SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 61
Descargar para leer sin conexión
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA
DOCENTE:
SALAZAR ZEGARRA, SONIA MIRTHA
ALUMNOS:
CHÁVEZ CHERO, DIEGO
HOYOS AGUILAR, LUIS ENRIQUE
OLANO ARIAS, KARLA MARICIELO
VALLEJOS REQUEJO, LUIS GUSTAVO
VILLEGAS CASTAÑEDA, DIEGO ALONSO
CURSO:
INGENIERÍA DE MÉTODOS I
IV CICLO
SEMESTRE 2018-II
CHICLAYO, 6 DE DICIEMBRE DEL 2018
Índice
I. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................5
1.1. ACERCA DE LA EMPRESA:..........................................................................................6
a. Datos Generales de los productos:...............................................................................6
b. Datos de Producción de mayo - agosto del 2018 (En Kg) .........................................7
II. OBJETIVOS.............................................................................................................8
2.1. GENERAL...................................................................................................................8
2.2. ESPECÍFICOS..............................................................................................................8
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....................................................................9
IV. MARCO TEÓRICO .............................................................................................15
4.1. PRODUCCIÓN..........................................................................................................15
4.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN......................................................................................15
4.3. PROCESO PRODUCTIVO ..........................................................................................15
4.4. PRODUCTIVIDAD.....................................................................................................16
4.5. DIAGRAMA DE PROCESO ........................................................................................16
4.6. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ..........................................................16
4.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO.........................................................................17
4.8. DIAGRAMA DE RECORRIDO.....................................................................................17
4.9. DIAGRAMA BIMANUAL...........................................................................................17
4.10. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ..................................................................................18
4.11. MUESTREO DEL TRABAJO....................................................................................18
4.12. ESTUDIO DE TIEMPOS .........................................................................................19
4.13. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS................................................................................19
4.14. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA ................................................................19
V. LA EMPRESA........................................................................................................20
VI. SITUACIÓN DE LA EMPRESA.............................................................................21
6.1. Productos................................................................................................................21
6.2. Materiales e Insumos..............................................................................................24
6.3. Operarios................................................................................................................33
6.4. Sistema de Producción............................................................................................34
6.5. Proceso de Producción............................................................................................35
6.6. Diagrama de análisis de operaciones......................................................................37
6.7. Gráfica de flujo de proceso ...........................................¡Error! Marcador no definido.
6.8. Indicadores de productividad y eficiencia...............................................................39
6.9. Diagrama de recorrido ............................................................................................43
6.10. Distribución de planta.........................................................................................45
6.11. Evaluación Ergonómica .......................................................................................46
6.11.1. Evaluación de la postura optada por las operarias selectoras de pallar grande: 46
6.11.2. Evaluación ergonómica de las operarias selectoras de granos en las bandas de
transporte.......................................................................................................................49
VII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, CAUSAS Y
PROPUESTAS ..............................................................................................................52
VIII. DESARROLLO DE PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 53
8.1. Análisis de mejora...................................................................................................53
IX. CONCLUSIÓN....................................................................................................60
X. REFERENCIAS.......................................................................................................61
TABLAS
Tabla 1:Datos de Producción durante Mayo-Septiembre del 2018_______________________________7
Tabla 2:PRODUCCIÓN DE PALLAR GRANDE 2018 ____________________________________________9
Tabla 3:PRODUCCIÓN DE PALLAR BEBÉ 2018 _______________________________________________9
Tabla 4: PRODUCCIÓN DE FRIJOL DE PALO 2018____________________________________________10
Tabla 5: PRODUCCIÓN DE FRIJOL CASTILLA 2018 ___________________________________________10
Tabla 6: PRODUCCIÓN DE FRIJOL ZARANDAJA 20___________________________________________10
Tabla 7: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS 2018 ______________________________________________11
Tabla 8: UTILIDADES TOTALES 2018 _____________________________________________________12
Tabla 9: PALLAR GRANDE _____________________________________________________________21
Tabla 10: PALLAR BEBÉ _______________________________________________________________22
Tabla 11: FRIJOL O LENTEJA DE PALO ____________________________________________________22
Tabla 12: ZARANDAJA ________________________________________________________________23
Tabla 13: CASTILLA O CHILENO _________________________________________________________23
Tabla 14: FICHA TÉCNICA DE LIMPIADORA ________________________________________________26
Tabla 15: FICHA TÉCNICA DE DESPEDRADORA _____________________________________________27
Tabla 16: FICHA TÉCNICA DE ELEVADOR__________________________________________________28
Tabla 17: FICHA TÉCNICA DE CALIBRADORA _______________________________________________29
Tabla 18: FICHA TÉCNICA DE MESA GRAVIMÉTRICA_________________________________________30
Tabla 19: FICHA TÉCNICA DE FAJA TRANSPORTADORA_______________________________________31
Tabla 20: FICHA TÉCNICA DE SILO _______________________________________________________32
Tabla 21: PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN__________________________________________________52
ILUSTRACIONES
Ilustración 1: MENESTRAS _____________________________________________________________24
Ilustración 2: COSEDORA DE SACOS PORTÁTIL _____________________________________________25
GRÁFICOS
GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN TOTAL DE MENESTRAS 2018 ______________________________________13
GRÁFICO 2: UTILIDADES TOTALES 2018 __________________________________________________14
GRÁFICO 3: FLUJO DE PROCESO ________________________________________________________37
GRÁFICO 4: DIAGRAMA DE RECORRIDO __________________________________________________43
GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ___________________________________________________45
I. INTRODUCCIÓN
La elaboración de un estudio de tiempos y movimientos es de suma
importancia para cualquier empresa donde se desempeñe algún proceso de
productivo; para evitar atrasos que impliquen costos.
Las leguminosas han evolucionado positivamente a lo largo de la década,
tanto en los tipos de productos exportados, en la diversificación de mercados y
en procesamiento. Los frijoles peruanos son exportados a unos 40 mercados
entre los que destacan 11 países de los 15 miembros de la Unión Europea;
destacando los provenientes de la provincia de Chiclayo, la cual es una de las
zonas de mayor producción de menestras a nivel nacional.
El trabajo será desarrollado en asociación con la empresa llamada
CEREALES LAMBAYEQUE SRL. Ruc: 20480558694, concentrada en la
elaboración de productos de molinería, principalmente en el procesamiento de
arroz y menestras.
La empresa en la actualidad, presenta una alta automatización en su
procesamiento de línea, sin embargo, posee ciertos puntos en los cuales una
reducida cantidad de operarios labora, en ellas se pudieron observar limitaciones
y problemas, los cuales el presente trabajo estudiará y tratará de proponer una
solución adecuada.
Las etapas que conforman el área de procesamiento de menestras: ingreso
de grano, pre-limpia, gravimétricas, escogido en faja, en zaranda, envasado y
almacenamiento, serán analizadas de manera independiente, permitiendo
obtener un resultado conjunto al final del trabajo, fruto de las observaciones que
se elaboren para cada una de ellas.
Cabe destacar que el trabajo solo se centrara íntegramente en el
procesamiento de legumbres, por limitaciones técnicas y una mayor aplicación
de los conocimientos aprendidos durante el transcurso del curso.
1.1. ACERCA DE LA EMPRESA:
La empresa SANTA BARBARA E.I.R.L, con R.U.C: N° 20480586710, está
situada geográficamente en el departamento de Lambayeque, localizada en la
MZA. Q LOTE. 09 URB. LA PARADA- Lambayeque es una empresa que se
dedica al cultivo y exportación de hortalizas y legumbres.
a. Datos Generales de los productos:
TIPO DE MENESTRA ENVASADA DESCRIPCIÓN
PALLAR GRANDE
Alimento procesado, se le quita
impurezas, se le clasifica por el tamaño,
por las semillas dañadas o deterioradas y
se le aplica sustancias de tratamiento
sanitario, se pesa y envasa en sacos de
polietileno de 50 Kg posteriormente se le
almacena en un lugar fresco con
humedad de 10% hasta ser distribuido o
transportado al extranjero para su
comercialización, principalmente: México
y Canadá.
PALLAR BEBÉ
Alimento procesado, se le quita
impurezas, se le clasifica por el tamaño,
por las semillas dañadas o deterioradas y
se le aplica sustancias de tratamiento
sanitario, se pesa y envasa en sacos de
polietileno de 50Kg posteriormente se le
almacena en un lugar fresco con
humedad de 10% hasta ser distribuido o
transportado al extranjero para su
comercialización, principalmente: México
y Canadá.
LENTEJA DE PALO
Alimento procesado, se le quita
impurezas, se le clasifica por el tamaño,
por las semillas dañadas o deterioradas y
se le aplica sustancias de tratamiento
sanitario, se pesa y envasa en sacos de
polietileno de 50Kg posteriormente se le
almacena en un lugar fresco con
humedad de 5% hasta ser distribuido o
transportado al extranjero para su
comercialización, principalmente: Centro
América y EE.UU.
FRIJOL CASTILLA
Alimento procesado, se le quita
impurezas, se le clasifica por el tamaño,
por las semillas dañadas o deterioradas y
se le aplica sustancias de tratamiento
sanitario, se pesa y envasa en sacos de
polietileno de 50Kg posteriormente se le
almacena en un lugar fresco con
humedad de 5% hasta ser distribuido o
transportado al extranjero para su
comercialización, principalmente: Centro
América y EE.UU.
SARANDAJA
Alimento procesado, se le quita
impurezas, se le clasifica por el tamaño,
por las semillas dañadas o deterioradas y
se le aplica sustancias de tratamiento
sanitario, se pesa y envasa en sacos de
polietileno de 50Kg posteriormente se le
almacena en un lugar fresco con
humedad de 3% hasta ser distribuido al
extranjero para su comercialización,
principalmente: España.
b. Datos de Producción de mayo - agosto del 2018 (En Kg)
Mes
PALLAR
GRANDE
PALLAR
BEBÉ
LENTEJA
DE PALO
FRIJOL
CASTILLA
SARANDAJA
MAYO 44 917,90 44 830,00 - 7 470,00 11 787,50
JUNIO 15 394,00 18 561,57 182 083,92 - 33 660,00
JULIO 28 055,00 3 767,00 28 051,20 - 34 240,00
AGOSTO 45 498,48 456,02 - 3 840,00 -
SEPTIEMBRE 31 128,00 124 006,00 36 435,00 453,00 -
Tabla 1:Datos de Producción durante Mayo-Septiembre del 2018
Variedad
II. OBJETIVOS
2.1. GENERAL
Desarrollar un estudio ergonómico en base a la tarea que desarrollan los
operarios en la selección de menestras de la empresa Cereales Lambayeque
S.R.L. a fin de proponer mejoras en su sistema productivo.
2.2. ESPECÍFICOS
 Aplicar los conocimientos teóricos sobre el estudio de movimientos,
para evaluar los problemas existentes en el sistema productivo.
 Hacer un análisis de las operaciones que se realizan en la línea de
procesamiento de menestras.
 Realizar un estudio de mejoramiento de las posturas ergonómicas de
los operadores de la empresa.
 Evaluar los indicadores de productividad y eficiencia de los operarios
en la línea de producción para detectar problemas.
 Detectar los factores causantes de los problemas en el sistema de
producción.
 Evaluar los resultados de los estudios a fin de proponer posibles
alternativas de mejora.
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Tradicionalmente en nuestro país los diferentes tipos de legumbres y
hortalizas son las más comercializadas tanto para el interior del país como para
el exterior, pero para poder lograr la aceptación del consumidor necesitan tener
ciertos atributos como el sabor, textura, color y apariencia.
Los peligros biológicos pueden presentarse en cualquier etapa de la cadena
alimentaria como consecuencia de errores en los procedimientos de
manipulación o de procesado. La detección de dichos errores, su rápida
corrección y su prevención en el futuro son el principal objetivo de cualquier
sistema de aseguramiento de la calidad de salubridad en las legumbres y
hortalizas.
El problema que se trata en este proyecto, surge de un diagnóstico de campo
realizado en la empresa “SANTA BARBARA E.I.R.L” Y “GRANOS Y CEREALES
S.A.C.” respecto al tratamiento y producción de menestras de diferentes
variedades, la cual presenta un elevado porcentaje de pérdidas económicas
debido a las grandes cantidades de desperdicios y materia no aprovechada.
PALLAR GRANDE
MES
Materia
prima de
entrada
(Kg)
Sub-
productos
(Kg)
Materiales
extraños
(Kg)
Producto
terminado
(Kg)
Porcentaje
de pérdida
Porcentaje
de pérdida
aprovecha-
ble
MAYO 49.599,90 4.192,00 490,00 44.917,90 9,4395%
JUNIO 17.080,00 1.516,00 170,00 15.394,00 9,8712%
JULIO 31.278,00 2.910,00 313,00 28.055,00 10,3044%
AGOSTO 50.236,48 4.236,00 502,00 45.498,48 9,4314%
SEPTIEMBRE 34.617,00 3.143,00 346,00 31.128,00 10,0789%
Tabla 2:PRODUCCIÓN DE PALLAR GRANDE 2018
PALLAR BEBÉ
MES
Materia
prima de
entrada
(Kg)
Sub-
productos
(Kg)
Materiales
extraños
(Kg)
Producto
terminado
(Kg)
Porcentaje
de pérdida
Porcentaje
de pérdida
aprovecha-
ble
MAYO 49.587,00 4.352,00 405,00 44.830,00 9,59%
JUNIO 20.357,57 1.636,00 160,00 18.561,57 8,82%
JULIO 4.080,00 283,00 30,00 3.767,00 7,67%
AGOSTO 512,02 46,00 10,00 456,02 10,94%
SEPTIEMBRE 134.600,00 9.474,00 1.120,00 124.006,00 7,87%
Tabla 3:PRODUCCIÓN DE PALLAR BEBÉ 2018
Tabla 4: PRODUCCIÓN DE FRIJOL DE PALO 2018
Tabla 5: PRODUCCIÓN DE FRIJOL CASTILLA 2018
Tabla 6: PRODUCCIÓN DE FRIJOL ZARANDAJA 20
FRIJOL DE PALO
MES
Materia
prima de
entrada
(Kg)
Sub-
productos
(Kg)
Materiales
extraños
(Kg)
Producto
terminado
(Kg)
Porcentaje
de pérdida
Porcentaje
de pérdida
aprovecha-
ble
MAYO - - - - 0%
JUNIO 196.133,92 12570 1.480,00 182.083,92 7,16%
JULIO 30.661,20 2330 280,00 28.051,20 8,51%
AGOSTO - - - - 0%
SEPTIEMBRE 39.970,00 3165 370,00 36.435,00 8,84%
FRIJOL CASTILLA
MES
Materia
prima de
entrada
(Kg)
Sub-
productos
(Kg)
Materiales
extraños
(Kg)
Producto
terminado
(Kg)
Porcentaje
de pérdida
Porcentaje
de pérdida
aprovecha-
ble
MAYO 8.285,00 740,00 75,00 7.470,00 9,84%
JUNIO - - - 0%
JULIO - - - 0%
AGOSTO 4.250,00 370,00 40,00 3.840,00 9,65%
SEPTIEMBRE 505,00 45,00 7,00 453,00 10,30%
FRIJOL ZARANDAJA
MES
Materia
prima de
entrada
(Kg)
Sub-
productos
(Kg)
Materiales
extraños
(Kg)
Producto
terminado
(Kg)
Porcentaje
de pérdida
Porcentaje
de pérdida
aprovecha-
ble
MAYO 11.787,50 1.090,00 108,00 10.589,50 10,16%
JUNIO 33.660,00 2.140,00 305,00 31.215,00 7,26%
JULIO 34.240,00 2.189,00 295,00 31.756,00 7,25%
AGOSTO - - - - 0%
SEPTIEMBRE - - - - 0%
INGENIERÍA DE MÉTODOS
11 | P á g i n a
PRODUCCIÓN DE MENESTRAS EN KILOGRAMOS DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
MENESTRAS
PALLAR
GRANDE
PALLAR
BEBÉ
FRIJOL DE
PALO
FRIJOL
CASTILLA
FRIJOL
ZARANDAJA
TOTAL
MESPRODUCCIÓN
REAL MAYO 44.917,90 44.830,00 - 7.470,00 10.589,50 107.807,40
JUNIO 15.394,00 18.561,57 182.083,92 - 31.215,00 247.254,49
JULIO 28.055,00 3.767,00 28.051,20 - 31.756,00 91.629,20
AGOSTO 45.498,48 456,02 - 3.840,00 - 49.794,50
SEPTIEMBRE 31.128,00 124.006,00 36.435,00 453,00 - 192.022,00
MES
PERDIDASDE
PRODUCCIÓN
MAYO 4.682,00 4.757,00 - 815,00 1.198,00 11.452,00
JUNIO 1.686,00 1.796,00 14.050,00 - 2.445,00 19.977,00
JULIO 3.223,00 313,00 2.610,00 - 2.484,00 8.630,00
AGOSTO 4.738,00 56,00 - 410,00 - 5.204,00
SETIEMBRE 3.489,00 10.594,00 3.535,00 52,00 - 17.670,00
Causas
El principal causante de existencia de pérdidas en la producción es la baja en la eficiencia debido al
cansancio y fatiga que experimentan los operarios durante la jornada laboral.
Se puede considerar como otra posible causa de generación de pérdidas a la configuración de maquinaria
y diseño de trabajo en concordancia con la complejidad de la tarea.
Tabla 7: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS 2018
En esta tabla se muestra la producción mensual de cada tipo de menestra que
procesa la empresa SANTA BARBARA E.I.R.L y las cantidades en Kg de las pérdidas producidas durante los 5 meses mencionados.
Dichas perdidas señalan como principal causante al agotamiento y fatiga física (visual, muscular) generada durante el desarrollo de
la tarea, por la complejidad de la misma.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
12 | P á g i n a
UTILIDADES PERCIBIDAS Y NO PERCIBIDAS EN SOLES DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
MENESTRAS
PALLAR
GRANDE
PALLAR
BEBÉ
FRIJOL DE
PALO
FRIJOL
CASTILLA
FRIJOL
ZARANDAJA
TOTAL
MESUTILIDAD
PERCIBIDA MAYO 103.311,17 177.078,50 - 24.651,00 16.943,20 321.983,87
JUNIO 35.636,20 73.318,20 382.376,23 - 49.944,00 541.274,63
JULIO 64.526,50 14.879,65 58.907,52 - 50.809,60 189.123,27
AGOSTO 104.876,50 1.801,28 - 12.672,00 - 119.349,78
SEPTIEMBRE 71.594,40 489.823,70 76.513,50 1.494,90 - 639.426,50
MES
UTILIDAD
NO
PERCIBIDA
MAYO 10768,60 18.790,15 - 2.689,50 1.916,80 34.165,05
JUNIO 3647,80 7.094,20 29.505,00 - 3.912,00 44.159,00
JULIO 7412,90 1.236,35 5.481,00 - 3.974,40 18.104,65
AGOSTO 10667,40 221,20 - 1.353,00 - 12.241,60
SPTIEMBRE 8024,70 41.846,30 7.423,50 171,60 - 57.466,10
Tabla 8: UTILIDADES TOTALES 2018
En la presente tabla se muestra el flujo de utilidades percibidas y no percibidas entre los meses de mayo a septiembre. La utilidad total
percibida durante estos 5 meses fue de S/173.929,40; mientras que las utilidades no percibidas fueron de S/13.930,75, las cuales representan
pérdidas para la empresa.
Observación: Durante el periodo de estudio del sistema productivo de la empresa Cereales Lambayeque SRL, se observaba que los
operarios en muchas ocasiones se mostraban agotados. Los operarios cada cierto momento adoptaban posturas o movimientos para relajar
articulaciones y músculos del cuerpo. El hecho de que el trabajo de selección de menestras requiera de un gran uso de la vista, de movimientos
repetitivos rápidos y adopción de posturas estáticas durante una jornada laboral de 8 horas, provoca que los operarios experimenten cansancio
y fatiga física. Por esta razón, se tiene como principal objetivo realizar un estudio ergonómico que verifique de que tales problemas son los
causantes de la generación de pérdidas en el sistema productivo.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
13 | P á g i n a
PRODUCCIÓN Y PÉRDIDAS EN EL PROCESAMIENTO DE MENESTRAS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2018
GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN TOTAL DE MENESTRAS 2018
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
CANTIDADES(TON)
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
PRODUCCIÓN Produccion Real Perdidas de Producción
INGENIERÍA DE MÉTODOS
14 | P á g i n a
UTILIDAD PERCIBIDA Y NO PERCIBIDA POR VENTAS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018
GRÁFICO 2: UTILIDADES TOTALES 2018
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
550000
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
PallarGrande
PallarBebe
FrijoldePalo
FrijolCastilla
FrijolZarandaja
MONTO(SOLES)
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
UTILIDADES Utilidad Percibida Utilidad No Percibida
INGENIERÍA DE MÉTODOS
15 | P á g i n a
IV. MARCO TEÓRICO
4.1. PRODUCCIÓN
Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la
fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción
es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en
tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el trabajo. [1]
4.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Los sistemas de producción son elementos relacionados, organizados y que
tienen interacción ya sean personas, materiales, máquinas, estilo de dirección o
procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se transforme
hasta llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta. [2]
 Función:
La función principal del sistema de producción consiste en la transformación
de materiales en productos que sean aptos para su consumo (ya sean productos
semi-terminados o productos terminados) y que satisfagan las necesidades de
la demanda.
No obstante, aunque la fabricación sea la principal tarea del sistema de
producción, éste sistema también es el encargado de diversas tareas tales como:
4.3. PROCESO PRODUCTIVO
Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la
transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En
este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan con
personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda del cliente. [3]
Un proceso productivo generalmente se da en tres etapas:
1. Acopio/ etapa analítica: Esta es la primera etapa de la producción en
donde las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación.
2. Producción/ etapa de síntesis: Durante esta fase, las materias primas que
se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa
produce a través de su ensamble, montaje, etc. En ésta etapa es fundamental
observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento.
3. Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: Es la más orientada hacia
la comercialización propiamente dicha. Para ésta etapa se consideran
transporte, almacén, etc.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
16 | P á g i n a
4.4. PRODUCTIVIDAD
La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y
servicios se han producido por cada factor utilizado, ya sea trabajador, capital,
tiempo, costes, etc. durante un periodo determinado. Por ejemplo, cuanto
produce al mes un trabajador o cuánto produce una maquinaria. [4]
 Objetivo
Medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, es decir,
cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad,
mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia.
Permite mejorar la calidad de vida de una sociedad, repercutiendo en los sueldos
y la rentabilidad de los proyectos, lo que a su vez permite aumentar la inversión
y el empleo. Para una empresa, una industria o un país, la productividad es un
factor determinante en el crecimiento económico.
4.5. DIAGRAMA DE PROCESO
Los diagramas de procesos son una familia de representaciones gráficas
relativas a un proceso industrial o administrativo, empleados para visualizar y
analizar de manera sistemática dicho proceso o ciclo de trabajo. [5]
4.6. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO
El Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) es la representación gráfica
y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio, mostrando las
operaciones e inspecciones por efectuar, con sus relaciones sucesivas
cronológicas y los materiales utilizados. En este diagrama solo se registrarán las
principales operaciones e inspecciones para comprobar su eficiencia, sin tener
en cuenta quien las efectúa ni donde se lleva a cabo. [6]
También se le conoce como curso grama sinóptico.
 Importancia
 Clarifica toda la secuencia de los acontecimientos del proceso.
 Ayuda a mejorar la disposición del manejo de los materiales.
 Ayuda a identificar la materia prima primaria y la secundaria.
 Se emplea cuando se estudia:
 El propósito de la operación.
 El diseño de la parte o pieza.
 Las tolerancias o especificaciones.
 Los materiales.
Productividad = Producción obtenida / factor utilizado
INGENIERÍA DE MÉTODOS
17 | P á g i n a
 El proceso de fabricación.
 La preparación y las herramientas.
 Las condiciones de trabajo.
 La distribución de las instalaciones.
4.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
El diagrama de flujo de proceso muestra la secuencia de todas las
operaciones, los transportes, las inspecciones, las demoras y los
almacenamientos. [5]
También se le llama curso grama analítico. Se emplea cuando se estudia:
 El manejo de materiales.
 La distribución del equipo en la planta.
 La maquinaria y equipo necesarios.
 Los tiempos de demora o retrasos.
 Los tiempos de almacenamiento.
 Las tolerancias o especificaciones.
4.8. DIAGRAMA DE RECORRIDO
El diagrama de recorrido de actividades complementa el diagrama de flujo de
proceso pues permite visualizar los transportes en el plano de las instalaciones
de manera de poder eliminarlos o reducirlos en cantidad y distancia. [5]
 Objetivo
Su objetivo es determinar y después, eliminar o disminuir:
 Los retrocesos
 Los desplazamientos
 Los puntos de acumulación de tránsito.
Sirve para mejorar los métodos y actúa como guía para una óptima
distribución de planta.
4.9. DIAGRAMA BIMANUAL
También se le conoce como diagrama de mano izquierda y mano derecha y
es un instrumento que presenta todos los movimientos y pausas realizadas por
las manos. La finalidad de este diagrama es la de eliminar o reducir movimientos
inefectivos de manera a lograr una utilización equilibrada de ambas manos. [5]
Este diagrama se emplea en operaciones altamente repetitivas y de gran
volumen, en caso contrario, su realización resulta muy costosa. En la elaboración
de estos diagramas se emplean los Therbligs, se conoce como Therbligs a cada
uno de los movimientos elementales o fundamentales que realiza un operario al
efectuar su trabajo.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
18 | P á g i n a
Frank y Lillian Gilbreth establecieron 17 divisiones básicas y les dieron un
nombre, un símbolo y un color.
4.10. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
La distribución de planta se define como la ordenación física de los elementos
que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Ésta ordenación
comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento,
los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar
en dicha instalación. [7]
 Objetivo
Hallar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más
eficiente en costos, al mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para
los colaboradores de la organización
 Beneficios
 Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo.
 Mejora la satisfacción del trabajador.
 Incremento de la productividad.
 Disminuyen los retrasos.
 Optimización del espacio.
 Reducción del material en proceso.
 Optimización de la vigilancia
4.11. MUESTREO DEL TRABAJO
El muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las
proporciones del tiempo total dedicada a las diversas actividades que componen
una tarea, actividades o trabajo. Los resultados del muestreo sirven para
determinar tolerancias o márgenes aplicables al trabajo, para evaluar la
utilización de las máquinas y para establecer estándares de producción entre
otras aplicaciones. [8]
 Ventajas
 No requiere observación continua por parte de un analista durante un
periodo de tiempo largo.
 El tiempo de trabajo de oficina disminuye.
 El total de horas - trabajo a desarrollar por el analista es generalmente
mucho menor.
 El operario no está expuesto a largos periodos de observaciones
cronométricas.
 Las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas fácilmente
por un solo analista.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
19 | P á g i n a
4.12. ESTUDIO DE TIEMPOS
El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para
registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una
tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos
a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de
ejecución preestablecida. [9]
4.13. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS
El estudio de movimientos analiza cada uno de los movimientos que se
efectúan para la realización de una labor. Este estudio tiene como objetivo
detectar los movimientos innecesarios y eliminarlos para así poder hacer más
eficiente el proceso con los movimientos que realmente son importantes.
4.14. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA
Se entiende por ergonomía a la encargada del diseño de lugares de trabajo,
herramientas y tareas buscando la optimización de los tres elementos del
sistema (humano-máquina-ambiente). [10] Los principios básicos de la
ergonomía son los siguientes:
1. Trabajar en posturas neutrales.
2. Reducir el esfuerzo excesivo.
3. Mantener todo a distancias fáciles de alcanzar.
4. Trabajar a alturas apropiadas.
5. Reducir los movimientos excesivos.
6. Minimizar la fatiga y la quietud.
7. Minimizar puntos de presión.
8. Despejar el área de trabajo.
9. Moverse, ejercitarse y estirarse.
10. Mantener un ambiente de trabajo cómodo.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
20 | P á g i n a
V. LA EMPRESA
La empresa SANTA BARBARA E.I.R.L. con RUC N° 20480586710; está
situada geográficamente en el departamento de Lambayeque, localizada en la
zona industrial de Chiclayo, específicamente en la Mza. Q Lote. 09 Urb. La
Parada. La empresa se encuentra operando desde el año 2004 y está registrada
dentro de las sociedades mercantiles como una E.I.R.L. Actualmente, se
encuentra bajo la dirección de Jaime Latorre Tapia.
Esta empresa, hace ya algunos años, decidió incursionar en el mercado
dedicado a la producción de granos para el consumo e intercambio comercial.
En ese entonces, las menestras en Lambayeque se habían convertido en un
rubro muy dinámico de la canasta exportadora y las exportaciones
incrementaban de manera significativa. En la actualidad, funciona como
procesadora de granos para exportación, cuyas operaciones se realizan
teniendo en cuenta la sanidad, limpieza y humedad de los granos; y, sobre todo,
las características de color, tamaño y forma, que en conjunto describen a una
clase comercial.
Toneladas de legumbres son distribuidas en grandes y pesados sacos a los
principales mercados de destino a nivel nacional e internacional como EE.UU.,
España, Ecuador, etc.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
21 | P á g i n a
VI. SITUACIÓN DE LA EMPRESA
6.1. Productos.
a. Descripción del Producto
Las leguminosas de grano conforman un importante grupo de cultivos
alimenticios que han desempeñado un papel fundamental en la alimentación de
casi todas las civilizaciones del mundo, desde hace más de 20 mil años.
Las menestras han evolucionado positivamente los últimos años, tanto en los
tipos de productos exportados, así como en la diversificación de mercados y en
el procesamiento. La empresa se dedica a comercializar 5 variedades de
menestras, las cuales se describen a continuación:
 PALLAR GRANDE:
Nombre comercial: Pallar grande
Especie: Phaseolus lunatus L.
Cultivo: Pallar
Color: Blanco cremoso
Forma: Arriñonada aplanada
Tamaño:
Extra grande, 100 semillas pesan 200 a
245 gr
Calibre: 200 a 285 semillas por 100 gramos
Tabla 9: PALLAR GRANDE
INGENIERÍA DE MÉTODOS
22 | P á g i n a
 PALLAR BEBÉ:
Nombre comercial: Pallar bebé
Especie: Phaseolus lunatus L.
Cultivo: Pallar
Color: Blanco
Forma: Oval aplanada
Tamaño: Pequeño, 100 semillas pesan 35 a 50 gr
Calibre: 200 a 285 semillas por 100 gramos.
Tabla 10: PALLAR BEBÉ
 FRIJOL O LENTEJA DE PALO:
Nombre comercial: Frijol de palo
Especie: Cajanus cajan L. (Millsp)
Cultivo: Frijol de palo
Color:
Crema o gris claro, moteado de gris o
marrón
Forma: Globulosa
Tamaño:
Mediano, 100 semillas pesan 16 a 22
gramos
Calibre: 454 a 625 semillas por 100 gramos
Tabla 11: FRIJOL O LENTEJA DE PALO
INGENIERÍA DE MÉTODOS
23 | P á g i n a
 ZARANDAJA:
Nombre comercial: Zarandaja
Especie: Lablab purpureos (L) Sweet
Cultivo: Zarandaja
Color: Opaco
Forma: Elíptica, ligeramente aplastada
Tamaño: Grande, 100 semillas pesan 30 a 40 gr
Calibre: 250 a 333 semillas por 100 gramos
Tabla 12: ZARANDAJA
 FRIJOL CASTILLA:
Nombre comercial: Castilla ojo negro
Especie: Vigna unguiculata L (Walp)
Cultivo: Caupí
Color:
Blanco cremoso, con una mancha negra
alrededor del hilum
Forma: Más o menos esférica
Tamaño: Pequeño, 100 semillas pesan 19 a 23 gr
Calibre: 434 a 520 semillas por 100 gramos
Tabla 13: CASTILLA O CHILENO
INGENIERÍA DE MÉTODOS
24 | P á g i n a
6.2. Materiales e Insumos
a. Materia prima principal: Menestras recién cultivadas.
Ilustración 1: MENESTRAS
La cadena productiva en el caso de las legumbres o menestras comienza con
el productor agrícola, quien se encarga de la producción del grano. Esta etapa
corresponde al eslabón primario de la cadena, por lo cual las menestras que
empleará la empresa como materia prima para sus procesos, no se encuentran
exentas de suciedad, dicho de otra forma, se encuentran mezcladas con materia
extraña como: polvo, ramitas, tegumentos, piedritas, semillas de otras especies,
fragmentos o restos de insectos y otras impurezas de origen animal.
La limpieza de estos granos es obligación de la empresa estudiada, al igual
que clasificar a los granos en función de su calidad, peso, color, calibre y otros
atributos dependiendo del tipo de legumbre que se trate. Después de ser
procesadas, las menestras pasan a ser embolsadas en sacos y a estar listas
para ser comercializadas como tal o ser usadas como materia prima en la
formulación de otros alimentos
b. Insumos:
 Agua tratada
 Químicos
c. Equipo y herramientas:
La empresa dispone de los equipos y herramientas suficientes para poder
mantener su producción en marcha y garantizar el adecuado funcionamiento de
la planta, estos son:
INGENIERÍA DE MÉTODOS
25 | P á g i n a
 Baldes plásticos industriales de 20 litros de capacidad.
 Sacos o costales de polipropileno para 50 kg.
 Cosedora de sacos portátil.
 Hilo de alto rendimiento.
 Balanza electrónica Accura con capacidad
de carga de 300 kg.
 Recipientes de plástico pequeños.
 Mesa de trabajo para clasificación de
menestras.
 Tamiz metálico industrial para granos.
 Tapaboca desechable.
 Guardapolvo o mandil blanco.
 Cofia.
Ilustración 2: COSEDORA DE SACOS
PORTÁTIL
INGENIERÍA DE MÉTODOS
26 | P á g i n a
d. Maquinaria
Limpiadora
FICHA TÉCNICA N° 1: LIMPIADORA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
Esta máquina ha sido diseñada para
cumplir con las exigencias de limpieza y
selección de granos, entrada de grano a
tolva, regulación de caída de grano a
criba superior, salida de impurezas finas
y polvo, cuerpos de mayor tamaño que el
grano y proporcionar un grano limpio.
Empresa que la
comercializa
MORESIL S.L
Costo aproximado
de la máquina
S/. 16,200.00
Garantía 2 años
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca MORESIL S.L
Modelo M-8
Potencia 3.0 HP
Productividad
0.300 TM de menestras
procesada / hora
Voltaje (voltios) 380 - 440
Vida útil
19,800 horas de
operación
Peso (Kg) 1,590
Funcionamiento Automático / vibración
Motor 1.3 HP
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de
electricidad
(S/. por hora)
S/. 2.4/h
Regulaciones:
- Vibraciones anómalas.
- Recalentamiento de la máquina
- Cantidad de producto alimentado por
los elevadores.
Repuestos que
utiliza la máquina
Rejilla,
conductores
Insumos para la
máquina
1/8 de litros de
grasa para la
máquina
Mantenimiento:
- Verificar nivelación de la máquina.
Mano de obra
necesaria
Requiere de una
persona para ser
operado
Tabla 14: FICHA TÉCNICA DE LIMPIADORA
INGENIERÍA DE MÉTODOS
27 | P á g i n a
Despedradora
FICHA TÉCNICA N° 2: DESPEDRADORA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
Esta máquina está diseñada para separar
piedras (desde arenillas, hasta piedras de
tamaño de un cristal aproximadamente).
Empresa que la
comercializa
MINOX S.A.C
Costo aproximado
de la máquina
S/. 12,240.00
Garantía 1 año
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca MINOX
Modelo D – 500 – COM
Potencia 2.68 HP
Productividad
0.300 TM de menestras
procesada / hora
Voltaje (voltios) 220 – 380 - 440
Vida útil
20,000 horas de
operación
Peso (Kg) 1,240
Funcionamiento Automático/ vibración
Motor 1.0 HP
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de electricidad
(S/. por hora)
S/. 2.4/h Regulaciones:
- Velocidad de oscilación de cribas.
- Pendiente horizontal y vertical.
- Cantidad de producto alimentado.
Repuestos que utiliza
la máquina
Cribas, soporte
Insumos para la
máquina
1/8 de litros de
grasa para la
máquina
Mantenimiento:
- Verificar estado de los soportes.
- Verificar nivelación de la máquina.
Mano de obra
necesaria
Requiere de
una persona
para operarlo
Tabla 15: FICHA TÉCNICA DE DESPEDRADORA
INGENIERÍA DE MÉTODOS
28 | P á g i n a
Elevador
FICHA TÉCNICA N° 3: ELEVADOR
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
Máquina industrial para el transporte de
grano. Fabricado con gran robustez en
plancha de acero pintado. La tolva
dosificadora adosada al chasis, facilita su
carga. Incorpora protecciones hasta una
altura de 2 metros. Sistema de
dosificación por una trampilla reguladora.
Sistema de volteo mediante palanca
mecánica, moto reductora con protección
IPC.
Empresa que la
comercializa
Silos Córdoba, S.L.
Costo aproximado
de la máquina
S/. 3,500.00
Garantía 1 año
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca Silos Córdoba, S.L.
Modelo Heavy ECH
Potencia 3 – 7,5 kW
Productividad 2000 Kg/h
Voltaje (voltios) 220- 380
Vida útil
10,000 horas de
producción
Peso (Kg) 290
Funcionamiento Automático
Motor 1.0 HP
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de electricidad
(S/. por hora)
S/. 1.03 /h
Regulaciones:
- Solicitar siempre un manual o catálogo
de funcionamiento de la máquina.
- Solicitar capacitación previa del uso de
la máquina.
Repuestos que utiliza
la máquina
Faja, rodajes,
etc.
Insumos para la
máquina
200 ml de grasa
cada 3 días Mantenimiento:
- Verificar nivelación de la máquina.
Mano de obra
necesaria
No requiere
personal para
ser operado
Tabla 16: FICHA TÉCNICA DE ELEVADOR
INGENIERÍA DE MÉTODOS
29 | P á g i n a
Calibradora
FICHA TÉCNICA N° 4: CALIBRADORA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
También llamada clasificadora, detectan
tamaños, formas de granos defectuosos.
Funciona por medio de la vibración
continua e inclinada a 30° con el fin de
clasificar los granos.
Empresa que la
comercializa
COMERSA
TRADING SAC.
Costo aproximado
de la máquina
$ 13,300.00
Garantía 1 año
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca PINHALENSE
Modelo -
Potencia 3.5 HP
Productividad 3700 Kg/h
Voltaje (voltios) 380 - 440
Vida útil
13,000 horas de
operación
Peso (Kg) 1, 400
Funcionamiento
Automático /
vibración
Motor 1.0 HP
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de electricidad
(S/. por hora)
S/. 1.45/h Regulaciones:
- Control de vibraciones.
- Pendiente horizontal y vertical.
- Cantidad de producto alimentado.
Repuestos que utiliza
la máquina
-
Insumos para la
máquina
400 gr de grasa
para la máquina
Mantenimiento:
- Verificar estado de los contenedores.
- Verificar nivelación de la máquina.Mano de obra
necesaria
1 operario para
recepción
Tabla 17: FICHA TÉCNICA DE CALIBRADORA
INGENIERÍA DE MÉTODOS
30 | P á g i n a
Mesa gravimétrica
FICHA TÉCNICA N° 5: MESA GRAVIMÉTRICA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
Esta máquina clasifica el grano por su
tamaño específico de tres cribas planas,
retira toda clase de pajillas u otros
elementos y separa por completo las
impurezas del producto de exportación.
Empresa que la
comercializa
COMERSA
TRADING SAC.
Costo aproximado
de la máquina
$ 14,855.00
Garantía 1 año
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca PINHALENSE
Modelo MVF – 1X
Potencia 3.5
Productividad 3600
Voltaje (voltios) 220 o 380
Vida útil
12,000 horas de
producción
Peso (Kg) 2,030
Funcionamiento
Automático /
vibración
Motor 1.0 HP
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de electricidad
(S/. por hora)
S/. 1.05/h
Regulaciones:
- Solicitar siempre un manual o catálogo
de funcionamiento de la máquina.
- Solicitar capacitación previa del uso de
la máquina.
- Solicitar tiempo de garantía.
Repuestos que utiliza
la máquina
-
Insumos para la
máquina
-
Mantenimiento:
- Verificar estado de los contenedores.
- Verificar nivelación de la máquina.Mano de obra
necesaria
2 personas,
para cargado y
recepción
Tabla 18: FICHA TÉCNICA DE MESA GRAVIMÉTRICA
INGENIERÍA DE MÉTODOS
31 | P á g i n a
Fajas transportadoras
FICHA TÉCNICA N° 6: FAJAS TRANSPORTADORAS
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
Transporte de menestras. Cuenta con 02
rodillos en acero inoxidable que permite
el desplazamiento de la faja. Tolva de
alimentación de paso de producto de
forma continua. Desplazamiento sobre
ruedas. Altura de trabajo con relación al
piso de 0.90m. templadores laterales de
faja.
Empresa que la
comercializa
NEGAVIM DEL
PERÚ E.I.R.L
Costo aproximado
de la máquina
S/. 18,762.00
Garantía 1 año
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca NEGAVIM
Modelo
TRANSPORTADOR DE
FAJA
Potencia 5.36
Productividad
2.8 TM de menestras
Transportada/ hora
Voltaje (voltios) 220 – 380 – 440
Vida útil
10,000 horas de
operación
Peso (Kg) 280
Funcionamiento Automático
Motor 2.0 HP
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de electricidad
(S/. por hora)
S/. 1.42/h
Regulaciones:
- Velocidad de avance de la faja.
- Cantidad de producto transportado en la
faja.
Repuestos que utiliza
la máquina
Faja, rodillos,
etc.
Insumos para la
máquina
1/8 de litro de
grasa para la
máquina
Mantenimiento:
- Verificar estado de los rodillos.
- Revisión de tensión de fajas.
- Verificar nivelación lateral y longitudinal.
Mano de obra
necesaria
No requiere
personal
constante para
ser operado
Tabla 19: FICHA TÉCNICA DE FAJA TRANSPORTADORA
INGENIERÍA DE MÉTODOS
32 | P á g i n a
Silo
FICHA TÉCNICA N° 7: SILO
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES
Silos cuadrados modulares para
almacenar materia seca. Todas las
paredes laterales del silo tienen pestañas
externas con bordes doblados que
cierran el conjunto horizontal.
Empresa que la
comercializa
BM Silofabrik ApS
Costo aproximado
de la máquina
S/. 1,650.00
Garantía 1 año
Año de Adquisición 2004
DATOS TÉCNICOS
Marca BM
Modelo Modular
Potencia -
Productividad 2.5 TM
Voltaje (voltios) -
Vida útil
Usado como
almacenamiento de
granos
Peso (Kg) 240
Funcionamiento Manual
Motor -
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES
Costo de electricidad
(S/. por hora)
- Regulaciones:
- Solicitar capacitación previa del uso de
la máquina.
- Solicitar tiempo de garantía.
Repuestos que utiliza
la máquina
-
Insumos para la
máquina
-
Mantenimiento:
.Mano de obra
necesaria
Una persona
para recepción
Tabla 20: FICHA TÉCNICA DE SILO
INGENIERÍA DE MÉTODOS
33 | P á g i n a
e. Operarios
Para realizar el procesamiento y tratamiento de limpieza de menestras, la
Empresa cuenta con 19 operarias, como mano de obra directa en las actividades
de seleccionado de menestras. Los operarios trabajan 8 horas al día.
 13 operarias seleccionan menestras de tamaño pequeño en 2 bandas
transportadoras (lenteja de palo, frijol catilla, frijol zarandaja). Esta
corresponde el área mecanizada de la empresa
 6 operarias seleccionan menestras de tamaño grande en una mesa de
selección (pallar grande). Esta es el área no mecanizada de la empresa.
TABLA DE DATOS GENERALES DE LOS OPERARIOS
NÚMERO DE
OPERARIOS
EDAD FORMACIÓN TÉCNICA
AÑOS EN LA
EMPRESA
ÁREA DEL
TRABAJO
Operaria 1 26 Secundaria completa. 7 años Producción
Operaria 2 53
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (6 años).
4 semanas Producción
Operaria 3 45
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (6 meses).
1 año Producción
Operaria 4 58
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (4 meses).
1 mes Producción
Operaria 5 19 Secundaria completa. 3 años Producción
Operaria 6 38
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (2 años).
2 semanas Producción
Operaria 7 65
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (8 meses).
3 años Producción
Operaria 8 25
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (1 año).
2 semanas Producción
Operaria 9 34 Secundaria completa. 1 año Producción
Operaria 10 47
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (4 años).
10 años Producción
Operaria 11 28
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (1 año).
1 año Producción
Operaria 12 47
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (1 año).
1 año Producción
Operaria 13 42
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (1 año).
2 años Producción
Operaria 14 30 Secundaria completa. 1 mes Producción
Operaria 15 30
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (5 años).
7 meses Producción
Operaria 16 45 Secundaria completa. 5 años Producción
Operaria 17 46
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (5 meses).
1 año Producción
Operaria 18 46
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (14 años).
7 meses Producción
Operaria 19 34
Secundaria completa y experiencia
en otras empresas (5 años).
7 meses Producción
INGENIERÍA DE MÉTODOS
34 | P á g i n a
6.3. Sistema de Producción
El sistema de producción de la empresa está basado en un sistema de
producción intermitente, sus instalaciones son flexibles para poder procesar
varios tipos de menestras.
El sistema de producción de la empresa está dividido en dos áreas (área
mecanizada y área no mecanizada), las cuales desarrollan la misma tarea, pero
en diferentes condiciones. La existencia de estas dos áreas es debido al tipo de
menestra que se procesa, por lo que la formación de estas dos áreas es variable
(depende del pedido de procesamiento que se realice o del tipo de menestra que
se venderá).
INGENIERÍA DE MÉTODOS
35 | P á g i n a
6.4. Proceso de Producción
Área de producción mecanizada
Entrada de la materia prima:
Los sacos de menestras son colocados en el área de recepción de materia prima
y descartes, donde son revisados (pesaje y revisión de condiciones actuales)
Pre limpia de menestras
Las menestras pasan por un proceso de limpieza de materiales extraños livianos
(pajas, palitos, tierra) para luego ser enviado a la despedregadora.
Despedregado
En la despedregadora, se retira de las menestras materia extraña más pesada
(piedras, tierra).
Almacenamiento temporal
Los granos de menestra pasan a un silo, en el cual se almacenan
mientras se va vertiendo a la próxima etapa.
Calibrado de granos
En la etapa de calibrado la menestra pasa por una máquina calibradora
(gravimétrica), la cual es una máquina que consta de mayas metálicas que
funciona por aire y movimiento de caída donde separa los granos en función de
su tamaño y peso.
Selección de granos
Luego los granos seleccionados son transportados por medio de elevadores a
un silo donde se almacenan para luego ser suministrados en las bandas
transportadoras. En las bandas se encuentras distribuidas los operarios, quienes
seleccionarán los granos defectuosos a medida que las menestras van
avanzando.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
36 | P á g i n a
Almacenamiento temporal
Las menestras pasan de las bandas a un silo grande al final de la línea, donde
se almacenan para luego ser envasadas.
Envasado
Se llena la menestra en sacos blancos de pita (los pesos son de 25 y 50 kg,
según el tipo de menestra).
Almacenamiento
Los sacos de menestras son llevados a almacenar en el almacén de productos
terminados.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
37 | P á g i n a
6.5. Diagrama de flujo de procesos
El proceso que siguen las menestras que son resistentes a golpes, fricción
propios de un procesamiento mecanizado.
NO
SI
GRÁFICO 3: FLUJO DE PROCESO
INGENIERÍA DE MÉTODOS
38 | P á g i n a
6.6. Diagrama de análisis de operaciones
El procedimiento que se lleva a cabo para la selección de menestras de grano
grande o que son frágiles (pallar grande, pallar bebe).
DIAGRAMA
DAP
Diagrama Núm.: 01 Hoja Núm. 1 de 1 Resumen
Objeto: -
Actividad Actual Total
Operación 13
16
Actividad: Selección manual de granos
Método: Actual
Inspección 1
Espera 0
Lugar: Empresa "Santa Bárbara" Transporte 1
Operaria (s): N°2 Ficha núm.: 001 Almacenamiento
1
Distancia (m) 0
Tiempo (seg-hombre) 52 seg.
Compuesto por: D.A.V.C.
Aprobado por: L.G.V.R
Fecha: 28/11/2018
Fecha: 28/11/2018
Descripción Tiempo Distan
cia
Símbolo
Observaciones
1. Arrimar granos 2 segundos
2. Palpar granos 2 segundos
3. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos
4. Desechar 1 segundo
5. Revolver granos restantes 2 segundos
6. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos
7. Desechar 1 segundo
8. Revolver granos restantes 2 segundos
9. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos
10. Desechar 1 segundo
11. Revolver granos restantes 2 segundos
12. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos
13. Desechar 1 segundo
14. Revolver granos restantes 2 segundos
15. Inspeccionar 1 segundo
16. Almacenar en saco los granos buenos 3 segundos
Total 52 segundos 13 1 0 1 1
Fuente: Cereales Lambayeque SRL
INGENIERÍA DE MÉTODOS
39 | P á g i n a
6.7. Indicadores de productividad y eficiencia
6.7.1.1. Producción
La producción corresponde a la cantidad de producto elaborado durante un
tiempo determinado. En la empresa Cereales Lambayeque SRL, el horario de
trabajo es de 8 horas por turno; los operarios tienen 1 hora de refrigerio. Son 5
días laborales de 8 horas (lunes a viernes) y un día laboral de 4 horas (sábado).
En base a los datos que nos otorgó la empresa sobre su producción en los
últimos meses de este año, se ha realizado el cálculo de la productividad y
eficiencia de los operarios por hora, según su horario de trabajo antes
mencionado.
Producción
menestra (kg)
Mes
Pallar grande
+ Pallar bebe
Lenteja de palo
+frijol castilla+
frijol zarandaja
MAYO 89.747,90 18.059,50
JUNIO 33.955,57 213.298,92
JULIO 31.822,00 60.007,20
AGOSTO 45.954,50 3.840,00
SETIEMBRE 155.134,00 37.308,00
6.7.1.2. Productividad de mano de obra
Productividad en área mecanizada (lenteja palo, frijol castilla y zarandaja)
Para hallar la productividad de los operarios que trabajan en el área mecanizada,
se ha realizado una sumatoria de la producción real de estos tres tipos de
menestra. Se evalúa la productividad durante los 5 meses de producción
presentados.
Mayo 2018
𝑃 =
89.747,90 kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
23𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
4𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
74.79𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Junio 2018
𝑃 =
33.955,57 kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
21𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
5𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
30.10𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
INGENIERÍA DE MÉTODOS
40 | P á g i n a
Productividad en área no mecanizada (pallar grande y pallar bebé)
Julio 2018
𝑃 =
31.822,00 / mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎
∗
22𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎
∗
4𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
)
=
27.62𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Agosto 2018
𝑃 =
45.954,50kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
23𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
4𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
38.30𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Septiembre 2018
𝑃 =
155.134,00 kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
20𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
5𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
143.64𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Mayo 2018
𝑃 =
89.747,90 kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎
∗
23𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎
∗
4𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
)
=
74.79𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Junio 2018
𝑃 =
33.955,57 kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
21𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
5𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
30.10𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Julio 2018
𝑃 =
31.822,00 / mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
22𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
4𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
27.62𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Agosto 2018
𝑃 =
45.954,50kg/mes
(6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
8ℎ
𝑑í𝑎 ∗
23𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗
4ℎ
𝑑í𝑎 ∗
4𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠 )
=
38.30𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Septiembre 2018
𝑃 =
155.134,00 kg/mes
=
143.64𝑘𝑔
INGENIERÍA DE MÉTODOS
41 | P á g i n a
Explicación de la Variabilidad:
INGENIERÍA DE MÉTODOS
42 | P á g i n a
Eficiencia física
Mayo 2018
𝑃 =
44.917,90
3.489,00
=
12.87𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Junio 2018
𝑃 =
15.394,00
4.682,00
=
3.29𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Julio 2018
𝑃 =
28.055,00
1.686,00
=
16.64𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
Agosto 2018
𝑃 =
45.498,48
3.223,00
=
14.12𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
Septiembre 2018
𝑃 =
15.394,00
4.738,00
=
3.25𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
INGENIERÍA DE MÉTODOS
43 | P á g i n a
GRÁFICO 4: DIAGRAMA DE RECORRIDO
6.8. Diagrama de recorrido
Área Mecanizada
1
1
2
4 1
1
3
1
2
3
3
4
5
1
1
E1
LEYENDA:
E1: Elevador 1
E2: Elevador 2
E4: Elevador 4
E2
E4
ÁREA DE
RECEPCIÓN Y
PRODUCTOS
DE DESCARTE
INGENIERÍA DE MÉTODOS
44 | P á g i n a
Área No Mecanizada
1
2
ÁREA DE TRABAJO
1
INGENIERÍA DE MÉTODOS
45 | P á g i n a
6.9. Distribución de planta
GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
LEYENDA:
G1: Gravimétrica 1
G2: Gravimétrica 2
D1: Despedradora
E1: Elevador 1
E2: Elevador 2
E3: Elevador 3
E4: Elevador 4
INGENIERÍA DE MÉTODOS
46 | P á g i n a
6.10. Evaluación Ergonómica
6.10.1. Evaluación de la postura optada por las operarias selectoras:
POSTURA OBSERVACIÓN DE POSICIONES
La operaria realiza la tarea de seleccionado
de menestras, en posición sentado estático.
Postura inadecuada
Medición de ángulo (posición de sentado)
 Existe inclinación de tronco.
El tronco se encuentra a 10°
de su posición recta normal
 Las piernas se encuentran
flexionadas 90° de su
posición vertical normal (la
operaria se encuentra en
posición sentado)
 Las rodillas se encuentran
flexionadas
 El cuello se encuentra
extendido y flexionado 42°
 Existe una extensión de 120°
de los brazos.
Medición de flexión de tronco
Medición de flexión de
cuello (abducción)
Medición de flexión y extensión de antebrazo
INGENIERÍA DE MÉTODOS
47 | P á g i n a
Actividad Descripción de la posición
Selección
manual de
granos de
menestra
Grupo Elemento Descripción Puntuación
A
Cuello El cuello se encuentra flexionado 42° 2
Tronco El tronco está erguido 2
Piernas Soporte bilateral, sentado 1
B
Brazo El brazo está entre 21° y 45° (44°) 2
Antebrazo
El antebrazo se encuentra extendido
más de 100° (120°)
2
Muñeca
La muñeca está entre 0 y 15° de
flexión.
1
Fuerzas
No existe carga o fuerza considerable
(selección y transporte de granos)
0
Tipo de actividad
muscular
Una o más partes del cuerpo
permanecen estáticas, por ejemplo,
soportadas durante más de 1 minuto
1
Se producen movimientos repetitivos,
por ejemplo, repetidos más de 4 veces
por minuto (excluyendo caminar)
1
INGENIERÍA DE MÉTODOS
48 | P á g i n a
Grupo A B
Puntuación 3 1
Incremento (fuerzas) 0 0
Puntuación 3 1
Puntuación C 2
Incremento tipo de
actividad muscular
2
Puntuación Total 4
Como resultado de esta evaluación se obtiene un nivel de riesgo con un nivel
de actuación de 4, por lo que se concluye que se requiere una actuación
respecto a la condición ergonómica del trabajo, a fin de reducir cansancio de
los operarios y por ende pérdidas económicas.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
49 | P á g i n a
6.10.2. Evaluación ergonómica de las operarias selectoras de granos
en las bandas de transporte
 Se determinó y observó de los ciclos de trabajo
 Se seleccionó las posturas que ocasionan una mayor carga postural
 Se determinó evaluar el lado izquierdo puesto que en ese lado se
observó más posturas disergonómicos.
 Se tomaron fotografías para realizar las mediciones. Posteriormente,
se midieron los ángulos.
 Se determinó las puntuaciones para cada parte del cuerpo, teniendo
en cuenta la tabla correspondiente a cada miembro.
 Se calculó las puntuaciones parciales y finales del método.
Seguidamente, se determinó la existencia de riesgos y se estableció
el Nivel de Actuación
POSTURAS SELECCCIONADAS:
POSTURA 1: ESCOGE
POSTURA 1: ESCOGE
CUELLO TRONCO PIERNAS
BRAZO ANTEBRAZO
INGENIERÍA DE MÉTODOS
50 | P á g i n a
OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN (POSICIÓN DISERGONÓMICA)
Tipo
Parte del
Cuerpo
Característica Puntuación
ESCOGER
A
Cuello
Se encuentra
flexionado más
de 20° (51°)
2
Tronco
Se encuentra
flexionado 20°
2
Piernas
Sentado con
soporte bilateral
simétrico
1
Flexión de
ambas rodillas
más de 60° (74°)
2
B
Brazo
Flexión más de
45° (72°)
3
Punto de apoyo -1
Antebrazo
Flexión más de
100° (140°)
2
Muñeca
Flexión mayor
de 15°
2
FUERZAS Agarre bueno 0
TIPO DE ACTIVIDAD
MUSCULAR
Una o más
partes del
cuerpo
permanecen
estáticas
1
INGENIERÍA DE MÉTODOS
51 | P á g i n a
No se producen
cambios de
postura
0
TIPO A B
PUNTUACIÓN GRUPO 5 3
INCREMENTO FUERZAS 0 0
PUNTUACIÓN 5 3
INGENIERÍA DE MÉTODOS
52 | P á g i n a
PUNTUACIÓN C 4
INCREMENTO (TIPO DE ACTIVIDAD
MUSCULAR
1
PUNTUACIÓN FINAL 5
VII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE
PRODUCCIÓN, CAUSAS Y PROPUESTAS
PROBLEMA DE
PRODUCCIÓN
CAUSAS POSIBLES
PROPUESTA DE
SOLUCIÓN
Desperdicio producido
durante el
procesamiento de
menestras
Baja de eficiencia por
agotamiento de las
operarias durante la
jornada laboral por
malas posturas
Implementar sillas
ergonómicas y rediseñar
puestos de trabajo para
el mejoramiento de
posturas.
Selección defectuosa de
menestras, por ausencia
de un procedimiento
estándar de selección.
Elaborar estándar de
control para mejorar el
desarrollo de tareas y
reducir desperdicios.
Tabla 21: PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN
Problema: Desperdicio producido durante el procesamiento de
menestras.
Los desperdicios procedentes del proceso de tratamiento de menestras
corresponden a materiales extraños (pajas, piedritas) y granos defectuosos
(dañados, quebrados, en mal estado). La existencia de una gran cantidad de
desperdicio representa pérdidas económicas para la empresa, como se observó
en el planteamiento del problema, donde se estipulan las utilidades no
percibidas.
Posibles causas: En base a la observación del trabajo de las operarias
encargadas se puede decir que las causas posibles de la generación de
desperdicio es la baja de eficiencia por agotamiento físico por malas posturas.
Otra causa posible es la ausencia de un procedimiento estándar para la
selección de granos por lo que existe defectos en la selección como el de
desechar granos utilizables.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
53 | P á g i n a
VIII. DESARROLLO DE PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE
PRODUCCIÓN
En base a los resultados obtenidos del estudio ergonómico de un operario
seleccionado por cada área de trabajo, se necesita actuación, puesto que
el nivel de riesgo alcanzado respecto a las condiciones ergonómicas es
de 4.
Como propuestas de mejora en el sistema productivo de procesamiento de
menestras, a fin de reducir este riesgo ergonómico y por ende favorecer
un mejoramiento en la producción se muestra el siguiente análisis de
mejora.
8.1. Análisis de mejora
8.1.1. Mejora 1
Factores Que Inciden En Los Dolores De Espalda.
 Posturas Inadecuadas al sentarse en forma sostenida y prolongada,
reduce la circulación sanguínea y disminuye los nutrientes.
 Posturas inconvenientes de la espina dorsal, puede causar alargamiento
y desgarre de músculos y ligamentos.
 Contracturas Localizadas. La presión sobre el área dorsal y las piernas
afecta la circulación sanguínea en la parte inferior del cuerpo.
Consecuencias De Una Silla No Ergonómica.
 Severos problemas en la columna.
 Síndrome del Túnel carpiano.
 Dolor de Cuello y Espada.
 Jaquecas constantes.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
54 | P á g i n a
Características Básicas De Una Buena Silla Ergonómica.
 Verdadero soporte Lumbar:
Muchas sillas económicas, dicen que tiene soporte lumbar, pero el verdadero
soporte lumbares algo más que tener un acolchado, es el que mantiene la
curvatura natural del hueco que se produce en la Espalda.
 Suave curva en cascada:
El borde la silla alivia la presión sobre los vasos sanguíneos de los muslos y
previene el entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas.
El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia abajo y no debe
presionar su muslo.
 Acolchado: Menos, es más:
La gente se equivoca al comprar sillas muy acolchadas-con el tiempo, el
acolchado se adaptará a la mala postura de su espalda.
 Movilidad:
La Silla debe poder deslizarse sin esfuerzo para permitirle al cuerpo hacer
movimientos de relajación.
 Apoya Brazos:
Deje que la silla y no la parte superior de su espalda soporte el peso de los
brazos mientras trabaja.
 Profundidad:
Una silla muy profunda puede resultar problemática para una persona de
contextura pequeña. Cuando está sentada con la espalda bien apoyada, debería
haber suficiente espacio entre el borde de la silla y su rodilla para que quepa un
puño cerrado. Altura: Asegúrese que la silla es suficientemente alta para que sus
muslos formen un Angulo de 90° con el piso.
 Apoya Pies:
Considere tener un apoya pies si la silla es demasiado alta. Tener los pies
apoyados le ayudará a restablecer la curvatura natural de su espalda. Silla con
apoyo total de la columna vertebral, lumbar, dorsal y cervical.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
55 | P á g i n a
MODELO A ELEGIR:
Silla Ergonómica Cinus Profesional
 Regulación de 4 posiciones en
altura: 50, 58, 65 y 74 cm para
regular la altura del asiento en
función de nuestra estatura.
 4 ruedas para mejorar la movilidad
de la silla
 Medidas: 68,5 x 47 x 18,5 cm
 Peso: 7 kg.
 Peso máximo recomendado para
uso de personas inferior a 90 kg
Beneficios para operarios:
La diferencia principal entre una silla ergonómica y una silla clásica es que nos
permite cambiar la clásica posición de sentado en forma de L de las sillas
clásicas, por una posición de las piernas más inclinadas y naturales, no tan
sedentarias.
Al tiempo que esta postura de las piernas con cierta inclinación hacia adelante al
estar sentado permite a las operarias tener una mejor posición del arco de la
curva dorso lumbar lo que repercute en una mejor posición global para toda la
columna y reduce los dolores de espalda y las desviaciones de columna. De esta
manera se reducirá el cansancio experimentado por las operarias que
seleccionan las menestras.
La posición que permite generar una silla ergonómica al tener las piernas
inclinadas hacia adelante en un ángulo obtuso es más activa y la circulación de
la sangre es mejor, a diferencia de la posición en forma de L de las sillas clásicas
que hace que tengamos las piernas con un ángulo de 90º y tengamos la
tendencia a derrumbarnos encima de la misma, haciendo el corazón necesite
menos fuerza para hacer circular la sangre.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
56 | P á g i n a
8.1.2. Mejora 2
Control visual.
Mantener la mirada verticalmente hacia abajo es un factor de riesgo más a
añadir a los ya mencionados, puesto que el hecho de aumentar la rotación del
globo ocular puede causar dolor de cabeza, fatiga visual y aumentar las
posibilidades de padecer dolores de espalda y/o cuello debido a las tensiones
generadas al forzar la postura de ambas partes del cuerpo para mejorar la
visibilidad sobre la selección de los granos de legumbres.
Con el fin de reducir la exposición a estos riesgos se propone como medida
correctora que permita reducir considerablemente tanto la flexión del cuello como
la rotación del globo ocular. Se trata de una lente con dos segmentos, también
conocidos como bifocales, los cuales permitirán aumentar el campo visual del
trabajo sin forzar tanto las posturas de todos los operarios.
MODELO A ELEGIR:
Lentes NK55 Varifocal
MODELO A ELEGIR:
Índice de refracción: 1,56
Monómero: NK55, importado de Japón
Valor del Abbe: 40
Gravedad específica: 1,20
Transmisión: el 96%
Capa: sin recubrimiento
Diámetro: 70m m
Segmento del top plano: 28m m
Rango de potencia: SPH: 0.00~+3.00, 0.00~-3.00, CYL:
+1.00~+3.50
INGENIERÍA DE MÉTODOS
57 | P á g i n a
8.1.3. Mejora 3
Uso de equipos de protección auditiva.
El ruido es uno de los riesgos ambientales más destacados por los
trabajadores en la industria. Estas situaciones, además de ser molestas, pueden
en ciertos casos provocar daños a la salud, lo cual puede ser causa de
accidentes. La exposición a frecuencias comprendidas entre 4.000 Hz y 6.000
Hz causa lesiones irreversibles en tu oído. De ahí la importancia de utilizar
tapones industriales
En el desarrollo de las diversas visitas realizadas a la empresa, se percibieron
niveles sonoros lo suficientemente elevados, producto del ruido emitido de las
maquinarias, lo suficientemente intenso como para sentir molestias o disconfort
acústico. El uso de equipos de protección auditiva ayudaría a reducir posibles
distracciones o errores, producto de los ruidos, aumentando los niveles de
concentración, vigilancia y de comunicación entre los operarios.
Existen numerosas publicaciones que ofrecen información detallada sobre
como evaluar el riesgo por ruido y como intervenir para reducirlo o mitigar sus
efectos. Se recomienda especialmente consultar la guía técnica de ruido
elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
En cualquier caso las medidas contra el ruido pueden ser los tipos:
Control Administrativo. Hace referencia a las actuaciones por parte de la
dirección de la empresa para reducir los riesgos derivados de niveles sonoros
elevados.
 Comprar máquinas y equipos menos ruidosos.
 Reducir los tiempos de exposición en el manejo de máquinas ruidosas.
 Dividir los trabajos ruidosos entre varios trabajadores.
 Realizar los trabajos ruidosos en las horas en las que el número de
trabajadores expuestos sea mínimo.
 Revisión periódica y mantenimiento adecuado de la maquinaria.
 Revestimientos absorbentes del sonido.
 Actuación sobre el receptor. Se recurre a la protección personal del
trabajador mediante protectores auditivos cuando se hayan agotado todas
las posibilidades de realizar el control del ruido al que está expuesto el
trabajador.
MODELO A ELEGIR:
TAPONES DE OÍDO UNIDOS POR BANDA SNR 23 DB JAZZ BAND
MOLDEX
INGENIERÍA DE MÉTODOS
58 | P á g i n a
MODELO A ELEGIR:
 Banda con diseño de doble cuerpo
 Puntos de agarre muy prácticos
 Cordón con mecanismo de desenganche de seguridad
 Tapones recambiables
 SNR 23 dB
 Material: Poliuretano, Policarbonato, Cordón de Poliester
 Peso (por par): 18 g
 Normativa(s): EN 352
8.1.4. Mejora 4
Alfombra ergonómica.
Los pisos ergonómicos disminuyen la fatiga al trabajar de pie. Al estar de pie por
tiempo prolongado en pisos muy duros provoca una disminución en el flujo
sanguíneo de las extremidades inferiores, lo que aumenta la fatiga en los pies y
las piernas. Esto por consecuencia provoca dolor en espalda y cuello. También
provoca que se acumule la sangre en partes específicas inflamando las venas y
causando varices. La continua presión es causante de dolores que producen las
malas posturas, ocasionando fatiga y molestias que quitan energía, disminuyen
mucho la productividad y la concentración, aumentando así los incidentes.
Las alfombras ergonómicas están diseñadas para estimular la circulación en los
pies, piernas y en la región lumbar de la columna, ya que absorbe y distribuye
uniformemente las presiones en las plantas de los pies, al mismo tiempo que
proporciona el soporte necesario para la estabilidad de los trabajadores.
MODELO A ELEGIR:
Ergomat afb complete
MODELO A ELEGIR:
INGENIERÍA DE MÉTODOS
59 | P á g i n a
Color: antracita
Medidas estándar: 60 x 90
- Alfombra solida
- Retarda la aparición del fuego
- Resistencia moderada a líquidos y aceites
- Propiedades antiestáticas
- Libre de silicona y látex
INGENIERÍA DE MÉTODOS
60 | P á g i n a
IX. CONCLUSIÓN
Al realizar el diagnóstico en los puestos de trabajo del área de selección
manual tanto en la mesa fija y faja transportadora de la empresa, basándonos en
la identificación de riesgos disergonómicos, se determinó que las principales
causas que los ocasionan son: las posturas inadecuadas y repetitivas que
adoptan los operarios al realizar sus tareas, todos ellos fueron evaluados
aplicando el método REBA dando como resultado 12 puntos por encima de la
puntuación aceptable, colocándolos en un nivel de riesgo muy alto.
-Al observar las distintas posturas que adoptan los trabajadores en la
empresa, pudimos darnos cuenta que eran posturas inadecuadas, gracias a
conocimientos previos o información sobre posturas ergonómicas,
proporcionada por la página de argonautas.
-Al realizar un estudio de movimientos pudimos darnos cuenta, de
movimientos u operaciones innecesarias por parte de los operarios, ocasionando
pérdida de tiempo, el cual debería ser aprovechado en la producción.
-Al aplicar métodos como el estudio en línea de producción, notamos las
pérdidas en producción.
-Al realizar un estudio o investigación de la producción, notamos algunas
pérdidas, las cuales eran ocasionadas por posturas, movimientos, equipos
inadecuados al alcance de los operarios.
-Al tomar en cuenta los resultados sobre distintos problemas o inconvenientes
que tiene la empresa, acerca de los métodos de trabajo, aportamos técnicas de
mejora para un mejor desarrollo de sus actividades.
INGENIERÍA DE MÉTODOS
61 | P á g i n a
X. REFERENCIAS
[1] «Mejora de métodos de Trabajo I,» Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial - SENATI, Lima, 2016.
[2] Dirección del Máster en Supply Chain, «Tipos de sistemas de producción industrial y sus
características,» EAE Business School, 10 Octubre 2018. [En línea]. Available:
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/tipos-de-sistemas-de-produccion-industrial-y-
sus-caracteristicas/. [Último acceso: 28 Noviembre 2018].
[3] Dirección del Máster en Supply Chain, «Proceso de producción: en qué consiste y cómo
se desarrolla,» EAE Business School, 25 Octubre 2017. [En línea]. Available: https://retos-
operaciones-logistica.eae.es/proceso-de-produccion-en-que-consiste-y-como-se-
desarrolla/. [Último acceso: 20 Noviembre 2018].
[4] A. Sevilla Arias, «Productividad,» Economipedia, 7 Junio 2017. [En línea]. Available:
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html. [Último acceso: 29 Octubre
2018].
[5] B. Retana Blanco y M. Aguilar Solis, «TÉCNICAS DE REGISTRO Y ANÁLISIS,» OCW-
Universia, León, 2013.
[6] F. Solís S., «DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP),» SENATI, Lima, 2017.
[7] B. Salazar López, «DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA,» Ingenieria Industrial Online, [En
línea]. Available: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-
ingeniero-industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/. [Último acceso: 20
Octubre 2018].
[8] M. Robles García, «Muestreo de trabajo,» Mascota Instituto Técnologico Superior,
Jalisco, 2016.
[9] N. d. C. Nieto Saldaña, «Métodos y tiempos. El estudio del trabajo para la
productividad,» Gestiopolis, 24 Marzo 2011. [En línea]. Available:
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-
productividad/. [Último acceso: 26 Octubre 2018].
[10] J. J. Cañas Delgado, Ergonomía en los sistemas de trabajo, Granada: Secretaría de Salud
Laboral y Medio Ambiente de la UGT-CEC, 2013.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Proyecto Agroindustrial
Proyecto AgroindustrialProyecto Agroindustrial
Proyecto Agroindustrialgina0618
 
mapa conceptual ingeniería economica
mapa conceptual ingeniería economicamapa conceptual ingeniería economica
mapa conceptual ingeniería economicaJunior Viloria
 
Mermeladas El Cimarron Formulacion Y Evaluacion De Proyectos
Mermeladas El Cimarron   Formulacion Y Evaluacion De ProyectosMermeladas El Cimarron   Formulacion Y Evaluacion De Proyectos
Mermeladas El Cimarron Formulacion Y Evaluacion De ProyectosYody
 
Presentaciòn layout-y-diagrama-de-flujo
Presentaciòn layout-y-diagrama-de-flujoPresentaciòn layout-y-diagrama-de-flujo
Presentaciòn layout-y-diagrama-de-flujoOscar Medina Benavides
 
Diseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con Leche
Diseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con LecheDiseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con Leche
Diseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con LecheDiana Coello
 
43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado
43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado
43370978 planta-produccion-azucar-cristalizadoAlicia Ponce Garcia
 
Grafico de Control C (Aplicacion)
Grafico de Control C (Aplicacion)Grafico de Control C (Aplicacion)
Grafico de Control C (Aplicacion)Jesús M
 
Historia de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdf
Historia de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdfHistoria de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdf
Historia de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdfJessica865788
 
Productividad - Indicadores fundamentales
Productividad - Indicadores fundamentalesProductividad - Indicadores fundamentales
Productividad - Indicadores fundamentalesJulio Joana Iglesias
 
Piñas en almíbar
Piñas en almíbarPiñas en almíbar
Piñas en almíbar666cristhian
 
Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...
Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...
Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...UNIVERSIDAD MAGISTER (Sitio Oficial)
 
Conserva de esparago verde (1)
Conserva de esparago verde (1)Conserva de esparago verde (1)
Conserva de esparago verde (1)Whendy Alaya
 
ELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESA
ELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESAELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESA
ELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESAYariza Jorge Ramírez
 
Quesillo
QuesilloQuesillo
Quesillolucaop
 

La actualidad más candente (20)

Proyecto Agroindustrial
Proyecto AgroindustrialProyecto Agroindustrial
Proyecto Agroindustrial
 
mapa conceptual ingeniería economica
mapa conceptual ingeniería economicamapa conceptual ingeniería economica
mapa conceptual ingeniería economica
 
Mermeladas El Cimarron Formulacion Y Evaluacion De Proyectos
Mermeladas El Cimarron   Formulacion Y Evaluacion De ProyectosMermeladas El Cimarron   Formulacion Y Evaluacion De Proyectos
Mermeladas El Cimarron Formulacion Y Evaluacion De Proyectos
 
Presentaciòn layout-y-diagrama-de-flujo
Presentaciòn layout-y-diagrama-de-flujoPresentaciòn layout-y-diagrama-de-flujo
Presentaciòn layout-y-diagrama-de-flujo
 
Programa Mercados para la Mashua Negra 2016
Programa Mercados para la Mashua Negra 2016Programa Mercados para la Mashua Negra 2016
Programa Mercados para la Mashua Negra 2016
 
Diseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con Leche
Diseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con LecheDiseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con Leche
Diseño de una Planta de Elaboración de Chocolate con Leche
 
43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado
43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado
43370978 planta-produccion-azucar-cristalizado
 
Diaz_disposicion_planta.pdf
Diaz_disposicion_planta.pdfDiaz_disposicion_planta.pdf
Diaz_disposicion_planta.pdf
 
Grafico de Control C (Aplicacion)
Grafico de Control C (Aplicacion)Grafico de Control C (Aplicacion)
Grafico de Control C (Aplicacion)
 
Historia de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdf
Historia de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdfHistoria de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdf
Historia de la Ingeniería en Métodos - Ubaldo Guerra.pdf
 
Productividad - Indicadores fundamentales
Productividad - Indicadores fundamentalesProductividad - Indicadores fundamentales
Productividad - Indicadores fundamentales
 
Piñas en almíbar
Piñas en almíbarPiñas en almíbar
Piñas en almíbar
 
Nectar de durazno
Nectar de duraznoNectar de durazno
Nectar de durazno
 
Proyecto Mango en Almíbar
Proyecto Mango en AlmíbarProyecto Mango en Almíbar
Proyecto Mango en Almíbar
 
Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...
Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...
Análisis del proceso de banano en el área de producción de la empacadora La P...
 
Conserva de esparago verde (1)
Conserva de esparago verde (1)Conserva de esparago verde (1)
Conserva de esparago verde (1)
 
Frutas y Hortalizas de IV Gama
Frutas y Hortalizas de IV GamaFrutas y Hortalizas de IV Gama
Frutas y Hortalizas de IV Gama
 
producción de gaseosas
producción de gaseosasproducción de gaseosas
producción de gaseosas
 
ELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESA
ELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESAELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESA
ELABORACIÓN DE NECTAR DE MANGO Y MERMELADA DE FRESA
 
Quesillo
QuesilloQuesillo
Quesillo
 

Similar a PROPUESTA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GRANOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Similar a PROPUESTA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GRANOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE (20)

Estudio Tecnico
Estudio Tecnico Estudio Tecnico
Estudio Tecnico
 
Proyectocensodemogrfico 131113163459-phpapp01
Proyectocensodemogrfico 131113163459-phpapp01Proyectocensodemogrfico 131113163459-phpapp01
Proyectocensodemogrfico 131113163459-phpapp01
 
Trabajo ing de proyectos
Trabajo ing de proyectosTrabajo ing de proyectos
Trabajo ing de proyectos
 
Merma balanceados
Merma balanceadosMerma balanceados
Merma balanceados
 
Parrajulian2012
Parrajulian2012Parrajulian2012
Parrajulian2012
 
Aguaymanto en almibar
Aguaymanto en almibarAguaymanto en almibar
Aguaymanto en almibar
 
Bpm en una industria plastica
Bpm en una industria plasticaBpm en una industria plastica
Bpm en una industria plastica
 
Indice de producción manufacturera 2009
Indice de producción manufacturera 2009Indice de producción manufacturera 2009
Indice de producción manufacturera 2009
 
Índice de producción manufacturera 2009
Índice de producción manufacturera 2009Índice de producción manufacturera 2009
Índice de producción manufacturera 2009
 
Quispe pacheco, carmen rosa
Quispe pacheco, carmen rosaQuispe pacheco, carmen rosa
Quispe pacheco, carmen rosa
 
MINAGRI - Dinamica agropecuaria 2012
MINAGRI - Dinamica agropecuaria 2012MINAGRI - Dinamica agropecuaria 2012
MINAGRI - Dinamica agropecuaria 2012
 
Plan de marketing - 100 montaditos 2013
Plan de marketing - 100 montaditos 2013Plan de marketing - 100 montaditos 2013
Plan de marketing - 100 montaditos 2013
 
6193
61936193
6193
 
Equipo 1 1-u7b
Equipo 1 1-u7bEquipo 1 1-u7b
Equipo 1 1-u7b
 
Ejercicios eco emp 14 15
Ejercicios eco emp 14 15Ejercicios eco emp 14 15
Ejercicios eco emp 14 15
 
Piña al almibar
Piña al almibarPiña al almibar
Piña al almibar
 
Informe de investigación aplicada javier salinas
Informe de investigación aplicada javier salinasInforme de investigación aplicada javier salinas
Informe de investigación aplicada javier salinas
 
Silabo i - Econ Tito Cedeño Loor - Microeconomia
Silabo i  -   Econ Tito Cedeño Loor - MicroeconomiaSilabo i  -   Econ Tito Cedeño Loor - Microeconomia
Silabo i - Econ Tito Cedeño Loor - Microeconomia
 
CONTABILIDAD AGROPECUARIA
CONTABILIDAD AGROPECUARIACONTABILIDAD AGROPECUARIA
CONTABILIDAD AGROPECUARIA
 
Trabajo final -2
Trabajo final -2Trabajo final -2
Trabajo final -2
 

Más de DiegoAlonsoVillegasC

TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM
TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM
TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM DiegoAlonsoVillegasC
 
ELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICAS
ELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICASELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICAS
ELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICASDiegoAlonsoVillegasC
 
DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...
DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...
DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...DiegoAlonsoVillegasC
 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...DiegoAlonsoVillegasC
 
Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...
Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...
Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...DiegoAlonsoVillegasC
 
Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...
Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...
Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...DiegoAlonsoVillegasC
 

Más de DiegoAlonsoVillegasC (11)

TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM
TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM
TALLER SISTEMA DE TIEMPOS PREDETERMINADOS - MTM
 
TALLER BALANCE DE LÍNEAS
TALLER BALANCE DE LÍNEASTALLER BALANCE DE LÍNEAS
TALLER BALANCE DE LÍNEAS
 
CASA DE LA CALIDAD HOQ
CASA DE LA CALIDAD HOQCASA DE LA CALIDAD HOQ
CASA DE LA CALIDAD HOQ
 
DISEÑO INDUSTRIAL DE UN PRODUCTO
DISEÑO INDUSTRIAL DE UN PRODUCTODISEÑO INDUSTRIAL DE UN PRODUCTO
DISEÑO INDUSTRIAL DE UN PRODUCTO
 
ELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICAS
ELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICASELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICAS
ELABORACIÓN DE LISTAS DE MÉTRICAS
 
CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO
CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTOCICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO
CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO
 
DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...
DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...
DISEÑO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1 000 MW CONECTADA A LA RED ELÉCTR...
 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO S.L.P. EN UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GR...
 
Crónica de una muerte anunciada
Crónica de una muerte anunciadaCrónica de una muerte anunciada
Crónica de una muerte anunciada
 
Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...
Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...
Free Tea, el exitoso lanzamiento de una bebida o la señal de un inminente cam...
 
Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...
Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...
Análisis interno del vigente desempeño agroexportador peruano y su estrecho v...
 

Último

Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajasjuanprv
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxYajairaMartinez30
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASPersonalJesusGranPod
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVSebastianPaez47
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptxBRAYANJOSEPTSANJINEZ
 

Último (20)

Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y VentajasControladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
Controladores Lógicos Programables Usos y Ventajas
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptxPresentación electricidad y magnetismo.pptx
Presentación electricidad y magnetismo.pptx
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
 
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kVEl proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
El proyecto “ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la LT 220 kV
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 

PROPUESTA DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GRANOS EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

  • 1. FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA DOCENTE: SALAZAR ZEGARRA, SONIA MIRTHA ALUMNOS: CHÁVEZ CHERO, DIEGO HOYOS AGUILAR, LUIS ENRIQUE OLANO ARIAS, KARLA MARICIELO VALLEJOS REQUEJO, LUIS GUSTAVO VILLEGAS CASTAÑEDA, DIEGO ALONSO CURSO: INGENIERÍA DE MÉTODOS I IV CICLO SEMESTRE 2018-II CHICLAYO, 6 DE DICIEMBRE DEL 2018
  • 2. Índice I. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................5 1.1. ACERCA DE LA EMPRESA:..........................................................................................6 a. Datos Generales de los productos:...............................................................................6 b. Datos de Producción de mayo - agosto del 2018 (En Kg) .........................................7 II. OBJETIVOS.............................................................................................................8 2.1. GENERAL...................................................................................................................8 2.2. ESPECÍFICOS..............................................................................................................8 III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....................................................................9 IV. MARCO TEÓRICO .............................................................................................15 4.1. PRODUCCIÓN..........................................................................................................15 4.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN......................................................................................15 4.3. PROCESO PRODUCTIVO ..........................................................................................15 4.4. PRODUCTIVIDAD.....................................................................................................16 4.5. DIAGRAMA DE PROCESO ........................................................................................16 4.6. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ..........................................................16 4.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO.........................................................................17 4.8. DIAGRAMA DE RECORRIDO.....................................................................................17 4.9. DIAGRAMA BIMANUAL...........................................................................................17 4.10. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ..................................................................................18 4.11. MUESTREO DEL TRABAJO....................................................................................18 4.12. ESTUDIO DE TIEMPOS .........................................................................................19 4.13. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS................................................................................19 4.14. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA ................................................................19 V. LA EMPRESA........................................................................................................20 VI. SITUACIÓN DE LA EMPRESA.............................................................................21 6.1. Productos................................................................................................................21 6.2. Materiales e Insumos..............................................................................................24 6.3. Operarios................................................................................................................33 6.4. Sistema de Producción............................................................................................34 6.5. Proceso de Producción............................................................................................35 6.6. Diagrama de análisis de operaciones......................................................................37 6.7. Gráfica de flujo de proceso ...........................................¡Error! Marcador no definido.
  • 3. 6.8. Indicadores de productividad y eficiencia...............................................................39 6.9. Diagrama de recorrido ............................................................................................43 6.10. Distribución de planta.........................................................................................45 6.11. Evaluación Ergonómica .......................................................................................46 6.11.1. Evaluación de la postura optada por las operarias selectoras de pallar grande: 46 6.11.2. Evaluación ergonómica de las operarias selectoras de granos en las bandas de transporte.......................................................................................................................49 VII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, CAUSAS Y PROPUESTAS ..............................................................................................................52 VIII. DESARROLLO DE PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 53 8.1. Análisis de mejora...................................................................................................53 IX. CONCLUSIÓN....................................................................................................60 X. REFERENCIAS.......................................................................................................61 TABLAS Tabla 1:Datos de Producción durante Mayo-Septiembre del 2018_______________________________7 Tabla 2:PRODUCCIÓN DE PALLAR GRANDE 2018 ____________________________________________9 Tabla 3:PRODUCCIÓN DE PALLAR BEBÉ 2018 _______________________________________________9 Tabla 4: PRODUCCIÓN DE FRIJOL DE PALO 2018____________________________________________10 Tabla 5: PRODUCCIÓN DE FRIJOL CASTILLA 2018 ___________________________________________10 Tabla 6: PRODUCCIÓN DE FRIJOL ZARANDAJA 20___________________________________________10 Tabla 7: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS 2018 ______________________________________________11 Tabla 8: UTILIDADES TOTALES 2018 _____________________________________________________12 Tabla 9: PALLAR GRANDE _____________________________________________________________21 Tabla 10: PALLAR BEBÉ _______________________________________________________________22 Tabla 11: FRIJOL O LENTEJA DE PALO ____________________________________________________22 Tabla 12: ZARANDAJA ________________________________________________________________23 Tabla 13: CASTILLA O CHILENO _________________________________________________________23 Tabla 14: FICHA TÉCNICA DE LIMPIADORA ________________________________________________26 Tabla 15: FICHA TÉCNICA DE DESPEDRADORA _____________________________________________27 Tabla 16: FICHA TÉCNICA DE ELEVADOR__________________________________________________28 Tabla 17: FICHA TÉCNICA DE CALIBRADORA _______________________________________________29 Tabla 18: FICHA TÉCNICA DE MESA GRAVIMÉTRICA_________________________________________30 Tabla 19: FICHA TÉCNICA DE FAJA TRANSPORTADORA_______________________________________31 Tabla 20: FICHA TÉCNICA DE SILO _______________________________________________________32 Tabla 21: PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN__________________________________________________52
  • 4. ILUSTRACIONES Ilustración 1: MENESTRAS _____________________________________________________________24 Ilustración 2: COSEDORA DE SACOS PORTÁTIL _____________________________________________25 GRÁFICOS GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN TOTAL DE MENESTRAS 2018 ______________________________________13 GRÁFICO 2: UTILIDADES TOTALES 2018 __________________________________________________14 GRÁFICO 3: FLUJO DE PROCESO ________________________________________________________37 GRÁFICO 4: DIAGRAMA DE RECORRIDO __________________________________________________43 GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ___________________________________________________45
  • 5. I. INTRODUCCIÓN La elaboración de un estudio de tiempos y movimientos es de suma importancia para cualquier empresa donde se desempeñe algún proceso de productivo; para evitar atrasos que impliquen costos. Las leguminosas han evolucionado positivamente a lo largo de la década, tanto en los tipos de productos exportados, en la diversificación de mercados y en procesamiento. Los frijoles peruanos son exportados a unos 40 mercados entre los que destacan 11 países de los 15 miembros de la Unión Europea; destacando los provenientes de la provincia de Chiclayo, la cual es una de las zonas de mayor producción de menestras a nivel nacional. El trabajo será desarrollado en asociación con la empresa llamada CEREALES LAMBAYEQUE SRL. Ruc: 20480558694, concentrada en la elaboración de productos de molinería, principalmente en el procesamiento de arroz y menestras. La empresa en la actualidad, presenta una alta automatización en su procesamiento de línea, sin embargo, posee ciertos puntos en los cuales una reducida cantidad de operarios labora, en ellas se pudieron observar limitaciones y problemas, los cuales el presente trabajo estudiará y tratará de proponer una solución adecuada. Las etapas que conforman el área de procesamiento de menestras: ingreso de grano, pre-limpia, gravimétricas, escogido en faja, en zaranda, envasado y almacenamiento, serán analizadas de manera independiente, permitiendo obtener un resultado conjunto al final del trabajo, fruto de las observaciones que se elaboren para cada una de ellas. Cabe destacar que el trabajo solo se centrara íntegramente en el procesamiento de legumbres, por limitaciones técnicas y una mayor aplicación de los conocimientos aprendidos durante el transcurso del curso.
  • 6. 1.1. ACERCA DE LA EMPRESA: La empresa SANTA BARBARA E.I.R.L, con R.U.C: N° 20480586710, está situada geográficamente en el departamento de Lambayeque, localizada en la MZA. Q LOTE. 09 URB. LA PARADA- Lambayeque es una empresa que se dedica al cultivo y exportación de hortalizas y legumbres. a. Datos Generales de los productos: TIPO DE MENESTRA ENVASADA DESCRIPCIÓN PALLAR GRANDE Alimento procesado, se le quita impurezas, se le clasifica por el tamaño, por las semillas dañadas o deterioradas y se le aplica sustancias de tratamiento sanitario, se pesa y envasa en sacos de polietileno de 50 Kg posteriormente se le almacena en un lugar fresco con humedad de 10% hasta ser distribuido o transportado al extranjero para su comercialización, principalmente: México y Canadá. PALLAR BEBÉ Alimento procesado, se le quita impurezas, se le clasifica por el tamaño, por las semillas dañadas o deterioradas y se le aplica sustancias de tratamiento sanitario, se pesa y envasa en sacos de polietileno de 50Kg posteriormente se le almacena en un lugar fresco con humedad de 10% hasta ser distribuido o transportado al extranjero para su comercialización, principalmente: México y Canadá. LENTEJA DE PALO Alimento procesado, se le quita impurezas, se le clasifica por el tamaño, por las semillas dañadas o deterioradas y se le aplica sustancias de tratamiento sanitario, se pesa y envasa en sacos de polietileno de 50Kg posteriormente se le almacena en un lugar fresco con humedad de 5% hasta ser distribuido o transportado al extranjero para su comercialización, principalmente: Centro América y EE.UU.
  • 7. FRIJOL CASTILLA Alimento procesado, se le quita impurezas, se le clasifica por el tamaño, por las semillas dañadas o deterioradas y se le aplica sustancias de tratamiento sanitario, se pesa y envasa en sacos de polietileno de 50Kg posteriormente se le almacena en un lugar fresco con humedad de 5% hasta ser distribuido o transportado al extranjero para su comercialización, principalmente: Centro América y EE.UU. SARANDAJA Alimento procesado, se le quita impurezas, se le clasifica por el tamaño, por las semillas dañadas o deterioradas y se le aplica sustancias de tratamiento sanitario, se pesa y envasa en sacos de polietileno de 50Kg posteriormente se le almacena en un lugar fresco con humedad de 3% hasta ser distribuido al extranjero para su comercialización, principalmente: España. b. Datos de Producción de mayo - agosto del 2018 (En Kg) Mes PALLAR GRANDE PALLAR BEBÉ LENTEJA DE PALO FRIJOL CASTILLA SARANDAJA MAYO 44 917,90 44 830,00 - 7 470,00 11 787,50 JUNIO 15 394,00 18 561,57 182 083,92 - 33 660,00 JULIO 28 055,00 3 767,00 28 051,20 - 34 240,00 AGOSTO 45 498,48 456,02 - 3 840,00 - SEPTIEMBRE 31 128,00 124 006,00 36 435,00 453,00 - Tabla 1:Datos de Producción durante Mayo-Septiembre del 2018 Variedad
  • 8. II. OBJETIVOS 2.1. GENERAL Desarrollar un estudio ergonómico en base a la tarea que desarrollan los operarios en la selección de menestras de la empresa Cereales Lambayeque S.R.L. a fin de proponer mejoras en su sistema productivo. 2.2. ESPECÍFICOS  Aplicar los conocimientos teóricos sobre el estudio de movimientos, para evaluar los problemas existentes en el sistema productivo.  Hacer un análisis de las operaciones que se realizan en la línea de procesamiento de menestras.  Realizar un estudio de mejoramiento de las posturas ergonómicas de los operadores de la empresa.  Evaluar los indicadores de productividad y eficiencia de los operarios en la línea de producción para detectar problemas.  Detectar los factores causantes de los problemas en el sistema de producción.  Evaluar los resultados de los estudios a fin de proponer posibles alternativas de mejora.
  • 9. III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Tradicionalmente en nuestro país los diferentes tipos de legumbres y hortalizas son las más comercializadas tanto para el interior del país como para el exterior, pero para poder lograr la aceptación del consumidor necesitan tener ciertos atributos como el sabor, textura, color y apariencia. Los peligros biológicos pueden presentarse en cualquier etapa de la cadena alimentaria como consecuencia de errores en los procedimientos de manipulación o de procesado. La detección de dichos errores, su rápida corrección y su prevención en el futuro son el principal objetivo de cualquier sistema de aseguramiento de la calidad de salubridad en las legumbres y hortalizas. El problema que se trata en este proyecto, surge de un diagnóstico de campo realizado en la empresa “SANTA BARBARA E.I.R.L” Y “GRANOS Y CEREALES S.A.C.” respecto al tratamiento y producción de menestras de diferentes variedades, la cual presenta un elevado porcentaje de pérdidas económicas debido a las grandes cantidades de desperdicios y materia no aprovechada. PALLAR GRANDE MES Materia prima de entrada (Kg) Sub- productos (Kg) Materiales extraños (Kg) Producto terminado (Kg) Porcentaje de pérdida Porcentaje de pérdida aprovecha- ble MAYO 49.599,90 4.192,00 490,00 44.917,90 9,4395% JUNIO 17.080,00 1.516,00 170,00 15.394,00 9,8712% JULIO 31.278,00 2.910,00 313,00 28.055,00 10,3044% AGOSTO 50.236,48 4.236,00 502,00 45.498,48 9,4314% SEPTIEMBRE 34.617,00 3.143,00 346,00 31.128,00 10,0789% Tabla 2:PRODUCCIÓN DE PALLAR GRANDE 2018 PALLAR BEBÉ MES Materia prima de entrada (Kg) Sub- productos (Kg) Materiales extraños (Kg) Producto terminado (Kg) Porcentaje de pérdida Porcentaje de pérdida aprovecha- ble MAYO 49.587,00 4.352,00 405,00 44.830,00 9,59% JUNIO 20.357,57 1.636,00 160,00 18.561,57 8,82% JULIO 4.080,00 283,00 30,00 3.767,00 7,67% AGOSTO 512,02 46,00 10,00 456,02 10,94% SEPTIEMBRE 134.600,00 9.474,00 1.120,00 124.006,00 7,87% Tabla 3:PRODUCCIÓN DE PALLAR BEBÉ 2018
  • 10. Tabla 4: PRODUCCIÓN DE FRIJOL DE PALO 2018 Tabla 5: PRODUCCIÓN DE FRIJOL CASTILLA 2018 Tabla 6: PRODUCCIÓN DE FRIJOL ZARANDAJA 20 FRIJOL DE PALO MES Materia prima de entrada (Kg) Sub- productos (Kg) Materiales extraños (Kg) Producto terminado (Kg) Porcentaje de pérdida Porcentaje de pérdida aprovecha- ble MAYO - - - - 0% JUNIO 196.133,92 12570 1.480,00 182.083,92 7,16% JULIO 30.661,20 2330 280,00 28.051,20 8,51% AGOSTO - - - - 0% SEPTIEMBRE 39.970,00 3165 370,00 36.435,00 8,84% FRIJOL CASTILLA MES Materia prima de entrada (Kg) Sub- productos (Kg) Materiales extraños (Kg) Producto terminado (Kg) Porcentaje de pérdida Porcentaje de pérdida aprovecha- ble MAYO 8.285,00 740,00 75,00 7.470,00 9,84% JUNIO - - - 0% JULIO - - - 0% AGOSTO 4.250,00 370,00 40,00 3.840,00 9,65% SEPTIEMBRE 505,00 45,00 7,00 453,00 10,30% FRIJOL ZARANDAJA MES Materia prima de entrada (Kg) Sub- productos (Kg) Materiales extraños (Kg) Producto terminado (Kg) Porcentaje de pérdida Porcentaje de pérdida aprovecha- ble MAYO 11.787,50 1.090,00 108,00 10.589,50 10,16% JUNIO 33.660,00 2.140,00 305,00 31.215,00 7,26% JULIO 34.240,00 2.189,00 295,00 31.756,00 7,25% AGOSTO - - - - 0% SEPTIEMBRE - - - - 0%
  • 11. INGENIERÍA DE MÉTODOS 11 | P á g i n a PRODUCCIÓN DE MENESTRAS EN KILOGRAMOS DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018 MENESTRAS PALLAR GRANDE PALLAR BEBÉ FRIJOL DE PALO FRIJOL CASTILLA FRIJOL ZARANDAJA TOTAL MESPRODUCCIÓN REAL MAYO 44.917,90 44.830,00 - 7.470,00 10.589,50 107.807,40 JUNIO 15.394,00 18.561,57 182.083,92 - 31.215,00 247.254,49 JULIO 28.055,00 3.767,00 28.051,20 - 31.756,00 91.629,20 AGOSTO 45.498,48 456,02 - 3.840,00 - 49.794,50 SEPTIEMBRE 31.128,00 124.006,00 36.435,00 453,00 - 192.022,00 MES PERDIDASDE PRODUCCIÓN MAYO 4.682,00 4.757,00 - 815,00 1.198,00 11.452,00 JUNIO 1.686,00 1.796,00 14.050,00 - 2.445,00 19.977,00 JULIO 3.223,00 313,00 2.610,00 - 2.484,00 8.630,00 AGOSTO 4.738,00 56,00 - 410,00 - 5.204,00 SETIEMBRE 3.489,00 10.594,00 3.535,00 52,00 - 17.670,00 Causas El principal causante de existencia de pérdidas en la producción es la baja en la eficiencia debido al cansancio y fatiga que experimentan los operarios durante la jornada laboral. Se puede considerar como otra posible causa de generación de pérdidas a la configuración de maquinaria y diseño de trabajo en concordancia con la complejidad de la tarea. Tabla 7: PRODUCCIÓN DE MENESTRAS 2018 En esta tabla se muestra la producción mensual de cada tipo de menestra que procesa la empresa SANTA BARBARA E.I.R.L y las cantidades en Kg de las pérdidas producidas durante los 5 meses mencionados. Dichas perdidas señalan como principal causante al agotamiento y fatiga física (visual, muscular) generada durante el desarrollo de la tarea, por la complejidad de la misma.
  • 12. INGENIERÍA DE MÉTODOS 12 | P á g i n a UTILIDADES PERCIBIDAS Y NO PERCIBIDAS EN SOLES DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018 MENESTRAS PALLAR GRANDE PALLAR BEBÉ FRIJOL DE PALO FRIJOL CASTILLA FRIJOL ZARANDAJA TOTAL MESUTILIDAD PERCIBIDA MAYO 103.311,17 177.078,50 - 24.651,00 16.943,20 321.983,87 JUNIO 35.636,20 73.318,20 382.376,23 - 49.944,00 541.274,63 JULIO 64.526,50 14.879,65 58.907,52 - 50.809,60 189.123,27 AGOSTO 104.876,50 1.801,28 - 12.672,00 - 119.349,78 SEPTIEMBRE 71.594,40 489.823,70 76.513,50 1.494,90 - 639.426,50 MES UTILIDAD NO PERCIBIDA MAYO 10768,60 18.790,15 - 2.689,50 1.916,80 34.165,05 JUNIO 3647,80 7.094,20 29.505,00 - 3.912,00 44.159,00 JULIO 7412,90 1.236,35 5.481,00 - 3.974,40 18.104,65 AGOSTO 10667,40 221,20 - 1.353,00 - 12.241,60 SPTIEMBRE 8024,70 41.846,30 7.423,50 171,60 - 57.466,10 Tabla 8: UTILIDADES TOTALES 2018 En la presente tabla se muestra el flujo de utilidades percibidas y no percibidas entre los meses de mayo a septiembre. La utilidad total percibida durante estos 5 meses fue de S/173.929,40; mientras que las utilidades no percibidas fueron de S/13.930,75, las cuales representan pérdidas para la empresa. Observación: Durante el periodo de estudio del sistema productivo de la empresa Cereales Lambayeque SRL, se observaba que los operarios en muchas ocasiones se mostraban agotados. Los operarios cada cierto momento adoptaban posturas o movimientos para relajar articulaciones y músculos del cuerpo. El hecho de que el trabajo de selección de menestras requiera de un gran uso de la vista, de movimientos repetitivos rápidos y adopción de posturas estáticas durante una jornada laboral de 8 horas, provoca que los operarios experimenten cansancio y fatiga física. Por esta razón, se tiene como principal objetivo realizar un estudio ergonómico que verifique de que tales problemas son los causantes de la generación de pérdidas en el sistema productivo.
  • 13. INGENIERÍA DE MÉTODOS 13 | P á g i n a PRODUCCIÓN Y PÉRDIDAS EN EL PROCESAMIENTO DE MENESTRAS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018 GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN TOTAL DE MENESTRAS 2018 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja CANTIDADES(TON) MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PRODUCCIÓN Produccion Real Perdidas de Producción
  • 14. INGENIERÍA DE MÉTODOS 14 | P á g i n a UTILIDAD PERCIBIDA Y NO PERCIBIDA POR VENTAS EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018 GRÁFICO 2: UTILIDADES TOTALES 2018 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja PallarGrande PallarBebe FrijoldePalo FrijolCastilla FrijolZarandaja MONTO(SOLES) MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE UTILIDADES Utilidad Percibida Utilidad No Percibida
  • 15. INGENIERÍA DE MÉTODOS 15 | P á g i n a IV. MARCO TEÓRICO 4.1. PRODUCCIÓN Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el capital y el trabajo. [1] 4.2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN Los sistemas de producción son elementos relacionados, organizados y que tienen interacción ya sean personas, materiales, máquinas, estilo de dirección o procedimientos. Todo esto hace que los materiales o información se transforme hasta llegar a ser un producto o servicio dedicado a la venta. [2]  Función: La función principal del sistema de producción consiste en la transformación de materiales en productos que sean aptos para su consumo (ya sean productos semi-terminados o productos terminados) y que satisfagan las necesidades de la demanda. No obstante, aunque la fabricación sea la principal tarea del sistema de producción, éste sistema también es el encargado de diversas tareas tales como: 4.3. PROCESO PRODUCTIVO Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda del cliente. [3] Un proceso productivo generalmente se da en tres etapas: 1. Acopio/ etapa analítica: Esta es la primera etapa de la producción en donde las materias primas se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. 2. Producción/ etapa de síntesis: Durante esta fase, las materias primas que se recogieron previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su ensamble, montaje, etc. En ésta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento. 3. Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: Es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. Para ésta etapa se consideran transporte, almacén, etc.
  • 16. INGENIERÍA DE MÉTODOS 16 | P á g i n a 4.4. PRODUCTIVIDAD La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, ya sea trabajador, capital, tiempo, costes, etc. durante un periodo determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto produce una maquinaria. [4]  Objetivo Medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, es decir, cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia. Permite mejorar la calidad de vida de una sociedad, repercutiendo en los sueldos y la rentabilidad de los proyectos, lo que a su vez permite aumentar la inversión y el empleo. Para una empresa, una industria o un país, la productividad es un factor determinante en el crecimiento económico. 4.5. DIAGRAMA DE PROCESO Los diagramas de procesos son una familia de representaciones gráficas relativas a un proceso industrial o administrativo, empleados para visualizar y analizar de manera sistemática dicho proceso o ciclo de trabajo. [5] 4.6. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO El Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) es la representación gráfica y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio, mostrando las operaciones e inspecciones por efectuar, con sus relaciones sucesivas cronológicas y los materiales utilizados. En este diagrama solo se registrarán las principales operaciones e inspecciones para comprobar su eficiencia, sin tener en cuenta quien las efectúa ni donde se lleva a cabo. [6] También se le conoce como curso grama sinóptico.  Importancia  Clarifica toda la secuencia de los acontecimientos del proceso.  Ayuda a mejorar la disposición del manejo de los materiales.  Ayuda a identificar la materia prima primaria y la secundaria.  Se emplea cuando se estudia:  El propósito de la operación.  El diseño de la parte o pieza.  Las tolerancias o especificaciones.  Los materiales. Productividad = Producción obtenida / factor utilizado
  • 17. INGENIERÍA DE MÉTODOS 17 | P á g i n a  El proceso de fabricación.  La preparación y las herramientas.  Las condiciones de trabajo.  La distribución de las instalaciones. 4.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO El diagrama de flujo de proceso muestra la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las demoras y los almacenamientos. [5] También se le llama curso grama analítico. Se emplea cuando se estudia:  El manejo de materiales.  La distribución del equipo en la planta.  La maquinaria y equipo necesarios.  Los tiempos de demora o retrasos.  Los tiempos de almacenamiento.  Las tolerancias o especificaciones. 4.8. DIAGRAMA DE RECORRIDO El diagrama de recorrido de actividades complementa el diagrama de flujo de proceso pues permite visualizar los transportes en el plano de las instalaciones de manera de poder eliminarlos o reducirlos en cantidad y distancia. [5]  Objetivo Su objetivo es determinar y después, eliminar o disminuir:  Los retrocesos  Los desplazamientos  Los puntos de acumulación de tránsito. Sirve para mejorar los métodos y actúa como guía para una óptima distribución de planta. 4.9. DIAGRAMA BIMANUAL También se le conoce como diagrama de mano izquierda y mano derecha y es un instrumento que presenta todos los movimientos y pausas realizadas por las manos. La finalidad de este diagrama es la de eliminar o reducir movimientos inefectivos de manera a lograr una utilización equilibrada de ambas manos. [5] Este diagrama se emplea en operaciones altamente repetitivas y de gran volumen, en caso contrario, su realización resulta muy costosa. En la elaboración de estos diagramas se emplean los Therbligs, se conoce como Therbligs a cada uno de los movimientos elementales o fundamentales que realiza un operario al efectuar su trabajo.
  • 18. INGENIERÍA DE MÉTODOS 18 | P á g i n a Frank y Lillian Gilbreth establecieron 17 divisiones básicas y les dieron un nombre, un símbolo y un color. 4.10. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA La distribución de planta se define como la ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Ésta ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. [7]  Objetivo Hallar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más eficiente en costos, al mismo tiempo que sea la más segura y satisfactoria para los colaboradores de la organización  Beneficios  Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.  Mejora la satisfacción del trabajador.  Incremento de la productividad.  Disminuyen los retrasos.  Optimización del espacio.  Reducción del material en proceso.  Optimización de la vigilancia 4.11. MUESTREO DEL TRABAJO El muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo total dedicada a las diversas actividades que componen una tarea, actividades o trabajo. Los resultados del muestreo sirven para determinar tolerancias o márgenes aplicables al trabajo, para evaluar la utilización de las máquinas y para establecer estándares de producción entre otras aplicaciones. [8]  Ventajas  No requiere observación continua por parte de un analista durante un periodo de tiempo largo.  El tiempo de trabajo de oficina disminuye.  El total de horas - trabajo a desarrollar por el analista es generalmente mucho menor.  El operario no está expuesto a largos periodos de observaciones cronométricas.  Las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas fácilmente por un solo analista.
  • 19. INGENIERÍA DE MÉTODOS 19 | P á g i n a 4.12. ESTUDIO DE TIEMPOS El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. [9] 4.13. ESTUDIO DE MOVIMIENTOS El estudio de movimientos analiza cada uno de los movimientos que se efectúan para la realización de una labor. Este estudio tiene como objetivo detectar los movimientos innecesarios y eliminarlos para así poder hacer más eficiente el proceso con los movimientos que realmente son importantes. 4.14. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ERGONOMÍA Se entiende por ergonomía a la encargada del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas buscando la optimización de los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente). [10] Los principios básicos de la ergonomía son los siguientes: 1. Trabajar en posturas neutrales. 2. Reducir el esfuerzo excesivo. 3. Mantener todo a distancias fáciles de alcanzar. 4. Trabajar a alturas apropiadas. 5. Reducir los movimientos excesivos. 6. Minimizar la fatiga y la quietud. 7. Minimizar puntos de presión. 8. Despejar el área de trabajo. 9. Moverse, ejercitarse y estirarse. 10. Mantener un ambiente de trabajo cómodo.
  • 20. INGENIERÍA DE MÉTODOS 20 | P á g i n a V. LA EMPRESA La empresa SANTA BARBARA E.I.R.L. con RUC N° 20480586710; está situada geográficamente en el departamento de Lambayeque, localizada en la zona industrial de Chiclayo, específicamente en la Mza. Q Lote. 09 Urb. La Parada. La empresa se encuentra operando desde el año 2004 y está registrada dentro de las sociedades mercantiles como una E.I.R.L. Actualmente, se encuentra bajo la dirección de Jaime Latorre Tapia. Esta empresa, hace ya algunos años, decidió incursionar en el mercado dedicado a la producción de granos para el consumo e intercambio comercial. En ese entonces, las menestras en Lambayeque se habían convertido en un rubro muy dinámico de la canasta exportadora y las exportaciones incrementaban de manera significativa. En la actualidad, funciona como procesadora de granos para exportación, cuyas operaciones se realizan teniendo en cuenta la sanidad, limpieza y humedad de los granos; y, sobre todo, las características de color, tamaño y forma, que en conjunto describen a una clase comercial. Toneladas de legumbres son distribuidas en grandes y pesados sacos a los principales mercados de destino a nivel nacional e internacional como EE.UU., España, Ecuador, etc.
  • 21. INGENIERÍA DE MÉTODOS 21 | P á g i n a VI. SITUACIÓN DE LA EMPRESA 6.1. Productos. a. Descripción del Producto Las leguminosas de grano conforman un importante grupo de cultivos alimenticios que han desempeñado un papel fundamental en la alimentación de casi todas las civilizaciones del mundo, desde hace más de 20 mil años. Las menestras han evolucionado positivamente los últimos años, tanto en los tipos de productos exportados, así como en la diversificación de mercados y en el procesamiento. La empresa se dedica a comercializar 5 variedades de menestras, las cuales se describen a continuación:  PALLAR GRANDE: Nombre comercial: Pallar grande Especie: Phaseolus lunatus L. Cultivo: Pallar Color: Blanco cremoso Forma: Arriñonada aplanada Tamaño: Extra grande, 100 semillas pesan 200 a 245 gr Calibre: 200 a 285 semillas por 100 gramos Tabla 9: PALLAR GRANDE
  • 22. INGENIERÍA DE MÉTODOS 22 | P á g i n a  PALLAR BEBÉ: Nombre comercial: Pallar bebé Especie: Phaseolus lunatus L. Cultivo: Pallar Color: Blanco Forma: Oval aplanada Tamaño: Pequeño, 100 semillas pesan 35 a 50 gr Calibre: 200 a 285 semillas por 100 gramos. Tabla 10: PALLAR BEBÉ  FRIJOL O LENTEJA DE PALO: Nombre comercial: Frijol de palo Especie: Cajanus cajan L. (Millsp) Cultivo: Frijol de palo Color: Crema o gris claro, moteado de gris o marrón Forma: Globulosa Tamaño: Mediano, 100 semillas pesan 16 a 22 gramos Calibre: 454 a 625 semillas por 100 gramos Tabla 11: FRIJOL O LENTEJA DE PALO
  • 23. INGENIERÍA DE MÉTODOS 23 | P á g i n a  ZARANDAJA: Nombre comercial: Zarandaja Especie: Lablab purpureos (L) Sweet Cultivo: Zarandaja Color: Opaco Forma: Elíptica, ligeramente aplastada Tamaño: Grande, 100 semillas pesan 30 a 40 gr Calibre: 250 a 333 semillas por 100 gramos Tabla 12: ZARANDAJA  FRIJOL CASTILLA: Nombre comercial: Castilla ojo negro Especie: Vigna unguiculata L (Walp) Cultivo: Caupí Color: Blanco cremoso, con una mancha negra alrededor del hilum Forma: Más o menos esférica Tamaño: Pequeño, 100 semillas pesan 19 a 23 gr Calibre: 434 a 520 semillas por 100 gramos Tabla 13: CASTILLA O CHILENO
  • 24. INGENIERÍA DE MÉTODOS 24 | P á g i n a 6.2. Materiales e Insumos a. Materia prima principal: Menestras recién cultivadas. Ilustración 1: MENESTRAS La cadena productiva en el caso de las legumbres o menestras comienza con el productor agrícola, quien se encarga de la producción del grano. Esta etapa corresponde al eslabón primario de la cadena, por lo cual las menestras que empleará la empresa como materia prima para sus procesos, no se encuentran exentas de suciedad, dicho de otra forma, se encuentran mezcladas con materia extraña como: polvo, ramitas, tegumentos, piedritas, semillas de otras especies, fragmentos o restos de insectos y otras impurezas de origen animal. La limpieza de estos granos es obligación de la empresa estudiada, al igual que clasificar a los granos en función de su calidad, peso, color, calibre y otros atributos dependiendo del tipo de legumbre que se trate. Después de ser procesadas, las menestras pasan a ser embolsadas en sacos y a estar listas para ser comercializadas como tal o ser usadas como materia prima en la formulación de otros alimentos b. Insumos:  Agua tratada  Químicos c. Equipo y herramientas: La empresa dispone de los equipos y herramientas suficientes para poder mantener su producción en marcha y garantizar el adecuado funcionamiento de la planta, estos son:
  • 25. INGENIERÍA DE MÉTODOS 25 | P á g i n a  Baldes plásticos industriales de 20 litros de capacidad.  Sacos o costales de polipropileno para 50 kg.  Cosedora de sacos portátil.  Hilo de alto rendimiento.  Balanza electrónica Accura con capacidad de carga de 300 kg.  Recipientes de plástico pequeños.  Mesa de trabajo para clasificación de menestras.  Tamiz metálico industrial para granos.  Tapaboca desechable.  Guardapolvo o mandil blanco.  Cofia. Ilustración 2: COSEDORA DE SACOS PORTÁTIL
  • 26. INGENIERÍA DE MÉTODOS 26 | P á g i n a d. Maquinaria Limpiadora FICHA TÉCNICA N° 1: LIMPIADORA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES Esta máquina ha sido diseñada para cumplir con las exigencias de limpieza y selección de granos, entrada de grano a tolva, regulación de caída de grano a criba superior, salida de impurezas finas y polvo, cuerpos de mayor tamaño que el grano y proporcionar un grano limpio. Empresa que la comercializa MORESIL S.L Costo aproximado de la máquina S/. 16,200.00 Garantía 2 años Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca MORESIL S.L Modelo M-8 Potencia 3.0 HP Productividad 0.300 TM de menestras procesada / hora Voltaje (voltios) 380 - 440 Vida útil 19,800 horas de operación Peso (Kg) 1,590 Funcionamiento Automático / vibración Motor 1.3 HP COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) S/. 2.4/h Regulaciones: - Vibraciones anómalas. - Recalentamiento de la máquina - Cantidad de producto alimentado por los elevadores. Repuestos que utiliza la máquina Rejilla, conductores Insumos para la máquina 1/8 de litros de grasa para la máquina Mantenimiento: - Verificar nivelación de la máquina. Mano de obra necesaria Requiere de una persona para ser operado Tabla 14: FICHA TÉCNICA DE LIMPIADORA
  • 27. INGENIERÍA DE MÉTODOS 27 | P á g i n a Despedradora FICHA TÉCNICA N° 2: DESPEDRADORA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES Esta máquina está diseñada para separar piedras (desde arenillas, hasta piedras de tamaño de un cristal aproximadamente). Empresa que la comercializa MINOX S.A.C Costo aproximado de la máquina S/. 12,240.00 Garantía 1 año Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca MINOX Modelo D – 500 – COM Potencia 2.68 HP Productividad 0.300 TM de menestras procesada / hora Voltaje (voltios) 220 – 380 - 440 Vida útil 20,000 horas de operación Peso (Kg) 1,240 Funcionamiento Automático/ vibración Motor 1.0 HP COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) S/. 2.4/h Regulaciones: - Velocidad de oscilación de cribas. - Pendiente horizontal y vertical. - Cantidad de producto alimentado. Repuestos que utiliza la máquina Cribas, soporte Insumos para la máquina 1/8 de litros de grasa para la máquina Mantenimiento: - Verificar estado de los soportes. - Verificar nivelación de la máquina. Mano de obra necesaria Requiere de una persona para operarlo Tabla 15: FICHA TÉCNICA DE DESPEDRADORA
  • 28. INGENIERÍA DE MÉTODOS 28 | P á g i n a Elevador FICHA TÉCNICA N° 3: ELEVADOR DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES Máquina industrial para el transporte de grano. Fabricado con gran robustez en plancha de acero pintado. La tolva dosificadora adosada al chasis, facilita su carga. Incorpora protecciones hasta una altura de 2 metros. Sistema de dosificación por una trampilla reguladora. Sistema de volteo mediante palanca mecánica, moto reductora con protección IPC. Empresa que la comercializa Silos Córdoba, S.L. Costo aproximado de la máquina S/. 3,500.00 Garantía 1 año Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca Silos Córdoba, S.L. Modelo Heavy ECH Potencia 3 – 7,5 kW Productividad 2000 Kg/h Voltaje (voltios) 220- 380 Vida útil 10,000 horas de producción Peso (Kg) 290 Funcionamiento Automático Motor 1.0 HP COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) S/. 1.03 /h Regulaciones: - Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. - Solicitar capacitación previa del uso de la máquina. Repuestos que utiliza la máquina Faja, rodajes, etc. Insumos para la máquina 200 ml de grasa cada 3 días Mantenimiento: - Verificar nivelación de la máquina. Mano de obra necesaria No requiere personal para ser operado Tabla 16: FICHA TÉCNICA DE ELEVADOR
  • 29. INGENIERÍA DE MÉTODOS 29 | P á g i n a Calibradora FICHA TÉCNICA N° 4: CALIBRADORA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES También llamada clasificadora, detectan tamaños, formas de granos defectuosos. Funciona por medio de la vibración continua e inclinada a 30° con el fin de clasificar los granos. Empresa que la comercializa COMERSA TRADING SAC. Costo aproximado de la máquina $ 13,300.00 Garantía 1 año Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca PINHALENSE Modelo - Potencia 3.5 HP Productividad 3700 Kg/h Voltaje (voltios) 380 - 440 Vida útil 13,000 horas de operación Peso (Kg) 1, 400 Funcionamiento Automático / vibración Motor 1.0 HP COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) S/. 1.45/h Regulaciones: - Control de vibraciones. - Pendiente horizontal y vertical. - Cantidad de producto alimentado. Repuestos que utiliza la máquina - Insumos para la máquina 400 gr de grasa para la máquina Mantenimiento: - Verificar estado de los contenedores. - Verificar nivelación de la máquina.Mano de obra necesaria 1 operario para recepción Tabla 17: FICHA TÉCNICA DE CALIBRADORA
  • 30. INGENIERÍA DE MÉTODOS 30 | P á g i n a Mesa gravimétrica FICHA TÉCNICA N° 5: MESA GRAVIMÉTRICA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES Esta máquina clasifica el grano por su tamaño específico de tres cribas planas, retira toda clase de pajillas u otros elementos y separa por completo las impurezas del producto de exportación. Empresa que la comercializa COMERSA TRADING SAC. Costo aproximado de la máquina $ 14,855.00 Garantía 1 año Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca PINHALENSE Modelo MVF – 1X Potencia 3.5 Productividad 3600 Voltaje (voltios) 220 o 380 Vida útil 12,000 horas de producción Peso (Kg) 2,030 Funcionamiento Automático / vibración Motor 1.0 HP COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) S/. 1.05/h Regulaciones: - Solicitar siempre un manual o catálogo de funcionamiento de la máquina. - Solicitar capacitación previa del uso de la máquina. - Solicitar tiempo de garantía. Repuestos que utiliza la máquina - Insumos para la máquina - Mantenimiento: - Verificar estado de los contenedores. - Verificar nivelación de la máquina.Mano de obra necesaria 2 personas, para cargado y recepción Tabla 18: FICHA TÉCNICA DE MESA GRAVIMÉTRICA
  • 31. INGENIERÍA DE MÉTODOS 31 | P á g i n a Fajas transportadoras FICHA TÉCNICA N° 6: FAJAS TRANSPORTADORAS DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES Transporte de menestras. Cuenta con 02 rodillos en acero inoxidable que permite el desplazamiento de la faja. Tolva de alimentación de paso de producto de forma continua. Desplazamiento sobre ruedas. Altura de trabajo con relación al piso de 0.90m. templadores laterales de faja. Empresa que la comercializa NEGAVIM DEL PERÚ E.I.R.L Costo aproximado de la máquina S/. 18,762.00 Garantía 1 año Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca NEGAVIM Modelo TRANSPORTADOR DE FAJA Potencia 5.36 Productividad 2.8 TM de menestras Transportada/ hora Voltaje (voltios) 220 – 380 – 440 Vida útil 10,000 horas de operación Peso (Kg) 280 Funcionamiento Automático Motor 2.0 HP COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) S/. 1.42/h Regulaciones: - Velocidad de avance de la faja. - Cantidad de producto transportado en la faja. Repuestos que utiliza la máquina Faja, rodillos, etc. Insumos para la máquina 1/8 de litro de grasa para la máquina Mantenimiento: - Verificar estado de los rodillos. - Revisión de tensión de fajas. - Verificar nivelación lateral y longitudinal. Mano de obra necesaria No requiere personal constante para ser operado Tabla 19: FICHA TÉCNICA DE FAJA TRANSPORTADORA
  • 32. INGENIERÍA DE MÉTODOS 32 | P á g i n a Silo FICHA TÉCNICA N° 7: SILO DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DATOS GENERALES Silos cuadrados modulares para almacenar materia seca. Todas las paredes laterales del silo tienen pestañas externas con bordes doblados que cierran el conjunto horizontal. Empresa que la comercializa BM Silofabrik ApS Costo aproximado de la máquina S/. 1,650.00 Garantía 1 año Año de Adquisición 2004 DATOS TÉCNICOS Marca BM Modelo Modular Potencia - Productividad 2.5 TM Voltaje (voltios) - Vida útil Usado como almacenamiento de granos Peso (Kg) 240 Funcionamiento Manual Motor - COSTOS DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDACIONES Costo de electricidad (S/. por hora) - Regulaciones: - Solicitar capacitación previa del uso de la máquina. - Solicitar tiempo de garantía. Repuestos que utiliza la máquina - Insumos para la máquina - Mantenimiento: .Mano de obra necesaria Una persona para recepción Tabla 20: FICHA TÉCNICA DE SILO
  • 33. INGENIERÍA DE MÉTODOS 33 | P á g i n a e. Operarios Para realizar el procesamiento y tratamiento de limpieza de menestras, la Empresa cuenta con 19 operarias, como mano de obra directa en las actividades de seleccionado de menestras. Los operarios trabajan 8 horas al día.  13 operarias seleccionan menestras de tamaño pequeño en 2 bandas transportadoras (lenteja de palo, frijol catilla, frijol zarandaja). Esta corresponde el área mecanizada de la empresa  6 operarias seleccionan menestras de tamaño grande en una mesa de selección (pallar grande). Esta es el área no mecanizada de la empresa. TABLA DE DATOS GENERALES DE LOS OPERARIOS NÚMERO DE OPERARIOS EDAD FORMACIÓN TÉCNICA AÑOS EN LA EMPRESA ÁREA DEL TRABAJO Operaria 1 26 Secundaria completa. 7 años Producción Operaria 2 53 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (6 años). 4 semanas Producción Operaria 3 45 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (6 meses). 1 año Producción Operaria 4 58 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (4 meses). 1 mes Producción Operaria 5 19 Secundaria completa. 3 años Producción Operaria 6 38 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (2 años). 2 semanas Producción Operaria 7 65 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (8 meses). 3 años Producción Operaria 8 25 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (1 año). 2 semanas Producción Operaria 9 34 Secundaria completa. 1 año Producción Operaria 10 47 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (4 años). 10 años Producción Operaria 11 28 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (1 año). 1 año Producción Operaria 12 47 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (1 año). 1 año Producción Operaria 13 42 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (1 año). 2 años Producción Operaria 14 30 Secundaria completa. 1 mes Producción Operaria 15 30 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (5 años). 7 meses Producción Operaria 16 45 Secundaria completa. 5 años Producción Operaria 17 46 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (5 meses). 1 año Producción Operaria 18 46 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (14 años). 7 meses Producción Operaria 19 34 Secundaria completa y experiencia en otras empresas (5 años). 7 meses Producción
  • 34. INGENIERÍA DE MÉTODOS 34 | P á g i n a 6.3. Sistema de Producción El sistema de producción de la empresa está basado en un sistema de producción intermitente, sus instalaciones son flexibles para poder procesar varios tipos de menestras. El sistema de producción de la empresa está dividido en dos áreas (área mecanizada y área no mecanizada), las cuales desarrollan la misma tarea, pero en diferentes condiciones. La existencia de estas dos áreas es debido al tipo de menestra que se procesa, por lo que la formación de estas dos áreas es variable (depende del pedido de procesamiento que se realice o del tipo de menestra que se venderá).
  • 35. INGENIERÍA DE MÉTODOS 35 | P á g i n a 6.4. Proceso de Producción Área de producción mecanizada Entrada de la materia prima: Los sacos de menestras son colocados en el área de recepción de materia prima y descartes, donde son revisados (pesaje y revisión de condiciones actuales) Pre limpia de menestras Las menestras pasan por un proceso de limpieza de materiales extraños livianos (pajas, palitos, tierra) para luego ser enviado a la despedregadora. Despedregado En la despedregadora, se retira de las menestras materia extraña más pesada (piedras, tierra). Almacenamiento temporal Los granos de menestra pasan a un silo, en el cual se almacenan mientras se va vertiendo a la próxima etapa. Calibrado de granos En la etapa de calibrado la menestra pasa por una máquina calibradora (gravimétrica), la cual es una máquina que consta de mayas metálicas que funciona por aire y movimiento de caída donde separa los granos en función de su tamaño y peso. Selección de granos Luego los granos seleccionados son transportados por medio de elevadores a un silo donde se almacenan para luego ser suministrados en las bandas transportadoras. En las bandas se encuentras distribuidas los operarios, quienes seleccionarán los granos defectuosos a medida que las menestras van avanzando.
  • 36. INGENIERÍA DE MÉTODOS 36 | P á g i n a Almacenamiento temporal Las menestras pasan de las bandas a un silo grande al final de la línea, donde se almacenan para luego ser envasadas. Envasado Se llena la menestra en sacos blancos de pita (los pesos son de 25 y 50 kg, según el tipo de menestra). Almacenamiento Los sacos de menestras son llevados a almacenar en el almacén de productos terminados.
  • 37. INGENIERÍA DE MÉTODOS 37 | P á g i n a 6.5. Diagrama de flujo de procesos El proceso que siguen las menestras que son resistentes a golpes, fricción propios de un procesamiento mecanizado. NO SI GRÁFICO 3: FLUJO DE PROCESO
  • 38. INGENIERÍA DE MÉTODOS 38 | P á g i n a 6.6. Diagrama de análisis de operaciones El procedimiento que se lleva a cabo para la selección de menestras de grano grande o que son frágiles (pallar grande, pallar bebe). DIAGRAMA DAP Diagrama Núm.: 01 Hoja Núm. 1 de 1 Resumen Objeto: - Actividad Actual Total Operación 13 16 Actividad: Selección manual de granos Método: Actual Inspección 1 Espera 0 Lugar: Empresa "Santa Bárbara" Transporte 1 Operaria (s): N°2 Ficha núm.: 001 Almacenamiento 1 Distancia (m) 0 Tiempo (seg-hombre) 52 seg. Compuesto por: D.A.V.C. Aprobado por: L.G.V.R Fecha: 28/11/2018 Fecha: 28/11/2018 Descripción Tiempo Distan cia Símbolo Observaciones 1. Arrimar granos 2 segundos 2. Palpar granos 2 segundos 3. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos 4. Desechar 1 segundo 5. Revolver granos restantes 2 segundos 6. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos 7. Desechar 1 segundo 8. Revolver granos restantes 2 segundos 9. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos 10. Desechar 1 segundo 11. Revolver granos restantes 2 segundos 12. Seleccionar granos defectuosos 8 segundos 13. Desechar 1 segundo 14. Revolver granos restantes 2 segundos 15. Inspeccionar 1 segundo 16. Almacenar en saco los granos buenos 3 segundos Total 52 segundos 13 1 0 1 1 Fuente: Cereales Lambayeque SRL
  • 39. INGENIERÍA DE MÉTODOS 39 | P á g i n a 6.7. Indicadores de productividad y eficiencia 6.7.1.1. Producción La producción corresponde a la cantidad de producto elaborado durante un tiempo determinado. En la empresa Cereales Lambayeque SRL, el horario de trabajo es de 8 horas por turno; los operarios tienen 1 hora de refrigerio. Son 5 días laborales de 8 horas (lunes a viernes) y un día laboral de 4 horas (sábado). En base a los datos que nos otorgó la empresa sobre su producción en los últimos meses de este año, se ha realizado el cálculo de la productividad y eficiencia de los operarios por hora, según su horario de trabajo antes mencionado. Producción menestra (kg) Mes Pallar grande + Pallar bebe Lenteja de palo +frijol castilla+ frijol zarandaja MAYO 89.747,90 18.059,50 JUNIO 33.955,57 213.298,92 JULIO 31.822,00 60.007,20 AGOSTO 45.954,50 3.840,00 SETIEMBRE 155.134,00 37.308,00 6.7.1.2. Productividad de mano de obra Productividad en área mecanizada (lenteja palo, frijol castilla y zarandaja) Para hallar la productividad de los operarios que trabajan en el área mecanizada, se ha realizado una sumatoria de la producción real de estos tres tipos de menestra. Se evalúa la productividad durante los 5 meses de producción presentados. Mayo 2018 𝑃 = 89.747,90 kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 23𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 74.79𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Junio 2018 𝑃 = 33.955,57 kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 21𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 5𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 30.10𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
  • 40. INGENIERÍA DE MÉTODOS 40 | P á g i n a Productividad en área no mecanizada (pallar grande y pallar bebé) Julio 2018 𝑃 = 31.822,00 / mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 22𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 27.62𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Agosto 2018 𝑃 = 45.954,50kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 23𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 38.30𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Septiembre 2018 𝑃 = 155.134,00 kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 20𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 5𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 143.64𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Mayo 2018 𝑃 = 89.747,90 kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 23𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 74.79𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Junio 2018 𝑃 = 33.955,57 kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 21𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 5𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 30.10𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Julio 2018 𝑃 = 31.822,00 / mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 22𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 27.62𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Agosto 2018 𝑃 = 45.954,50kg/mes (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 8ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 23𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) + (6𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ∗ 4ℎ 𝑑í𝑎 ∗ 4𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 ) = 38.30𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Septiembre 2018 𝑃 = 155.134,00 kg/mes = 143.64𝑘𝑔
  • 41. INGENIERÍA DE MÉTODOS 41 | P á g i n a Explicación de la Variabilidad:
  • 42. INGENIERÍA DE MÉTODOS 42 | P á g i n a Eficiencia física Mayo 2018 𝑃 = 44.917,90 3.489,00 = 12.87𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Junio 2018 𝑃 = 15.394,00 4.682,00 = 3.29𝑘𝑔 ℎ𝑜𝑟𝑎 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 Julio 2018 𝑃 = 28.055,00 1.686,00 = 16.64𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑠 Agosto 2018 𝑃 = 45.498,48 3.223,00 = 14.12𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑠 Septiembre 2018 𝑃 = 15.394,00 4.738,00 = 3.25𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑠
  • 43. INGENIERÍA DE MÉTODOS 43 | P á g i n a GRÁFICO 4: DIAGRAMA DE RECORRIDO 6.8. Diagrama de recorrido Área Mecanizada 1 1 2 4 1 1 3 1 2 3 3 4 5 1 1 E1 LEYENDA: E1: Elevador 1 E2: Elevador 2 E4: Elevador 4 E2 E4 ÁREA DE RECEPCIÓN Y PRODUCTOS DE DESCARTE
  • 44. INGENIERÍA DE MÉTODOS 44 | P á g i n a Área No Mecanizada 1 2 ÁREA DE TRABAJO 1
  • 45. INGENIERÍA DE MÉTODOS 45 | P á g i n a 6.9. Distribución de planta GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA LEYENDA: G1: Gravimétrica 1 G2: Gravimétrica 2 D1: Despedradora E1: Elevador 1 E2: Elevador 2 E3: Elevador 3 E4: Elevador 4
  • 46. INGENIERÍA DE MÉTODOS 46 | P á g i n a 6.10. Evaluación Ergonómica 6.10.1. Evaluación de la postura optada por las operarias selectoras: POSTURA OBSERVACIÓN DE POSICIONES La operaria realiza la tarea de seleccionado de menestras, en posición sentado estático. Postura inadecuada Medición de ángulo (posición de sentado)  Existe inclinación de tronco. El tronco se encuentra a 10° de su posición recta normal  Las piernas se encuentran flexionadas 90° de su posición vertical normal (la operaria se encuentra en posición sentado)  Las rodillas se encuentran flexionadas  El cuello se encuentra extendido y flexionado 42°  Existe una extensión de 120° de los brazos. Medición de flexión de tronco Medición de flexión de cuello (abducción) Medición de flexión y extensión de antebrazo
  • 47. INGENIERÍA DE MÉTODOS 47 | P á g i n a Actividad Descripción de la posición Selección manual de granos de menestra Grupo Elemento Descripción Puntuación A Cuello El cuello se encuentra flexionado 42° 2 Tronco El tronco está erguido 2 Piernas Soporte bilateral, sentado 1 B Brazo El brazo está entre 21° y 45° (44°) 2 Antebrazo El antebrazo se encuentra extendido más de 100° (120°) 2 Muñeca La muñeca está entre 0 y 15° de flexión. 1 Fuerzas No existe carga o fuerza considerable (selección y transporte de granos) 0 Tipo de actividad muscular Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, soportadas durante más de 1 minuto 1 Se producen movimientos repetitivos, por ejemplo, repetidos más de 4 veces por minuto (excluyendo caminar) 1
  • 48. INGENIERÍA DE MÉTODOS 48 | P á g i n a Grupo A B Puntuación 3 1 Incremento (fuerzas) 0 0 Puntuación 3 1 Puntuación C 2 Incremento tipo de actividad muscular 2 Puntuación Total 4 Como resultado de esta evaluación se obtiene un nivel de riesgo con un nivel de actuación de 4, por lo que se concluye que se requiere una actuación respecto a la condición ergonómica del trabajo, a fin de reducir cansancio de los operarios y por ende pérdidas económicas.
  • 49. INGENIERÍA DE MÉTODOS 49 | P á g i n a 6.10.2. Evaluación ergonómica de las operarias selectoras de granos en las bandas de transporte  Se determinó y observó de los ciclos de trabajo  Se seleccionó las posturas que ocasionan una mayor carga postural  Se determinó evaluar el lado izquierdo puesto que en ese lado se observó más posturas disergonómicos.  Se tomaron fotografías para realizar las mediciones. Posteriormente, se midieron los ángulos.  Se determinó las puntuaciones para cada parte del cuerpo, teniendo en cuenta la tabla correspondiente a cada miembro.  Se calculó las puntuaciones parciales y finales del método. Seguidamente, se determinó la existencia de riesgos y se estableció el Nivel de Actuación POSTURAS SELECCCIONADAS: POSTURA 1: ESCOGE POSTURA 1: ESCOGE CUELLO TRONCO PIERNAS BRAZO ANTEBRAZO
  • 50. INGENIERÍA DE MÉTODOS 50 | P á g i n a OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN (POSICIÓN DISERGONÓMICA) Tipo Parte del Cuerpo Característica Puntuación ESCOGER A Cuello Se encuentra flexionado más de 20° (51°) 2 Tronco Se encuentra flexionado 20° 2 Piernas Sentado con soporte bilateral simétrico 1 Flexión de ambas rodillas más de 60° (74°) 2 B Brazo Flexión más de 45° (72°) 3 Punto de apoyo -1 Antebrazo Flexión más de 100° (140°) 2 Muñeca Flexión mayor de 15° 2 FUERZAS Agarre bueno 0 TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas 1
  • 51. INGENIERÍA DE MÉTODOS 51 | P á g i n a No se producen cambios de postura 0 TIPO A B PUNTUACIÓN GRUPO 5 3 INCREMENTO FUERZAS 0 0 PUNTUACIÓN 5 3
  • 52. INGENIERÍA DE MÉTODOS 52 | P á g i n a PUNTUACIÓN C 4 INCREMENTO (TIPO DE ACTIVIDAD MUSCULAR 1 PUNTUACIÓN FINAL 5 VII. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, CAUSAS Y PROPUESTAS PROBLEMA DE PRODUCCIÓN CAUSAS POSIBLES PROPUESTA DE SOLUCIÓN Desperdicio producido durante el procesamiento de menestras Baja de eficiencia por agotamiento de las operarias durante la jornada laboral por malas posturas Implementar sillas ergonómicas y rediseñar puestos de trabajo para el mejoramiento de posturas. Selección defectuosa de menestras, por ausencia de un procedimiento estándar de selección. Elaborar estándar de control para mejorar el desarrollo de tareas y reducir desperdicios. Tabla 21: PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN Problema: Desperdicio producido durante el procesamiento de menestras. Los desperdicios procedentes del proceso de tratamiento de menestras corresponden a materiales extraños (pajas, piedritas) y granos defectuosos (dañados, quebrados, en mal estado). La existencia de una gran cantidad de desperdicio representa pérdidas económicas para la empresa, como se observó en el planteamiento del problema, donde se estipulan las utilidades no percibidas. Posibles causas: En base a la observación del trabajo de las operarias encargadas se puede decir que las causas posibles de la generación de desperdicio es la baja de eficiencia por agotamiento físico por malas posturas. Otra causa posible es la ausencia de un procedimiento estándar para la selección de granos por lo que existe defectos en la selección como el de desechar granos utilizables.
  • 53. INGENIERÍA DE MÉTODOS 53 | P á g i n a VIII. DESARROLLO DE PROPUESTA DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN En base a los resultados obtenidos del estudio ergonómico de un operario seleccionado por cada área de trabajo, se necesita actuación, puesto que el nivel de riesgo alcanzado respecto a las condiciones ergonómicas es de 4. Como propuestas de mejora en el sistema productivo de procesamiento de menestras, a fin de reducir este riesgo ergonómico y por ende favorecer un mejoramiento en la producción se muestra el siguiente análisis de mejora. 8.1. Análisis de mejora 8.1.1. Mejora 1 Factores Que Inciden En Los Dolores De Espalda.  Posturas Inadecuadas al sentarse en forma sostenida y prolongada, reduce la circulación sanguínea y disminuye los nutrientes.  Posturas inconvenientes de la espina dorsal, puede causar alargamiento y desgarre de músculos y ligamentos.  Contracturas Localizadas. La presión sobre el área dorsal y las piernas afecta la circulación sanguínea en la parte inferior del cuerpo. Consecuencias De Una Silla No Ergonómica.  Severos problemas en la columna.  Síndrome del Túnel carpiano.  Dolor de Cuello y Espada.  Jaquecas constantes.
  • 54. INGENIERÍA DE MÉTODOS 54 | P á g i n a Características Básicas De Una Buena Silla Ergonómica.  Verdadero soporte Lumbar: Muchas sillas económicas, dicen que tiene soporte lumbar, pero el verdadero soporte lumbares algo más que tener un acolchado, es el que mantiene la curvatura natural del hueco que se produce en la Espalda.  Suave curva en cascada: El borde la silla alivia la presión sobre los vasos sanguíneos de los muslos y previene el entumecimiento de las piernas, los pies fríos y las venas varicosas. El borde delantero del asiento debe inclinarse suavemente hacia abajo y no debe presionar su muslo.  Acolchado: Menos, es más: La gente se equivoca al comprar sillas muy acolchadas-con el tiempo, el acolchado se adaptará a la mala postura de su espalda.  Movilidad: La Silla debe poder deslizarse sin esfuerzo para permitirle al cuerpo hacer movimientos de relajación.  Apoya Brazos: Deje que la silla y no la parte superior de su espalda soporte el peso de los brazos mientras trabaja.  Profundidad: Una silla muy profunda puede resultar problemática para una persona de contextura pequeña. Cuando está sentada con la espalda bien apoyada, debería haber suficiente espacio entre el borde de la silla y su rodilla para que quepa un puño cerrado. Altura: Asegúrese que la silla es suficientemente alta para que sus muslos formen un Angulo de 90° con el piso.  Apoya Pies: Considere tener un apoya pies si la silla es demasiado alta. Tener los pies apoyados le ayudará a restablecer la curvatura natural de su espalda. Silla con apoyo total de la columna vertebral, lumbar, dorsal y cervical.
  • 55. INGENIERÍA DE MÉTODOS 55 | P á g i n a MODELO A ELEGIR: Silla Ergonómica Cinus Profesional  Regulación de 4 posiciones en altura: 50, 58, 65 y 74 cm para regular la altura del asiento en función de nuestra estatura.  4 ruedas para mejorar la movilidad de la silla  Medidas: 68,5 x 47 x 18,5 cm  Peso: 7 kg.  Peso máximo recomendado para uso de personas inferior a 90 kg Beneficios para operarios: La diferencia principal entre una silla ergonómica y una silla clásica es que nos permite cambiar la clásica posición de sentado en forma de L de las sillas clásicas, por una posición de las piernas más inclinadas y naturales, no tan sedentarias. Al tiempo que esta postura de las piernas con cierta inclinación hacia adelante al estar sentado permite a las operarias tener una mejor posición del arco de la curva dorso lumbar lo que repercute en una mejor posición global para toda la columna y reduce los dolores de espalda y las desviaciones de columna. De esta manera se reducirá el cansancio experimentado por las operarias que seleccionan las menestras. La posición que permite generar una silla ergonómica al tener las piernas inclinadas hacia adelante en un ángulo obtuso es más activa y la circulación de la sangre es mejor, a diferencia de la posición en forma de L de las sillas clásicas que hace que tengamos las piernas con un ángulo de 90º y tengamos la tendencia a derrumbarnos encima de la misma, haciendo el corazón necesite menos fuerza para hacer circular la sangre.
  • 56. INGENIERÍA DE MÉTODOS 56 | P á g i n a 8.1.2. Mejora 2 Control visual. Mantener la mirada verticalmente hacia abajo es un factor de riesgo más a añadir a los ya mencionados, puesto que el hecho de aumentar la rotación del globo ocular puede causar dolor de cabeza, fatiga visual y aumentar las posibilidades de padecer dolores de espalda y/o cuello debido a las tensiones generadas al forzar la postura de ambas partes del cuerpo para mejorar la visibilidad sobre la selección de los granos de legumbres. Con el fin de reducir la exposición a estos riesgos se propone como medida correctora que permita reducir considerablemente tanto la flexión del cuello como la rotación del globo ocular. Se trata de una lente con dos segmentos, también conocidos como bifocales, los cuales permitirán aumentar el campo visual del trabajo sin forzar tanto las posturas de todos los operarios. MODELO A ELEGIR: Lentes NK55 Varifocal MODELO A ELEGIR: Índice de refracción: 1,56 Monómero: NK55, importado de Japón Valor del Abbe: 40 Gravedad específica: 1,20 Transmisión: el 96% Capa: sin recubrimiento Diámetro: 70m m Segmento del top plano: 28m m Rango de potencia: SPH: 0.00~+3.00, 0.00~-3.00, CYL: +1.00~+3.50
  • 57. INGENIERÍA DE MÉTODOS 57 | P á g i n a 8.1.3. Mejora 3 Uso de equipos de protección auditiva. El ruido es uno de los riesgos ambientales más destacados por los trabajadores en la industria. Estas situaciones, además de ser molestas, pueden en ciertos casos provocar daños a la salud, lo cual puede ser causa de accidentes. La exposición a frecuencias comprendidas entre 4.000 Hz y 6.000 Hz causa lesiones irreversibles en tu oído. De ahí la importancia de utilizar tapones industriales En el desarrollo de las diversas visitas realizadas a la empresa, se percibieron niveles sonoros lo suficientemente elevados, producto del ruido emitido de las maquinarias, lo suficientemente intenso como para sentir molestias o disconfort acústico. El uso de equipos de protección auditiva ayudaría a reducir posibles distracciones o errores, producto de los ruidos, aumentando los niveles de concentración, vigilancia y de comunicación entre los operarios. Existen numerosas publicaciones que ofrecen información detallada sobre como evaluar el riesgo por ruido y como intervenir para reducirlo o mitigar sus efectos. Se recomienda especialmente consultar la guía técnica de ruido elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). En cualquier caso las medidas contra el ruido pueden ser los tipos: Control Administrativo. Hace referencia a las actuaciones por parte de la dirección de la empresa para reducir los riesgos derivados de niveles sonoros elevados.  Comprar máquinas y equipos menos ruidosos.  Reducir los tiempos de exposición en el manejo de máquinas ruidosas.  Dividir los trabajos ruidosos entre varios trabajadores.  Realizar los trabajos ruidosos en las horas en las que el número de trabajadores expuestos sea mínimo.  Revisión periódica y mantenimiento adecuado de la maquinaria.  Revestimientos absorbentes del sonido.  Actuación sobre el receptor. Se recurre a la protección personal del trabajador mediante protectores auditivos cuando se hayan agotado todas las posibilidades de realizar el control del ruido al que está expuesto el trabajador. MODELO A ELEGIR: TAPONES DE OÍDO UNIDOS POR BANDA SNR 23 DB JAZZ BAND MOLDEX
  • 58. INGENIERÍA DE MÉTODOS 58 | P á g i n a MODELO A ELEGIR:  Banda con diseño de doble cuerpo  Puntos de agarre muy prácticos  Cordón con mecanismo de desenganche de seguridad  Tapones recambiables  SNR 23 dB  Material: Poliuretano, Policarbonato, Cordón de Poliester  Peso (por par): 18 g  Normativa(s): EN 352 8.1.4. Mejora 4 Alfombra ergonómica. Los pisos ergonómicos disminuyen la fatiga al trabajar de pie. Al estar de pie por tiempo prolongado en pisos muy duros provoca una disminución en el flujo sanguíneo de las extremidades inferiores, lo que aumenta la fatiga en los pies y las piernas. Esto por consecuencia provoca dolor en espalda y cuello. También provoca que se acumule la sangre en partes específicas inflamando las venas y causando varices. La continua presión es causante de dolores que producen las malas posturas, ocasionando fatiga y molestias que quitan energía, disminuyen mucho la productividad y la concentración, aumentando así los incidentes. Las alfombras ergonómicas están diseñadas para estimular la circulación en los pies, piernas y en la región lumbar de la columna, ya que absorbe y distribuye uniformemente las presiones en las plantas de los pies, al mismo tiempo que proporciona el soporte necesario para la estabilidad de los trabajadores. MODELO A ELEGIR: Ergomat afb complete MODELO A ELEGIR:
  • 59. INGENIERÍA DE MÉTODOS 59 | P á g i n a Color: antracita Medidas estándar: 60 x 90 - Alfombra solida - Retarda la aparición del fuego - Resistencia moderada a líquidos y aceites - Propiedades antiestáticas - Libre de silicona y látex
  • 60. INGENIERÍA DE MÉTODOS 60 | P á g i n a IX. CONCLUSIÓN Al realizar el diagnóstico en los puestos de trabajo del área de selección manual tanto en la mesa fija y faja transportadora de la empresa, basándonos en la identificación de riesgos disergonómicos, se determinó que las principales causas que los ocasionan son: las posturas inadecuadas y repetitivas que adoptan los operarios al realizar sus tareas, todos ellos fueron evaluados aplicando el método REBA dando como resultado 12 puntos por encima de la puntuación aceptable, colocándolos en un nivel de riesgo muy alto. -Al observar las distintas posturas que adoptan los trabajadores en la empresa, pudimos darnos cuenta que eran posturas inadecuadas, gracias a conocimientos previos o información sobre posturas ergonómicas, proporcionada por la página de argonautas. -Al realizar un estudio de movimientos pudimos darnos cuenta, de movimientos u operaciones innecesarias por parte de los operarios, ocasionando pérdida de tiempo, el cual debería ser aprovechado en la producción. -Al aplicar métodos como el estudio en línea de producción, notamos las pérdidas en producción. -Al realizar un estudio o investigación de la producción, notamos algunas pérdidas, las cuales eran ocasionadas por posturas, movimientos, equipos inadecuados al alcance de los operarios. -Al tomar en cuenta los resultados sobre distintos problemas o inconvenientes que tiene la empresa, acerca de los métodos de trabajo, aportamos técnicas de mejora para un mejor desarrollo de sus actividades.
  • 61. INGENIERÍA DE MÉTODOS 61 | P á g i n a X. REFERENCIAS [1] «Mejora de métodos de Trabajo I,» Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, Lima, 2016. [2] Dirección del Máster en Supply Chain, «Tipos de sistemas de producción industrial y sus características,» EAE Business School, 10 Octubre 2018. [En línea]. Available: https://retos-operaciones-logistica.eae.es/tipos-de-sistemas-de-produccion-industrial-y- sus-caracteristicas/. [Último acceso: 28 Noviembre 2018]. [3] Dirección del Máster en Supply Chain, «Proceso de producción: en qué consiste y cómo se desarrolla,» EAE Business School, 25 Octubre 2017. [En línea]. Available: https://retos- operaciones-logistica.eae.es/proceso-de-produccion-en-que-consiste-y-como-se- desarrolla/. [Último acceso: 20 Noviembre 2018]. [4] A. Sevilla Arias, «Productividad,» Economipedia, 7 Junio 2017. [En línea]. Available: https://economipedia.com/definiciones/productividad.html. [Último acceso: 29 Octubre 2018]. [5] B. Retana Blanco y M. Aguilar Solis, «TÉCNICAS DE REGISTRO Y ANÁLISIS,» OCW- Universia, León, 2013. [6] F. Solís S., «DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP),» SENATI, Lima, 2017. [7] B. Salazar López, «DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA,» Ingenieria Industrial Online, [En línea]. Available: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el- ingeniero-industrial/dise%C3%B1o-y-distribuci%C3%B3n-en-planta/. [Último acceso: 20 Octubre 2018]. [8] M. Robles García, «Muestreo de trabajo,» Mascota Instituto Técnologico Superior, Jalisco, 2016. [9] N. d. C. Nieto Saldaña, «Métodos y tiempos. El estudio del trabajo para la productividad,» Gestiopolis, 24 Marzo 2011. [En línea]. Available: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la- productividad/. [Último acceso: 26 Octubre 2018]. [10] J. J. Cañas Delgado, Ergonomía en los sistemas de trabajo, Granada: Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la UGT-CEC, 2013.