2. Descripción del estudio.
Lugar: Chipi’s Burger, C.C.S.I.
Aspectos a estudiar: producción de
pedidos de hamburguesas con papas
fritas.
Metodología: mediciones de tiempos con
cronómetros, observación y análisis de
problemas, propuesta de soluciones
Tipo de sistema: Hombre-Trabajador.
◦ Cantidad de trabajadores: 5 trabajadores
(gerente, parrillero, supervisor, freidor y
mantenimiento).
◦ Máquinas: caja
registradora, parrillera, freidora, dispensador
de bebidas, nevera.
7. Capacidad del Sistema y
Demanda.
Demanda:
◦ No tienen una
planificación de
demanda basada en
métodos.
◦ El cocinero hace
una estimación
según el gusto de lo
clientes
◦ El producto más
vendido es la Chipi’s
Burger.
Parrillera
• 95 unidades/hora
Horno de
pan
• 200 pares de
panes/hora
Freidora
• 210 órdenes/hora
Capacidad
calculada:
8. Diagrama Causa-Efecto.
Retraso en
las
órdenes
Personal Maquinaria
Materiales Desechos
Trabajadores
ociosos
Cuello de
Botella
Parrillera
Cajas de
cobro
Habilitada
1 de 2
“Toppings”
Carne
Inventario
Movimientos
Innecesarios
Alimentos
almacenado
s
Trabajadores
en espera
Exceso de
producción
9. Soluciones propuestas.
Reducción de inventarios y desperdicios.
Implementar metodología 5s.
Transformar elementos externos en internos.
Habilitar la segunda caja disponible.
12. Solución II: Reducción de
inventarios.
Objetivo: reducir los niveles de
inventario en los almacenes (cocina,
nevera, despensa).
Realizar una planificación de la
demanda, mediante el estudio de las
facturaciones en un período de tiempo
determinado.
Se puede trasladar el estudio por
horas del día, para reducir los
inventarios en proceso y la
13. Solución III: Eliminar
movimientos innecesarios
• Parrillera
• Preparación de hamburguesasCuello de
Botella
• Capacidad de la máquina
• Movimientos innecesarios
• Abrir los empaques
• Distribución de los equipos
Causas
• Trabajador que facilite al parrillero
la cercanía y desempaque de las
hamburguesas.Solución
14. Solución III: Eliminar
movimientos innecesarios.
BENEFICIOS Disminución de 108” en el
tiempo de elaboración de
las hamburguesas.
Disminución de
movimientos
innecesarios, orden.
• Aumento de la
productividad en 14%.
• Aumento de la
producción a 108
15. Solución IV: Habilitar 2da
Caja
Objetivo: reducir las colas y tiempo de
servicio en horas pico.
Colocar a un trabajador que se
encuentre en caja entre 3 y 4 horas al
día atendiendo.
Opciones:
◦ Habilitar dos cajas iguales.
◦ Habilitar una caja para efectivo y otra
para tarjeta.
16. Solución IV: Habilitar 2da caja
Simulacro 1
Dos cajas activas, ambas
con pago en efectivo y
punto de venta
Clientes atendidos: 29
ordenes/hora.
Tiempo de servicio : 3’45”’
Nivel de servicio: 52%
Simulacro 2
Dos cajas activas, una con
punto de venta, la otra
efectivo y punto de venta.
Clientes atendidos: 42
ordenes/hora.
Tiempo de servicio : 1’57”’
Nivel de servicio: 74%
17. Conclusiones
Aunque Chipi’s es un sistema que
funciona bastante bien, se le pueden
implementar mejoras para reducir
tiempos.
El estudio de los tiempos
predeterminados y el diagrama de causa
efecto fueron la base para proponer
mejoras.
Para la mayoría de las soluciones
propuestas no es necesario realizar
inversiones de dinero, sino aprovechar
los tiempos muertos de los trabajadores.
18. Referencias
Equipo 2. Productividad y Medición del
trabajo. [Página Web en línea]. Consultado el
14 de mayo del 2013 en;
http://productividadunimet-
grupo2.blogspot.com/
Ingenieros Industriales. Estudios de tiempos.
[Página Web en línea]. Consultado el 13 de
mayo del 2013 en:
http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herra
mientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-
de-tiempos/
Clases de la profesora Carmen Rojas.
Disponible en:
http://agora.unimet.edu.ve/dos.php?d=624
24. ANEXO C: Fórmulas.
Tiempo de ciclo: Tc= Tn/Pw
◦ Tn: tiempo normal.
◦ Pw: desempeño del trabajador.
Tiempo Estándar: Tstd= Tn*(1+Apfd)
◦ Apfd: tolerancia del trabajador.
Apfd= Tiempo descanso/Turno de
trabajo.