El documento presenta los objetivos y descripción general de una empresa pesquera llamada Don Fernando. El objetivo general es aplicar los conocimientos de control de calidad adquiridos para demostrar que son prácticos y mejorar la empresa. Los objetivos específicos incluyen minimizar costos, optimizar tiempos, generar productos de buena calidad y mayor eficiencia. Además, se incluye información sobre procesos de producción de dos productos: Grated de Anchoveta y Conserva de Caballa.
2. OBJETIVOS
GENERAL
ESPECIFICO
S
El objetivo general es la aplicación de todos los
conocimientos adquiridos durante el presente ciclo en el
curso de CONTROL DE CALIDAD, los cuales nos permitirán
demostrar o afianzar que lo aprendido es práctico efectos del
desarrollo de nuestra carrera.
Minimizar costos
Optimización de tiempos
Productos de buena calidad
Generar una mayor eficiencia de la empresa
3. DON
FERNADO
S.A.C
Es una planta de procesamiento de conservas y harina de
pescado residual y esta, está ubicada en “Av.
Los Pescadores Nº 354, Zona Industrial 27 de Octubre,
Chimbote-Perú”.
PROPÓSITO:
Establecer un sistema de procedimientos operacionales que
permita garantizar la calidad en la conducción de los
procesos; promoviendo la elaboración de productos sanos,
seguros y adecuados; acorde con las exigencias del
mercado, protección de la salud del consumidor y finalmente
logrando el adecuamiento a la normatividad vigente nacional
y códigos internacionalmente reconocidos.
4. Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización local e
internacional de productos alimenticios, conservas de pescado y harina de pescado
residual, nos esforzamos día a día por mantener los más altos estándares de calidad
en nuestro servicio, ofreciendo los mejores productos terminados de mejor calidad y
trabajando para que nuestros clientes, quienes son nuestra razón de ser, sigan
brindándonos su preferencia.
MISIÓ
N
VISIÓN
Don Fernando SAC, está comprometida en ser una de las empresas líderes en el
sector alimenticio a nivel nacional, e Internacional, lograr que nuestros productos y
servicios sean de la más alta calidad, con precios competitivos, innovando
continuamente para mantener el liderazgo en el mercado, de acuerdo a las nuevas
tendencias y exigencias de calidad:
Nuestra visión a mediano plazo es ser líder en el mercado nacional e internacional en
la Fabricación de conservas de pescado en la línea de crudo.
6. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
RESUMEN
OPERACIONES CANTIDAD
1
2
21
TOTAL 24
GRATED DE ANCHOVETA EN
AGUA Y SAL ½ LB
7. DIAGRAMA DE ANALISIS DE
PRODUCCIÓN
RESUMEN
OPERACIONE
S
CANTIDAD TIEMPO
DISTANCI
A
2 - -
2 60’ -
20 386.75’ -
4 120’ -
2 110’ -
12 6.76’ 86 m
TOTAL 42 683.51’ 86 m
GRATED DE ANCHOVETA EN
AGUA Y SAL ½ LB
8. GRATED DE
ANCHOVET
A
Conserva de pescado enlatado, elaborado a partir de la Anchoveta
desmenuzada, previamente la Anchoveta entera perfectamente
lavada es pre-cocinada luego de lo cual se extrae el músculo blando
el cual es desmenuzado al calibre deseado y agregado luego sobre
los envases con una concentración de agua y sal para luego pasar
por el proceso de sellado hermético y sometido finalmente a un
proceso de esterilización en el autoclave.
Problemas
Recepción de pescado
Tiempo de espera en el
descongelado (sino es fresco)
Tiempo de cocción
(demasiado)
Sellado de las latas
Esterilizado de latas
9. DEFECTOS DE PRODUCCIÓN %
Recepción de pescado 35
Tiempo de espera en el descongelado
(sino es fresco)
10
Tiempo de cocción (Demasiado) 6
Sellado de las latas 41
Esterilizado de latas 8
TOTAL 100
DEFECTOS DE
PRODUCCIÓN
% % ACUMULADO
Sellado de las latas 41 41
Recepción de pescado 35 76
Tiempo de espera en el
descongelado (sino es
fresco)
10 86
Esterilizado de latas 8 94
Tiempo de cocción
(Demasiado)
6 100
TOTAL 100
Definir y analizar el problema
10. INTERPRETACIÓN:
• El 20 % del problema del Sellado de
latas, me dan origen al 41 %.
• El 40 % del problema del sellado de
latas y recepción de pescado me dan
origen al 76%.
• El 60 % del problema del sellado de
latas, recepción de pescado y el
tiempo de espera en el descongelado
me dan origen al 86%.
11. HALLANDO LAS LATAS MAL SELLADAS
(Defectuosas)
MUESTRA
S
TAMAÑO DE
LOTE (CAJAS) DEFECTUOSOS
(d)
1 400 3
2 400 3
3 400 4
4 400 2
5 400 1
6 400 2
7 400 1
8 400 1
9 400 3
10 400 4
Aplicando La Carta Por Atributo “NP”
12. Hallando: 𝒑 =
𝒅
𝒏
=
24
4000
= 0.006
𝑳𝑺𝑪 = 𝒏 𝒑 + 3 𝒏 𝒑 (1 − 𝒑
𝑳𝑺𝑪 = 2.4 + 3 2.4(1 − 0.006
𝑳𝑺𝑪 = 7.034
𝑳𝑰𝑪 = 𝒏 𝒑 − 3 𝒏 𝒑 (1 − 𝒑
𝑳𝑰𝑪 = 2.4 − 3 2.4(1 − 0.006
𝑳𝑺𝑪 = 0
𝑳𝑪 = 𝒏 𝒑
𝑳𝑪 = (400 (0.006
𝑳𝑪 = 2.4
INTERPRETACIÓN:
Este proceso es estable porque los
datos parecen estar distribuidos
aleatoriamente por lo tanto existen
causas comunes y está bajo control.
13. CAUSA: Sellado De Las Latas
Buscar todas las posibles causas (Diagrama Ishikawa)
14. CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Materia Prima 2 10
Mano De Obra 4 20
Maquinaria 10 50
Método 1 5
Medición 3 15
Total 20 100
Investigar la causa más importante (Diagrama Pareto)
CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE P.ACUMULADO
Maquinaria 10 50 50
Mano De Obra 4 20 70
Medición 3 15 85
Materia Prima 2 10 95
Método 1 5 5
Total 20 100
15. INTERRPRETACIÓN:
El 20 % del problema en maquinaria,
me dan origen al 50 %.
El 40 % del problema en maquinaria
y mano de obra me dan origen al 70
%.
El 60 % del problema en maquinaria,
mano de obra y medición me dan
origen al 85%.
16. Considerar las medidas remedio. (Plan)
Necesidades De Las Medidas De Remedio
Hacer un plan de mejora en la empresa y así ayudar a mejorar en su producción.
Formular soluciones para maximizar la producción y minimizar los costos originados por los problemas en la
maquinaria.
¿Cuál es su objetivo?
El objetivo del plan remedio es encontrar todas las posibles soluciones que nos ayudaran a reducir los costos
originados por el mal funcionamiento de la maquinaria.
¿Dónde se implementara?
En la empresa pesquera DON FERNANDO.
17. ¿Cuánto tiempo llevara establecerla?
Las medidas remedio estarán establecidas a corto plazo y en función de los resultados obtenidos plantearemos
soluciones a largo plazo, contemplando la idea de una compra nueva de maquinaria.
¿Cuánto costara?
Dependiendo del análisis realizo de la inspección se determinara si se realiza un mantenimiento a la maquinaria
(PUESTA PUNTO) o se comprara una nueva maquinaria.
Para mantenimiento
Respecto al mantenimiento contrataremos los servicios de una empresa terciaria la cual se encargara de
hacer el diagnóstico de la maquinaria y la reparación y puesta a punto. El precio fluctuara entre los 6000
o 7000 soles.
Maquinaria nueva
En la vista de adquirir una nueva maquinaria será comprada en el mercado con un precio de 20 000
dólares.
18. ¿Quién lo hará?
Las medidas remedio serán planteadas y llevadas a cabo por el personal cualificado del
área de control de calidad en conjunto con el área de presupuestos de la empresa.
¿Cómo lo hará?
En primera instancia realizando un inspección exhaustiva de la maquinaria estudiada,
para evaluar su funcionalidad y capacidad.
En segundo lugar analizando los resultados obtenidos contemplaremos la opción de
realizar un mantenimiento según los costos derivados de la maquinaria.
Como última opción si la maquinaria resulta obsoleta y solo genera pérdidas, se tomara
la decisión de adquirir una nueva maquinaria que cumpla todas las funciones y
requerimientos establecidos para la producción.
19. CONCLUSIONES
Tenemos en cuenta que cada caja contiene 24 latas entonces; al obtener
nuestro lote de 400 cajas tenemos un máximo de 4 cajas defectuosas que
llegarían a ser 96 latas descartadas.
Con respecto a la maquinaria es decir la selladora se analizara la
profundidad y se evaluara si es mejor repararla de forma ocasional o
adquirir una nueva máquina.
La opción más rentable respecto a la selladora es el mantenimiento a corto
plazo ya que resulta más barata y nos permite resultados inmediatos.
21. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
CONSERVA DE CABALLA
RESUMEN
OPERACIONES CANTIDAD
1
20
2
TOTAL 23
22. DIAGRAMA DE ANALISIS DE
PRODUCCIÓN
CONSERVA DE CABALLA
RESUMEN
OPERACIONE
S
CANTIDAD TIEMPO
DISTANCI
A
2 - -
2 61.5 -
18 351.95’ -
4 120’ -
2 135’ -
9 9.06’ 25 m
TOTAL 37 677.51’ 25 m
23. CONSERVA
DE
CABALLA
Conservas de Pescado Don Fernando, cuenta con una rica variedad de
productos en conservas de pescado y les lleva a su mesa productos de calidad
y a precio accesible, elaborados a base de las mejores especies que contienen
un gran valor nutritivo como la caballa.
Problemas
Recepción de pescado
Tiempo de espera en el descongelado
(sino es fresco)
Tiempo de cocción (demasiado)
Sellado de las latas
Esterilizado de latas
24. Definir y analizar el problema
DEFECTOS DE PRODUCCIÓN %
Recepción de pescado 35
Tiempo de espera en el
descongelado (sino es fresco)
10
Tiempo de cocción
(Demasiado)
6
Sellado de las latas 41
Esterilizado de latas 8
TOTAL 100
DEFECTOS DE
PRODUCCIÓN
% % ACUMULADO
Sellado de las latas 41 41
Recepción de pescado 35 76
Tiempo de espera en el
descongelado (sino es
fresco)
10 86
Esterilizado de latas 8 94
Tiempo de cocción
(Demasiado)
6 100
TOTAL 100
25. INTERRPRETACIÓN:
•El 20 % del problema del Sellado
de latas, me dan origen al 41 %.
•El 40 % del problema del sellado
de latas y recepción de pescado
me dan origen al 76%.
•El 60 % del problema del sellado
de latas, recepción de pescado y
el tiempo de espera en el
descongelado me dan origen al
86%.
26. HALLANDO LA MATERIA PRIMA EN MAL
ESTADO (RECEPCIÓN DE PESCADO)
MUESTRA
S
TAMAÑO DE LOTE
(Toneladas)
DEFECTUOS
OS (gr)
1 3 356
2 3 330
3 3 344
4 3 399
5 3 382
6 3 368
7 3 310
8 3 387
9 3 318
10 3 361
Aplicando La Carta Por Atributo “NP”
27. Hallando:
INTERPRETACIÓN:
Este proceso es estable porque los
datos parecen estar distribuidos
aleatoriamente por lo tanto existen
causas comunes y está bajo control.
𝒑 =
𝒅
𝒏
=
3555
30000000
= 0.0001185
𝑳𝑺𝑪 = 𝒏 𝒑 + 3 𝒏 𝒑 (1 − 𝒑
𝑳𝑺𝑪 = 355.5 + 3 355.5(1 − 0.0001185
𝑳𝑺𝑪 = 412.06
𝑳𝑰𝑪 = 𝒏 𝒑 − 3 𝒏 𝒑 (1 − 𝒑
𝑳𝑰𝑪 = 355.5 − 3 355.5(1 − 0.0001185
𝑳𝑰𝑪 = 298.93
𝑳𝑪 = 𝒏 𝒑
𝑳𝑪 = (3000000 (0.0001
𝑳𝑪 = 355.5
28. Buscar todas las posibles causas (Diagrama Ishikawa)
CAUSA: Falla en la Recepción de Pescado
29. Investigar la causa más importante (Diagrama Pareto)
CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJ
E
Tiempo de espera en la
llegada del camión con
MP
1 3.33
Poca disponibilidad de
equipos
5 16.67
Falta de Personal 4 13.33
Llegada de MP en mal
estado
12 40
Mal manejo del personal
a la hora de la descarga
3 10
Personal en otras
actividades
2 6.67
Falta de procedimiento
estándar
2 6.67
Deficiencias en el
sistema
1 3.33
TOTAL 30 100
CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJ
E
P.ACUMULADO
Llegada de MP en mal
estado
12 40 40
Poca disponibilidad de
equipos
5 16.67 56.67
Falta de Personal 4 13.33 70
Mal manejo del personal
a la hora de la descarga
3 10 80
Personal en otras
actividades
2 6.67 86.67
Falta de procedimiento
estándar
2 6.67 93.34
Tiempo de espera en la
llegada del camión con
MP
1 3.33 96.67
Deficiencias en el
sistema
1 3.33 100
TOTAL 30 100
30. INTERRPRETACIÓN:
•El 12.5 % del problema en la llegada de MP
en mal estado, me dan origen al 40 %.
•El 25 % del problema la llegada de MP en
mal estado y la poca disponibilidad de
equipos me dan origen al 56.7 %.
•El 37.5 % del problema la llegada de MP en
mal estado, la poca disponibilidad de
equipos y la falta de personal, me dan origen
al 70%.
31. Considerar las medidas remedio. (Plan)
Necesidades De Las Medidas De Remedio
Estas medidas de remedio van orientadas a solucionar los problemas relacionados con la recepción de la materia prima
en este caso caballa.
Con las medidas de remedio buscamos optimizar el proceso, con la finalidad de mejorar el sistema y reducir los costos
producidos por la recepción del producto.
¿Cuál es su objetivo?
Nuestro objetivo principal es mejorar el sistema de trabajo.
Reducir los costos derivados en la recepción de la materia prima.
Establecer nuevos métodos de trabajo eficientes.
Aumentar los beneficios porcentuales de la empresa con las medidas aplicadas.
¿Dónde se implementara?
En la empresa pesquera DON FERNANDO.
32. ¿Cuánto tiempo llevara establecerla?
Debido a la naturaleza de la materia prima estas medidas serán aplicadas a corto plazo, para mejorar el sistema de
trabajo en el menor tiempo posible.
¿Cuánto costara?
El coste de las propuestas de remedio será relativamente bajas ya que serán medidas internas para mejorar el
sistema de trabajo con los operarios.
¿Quién lo hará?
Con respecto al método de trabajo destinaremos un supervisor para verificar que las medidas aplicadas se lleven a
cabo.
¿Cómo lo hará?
Haciendo un seguimiento exhaustivo de los procedimientos y verificando que se lleven al pie de la letra para poder
mejorar el sistema de trabajo y el método de trabajo.
33. Al ver que al día entran 20 toneladas diarias y al momento de adquirir
nuestras 10 muestras de 3 toneladas cada una llegamos a la
conclusión que diariamente hay una pérdida máxima de 2 kilos de
pescado que llegarían a ser 2000 gr diarios. .
En la recepción de la materia prima hemos decidido aplicar mejoras en
el sistema de trabajo de forma interna, dando cierta formación a los
trabajadores u operarios para hacer más eficiente su trabajo.
Hemos decidido tener mayor control con nuestra cartera de
proveedores de la materia prima para así poder contar con diversas
opciones a precios competentes y de gran calidad.
CONCLUSIONES