándar
Mantenimiento planificado Mant. Periódico (Hoja de revisión de cumplimiento de tiempos).
Mant. Programado (Trabajo de higiene a climatizadores)
Mantenimiento de calidad Revisión de estado de equipos en base a hoja de control
Prevención del mantenimiento Revisión y control de tiempos ociosos
Mantenimiento áreas de soporte Metodología de 5S a sala de lavado
Educación y entrenamiento Planificación de capacitaciones relacionadas al entorno laboral
Seguridad y medioambiente Registro de accidentes y LUP
Matriz esfuerzo-impacto
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
29
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Esfuerzo
Impacto
1
2
3
4
5
6
7 8 9
10
N° Mejora
1 Limpieza criogénica
2 Rotación de personal, charlas
3 Estandarización de tiempos
4 POE
5 Mantenimiento planificado
6 Mantenimiento de calidad
7 Prevención del mantenimiento
8 Mantenimiento áreas de soporte
9 Educación y entrenamiento
10 Seguridad y medioambiente
Mejoras enfocadas
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
30
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Pilar Propuesta
Mejoras enfocadas Limpieza criogénica
Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir
tiempos ociosos
Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos
Procedimientos operativos estándar
Limpieza criogénica
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
31
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Insumo principal: CO2
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
32
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
 No contamina el agua.
 Temperatura se mantiene a -78°C.
 Al liberarlo se convierte directamente en gas
 No tóxico.
 No inflamable.
 Es inerte
Método de trabajo
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
33
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
• Endurecer materia
orgánica
• Reduce su
elasticidad y
adhesividad
Enfriamiento
• Cambio repentino
de temperatura
Choque
térmico • Energía cinética
permite eliminar
suciedad
Impacto
• Su volumen
aumenta 500 veces
Sublimación
espontánea
Parámetros básicos de operación
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
34
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Presión de trabajo
Velocidad de salida
Volumen de aire comprimido
Cantidad de CO2 sublimado
Partes de un equipo
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
35
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Parámetro Unidad
Profundidad 597 mm
Ancho 446 mm
Alto 931 mm
Peso 39 kg (sin manguera)
Capacidad de llenado de
hielo seco
10 kg
Consumo de hielo seco 5-45 kg/h
Presión de trabajo Min. 1 bar – máx. 10 bar
Consumo de aire
comprimido
1,0 m3/min – 4,5 m3/min (según
presión y boquilla)
Nivel de ruido 60 – 120 dB
Equipo seleccionado
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
36
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Parámetro Unidad
Tamaño de tolva 36,4 kg
Velocidad de alimentación 0 -3,2 kg/min
Dimensiones 109,2 x 50,8 x 116,8 cm
Peso 176,8 kg
Consumo de aire 1,4 – 2,7 m3/min a una presión de 5,5 bar
Presión de chorro 1,4 – 20,7 bar
Tiempos de limpieza
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
37
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Curva de aprendizaje
Año %
0
1 65%
2 70%
3 75%
4 80%
5 85%
6 90%
7 95%
8 100%
9 100%
10 100%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Silo y
dosimetría
Sala harina Sala
tomate
Sala
bodega
tomate
Sala
blanca
Sala
blanca
mmpp
JBT Sala
envasado
Sala
encajado
Horas
de
higiene
Salas
Comparación tiempos de limpieza
Tiempo actual (h) Tiempo limpieza criogénica (h)
Recursos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
38
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tiempo
limp. Crio.
Real 43,3 41,6 40,0 38,4 36,7 35,1 33,4 31,8 31,8 31,8
Operarios
necesarios 5,8 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,2 4,2 4,2
Operarios
reales limp.
crio. 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
Operario
limp. normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total
operarios 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Recursos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
39
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Consumo pellets 35 kg/turno por equipo
Horas de trabajo 20 turnos/mes
Horas de trabajo 12 meses/año
Consumo pellets año por equipo 8.400 kg/año por equipo
Consumo pellets año total 42.000 kg/año
Considerando la inversión en 5 equipos
Mejoras enfocadas
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
40
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Pilar Propuesta
Mejoras enfocadas Limpieza criogénica
Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir
tiempos ociosos
Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos
Procedimientos operativos estándar
Mejora enfocada
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
41
Cumplimiento de
horario
Charlas
Rotación de
operarios por sala
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Mantenimiento autónomo
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
42
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Pilar Propuesta
Mejoras enfocadas Limpieza criogénica
Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir
tiempos ociosos
Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos
Procedimientos operativos estándar
Ejemplo estandarización de tiempos
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
43
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Proceso Tiempo actual Primer cuartil Tiempo estándar Diferencia
Cubrir pantallas 1:09:12 1:00:45 1:04:58 0:04:14
Pre enjuague 4:20:06 3:28:15 3:54:11 0:25:56
Espumado 0:13:54 0:11:15 0:12:34 0:01:20
Acción mecánica 1:25:30 1:00:45 1:13:08 0:12:22
Enjuague 2:08:30 1:58:15 2:03:23 0:05:07
Desembolsar 0:20:18 0:12:45 0:16:32 0:03:46
Sopleteado 0:23:30 0:16:00 0:19:45 0:03:45
Sanitizar 0:11:00 0:09:45 0:10:22 0:00:38
Pasar paño 0:35:30 0:25:45 0:30:38 0:04:53
Secado piso+ resumideros 0:46:18 0:38:45 0:42:31 0:03:47
Ordenar sala 0:09:30 0:03:45 0:06:37 0:02:53
Preparar insumos y EPP 0:48:54 0:42:00 0:45:27 0:03:27
TOTAL 12:32:12 10:08:00 11:20:06 1:12:06
Sala blanca principal
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
44
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Manual de procedimiento
A
A
Estandarización general
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
45
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Distribución de trabajo
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
46
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Indicador OLE
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
47
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Rendimiento actual= 86,25%
Rendimiento nuevo= 92,75%
78.30%
84.20%
50.00%
55.00%
60.00%
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
OLE Actual OLE Nuevo
Variación en indicador
Evaluación económica
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Evaluación de escenarios
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
48
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Escenario VAN TIR PR
Base $54.716.440 51% 4,3
Optimista $70.825.976 89% 1,5
Con modelo de compensación $31.143.185 30% 5,8
Con inversión $-413.970.835
Escenario base
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
49
Indicadores
VAN $ 54.716.440
TIR 51%
PR 4,3
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
MM$
Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6
Remuneraciones $108 $108 $108 $108 $108 $108 $108
Implementos de trabajo $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3
Materiales varios $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 $13,5
Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6
N° operarios 15 14 13 12 12 12 12
Remuneraciones $108 $100,8 $93,6 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4
Implementos de trabajo $3 $2,8 $2,6 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4
Materiales varios $13,6 $12,7 $11,8 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9
Año 0 1 2 3 4 5 6
Ahorro remuneraciones $0 $7,2 $14,4 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6
Ahorro implementos de trabajo $0 $0,2 $0,4 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6
Ahorro materiales varios $0 $0,9 $1,8 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7
Costos $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2
Depreciaciòn
Utilidad $-14,2 $-5,9 $2,4 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7
Impuesto $3,8 $1,6 $-0,6 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9
Utilidad despuès de impuesto $-10,4 $-4,3 $1,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8
Depreciaciòn $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Valor de desecho económico $81,2
Flujo neto $-10,4 $-4,3 $1,8 $7,8 $7,8 $7,8 $89,0
Valor actual $-10,4 $-3,9 $1,5 $5,9 $5,4 $4,9 $51,3
Valor actual acumulado $-10,4 $-14,3 $-12,8 $-6,9 $-1,5 $3,4 $54,7
Flujo de caja base incremental
Escenario optimista
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
50
Indicadores
VAN $ 70.825.976
TIR 89%
PR 1,5
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
MM$
Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6
Remuneraciones $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0
Implementos de trabajo $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0
Materiales varios $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6
Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6
N° operarios 15 12 12 12 12 12 12
Remuneraciones $108,0 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4
Implementos de trabajo $3,0 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4
Materiales varios $13,6 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9
Año 0 1 2 3 4 5 6
Ahorro remuneraciones $0,0 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6
Ahorro implementos de trabajo $0,0 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6
Ahorro materiales varios $0,0 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7
Costos $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2
Depreciaciòn
Utilidad $-14,2 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7
Impuesto $3,8 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9
Utilidad despuès de impuesto $-10,4 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8
Depreciaciòn $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0
Valor de desecho económico $81,2
Flujo neto $-10,4 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $89,0
Valor actual $-10,4 $7,1 $6,5 $5,9 $5,4 $4,9 $51,3
Valor actual acumulado $-10,4 $-3,2 $3,3 $9,2 $14,6 $19,6 $70,8
Flujo de caja optimista incremental
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
51
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
Escenario con modelo de compensación
MM$
Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remuneraciones $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0
Implementos de trabajo $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0
Materiales varios $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6
Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N° operarios 15 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12
Remuneraciones $108,0 $100,8 $93,6 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4
Implementos de trabajo $3,0 $2,8 $2,6 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4
Materiales varios $13,6 $12,7 $11,8 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ahorro remuneraciones $0,0 $7,2 $14,4 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6
Ahorro implementos de trabajo $0,0 $0,2 $0,4 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6
Ahorro materiales varios $0,0 $0,9 $1,8 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7
Costos de bonificación $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7
Costos $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2
Utilidad $-14,2 $-5,9 $2,4 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0
Impuesto $3,8 $1,6 $-0,6 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9
Utilidad despuès de impuesto $-10,4 $-4,3 $1,8 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1
Valor de desecho económico $52,9
Flujo neto $-10,4 $-4,3 $1,8 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $58,0
Valor actual $-10,4 $-3,9 $1,5 $3,9 $3,5 $3,2 $2,9 $2,7 $2,4 $2,2 $23,1
Valor actual acumulado $-10,4 $-14,3 $-12,8 $-9,0 $-5,5 $-2,2 $0,7 $3,4 $5,8 $8,0 $31,1
Flujo de caja con modelo de compensación incremental
Análisis de sensibilidad
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
52
% Ahorro para bono Costo en bono VAN TIR PR
5% $ -1.246.170 $46.858.689 36% 4,6
10% $ -2.492.339 $39.000.937 33% 5,1
15% $ -3.738.509 $31.143.185 30% 5,8
20% $ -4.984.679 $23.285.433 26% 6,8
25% $ -6.230.849 $15.427.682 22% 8,6
30% $ -7.477.018 $7.569.930 16% 9,3
35% $ -8.723.188 $-287.822 9% 10,0
40% $ -9.969.358 $-8.145.574 -3% 13,3
($20,000,000)
($10,000,000)
$0
$10,000,000
$20,000,000
$30,000,000
$40,000,000
$50,000,000
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
VAN
% Ahorro en bono
VAN
Indicadores
VAN $31.143.185
TIR 30%
PR 5,8
Escenario con inversión
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
53
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
MM$
Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remuneraciones $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0
Implementos de trabajo $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0
Materiales varios $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6
Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N° operarios 15 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Remuneraciones $108,0 $57,6 $57,6 $57,6 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4
Implementos de trabajo $3,0 $1,6 $1,6 $1,6 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4
Materiales varios $13,6 $7,2 $7,2 $7,2 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ahorro remuneraciones $0,0 $50,4 $50,4 $50,4 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6
Ahorro implementos de trabajo $0,0 $1,4 $1,4 $1,4 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6
Ahorro materiales varios $0,0 $6,3 $6,3 $6,3 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2
Total ahorros $0,0 $58,2 $58,2 $58,2 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ahorro $0,0 $58,2 $58,2 $58,2 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5
Costos insumos $-141,8 $-136,5 $-131,3 $-126,0 $-120,8 $-115,5 $-110,3 $-105,0 $-105,0 $-105,0
Depreciación $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5
UAI $0,0 $-86,1 $-80,8 $-75,6 $-62,0 $-56,8 $-51,5 $-46,3 $-41,0 $-41,0 $-41,0
Impuesto $0,0 $23,2 $21,8 $20,4 $16,8 $15,3 $13,9 $12,5 $11,1 $11,1 $11,1
UDI $0,0 $-62,8 $-59,0 $-55,2 $-45,3 $-41,5 $-37,6 $-33,8 $-30,0 $-30,0 $-30,0
Inversión en equipos $-25,0
Inversión en implementación $-1,0
Depreciación $0,0 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5
Valor de desecho económico $-298,3
Flujo neto $-26,0 $-60,3 $-56,5 $-52,7 $-42,8 $-39,0 $-35,1 $-31,3 $-27,5 $-27,5 $-325,8
Valor actual $-26,0 $-55,0 $-47,0 $-40,0 $-29,6 $-24,6 $-20,2 $-16,4 $-13,2 $-12,0 $-129,9
Valor actual neto $-26,0 $-81,0 $-128,1 $-168,1 $-197,7 $-222,3 $-242,5 $-258,9 $-272,1 $-284,1 $-414,0
Flujo de caja con inversión
Análisis de sensibilidad
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
54
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
-$1,200,000,000
-$1,000,000,000
-$800,000,000
-$600,000,000
-$400,000,000
-$200,000,000
$0
$200,000,000
$0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000
VAN
Precio kg de pellet
VAN respecto precio de pellets
Análisis de sensibilidad
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
55
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
-$2,000,000
$0
$2,000,000
$4,000,000
$6,000,000
$8,000,000
$10,000,000
$12,000,000
$3.0 $3.5 $4.0 $4.5 $5.0 $5.5 $6.0 $6.5
VAN
Precio unitario equipos
VAN respecto precio de equipos
Conclusiones
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
56
Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados
Marco
teórico
Metodología Diagnóstico Análisis
Propuesta de
mejora
Evaluación
económica
Conclusiones
• Con la estandarización de procesos OLE aumenta de 78,3% a 84,2%
• Alta tasa de tiempos ociosos se reduce a 7,3%
• Evaluación de limpieza criogénica es una solución factible técnica, pero no
económica actualmente
• Mejoras enfocadas en rotación permite involucrar al personal de forma íntegra
en el departamento.
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE
HIGIENE PARA PRINCIPALES SALAS DE
PRODUCCIÓN DE PLANTA PIZZA DE PF
MEDIANTE METODOLOGÍATPM
POR MARÍA PAZ CASTILLO MUÑOZ
PROFESOR GUÍA: FELIPE VARAS
UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
57
Anexos
Anexos
Matriz multicriterio para selección de equipos
Criterio
Tamaño
tolva
Velocidad
alimentación
Dimensión
Consumo de
aire
Presión de
chorro
Total Ponderación
Tamaño
tolva
- 6 8 6 5 25 25,0%
Velocidad
alimentación
4 - 8 7 4 23 23,0%
Dimensión 2 2 - 4 3 11 11,0%
Consumo de
aire
4 3 6 - 4 17 17,0%
Presión de
chorro
5 6 7 6
-
24 24,0%
Total 100 100,0%
58
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Equipo seleccionado
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
59
Equipo
Aero
40FP
Aero
80FP
Aero C100 I3 MicroClean SDI Select Xcel 6 Elite 20 Xtrem 40 Ponderación
Tamaño tolva 2,8 5,6 7,0 1,4 4,2 0,9 3,1 6,2 25%
Velocidad
alimentación 4,4 7,0 7,0 1,1 5,9 1,5 3,7 3,7 23%
Dimensión 1,8 1,3 2,5 7,0 1,8 3,7 2,4 2,0 11%
Consumo de aire 2,0 1,9 4,3 1,0 4,3 2,6 7,0 7,0 17%
Presión de
chorro 5,8 7,0 3,3 3,3 5,8 3,4 5,4 5,4 24%
Total 3,6 5,2 5,1 2,3 4,7 2,2 4,4 5,1
Anexos
Anexos
Sala
Tiempo
actual (h)
Tiempo limpieza
criogénica (h)
Silo y dosimetría 3,0 3,0
Sala harina 17,0 8,5
Sala tomate 5,5 2,75
Sala bodega tomate 3,0 1,5
Sala blanca 13,0 6,5
Sala blanca mmpp 5,5 2,75
JBT 8,1 4,05
Sala envasado 13,5 6,75
Sala encajado 3,5 3,5
Total 72,1 39,3
Curva de aprendizaje
Año %
0
1 65%
2 70%
3 75%
4 80%
5 85%
6 90%
7 95%
8 100%
9 100%
10 100%
Consumo pellets 35 kg/turno por equipo
Horas de trabajo 20 turnos/mes
Horas de trabajo 12 meses/año
Consumo pellets año por equipo 8.400 kg/año por equipo
Consumo pellets año total 42.000 kg/año
Curva de aprendizaje Tiempos de limpieza
Consumo anual de pellets
60
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
61
Paso Especificación/
Referencia
Razón Responsabilidad Capacitación específica
1. Uso de EPP Uso correcto de protecciones Prevenir accidentes Operario Seguridad laboral
2. Prepara insumos a utilizar Contar con las herramientas
necesarias
Disminuir tiempos
innecesarios
Operario
3. Limpiar todo el equipo No hay residuos higienizar línea de
producción
Operario Instructivos de higiene
4. Limpiar instalación (piso, paredes,
zócalos)
No hay manchas ni elementos
extraños
Higienizar sala Operario
5. Verificar que no existan rises y riles Sala limpia y seca Prevenir paros en
producción
Operario
6. Retirar insumos Ordenar sala Operario
7. Revisar sala en monitoreo Porcentaje de higienización
mayor a 90%
Cumplir con estándar
de higiene
Líder de producción Procedimientos higiénicos
correctos
Tabla 36: POE para higienizar salas en humedad
Anexos
Propuesta de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
62
Mantenimiento
planificado
Periódico
Programado
Anexos
Propuesta de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
63
Mantenimiento de calidad
Anexos
Propuesta de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
64
Prevención del mantenimiento
Mantenimiento área de soporte
Anexos
Propuesta de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
65
Ilustración 16: Sala de lavado ubicación de químicos Ilustración 17: Sala de lavado, equipos de sanitizado Ilustración 19: Sala de lavado, insumos pequeños
Anexos
Propuesta de mejora
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
66
Educación y entrenamiento Seguridad y medioambiente
Anexos
Anexos
Anexo 7: Encuesta
67
1. ¿Cree que la empresa tiene cultura en cuanto a limpieza e higiene?
2. ¿Conoce el procedimiento estándar de limpieza?
3. ¿Conoce todos los procedimientos de higiene para cada sala de planta Pizza?
4. ¿Considera que todas las salas tienen la misma dificultad en limpieza? Si su respuesta es no, nombre la que considere
más compleja de limpiar
5. ¿Las herramientas de limpieza son adecuadas para lavar/limpiar equipos? ¿la cantidad es suficiente?
6. ¿Los implementos de seguridad (EPP) entregados son los adecuados?
7. ¿Cree que los químicos utilizados pueden generar daño a su salud, ya sea a corto o largo plazo?
8. ¿Cree que el tiempo para cada proceso (enjuague, acción mecánica, espumado, etc.) es el adecuado?
9. ¿Cree que la capacitación en cuanto al funcionamiento y cuidado de los equipos es la adecuada?
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Anexos
Anexo 8:
Tamaño
de
muestra
68
Ecuación 2: Cálculo de factor para determinar tamaño de muestra
𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
𝑥 =
𝑥
𝑛
𝑅
𝑥
Fuente: (Ing industrial online, s.f.)
Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
Anexo 9: Cálculo de factor

Más contenido relacionado

Similar a Defensa-pashi.pptx

12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM
12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM
12 Pasos para la implementación de la metodología de TPMqinggon
 
Gestión de inocuidad alimentaria
Gestión de inocuidad alimentariaGestión de inocuidad alimentaria
Gestión de inocuidad alimentariaKatia Rosas
 
Manual de control de calidad de alimentos- Fao
Manual de control de calidad de alimentos-  FaoManual de control de calidad de alimentos-  Fao
Manual de control de calidad de alimentos- FaoRoxana Fernández
 
Como realizar un estudio tecnico
Como realizar un estudio tecnicoComo realizar un estudio tecnico
Como realizar un estudio tecnicomichael1220
 
Clase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdf
Clase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdfClase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdf
Clase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdfAndrsCastro58
 
Introducción validación en GMP Farmacéuticas
Introducción validación en GMP FarmacéuticasIntroducción validación en GMP Farmacéuticas
Introducción validación en GMP Farmacéuticaseauran
 
Analisis de procesos tops pizza
Analisis de procesos tops pizzaAnalisis de procesos tops pizza
Analisis de procesos tops pizzaMelisa Chavez
 
Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...
Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...
Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...Francisco Calderón Pozo
 
Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...
Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...
Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...Jornadas Lean Healthcare
 
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccionPatricia Juares
 

Similar a Defensa-pashi.pptx (20)

12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM
12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM
12 Pasos para la implementación de la metodología de TPM
 
Cisnerosa2005
Cisnerosa2005Cisnerosa2005
Cisnerosa2005
 
Gestión de inocuidad alimentaria
Gestión de inocuidad alimentariaGestión de inocuidad alimentaria
Gestión de inocuidad alimentaria
 
Sistema de gestion de calidad restaurante
Sistema de gestion de calidad restauranteSistema de gestion de calidad restaurante
Sistema de gestion de calidad restaurante
 
Propuesta de Mejora
Propuesta de MejoraPropuesta de Mejora
Propuesta de Mejora
 
5 s
5 s5 s
5 s
 
Calidaddel Np Dv[1].15para Visionv.7 2007
Calidaddel Np Dv[1].15para Visionv.7 2007Calidaddel Np Dv[1].15para Visionv.7 2007
Calidaddel Np Dv[1].15para Visionv.7 2007
 
Manual de control de calidad de alimentos- Fao
Manual de control de calidad de alimentos-  FaoManual de control de calidad de alimentos-  Fao
Manual de control de calidad de alimentos- Fao
 
Trabajo grupal queen mary hospital
Trabajo grupal queen mary hospital Trabajo grupal queen mary hospital
Trabajo grupal queen mary hospital
 
Como realizar un estudio tecnico
Como realizar un estudio tecnicoComo realizar un estudio tecnico
Como realizar un estudio tecnico
 
Clase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdf
Clase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdfClase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdf
Clase de Administración de la Calidad II del 11.06.22.pdf
 
Tesis de hortofrutas
Tesis de hortofrutasTesis de hortofrutas
Tesis de hortofrutas
 
Introducción validación en GMP Farmacéuticas
Introducción validación en GMP FarmacéuticasIntroducción validación en GMP Farmacéuticas
Introducción validación en GMP Farmacéuticas
 
Analisis de procesos tops pizza
Analisis de procesos tops pizzaAnalisis de procesos tops pizza
Analisis de procesos tops pizza
 
TESIS-EXPO123.pptx
TESIS-EXPO123.pptxTESIS-EXPO123.pptx
TESIS-EXPO123.pptx
 
Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...
Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...
Análisis, diseño e implementación de un proyecto de optimización en la reutil...
 
547_MANOFACTUA ESBELTA.docx.pdf
547_MANOFACTUA ESBELTA.docx.pdf547_MANOFACTUA ESBELTA.docx.pdf
547_MANOFACTUA ESBELTA.docx.pdf
 
TALLER BPM 1.docx
TALLER BPM 1.docxTALLER BPM 1.docx
TALLER BPM 1.docx
 
Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...
Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...
Metodología Lean para la mejora continua de un Servicio de Electromedicina po...
 
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
228649109 sustentacion-proyecto-gestion-de-produccion
 

Último

CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALESCAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALESJHONJAIROVENTURASAUC
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxjhorbycoralsanchez
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processbarom
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientoscuentaparainvestigac
 
TRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdf
TRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdfTRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdf
TRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdfVladimirWashingtonOl
 
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdfGustavoAdolfoDiaz3
 
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbTema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbantoniolfdez2006
 
Matrices Matemáticos universitario pptx
Matrices  Matemáticos universitario pptxMatrices  Matemáticos universitario pptx
Matrices Matemáticos universitario pptxNancyJulcasumaran
 
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)samuelsan933
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónQualityAdviceService
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdfSantiagoRodriguez598818
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTElisaLen4
 
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasentropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasDerlyValeriaRodrigue
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheElisaLen4
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptNombre Apellidos
 
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdfGUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdfWILLIAMSTAYPELLOCCLL1
 
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptxPresentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptxwilliam801689
 
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...WeslinDarguinHernand
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cerealescarlosjuliogermanari1
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOeldermishti
 

Último (20)

CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALESCAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CAPACITACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
 
TRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdf
TRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdfTRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdf
TRABAJO N°2 GERENCIA DE PROYECTOS (4).pdf
 
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
3.6.2 Lab - Implement VLANs and Trunking - ILM.pdf
 
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbTema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 
Matrices Matemáticos universitario pptx
Matrices  Matemáticos universitario pptxMatrices  Matemáticos universitario pptx
Matrices Matemáticos universitario pptx
 
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
S3-OXIDOS-HIDROXIDOS-CARBONATOS (mineralogia)
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
 
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHTAPORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
APORTES A LA ARQUITECTURA DE WALTER GROPIUS Y FRANK LLOYD WRIGHT
 
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasentropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdfGUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
GUIA DE SEGURIDAD PARA VENTILACION DE MINAS-POSITIVA.pdf
 
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptxPresentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
Presentación Instrumentos de Medicion Electricos.pptx
 
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 

Defensa-pashi.pptx

  • 1. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE HIGIENE PARA PRINCIPALES SALAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PIZZA DE PF MEDIANTE METODOLOGÍATPM POR MARÍA PAZ CASTILLO MUÑOZ PROFESOR GUÍA: FELIPE VARAS UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
  • 2. Lugar de aplicación: PF Desde 1903 5 plantas más CDT ubicadas en la región. Sucursales en todo el país. 3.406 colaboradores Ilustración 1: Marcas de PF Fuente: Elaboración propia Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 1
  • 3. Lugar de aplicación: PF Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 2 Fuente: (PF Alimentos, s.f.) Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 4. Lugar de aplicación: PF Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 3 Gerencia General Gerencia Industrial Jefe Dpto. Higiene Industrial Supervisor de Higiene Planta 1 Supervisor de Higiene Planta 2 Supervisor de Higiene Planta 3 Supervisor de Higiene Planta 4 Supervisor de Higiene Planta Pizzas Supervisor de Higiene CDT Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por la empresa (PF Alimentos, s.f.)
  • 5. Descripción de problemática • No existe asignación definida de recursos y procesos • Alta variabilidad en los procesos • Alta tasa de tiempos ociosos (12,5% por turno) • Riesgos para la salud de los operarios y el medioambiente por uso de químicos de limpieza • Baja asistencia laboral y asignación de tareas unitarias incide negativamente en niveles de producción. Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 4 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 6. Descripción de problemática Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 5 En base a la información recopilada se tiene que se trabajan 7 horas de un turno de 8. ¿Qué ocurre con la hora restante? ¿Afecta al rendimiento de los operarios? ¿Mal uso de los recursos? ¿Cómo asignar la cantidad de personas necesarias? ¿Cómo controlan los procesos? Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 7. Objetivo Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 6 Realizar una PROPUESTA DE MEJORA en el proceso de higiene para las principales salas de producción de la planta pizza de PF, mediante un análisis estadístico de procesos y la metodología de mantenimiento productivo total (TPM), de esta forma estandarizar el proceso, aumentar la competitividad y disminuir los tiempos de esta área. Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 8. Objetivos específicos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 7 Diagnosticar situación actual Análisis y control de procesos Crear propuesta de mejora Evaluar económica- mente el proyecto Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 9. Resultados esperados Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 8 Mejora continua Mejorar competitividad Uso de recursos Reducir costos Involucrar al personal Informe con propuesta de mejora y rediseño del proceso de higiene para las salas principales de la planta de pizza de PF, mediante herramientas de mejora continua y análisis estadístico de procesos. Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 10. Marco Teórico Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 11. Marco Teórico Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 9 Herramientas de diagnóstico Levantamiento de información Diagrama de Pareto 5 Por Qué Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 12. Marco Teórico Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 10 Herramientas de evaluación y análisis Ingeniería de métodos y tiempos Control estadístico de procesos TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Seleccionar Registrar Examinar Medir Compilar Definir
  • 13. Marco Teórico Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 11 Herramienta de análisis económico Flujo de caja Indicadores Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Escenario base Escenario optimista Escenario con modelo de compensación Escenario con inversión en limp. criogénica
  • 14. Metodología Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 15. Metodología Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 12 Diagnosticar proceso de higiene actual Estudio de Tiempos y recursos Análisis del proceso de higiene • Tiempos • Indicador OLE • Control de procesos • Análisis de correlación Crear propuesta de mejora • Cambios en procesos al reducir tiempos de higiene • Asignación de recursos • Revisión de cumplimiento de procesos Evaluar económicamente el proyecto • Analizar si es conveniente para la empresa realizar este proyecto en base a distintos escenarios posibles Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 16. Diagnóstico Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 17. Etapas Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 13 Descripción general del proceso de higiene para salas principales Tiempos por proceso para cada sala Aplicación de encuesta a operarios Aplicación de los 5 Porqués Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 18. Salas consideradas Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 14 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Color Sala Silos y Dosimetría Sala harina sala tomate Salas blancas JBT Envasado Encajado
  • 19. Descripción Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 15 Diagrama de Flujo para salas que se limpian con agua: - Sala tomate (principal y bodega) - Sala blanca (principal y pequeña) - JBT - Envasado Inicio Inspeccionar visualmente ¿Equipos en buen estado? Registrar mal estado de equipos Avisar a producción Proteger partes eléctricas Barrer Pre-enjuagar Espumar Realizar acción mecánica Enjuagar Secar equipos y piso Retirar protección eléctrica Sanitizar ¿Equipo queda limpio? Monitorear ¿Equipo higienizado? Entregar equipo a producción Fin no si si si no no Fin
  • 20. Tiempos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 16 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones  Higiene se realiza de forma diaria después de turno de producción  Turno pre-operacional, nocturno de 8 horas Actividad Tiempo (min) Entrada a planta 15 Preparar insumos y EPP 30 Entrada después de colación 20 Total 65 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 Silo y dosimetría Sala harina Sala tomateSala bodega tomate Sala blanca Sala blanca mmpp JBT Sala envasado Sala encajado/ embalado Tiempo de limpieza por sala Tiempo promedio (h) Desviación Tiempos ociosos
  • 21. Pareto Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 17 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones 4. ¿Considera que todas las salas tienen la misma dificultad en limpieza? Si su respuesta es no, nombre la que considere más compleja de limpiar 7. ¿Cree que los químicos utilizados pueden generar daño a su salud, ya sea a corto o largo plazo? 3. ¿Conoce todos los procedimientos de higiene para cada sala de planta Pizza?
  • 22. 5 Porqués Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 18 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones 1. ¿Por qué se quiere modificar el proceso de higiene? 2. ¿Por qué se quiere estandarizar el proceso de higiene? 3. ¿Por qué se quiere un mayor control en el proceso de limpieza? 4. ¿Por qué se requiere llevar un manejo de los costos? 5. ¿Por qué se quiere determinar si los recursos son utilizados de forma correcta?
  • 23. Conclusiones de diagnóstico Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 19 Evidencia de tiempos ociosos Falta asignación de tiempos por procesos Baja competitividad Mal uso de recursos (tiempos) Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 24. Análisis Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 25. Indicador OLE (Overall Labor Effectiveness) Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 20 Ecuación 1: OLE 𝑂𝐿𝐸 = 94,1% ∗ 86,25% ∗ 96,5% = 78,3% Fuente: Elaboración propia Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 26. Relación entre variables Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 21 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones 12:00:00 AM 12:28:48 AM 12:57:36 AM 1:26:24 AM 1:55:12 AM 2:24:00 AM 2:52:48 AM Sala bodega tomate Promedio de tiempo Desvest de tiempo2 Tipo de formato y tiempo de higiene
  • 27. Relación entre variables Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 22 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Cantidad de formato y tiempo de higiene R² = 0.0986 12:00:00 AM 1:12:00 AM 2:24:00 AM 3:36:00 AM 4:48:00 AM 6:00:00 AM 7:12:00 AM 0 2 4 6 8 Tiempo de limpieza Cantidad de formatos Sala tomate tomate Linear (tomate) R² = 0.0027 0:00 0:28 0:57 1:26 1:55 2:24 0 2 4 6 8 Tiempo de pre-enjuague Cantidad de formatos Tiempo de pre-enjuague Tiempo de pre- enjuague Linear (Tiempo de pre-enjuague)
  • 28. Relación entre variables Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 23 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Cantidad de formato y tiempo de higiene R² = 0.0027 0:00 0:28 0:57 1:26 1:55 2:24 0 2 4 6 8 Tiempo de acción mecánica Cantidad de formatos Acción mecànica Acción mecànica Linear (Acción mecànica) R² = 0.2006 0:00 0:14 0:28 0:43 0:57 1:12 0 2 4 6 8 Tiempo de enjuague Cantidad de formatos Tiempo de enjuague tomate Tiempo de enjuague Linear (Tiempo de enjuague)
  • 29. Relación entre variables Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 24 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Kilogramos producidos y tiempo de higiene R² = 0.8507 11:31:12 AM 12:00:00 PM 12:28:48 PM 12:57:36 PM 1:26:24 PM 1:55:12 PM 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Tiempo Kg procesados Relación en tiempo de higiene y producción (kg) Sala blanca Promedio de Producción (kg) Linear (Promedio de Producción (kg))
  • 30. Control de procesos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 25 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Proceso Límite inferior Tiempo promedio Límite superior Desviación % Desviación Rango Cubrir pantallas 1:01:19 1:09:12 1:17:05 0:07:53 11% 0:15:46 Pre enjuague 3:23:33 4:20:06 5:16:39 0:56:33 22% 1:53:06 Espumado 0:09:25 0:13:54 0:18:23 0:04:29 32% 0:08:58 Acción mecánica 0:57:55 1:25:30 1:53:05 0:27:35 32% 0:55:10 Enjuague 1:55:07 2:08:30 2:21:53 0:13:23 10% 0:26:45 Desembolsar 0:12:51 0:20:18 0:27:45 0:07:27 37% 0:14:55 Sopleteado 0:13:07 0:23:30 0:33:53 0:10:23 44% 0:20:45 Sanitizar 0:08:49 0:11:00 0:13:11 0:02:11 20% 0:04:23 Pasar paño 0:16:17 0:35:30 0:54:43 0:19:13 54% 0:38:26 Secado piso+ resumideros 0:33:57 0:46:18 0:58:39 0:12:21 27% 0:24:42 Ordenar sala 0:03:13 0:09:30 0:15:47 0:06:17 66% 0:12:33 Preparar insumos y EPP 0:37:09 0:48:54 1:00:39 0:11:45 24% 0:23:29 TOTAL 9:32:43 12:32:12 15:31:41 Tiempos sala blanca principal
  • 31. Control de procesos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 26 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones 12:00:00 AM 1:12:00 AM 2:24:00 AM 3:36:00 AM 4:48:00 AM 6:00:00 AM 7:12:00 AM Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Pre-enjuague sala blanca Pre enjuague Promedio LIC LSC
  • 32. Resumen análisis Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 27 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones El rango de control no supera los 30 min Pre-enjuague, acción mecánica y enjuague: procesos de mayor duración Procesos controlados Correlación entre tiempo higiene y kg producidos en sala blanca
  • 33. Propuesta de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 34. Propuestas de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 28 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Pilar Propuesta Mejoras enfocadas Limpieza criogénica Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir tiempos ociosos Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos Procedimientos operativos estándar Mantenimiento planificado Mant. Periódico (Hoja de revisión de cumplimiento de tiempos). Mant. Programado (Trabajo de higiene a climatizadores) Mantenimiento de calidad Revisión de estado de equipos en base a hoja de control Prevención del mantenimiento Revisión y control de tiempos ociosos Mantenimiento áreas de soporte Metodología de 5S a sala de lavado Educación y entrenamiento Planificación de capacitaciones relacionadas al entorno laboral Seguridad y medioambiente Registro de accidentes y LUP
  • 35. Matriz esfuerzo-impacto Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 29 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Esfuerzo Impacto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° Mejora 1 Limpieza criogénica 2 Rotación de personal, charlas 3 Estandarización de tiempos 4 POE 5 Mantenimiento planificado 6 Mantenimiento de calidad 7 Prevención del mantenimiento 8 Mantenimiento áreas de soporte 9 Educación y entrenamiento 10 Seguridad y medioambiente
  • 36. Mejoras enfocadas Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 30 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Pilar Propuesta Mejoras enfocadas Limpieza criogénica Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir tiempos ociosos Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos Procedimientos operativos estándar
  • 37. Limpieza criogénica Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 31 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 38. Insumo principal: CO2 Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 32 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones  No contamina el agua.  Temperatura se mantiene a -78°C.  Al liberarlo se convierte directamente en gas  No tóxico.  No inflamable.  Es inerte
  • 39. Método de trabajo Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 33 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones • Endurecer materia orgánica • Reduce su elasticidad y adhesividad Enfriamiento • Cambio repentino de temperatura Choque térmico • Energía cinética permite eliminar suciedad Impacto • Su volumen aumenta 500 veces Sublimación espontánea
  • 40. Parámetros básicos de operación Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 34 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Presión de trabajo Velocidad de salida Volumen de aire comprimido Cantidad de CO2 sublimado
  • 41. Partes de un equipo Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 35 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Parámetro Unidad Profundidad 597 mm Ancho 446 mm Alto 931 mm Peso 39 kg (sin manguera) Capacidad de llenado de hielo seco 10 kg Consumo de hielo seco 5-45 kg/h Presión de trabajo Min. 1 bar – máx. 10 bar Consumo de aire comprimido 1,0 m3/min – 4,5 m3/min (según presión y boquilla) Nivel de ruido 60 – 120 dB
  • 42. Equipo seleccionado Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 36 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Parámetro Unidad Tamaño de tolva 36,4 kg Velocidad de alimentación 0 -3,2 kg/min Dimensiones 109,2 x 50,8 x 116,8 cm Peso 176,8 kg Consumo de aire 1,4 – 2,7 m3/min a una presión de 5,5 bar Presión de chorro 1,4 – 20,7 bar
  • 43. Tiempos de limpieza Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 37 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Curva de aprendizaje Año % 0 1 65% 2 70% 3 75% 4 80% 5 85% 6 90% 7 95% 8 100% 9 100% 10 100% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Silo y dosimetría Sala harina Sala tomate Sala bodega tomate Sala blanca Sala blanca mmpp JBT Sala envasado Sala encajado Horas de higiene Salas Comparación tiempos de limpieza Tiempo actual (h) Tiempo limpieza criogénica (h)
  • 44. Recursos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 38 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiempo limp. Crio. Real 43,3 41,6 40,0 38,4 36,7 35,1 33,4 31,8 31,8 31,8 Operarios necesarios 5,8 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,5 4,2 4,2 4,2 Operarios reales limp. crio. 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 Operario limp. normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total operarios 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
  • 45. Recursos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 39 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Consumo pellets 35 kg/turno por equipo Horas de trabajo 20 turnos/mes Horas de trabajo 12 meses/año Consumo pellets año por equipo 8.400 kg/año por equipo Consumo pellets año total 42.000 kg/año Considerando la inversión en 5 equipos
  • 46. Mejoras enfocadas Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 40 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Pilar Propuesta Mejoras enfocadas Limpieza criogénica Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir tiempos ociosos Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos Procedimientos operativos estándar
  • 47. Mejora enfocada Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 41 Cumplimiento de horario Charlas Rotación de operarios por sala Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 48. Mantenimiento autónomo Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 42 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Pilar Propuesta Mejoras enfocadas Limpieza criogénica Rotación de operadores en salas, capacitaciones relacionadas al tiempo de trabajo. Enfoque en disminuir tiempos ociosos Mantenimiento autónomo Propuesta de estandarización de tiempos Procedimientos operativos estándar
  • 49. Ejemplo estandarización de tiempos Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 43 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Proceso Tiempo actual Primer cuartil Tiempo estándar Diferencia Cubrir pantallas 1:09:12 1:00:45 1:04:58 0:04:14 Pre enjuague 4:20:06 3:28:15 3:54:11 0:25:56 Espumado 0:13:54 0:11:15 0:12:34 0:01:20 Acción mecánica 1:25:30 1:00:45 1:13:08 0:12:22 Enjuague 2:08:30 1:58:15 2:03:23 0:05:07 Desembolsar 0:20:18 0:12:45 0:16:32 0:03:46 Sopleteado 0:23:30 0:16:00 0:19:45 0:03:45 Sanitizar 0:11:00 0:09:45 0:10:22 0:00:38 Pasar paño 0:35:30 0:25:45 0:30:38 0:04:53 Secado piso+ resumideros 0:46:18 0:38:45 0:42:31 0:03:47 Ordenar sala 0:09:30 0:03:45 0:06:37 0:02:53 Preparar insumos y EPP 0:48:54 0:42:00 0:45:27 0:03:27 TOTAL 12:32:12 10:08:00 11:20:06 1:12:06 Sala blanca principal
  • 50. Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 44 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Manual de procedimiento A A
  • 51. Estandarización general Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 45 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 52. Distribución de trabajo Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 46 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 53. Indicador OLE Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 47 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Rendimiento actual= 86,25% Rendimiento nuevo= 92,75% 78.30% 84.20% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% OLE Actual OLE Nuevo Variación en indicador
  • 54. Evaluación económica Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones
  • 55. Evaluación de escenarios Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 48 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Escenario VAN TIR PR Base $54.716.440 51% 4,3 Optimista $70.825.976 89% 1,5 Con modelo de compensación $31.143.185 30% 5,8 Con inversión $-413.970.835
  • 56. Escenario base Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 49 Indicadores VAN $ 54.716.440 TIR 51% PR 4,3 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones MM$ Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6 Remuneraciones $108 $108 $108 $108 $108 $108 $108 Implementos de trabajo $3 $3 $3 $3 $3 $3 $3 Materiales varios $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 $13,5 Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6 N° operarios 15 14 13 12 12 12 12 Remuneraciones $108 $100,8 $93,6 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 Implementos de trabajo $3 $2,8 $2,6 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 Materiales varios $13,6 $12,7 $11,8 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 Año 0 1 2 3 4 5 6 Ahorro remuneraciones $0 $7,2 $14,4 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 Ahorro implementos de trabajo $0 $0,2 $0,4 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 Ahorro materiales varios $0 $0,9 $1,8 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 Costos $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 Depreciaciòn Utilidad $-14,2 $-5,9 $2,4 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7 Impuesto $3,8 $1,6 $-0,6 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9 Utilidad despuès de impuesto $-10,4 $-4,3 $1,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 Depreciaciòn $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Valor de desecho económico $81,2 Flujo neto $-10,4 $-4,3 $1,8 $7,8 $7,8 $7,8 $89,0 Valor actual $-10,4 $-3,9 $1,5 $5,9 $5,4 $4,9 $51,3 Valor actual acumulado $-10,4 $-14,3 $-12,8 $-6,9 $-1,5 $3,4 $54,7 Flujo de caja base incremental
  • 57. Escenario optimista Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 50 Indicadores VAN $ 70.825.976 TIR 89% PR 1,5 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones MM$ Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6 Remuneraciones $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 Implementos de trabajo $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 Materiales varios $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6 N° operarios 15 12 12 12 12 12 12 Remuneraciones $108,0 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 Implementos de trabajo $3,0 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 Materiales varios $13,6 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 Año 0 1 2 3 4 5 6 Ahorro remuneraciones $0,0 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 Ahorro implementos de trabajo $0,0 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 Ahorro materiales varios $0,0 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 Costos $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 Depreciaciòn Utilidad $-14,2 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7 $10,7 Impuesto $3,8 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9 $-2,9 Utilidad despuès de impuesto $-10,4 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 Depreciaciòn $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 Valor de desecho económico $81,2 Flujo neto $-10,4 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $7,8 $89,0 Valor actual $-10,4 $7,1 $6,5 $5,9 $5,4 $4,9 $51,3 Valor actual acumulado $-10,4 $-3,2 $3,3 $9,2 $14,6 $19,6 $70,8 Flujo de caja optimista incremental
  • 58. Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 51 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones Escenario con modelo de compensación MM$ Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Remuneraciones $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 Implementos de trabajo $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 Materiales varios $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° operarios 15 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 Remuneraciones $108,0 $100,8 $93,6 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 $86,4 Implementos de trabajo $3,0 $2,8 $2,6 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 $2,4 Materiales varios $13,6 $12,7 $11,8 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 $10,9 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahorro remuneraciones $0,0 $7,2 $14,4 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 $21,6 Ahorro implementos de trabajo $0,0 $0,2 $0,4 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 $0,6 Ahorro materiales varios $0,0 $0,9 $1,8 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 $2,7 Costos de bonificación $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 $-3,7 Costos $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 $-14,2 Utilidad $-14,2 $-5,9 $2,4 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 $7,0 Impuesto $3,8 $1,6 $-0,6 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 $-1,9 Utilidad despuès de impuesto $-10,4 $-4,3 $1,8 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 Valor de desecho económico $52,9 Flujo neto $-10,4 $-4,3 $1,8 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $5,1 $58,0 Valor actual $-10,4 $-3,9 $1,5 $3,9 $3,5 $3,2 $2,9 $2,7 $2,4 $2,2 $23,1 Valor actual acumulado $-10,4 $-14,3 $-12,8 $-9,0 $-5,5 $-2,2 $0,7 $3,4 $5,8 $8,0 $31,1 Flujo de caja con modelo de compensación incremental
  • 59. Análisis de sensibilidad Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 52 % Ahorro para bono Costo en bono VAN TIR PR 5% $ -1.246.170 $46.858.689 36% 4,6 10% $ -2.492.339 $39.000.937 33% 5,1 15% $ -3.738.509 $31.143.185 30% 5,8 20% $ -4.984.679 $23.285.433 26% 6,8 25% $ -6.230.849 $15.427.682 22% 8,6 30% $ -7.477.018 $7.569.930 16% 9,3 35% $ -8.723.188 $-287.822 9% 10,0 40% $ -9.969.358 $-8.145.574 -3% 13,3 ($20,000,000) ($10,000,000) $0 $10,000,000 $20,000,000 $30,000,000 $40,000,000 $50,000,000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% VAN % Ahorro en bono VAN Indicadores VAN $31.143.185 TIR 30% PR 5,8
  • 60. Escenario con inversión Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 53 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones MM$ Sin proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Remuneraciones $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 $108,0 Implementos de trabajo $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 $3,0 Materiales varios $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 $13,6 Con proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° operarios 15 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 Remuneraciones $108,0 $57,6 $57,6 $57,6 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 $50,4 Implementos de trabajo $3,0 $1,6 $1,6 $1,6 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 $1,4 Materiales varios $13,6 $7,2 $7,2 $7,2 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 $6,3 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahorro remuneraciones $0,0 $50,4 $50,4 $50,4 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 $57,6 Ahorro implementos de trabajo $0,0 $1,4 $1,4 $1,4 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 $1,6 Ahorro materiales varios $0,0 $6,3 $6,3 $6,3 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 $7,2 Total ahorros $0,0 $58,2 $58,2 $58,2 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahorro $0,0 $58,2 $58,2 $58,2 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 $66,5 Costos insumos $-141,8 $-136,5 $-131,3 $-126,0 $-120,8 $-115,5 $-110,3 $-105,0 $-105,0 $-105,0 Depreciación $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 $-2,5 UAI $0,0 $-86,1 $-80,8 $-75,6 $-62,0 $-56,8 $-51,5 $-46,3 $-41,0 $-41,0 $-41,0 Impuesto $0,0 $23,2 $21,8 $20,4 $16,8 $15,3 $13,9 $12,5 $11,1 $11,1 $11,1 UDI $0,0 $-62,8 $-59,0 $-55,2 $-45,3 $-41,5 $-37,6 $-33,8 $-30,0 $-30,0 $-30,0 Inversión en equipos $-25,0 Inversión en implementación $-1,0 Depreciación $0,0 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 $2,5 Valor de desecho económico $-298,3 Flujo neto $-26,0 $-60,3 $-56,5 $-52,7 $-42,8 $-39,0 $-35,1 $-31,3 $-27,5 $-27,5 $-325,8 Valor actual $-26,0 $-55,0 $-47,0 $-40,0 $-29,6 $-24,6 $-20,2 $-16,4 $-13,2 $-12,0 $-129,9 Valor actual neto $-26,0 $-81,0 $-128,1 $-168,1 $-197,7 $-222,3 $-242,5 $-258,9 $-272,1 $-284,1 $-414,0 Flujo de caja con inversión
  • 61. Análisis de sensibilidad Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 54 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones -$1,200,000,000 -$1,000,000,000 -$800,000,000 -$600,000,000 -$400,000,000 -$200,000,000 $0 $200,000,000 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 VAN Precio kg de pellet VAN respecto precio de pellets
  • 62. Análisis de sensibilidad Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 55 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones -$2,000,000 $0 $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000 $10,000,000 $12,000,000 $3.0 $3.5 $4.0 $4.5 $5.0 $5.5 $6.0 $6.5 VAN Precio unitario equipos VAN respecto precio de equipos
  • 63. Conclusiones Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 56 Lugar de aplicación Problemática Objetivos Resultados Marco teórico Metodología Diagnóstico Análisis Propuesta de mejora Evaluación económica Conclusiones • Con la estandarización de procesos OLE aumenta de 78,3% a 84,2% • Alta tasa de tiempos ociosos se reduce a 7,3% • Evaluación de limpieza criogénica es una solución factible técnica, pero no económica actualmente • Mejoras enfocadas en rotación permite involucrar al personal de forma íntegra en el departamento.
  • 64. PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE HIGIENE PARA PRINCIPALES SALAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PIZZA DE PF MEDIANTE METODOLOGÍATPM POR MARÍA PAZ CASTILLO MUÑOZ PROFESOR GUÍA: FELIPE VARAS UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL
  • 65. Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 57 Anexos
  • 66. Anexos Matriz multicriterio para selección de equipos Criterio Tamaño tolva Velocidad alimentación Dimensión Consumo de aire Presión de chorro Total Ponderación Tamaño tolva - 6 8 6 5 25 25,0% Velocidad alimentación 4 - 8 7 4 23 23,0% Dimensión 2 2 - 4 3 11 11,0% Consumo de aire 4 3 6 - 4 17 17,0% Presión de chorro 5 6 7 6 - 24 24,0% Total 100 100,0% 58 Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
  • 67. Equipo seleccionado Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 59 Equipo Aero 40FP Aero 80FP Aero C100 I3 MicroClean SDI Select Xcel 6 Elite 20 Xtrem 40 Ponderación Tamaño tolva 2,8 5,6 7,0 1,4 4,2 0,9 3,1 6,2 25% Velocidad alimentación 4,4 7,0 7,0 1,1 5,9 1,5 3,7 3,7 23% Dimensión 1,8 1,3 2,5 7,0 1,8 3,7 2,4 2,0 11% Consumo de aire 2,0 1,9 4,3 1,0 4,3 2,6 7,0 7,0 17% Presión de chorro 5,8 7,0 3,3 3,3 5,8 3,4 5,4 5,4 24% Total 3,6 5,2 5,1 2,3 4,7 2,2 4,4 5,1 Anexos
  • 68. Anexos Sala Tiempo actual (h) Tiempo limpieza criogénica (h) Silo y dosimetría 3,0 3,0 Sala harina 17,0 8,5 Sala tomate 5,5 2,75 Sala bodega tomate 3,0 1,5 Sala blanca 13,0 6,5 Sala blanca mmpp 5,5 2,75 JBT 8,1 4,05 Sala envasado 13,5 6,75 Sala encajado 3,5 3,5 Total 72,1 39,3 Curva de aprendizaje Año % 0 1 65% 2 70% 3 75% 4 80% 5 85% 6 90% 7 95% 8 100% 9 100% 10 100% Consumo pellets 35 kg/turno por equipo Horas de trabajo 20 turnos/mes Horas de trabajo 12 meses/año Consumo pellets año por equipo 8.400 kg/año por equipo Consumo pellets año total 42.000 kg/año Curva de aprendizaje Tiempos de limpieza Consumo anual de pellets 60 Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
  • 69. Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 61 Paso Especificación/ Referencia Razón Responsabilidad Capacitación específica 1. Uso de EPP Uso correcto de protecciones Prevenir accidentes Operario Seguridad laboral 2. Prepara insumos a utilizar Contar con las herramientas necesarias Disminuir tiempos innecesarios Operario 3. Limpiar todo el equipo No hay residuos higienizar línea de producción Operario Instructivos de higiene 4. Limpiar instalación (piso, paredes, zócalos) No hay manchas ni elementos extraños Higienizar sala Operario 5. Verificar que no existan rises y riles Sala limpia y seca Prevenir paros en producción Operario 6. Retirar insumos Ordenar sala Operario 7. Revisar sala en monitoreo Porcentaje de higienización mayor a 90% Cumplir con estándar de higiene Líder de producción Procedimientos higiénicos correctos Tabla 36: POE para higienizar salas en humedad Anexos
  • 70. Propuesta de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 62 Mantenimiento planificado Periódico Programado Anexos
  • 71. Propuesta de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 63 Mantenimiento de calidad Anexos
  • 72. Propuesta de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 64 Prevención del mantenimiento Mantenimiento área de soporte Anexos
  • 73. Propuesta de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 65 Ilustración 16: Sala de lavado ubicación de químicos Ilustración 17: Sala de lavado, equipos de sanitizado Ilustración 19: Sala de lavado, insumos pequeños Anexos
  • 74. Propuesta de mejora Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM 66 Educación y entrenamiento Seguridad y medioambiente Anexos
  • 75. Anexos Anexo 7: Encuesta 67 1. ¿Cree que la empresa tiene cultura en cuanto a limpieza e higiene? 2. ¿Conoce el procedimiento estándar de limpieza? 3. ¿Conoce todos los procedimientos de higiene para cada sala de planta Pizza? 4. ¿Considera que todas las salas tienen la misma dificultad en limpieza? Si su respuesta es no, nombre la que considere más compleja de limpiar 5. ¿Las herramientas de limpieza son adecuadas para lavar/limpiar equipos? ¿la cantidad es suficiente? 6. ¿Los implementos de seguridad (EPP) entregados son los adecuados? 7. ¿Cree que los químicos utilizados pueden generar daño a su salud, ya sea a corto o largo plazo? 8. ¿Cree que el tiempo para cada proceso (enjuague, acción mecánica, espumado, etc.) es el adecuado? 9. ¿Cree que la capacitación en cuanto al funcionamiento y cuidado de los equipos es la adecuada? Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM
  • 76. Anexos Anexo 8: Tamaño de muestra 68 Ecuación 2: Cálculo de factor para determinar tamaño de muestra 𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑥 = 𝑥 𝑛 𝑅 𝑥 Fuente: (Ing industrial online, s.f.) Propuesta de mejora para el proceso de higiene para principales salas de producción de planta pizza de PF mediante metodología TPM Anexo 9: Cálculo de factor